乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策
- 格式:docx
- 大小:11.31 KB
- 文档页数:2
减少高压聚乙烯装置反应分解、降低系统污染的对策关键词:分解原因措施采用德国basell公司的lupo techtr管式法反应器技术的装置,以乙烯为主要原料,醋酸乙烯(va)为共聚单体,以过氧化物为引发剂,丙烯和丙醛为分子量调节剂,该技术采用乙烯单点进料,过氧化物由四点注入脉冲式反应器,反应单程转化率最高可以达到35%。
装置反应压力最高可达到300mpa,反应温度最高可以达到310℃,产品密度范围在0.915-0.927g/cm3。
它可以生产低密度的产品,以及醋酸乙烯含量在10%以下的eva共聚物。
但是此类装置在高温高压下进行的聚合反应极易发生分解反应,从大庆石化公司8万吨、20万吨高压聚乙烯装置生产线,以及basell在法国马赛的aubbet生产线的运行统计上看,发生分解反应的次数是相当多的。
对于高压聚乙烯装置,反应分解所造成的损失是巨大的,发生分解反应后,各系统必须泄压,然后对系统进行吹扫、置换才能进行重新开车。
吹扫、置换处理不好的话,还可能污染反应器、高压分离器,使以后生产的聚乙烯产品长时间不合格。
因此,有必要对发生分解的原因进行探讨,采取具体的针对措施,避免装置分解事故发生,造成环境的污染,保证装置安全平稳长周期的运行。
一、装置的生产工艺来自界区的新鲜乙烯经过滤后与低压循环气、分子量调节剂混合,一起进入一次压缩机,一次压缩机将混合气由2.5mpa升压至26.0mpa,一次机出来的气体和高压循环气混合进入二次压缩机,两级压缩后升压到260mpa,经过预热器升温后进入反应器,引发剂过氧化物分为四点注入反应器,引发聚合反应。
不同的牌号和不同的注入点,过氧化物的配方也是不同的。
反应器内聚合反应所产生的热量被反应器夹套内的热水换热走,副产0.3mpa和1.0mpa蒸汽。
聚合物经过脉冲阀进入高压分离器,在这里进行气体和聚合物的分离,气体从高压分离器顶部出来进入高循系统,进行冷却、脱蜡,然后返回二次机入口。
山 东 化 工 收稿日期:2020-10-13作者简介:王培歌,湖北武汉人,工程师,主要从事乙烯化工生产。
高、低压脱丙烷塔再沸器结焦原因分析王培歌(中韩(武汉)石油化工有限公司发展技术部,湖北武汉 430082)摘要:通过乙烯装置对高、低压再沸器运行情况,分析再沸器结焦原因,择机加以改进,实现装置长周期安稳运行,具有重大意义。
关键词:脱丙烷塔;结焦原因分析;改进措施中图分类号:TQ325.1+3 文献标识码:A 文章编号:1008-021X(2020)02-0124-03 武汉80万t/a乙烯是采用国内具有自主知识产权ST技术的首套装置,为前脱丙烷前加氢工艺。
脱丙烷塔系统的设计是使裂解气中的碳四以上重组分不进入装置冷分离系统,脱丙烷采用双塔工艺,即两个塔在不同压力下操作。
第一脱丙烷塔C-201在1.35MPa压力下操作,塔底含有足够的碳三馏分,以保持其温度不致太高,防止再沸器聚合结焦。
第一脱丙烷塔底部物料进入第二脱丙烷塔C-202,在较低压力0.7MPa下操作,使C-202底部塔盘及再沸器聚合、结焦减少。
2 工艺流程简介自干燥器出来的裂解气在进料冷却器中用丙烯冷剂冷却,然后进入高压脱丙烷塔C-201。
C-201再沸器E-211A/S加热介质为盘油,其中E-211S也作为低压脱丙烷塔C-202再沸器。
C-201塔釜流出物在低压脱丙烷进料冷却器中用冷却水冷却后进入C-202。
裂解气压缩机的五段同时用作C-201系统的热泵压缩机。
塔顶部气体在裂解气压缩机的五段中压缩。
压缩机出料送到碳二加氢反应器和裂解气第二干燥器,然后在高压脱丙烷塔回流冷却器1#中用脱乙烷塔进料冷却,再进入高压脱丙烷塔回流冷却器2#中用-1℃丙烯冷剂冷却冷凝,然后在脱甲烷塔再沸器中进一步冷却冷凝,物流最后进入高压脱丙烷塔冷凝器中冷凝。
高压脱丙烷塔回流罐中的气体被送到冷箱中,液态烃一部分作为高压脱丙烷塔的回流,其余送往下游预脱甲烷塔。
C-202再沸器E-213A的加热介质是盘油,一台备用的再沸器E-213S用低压蒸汽加热。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策乙烯是一种重要的工业原料,其生产需要经过复杂的化学反应过程,其中高压脱丙烷塔再沸器是乙烯装置中不可或缺的重要设备之一。
由于其操作条件特殊,容易发生结垢、污染等问题,影响生产效率和安全性。
因此,本文将就乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策进行详细阐述。
高压脱丙烷塔再沸器的工作原理是通过加热再沸器中的乙烯来升高塔中温度,使丙烷分子分离并且凝结在器壁上,形成结垢。
导致结垢的主要原因有以下几个方面:1、技术参数不合理高压脱丙烷塔再沸器中的温度、压力等操作参数需要严格控制。
若参数设置不合理,如过高的温度或压力,就会导致油膜蒸发过快,从而使丙烷凝结在器壁上,形成结垢。
2、原料不纯原料中混杂大量其他物质,如水、酸性物质等,容易在高温下和丙烷结合形成物质,导致结垢。
3、设备结构存在问题器壁表面结构不平滑,腐蚀严重,容易附着丙烷油膜造成结垢。
4、清洗不彻底高压脱丙烷塔再沸器日常管理不完善,清洗不彻底,残留油脂结垢容易发生。
为了避免高压脱丙烷塔再沸器结垢问题,应该采取以下有效的预防对策。
1、严格控制操作参数在日常生产过程中,应严格控制高压脱丙烷塔再沸器的操作参数,如温度和压力等。
要对每次操作时的参数进行严格检查,确保其安全可靠。
同时,制定一份严格的操作规程,规范操作流程。
2、选择高质量原料原料的质量对高压脱丙烷塔再沸器结垢非常重要。
应该选择高质量的原料,并确保其不含杂质。
避免使用含水或酸性物质的原料,减少结垢风险。
3、定期检查设备定期检验高压脱丙烷塔再沸器的设备,确保其表面光滑,无腐蚀和磨损。
确保器壁平滑光洁,可以防止油膜粘附,减少结垢的发生。
4、加强清洁管理定期对高压脱丙烷塔再沸器进行全面清洗,确保其干净卫生,减少结垢的风险。
