复兴东路220kV电缆越江隧道超深基坑施工技术
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时, 根据抽水试验观测资料, 一 9O 前期 1. m标高以上
尽可能采用 2口井降水 , 9O 一1. m标高以下应采用
3 井降水。 口
d 为缩短降水作业时间, . 封底 、 土体开挖及内 衬墙的施工应尽可能加快。 通过采用以上技术措施,并在专家指导以及所 有项目 部成员的共同努力下, 顺利实现了本工程的 连续墙施工及降水封底施工。其周边构筑物及地表
井连续墙 围护结构以及基坑封底等施工技术介绍
如下 :
1 地下连续墙施工 本工程地下连续墙为正2 边形, 4 设计要求三抓 一幅, 每一幅接头采用常规的钢锁 口管接头。地下
连续墙深达4m 墙根深人⑦ 1 4, B粉砂层( 即上海市 第1 承压含水层)这样, 。 单幅成槽时间较长, 易产生 坍孔现象。且根据地质勘察报告提供的资料, 本工
2。 m 开启深井泵的数量也从 1 台随开挖深度逐步增 加到 3 台。详细方案如下 :
9 一 1 一 1 一2 一I 一6 4 2 1 一 1 一2 一2 一1 一8 7 6 9 8
一7 一9
一7 一7
0 一5 一5 一6 一4
19 9 9一1 2 2一 0 19 9 9一1 2一3 0
20 0 0一0 1一1 7
工。因此要实现设计要求的干封底,施工难度与风 险极大 ,选择何种封底方案将成为施工成败的关 键。在施工前, 我们走访了相类似的一些工程, 根据 以往的经验以及调查了解的情况,我们对高压旋喷 注浆加固结合坑外深井降水封底 、工作井封底冻结 加固施工、深井降水等 3 种封底方案进行了研究探 讨。在进行详细的分析 、 论证和征求有关专家的意 见后, 本着确保安全、 稳妥的前提, 决定采用深井降 水方案, 其原因: 一是相类似的工程采用过, 可充分 利用其他工程实施时的经验与教训;二是采用内降 为主, 外降为辅的方案, 可最大限度地降低因降水对 周边环境所产生的影响; 三是相对其他方案而言, 其 施工周期短 、 费用低。 方案确定后, 在正式施工前, 我们认为虽然采用 内降为主的方案 , 但对于深井降水从理论上说 , 基坑 内的 3口井因大量抽吸地下水,会使地面产生沉降
管
流砂层, 且要穿越坚硬的第⑥层暗绿色粘土层以及 第⑦层草黄色粉砂层( 即上海市第1 承压含水层) ; 二是3m深的基坑封底, 2 按设计基坑开挖要挖穿第 ⑥层暗绿色粘土层, 2 m厚钢筋混凝土底板坐落在第 ⑦层承压含水层中, 承压水水头标高可达 一 . , 44m 6
压力约为23N m ; 7k / 2三是顶管机头进出洞由于深度
以上的土层开挖不必进行降水作业。 b抽水试验观测资料表明: . 单井抽水时工作井 内第⑦ 层 承 压 含 水 层 的 最 低 水 位 可 降 至 -
一3
从表 1 中可以看出:1口井抽水和 2口井抽水
共历时近 2 个月, 各点沉降值均不大, 一般都在 3 - 5 m之间; 井抽水历时 1 m ; 3口 个月, 各点的沉降值均
程地坪下约 4 5 一 m范围内有块石、 混凝土地坪等杂 物, 土表下 1m内易产生流砂。由于工作井内衬无 8
支撑, 且是逆作法, 仅靠地下连续墙作围护, 因此,
作好地下连续墙是先决条件。在施工前我们采取了 以下技术措施来确保连续墙的质量。 1 1 换土 采用临近工地挖 出的 3 m深的粘 . - 4 土,清除杂物后分层夯实,使之在导墙施工时能垂
严格施工 。
1. m, 4 39 即在开挖这段土体时 , 6 尽可能采用1 台泵 抽水, 并将降水井的出水量调到最大状态, 但必须保
证第⑦层承压含水层的水位低于开挖面1 2 , 一m 否
则, 应调整流量或采用 2口井降水。 c 在开挖标高 一 66 -一 74m这段土体 . 1.0 2. 5
J /o \
;RI k P , } %
F 7
图1 建筑物沉降观测点布置示意
表 1 建筑物沉降观测点数据( 单位: m) m
日期
19 9 9一0 9一1 8 19 9 9一0 9一2 4 19 9 9一1 0一2 1 19 9 9一1 1一1 2 19 9 9一1 1一1 6 19 9 9一1 2一1 8
深且又是连续墙加内衬的结构形式, 因此采用何种
加 固措施才能确保机头安全进 出洞 ,一 也是一个难
题; 50 四是 3m穿越黄浦江的顶管施工, 由于是电缆
隧道 ,因此在顶进过程中对管节之间以及管节与中 继间之间的防渗要求较高,另外在顶进过程中要穿 越多种不同的土层 ,其中包括第⑦层承压含水层;
2 工作井封底施工技术 工作井的混凝土底板完全坐落在第⑦层草黄色
14 成槽机选型 考虑到槽段深, . 决定选用意大 利进口的B 1 型成槽机。若在第⑥层暗绿色粘 N一 2 土层、 第⑦层草黄色粉砂层( 即上海市第 1 承压含水 层) 施工中遇到难度时, G S 1 型钻机, 采用 P 一 5 先引 孔再成槽 , 即两钻一抓法, 确保成槽顺利实施。
