高炉煤气干法除尘系统除盐研究
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冶金毕业论文:高炉煤气干法除尘古典文学中常见论文这个词,当代,论文常用来指进行各个学术领域的研究和描述学术研究成果的文章,简称为论文。
以下就是由编为您提供的冶金。
1 前言高炉煤气干法除尘工艺相比于传统的湿法除尘工艺,以其煤气净化质量高、节水、节电、运行费用低、环境污染小、出口煤气温度高,使 trt 发电量大幅提高等优点,在钢铁行业广泛应用。
在实际生产过程中,难免会遇到高炉炉况不正常现象,高炉顶温控制不当,严重偏高或偏低的情况下,对高炉煤气干法除尘的影响非常大。
中天钢铁8 号高炉经常出现低顶温现象,导致高炉煤气干法除尘器滤袋表面湿灰黏结,造成滤袋透气性降低,箱体压差升高,存在很大的安全隐患。
同时煤气中的水蒸气冷凝成水,造成除尘灰在箱体锥部结块,无法正常对除尘器各箱体进行放灰作业,严重影响高炉的稳定和正常生产。
为了解决这个问题,我们进行了彻底的调查和研究,找到了解决问题的措施。
2 控制措施2.1 增加焦炭烘烤工艺在高炉炉顶煤气流动和传热是固体之间以对流传热为主;顶部气体温度取决于热储备区温度、热流率 , 温度 , 即:高炉 , 因为 t 空几乎是恒定的 , 因此 , 最高温度的关键因素是热流率和炉料的温度。
在不变的热流率的条件下 , 温度越低 ,t,t 空材料差异 , 更大的气体通过通过炉料的热量越多 , 更少的热量以及天然气,烟气温度较低;另一方面,材料温度较高,t,t空材料差异较小, 气体通过通过炉料的热量越少 , 气体 , 更多的热量随烟气温度较高。
故将我们对入炉焦炭采用烟气烘烤工艺进行加热。
从8 号高炉热风炉烟道引一根dn800 的管道至槽下,将热风炉煤气燃烧产生的烟气通过风机抽到料仓,利用烟气的余热对焦炭进行烘烤加热,不但有效去除了焦炭中的水分,减少该部分水分气化吸热而的热量消耗 , 并提高焦炭的温度 , 从而提高高炉煤气除尘干燥进口的煤气温度。
2.2 缩短脉冲周期一旦高炉出现长时间低顶温的状态,干法除尘器的运行就会面临巨大的考验,当干法除尘器进口煤气温度长时间低于80℃时,即出现潮灰大量黏附在滤袋表面,导致滤袋透气性降低,荒、净煤气压差增大,损坏滤袋,严重时可以导致花板变形、损坏,存在很大的安全风险。
转炉干法除尘系统煤气回收的分析与研究随着经济和社会的发展,钢铁生产已经成为许多国家不可或缺的行业之一。
炼钢过程中,转炉炼钢是一个非常重要的工艺流程。
然而,炼钢过程中释放出大量的烟尘和废气,给环境造成了很大的污染。
因此,对炼钢生产过程中的污染治理工作是非常重要的。
本文将对转炉干法除尘系统煤气回收的分析与研究进行探讨。
一、转炉干法除尘系统的原理在炼钢废气治理中,转炉干法除尘系统是一种常用的治理方法。
该系统的主要原理是利用机械力和离心力将煤气中的粉尘和颗粒物脱除出来。
该系统通常由除尘器、旋风分离器、旋转式喷淋器、出水口等部分组成。
其主体部分是除尘器,其工作原理如下:废气从除尘器的进气管进入除尘器内部,在进入过程中经过了预处理段的净化。
落下的颗粒物通过旋风分离系统,沉下到料斗中。
此时废气已经分离了一定量的颗粒物,在旋风分离器内,煤气受到离心作用,使其速度降低,并将其中的颗粒物和粉尘分离出来。
随后,煤气流入旋转式唧筒中。
在这里,水通过压力喷嘴和旋转式喷淋器进行喷淋,与废气发生接触,使煤气中的颗粒物和粉尘被溶解并冲入水面中。
在煤气净化的过程中收集的毒物也被波浪冲走。
最后,净化后的废气通过排气管排放或再利用。
整个除尘系统的操作过程大大降低了煤气中污染物的浓度,达到了保护环境和节约能源的效果。
1、处理效率高:煤气经过除尘器的物理吸附、静电吸附与旋风分离,将微小的颗粒粉尘从煤气中分离出来,使其浓度和体积大大降低,达到高效的净化效果。
2、应用广泛:该系统不仅适用于钢铁、建筑等重工业中的烟雾净化,还适用于煤矿,化工等其他制造业中的废气净化。
3、维护简单:转炉干法除尘系统的维护操作相对比较简单,易于维护。
