含硫污水汽提塔的模拟与优化
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炼厂含硫污水汽提流程模拟计算一、工艺流程简述炼厂加工装置,都排放一定的污水,污水中含有H2S和CO2、NH3等酸性气体,这些污水不能直接排放到污水厂,需经过汽提脱除其中的酸性气体,一般汽提后污水中H2S含量≤30mg/l的要求,NH3≤80mg/l的要求,净化合格后的污水才能排放。
但水、H2S和CO2、NH3等酸性气体过程为强非理想过程,一般的软件和热力方法对该过程的模拟,结果都欠佳,ASPEN PLUS软件中有脱除水中酸性气体的专用数据包(APISOUR),对于该过程的模拟较适用。
本例题就是用汽提脱除炼厂酸性水中的气体模拟计算,其工流流程如图7-1所示。
图7-1 污水汽提模拟计算流程图SW含酸炼厂污水; QW净化污水;SVAP2酸性水30 / 5二、需要输入的主要参数1、装置进料数据表7.1 进料数据So ur W at er Stripp in g Ap p li catio nStre am ID QW R W1R W2SVAP1SVAP2SWTem p erature C 131.2 85.0 85.2 121.4 85.0 95.0 Pressu re k Pa 280.000 240.000 500.000 250.000 240.000 501.325 Vapo r Fra c 0.000 0.000 0.000 1.000 1.000 0.001 Mole Flo w k mol/h r 2743.553 173.285 173.285 193.621 20.335 2763.889 Mass Flo w k g/h r 49425.872 3220.865 3220.865 3795.002 574.127 50000.009 Vo l u me Flo w cu m/h r 55.931 3.600 3.601 2540.566 252.308 76.951 En t h alp y MMk cal/hr -181.887 -10.628 -10.627 -9.272 -0.341 -184.249 Mass Flo w k g/h rH2O 49423.071 2774.023 2774.023 2852.474 78.429 49501.522 NH3 2.499 211.315 211.315 260.811 49.498 51.994C O2 trace 2.348 2.348 4.857 2.508 2.509H2S 0.302 233.179 233.179 676.861 443.692 443.985 Mass FracH2O 1.000 0.861 0.861 0.752 0.137 0.990 NH3 51 PPM 0.066 0.066 0.069 0.086 0.001C O2 trace 729 PPM 729 PPM 0.001 0.004 50 PPMH2S 6 PPM 0.072 0.072 0.178 0.773 0.009 Mole Flo w k mol/h rH2O 2743.397 153.982 153.982 158.336 4.353 2747.752 NH3 0.147 12.408 12.408 15.314 2.906 3.053C O2 trace 0.053 0.053 0.110 0.057 0.057H2S 0.009 6.842 6.842 19.860 13.018 13.027 2、单元操作参数3、设计规定三、软件版本采用ASPEN PLUS 软件12.1版本,文件保hl-sour.APW四、例题2文件名:SOUR-CX.APW模拟流程[文档可能无法思考全面,请浏览后下载,另外祝您生活愉快,工作顺利,万事如意!]。
化工企业污水汽提装置问题解决及生产优化王金娥;雷天升;于建奇;张硕【摘要】The raw water of wastewater stripping unit has high and coke powder content.Mixed dosing test of corrosion inhibitors and demulsifiers from different manufacturers was carried out by experimental analysis method, the oil content decreased from 661.7 mg/L to 151.6 mg/L; aiming at the