经典静电事故案例
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静电引起甲苯装卸槽车爆炸起火事故某年7月22日9时50分左右,某化工厂租用某运输公司一辆汽车槽车,到铁路专线上装卸外购的46.5t甲苯,并指派仓库副主任、厂安全员及2名装卸工执行卸车任务。
约7时20分,开始装卸第一车。
由于火车与汽车槽车约有4m高的位差,装卸直接采用自流方式,即用4条塑料管(两头橡胶管)分别插入火车和汽车槽车,依靠高度差,使甲苯从火车罐车经塑料管流入汽车罐车。
约8时30分,第一车甲苯约13.5t被拉回仓库。
约9时50分,汽车开始装卸第二车。
汽车司机将车停放在预定位置后与安全员到离装卸点20m的站台上休息,1名装卸工爬上汽车槽车,接过地上装卸工递上来的装卸管,打开汽车槽车前后2个装卸孔盖,在每个装卸孔内放入2根自流式装卸管。
4根自流式装卸管全部放进汽车槽罐后,槽车顶上的装卸工因天气太热,便爬下汽车去喝水。
人刚走离汽车约2m远,汽车槽车靠近尾部的装卸孔突然发生爆炸起火。
爆炸冲击波将2根塑料管抛出车外,喷洒出来的甲苯致使汽车槽车周边一片大火,2名装卸工当场被炸死。
约10min后,消防车赶到。
经10多分钟的扑救,大火全部扑灭,阻止了事故进一步的扩大,火车槽基本没有受损害,但汽车已全部烧毁。
二、背景材料据调查,事发时气温超过35℃。
当汽车完成第一车装卸任务并返回火车装卸站时,汽车槽罐内残留的甲苯经途中30多分钟的太阳暴晒,已挥发到相当高的浓度,但未采取必要的安全措施,直接灌装甲苯。
没有严格执行易燃、易爆气体灌装操作规程,灌装前槽车通地导线没有接地,也没有检测罐内温度。
三、事故原因分析(1)直接原因是装卸作业没有按规定装设静电接地装置,使装卸产生的静电火花无法及时导出,造成静电积聚过高产生静电火花,引发事故。
(2)间接原因高温作业未采取必要的安全措施,因而引发爆炸事故。
事发时气温超过35℃。
当汽车完成第一车装卸任务并返回火车装卸站时,汽车槽罐内残留的甲苯经途中30多分钟的太阳暴晒,已挥发到相当高的浓度,但未采取必要的安全措施,直接灌装甲苯。
静电引发火灾事故案例分析总结简介:静电是一种常见的现象,在日常生活和工业生产中都有可能引发危险。
当积累的静电释放时,可能会导致火灾事故的发生。
本文将通过对几个真实案例的分析,总结出静电引发火灾事故的原因,并提供防范措施以避免类似事故再次发生。
案例一:鞋底摩擦起火在一个化学工厂的车间里,一名操作员穿着塑料鞋底与地面进行长时间的走动。
由于地面是绝缘材料,摩擦所生成的大量正负电荷无法及时补偿,导致了严重的静电聚集。
最终,在一个可燃气体泄漏并蔓延到该区域时,车间内爆炸并引发大火。
经过调查分析后得知,这起事故是由于未采取适当的防护措施而造成的。
原因分析:1. 静电积聚:由于操作员长时间穿着塑料鞋底与绝缘材料地面接触,使得正负电荷不能及时相互补偿,导致静电积聚。
2. 可燃气体泄漏:车间内的可燃气体泄漏是引发火灾的直接原因。
防范措施:1. 使用导电鞋底:在易产生静电的工作环境中,应使用导电鞋底以便及时释放掉积累的静电荷。
2. 接地保护:对于绝缘材料地面的区域,应加强接地装置以确保正负电荷能够快速补偿。
案例二:输送带摩擦点起火一个物流仓库的自动化输送线上运行着长时间服务生命不长的输送带。
由于过度摩擦,在某个节点处起火并迅速蔓延到整个仓库。
