水内冷发电机定子回路故障的分析与防范(2021年)
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关于火电厂发电机定子冷却水回路堵塞的原因分析摘要:本文分析了火电厂发电机定子冷却水回路堵塞的原因,火电厂发电机定子冷却水回路堵塞可以分为结垢性堵塞和机械杂物堵塞两种形式,同时还介绍了预防火电厂发电机定子冷却水回路堵塞的有效措施和处理堵塞措施。
关键词:火电厂;发电机;定子冷却水;回路堵塞引言:火电厂发电机定子冷却水系统可以供给额定的冷却水流量,控制进水温度符合要求,在电导率小于等于1μs/cm的要求小保持高质量的冷却水质,该系统可以降低最热点温度,减少机械应力对定子的运行干扰,一旦回路堵塞就会造成发电机定子绕组热量过高,绝缘损坏进而击穿发电机导致跳闸。
1.火电厂发电机定子冷却水回路堵塞原因分析1.1原因分析火电厂发电机定子冷却水回路堵塞一般是结垢性和机械杂物堵塞两种,季节杂物堵塞通常是由于在内冷水管道会存在进水滤网和橡皮垫,一旦进水滤网被冲破就会造成破损的橡皮垫等杂物碎块在冷水的带动下今日空心导线,杂物与碎块会造成定子冷却水回路堵塞。
另外当冷却水由于水质长期处于不合格状态,就会导致水体中的含NH3量、含氧量、酸碱值、硬度以及导电率不再合理范围内,水体长期流动会造成与铜管接触进而形成大量铜氧化物,造成空心导线的截面被胶状物质堵塞,形成截面缩小,对水的流通造成阻碍,最终发生回路堵塞。
1.2日常检测在日常运行中可以通过监测各种水路状态分析堵塞原因,可以测量并联块、励端处或是测量发电机汽端及时发现堵塞现象。
如果在分散控制系统中难以发现温度显示与水路堵塞的对应关系,可以判定堵塞原因是十分复杂的,可以通过汽水冲洗或高压冲洗发现,冲出的少量残存树脂颗粒,但是在测量水路堵塞时,并没有发现数据发生明显变化,则说明堵塞现象并没有得到改善,从而还需要继续通过其他检测方式判断回路堵塞原因,可以分析出可能是由于其他异物的堵塞,这些异物会比树脂更加坚硬,无法通过高压水枪和汽水冲洗方式将异物改变形状或是击碎异物从而将异物排除。
水内冷发电机事故案例短路事故原因及防范措施我公司双水内冷发电机短路后,我公司电气专业通过查看现场、检查运行记录、调DCS运行记录等,对发电机短路发生的起因进行全面分析,并制定了相应的防范措施,在分析和处理过程中有不当的地方,请各位领导专家给予批准指正。
一、原因分析:1、造成本次短路的原因有两个方面:1.1、发电机上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘受潮。
1.2、发电机端部绕组加固用的涤玻绳表面脏污,在手包绝缘受潮后,起着相间线棒短路搭桥,造成发电机AB相短路及接地短路。
2、受潮原因分析:2.1、发电机启动前停机备用10天。
备用期间,我公司维护车间在发电机冷却风室中设置了照明加热装置对发电机下面铁芯进行直接加热处理,防止发电机受潮,但因功率小(1K多瓦),达不到通过加热防止发电机受潮的目的。
2.2、在发电机停运期间,发电机内冷水系统停运,造成发电机定子线圈温度低。
夏季空气特别潮湿,空气湿度大(我公司两台空冷机组在夏天运行时要定期排除发电机冷却风室冷却器产生的积水,空气湿度非常大),容易在发电机定子线圈部分结露,使发电机定子线圈受潮。
QFS型双水内冷发电机端部上下层线棒连接的水电接头部分的手包绝缘绝缘最薄弱,该部分绝缘受潮也最严重。
定子线圈水冷手包绝缘绝缘受潮后,一般通过常规的绝缘检查是不容易暴露问题的(发电机在没有安排检修工作的时候,发电机出口与母线连接部分是连接好的,我公司的母线是采样的露天布置的母线,在天气潮湿的情况下,通常只有10多兆欧),通常只有通过定子端部手包绝缘表面电位测试才能发现该问题。
3、涤玻绳表面脏污原因分析:3.1、我公司发电机在2000年投入运行后,汽轮发电机励端轴承大量漏油,漏油通过发电机励端上端盖缝隙进入发电机内部,附着在发电机铁芯、定子线圈上。
2006年,该发电机进行了大修,对汽端轴承进行了处理,较大程度的缓解了漏油问题,同时在大修中清理了发电机内部,但附着在上下层线棒之间和铁芯缝隙处油无法完全清理干净,发电机内部有少量的油长期存在。
发电机定子冷却水系统异常处理及原因分析周瑜发布时间:2021-10-27T03:45:50.288Z 来源:《电力设备》2021年第8期作者:周瑜[导读] 本文阐述了一次发电机定子冷却水系统异常情况,就此情况提出检查及处理过程,对电机定子冷却水系统异常原因进行了分析,并提出来防范措施,对发电机定冷水箱内含气(非氢气)有现实的指导意义。