problem of high coke powder content, the experimental methodwas used to analyze coke powder content, the inorganic and organic flocculants dosing experiment was carried out. It's concluded that, when the addition amount of alums was 1000 mg/L, good treatment effect was obtained. After adding the flocculant, the coke powder content decreased from 34.28 mg/L to 6.59 mg/L. Aiming at scaling problem of sewage stripping unit, scale substances were analyzed, and Ca2+ content in various wastewater in the sewage stripping unit was further analyzed as well as Ca2+content in all kinds of industrial additives in delayed coking and catalytic cracking units, the main source of Ca2+ was found out, the corresponding measures were put forward.%对污水汽提装置原料水含油高、携带焦粉问题,采用了实验分析方法,进行了不同厂家的缓蚀剂、破乳剂混合投加试验,原料水含油由661.7 mg/L降至了151.6 mg/L;针对焦粉含量高问题选择了实验方法进行了焦粉含量分析,进行了无机、有机絮凝剂投加实验,得出了明矾加入量为1000 mg/L时就能取得较好效果的结论.投加絮凝剂后,原料水中携带的焦粉由34.28 mg/L降至了6.59 mg/L.针对污水汽提装置结垢问题,经过分析确定了结垢物质为CaCO3,并进一步分析了污水汽提装置各种用水Ca2+含量;分析了延迟焦化、催化裂化装置各种工业助剂的Ca2+含量,找到了主要Ca2+来源,采取了相应措施,目前结垢问题基本解决.【期刊名称】《当代化工》【年(卷),期】2017(046)007【总页数】4页(P1333-1336)【关键词】污水汽提;石油类;结垢;焦粉;处理能力不足【作者】王金娥;雷天升;于建奇;张硕【作者单位】山东华鲁恒升化工股份公司, 山东德州 253000;山东华鲁恒升化工股份公司, 山东德州 253000;山东华鲁恒升化工股份公司, 山东德州 253000;山东华鲁恒升化工股份公司, 山东德州 253000【正文语种】中文【中图分类】X703Abstract:The raw water of wastewater stripping unit has high and coke powder content. Mixed dosing test of corrosion inhibitors and demulsifiers from different manufacturers was carried out by experimental analysis method, the oil content decreased from 661.7 mg/L to 151.6 mg/L; aiming at the problem of high coke powder content, the experimental method was used to analyze coke powder content, the inorganic and organic flocculants dosing experiment was carried out. It's concluded that, when the addition amount of alums was 1 000 mg/L, good treatment effect was obtained. After adding the flocculant, the coke powder content decreasedfrom 34.28 mg/L to 6.59 mg/L. Aiming at scaling problem of sewage