经调查发现,这起火灾事故是由于未注意设备维护与排查而造成的。
原因分析:1. 输送带老化:由于长时间使用和物品摩擦,输送带表面产生了较高程度的静电。
2. 点状摩擦:由于某个节点处存在异常物品或损坏部分,使得输送带局部更容易产生静电。
防范措施:1. 定期检查:对于自动化输送线及其相关设备,应定期进行检查和维护,确保所有的部件都处于良好状态。
2. 清洁通风:当物品与输送带摩擦时会产生静电,因此要加强仓库内的清洁工作以降低灰尘积累,并保持良好通风。
案例三:起重机吊杆引发火灾在一家建筑工地上,起重机操作员使用一个未经维护的金属吊杆进行物流作业。
由于吊杆与货物长时间接触并摩擦,在某个瞬间放下时产生大量静电并点燃可燃气体。
静电火灾事故案例分析总结报告引言:静电火灾是一种在工业生产过程中常见而又危险的事故,它可能导致严重的人员伤亡和财产损失。
为了更好地理解和预防静电火灾,本文通过对几个真实的静电火灾事故案例进行分析,总结出了其发生原因、危害以及正确应对方法。
一、案例一:静电火灾在化学厂发生该化学厂指定地区发生了一起由于静电导致的火灾事故,在这次事故中,大量的爆炸物品被点燃并造成了巨大破坏。
1. 发生原因通过调查取证得知,该化学厂在储存和处理爆炸物时未采取有效的防护措施。
物体之间摩擦或运动会产生带电粒子,在没有拉开接地距离的情况下聚积形成静电荷。
当这些荷与易燃气体或蒸汽相遇时,并且处于可燃范围内时,就可能发生连锁反应从而引发火灾。
2. 危害静电火灾一旦发生,其破坏力常常巨大,造成人员伤亡和财产损失。
在这次事故中,不仅有多人丧生,还引起了周围环境的污染,给企业及其周边社区带来了巨大的负面影响。
3. 应对方法为确保工厂内部安全,在处理易燃物品时必须注意以下几点:- 合理储存:将易燃气体与非易燃物分开存放,并采用防爆设备进行封闭存储。
- 加强通风系统:通过增强通风设施以及在关键区域增加排风管道等方式,使潜在积聚的气体迅速被稀释和抛散。
- 接地措施:对容器、桶装化学品等要进行接地处理,以降低静电荷积累的可能性。
- 防护装备:穿戴适当的防静电地板、鞋底或服装等相应防护装备,减少静电影响。
二、案例二:静电火灾在涂料工厂发生一家涂料工厂发生了由于使用不当而导致的静电火灾事故,该事件不仅造成了人员伤亡,还使得工厂生产中断。
1. 发生原因这起事故主要是由于涂料容器、输送管道等设备没有进行有效的防静电处理。
在涂料搅拌或输送过程中产生的静电荷长时间积聚未被释放,最终导致火灾发生。
2. 危害静电火灾对工厂和社会都带来极大危害。
除了造成工人伤亡外,工厂还面临经济损失以及信誉受损的风险。
此外,停产也给相关供应链和业务合作方带来了负面影响。
3. 应对方法为减少类似事故的再次发生,在涂料工厂及其他易燃物品加工企业应采取以下措施:- 定期检查:定期检查设备是否存在问题并及时修复或更换。
氧气瓶静电爆炸事故案例集团公司文件内部编码:(TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-氧气瓶静电爆炸事故案例一、事故情况概述1998年10月8日10时40分左右,哈尔滨化工二厂四车间成品库发生氧气瓶爆炸事故。
导致现场的2名装卸工临时工1死1伤。
事故发生前四车间充灌岗,操作压力为12MPa,操作温度为20度,成品库房有氧气瓶45只。