由于采取了以上加固及改进措施 ,连续墙施工 总体上得以顺利进行。
粉砂层 ,即承压水层 中。工作井开挖深度达 3m 2 多。 承压水静水标高可达 一 .6 , 44m 也就是说一旦坑 底发生管涌现象, 极短时间内其水位就可上升 2 多 0 米高。同时在开挖过程中还要用逆作法进行内衬施
五是施工场地小、 周边环境恶劣 ( 最近处的煤气仪 表房距工作井外壁只有 l m多)本文就工程的工作
20 x 一 一 . x 一0 . 1 3 3 6 1 3 0 0 1 0
沉降情况见图 1表 t 、 o
黄浦江
奢
鹰 F14 即
斑
大门
1 0一1 1 J 7一1 3一3 d
X 1 F. 1
沟x ’
1 3一1
1 3一2
F 5 F 6
c降水作业 的泵型可选用6m扬程 、 . 0 流量为 8m/ 的潜水深井泵,口井降水2 0 'h 3 时的水位标高即 可达到 一 85 - 33 相 当于埋深3.3 2. - 9 9m, 3 2. 35 - 3. m, 433 符合设计要求的水位深降至3 一 5 . 9 3 3m d 抽水试验过程中场地内的建筑物累计沉降 . 值一般在 3 m以下,降水作业对建筑物的影响较 m
・ 上菊建设科技 第 期’ 4
并影响周边环境。对此我们在具体施工中采取了以 下技术措施 : 21 严格执行信息化施工要求,对附近的主要构 . 筑物、 防汛墙以及地表 , 布设了大量的沉降观测点, 另外在工作井四周增加了 4个 4m深的分层沉降 5 观测孔, 施工期间有专人定期监测。 22 对间距 2 . m左右的 1 幢建筑物预先采取加固 措施: 一是采用 1 9 排 m深树根桩进行隔离; 二是在 靠基坑一侧预留注浆孔。 23 严格控制降水井的成井质量,按照技术要求 .
F1 F 3 一9 一9 F 5 F 6 F 7 F1 3 F1 F1 4 5 一3 一3 一3
一4
25 根据抽水试验所验证的降水效果, . 为严格控
制地表沉降, 在基坑开挖与封底过程中, 对基坑内 3 口 降水井, 我们制定了详细的降水计划。 具体降水方法采用分期分批跟踪降水法,即随
F1 6 0 0 一2 2 1 一6 一6 一6 一3
墙加内衬结构形式 ,内衬采用逆作法施工 ;工作井 有效内径为 1m 6 ,连续墙深达 4m 4 ,基坑开挖深达 3m 2 。工程的施工难度较大, 主要有以下几点 : 一是 4m深的连续墙施工。 4 按地质资料, 土表下1m内有 8
直自 充当外模。 立, 12 槽壁注浆加固 为保证地下连续墙施工正常 . 进行, 不破坏周边环境, 特对地下连续墙两侧进行双 排注浆来加固土体, 内排为双液注浆, 外排为单液注 浆。 地表下回填土范围内, 施工时适 当增加注浆量。 13 采用混凝土桦式预制接头取代常规的钢锁口 .
24 开挖前先做抽水试验,确定第⑦层承压含水 . 层的水位和单井流量; 计算第⑦层承压含水层的水 文地质参数; 选择适合降水作业的泵型;了解抽水 过程中临近建筑物与地面的沉降情况。抽水试验用 了1 5日时间, 各种组合试验共 7 取得了预期效 次, 果, 获得的成果如下: a .场地 内第⑦ 土层 的天然静 止水位在 - 692 636 .1 -一 . m之间。 8 b .第⑦ 土层 承压含 水层 的渗透 系数 K=
3 5
3 5 3 4 3 3 3 1 2 3 2 3 2 3 2 5
一 1 一 1 一8 5 7 一 1 一1 一8 5 6
0 0
一2 0
一 1 一 1 一 1 一 1 一3 0 6 8 4 8 一1 一1 一1 一9 0 9 一6
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着开挖深度的增加而逐步降低工作井内第⑦层承 压含水层的地下水位,使其始终低于开挖地面 1 -
较大, 一般在 7 m左右 , m 最大沉降
( 收搞 日期 :0 2 5 0 20 - - ) 0 3
5 9 一1 一2 一2 一 1 一6 7 8 一 1 一2 一2 一2 一6 7 5 7 0 一 1 一2 一2 一 1 一2 7 2 4 7
a依据抽水试验观测资料, . 场地内第⑦层承压 含水层的静止水位标高在 一 . - 1m之 636 692 8 - . 间, 地质勘察报告提供的数值低 1 2 一 .5m 比 . 6 242 , 9 经计算, 我们认为标高 一 0Om 相当于 1m深度) 1. ( O 5
・ 上海星设科 第 期’ 技 4
复兴东路 20V电缆越江隧道超深基坑施工技术 2k
张 峰 陈 伟 朱继文
上海市第二市政工程有限公司隧道分公司 上海市复兴东路 20V电缆混凝土顶管越江 2k
隧道工程, 采用顶管为 小 60 20 的钢筋混凝土管, 长 度为 50 ; 3m 其工作井与接收井的围护结构均为连续