stripping unit, scale substances were analyzed, and Ca2+content in various wastewater in the sewage stripping unit was further analyzed as well as Ca2+content in all kinds of industrial additives in delayed coking and catalytic cracking units, the main source of Ca2+was found out, the corresponding measures were put forward.Key words:Water stripping; Petroleum; Scale; Coke powder; Insufficient processing power capacity污水汽提装置是环保装置,在企业污水处理流程中担负着处理催化裂化、延迟焦化等装置产生的酸性水、削减上游污染物排放浓度的任务。
收稿日期:2018G12G12基金项目:上海市联盟计划项目(L M 2016G38)资助作者简介:李书珍(1969G),女,高级实验师,硕士,主要从事绿色化工工艺的研究.E Gm a i l :l s z @s i t .e d u .c n 通信作者:王㊀磊(1968G),男,副教授,博士,主要从事绿色化工工艺的研究.E Gm a i l :w l @s i t .e d u .c n㊀㊀文章编号:2096G3424(2019)01G0048G04D O I :10.3969/j.i s s n .2096G3424.2019.01.006酸性水汽提塔工艺模拟及优化李书珍1,㊀李小庆1,㊀王哲慧2,㊀周㊀迪1,㊀刘㊀倩1,㊀王㊀磊1(1.上海应用技术大学化学与环境工程学院,上海201418;2.常州大学材料科学与工程学院,江苏常州213164)摘㊀要:运用A s p e n p l u s 流程模拟软件,对单塔加压汽提塔进行模拟,模拟分析了热冷进料比㊁塔顶采出量㊁侧线抽出量与热进料进塔温度对净化水氨含量的影响,确定了汽提塔优化后的操作参数,为汽提塔改造提供理论依据.关键词:A s p e n p l u s ;酸水汽提塔;流程模拟;减排;优化中图分类号:T Q034㊀㊀㊀文献标志码:AS i m u l a t i o na n dO p t i m i z a t i o no f A c i dS t r i p p i n g To w e r L I S h u z h e n 1,㊀L IX i a o q i n g 1,㊀WA N GZ h e h u i 2,㊀Z H O UD i 1,㊀L I UQ i a n 1,㊀WA N GL e i 1(1.S c h o o l o fC h e m i s t r y a n dE n v i r o n m e n t a l E n g i n e e r i n g ,S h a n g h a i I n s t i t u t e o fT e c h n o l o g y,S h a n g h a i 201418,C h i n a ;2.S c h o o l o fM a t e r i a l sS c i e n c e a n dE n g i n e e r i n g,C h a n g z h o uU n i v e r s i t y ,C h a n g z h o u213164,J i a n gs u ,C h i n a )A b s t r a c t :A s p e n p l u s p r o c e s ss i m u l a t i o ns o f t w a r e w a se m p l o y e dt os i m u l a t et h es i n g l e Gt o w e r p r e s s u r e s t r i p p e r .T h e i n f l u e n c e s o f h o t a n dc o l d f e e dr a t i o ,t o w e r t o p o u t p u t ,s i d e l i n eo u t pu t a n dh o t f e e d i n l e t t e m p e r a t u r eo na m m o n i ac o n t e n to f p u r i f i e d w a