清洗后要彻底冲洗干净,避免残留物质。
5、定期维护保养高压脱丙烷塔再沸器设备属于长期运行的设备,应定期进行维护保养,保证其正常高效运行,确保不会出现结垢等问题。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器是乙烯装置中的重要设备,用于分离乙烯中的杂质,提高乙烯纯度。
由于操作条件的特殊性,再沸器易出现结垢问题,影响设备的正常运行。
需要采取一系列的预防措施,以确保再沸器的正常运行。
再沸器结垢问题主要是由于再沸器内的高温和高压条件下,乙烯中的杂质在设备表面聚集并逐渐固化。
这些结垢物不仅会堵塞设备的管道和孔隙,还会降低传热效率,增加能耗。
预防结垢问题,可以从几个方面入手。
保证乙烯的质量。
乙烯中的杂质是结垢的主要原因之一,需要对乙烯进行严格的质量控制。
采取适当的脱杂措施,如过滤、吸附等,以减少乙烯中的杂质含量。
对乙烯进行定期的化验分析,确保其符合操作要求。
控制再沸器的操作条件。
再沸器的操作条件直接影响结垢的程度。
通过控制再沸器的温度、压力和流量等参数,使其在较低的结垢风险下运行。
特别是需要注意不要超过结垢温度,避免杂质固化在设备表面。
对再沸器进行定期的检查和维护。
定期检查再沸器的内部情况,清理结垢物和污垢,并进行适当的维修和更换损坏的部件。
还要保证再沸器的通风和排污畅通,避免因积聚的杂质存在而导致结垢问题。
选择适当的防垢剂和清洗剂。
根据再沸器的具体情况,选择适合的防垢剂和清洗剂,定期进行清洗和防护处理。
这些剂可以降低杂质的聚集和固化,减少结垢风险。
加强人员培训和管理。
操作人员对再沸器的工作原理和操作要求要有清晰的了解,并进行培训和考核。
定期检查操作人员的操作行为,并及时进行纠正和指导。
还要建立健全的管理制度和责任制,使每个人都能意识到结垢问题的重要性和自己的责任。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策【摘要】乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢是一个常见问题,会影响装置运行效率和安全。
本文首先分析了结垢的原因,包括结垢物质在设备内积聚的过程。
其次探讨了结垢对装置的影响,如造成设备冷却不良、能效下降等问题。
为了预防结垢,我们提出了三种对策:定期清洗设备、控制结垢物质浓度、优化装置运行参数。
这些对策能有效减少结垢的发生,保障装置运行顺利。
在我们总结了结垢预防对策的重要性,并指出未来研究方向应该着重于结垢预防技术的改进和创新。
通过本文的研究,可以更好地认识乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢问题,并为实际生产提供参考和指导。
【关键词】乙烯装置、高压脱丙烷塔、再沸器、结垢、预防对策、清洗、结垢物质浓度、装置运行参数、研究方向1. 引言1.1 乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器是石油化工生产中常见的设备,但由于其工作条件特殊,容易发生结垢现象。
结垢是指在设备表面形成的硬质或软质沉积物,阻碍了设备的正常运行。
造成结垢的主要原因包括原料中含有结垢物质、操作温度过高或过低、流速不当等。
结垢会影响设备的传热效果、导致设备堵塞甚至损坏,因此需要采取预防措施。
为了预防乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器的结垢问题,可以采取以下对策:一是定期清洗设备表面,及时清除结垢物质;二是控制结垢物质在流体中的浓度,避免过高浓度导致结垢;三是优化装置运行参数,合理控制操作温度和流速,减少结垢的发生。
针对乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢问题,通过定期清洗、控制结垢物质浓度和优化装置运行参数可以有效预防结垢,并确保设备的正常运行。
未来的研究方向可以在结垢预防技术方面进一步深入研究,提高预防效果,降低生产成本。
2. 正文2.1 结垢原因分析乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢是一个常见的问题,影响装置的正常运行。
结垢的原因主要包括以下几个方面:1. 水质问题:水中含有硬度较高的离子,如钙离子、镁离子等,会在高温下与硫酸根等阴离子结合形成沉淀,导致结垢。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策乙烯装置是石化行业中常见的生产装置之一,其生产过程中使用了高压脱丙烷塔再沸器。
在运行过程中,再沸器容易出现结垢的问题,给生产安全和稳定带来了一定的隐患。
本文将对乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策进行详细介绍,希望能够为相关工程技术人员提供一些参考和帮助。
一、高压脱丙烷塔再沸器结垢原因分析1. 再沸器内部介质成分:再沸器内介质主要是由乙烯、丙烷以及一些有机硫化物组成的混合物。
有机硫化物对于金属材料有腐蚀性,容易在设备内壁上形成硫化物结垢。
2. 进料温度不稳定:如果再沸器内的乙烯或丙烷进料温度不稳定,会导致在设备内部形成结垢。
3. 设备运行时间过长:设备长时间连续运行,无法对设备进行清洗和检修,会导致结垢问题的产生。
4. 设备操作不当:对于操作、温度控制、进料稳定性等方面出现问题,也都可能引发设备结垢。
二、高压脱丙烷塔再沸器结垢危害1. 降低设备传热效率:设备内结垢会影响传热效率,导致设备内部温度升高,影响生产稳定性。
2. 影响设备安全稳定运行:设备内结垢导致设备运行不稳定,易引发冲击、爆炸等严重事故。
3. 增加设备维护成本:结垢会导致设备内部阻塞,清洗和维修成本增加,影响生产经济效益。
四、高压脱丙烷塔再沸器结垢处理方法1. 化学清洗:选用合适的化学溶剂进行内部化学清洗,将设备内部结垢物清除。
2. 机械清洗:使用高压水或蒸汽等机械方法,对设备内部进行清洗。