4、技术成熟:该系统的技术已经相对成熟,大部分钢铁企业已经普及了该除尘系统,也具备了一定的经济效益。
三、煤气回收技术的分析在钢铁生产中,煤气是非常宝贵的资源。
随着技术的不断革新,将废气回收并再利用,已成为炼钢业的一种新技术。
转炉干法除尘系统煤气回收的分析与研究一、引言煤气回收是当前工业生产中一个备受关注的问题。
煤气回收既可以减少环境污染,又可以提高能源利用率。
转炉干法除尘系统在煤气回收方面具有潜在的应用价值。
本文将对转炉干法除尘系统煤气回收进行分析与研究,探讨其技术优势、存在的问题以及未来发展方向。
二、转炉干法除尘系统煤气回收技术优势1. 降低环境污染传统的煤气回收技术存在排放物中煤尘粒子过多的问题,而转炉干法除尘系统可以有效地减少煤尘排放,降低环境污染。
2. 提高能源利用率转炉干法除尘系统可以将煤气回收后的煤气重新利用,从而提高能源利用率。
这对于能源资源的合理利用具有重要意义。
3. 节约能源消耗在煤气回收过程中,传统的工艺一般需要耗费大量的能源,而转炉干法除尘系统采用先进的高效除尘技术,可以节约能源消耗。
三、转炉干法除尘系统煤气回收存在的问题1. 技术成熟度不高目前转炉干法除尘系统煤气回收技术相对较新,技术成熟度不高,存在着很多技术难点有待攻克。
2. 设备成本较高转炉干法除尘系统煤气回收需要大量设备和投入,设备成本较高,对企业来说是一个不小的负担。
3. 运行维护成本较高转炉干法除尘系统煤气回收的长期运行和维护成本也较高,这对企业的经济效益产生一定的影响。
四、未来发展方向1. 技术研究与创新针对转炉干法除尘系统煤气回收存在的问题,需要加大技术研究与创新,解决技术难题,提高技术成熟度。
2. 降低成本可以通过技术改进和设备优化的方式,降低转炉干法除尘系统煤气回收的设备成本和运行维护成本。
3. 政策支持政府可以出台相关政策,给予企业一定的补贴和支持,鼓励企业积极推进转炉干法除尘系统煤气回收的应用。
四、结论转炉干法除尘系统煤气回收具有一定的应用前景和发展潜力,但目前仍存在一些问题和难点需要克服。
通过技术创新、成本降低、政策支持等方面的努力,未来转炉干法除尘系统煤气回收技术将得到进一步发展和推广。
企业也应该关注煤气回收技术的发展趋势,积极应对市场变化,抓住机遇,推动技术升级,提高企业竞争力。
干法除尘高炉煤气腐蚀问题探讨【摘要】目前,高炉煤气干法除尘工艺在我国的很多钢铁企业中得到了应用,但在该项工艺具体应用的过程中,却很容易使管道出现腐蚀现象。
为了能够对该问题进行较好的解决,在本文中,将就干法除尘高炉煤气腐蚀问题进行一定的研究与分析。
【关键词】干法除尘;高炉煤气;腐蚀1 引言在钢铁企业中,高炉煤气是非常重要的二次能源。
对于刚刚出炉的煤气来说,其具有着较大的含尘量,在没有经过除尘净化前不能够直接使用。
一般情况下,除尘工作共分为两个阶段:首先,使用旋风除尘器或者重力除尘器进行除尘,在对其中较大体积颗粒进行去除之后再以干法或者湿法除尘,以此将含尘量降低至标准水平。
在传统精除尘工作中,较多的是以水洗法进行处理,属于湿法除尘方式,虽然该类方式目前应用已经较为成熟,能够将煤气中含尘量降至一个较低的水平,但其在具体应用中往往需要使用到大量的水用于清洗,在具体洗涤过程中会产生较多的污水,且产生的污水处理起来比较困难,反应设备以及反应能耗也非常的高。
这部分问题的存在,则对湿法除尘方式的应用产生了较大的阻碍。
近年来,高炉煤气干法除尘方式得到了较多的应用,能够在避免出现湿法除尘问题的同时为企业带来更大的经济效益。
但对于干法除尘来说,其也具有着一定的不足之处,并不能够像湿法除尘一样对煤气中的酸性腐蚀物质进行彻底的去除,并因此在长期使用情况下会对煤气管道带来腐蚀性的损坏。
一般情况下,高炉煤气干法除尘进口温度长期低于100摄氏度,干法除尘方式连续运行2个月以上后,其管道则会出现较为明显的腐蚀问题,而在半年后则会出现大面积的泄露,带来巨大的安全隐患,在目前国家大力抓安全生产的形势下,如果不能够针对此问题采取有效的治理措施,就很可能因腐蚀问题使高炉停产整顿,可以说对于钢铁厂的连续生产所带来的威胁非常大。