t e r w e r ea n a l y z e dr e s p e c t i v e l y .F i n a l l y ,t h eo pt i m i z e d o p e r a t i o n p a r a m e t e r so fs t r i p p e r w e r e d e t e r m i n e d ,t h u s p r o v i d i n g t h e o r e t i c a lb a s i sf o rt h e o pe r a t i o n i m p r o v e m e n t of s t r i p p i ng to w e r .K e y wo r d s :A s p e n p l u s ;s o u lw a t e r s t r i p p i n g t o w e r ;p r o c e s s s i m u l a t i o n ;e m i s s i o n r e d u c t i o n ;o p t i m i z e ㊀㊀酸性水汽提塔是硫磺回收装置中重要的废水处理设备,主要处理石油炼制过程中产生的酸性水,并回收N H 3和H 2S [1G2].国内各炼油厂㊁科研单位以及设计单位对提高和改善酸水汽提技术开展了大量的研究工作,改进了酸性水汽提塔的操作和设计,在操作㊁计算㊁理论以及工程设计等方面取得一定的成果,开发了多种酸性水汽提工艺[3G4].目前,国内酸性水汽提技术有:单塔常压㊁单塔加压㊁双塔高低压及双塔加压4种酸性水汽提工艺[5G9].洛阳石油化工工程公司开发的单塔加压汽提工艺是为了清除污水中的N H 3和H 2S 等成分,回收副产品,达到循环用水并减少污染物排放.此工艺利用N H 3GC O 2GH 2S GH 2O 弱电解质物质的相平衡特点,酸性气体从塔顶流出,侧线抽出富氨气体,塔底得到H 2O .与双塔汽提技术相比,单塔加压工艺具有设备投资低㊁流程简单㊁能耗低以及操作稳定等优点广泛应用[10G14].山东某炼油厂由于处理能力的提高,使得原酸水汽提单元工艺指标中净化水不能满足N H 3ɤ150m g k g -1,H 2S ɤ50m g k g -1.本论文运用A s pe n p l u s 过程模拟软件,采用电解质活度系数㊀第19卷第1期㊀2019年3月应㊀用㊀技㊀术㊀学㊀报J O U R N A L O FT E C HN O L O G YV o l .19N o .1㊀M a r .2019㊀㊀第1期李书珍,等:酸性水汽提塔工艺模拟及优化49㊀模型E L E C N R T L 模型,对单塔加压汽提工艺进行模拟计算,通过对模拟结果进行分析,确定了汽提塔适宜的操作条件.1㊀酸水汽提塔模拟流程单塔加压工艺,如图1所示.冷酸性水原料从顶部进入汽提塔,热酸性水原料从中上部进入汽提塔,塔底采用重沸器加热,塔顶采出富含H 2S 酸性气,NH 3从侧线抽出,表1所示为汽提塔的模拟基础数据.其中,冷㊁热进料百分比分别为:N H 3(2%),H 2S (1.8%),C O 2(0 12%),H 2O (96 08%).图1㊀酸水汽提塔模拟F i g .1㊀S i m u l a t i o no f a c i dw a t e r s t r i p p i n gt o w e r 表1㊀汽提塔模拟基础数据T a b .1㊀B a s i c d a t a f o r s i m u l a t i o no f s t r i p p i n gt o w e r ㊀项目塔板数流量/(k gh -1)温度/ħ压力/M P a 汽提塔塔板数30\\\冷进料1500040\热进料515000140\塔底压力\\\0.53塔底净化水\19100\\塔顶抽出量\400\0.5侧线抽出量121500\\2㊀结果与分析为了研究酸水汽提塔出口净化水的质量的影响因素,采用A s p e n p l u s 软件的R a d F r a c 模型模拟酸水汽提塔汽提过程.由于加氢酸性水属于电解质体系,因此物性方法采用E L E C N T R T L ,模型收敛,模拟结果与实际结果进行比较,如表2所示.由表2数据可见,模拟计算数据与实际数据基本相符,说明建立的模型恰当.酸水汽提部分净化水中氨含量为1400m g k g -1>150m g k g -1,远远超过了工艺指标中净化水中氨含量.上游加氢装置排放的酸性污水氨含量大幅增加,导致酸水汽提单元排放净化水氨含量超标,为了控制净化水的质量,现对影响汽提效果的有关因素进行模拟分析,并对净化水氨超标现象提出优化的工艺参数.