AO工艺不用内回流降低回流比的研究与实践
- 格式:doc
- 大小:114.00 KB
- 文档页数:6
A/O工艺不用内回流降低回流比的研究与实践作者:姚彬张幼…点击数:更新时间:2006-11-22 1:01:35(上海松江污水处理厂)1 概述A/O工艺的传统概念是:污水中含氮化合物在曝气池O段内被氧化为硝酸盐,通过回流把含大量硝酸盐的O段出水和二沉池底泥回流到A段,利用进水中的碳源进行反硝化脱氮。
其工艺简图为:总氮去除率与回流比的简略计算(1)(假定含氮化合物在O段100%氧化为硝酸盐;假定硝酸盐在A 段100%被反硝化去除;并忽略细菌同化合成去除的氮),其算式为:η=[(Rm+Rs)·Q]/[Q+(Rm+Rs)·Q]=(Rm+Rs)/[1+(Rm+Rs)] (1-1)式中:η系统的总氮去除率(%)Rm 混合液回流比(%)Rs 二沉池污泥回流比(%)Q 进水流量(m3/d)由式1-1可见:要使系统的总氮去除率达到75~80%,总回流比(Rm+Rs)需达到300~400%。
为避免大量的底部回流对二沉池工作稳定性产生影响,传统A/O工艺均设置两套回流系统,即在设二沉池底部污泥回流(外回流)系统之外,在曝气池出口再加设混合液回流(内回流)系统。
外回流回流比一般为50~100%,内回流比一般为200~300%。
设备多,运行电耗大。
本次研究着眼于简化A/O工艺,减少回流系统,降低回流比。
2 二沉池底泥回流率对二沉池工作影响的研究。
加大二沉池底泥回流率,虽出水量不变,但必然加大二沉池的进水量和排泥造成的扰动,可能对二沉池的工作稳定性产生影响。
在与同济大学等单位合作的《城市污水生物脱氮除磷的研究》中,曾在中试规模的二沉池中,对不同底部回流比时,二沉池SS浓度场进行了测定。
(2)中试二沉池为平流式,池长6.0米,宽1.35米,有效水深1.9米,纵向两个泥斗,斗深1.0米,斗底设潜污泵排泥回流。
测定时二沉池表面负荷1.23m3/m2·hr。
在回流比R=1.5、2.5、3.5时,二沉池内SS的等浓度曲线见图2(a)(b)(c)。
由图2可见,二沉池内的等浓度曲线,虽回流比不同,但都呈水平状态,说明二沉池属成层(拥挤)沉降状态。
二沉池的泥面(SS=1.0克/升)在不同回流比条件下,均在水面下0.6~0.7米处,每种回流比均运行二次,每次15天,实测出水SS均小于20mg/L,说明工作都很稳定。
等浓度曲线在回流点上方有下垂现象,回流比越大,下垂越明显,说明增大回流比,仅此使回流污泥下降,无污泥紊动上翻现象。
以上测定结果证明,加大二沉池底部回流,即使回流比达350%,对二沉池的工作稳定性和出水SS均无影响。
故A/O工艺中,只用一套回流系统,通过增加外回流来代替内回流是可行的。
3 曝气池好氧区同步反硝化作用的研究上海松江污水厂的A/O曝气池,采用高浓度活性污泥法,MLSS控制在4~6克/升,MLVSS 控制在2.5~4.2克/升。
好氧区在运行中经多次测定,均发现存在明显的同步反硝化现象。
表1和图3为某次较具代表性的曝气池好氧区分段测定结果。
测点1、2、3、4分别为好氧区进口、1/3处、2/3处和出口。
表1 曝气池好氧段各点溶解性氮浓度(mg/L)测点 1 2 3 4有机氮 4.55 3.50 1.03 0.66NH3-N 14.5 8.70 3.42 1.14NO2-N 0.3 0.16 0.13 0.06NO3-N 0.25 3.62 7.15 8.36TKN 19.05 12.20 4.45 1.80TN 19.60 15.98 11.73 10.22注:表中有机氮浓度由(TKN)-(NH3-N)计得TN由(TKN)+(NO2-N)+ (NO3-N)计得其他数据为混合液过滤后实测测定时,总进水口TKN为54.2mg/L,总进水量39300m3/d,回流比为116%,好氧段水力停留时间10.9小时,曝气池MLSS 5.2克/升,泥龄20天左右。
由表2和图3可见,经缺氧段的反硝化作用,进入好氧段时,硝酸盐浓度仅0.25mg/L。
污水中的氮主要是以氨氮和有机氮形式进入好氧段,在好氧段中被氧化和硝化,故浓度逐渐下降,同时硝酸盐明显上升,出口处达8.36mg/L。
按传统观念,在好氧段中,除微生物细胞合成之外,总氮不会明显变化。
实测结果是:总氮TN浓度在好氧段内出现了明显的下降。
由进口19.6mg/L下降到出口10.22mg/L。
按泥龄和排泥量计算,由细胞合成随剩余污泥排出的氮量,使好氧段的总氮降低4.41mg/L。
其差额19.6-10.22-4.41=4.97mg/L的氮只能是通过同步反硝化作用从污水中逸出,进入大气。