3. 热老化处理:将设备内部进行热老化处理,将结垢物分解转化为易清洗的物质。
五、总结乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢问题虽然对设备运行造成了一定的影响,但通过合理选择材料、加强设备检修、防止结垢对策的执行以及结垢处理方法的使用,可以较好地预防和处理结垢问题,保障设备的安全稳定运行。
也需要不断加强技术管理和人员培训,提高设备操作水平,确保设备运行的安全稳定。
希望本文对乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策有所帮助。
乙烯工业2018,30(2) 16 -19ETHYLENE INDUSTRY高压脱丙烷塔再沸器结焦原因分析及对策于洋(中国石油天然气股份有限公司抚顺石化分公司,辽宁抚顺113001)摘要:中国石油某乙晞装置采用S&W工艺,针对高压脱丙烷塔再沸器结焦问题,从工艺角度分析了再沸器结焦严重的原因,并根据实际情况提出切实可行的解决方法。
通过优化高压脱丙烷塔操作,对原设计参数进行优化等措施,延长了再沸器运行周期,保证了长周期安全生产。
关键词:高压脱丙烷塔再沸器结焦中国石油某800 kt/a乙烯装置采用美国S&W 公司的前脱丙烷前加氢工艺,主要由裂解、急冷、压缩、冷分离、热分离、制冷等单元组成,年操作时 间8 000 h,操作弹性60% ~ 110%,设计可生产聚 合级乙烯800 k/a,聚合级丙烯400 kt/a。
乙烯装置采用高低压双塔脱丙烷,仅C&及轻 组分去低温单元,约50%。
的C&及以上重组分不进 人裂解气压缩机五段,节约了裂解气压缩机功率。
高压脱丙烷塔与裂解气压缩机五段组成开式热 栗,节省能耗。
理论上双塔脱丙烷使塔釜操作温 度降低,可减少塔底和再沸器的聚合结焦程度。
1高压脱丙烷塔概况!1高压脱丙烷塔工艺流程简介来自气相干燥器(D- 1370)和液相干燥器 (D-1380)的进料,进人高压脱丙烷塔(C-1365) 第16块塔板,高压脱丙烷塔再沸器由盘油提供热 量,塔釜物料经冷却水冷却后进人低压脱丙烷塔,塔顶气相物料进入裂解气压缩机五段构成开式热 栗。
塔顶气相物料进人裂解气压缩机五段压缩后,顺序通过碳二脱砷反应器、碳二加氢反应器和 裂解气第二干燥器,分别脱除裂解气中的砷、乙炔 和微量水,经过7, -7, -21 U的丙烯冷剂冷凝后 的液相返回高压脱丙烷塔,其余的液相和未冷凝 的轻组分送分离系统(见图1)。
!2高压脱丙烷塔再沸器目前存在的问题2016年6月一2017年5月为装置第一个运行周期末期,在此期间高压脱丙烷塔塔釜再沸器(E-1358)清理次数由开工初期的10个月1次,逐渐增加到3个月1次(见表1)。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器是乙烯生产过程中的重要设备之一,它主要用于将高压脱丙烷塔的顶部流出的乙烯气液混合物再次加热,使之达到适宜的温度和压力,以便进行下一步的分离和净化。
由于操作条件的特殊性,再沸器内部很容易产生结垢现象,给设备的正常运行带来了不小的影响。
本文将从结垢的形成原因、影响以及预防对策等方面展开讨论,希望对相关工程技术人员有所帮助。
一、结垢原因1. 温度过高:再沸器内部温度过高会促进物料的热分解产生碳积物,进而形成结垢现象。
2. 进料中杂质含量高:进料中可能含有硫、氯等杂质,它们在高温下会与金属表面发生化学反应,生成难溶于水的硫化物、氯化物等物质,堵塞设备。
3. 进料中含有胶体颗粒:由于操作条件的特殊性,乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器进料中可能含有一些胶体颗粒,它们会在高温下聚集形成沉淀物,导致结垢现象的发生。
4. 设备设计不合理:设备内部结构设计不合理、流动不畅等因素也会催化结垢的形成。
二、结垢影响1. 降低传热效率:结垢会导致再沸器内部传热面积减小,从而使得传热效率降低,影响设备的正常运行。
2. 增加设备维护成本:结垢会导致设备增加了清理和维护的工作量,增加了维护成本。
3. 缩短设备寿命:由于结垢会影响设备的正常运行,加速设备的老化,从而导致设备寿命缩短。
三、预防对策1. 优化操作条件:合理控制再沸器内部的温度和压力,避免过高的操作温度。
2. 提高进料质量:加强对进料的预处理,确保进料中杂质含量低,提高进料的纯度。
3. 设备清洗:定期对再沸器进行清洗,将结垢物质清除,保持设备的清洁。
4. 设备维护:加强设备的日常维护工作,及时发现并处理设备内部的结垢现象。
5. 设备设计改进:优化设备内部结构,改进流动不畅等问题,减少结垢的发生。
以上所述是乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策的一些基本情况,希望对相关人员有所帮助。
在实际工程操作中,如果出现结垢现象,需要根据具体情况采取相应的预防和处理措施,保证设备的正常运行。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策本文通过对高压脱丙烷塔再沸器中各项运行参数进行对比,概述高压脱丙烷塔再沸器在使用周期中缩短的原因,对其进行分析探讨,结合工艺流程以及其中换热器实际使用情况,为相关工作者提出合理的优化措施和建议。
标签:乙烯装置;再沸器;预防对策前言:对乙烯装置而言,其中的高压脱丙烷塔运行成效对其起着直接影响,但就实际情况来看,在乙烯装置开工以来,其中再沸器运行周期无法满足设计需求,而且在使用过程中周期逐渐缩短,而经常清洗换热器也为工作者在工作上来带来极大的不便,也在一定程度上影响乙烯装置的顺利运行。
1.乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器使用周期缩短原因1.1工艺流程及其参数1.1.1 工艺流程高压脫丙烷塔主要是在1.357MpaC下进行相关操作[1],用于接收气相干燥剂中的裂解气以及液相干燥剂中的重烃,通过控制裂解气压缩机,其中塔釜利用急冷单元中盘油进行加热处理,这样裂解气被冷却后,其中有部分冷凝液放回到塔内作为回流,进而完成传质传热。