表2㊀酸水汽提模拟计算与实际情况的比较T a b .2㊀C o m pa r i s o n sb e t w e e n s i m u l a t e dc a l c u l a t i o na n da c t u a l s i t u a t i o no f a c i dw a t e r s t r i p p i n g项目模拟计算数据实际工业数据塔顶酸性气体侧线料净化水温度/ħ40.842流量/(k gh -1)400380w (H 2S)/%88.889w (N H 3)/%14.71.5w (H 2O )/%15.31.4w (C O 2)/%9.08.8温度/ħ148144流量/(k gh -1)14801500w (N H 3)/%25.826流量/(k gh -1)14001414w (H 2S)/%痕量痕量㊀㊀加氢酸性污水是包含各种离子㊁分子的多元水溶液,其溶液中存在相平衡㊁电离平衡和化学平衡,影响平衡的因素有很多,为了方便操作参数的改进,现仅对汽提塔的塔顶采出量㊁热进料进塔温度㊁侧线采出量以及热冷进料比进行优化.2.1㊀热冷进料比对净化水氨含量的影响酸性水总进量为20000k g h -1,其热进量与冷进量比值对净化水氨含量的影响,如图2所示.图2㊀热冷进料比对净化水氨含量的影响F i g.2㊀E f f e c t o f h o t a n d c o l d f e e d r a t i o o na m m o Gn i a c o n t e n t i n p u r i f i e dw a t e r随着热冷进料比值的增大,酸性气中H 2S 的含量基本保持不变,侧线氨含量略有降低,但净化水中氨含量从开始的109m g k g -1逐渐增加到3400m g k g -1.冷进料影响着酸水汽提塔塔顶抽出气体中氨的含量;冷进料的量也影响着侧线氨的质量.50㊀㊀㊀应㊀用㊀技㊀术㊀学㊀报第19卷㊀在酸性水总进量不变的情况下,增加热冷进料比值相应的减少了冷进料量,导致塔顶抽出氨的量相应减少,从而导致了净化水中氨的含量增加.当热冷进料比值为1.8~2.0,其净化水中氨含量满足工艺排放要求,当工业生产中发现净化水中氨含量超标时,可以适当降低热冷进料比值也就是增加冷进料的量,从而减少净化水中含氨量.当处理酸性污水的总量不变时,热冷进料比在1.8~2.0之间时,其净化水中氨的含量<150m g k g -1,满足排放要求.考虑到重沸器能耗以及净化水中质量因素,建议实际操作中热进料流量为13104k g h -1,冷进料流量为6896k gh -1.2.2㊀塔顶采出量对净化水氨含量的影响当热进料的流量为13104k g h -1,冷进料的流量为6896k gh -1时,侧线抽出位置不变,其侧线抽出量也不变,考察了塔顶采出量与净化水氨含量的关系,如图3所示.图3㊀塔顶采出量对净化水氨含量的影响F i g .3㊀E f f e c t o f t o pp r o d u c t i o n q u a n t i t y on a m m o Gn i a c o n t e n t i n p u r i f i e dw a t e r由图3可见,随着塔顶气体采出量的增加,塔顶采出酸性气体中w (H 2S )逐渐减小,侧线抽出气体中w (N H 3)也逐渐降低,其净化水氨含量也相应减少.当塔顶采出气体量增加,其相应的会带出一些N H 3,然而系统中氨的总质量不变,这样导致了侧线抽出气体中的氨含量以及净化水中氨含量都降低.因此,当出现净化水中氨含量超标的现象时,在保持汽提塔其他操作参数不变的情况下,可以通过适当的增加塔顶采出量,来达到减少净化水中氨的含量的目的,提高净化水的质量.当塔顶采出气体量为650k g h -1时,净化水中N H 3的含量最低为12k g h -1,但塔顶w (H 2S )仅为55.3%.实际操作中选定塔顶的采出量为400k g h -1,此时塔顶采出酸性气体中w (H 2S )为89.9%,其净化水中氨含量为144m g,满足工艺排放要求.2.3㊀侧线抽出量对净化水氨含量的影响当热进料的流量为13104k g h -1,冷进料的流量为6896k g h -1,塔顶采出气体量为400k gh -1,汽提塔其他操作参数不变,只改变侧线采出量,通过A s p e n p l u s 软件模拟分析,得出侧线抽出量对净化水氨含量的影响,如图4所示.