8D纠正预防措施报告

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纠正预防措施报告(8D)
发文部门:东莞市卡耐维数码有限公司客户名称: 073料号/型号/品名V9-S-CE普清屏TFT 本厂编号:
P2H1070A0状况: ■严重性 □ 主要性 □ 次要性 步骤1內部成员
外部成员
成立问题处理小组生产部:潘和想、尚威
品质部:蒋春扬、尚邦和开始日
2016.03.21步骤2描述问题签名/日期:潘和想 2016.03.21PCB板经过测试,发现有连线短路,不良率0.2%
步骤3描述原因签名/日期:蒋春扬 2016.03.21
1.到现场确认问题点,在PCB板的RN13位置,第2和第3脚的线路之间有残铜,将两条线路连接短路。

2.在成品仓调取库存板重新测试,检查测试治具是否存在漏设测试点及资料更改,测试结果是此短路点是可以被检测得到的,测试治具是验证合格的,说明问题板流出的原因是人为因素操作失误,将未经测试板放混入已经检测合格板之中。

步骤4临时性对策签名/日期:蒋春扬 2016.03.22
1.在线组装完,经过测试发现短路问题板,对连线残铜切除后再检测,检修合格再下线使用。

步骤5改善措施签名/日期:尚邦和 2016.3.22
1.组织品质检验、测试人员对问题板实物图片确认,对《测试操作指引》进行培训,讲解操作规范;
2.对测试部车间区域标识明确,“测试合格板”、“待测板”、“问题板”标识,货物摆放规范,防止出现混料的发生。

3.所有经过测试的合格板,要求操作者在板边作记号各自标识区分,并填写测试记录。

步骤6有效性验证预计完成日期尚邦和 2016.03.22
1.品质人员定时的对测试操作和记录进行点检抽测,对现场操作及摆放规范监督;
2.成品出货前抽样测试,对测试合格板操作者的合格标识进一步确认,严防不良品的流出。

步骤7预防问题再发生之措施签名/日期:尚威 2016.03.22
1.在生产过程中,每30分钟用菲林水清洁或碧丽珠,擦拭清洁曝光机玻璃台面、麦拉膜,生产菲林每次生产50pnl检查清洁干净,防止线路之间有露铜点,经过电镀后连线,残铜蚀刻不干净形成短路。

步骤8持续跟进签名/日期:潘和想 2016.03.22
1.针对上述不良问题的改善措施,全线水平展开实施行动,在生产过程中、生产后、检测等环节预防其它产品不再发生类似问题,持续做到持续改进,提高产品合格率。

结束日:审核:日期:
QP-04001。