周瑜(大唐南京发电厂江苏南京 210000)摘要:本文阐述了一次发电机定子冷却水系统异常情况,就此情况提出检查及处理过程,对电机定子冷却水系统异常原因进行了分析,并提出来防范措施,对发电机定冷水箱内含气(非氢气)有现实的指导意义。
关键词:发电机;定子冷却水;铜离子含量某电厂为两台660 MW超超临界参数燃煤机组。
发电机为QFSN型、额定容量为600-660MW等级水氢氢汽轮发电机。
当在额定氢压0.5MPa下运行时,每天漏氢量不大于14m3(常压下体积);发电机定冷水系统离子交换器经技术再造成深圳市水苑水工业技术设备有限公司SZSY-3型发电机定冷水处理装置,通过特殊的离子交换工艺处理,提高内冷水的pH 值,降低定冷水的电导率和铜离子浓度,使发电机定冷水各项水质指标达到国家标准要求。
一、发电机定子冷却水系统异常情况某年11月24号,化学监盘发现定冷水出口管PH值由8.3下降至6.9,而导电度由0.55上升至1.55 ,初步判定为定冷水处理装置内树脂失效所致。
随即对定冷水处理装置树脂进行再生,投运后PH值在8左右波动,导电率可控,基本可以满定冷水水质要求。
但好景不长,仅维持了一个月时间,定冷水处理装置内树脂再次失效,为排除树脂再生品质问题,更换了一套新树脂,定冷水PH值只能维持在7-7.2。
与此同时,发现在发电机定冷水箱上部压力表有0.014MPa的压力,打开排气门,测量定冷水箱内排气的氢气含量约为1000ppm,判定气体并非氢气,将压力降到0后关闭排气门,压力稳步上升至0.014MPa后稳定,检查发电机定子冷却水水箱顶部排气表排气量达到12m3/天,而发电机每天的补氢量仅有7~9m3,排除氢气泄漏可能性。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防一、背景发电机定子压圈冷却水管是发电机中进行冷却的重要部件之一。
其主要功能是通过水冷却,维持发电机正常运行时的温度,保证发电机的稳定性和寿命。
然而,在长期的运行过程中,发电机定子压圈冷却水管可能会出现故障,导致发电机的冷却效果减弱甚至完全失效。
因此,及时处理和预防这些故障对于发电机的正常运行至关重要。
二、故障处理1. 故障现象:发电机定子压圈冷却水管出现渗漏、堵塞或断裂等故障。
这些故障会导致冷却水无法正常流动,进而影响发电机的散热效果。
2. 处理方法:a. 渗漏故障:当发现冷却水管有渗漏现象时,应先停机并切断电源,然后用毛巾等吸取漏水,找到漏水的具体位置。
如果是由于连接处松动导致的渗漏,只需重新拧紧连接。
如果是冷却水管本身出现破损导致的渗漏,则需要更换新的冷却水管。
b. 堵塞故障:当发现冷却水管出现堵塞时,应先停机并切断电源,然后用高压水枪或软管将水管进行清洗,清除管道内的杂物和积垢。
如果堵塞严重无法清除,则需要更换新的冷却水管。
c. 断裂故障:当发现冷却水管出现断裂时,应先停机并切断电源,然后将断裂处清理干净,用专用的胶带或水管接头进行连接。
但这只是临时措施,为了确保发电机的安全运行,还需要及时更换新的冷却水管。
三、故障预防1. 定期检查:对发电机定子压圈冷却水管进行定期的检查,发现问题及时进行处理,避免小问题演变成大故障。
2. 清洁保养:保持发电机定子压圈冷却水管的清洁,定期清除管道内的杂物和积垢,防止堵塞产生。
3. 耐久性材料:在选择冷却水管时,应选择耐久性较好的材料,能够抗腐蚀、高温和高压的材料,增加冷却水管的寿命。
4. 加强维护:发电机定子压圈冷却水管是发电机中的重要组成部分,应加强维护工作,定期检查冷却水管的连接状态和磨损程度,并及时进行维修或更换。
总结:发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防对于发电机的正常运行至关重要。
及时处理渗漏、堵塞或断裂等故障,可以保证发电机的冷却效果,延长发电机的使用寿命。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机的定子压圈冷却水管故障是指在定子压圈周围的冷却水管道出现不正常情况,如渗漏、断裂、堵塞等问题。
这些故障会影响发电机的正常运行,甚至导致设备损坏和危险发生。
因此,做好定子压圈冷却水管故障的处理和预防非常重要。
首先,在发电机定子压圈冷却水管故障发生时,需要迅速采取故障处理措施。
具体步骤如下:1. 立即停机:一旦发现冷却水管故障,应立即停止发电机运行,以避免故障进一步扩大并保护设备安全。
2. 定位故障位置:使用专业工具和技术,对定子压圈冷却水管进行检查和定位,找出故障的具体位置和原因。