图4㊀侧线抽出量对净化水氨含量的影响F i g .4㊀E f f e c to fs i d i n gp r o d u c t i o n q u a n t i t y on a m m o n i a c o n t e n t i n p u r i f i e dw a t e r由图4可以看出,净化水氨含量和侧线抽出气体N H 3的含量随着侧线抽出量的增加而降低,而塔顶硫化氢含量变化不大.因此当净化水氨含量超标时,可以采取增加侧线气体采出量,降低净化水的氨含量.当侧线抽出量为1000k gh -1时,侧线抽出气体中w (N H 3)高达29.1%,但此时的净化水中氨含量为5422m g /k g,远远超过了排放要求;当侧线抽出量为1600k gh -1时,此时净化水中氨的含量为64m g /k g,其塔顶w (H 2S )为90%,侧线w (NH 3)为24.4%.侧线采出量在一定范围内对塔顶硫化氢含量影响不大,实际酸水汽提塔侧线抽出量操作参数取值为1600k gh -1.2.4㊀热进料进塔温度对净化水氨含量的影响当热进料的流量为13104k g h -1,冷进料的流量为6896k g h -1,塔顶采出气体量400k g h -1,侧线抽出量为1600k gh -1,酸水汽提塔其他操作参数不变,仅改变热进料进塔温度,分析热进料进塔温度对净化水氨含量的影响,计算结果如图5所示.由图5中可见,随着热进料温度的提高,塔顶采出气体中w (H 2S )基本不变,侧线抽出气体中w (N H 3)也基本无变化,但净化水氨含量逐渐增大.因此当净化水中氨含量超标时,可以适当降低热进料温度来控制净化水的质量,过度降低热进料温度会加大再沸器能耗,影响设备性能.当热进料温度为150ħ时,塔顶w (H 2S )为90%,侧线w (N H 3)为㊀第1期李书珍,等:酸性水汽提塔工艺模拟及优化51㊀图5㊀热进料温度对净化水氨含量的影响F i g .5㊀E f f e c t o f t e m pe r a t u r e of h o t f e e d o n a m m o Gn i a c o n t e n t i n p u r i f i e dw a t e r24.4%,净化水中氨的含量为132m g k g -1.实际酸水汽提塔热进量温度操作参数取值为150ħ.2.5㊀优化计算通过模拟计算,酸水汽提塔优化操作参数,如表3所示.表3㊀优化后的酸水汽提塔操作参数T a b .3㊀O p t i m i z e do pe r a t i o n p a r a m e t e r s of a c i dw a t e r s t r i p p i n gt o w e r 热进料温度/ħ冷进料量/(k g h -1)热进料量/(k g h -1)塔顶采出量/(k gh -1)侧线采出量/(k gh -1)1506896131044001600采用以上参数进行模拟,优化后的模拟结果如表4所示.从表4可以看出,酸水汽提塔操作参数经过优化后,汽提塔塔顶流出气体中w (H 2S )为90%,塔底净化水氨含量为132m g k g -1,满足工艺排放要求.表4㊀优化操作参数下的模拟结果T a b .4㊀S i m u l a t i o n r e s u l t s o n t h e o p t i m i z e do pe r a t i o n pa r a m e t e r s 项目塔顶酸性气体侧线净化水温度/ħ59143154w (H 2S )/%9000w (N H 3)/%1.924.40.0131w (H 2O )/%2.175.699.9869w (C O 2)/%600总流量/(k gh -1)4001600180003㊀结㊀语(1)生产过程中酸水汽提装置净化水氨含量超标时,可以通过减少热冷进料比,增加塔顶采出量,降低热进料温度和增加侧线采出量,降低净化水氨含量.(2)当酸水汽提塔热冷进料比为1.9ʒ1时,热进料温度为150ħ,塔顶采出量为400k gh -1,侧线抽出量为1600k g h -1,塔顶酸性气中w (H 2S )为90%,侧线气体w (N H 3)为24.4%,净化水中氨含量为132m g k g -1,满足净化水排放标准.参考文献:[1]㊀李菁菁.炼油厂酸性水汽提工艺的选择[J ].中外能源,2008,13(4):108G110.[2]㊀李书珍,沈婷,井春鱼,等.超亲水G疏油材料T i O 2GF /S i O 2/F GP E G 油水分离性能的研究[J ].应用技术学报,2018,18(1):45G51.[3]㊀刘芳.A s p e n P l u s 在酸水汽提装置中的初步应用[J ].能源化工,2013,34(4):36G40.[4]㊀白知成,刘畅.酸性水汽提装置氨汽提塔再沸器腐蚀原因及应对措施[J ].