对此,就需要我们能够对此问题做好把握与处理。
2 高炉煤气管道腐蚀问题2.1 管道腐蚀问题虽然干法除尘技术目前已经较为广泛的应用在各大工业生产企业之中,并因其所具有的良好节能性为企业带来了更多的经济效益,但在实际生产实践中,还存在着一定的问题,其中,煤气管道快速腐蚀可以说是该技术实际应用过程中最为突出的一项问题。
高炉煤气净化系统的研究与应用摘要:主要介绍高炉煤气净化系统的意义、分类、工作原理以及实际生产中的应用。
关键词:干法布袋除尘;湿法布袋除尘中图分类号:TF5文献标识码:A文章编号:1671-7597(2011)0220065-011、简述钢铁企业的炼铁高炉在生产过程中产生一些副产品高炉煤气,这些煤气作为一种含有热值的能源,如果直接放散,将对环境造成污染。
多年来,由于我国没有先进的技术将回收后的这些煤气进行充分利用,大量的富余煤气只能将其燃烧后排放,俗称“点天灯”,白白浪费了资源。
高炉煤气净化除尘系统是一种对高炉荒煤气进行净化处理的循环利用的系统,通过长时间的使用和研究,现在高炉煤气净化除尘系统一般采用干法布袋除尘和湿法除尘两种技术手段,是典型的节能环保技术,特别对我国大型高炉煤气布袋除尘的推广与发展具有重要意义。
2、分类目前,干法布袋除尘种类的划分,基本上是按照除尘器设备的类型来划分的,大体包括六种类型:2.1MDC、PDC煤磨防爆静电袋式除尘器MDC、PDC煤磨防爆静电袋式除尘器和PDC普通型袋收尘器是一种高效收尘器。
MDC防爆型袋式收尘器采用负压工作,用于煤磨系统收尘,是国家“七五”期间科技攻关项目。
MDC防爆型袋式收尘器采用防静电滤料,机体具有防爆结构,并设有泄压装置,具有防爆性能,适用于煤粉设备系统以及易燃、易爆粉尘的收集,该设备机械动作部件少,维修工作量小,换袋方便,由于采用脉动分室清灰,收尘效率高,能够长期、高效运行,收尘效率在99.8%以上。
PDC普通型收尘器除设有防爆性能外,具有上述同样优点。
可以广泛地应用于水泥、电力、冶金、化工等工作废气的收尘。
如水泥磨、生料磨、矿山破碎、物料提升、运输等扬尘点的收尘均可使用。
2.2PPC气箱式脉冲袋收尘器PPC气箱式脉冲袋收尘器具有二十一世纪先进水平的高效率袋收尘器。
它综合分室反吹和喷吹脉冲清灰各类袋收尘器优点,克服了分室反吹清灰强度不夠,喷吹脉冲清灰和过滤同时进行的缺点,因而扩大了袋收尘器的应用范围,由于这种类型的收尘器的结构有其特点,所以提高了收尘效率,延长了滤袋的使用寿命。
213管理及其他M anagement and other全干法布袋除尘技术净化高炉煤气梁 鹏(河钢唐钢,河北 唐山 063000)摘 要:目前大部分钢铁冶金企业高炉煤气都采用布袋除尘技术,这种除尘工艺模式效率高,同时节水节电,可以大幅提升煤气质量。
除此之外,布袋除尘技术可以保持高炉煤气温度,从而提升TRT 发电机组工作效率,是钢铁企业新型的节能环保项目。
但在实际生产过程中,由于高炉煤气压力波动较大,所以煤气流量和温度在生产过程中难以控制。
目前国内很多冶金企业高炉煤气除尘仍以湿法为主,只有个别高炉采用了干法除尘技术。
河钢唐钢南区3200高炉率先采用干法除尘技术,对整个煤气管网阀门密封等均有明显改善。
全干法不但除尘技术是核钢唐钢高炉煤气生产过程中的重要环节,本文从高炉煤气带式除尘器的原理实验和生产实践入手进行全面分析。
希望对提升高炉煤气净化有所参考。
关键词:全干法除尘技术;净化;高炉煤气中图分类号:TF547 文献标识码:A 文章编号:11-5004(2020)12-0213-2收稿日期:2020-06作者简介:梁鹏,男,生于1979年,河北唐山人,工程硕士,工程师,冶金动力方向,研究方向:煤气的产出、输送利用等。
全干法布袋除尘技术是高炉煤气生产过程中重要的除尘措施。