3. 处理渗漏问题:如果发现冷却水管有渗漏情况,需要及时修复。
对于小的渗漏,可以使用密封胶、密封带等材料进行修补。
对于大面积渗漏或损坏的水管,建议更换为新的水管。
4. 处理断裂问题:如果发现冷却水管发生断裂,需要进行紧急修复或更换。
使用专业的管道连接器将断裂部分连接起来,尽快恢复水管的完整性。
5. 处理堵塞问题:如果发现冷却水管被堵塞,可尝试用高压水枪进行冲洗,清除堵塞物。
若堵塞严重无法清除,需更换新的水管。
除了以上的故障处理措施,预防定子压圈冷却水管故障同样重要。
以下是一些预防措施:1. 定期检查和维护:定期对冷却水管进行检查,包括检查是否有渗漏、断裂、堵塞等问题。
定期清洗水管,防止积累的污垢导致堵塞。
2. 使用合适的材料:选择耐高温、耐腐蚀性能好的水管材料,确保水管在高温和潮湿环境下能够正常工作。
3. 加强润滑和冷却系统的管理:确保润滑和冷却系统正常工作,保持定子的正常运行温度和润滑条件,减轻水管的压力。
4. 定期更换水管:根据使用年限和设备运行情况,定期更换老化和损坏的水管,避免因水管老化导致故障发生。
5. 建立健全的操作规程:制定和严格执行定子压圈冷却水管的操作规程,包括停机检查、定期维护、预防保养等事项,减少故障和事故发生的风险。
总之,发电机定子压圈冷却水管故障处理和预防是保证发电机正常运行和延长设备寿命的重要任务。
某热电厂发电机定子冷却水管路因异物造成堵塞的分析与处理热电厂发电机的定子冷却水管路堵塞对发电机的正常运行会产生很大的影响。
本文将从分析堵塞原因、影响和处理方法三个方面进行讨论,以解决这一问题。
一、分析堵塞原因发电机的定子冷却水管路堵塞一般是由异物造成的。
主要原因包括以下几个方面:1.水质问题:水质差、含有较多的杂质会导致水管路内产生结垢,进而堵塞水管。
2.管道老化:水管使用时间长,管道内会产生大量的锈蚀物,最终引起水管堵塞。
3.设计不合理:如果发电机定子冷却水管路设计不合理,例如管道弯曲、直径过小等,容易堵塞。
4.维护不当:未定期清洗或保养水管,堵塞问题会逐渐加重。
二、影响分析发电机定子冷却系统的堵塞会对发电机的正常运行产生以下影响:1.发电机温度上升:水管堵塞会影响定子冷却效果,导致发电机温度升高,进而影响发电机的效率和寿命。
2.发电机散热不良:堵塞会导致定子散热不良,使得发电机内部热量无法有效散发,进而影响发电机的安全运行。
3.发电机功率下降:当发电机温度升高且散热不良时,会导致发电机的功率下降,最终影响发电机的发电能力。
4.发电机故障增多:定子冷却水管路堵塞会导致系统压力增大,水的循环受阻,增加了发电机故障的发生概率,降低了发电机的可靠性。
三、处理方法针对发电机定子冷却水管堵塞问题,我们可以采取以下几种处理方法:1.定期清洗:定期对发电机定子冷却水管路进行清洗,可以避免杂质的聚集和结垢,保持水管通畅。
2.水质处理:对入水口进行过滤处理,去除水中的杂质和颗粒物,减少结垢的可能性,并且选择水质较好的水源。
3.设计改进:在新建或改造发电机定子冷却水管路时,要合理设计管道的弯曲和直径,减少堵塞的可能性。
4.定期检修:定期检查和维护水管,清理管道内的锈蚀物和结垢,确保水管的通畅。
5.增加过滤设备:在水管路中增加过滤器或网罩等设备,可以有效预防杂质进入水管,减少堵塞发生的概率。
综上所述,发电机定子冷却水管路的堵塞问题对发电机的正常运行会产生较大的影响。
双水内冷发电机定子线棒绝缘损伤现场处理及端部故障分析预防 119双水内冷发电机定子线棒绝缘损伤现场处理及端部故障分析预防张 斌(四川华电西溪河水电开发有限公司)摘 要:50MW 双水内冷发电机定子线棒出槽口处主绝缘受发电机出口短路电磁力作用断裂的现场处理工艺,发电机定子线棒端部故障原因分析及预防措施。
关键词:发电机定子线棒 端部故障 现场处理 分析预防攀枝花发电公司装有4台50MW 双水内冷汽轮发电机组及2台135MW 空冷汽轮发电机组。
50MW 机组均为我国70年代初期的产品,由于受当时形势的影响,制造时在线圈结构,端部紧固措施等方面,考虑抗震、防磨及应具备的机械强度不够,在运行中暴露出多种问题,我公司以新庄站2号机问题尤为突出。
新庄站2号发电机型号SQF-50-2 50MW,定子额定电压10.5KV,额定电流3440A,冷却方式双水内冷,定子线圈主绝缘为黄绝缘结构,1973年3月北重出品,1977年4月安装移交我厂生产使用。
该机投运以来,多次发生漏水、端部松动、脱落黄粉、电腐蚀严重等缺陷,在运行中曾经受过3次出口短路冲击,其中前两次未造成后果,事后检查试验顺利通过,但危害一定是存在的,只是暂时没反应出来。