二、事故破坏情况经现场勘察,共3只气瓶爆炸,其中1只气瓶外表为绿色油漆,检验期为1989—1994年,公称压力15MPa,容积为40.4L,这只气瓶爆破成十几块碎片。
碎片内壁呈黑色,断口呈“人”字纹,无明显的塑性变形,全部为脆性断裂。
其角阀为氩气阀。
爆炸的另2只气瓶颜色为淡酞兰,呈撕裂状,断口有明显的被打击的痕迹,被打击处向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。
另外3只被击穿的气瓶,均留有不规则孔洞,其中1只在气瓶上方,直径各约5cm,另外2只在气瓶下方,直径约8cm和30cm,破口向内凹陷,并有高温氧化的痕迹。
面积为70m2的氧气瓶成品库天棚和西侧墙被炸塌,山墙严重变形,铁皮包的门被爆炸碎片穿出一个直径20cm的洞,附近2处厂房玻璃被震碎。
死者身体被炸成多块碎片,伤者被炸成终生残疾。
事故原因分桥及结论从爆炸碎片的内外表面颜色看,其中1只气瓶的碎片外表为绿色漆,内表面呈黑色,角阀为氩气瓶阀,说明这只气瓶为氢气瓶。
被检回的内壁呈黑色的碎片共有十多片,其断口形貌没有明显的塑性变形,断口呈“人”字纹,均为脆性断裂。
分析认为这只氢气瓶内残余有氢气。
充装氧气(氢气在空气中的爆炸极限为4%—74.1%,形成了可爆性混合气体,在转动角阀时,产生静电引发了氢氧混合气体的化学爆炸。
另外2只被撕裂的气瓶内壁只有锈蚀,无黑色油脂,断口呈脆性断裂形貌,断口局部有明显的被击打的痕迹,内凹并有高温氧化痕迹,说明这2只气瓶距爆炸点很近,被爆炸碎片的冲击波打击超过其呈受力,失稳破裂,属物理爆炸。
直接原因:装卸工在装运氢气瓶错充氧气前试压转动角阀时产生静电,引发瓶内的氢氧混合气体爆炸,是导致这起事故的直接原因。
静电除尘器爆炸事故案例
嘿,朋友们!今天咱要来聊聊静电除尘器爆炸事故的那些事儿。
你们知道吗,静电除尘器就像是一个默默工作的卫士,平常不声不响地帮我们处理着灰尘和污染物。
但谁能想到,它也有发脾气的时候呢!就拿之前发生的一起案例来说吧,那场面,真的是让人触目惊心啊!在一个工厂里,大家都像往常一样忙碌着,突然,“嘭”的一声巨响,可把所有人都吓坏了。
那动静,就像过年放的大鞭炮一样响!大家惊慌失措,四处逃窜,心里都在想:“天哪,这是怎么了?”
经过调查才发现,原来是静电除尘器出了问题,发生了爆炸!这一下可不得了,工厂的设备受损严重,工人们也都不同程度地受了伤。
事后大家都在讨论,“哎呀,怎么就没注意到它会出问题呢”,“这以后可得加倍小心了呀”。
你们想想看,本来好好的在工作,突然就来这么一下,这多吓人啊!这静电除尘器爆炸,不就跟我们身边看似安全的事物突然“翻脸”一样吗?就像原本温顺的小狗突然发狂一样让人意外!所以啊,我们可不能小瞧了任何东西,平时一定要做好检查和维护,不然指不定什么时候就会出大问题。
而且我们也不能总是后知后觉呀,得提前预防,把危险扼杀在摇篮里。
我觉得吧,对于这些可能存在危险的东西,我们必须高度重视,不能有丝毫马虎。
只有这样,才能真正避免类似的悲剧再次发生啊!大家说是不是呢?。
溢油后静电放电引发火灾事故案例分析
一、事故概况
1998年3月27日,某加油站在业务人员不在位的情况下,随意借用不懂业务的警卫战士顶班作业,组织汽车油罐车卸油。
作业人员作业前没有测量,对接收油罐空容量心中无数。
工作时不坚守岗位严密观察作业情况,而擅自离开,致使现场失控达30min,造成油料溢岀事故的发生。