随着钢铁冶金企业生产规模的不断扩大,环保除尘技术也在不断完善更新,但在实际生产过程中仍存在很多难以解决的问题,需要不断完善,因此在很多钢铁专业技术人员共同努力下,各大型钢铁冶金企业不断探索全干法布袋除尘技术,提升最终高炉煤气生产质量。
1 当前高炉煤气全干法除尘技术现状高炉煤气全干法除尘技术是目前大多数钢铁企业重点推进项目。
该技术的实施,可以大幅节约高炉生产的用水消耗量,降低生产成本,同时也为钢铁企业创造了良好的经济效益。
高炉煤气全干法除尘技术是一项多重效益合一的高效节能新型环保项目,属于高炉煤气净化领域的一次革命性技术创新。
尤其随着国内环保要求不断严格,对钢铁企业环保数据指标监控日益严峻的形势下,高炉煤气全干法出身技术正在为大多数钢铁企业逐步实施,并且发展潜力巨大。
消除干式除尘高炉煤气中氯盐技术攻关与实践摘要:邯钢3200m3高炉煤气干式布袋除尘工艺投产后,受高炉吃料影响,煤气中存在大量氯盐,由于该物质高温情况下为气态,布袋除尘无法将其过滤掉,煤气温度降到100℃以下时,氯盐开始从煤气中析出与水形成酸性溶液,具有严重的腐蚀性,对煤气管网造成严重严威胁,邯钢脱盐塔投运后消除了煤气管网安全运行隐患的难题。
关键词:高炉煤气;腐蚀;脱盐塔1、背景干式布袋除尘工艺的优点是高炉煤气的压力降及显热损耗较小,有利于同步建设的高炉煤气余压透平发电装置能多做功发电。
正常情况下,同等规模高炉的干式余压透平发电装置要比湿式余压透平发电装置多发电25%-30%,同时,煤气显热提高,有利于高炉热风炉升温,降低焦比。
但高炉煤气中含氯盐对煤气管网造成严重严影响,北方某钢铁集团有限公司约800多米高炉煤气管道仅运行8个月就大面积腐蚀泄漏,最终进行了改线更换,山东某钢铁集团公司运行9个月,1000多米的高炉煤气管道补偿器腐蚀泄漏更换,损失严重。
腐蚀原因分析:(1)炼铁为降低焦比,都不同程度地喷吹烟煤或无烟煤,喷煤中硫元素经高温化学反应产生SO2、SO3等,煤气中冷凝水中必然含S2-、SO32-、SO42-。
(2)炼铁或多或少采用部分进口原料矿,其选矿工艺采用海水或在海运的过程中喷洒海水,海水中大量硫酸根和氯根离子进入到炼铁原料中来。
(3)炼铁用烧结矿采用含氯助剂(CaCl2等),因而高炉煤气中含有大量Cl-根离子等腐蚀性物质,遇水后形成酸性溶液。
管道系统中有液体或煤气在露点温度下形成液体时,Cl-及S2-的腐蚀性则较强,这些腐蚀介质带来的腐蚀是极其严重的。
2、项目实施的科学技术内容针对以上问题,攻关组在经过认真研究和科学论证的基础上,最终确定在调压阀组、消音器后面设置喷碱洗氯装置(见图1)。
图1 喷碱洗氯装置2.1、塔内设置四层洗涤水喷嘴,从塔下部计第一、二层喷淋工业用水,喷枪喷水量分别是 100t/h、200t/h,三层喷碱液量按(30%碱液)20t/h,计量泵从碱液罐抽取碱液(氢氧化钠),软水泵从软水池抽取软化水,两者在管道静态混合器中混合后,送至煤气喷碱塔的第三层塔内喷嘴,四层喷头设置在脱水层上部。
高炉煤气净化系统新技术研究与应用闫永章,刘兆兴,陈祥花,孔令荣(济南钢铁集团总公司,山东济南250101)摘要:济钢第二炼铁厂针对原高炉煤气净化系统处理能力不足等问题,研制了新的煤气净化系统。
该系统采用单根文氏管、串联花环、丝网脱水器湿法除尘,取代原串联文氏管电除尘净化工艺。
应用表明,新系统运行安全,净煤气含尘量小于10mg/m3,含水量小于5g/m3,高炉风温提高90℃。
关键词:煤气净化系统;文氏管;脱水器;丝网脱水器中图分类号:TF547.2文献标识码:B文章编号:1004-4620(2003)02-0068-03Research and Application of New Technologyon BF Gas Purification SystemYAN Yong-zhang, LIU Zhao-xing, CHEN Xiang-hua, KONG Ling-rong(Jinan Iron and Steel Group,Jinan 250101,China)Abstract:Aiming at the deficient ability of