1990年7月定子上层线棒第21槽在小修预试直流试验1.5Ue 时击穿进行更换处理,在更换线棒过程中发现几处黄粉,端部绑线少量垫块松动。
1996年9月定子上层线棒第15槽、第32槽在大修前直流试验2Ue 时击穿更换,同时处理了几处端部铁芯松动缺陷。
1999年7月及2002年4月两次分别因受潮严重损坏主绝缘及出口短路大面积线棒绝缘击穿,更换了大量线棒。
2002年4月定子线棒绝缘击穿事故中上层线棒全部取出,下层线棒取出10根进行修复处理,部分更换。
2003年7月请都江堰电力修造厂主持更换了76根新线棒(有6根下层线棒是2002年4月才更换的新线棒,此次未更换)。
2006年8月16日2号发电机开始计划大修,8月19日吹干定子线圈内水后测绝缘三相均超过5000M Ω,绝缘合格,修前试验做直流耐压时励端靠控制室侧18槽上层出槽口处线棒绝缘击穿(B 相),抽出转子将该槽线棒从B 相断开后对其余线棒做耐压试验又陆续发现A、C 两相有线棒绝缘击穿,估计上层线棒大部分都存在绝缘缺陷。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文发电机定子压圈冷却水管是发电机的重要组成部分,其故障可能会导致发电机工作异常甚至停机。
因此,对于发电机定子压圈冷却水管的故障处理和预防工作至关重要。
本文将从故障处理和预防两方面进行探讨,以提供参考。
故障处理:1. 发现故障后,首先需要停机检修,确保安全。
切勿带电操作,以免引发安全事故。
2. 检查冷却水管的连接是否松动或破损。
可以通过视觉检查或轻微摇动来判断。
如果发现松动或破损,应及时修复或更换。
3. 检查冷却水管是否有堵塞。
可以通过拆卸水管进行清洗或使用压缩空气吹洗的方法进行清理。
4. 检查冷却水管是否有裂纹或泄漏。
可以通过观察有无水渍或水迹来判断。
如果发现裂纹或泄漏,应及时修补或更换。
5. 对于较为复杂的故障,可以请专业维修人员进行处理。
他们具有更丰富的经验和专业的知识,能够更快速、准确地解决问题。
预防措施:1. 定期检查冷却水管的连接是否牢固。
可以每隔一段时间进行检查,及时发现并处理松动的连接,避免故障发生。
2. 定期清洗冷却水管,防止堵塞。
可以每隔一段时间对冷却水管进行定期清洗,保持水管内部畅通,提高冷却效果。
3. 定期检查冷却水管是否有裂纹或泄漏。
可以每隔一段时间仔细观察冷却水管,发现裂纹或泄漏及时修补或更换,避免发生严重故障。
4. 注意定子压圈冷却水管的保养维护。
可以定期使用专业的润滑剂进行润滑,延长冷却水管的使用寿命。
5. 进行定期的维护和保养。
可以按照发电机的维护手册进行定期维护,保持发电机整体的正常运行。
通过以上的故障处理和预防措施,可以有效地防止发电机定子压圈冷却水管的故障发生,提高发电机的使用寿命和工作效率。
在进行故障处理时,务必做到及时、准确地判断故障原因并采取相应措施。
在平时的日常维护中,要注意及时保养冷却水管,检查连接牢固,防止给水管泄漏。
只有这样,才能确保发电机的正常运行,提供稳定、可靠的电力供应。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文(二)引言:发电机是现代工业中常用的重要设备之一。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防范文发电机定子压圈冷却水管是发电机的重要组成部分,负责将冷却水导入到定子压圈中进行散热,保证发电机的正常运行。
然而,由于使用环境的变化和长时间的运行,很容易出现冷却水管故障,给发电机带来严重的影响。
因此,及时处理冷却水管故障并采取预防措施是至关重要的。
本文将介绍冷却水管故障的处理方法,并提供预防措施。
一、冷却水管故障的处理方法1. 检查冷却水管是否存在漏水现象。
漏水可能会导致发电机定子压圈无法得到足够的冷却水,从而引发过热问题。
如果发现冷却水管存在漏水,应立即停机并更换损坏的冷却水管。
在更换前,应将冷却水管上的冷却水排放干净,以避免损坏其他部件。
2. 检查冷却水管是否存在堵塞。
长时间的运行会导致冷却水管内壁产生结垢、污垢和沉积物,从而堵塞冷却水管,影响冷却水的流动。
如果发现冷却水管存在堵塞,应使用专业的冷却水管清洗剂进行清洗。
清洗剂应按照使用说明进行正确使用,注意安全措施,并确保清洗剂彻底冲洗干净。
3. 检查冷却水管是否存在损坏。
长时间的使用和环境的变化可能会导致冷却水管出现裂纹、腐蚀和老化等问题。