随后2名作业人员进入罐室查看溢油情况时,发生着火爆炸,造成2人中毒烧伤,1台运油车、6个25m3油罐和2台加油机被烧毁。
二、事故原因
(1)作业人员对接收油罐不测量,卸油时不坚守岗位严密观察作业情况,造成油罐溢油。
(2)油料具有蒸发性,蒸发的油气充满灌室,油料员(穿着化纤衣服)进入罐室,人体静电放电,引燃爆炸性混合气体,发生着火爆炸。
三、事故教训
(1)卸油作业管理混乱,规章制度落实不到位。
在业务人员不在位的情况下,随意借用不懂业务的警卫战士顶班作业。
油料业务人员必须经过专门培训,持证上岗,但该加油站领导对此规定根本不予以重视和落实。
(2)业务人员责任心差,麻痹大意。
作业前没有测量,对接受油罐空容量心中无数。
盲目蛮干。
工作时不坚守岗位严密观察作业情况,导致溢油事故。
作业人员安全意识淡薄,不按照规定穿着防静电服,
致使人体静电放电。
因此,“作业前要按规定穿着、使用劳动保护、安全防护用品”。
(3)油罐违规安装在地下室内。
《汽车加油站气站设计与施工规范》要求“油罐应尽量集中安置,采用地下直埋,严密将油罐设置在建筑物内和地下室内。
”。
静电火花点燃灌装中的乙酸乙酯事故1、事故描述2007年10月29日13时左右,位于美国艾奥瓦州得美因的巴顿溶剂公司化学品灌装厂发生了火灾和一系列的爆炸事故。
最初的爆炸发生在约1m3手提式钢桶灌装乙酸乙酯(一种可燃溶剂)的过程之中,见图1。
一名操作人员将一个装料软管放置在手提式钢桶上部的装料口,并在软管上放置一个钢制重物来固定这个软管,在打开阀门开始灌装乙酸乙酯之后,这名操作人员开始进行其他作业。
在这个手提式钢桶灌装期间,他听到了爆炸声,立即转身看见了这个钢桶笼罩在火焰之中,装料软管掉落在地上,正在排放乙酸乙酯。
火焰迅速蔓延到木制框架的仓库,点燃了大量的可燃和易燃液体。
爆炸产生大量的烟雾,飞起的油桶和碎片,造成一名雇员和一名消防员受了轻伤,工厂附近人员撤离。
仓库主结构被摧毁,巴顿溶剂公司的业务被迫中断。
美国化学安全委员会(CSB)发布这个案例研究强调:在处理可燃液体时,需要进行有效的连接和接地,并严格遵守防火规范。
2、乙酸乙酯的可燃性美国防火协会(NFPA)30的标准—可燃液体规范表明,乙酸乙酯属于ⅠB级可燃液体。
NFPA704—紧急反应时物质危险性确认的标准体系表明,乙酸乙酯具有较高的可燃危险性(等级3)。
CSB确认:在事故发生时,钢制灌装开口附近形成了一个可燃性蒸汽—空气的混合物。
在桶体与灌装管上的金属部件之间(包括钢制配重)的静电放电(火花)可能点燃了这个蒸汽—空气的混合物。
3、连接和接地当液体输送期间通过管道、阀门和过滤器时,静电就能够产生。
合理的连接和接地能够确保静电不积累和放电。
静电火花已经被确定能够点燃许多种可燃液体的蒸汽—空气混合物。
连接是一种导电连接的方法即通过导线或者直接接触的方式连接到导电体(例如,从输液管到钢制罐的连接),平衡它们各自的电势,防止火花产生。
接地是连接一个导电物体(例如,储罐、包装桶)到大地,将积累的电荷向大地消散,将雷电或静电引入大地,使之远离人员和设备(见图2).4、装料喷管和软管因为装料喷管的钢制部分和软管配件(钢制配重)没有进行连接和接地处理,所以CSB 的结论是:静电可能积累在这些部件上,并且对不锈钢桶体进行了放电,点燃了灌装期间装填口附近积累的蒸汽。