1.1.2工艺参数就高压脱丙烷塔而言,其中的裂解气进行分离是第一个精馏塔,具有进料组成复杂的特征,因此要想在塔中实现利用塔顶对C3以及C3以下部分抽出环节,那么这部分就必须由塔底进行采出流程,根据相关调查中对高压脱丙烷塔的进料,塔底物料组成以及设计组成相比较,其中C3部分的组成在进料中的含量基本保持不变,但塔底物料含量却比原始设计值少一部分,而进料中的C4部分却比设计值高出将近1%,塔底部分比原始设计值高出5%左右,根据调查结果表明,乙烯装置中的生产中,实际组成以及工艺要求的和设计还存在一定的数值误差情况。
1.2聚合物形成原因高压脱丙烷塔在进料过程中,其中的进料物质组成的分子量分布范围较宽,含有大量C4以及以上各种不饱和的烃类物质,烃类物质包括有1,3-丁二烯,炔烃类等等物质,具有高聚合活性的特征,通过进行相关的调查研究分析,对换热器内部结垢聚合物进行拆检采样,明确其中的聚合物主要是利用共轭二烯烃以及含有碳碳双键和碳碳三键,逐渐形成1,4-环加成反应,也就是可逆反应[2]。
工业技术乙烯工业㊀2019ꎬ31(1)㊀37~39ETHYLENEINDUSTRY脱乙烷塔再沸器结垢影响因素及对策周㊀尖ꎬ曾飞鹏ꎬ薛新超ꎬ宿伟毅ꎬ梁㊀多(中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司ꎬ新疆独山子833699)㊀㊀摘㊀要:针对脱乙烷分离工艺流程脱乙烷塔再沸器平均运行周期仅百天ꎬ管程中结垢现象严重ꎬ独山子石化分公司根据丁二烯等不饱和烯烃自聚条件ꎬ对不同的操作条件㊁不同的阻聚剂类型及注入方式进行了研究并实施了技术改造ꎮ实际运行证明ꎬ通过适当降低脱乙烷塔操作压力㊁选择合适的阻聚剂及优化的注入方式ꎬ可使再沸器运行周期延长和结焦情况大幅改善ꎬ运行周期超过8个月ꎮ关键词:脱乙烷塔㊀再沸器结焦㊀阻聚剂㊀㊀在中国石油天然气股份有限公司独山子石化分公司乙烯装置前脱乙烷分离技术中ꎬ脱乙烷塔再沸器(E-3811)采用低压蒸汽作为加热热源ꎬ设计操作压力(表)为2.5MPaꎮ脱乙烷塔(C-3802)利用精馏原理分离裂解气中的碳二组分与碳三组分ꎬ塔顶和塔釜分别得到高纯度的碳二以下轻组分和碳三以上重组分ꎮ脱乙烷塔是乙烯整套装置的关键设备ꎬ其操作直接影响着上㊁下游各系统的平稳运行ꎮ在正常的生产运行过程中ꎬ该塔再沸器结垢频繁ꎬ且结垢物在现场无法直接清洗ꎬ需吊装到检修工坊才能完成清洗ꎬ造成检修难度大ꎮ若清洗不及时ꎬ则会影响到脱乙烷塔的正常运行ꎮ因此ꎬ如何延长再沸器的运行周期ꎬ降低检测难度ꎬ是保证乙烯装置稳定长周期运行的迫切任务ꎮ1㊀脱乙烷塔工艺流程脱乙烷塔接收碳三吸收塔(C-3801)的塔底物料以及来自于预冷段的液相进料ꎮ脱乙烷塔顶产物在脱乙烷塔冷凝器(E-3812)中冷凝ꎬ冷源为来自于乙烯精馏塔(C-4301)的乙烷㊁-38ħ的丙烯冷剂和-57ħ的乙烯冷剂ꎬ随后送至脱乙烷塔回流罐(V-3831)ꎮ回流罐中液相由回流泵(P-3871A/S)送至塔顶作回流(见图1)ꎮ脱乙烷塔的进料包括:碳三吸收塔的塔底物料㊁预冷2号分离罐(V-3733)罐底的液相物料㊁裂解气凝液干燥器(D-3742A/S)的裂解气凝液ꎮ脱乙烷塔最初设计参数是操作压力(表)为2.5MPaꎬ顶温-23ħꎬ灵敏板温度19ħꎬ塔釜温度86ħꎬ回流量63.5t/hꎮ当前操作塔压(表)为2.3MPaꎬ顶温-26ħꎬ釜温为83ħꎬ灵敏板温度在15~21ħꎮ2㊀再沸器的运行状况脱乙烷塔塔釜再沸器(E-3811A/B/S)ꎬ共设置3台ꎬ两开一备ꎮ利用低压蒸汽作为加热热源ꎬ采用间接方式将塔釜的重组分加热ꎮ在正常操作中ꎬ脱乙烷塔的塔釜物料中含有大量的碳四和碳五双烯烃ꎬ在进入再沸器加热过程中发生聚合反应ꎬ这些聚合物在再沸器中结垢ꎬ形成固体焦状物ꎬ极易堵塞换热管ꎬ从而导致再沸器加不上热ꎬ塔釜中的碳二含量超标ꎬ最终导致丙烯产品不合格ꎮ二烯烃的聚合最主要的影响因素是温度变化ꎬ即温度越高ꎬ二烯烃的聚合就越快ꎬ相应再沸器的结焦就越快ꎬ所以控制脱乙烷塔塔釜就能控制再沸器的结焦速度和结焦量ꎮ脱乙烷塔塔釜再沸器自2009年9月开工以来ꎬ平均运行周期仅100dꎬ再沸器管程结焦严重ꎬ严重影响换热效果ꎬ需将再沸器用吊车吊出装置进行水力清焦ꎮ收稿日期:2018-01-31ꎻ修改稿收到日期:2018-10-20ꎮ作者简介:周尖ꎬ男ꎬ2004年毕业于湖南大学化学工程与工艺专业ꎬ工学学士ꎬ主要从事乙烯生产运行工作ꎬ高级工程师ꎮ㊀ 38㊀ 乙烯工业第31卷㊀图1㊀脱乙烷塔工艺流程示意3㊀再沸器结焦原因分析再沸器结焦其实就是不饱和烃类聚合的过程ꎬ主要反应机理是自由基的聚合反应ꎮ虽然不同工厂的聚合物其外观和颜色或有不同ꎬ但其性质却非常相近ꎬ皆是经自由基聚合反应所生成的聚烯烃类ꎮ自由基聚合反应[1-3]主要分三步骤:第一是起始反应ꎬ产生自由基ꎻ第二是链的延伸ꎬ即自由基与不饱和烃结合成另一个自由基ꎬ而链长(分子量)增加ꎬ如此不断产生高分子量的聚合物ꎻ第三是终止反应ꎬ即自由基与另一自由基或氢等其它物质结合而终止其活性ꎮ只要自由基形成ꎬ聚合反应立即发生ꎬ所以应先探讨其起始反应ꎮ3.1㊀热起始反应经高温裂解所产生的不饱和烃极具活性ꎬ如双烯类㊁炔类等ꎬ均极易热分解ꎮ通常热分解之后便产生烷基自由基ꎬ而这些自由基即是最主要的聚合物形成的起始步骤ꎮRHңR +H烷基自由基具极高活性ꎬ在系统中与不饱和烃反应并不断延伸ꎬ终而产生高分子量的聚合物ꎮ3.2㊀其它影响因子自由基一旦形成ꎬ聚合反应随即发生ꎮ聚合反应的速率受诸多因素影响ꎬ主要有:1)温度ꎮ通常温度每增加10ħꎬ聚合反应的速率增加1倍ꎬ故操作温度应控制地越低越好ꎮ2)不饱和烃的浓度ꎮ活性不饱和烃的浓度可大幅影响聚合物的生成速率ꎬ其浓度随裂解原料㊁裂解深度等的不同而不同ꎮ3)催化效应ꎮ系统中的腐蚀剂产物会扮演聚合反应的催化剂ꎬ进而增加聚合反应ꎮ4)芳香烃含量ꎮ芳香烃可溶解聚合物ꎬ故可视为清洁的因子ꎮ3.3㊀聚合反应的后果若未能有效的控制聚合反应ꎬ大量的长链聚合物将在系统中形成ꎬ这些聚合物附着在分馏板上会影响塔盘分馏效果ꎬ或者沉积在塔釜底部及再沸器等处ꎮ结垢后的再沸器需要增加其表面温度以保证传热量ꎬ因而又导致聚合反应程度加深ꎬ如此产生恶性循环ꎬ最后再沸器必须切换进行检修ꎮ装置运行存在的主要问题:1)再沸器的加热热源为低压蒸汽ꎬ设计温度为190ħꎻ装置运行的实际平均温度为220ħꎬ最高达250ħꎮ2)GE公司提供的碳三阻聚剂20Y97在3a运行记录中ꎬ调整阻聚剂用量ꎬ并不能延长再沸器运行周期ꎬ仍然是约百天ꎬ性能达不到预期的目的ꎮ3)关于不饱和烃和芳香烃的浓度ꎬ这是由裂解原料和裂解深度决定的ꎬ是无法改变的条件ꎮ4㊀改进措施4.1㊀降低再沸器热源温度蒸汽管网的温度是无法调整的ꎬ只能调整进入再沸器的蒸汽温度ꎮ参照蒸汽管网不同等级蒸㊀第31卷周㊀尖等.