如果发现冷却水管存在损坏,应立即更换。
更换冷却水管时,应选择质量可靠的冷却水管,并根据发电机的要求进行正确安装。
4. 检查冷却水管连接是否牢固。
震动和振动可能会使冷却水管连接松动,导致冷却水泄漏或无法正常流动。
定期检查冷却水管连接的紧固情况,并采取必要的措施,如重新紧固螺栓或添加密封剂,以确保冷却水管连接的牢固性。
5. 定期维护冷却水管。
定期维护冷却水管是预防故障的重要措施。
定期清洗冷却水管内部的污垢和沉积物,并及时更换老化严重的冷却水管,可以保证冷却水的流动畅通,避免故障发生。
二、冷却水管故障的预防措施1. 定期检查和维护冷却水管。
定期检查冷却水管的连接情况、漏水情况和损坏情况,并根据发现的问题及时修复。
同时,定期清洗冷却水管内部的污垢和沉积物,并更换老化严重的冷却水管。
发电机定子冷却水回路异常导致定子接地保护动作事件分析事件背景:发电机定子冷却水回路异常导致定子接地保护动作是一个比较常见的问题。
定子冷却水回路在发电机运行中起着非常重要的作用,它可以有效地冷却定子,防止温度过高而损坏设备。
然而,由于各种原因,定子冷却水回路可能会出现异常情况,导致发电机定子接地保护动作。
事件分析:定子冷却水回路异常可能由以下几个方面引起。
1.冷却水质量问题:水质污染是最常见的导致定子冷却水回路异常的原因之一、如果冷却水中含有杂质、沉积物等,会导致冷却水回路堵塞或者冷却效果不佳,进而引起定子温度过高。
这种情况下,定子接地保护装置会检测到定子温度过高,并通过动作进行保护。
2.冷却水流量问题:定子冷却水流量过小或者过大都可能导致冷却效果不佳,从而引起定子温度过高。
冷却水流量过小可能是由于管道堵塞、阀门调节不当等原因导致。
冷却水流量过大可能是由于泵站工作不正常或者阀门调节不当等原因引起。
定子接地保护装置会检测到定子温度异常,并及时动作进行保护。
3.冷却水泵问题:冷却水泵是冷却水回路中至关重要的设备之一、冷却水泵工作不正常可能导致冷却水流量不稳定,从而引起定子温度过高。
冷却水泵问题的原因可能包括电机故障、轴承损坏、机械密封不良等。
定子接地保护装置会检测到定子温度异常,并通过保护动作防止设备受损。
4.管道连接问题:定子冷却水回路中的管道连接紧密性也可能影响冷却效果。
管道连接不良、漏水等问题会导致冷却水流量不稳定,从而引起定子温度过高。
定子接地保护装置会检测到定子温度异常,并通过保护动作保护设备。
对于以上可能导致发电机定子冷却水回路异常的原因,可以通过以下几个途径进行预防和处理。
1.定期清洗冷却水回路中的杂质和沉积物,保持冷却水质量良好。
可以使用过滤器、沉淀箱等设备进行处理。
2.定期检查冷却水回路中的管道连接情况,确保连接良好,无漏水现象。
3.定期检查冷却水泵的工作情况,包括电机运行情况、轴承状况、机械密封情况等。
发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机定子压圈冷却水管故障处理及预防发电机是发电厂的重要组成部分,而发电机定子上的压圈与冷却水管是其关键结构,一旦发生故障,可能会导致发电机过热,严重时甚至损坏设备。
因此,本文将对发电机定子压圈冷却水管故障的处理方法及预防措施进行详细介绍。
故障处理方法:1. 检查管道连接:定期检查冷却水管及其连接处,如发现泄漏、断裂等情况,应立即更换或修理。
2. 清洗水管及过滤器:积累在冷却水管内壁的沉淀物会影响水流,引起冷却不足,故障发生率增加。
定期进行水管清洗可有效减少故障发生,此外,还可以安装过滤器来避免管道内沉淀物的积累。
3. 防止污水进入:确保水系统中的污水不会流回到冷却水管中,可以通过安装适当的阀门来实现这一目的。
4. 更换磨损的部件:长期的使用会导致冷却水管与压圈磨损,导致水管丧失密封性和承受能力。
及时更换磨损的部件是解决这一问题的有效方法。
预防措施:1. 定期维护:发电机是重要设备之一,需要定期维护,包括清洗和检查风扇、散热器和其他部件,以确保冷却系统正常运行。
2. 保持清洁:保持冷却水管与压圈的清洁非常重要,可以避免沉淀物积累,减少故障发生的可能性。
3. 安装监测系统:安装适当的监测系统可以实时监测冷却系统的工作情况,如果发现异常,可以及时采取措施,预防故障的发生。
4. 使用高质量的材料:选择高质量的冷却管材和安装组件,可以增强冷却系统的耐用性和运行效率,减少故障率。
结论:发电机定子压圈冷却水管是发电机冷却系统中的重要组成部分,其故障会导致发电机损坏,甚至影响到整个发电厂的正常运行。
为了避免冷却水管故障,需要定期检查冷却系统的运行情况,保持清洁并定期更换磨损部件。