化工管理,2018(45):44G45.[5]㊀涂联,陈新殿.酸性水汽提装置的技术改造[J ].山东化工,2011,40(4):68G69.[6]㊀王杏佳,王艳菲.炼厂酸性水汽提装置中原料水预处理的工艺设计[J ].山东化工,2018,47(18):177G181.[7]㊀李章平,孙秋荣.A s p e n p l u s 软件在含硫废水汽提工艺设计中的应用[J ].化工环保,2004,24:81G83.[8]㊀I B R A H I M S ,R A HMA N R K ,R A J A.E f f e c t so fH 2Oi n t h e f e e do f s u l f u r r e c o v e r y u n i t o n s u l f u r p r o Gd u c t i o n a n d a r o m a t i c 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含硫污水汽提过程模拟与分析硫污水是一种含有高浓度硫化物的废水,对环境和人体健康都有很大的危害。
为了降低硫化物浓度,减少环境污染,常采用硫污水汽提过程进行处理。
该过程利用蒸汽将硫化物挥发出来,从而实现废水的净化。
硫污水汽提过程的模拟与分析可以帮助我们了解该过程中各种参数的变化情况,优化工艺条件,并预测处理效果。
下面是一个简化的硫污水汽提过程的模拟与分析:首先,我们需要确定硫污水的组成和初始浓度。
硫化物含量和其他成分的浓度对处理效果有很大影响,需要根据实际情况进行分析。
接下来,我们需要确定蒸汽的流量和温度。
蒸汽的流量决定了挥发硫化物的速率,而蒸汽的温度会影响硫化物的挥发率和处理时间。
通过模拟可以找到最佳的蒸汽流量和温度条件。
然后,我们需要建立硫污水汽提过程的动力学模型。
该模型可以描述硫化物的挥发速率和废水中硫化物浓度的变化情况。
根据实验数据或理论计算,确定该过程的动力学参数,并应用到模拟中。
模拟过程中,我们需要考虑传热和传质过程。
硫污水中的硫化物和其他成分在蒸汽的作用下会发生挥发和扩散,同时蒸汽会传热到废水中,引起温度的变化。
建立传热和传质模型,通过模拟计算硫化物的挥发速率和浓度变化情况。
最后,通过模拟分析得到的结果,可以对硫污水汽提过程进行优化。
优化的目标可以是硫化物的去除率、处理效率和能源消耗等方面。
根据模拟结果,可以调整蒸汽流量、温度和处理时间,以实现最佳的处理效果。
在硫污水汽提过程模拟与分析中,我们可以通过建立物质平衡模型、传热和传质模型等方法,对处理过程进行定量分析和优化。
通过模拟与分析结果,可以提供科学依据和指导,实现硫污水的高效处理和净化。
在硫污水汽提过程的模拟与分析过程中,除了考虑硫化物的挥发和废水中的浓度变化外,还需要考虑一些其他参数和因素。
首先,废水中除了硫化物外,还有其他成分如有机物、重金属离子等。
这些成分在汽提过程中也会受到蒸汽的作用而发生变化。
对于有机物,可以考虑其挥发性和分布系数来建立模型;对于重金属离子,则需要考虑其溶解度和络合反应等因素。
当它进入炼油厂时,处理脱硫废水不是笑话。
这里面装满了硫化氢和
麦卡普坦等臭硫pound,这绝对不会让人感到愉快。
在这种废水被
放入世界之前,它需要认真的改造。
蒸汽像超级英雄一样冲进来想象一下:一个脱衣舞塔,高高而骄傲,准备用那些麻辣的硫磺来涂抹它。
这就像一个巨大的游戏,"与坏人一起出去,与好人一起",随着
塔的魔法工作来清理废水。
下一次你看到一个炼油厂在工作,记得那个没被击败的英雄——蒸汽剥离塔,使世界少了一点臭味,一次一
个硫磺。
在蒸汽剥离舞中,臭气熏天的脱硫废水将最好的热量和华尔兹排入剥
离塔的底部。
蒸汽或冷却的惰性气体像超级英雄一样从顶部冲进来。
随着废水向下顺流而下,蒸汽或气体随繁荣而上升,形成戏剧性的逆
流流。
这使得挥发性的硫pound可以做一个神奇的消失行为,变成
蒸汽和加入蒸汽或燃气,准备被分离和送走去他们的下一个冒险,无论是得到硫ur还是找到新的家。
这是一个野生的,蒸汽的节目,这
一切都是为了摆脱臭硫磺并让一个令人眩晕的表演!
蒸汽剥离舞成功地从废水中分离出这些麻风硫磺,这取决于整个角色:塔内的温度和压力、液体和蒸汽相交融的方式以及塔内部的细腻设计。
如果没有适当的操作和控制,这座塔无法打破它应该做的动作,而我
们最终会遇到废水状况的臭味。
当它遵循废水处理的环境规则时,这
是禁忌的。
等等,还有更多!硫磺脱脂后,废水可能需要另一种处理方法,比如神奇的化学药剂,或者也许一些迪斯科舞动以生物氧化为
礼,以确保没有剩余的硫磺菌,水才能在旅途中继续积聚。
让我们确保这个废水保持干净和绿色!。