dealing with the gas in blast furnace gas purification system,No.2 Iron-making Plant of Jigang developed a new gas purification system.In this system,single Venturi tube,floral hoop in series and wire mesh dehydrator are used instead of the dedusting process of electric precipitator and Venturi tube in series.Applications show that the new system is safe in use;the dust content of the clean gas is less than 10mg/m3,the water content is less than 5g/m3,the blast temperature is increased by 90℃.Key words:gas purification system;Venturi tube;dehydrator;wire mesh dehydrator1问题的提出济南钢铁集团总公司第二炼铁厂(简称济钢第二炼铁厂)原2座高炉煤气净化系统,分别采用串联文氏管电除尘湿法除尘工艺,煤气处理能力按120m3高炉,利用系数1.6t/m3d,单炉煤气发生量按2.2×104m3/h设计。
脱盐塔在去除高炉煤气中腐蚀物质上的应用杨志军【摘要】通过对设备中腐蚀物质和腐蚀原理分析,提出了在TRT后增设脱盐塔的改造方案,并对改造后的效果进行了总结.【期刊名称】《冶金动力》【年(卷),期】2011(000)005【总页数】3页(P13-15)【关键词】干法除尘;高炉煤气;脱盐塔;脱水器【作者】杨志军【作者单位】河北钢铁集团邯钢分公司,河北邯郸056015【正文语种】中文【中图分类】TQ542.71 前言邯钢炼铁厂3200m3高炉煤气干式布袋除尘于2009年7月份正式投用,至2010年2月份开始陆续发生多起低温净煤气管道、煤气水封下降管及补偿器腐蚀泄漏等一系列问题。
其中,60MW发电机组检修时发现锅炉烟道腐蚀严重,烟道底部积有厚厚铁锈,锅炉炉膛壁上附有铁锈;冷轧厂罩式炉和镀锌连退炉的喷嘴前滤网经常堵塞,每天靠清理滤网维持生产,滤网上是一种白色粉末物质,溶于水,经化验主要是氯盐。
2 原因分析2.1 腐蚀物质分析高炉定修时,对TRT及相应煤气管道内部进行了检查,发现管道内壁均附着白色的结晶物。
经化验分析主要为氯盐和氧化铁(见表1和表2)。
对高炉煤气荒煤气和总管蒸汽吹扫的冷凝水成分进行了取样检测,结果如下:荒煤气中腐蚀性气体成分:氯化氢(HCl):104.7mg/m3;氟化氢(HF):1.43mg/m3;硫酸(二氧化硫溶于水部分测定SO42-)H2SO4:43.2mg/m3。
表1 煤气管道结晶物成分分析数据汇总表 %注:pH均为酸性。
调压阀组进口管道水分 18.717.08.913.9CaO 0.100.201.000.40MgO 0.020.010.070.07SO40.100.951.220.33P2O5 0.010.060.060.02SiO2 0.010.030.020.04Fe2O344.635.240.338.8Cr <0.0010.0370.0170.006Ni <0.0010.0240.0090.011项目取样地点调压阀进口人孔消音器出口人孔TRT可调静叶处800℃灼烧失量40.846.149.445.7表2 调压阀组进口管道结晶物分析表 %S SiO2Al2O3CaO MgO MnO K2ONa2O F ClFe2O3PbO ZnO 0.430.2<0.10.10.10.80.30.1<0.147.747<0.12.4 上述腐蚀性气体吸收于吸收液中,采用离子色谱分析法。