此外,需要安装监测系统来及时发现异常情况,预防故障的发生。
双水内冷发电机故障分析及预防1双水内冷发电机的特点双水内冷冷却方式:定子线圈和转子线圈双水内冷,定子铁心及其他结构件空冷,定子端部铜屏蔽冷却为水内冷。
20世纪30年代末期以前,汽轮发电机基本上处于单一的空气冷却阶段。
空气冷却在结构上最简单,费用最低廉,维护最方便,这些显著的优点使得空气冷却首先得到了应用和发展。
随着电网容量的增大,要求提高汽轮发电机的容量。
为了提高容量,需要增加电磁负荷,导致电磁损耗增大,从而引起电机发热量的增加,要强化冷却就必须加大通风量,这必然引起通风损耗的增大,而通风损耗(含风摩耗)占总损耗的40%,这就使得电机的效率降低。
另外,空气冷却的定转子绕组的温升也较高,影响绝缘的寿命。
同时,水的比热容大、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。
1958年中国上海电机厂制成了第一台定子和转子绕组都用水在内部直接冷却的12MW双水内冷发电机。
此后上海电机厂生产的50MW、60MW、125MW、300MW发电机也采用这种冷却方式。
氢气比热容大、导热性能好、密度小,是良好的气体冷却介质。
水的比热容大、化学稳定性好、便于获得,是理想的液体冷却介质。
当前,功率超过250MW的发电机广泛地采用氢、水或几种冷却介质分别冷却各个部件。
双水内冷发电机结构简单,外部辅助系统单一、由于双水内冷发电机采用水、水、空冷却方式,因此与水氢冷相比,取消了氢系统和密封油系统,仅有水系统。
外部辅助系统单一,安装、运行、维护方便,可维护性好。
由于转子线圈采用水内冷。
线圈绕组温度低,匝间采用连续绝缘,不与冷却介质接触,运行可靠。
由于定子铁心采用空冷。
无氢爆和漏油可能性,机座设计不需防氢爆措施和氢密封结构。
结构简单,重量轻,发电机最大运输件定子的运输重量和尺寸减少,便于运输和降低运输成本。
但是于转子内冷水系统的密封非常困难,从转子出水支座中不断溶入新鲜空气,造成内冷水PH值不断下降,在氧的作用下铜芯导线的腐蚀就持续发生,从而导致内冷水水质的控制相当困难。
防止发电机定子漏水及内冷水系统堵塞故障的措施和经验米春雷摘要:本文对QFSN-200-2型水内冷汽轮发电机定子漏水以及内冷水系统堵塞故障的部位及原因进行分析,并针对这些原因提出相应的预防措施和经验。
关键词:发电机定子故障措施经验0 前言:华电红雁池发电有限责任公司自2000年至2004年,陆续投产了北京重型电机厂生产的2台和哈尔滨电机厂生产的2台200MW水氢氢内冷发电机,在华电红雁池发电有限责任公司的精心维护下,作为新疆电力系统的主力发电机组一直处于良好的运行状态,多项运行指标在全国同类机组中处于领先位置,但由于这两台机组是我国较早设计、制造的大容量发电机组,在预防发电机定子漏水及内冷水系统堵塞的技术措施方面不如现在的新型大机组全面,本文结合多年来检修维护的经验,并根据《防止电力生产事故的二十五项重点要求》和我公司在2004年设备安全性评价工作、深入开展的需要,对防止发电机定子漏水和内冷水系统阻塞的措施作为专项进行整改。
1 发电机定子漏水故障的部位及原因:1.1 QFSN-200-2型汽轮发电机定子绕组采用三相双层布置方式,线圈由空、实心导线构成,线圈直径部分经540°换位,上下层线棒共12股空心导线进入一个水盒,因此空心导线的接头处是漏水故障经常发生的部位,其原因是焊接工艺不良出现虚焊、砂眼等。
1.2 空心导线断裂漏水:断裂的位置多数发生在绕组端部,也有在槽内直线换位处,其原因除空心铜线的材质差外,更主要的是绕组在端部的绑扎固定薄弱,在电磁应力的作用下,尤其是2倍工频振动使导线端部和换位处在线圈制作时留下的裂纹扩大发展到断裂而引起漏水。
2008年,我公司#1机组小修水压试验时发现水压无法保持,后进入定子膛内进行检查,发现第23槽上层线棒直线段发生漏水现象,经过检修人员近7天奋力抢修,恢复正常。
1.3聚四氟乙烯绝缘引水管漏水,绝缘引水管本身磨破漏水的原因是引水管的材质不好,有砂眼,或者是绝缘引水管过长,运行中引水管与发电机内端盖等金属构件摩擦或相邻绝缘引水管相互没有采取防磨措施而磨破漏水,绝缘引水管与线圈空心股线的水盒联接处压紧螺母松动导致定子漏水。
Research and Exploration |研究与探索.维护与修理内冷水质问题导致发电机定子线棒故障分析和预防措施王子君(神华国神集团公司技术研究院,陕西西安H0065)摘要:大型汽轮发电机定子线棒堵塞是水内冷汽轮发电机常见的故障之一,定子线棒在运行中发生堵塞会出现层间温 差或出水温差超过规程规定值。
