高炉干法热风煤气系统
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高炉的休风、送风及煤气处理
1短期休风、送风程序
短期休风与送风由值班长主持,高炉工长执行。
1)休风前的准备工作
(1)由高炉值班工长提出,值班长批准,并取得作业区调度室、燃气调度室同意。
(2)休风前联系作业区调度室、动力作业区调度室,通知鼓风机、热风炉、卷扬主控室、煤粉喷吹。
(3)出净渣铁
(4)检查风口、冷却壁等冷却设备,如果发现损坏要适当的闭水,并准备更换。
2)休风程序
(1)向炉顶各部通蒸汽。
(2)炉顶停止打水。
(3)停止富氧。
(4)停止喷吹。
(5)高压转常压、减风到50%。
(6)除尘器停止打灰。
(7)关风温调节阀,停止上料。
(8)全开炉顶放散阀。
(9)热风炉停止燃烧。
(10)关煤气切断阀(事先要通知燃气管理室)。
(11)继续减风、直到最低水平。
(12)打开风口视孔盖。
(13)高炉发出“休风指令”。
(14)关送风热风炉的热风阀、冷风阀,开废气阀放净废气。
(15)开倒流阀进行倒流休风。
(16)热风炉发出:“休风操作完毕信号”。
3)短期休风的送风
(1)休风检修项目和任务完成,插好煤枪。
(2)关上风口视孔盖。
(3)高炉发出送风指令。
(4)关倒流阀停止倒流。
(5)开送风热风炉的冷风阀、热风阀,同时关上废气阀。
(6)热风炉发出“送风操作完毕”信号。
(7)逐渐关放风阀回风。
(8)开冷风大闸及风温调节阀。
(9)通知燃气作业区送煤气。
(10)开煤气切断阀
(11)关炉顶放散阀。
(12)关炉顶蒸汽
(13)高炉视炉况转入正常操作。
(14)联系燃气调度热风炉点炉。
4)短期休风、送风的注意事项
1)为了防止煤气爆炸,必须往炉顶各部通入蒸汽或氮气,在休风期间要保持其炉顶压力为正压。
2)如果休风前高炉悬料,必须将料面坐下来后方可休风。
3)在休风或者炉内低压状态下,禁止除尘器打灰。
4)如果采用富氧冶炼,必须待转入正常生产后方可联系送氧。
冶金毕业论文:高炉煤气干法除尘
古典文学中常见论文这个词,当代,论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,简称为论文。以下就是由编为您提供的冶金。
1 前言
高炉煤气干法除尘工艺相比于传统的湿法除尘工艺,以其煤气净化质量高、节水、节电、运行费用低、环境污染小、出口煤气温度高,使 trt 发电量大幅提高等优点,在钢铁行业广泛应用。在实际生产过程中,难免会遇到高炉炉况不正常现象,高炉顶温控制不当,严重偏高或偏低的情况下,对高炉煤气干法除尘的影响非常大。
中天钢铁 8 号高炉经常出现低顶温现象,导致高炉煤气干法除尘器滤袋表面湿灰黏结,造成滤袋透气性降低,箱体压差升高,存在很大的安全隐患。同时煤气中的水蒸气冷凝成水,造成除尘灰在箱体锥部结块,无法正常对除尘器各箱体进行放灰作业,严重影响高炉的稳定和正常生产。为了解决这个问题 ,我们进行了彻底的调查和研究,找到了解决问题的措施。
2 控制措施
2.1 增加焦炭烘烤工艺
在高炉炉顶煤气流动和传热是固体之间以对流传热为主 ;顶部气体温度取决于热储备区温度、热流率 , 温度 , 即:
高炉 , 因为 t 空几乎是恒定的 , 因此 , 最高温度的关键因素是热流率和炉料的温度。在不变的热流率的条件下 , 温度越低 ,t,t 空材料差异 ,
更大的气体通过通过炉料的热量越多 , 更少的热量以及天然气,烟气温度较低;另一方面,材料温度较高,t,t空材料差异较小 , 气体通过通过炉料的热量越少 , 气体 , 更多的热量随烟气温度较高。故将我们对入炉焦炭采用烟气烘烤工艺进行加热。从 8 号高炉热风炉烟道引一根
dn800 的管道至槽下,将热风炉煤气燃烧产生的烟气通过风机抽到料仓,利用烟气的余热对焦炭进行烘烤加热,不但有效去除了焦炭中的水分,减少该部分水分气化吸热而的热量消耗 , 并提高焦炭的温度 , 从而提高高炉煤气除尘干燥进口的煤气温度。