同步反硝化去除的氮占进入好氧段总氮的25.3%。
好氧段氮平衡见图4。
表2 上海松江污水处理厂脱氮运转水质汇总表年/月日处理水量(m 3/d) 平均回流比(%)BOD 5COD cr TKN NH 3-N NO 2--NNO 3--NTN曝气池MLSS (mg/L) 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水 出水 进水出水 进水 出水00/3 38600 118 372±224 15.0±6.6 1045±590 57.4±12.0 76.5 4.4 20.7±4.4 3.1±3.80.03±0.02 0.06±0.06 1.3±0.4 8.2±2.2 77.8 12.73972±81400/4 37100 123 344±160 16.1±6.3 1035±589 73.9±11.5 58.9 9.2 25.6±3.58.7±4.9 0.04±0.02 0.08±0.03 1.2±1.1 4.5±3.260.1 13.84629±57800/5 33300 137 223±105 4.5±10.4 556±320 62.0±26.5 51.7 11.1 27.4±6.0 110.6±13.6 0.04±0.03 0.34±0.31 2.0±2.6 8.0±4.1 53.7 19.463891±61300/6 34900 131 199±70 8.0±5.3 617±352 51.4±23.6 60.8 2.2 21.5±3.5 1.5±1.00.05±0.03 0.13±0.07 1.6±2.7 8.9±1.2 62.5 11.25785±90500/7 34300 133 211±57 8.5±5.2 756±283 56.6±17.464.5 2.2 22.4±3.41.5±1.1 0.02±0.03 0.08±0.07 0.9±0.1 9.1±1.365.5 11.41967±485注:表内TN值为(TKN)+(NO2-N)+(NO3-N)值之和。
TKN因数据较少,只计均值。
其余数据均由每日监测数据统计而得。
好氧段的同步反硝化作用在中德合作《城市污水生物脱氮除磷的研究》中曾多次发现和利用,并应用该原理进行了《低氧曝气污水脱氮》的课题研究。
(3)原理解释是:微观活性污泥颗粒,外层是好氧微生物,而内层因氧传递的浓度梯度的作用出现低氧或缺氧层。
硝酸盐在污泥颗粒的内层部分被反硝化。
产生同步反硝化的条件是:活性污泥浓度较高,溶解氧在2mg/L以下。
同步反硝化在A/O工艺中具有重要意义。
由图4的氮平衡图可见,进入好氧段的TN,经排泥带出和同步反硝化逸出,去除了将近一半。
好氧段出水的硝酸盐浓度比传统理论降低了近一半,故回流比可大大减小。
以本次测定的结果为例,回流比仅116%,氮的总去除率(不计二沉池中的反硝化)(54.2-10.2)/54.2=81.2%,出水TN 10.22mg/L,优于GB8978-1996一级排放标准(TN不大于15 mg/L)的指标。
同样,充分发挥好氧区的同步反硝化作用,可大大减少A/A/O工艺中硝酸盐对厌氧释磷的影响,回流比也可相应减小。
4 实际运转结果上海松江污水厂二期工程,A/O曝气池容积25000m3,其中缺氧段占25%。
二沉池为四座直径35米的幅流式沉淀池。
只设二沉池底泥回流,无混合液回流系统。
进水水质较浓,特别是接纳了部分禽畜场污水,TKN和有机氮较高。
2000年全年的运转结果汇总于表2。
长期生产运转实践证明,A/O系统只用二沉池底泥回流,回流比115~140%,虽进水浓度较高,出水水质仍较好(2000年5月份因设备调整运行不正常),BOD5去除率95%左右,出水CODcr小于60,出水总氮小于15,优于排放标准。
总氮去除率80%左右。
运行也较稳定。
5 结论通过试验和长期生产运转证明:(1)A/O工艺不用混合液回流(内回流),只用外回流,通过二沉池底泥回流来完成全部回流,对二沉池工作的稳定性无影响。
故A/O工艺设施可简化。
(2)控制曝气池DO和MLSS,充分发挥好氧区同步反硝化作用,A/O工艺的回流比可降低到120~150%,从而降低污水厂的运行费用。
(3)同步反硝化的机理和条件值得进一步研究和利用。
(4)溶解氧控制在5g/l左右参考文献1 钱易米祥友.“现代废水处理新技术”,中国科技出版社2 毕学军刘至嘉等。
《城市污水生物脱氮除磷A/A/O工艺中试研究》同济大学-达姆斯达特大学学术交流会论文集,1997年3 朱晓军高廷耀等.《低氧活性污泥法脱氮除磷工艺生产性研究》同济大学-达姆斯达特大学学术交流会论文集,1997年。