如果发电机定子线棒堵塞缺陷不能及时排除,将严重影响发电机组安全运行,甚至会发生 发电机烧损的严重后果。
根据大型汽轮发电机定子线棒的布置、结构、联接方式以及进出水的情况,结合两个发电厂由于 内冷水质控制不良导致汽轮发电机定子线棒堵塞故障案例分析,进一步说明了运行中对定子内冷水质控制的重要性,提出 了预防定子线棒堵塞措施及定期对定子线棒进行清洁和冲洗的必要性。
关键词:内冷水质;定子线棒堵塞;故障分析;预防措施中图分类号:T M311 文献标识码:A文章编号:1671-0711 (2017) 02 (下)-0028-03发电机作为发电厂最终功能转换的平台,随着 机组容量的不断增大,功能转换时放热效应也就相应增加。
为了保证机组安全经济运行,发电机的冷却就变得格外重要,为了满足冷却要求,一般大型 发电机都使用定子水冷却内冷的冷却方式。
在成功 解决冷却问题的同时,又出现了新的问题,主要是 在内冷水系统运行过程中如果对内冷水质控制不良, 会发生对空心导线的腐蚀和腐蚀产物析出堵塞空心导线的问题,如不及时处理,将引起对应线圈绕组过热而烧坏发电机,引发重大设备事故。
因此,对 运行中发电机定子线棒堵塞原因进行分析并采取相应的预防措施,对发电机的安全运行、经济运行具有重大意义。
1发电机定子线棒布置、结构、联接方式以及进出水的布置情况大型汽轮发电机一般定子绕组由嵌人铁芯槽内的条形绝缘线棒组成,绕组端部为篮式结构,并且 由连接线连接成规定的相带组。
采用连续式F级环 氧粉云母绝缘系统,表面有防晕处理措施。
水内冷 绕组的导体既是导电回路又是通水回路,每个线棒 分成若干组,每组内含有一根空心铜管和数根实心铜线,空心铜管内通过冷却水带走线棒产生的热量。
水内冷发电机定子回路故障的分析与防范(2021年)
Safety management is an important part of enterprise production management. The object is the state management and control of all people, objects and environments in production.
( 安全管理 )
单位:______________________
姓名:______________________
日期:______________________
编号:AQ-SN-0919
水内冷发电机定子回路故障的分析与防范
(2021年)
红雁池发电厂5~9号机组的均为双水内冷发电机,自投产以来,5,6,9号机的定子回路曾发生线圈绝缘击穿、接地短路、铁芯烧伤、水内冷机定子漏水、断水等故障,严重威胁发电机的安全运行。
为全面提高机组运行的可靠性,提高发电企业的经济效益,有必要对已发生过的故障进行技术分析,并提出相应的防范措施。
现以该厂5号机发生的3起故障为例进行分析。
1发电机励磁侧引线过热故障
1.1故障过程
1987年5月3日晚,电气值班员巡检时,嗅到5号机有焦煳味。
从窥视孔仔细查看,发现发电机励侧引线有流黑漆现象,立即报告
分场及厂部,决定停机检查。
揭盖后发现,励磁C相引线D3及D6绝缘烧黑,有硫化现象,且有2处的复漆已被流出的黑玻璃绝缘布带的黑漆污染。
D3及D6引线外表温度比其他引线高出约20℃。
1.2故障原因分析
初步判断为定子线圈通水回路局部堵塞,造成局部线圈水流量减小,致使内冷效果明显降低。
为了进一步确证故障原因,决定将发电机定子的该根线棒水电接头焊开,进行水冲洗。
从冲出的水中发现大量黑色颗粒,同时也在冷水箱中发现大量黑色粉末。
根据这一现象决定扩大冲洗范围,于是将定子线圈的水电接头分段焊下,分段进行再冲洗,均发现有较多黑色粉末,经确认为橡皮粉末。
由此可以确认,造成定子线圈水回路堵塞的原因有以下几方面:
(1)甩水盒橡皮密封垫腐蚀磨损成锯齿状,参差不齐,磨损最深处可达3mm。
在对冷水系统检查后,发现冷却水进入发电机前的不锈钢滤网未焊接,而采用金属丝绑扎,结果被水流冲破,橡皮粉末随水流进入定子水回路,堵塞了一线棒水回路,使水流量大大减小,
对导线的冷却效果变差,造成线圈温度升高。
(2)进一步检查发现,第30根线棒汽侧铜管进口处约有1/4的面积在制造时已被焊锡封死,因此造成该水管水流量不足,使橡皮粉末更容易存留在该线棒的水管内,造成水管堵塞,引起线棒发热。