脱乙烷塔再沸器结垢影响因素及对策 39㊀ ㊀汽平衡的方法ꎬ在蒸汽线上增加减温减压设施(见图2)ꎬ利用脱盐水雾化ꎬ降低蒸汽调节阀后温度到105ħꎮ2011年检修期间施工ꎬ增加雾化喷头ꎬ开工投用后ꎬ再沸器投用初期控制蒸汽温度105ħꎬ末期全开水量ꎬ温度在115ħꎬ基本实现预期目标ꎮ图2㊀增加减温减压设施4.2㊀降低脱乙烷塔塔釜温度脱乙烷塔如果塔釜温度能够降低ꎬ也能减缓聚合ꎮ要降低塔釜温度ꎬ只能降低脱乙烷塔操作压力ꎮ分步将脱乙烷塔的操作压力(表)从2.5MPa降低到2.3MPaꎬ塔釜温度从86ħ降低到80ħꎮ4.3㊀阻聚剂注入方式的改善在阻聚剂注入点各增加1个流量计ꎬ可以监测到阻聚剂每个点的注入情况ꎬ方便判断阻聚剂的注入量(见图3)ꎮ图3㊀阻聚剂流量计的整改4.4㊀阻聚剂合理选型2009年至2017年脱乙烷系统根据需要试用了5种阻聚剂ꎬ其中A公司3种㊁B公司1种㊁C公司1种ꎬ经过试用ꎬ对比脱乙烷塔再沸器运行周期以及塔的整体运行情况ꎬ得出3家公司各1种阻聚剂满足生产要求ꎬ再沸器运行周期均可达到8个月以上ꎮ5㊀结语脱乙烷塔操作的稳定对于整个乙烯装置至关重要ꎬ脱乙烷塔再沸器由于物料自聚引起的结垢㊁运行周期短的问题ꎬ通过调整塔压和降低再沸器加热源低压蒸汽温度㊁优选阻聚剂得到了圆满解决ꎬ其运行周期达到了8个月以上ꎮ参考文献:[1]㊀李作政ꎬ冷寅正.乙烯生产与管理[M].北京:中国石化出版社ꎬ1991.[2]㊀王松汉.乙烯工业与技术[M].北京:中国石化出版社ꎬ2000.[3]㊀殷卫宁ꎬ谢明.乙烯工学[M].北京:化学工业出版社.2000.maintenanceandtreatmentmeasuresareputforwardforthefailuresofactuator.Keywords:ethyleneplantꎻactuatorꎻfailureꎻmaintenanceFACTORSINFLUENCINGTHEFOULINGOFREBOIL ̄ERINDEETHANIZERANDTHECOUNTERMEASURES[37]ZhouJianꎬZengFeipengꎬXueXinchaoꎬLiuZhenbinꎬLiangDuo.PetroChinaDushanziPetrochemicalCompanyꎬDushanziꎬXinjiangꎬP.C.833699Abstract:Theoperationcycleofreboilerindeethanizerwasonlyaround100daysinaverageꎬandseriousfoulingwasfoundintubeside.Basedontheself ̄polymerizationconditionsofunsaturatedolefinssuchasbutadieneꎬPetroChinaDushanziPetrochemicalCompanystudieddifferentoperatingconditionsꎬvarioustypesofpolymerinhibitorandinjectionmethodsꎬandcarriedouttechnicalmodification.Theactualoperationprovedthattheoperationcycleofreboilercanbeprolongedandthecokingcanbegreatlyimprovedbyproperlyreducingtheoperatingpressureofdeethanizerꎬselectingappropriateinhibitorsandoptimizingtheinjectionmodeꎬandtheoperationcyclecanexceed8months.Keywords:deethanizerꎬreboilercokingꎬinhibitorCONSTRUCTIONANDCONTROLMEASURESOFPROCESSCORROSIONPROTECTIONSYSTEMINETHYLENEPLANT[40]ZengFeipengꎬZhangLeiꎬJiangPengfeiꎬWangQiangꎬLuoLingli.PetroChinaDushanziPetrochemicalCompanyꎬDushanziꎬXinjiangꎬP.C.833699Abstract:The1000kt/aethyleneplantinDushanzitransformeditscorrosionprotectionmanagementmodefromsporadicmanagementtoprocesscorrosionprotectionsystem.Corrosionanalysiswascarriedoutoncorrosion ̄pronesystemsandpipelinesintheplant.TheProcessCorrosionControlHandbookfor1000kt/aEthylenePlantwascompiledꎬandmonthlyreportofcorrosionprotectionwasrequestedtobesubmittedontime.Thepassiveequipmentcorrosionprotectionwastransformedintointegratedprocessandequipmentcorrosionprotectionꎬandthecorrosionwaspreventedandintervenedinadvanceꎬsoastoensureeffectivecorrosionprotection.Keywords:processcorrosionprotectionꎻmonitoringsystemꎻcontrolmeasuresOPERATIONBOTTLENECKANDOPTIMIZATIONMEASURESOFQUENCHOILTOWERSYSTEM[45]LuoLingliꎬJiangPengfeiꎬZhangLeiꎬYangJunꎬLiangDuo.PetroChinaDushanziPetrochemicalCompanyꎬDushanziꎬXin ̄jiangꎬP.C.833699Abstract:Theoperationparametersofquenchoiltowerinthe1000kt/aethyleneplantinDushanzideviatedfromthedesignindicatorsꎬandthequenchoiltowerwasoperatedatextremeloadsꎬseriouslyaffectingtheunitload.Tosolvethisoperationbottleneckꎬsomeoperationschemeswereputforwardincludingproperlyincreasingthequenchoilviscosityꎬreducingtheinternalcirculationquantityofquenchoilandincreasingthebottomtemperatureofquenchoiltower.Afterimplementationꎬtheoperationalflexibilityofquenchoiltowerreturnedtonormal.Keywords:quenchingoiltowerꎻviscosityꎻoptimizationANALYSISANDDISCUSSIONONTHEREASONSFORPLUGGINGOFCRACKINGFURNACETUBE[49]WuJiawei1ꎬCuiJunhua2ꎬzhangXinfang11.Zhongke(Guang ̄dong)Refinery&PetrochemicalCompanyLimitedꎬZhanjiangꎬGuangdongꎬP.C.524076ꎻ2.SINOPECMaomingCompanyꎬMaomingꎬGuangdongꎬP.C.525000.Abstract:BasedontheanalysisofthecollectedpluggingproblemanddataoftheethylenecrackingfurnaceinMaomingfrom2009to2014ꎬthispapersumsupthemainreasonsforthepluggingoffurnacetubeinrecentyearsꎬincludingtheinferiorqualityofrawmaterialꎬequipmentdefectꎬdeteriorationofprocessconditionsandchangesinoperationschemeꎬandputsforwardsomecorrespondingmeasuresandsuggestions.Afteradoptingtheoptimizationmeasuresꎬthefailurerateofcrackingfurnacewasdecreasedꎬtheoperationcyclewasextendedandthebenefitwasguaranteed.Keywords:crackingfurnaceꎻreasonforpluggingꎻanalysisanddiscussionINFLUENCEOFDIVERSIFIEDCRACKINGRAWMA ̄TERIALONOPERATIONOFCRACKINGFURNACE[55]FanQihuiꎬZhangLeꎬSuWeiyiꎬLiuZhenbinꎬZhangGuodong.PetroChinaDushanziPetrochemicalCompanyꎬDushanziꎬXinjiangꎬP.C.833699Abstract:Therawmaterialsofthe1000kt/aethyleneplantatPetroChinaDushanziPetrochemicalCompanyconsistofnaphtha(NAP)ꎬcirculatingethane/propaneꎬlighthydrocarbonsꎬLPGandhydrocrackingtailoil(HVGO).Becauseofthediversityofcrackingrawmaterialsꎬtheswitchingoperationofcrackingfurnacewasfrequent.ThelighthydrocarbonregulatingvalveoflighthydrocarbonfurnacewasoftenblockedꎬandleakagewasfoundatthesecondarysteaminjectionofHVGOfurnace.Byoptimizingtheunitoperationandeliminatingandpreventingthehiddendangersꎬthelong ̄termoperationofcrackingfurnacecanbeachieved.Keywords:crackingfurnaceꎻlighthydrocarbonꎻhydrocrack ̄ingtailoilꎻlong ̄termoperationEFFECTOFPROCESSADJUSTMENTONNOXCON ̄TENTOFEXHAUSTGASINCRACKINGFURNACEOFETHYLENEPLANT[59]WuJian.SINOPECZhenhaiRefining&ChemicalCompanyꎬNingboꎬZhejiangꎬP.C.315207Abstract:ThispaperintroducesthemeasuresforreducingtheNOxcontentofexhaustgasinthecrackingfurnaceofethyleneplant.ThroughtheanalysisofNOxformationmechanismꎬwaystoreducethermalNOxareinvestigatedꎬandsomeprocessadjustmentmeasuresaretakensuchasreducingairpreheattemperatureꎬoxygencontentinhearthꎬfeedflowandsidewallburnerfuelratio.TheNOxcontentinexhaustgasbeforeandaftertheadjustmentarecomparedꎬprovidingareferenceforfurtherreducingtheNOxcontentoftheup ̄to ̄standardexhaustgasincrackingfurnace.Keywords:crackingfurnaceꎻnitrogenoxide/NOxꎻenviron ̄mentalemissionꎻprocessadjustmentOPTIMIZATIONOFSTARTUPPLANOFETHYLENEREFRIGERATIONCOMPRESSORWITHREALMATE ̄RIALS[62]JiangZezhouꎬLiuHoutaoꎬWangPeige.SINOPEC ̄SK(Wu ̄han)PetrochemicalCompanyLimitedꎬWuhanꎬHubeiꎬP.C.430080Abstract:Openethyleneheatpumpiscomposedofethylenetowerandethylenerefrigerationcompressorꎬandthegasfromthetopofethylenetowergoesstraightintothethird ̄stagesuctiontankofethylenerefrigerationcompressor.Theuseofethyleneheatpumpincreasesthedifficultiesofstartup.Duringtheinitialstartupofethyleneheatpumpꎬlowfrequencysurgeoftheethylenerefrigerationcompressorwasfrequentlyfoundatlowspeedandadjustablespeedofethyleneheatpump.Combinedwiththerecorddataandexperienceofinitialstartupꎬthispaperoptimizesthestartupplanofethylenerefrigerationcompressoraftertheoverhaulin2016ꎬputsforwardthekeycontrolpointsduringstartupꎬandoptimizesthecriticaloperationsduringstartup.Theoptimizedstartupplanimprovedthesafetyofcompressorunitduringstartupꎬavoidedmateriallossandcreatedbenefitforthecompany.Keywords:ethyleneheatpumpꎻsurgeꎻschemeoptimizationABSTRACTSETHYLENEINDUSTRYStartedPublicationin1989ꎬQuarterly.Mar.2019Vol.31No.1Total117th。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器是乙烯工艺中的一个重要设备,其作用是将丙烷分离出乙烯。
由于操作条件的特殊性和原料的特性,再沸器容易出现结垢问题,进而影响设备的正常运行。
本文将对乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢的原因进行分析,并提出相应的预防对策。
1. 原料中的杂质:乙烯装置的原料通常是乙烷、丙烷和少量的杂质。
其中的杂质比如硫、铁等元素会在高温高压下沉淀形成硫化物和氧化铁等物质,并且在再沸器内附着于壁面,形成结垢。
2. 沉淀物:再沸器内的溶解烃会因温度升高而沉淀下来,不同类型的沉淀物在高温高压下对壁面形成结垢。
3. 温度和压力:高温高压是乙烯装置操作的基本条件,而高温高压条件下,原料中的杂质和沉淀物容易形成结垢。
1. 定期清洗:定期对再沸器进行清洗,将结垢物清除,并可以采用机械清洗、化学清洗等方法,保持再沸器内壁的清洁。
2. 添加缓蚀剂:在再沸器内添加一定量的缓蚀剂,可以降低金属表面的腐蚀速率,减少结垢的形成。
3. 控制操作条件:合理控制再沸器的操作温度和压力,避免过高的温度和压力对壁面的腐蚀,减少结垢的形成。
4. 分离杂质:在原料进入再沸器之前,可以采取一些分离杂质的方法,比如沉淀、过滤等,减少杂质对再沸器的影响。
5. 定期监测:定期监测再沸器的结垢情况,通过表面温度、压力、流量等参数的变化,及时发现结垢问题,并采取相应的措施进行处理。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢是一个常见的问题,但通过定期清洗、添加缓蚀剂、控制操作条件、分离杂质和定期监测等预防对策,可以有效降低结垢的发生,保证再沸器设备的正常运行。
乙烯装置脱丙烷塔结垢与模拟计算的探讨
张赪
【期刊名称】《乙烯工业》
【年(卷),期】1992(000)004
【摘要】乙烯装置脱丙烷塔主要是接收前系统脱乙烷塔以及凝液汽提塔来的碳三
