溶剂重复
使用次数 6 10 8 13
由表 2 可知 , 溶剂重复使用不影响产品的质量 和收率 。 由于事先对溶剂进行了惰性处理 , 性质非 常稳定 , 经多次重复使用未发现聚合现象和对合成 反应的其它不利影响 。 另外 , 溶剂使用后静置 10 ~ 15 h , 将溶剂中含有的微量水分分开就可以用于下 一次的合成 。 实验还证明 , 不仅溶剂可多次重复使 用 , 而且也不用重蒸 , 简化了工艺 , 方便了生产 。 3结 论 3 .1 93 %以上的硫酸均可作为磺化剂使用 , 为实际 生产带来了方便 。 3 .2 在磺化以后的精制过程中 , 注意氨基的保护 , 可明显改善产品的内在质量 。 3 .3 成盐温度低 , 反应时间长 , 可保证成盐彻底 , 有 效防止炭化 , 提高收率 。 3 .4 溶剂汽油无毒 、无异味 、化学性质稳定 , 廉价易 得 , 经惰性化处理后 , 是一种非常稳定的有机溶剂 。 重复使用性好 , 回收率高 。
国内现行的对氨基苯磺酸化验方法为重氮化滴 定法 [ 3] , 用 该方法 测定 的是 总氨 基值 百分含 量 (98 .34 %~ 98 .50 %), 与印度标准 IS 5045 -1976[ 4] 所规定的测定方法基本一致 。 2 结果与讨论 2 .1 硫酸浓度不影响产品收率
采用 98 %的硫酸作磺化剂进行磺化 , 其用量是 理论用量的 1 .05 ~ 1 .10 倍 , 收率较高 , 改用 93 %的 硫酸进行磺化 , 其效果和 98 %硫酸基本一致 。由于 在磺化过程中 , 溶剂与水形成共沸物被蒸出 , 经冷凝 将油水分离 , 再将溶剂滴入反应器 , 这样 , 不论是反 应生成的水还是硫酸带入的水都 能被溶剂及时带
多年来 , 我们结合固相法合成对氨基苯磺酸的 生产工艺 , 进行了液相法的工艺探讨 , 对各种可行的 有机溶剂进行了筛选 , 以替代三氯苯 。对产品收率 、 溶剂价格及毒性 、溶剂回收率等指标进行综合评价 , 认为溶剂汽油作溶剂更为合适 , 其产品收率在 90 % 以上 , 溶剂回收率在 95 %左右 。 1 实验部分 1 .1 主要原料及规格