为了排除这一缺陷,将9,11,12,13,14"U"形环、10号线棒铜管焊死部分用电钻打通,再用压力水(0.2~0.25MPa)和高压空气(不大于0.8MPa),对9,11,12,13,14"U"形环和10号线棒正反向反复冲洗,直至水中橡皮粉末消失为止。
后期又对定子线圈水回路分相冲洗,并用量杯和质量表测量三相水流量均衡,直至定子水流量符合规定要求后,才恢复投入运行。
2发电机汽侧定子线圈漏水故障
2.1故障过程及原因
1988年6月15日,5号机计划停机小修,停机后的第二天,电气试验人员途经5号机时,听到机内有哗哗水声,从窥视孔可见汽侧定子线圈端部流水,立即向分场汇报。
揭盖检查,见一线圈端部水电接头绝缘包内漏水,打开绝缘包后发现定子线棒水电接头处磨
穿。
由于该台机组系早期产品,水电接头处使用的填料不合适(用云母粉和棉粉及环氧树脂配制),填料干固后龟缩,造成填料松动。
水内冷电机电流密度大,每根线棒所承受的电动力也大,运行中线棒每秒钟要承受100次电磁力的振动,其端部振动更严重。
干固龟缩的填料块在水电接头内抖动,磨损定子铜棒,因而造成定子线棒磨穿漏水。
2.2故障处理
(1)对磨穿的线棒进行补焊。
为防止线棒水回路被流动焊液封死,补焊时取下水电接头的“U"形环,从线棒端部孔内插入一细铜丝,边焊边活动铜丝,直至焊完后焊锡凝固为止。
(2)用6101环氧树脂和650聚酰胺配剂浸渍过的涤纶毡代替原来的水电接头填料。
填完夹紧后,外包绝缘最外层用无碱玻璃丝布带包扎,再用6101环氧树脂和650聚酰胺树脂刷固。
(3)对汽侧30多个水电接头打开绝缘包进行检查,更换填料,发现有4~5个水电接头中填料松动,而这些都是在打开绝缘包之前
就能感到为“空包”的水电接头。
3定子线圈主绝缘磨损故障
3.1故障过程及原因
1991年8月下旬5号机大修期间,发电机揭大盖后,检修人员发现该机汽侧线圈端部有4~5处有黄色绝缘粉末。
切断绑带,取出绝缘垫块,发现绝缘垫块磨损有17处,定子线圈主绝缘已被磨穿,露铜。
其中有4处定子线圈铜线磨损达0.5~1.0mm,受损严重。
原制造厂制造时定子线圈端部垫块与定子线棒是直接接触的,这种硬碰硬的接触,在安装时稍有疏忽(如垫块的大小、尺寸,垫正与否等原因)就有可能引起不良后果。
因为发电机运行时线圈不停振动,长期运行有可能造成垫块与线棒接触面松动、相互摩擦,造成定子线棒端部磨损。
3.2故障处理
(1)将磨损部位的垫块取出,在垫块外包以用环氧树脂与聚酰胺树脂配剂浸渍的涤纶毡,重新垫入线圈间。
(2)垫块垫正夹紧后,外部用6101与650配剂浸渍的*8mm涤纶
带绑札固定。
后因*8mm涤纶带不够,有些地方也用无碱玻璃丝带绑扎。
(3)对汽端18个撑块处检查,共有17个发生线棒磨损。
而这些点在打开绝缘包前就有黄粉冒出。
对励磁端抽查4处,无一松动。
由于检修工期限制,未来得及对全部端部绝缘解剖,查看绝缘撑块情况。
(4)重新装上端部绑环,用6101与650配剂浸渍过的*8mm涤纶带对定子线圈端部进行固定。
4故障防范措施
(1)5号机在选材及制造质量上存在问题。
该机每根线棒共有6个通水铜管,而30号线棒的通水管就有一个半被堵塞,使该线棒通水量减少。
加上橡皮粉末的淤积堵塞,水流量更小,因而造成线棒过热。
因此制造厂应保证产品的设计及制造质量。
(2)为了防止定子线圈冷却铜管严重阻塞引起过热,应定期测量每根铜管的进出水温差。
但5号机定子线圈测温点仅有8个,而30号线棒恰恰未埋测温元件,这就给现场温度监视带来困难,因此,
厂家在设计定子线圈冷却铜管时应予以改进。
(3)发电厂一定要尽早将转子甩水盒密封改造列入技改项目,否则仍会发生上述水回路堵塞情况。
(4)生产现场应经常对定子线圈温度进行监视和分析,对温度有明显上升的线圈应加强跟踪,并结合检修进行处理。
运行中应经常通过窥视孔加强对机组内部的监视,检查定子端部有无渗水、漏水、流胶、焦煳气味、黄粉、零部件松动、塑料引水管磨损、后圈过热发松以及其他异常情况,发现隐患及时消除。
(5)在检修中,应仔细检查定子线圈。
检查定子线圈有没有出现严重的“松”(楔条松、绑线松、垫块松)、“空”(下层线棒在槽内未落实;在出槽口前悬空;线棒端部与绑环间未靠拢、悬空;绝缘包内空)、“拼”(上、下层线棒在转角R处应留有标准空间,但由于调整不当,拼靠造成间隙距离与标准数值不符),如发现上述现象,应立即采取措施消除。
(6)严格监视监测水冲洗质量及定子回路水流量,严把水压试验环节,加强绝缘预防性试验。
这些都是保证水内冷机组安全运行的
重要措施。
(王珺丁庚富)
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