2.2 缩短脉冲周期
设计通讯 2006 No.2
首秦1 200 m3高炉热风炉系统工艺设计
梅丛华张建毛庆武
摘要介绍了首秦公司炼铁1 200 高炉(以下简称首秦l号高炉)热风炉系统设计特点,采用了俄
罗斯高风温卡卢金顶燃式热风炉,设计了2座助燃空气预热炉,实现了在全烧高炉煤气的情况下可以稳
定获得1 250 oC的热风温度,创造了国内布置最紧凑的热风炉布置型式,具有极大的推广价值。 关键词 高炉 卡卢金高风温顶燃式热风炉 助燃空气高温预热 紧凑布置设计
l热风炉型式的选择
首秦l号高炉的设计,遵循“先进、成熟、 可靠、实用、效益”的方针,其主要技术经济指 标、整体技术装备水平和自动化程度达到国内同
级别高炉的先进水平。主要技术经济指标见表1。
表1首秦1号高炉主要技术经济指标
・ l6・ 由于原燃料市场供应紧张,焦炭价格飞涨,
高炉炼铁工艺为了能够在激烈的竞争中生存,必
须增大喷煤量,降低焦比。为了能够达到200 kg,t 的煤比,必须提供稳定的l 250 oC热风。目前世
界上采用的热风炉系统大致为改造型内燃式、顶
燃式、外燃式热风炉,它们都能够获得l 250℃ 风温。 自2o世纪80年代以来,目前在世界上已有
30多座俄罗斯卡卢金顶燃式热风炉,使用寿命已
有lO多年,目前运行状况良好,故该工程决定采 用高风温俄罗斯卡卢金顶燃式热风炉,该炉具有
以下优点: (1)高效拱顶陶瓷燃烧器:陶瓷燃烧器设置 在热风炉拱顶部位,具有较广泛的适应性。既可
以适应预热后的较高温度的助燃空气及高温煤气
条件,又能适应常温下的空、煤气条件,而且燃
烧功率大、效率高、稳定、使用寿命较长。 (2)稳定的热风炉大墙及拱顶结构:由于俄
罗斯卡卢金顶燃式热风炉没有燃烧室,避免了燃
烧室下部隔墙烟气或冷风的短路,而且热风炉拱
顶砌体与热风炉大墙隔开,具有独立的拱顶结构, 拱顶设置陶瓷燃烧器,拱顶直径小,结构热稳定
性较好。 (3)高效的蓄热室:蓄热室有效面积利用率
莱钢永锋1000m3高炉及热风炉
烘炉、开炉方案
炼铁厂
二○○六年五月二十八日
一、成立高炉热风炉烘炉开炉小组:
组 长: 刘长江
副组长: 于世波 蔺双平 张立勇 杨德山
组 员: 谭茂新 毕京全 吕 建 薛其利 钟其昌
白振林 王大为 李 森 李学良 岳井清
郭合敏 胡景春 杨怀顺 于喜贵 肖绍福
刘振才 郑玉之 周尚才 姚海军 赵士安
杨廷远 何卫东 胡玉德 宋金城 赵 勇
王合生
项目分工:
蔺双平负责所有高炉工艺验收和准备工作。
张立勇、杨德山负责所有高炉设备验收和准备工作。
谭茂新、毕京全、吕建、薛其利负责所有高炉烘炉工艺准备工作和各种工艺参数的校对。
王大为、李森负责高炉炉顶设备及矿槽上料设备检查和验收工作。
胡景春、杨怀顺负责循环水泵房、喷煤、冲渣验收和准备工作。
于喜贵、肖绍福负责热风炉和干法除尘设备检查和验收工作。
刘振才负责炉前设备、矿槽除尘和出铁场除尘设备检查和验收工作。
郑玉之、周尚才、姚海军、赵士安负责所有电气、仪表验收和准备工作。
杨廷远、何卫东负责所有设备点检工作。
胡玉德、宋金城负责安全工作。
赵勇负责对外联系和上料工作。
王合生负责后勤工作。
二、高炉、热风炉烘炉目的:
烘炉目的是使高炉耐火材料砌体内水分缓慢蒸发,提高砌体整体强度,使整个炉体设备逐渐加热至生产状态,避免生产后因剧烈膨胀而损坏设备。影响一代炉子的使用寿命,因此对高炉及热风炉烘炉要严格按烘炉曲线控制烘炉温度。
三、高炉烘炉具备条件:
1.热风炉烘炉完毕,已具备正常生产条件;
2.高炉、热风炉、煤气系统试漏和试压合格,缺陷得到处理,达到规定要求;
3.高炉、热风炉、运料和上料系统计算机经过空载联合试车,运行正常,操作可靠,各项参数,功能画面显示,打印记录均达到设计和竣工验收标准。 四、热风炉烘炉具备的条件:
1、热风炉水系统供水运转正常,考虑到中心泵房很可能不能按期完工供水,采取如下措施:(完成时间7月18日责任人:胡景春)