以上馏份的物料,经过精馏操作,将碳三馏份从塔顶分出,送往后系统生产纯度
>99.6%的聚合级丙烯,塔釜产品则送往脱丁烷塔生产碳四产品和裂解汽油产品。
由此可以看出,脱丙烷塔是前后系统联结的纽带,是生产丙烯和碳四的“咽喉”,如果该塔发生故障,将影响乙烯装置的两个主要产品的质量。
由于脱丙烷塔操作温度较高,烯烃浓度
【总页数】7页(P211-217)
【作者】张赪
【作者单位】北京燕山石化公司化工一厂
【正文语种】中文
【中图分类】TQ221.211
【相关文献】
1.乙烯装置脱丙烷塔的结垢问题及其对策 [J], 宋春波
2.乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防措施 [J], 张晓;张勇;朱景刚;孙振明;王
大鹏
3.前脱丙烷流程乙烯装置脱丙烷塔改造方案 [J], 瞿笑蕾
4.乙烯装置脱丙烷塔状况分析及改造方案探讨 [J], 武兴彬;傅连友;路明
5.乙烯装置脱丙烷塔结垢的原因分析 [J], 张赪
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
高压聚乙烯装置高压循环系统结垢的原因分析及改进
折军
【期刊名称】《科学技术创新》
【年(卷),期】2024()1
【摘要】某公司25万吨/年管式法高压聚乙烯装置(又称管式低密度聚乙烯装置)
的高压循环系统中循环乙烯与熔融聚合物不能有效地分离,同时产生大量的低分子
聚合物,从而产生换热器结垢的现象,对装置的长周期运行影响较大。
本文主要阐述
了高压循环系统结垢的危害、原因及预防和处理措施,对控制结垢现象有指导意义。
【总页数】5页(P67-71)
【作者】折军
【作者单位】中天合创能源有限责任公司
【正文语种】中文
【中图分类】TQ325.12
【相关文献】
1.影响高压聚乙烯装置运行的原因分析及改进措施
2.蜡油加氢裂化装置高压换热器结垢物分析及建议
3.高压聚乙烯管式反应器内部粘壁结垢评价方法研究
4.渣油加
氢装置高压换热器结垢问题分析5.加氢裂化装置高压换热器结盐垢下腐蚀分析及
管控
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。
吸收解析解析塔再沸器结垢严重事故操作步骤一、引言吸收解析解析塔再沸器是炼油厂中重要的设备之一,负责将原油中的杂质进行分离和去除。
然而,在长时间运行过程中,由于原油中含有各种杂质和硫化物,会导致再沸器结垢严重的问题。
本文将介绍针对吸收解析解析塔再沸器结垢严重事故的操作步骤,以帮助工程师们快速解决此类问题。
二、事故现象描述当吸收解析解析塔再沸器结垢严重时,会出现以下几个主要现象:1. 再沸器传热效果下降,导致塔底温度升高;2. 塔顶温度升高,超过了正常运行范围;3. 塔压升高,超过了正常运行范围;4. 塔底和塔顶的液位变化不稳定;5. 塔内分离效果变差,产品质量下降。
三、事故原因分析吸收解析解析塔再沸器结垢严重的原因主要有以下几个方面:1. 原油中含有大量的硫化物,长时间运行下来会在再沸器内壁和传热管道上形成硫化物结垢;2. 操作不当,未定期清洗再沸器,导致结垢积累;3. 缺乏有效的水质处理措施,水中杂质和硬度过高,加速了结垢的形成;4. 设备设计不合理,存在死角和难以清洗的区域。
四、事故处理步骤1. 停机检查当发现吸收解析解析塔再沸器结垢严重时,首先需要停机检查。
停机前,必须进行相应的操作准备,包括停机通知、设备排空和锁定等。
停机检查的目的是排除故障和确保操作人员的安全。
2. 清洗再沸器停机检查后,需要对再沸器进行清洗。
清洗的方法有多种,可以使用化学清洗剂、高压水枪或机械刷等。
清洗时需要注意安全,避免对设备造成二次损伤。
清洗后,需要对再沸器进行彻底的冲洗,确保清洗剂和杂质彻底清除。
3. 检修设备清洗完成后,需要对再沸器进行检修。
检修包括检查设备的密封性能、传热管道的状况以及防腐层的损坏情况等。
对于有损坏的部分,需要及时修补或更换,确保设备的正常运行。
4. 安装防垢设备为了避免再次发生结垢严重的问题,需要对再沸器进行改进。
可以安装防垢设备,如防垢剂喷淋系统、防垢剂添加装置等。
这些设备可以有效地防止结垢的形成,延长再沸器的使用寿命。
乙烯装置高压脱丙烷塔再沸器结垢及预防对策
乙烯装置中的高压脱丙烷塔再沸器是一个非常关键的设备,用于分离乙烯和丙烷混合物。
如果再沸器存在结垢问题,会导致设备堵塞,降低生产效率,并可能引发设备事故,带来巨大的经济损失。
因此,必须采取有效的预防措施,以确保再沸器的正常运行。
再沸器结垢问题通常由以下因素引起:
1. 操作条件不当
当再沸器操作条件不当时,例如进料压力、温度、流量等过高或过低,会导致沉积物在再沸器中过度沉淀,形成结垢。
2. 沉积物的成分
再沸器中的沉积物成分非常复杂,包括有机物、无机物等混合物。
其中,硅酸盐、硫酸盐、氯化物等无机盐类是结垢问题的主要成分。
3. 设备设计不合理
在设备设计过程中,如果对再沸器出水口和排气口的位置、尺寸等未充分考虑,则也会导致结垢问题的出现。
4. 维修保养不及时
长期运行后,再沸器内会有大量的沉积物、腐蚀物等,如果不及时清理,就会积累越来越多的结垢,直到堵塞设备。
预防措施:
2. 定期清洗
定期清理再沸器,将沉积在设备内的物质彻底清除。
清洗时,应使用相应的强效清洁剂,将沉积物彻底清洗干净,避免过度依赖人工清理。
3. 定期检测水质
在运行期间,定期对再沸器的水质进行检测,判断其中是否存在垢层,如发现垢层,则应及时采取清理措施。
4. 使用防垢剂
在设备运行过程中,使用高效的防垢剂可有效的保护设备,降低设备结垢的风险。
注意,防垢剂的选择应根据设备材质进行匹配,避免产生不兼容的反应。
6. 定期维护
对设备的定期维护也是降低结垢问题的重要因素。
只有定期进行维护,替换或修复可
能存在的损坏或老化部位,才能保证设备的正常运行。
总之,高压脱丙烷塔再沸器结垢问题的出现很大程度上可以通过合理操作、定期清洗、检测水质、使用防垢剂等多种手段进行有效的预防。
只有对再沸器进行科学合理的管理和
维护,才能保证其正常运行,保证乙烯装置的生产效率,并避免潜在的设备事故带来损
失。