漏焊不良改善报告
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RecordNo.:DMQ35271-变更号 ECN No.Date Opened Last Updated Date Closed -2020/8/302020/9/42020/9/28日期Date进度Progress(%)Have you confirmedIs there serious or 姓名Name部门Dept.电话Phone刘以质量3924孙斌焊接3936许六二质量3945孟孙易质量4536数量QTY(NG/OK)日期Date进度20(0/20)2020/8/30100%302020/8/30100%98(0/98)2020/8/30100%验证D 4)Target Date Actual DateTarget DateActual DateReported by:刘顺现场宣导培训按照作业指导书要求进行划记确认,培训后签字确认,班组长及品检确认划记执行状态,------王猛现场培训并要求现场按照附件2要求进行确认,异常时及时汇报,进行在库排查 ------王猛临时措施实施后未反馈不良-按照工序焊接完成后,放入中转台,零件焊接完成后放入成品框执行焊接作业员未对零件进行划记,便直接放入成品框2020/8/302020/8/312020/8/312020/9/2作业指导书要求对零件划记确认后放入成品框,员工未执行生产一个班次430件未发现不良,划记实施后,生产一个班次430件确认无漏焊发生工序焊接完成后,放入中转台, 焊接完成后放入成品框执行工序焊接完成后,焊点划记,确认划记后放入成品框----王猛D8) 肯定团队及个人贡献Recognize Team and Individual Contributions 感谢质量部对问题调查及改善的付出,同时感谢返修部的大力支持发生原因O c c u r流出原因发生纠正流出纠正2020/8/302020/8/302020/8/312020/8/312020/9/2焊接完成后,焊点划记,确认划记后放入成品框D7) 预防再发Prevent Recurrence 发生预防Occurrence Prevention流出预防Escape Prevention文件更新Documents Update横向展开:相似产品/过程改善Similar Production(s)/Process Improve 对机台进行XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 发生原因Why did the problem occur?允许发生原因Why did quality system allow the problem to occur?流出原因Why did the problem escape?允许流出原因Why did quality system allow the problem to escape?D5) 永久纠正措施选择/验证Choose & Verify Permanent Corrective Action(PCA)纠正措施Permanent Corrective Action(s)有效性验证Effective ValidationD6) 永久纠正措施实施/确认Implement & Validate Permanent Corrective Actions (PCA)发生纠正Occurrence Correction流出纠正Escape Correction2020/8/30作业员作业疏忽未将工序件放入工序中焊接,直接放入成品框导致问题发生 供应商仓库Supplier Warehouse 其他Others :物理的根本原因Physical (Technical) Root Cause体系的根本原因Systemic Root Cause追溯确认Traceability Check地点Location顾客仓库Customer Warehouse 在途In TransportD3) 临时围堵措施Interim Containment Action (ICA)问题汇总汇报问题排查及调查问题改善调查支持是否已经确认了失效零件? Have you confirmed the actual failed part(s)?2020/8/29日中班,焊接区域人员在焊接时发现零件缺少3个焊点,质量部确认为零件漏焊31工序焊点。
一、底盖焊接品质现状分析:1、异常呈现:2、异常严重性确认:通过对欧盟市场产品2007年度ISO9994检测统计报告可以很明显看出:严重缺陷数占总缺陷数的221/1117*100%=19.79%!然而在221个严重缺陷数中底盖焊接漏该不良项目的不良数则占了52.04%(=115/221*100%)!!所以,改善产品底盖焊接漏的异常是提高产品品质的一个重要方向。
二、要因分析及控制因子确认:分析结论:虽然通过鱼骨图分析得出很多原因,但是本项目主要是想了解:通过优化底盖焊接工艺参数是否能降低产品底盖焊接漏的品质异常,并对后续各产品在焊接工序如何确定参数最优化提供改善方案。
所以,本项目对其影响较大的关键因素初步确定为:部件尺寸的符合性及焊接量的确保(其他的原因可以通过该项的有效检验来确定是否存在原因)、焊接工艺参数的最佳组合这两个原因最大!所以后续将对这两个因子进行确认。
三、尺寸符合性及底盖焊接量分析:1、尺寸合格率及焊接量分析注:底盖焊接量分析的前提是纵向焊接有足够的位置。
2、焊接示意图结论:1、2、从尺寸分析及焊接量可以看出:无论是短期或长期来看,底盖焊接的最少焊接量也能确保在30丝标准以上。
说明部件配合方面不存在重大影响问题!通过以上分析确认,我们可以排除可能焊接量过少导致焊接品质差的原因存在,从而可以初步确认可以通过对焊接工艺参数的优化组合来提高焊接过程能力来提升底盖焊接的品质水平的可能性。
所以,后续将对该工序的控制因子进行更进一步的试验和分析。
四、运用田口方法进行试验设计:1、控制因子及水准:2、直交表及试验数据表(静态望小特性):2254、图形分析:5、考虑到效率方面,此产品底盖焊接工艺参数最佳组合为:A3,B1,C1 (工作压力=3.1;延迟时间=45; 熔接时间=15)此产品底盖焊接工艺参数实际组合为:A1,B2,C2 ( 工作压力=2.5; 延迟时间=50;熔接时间=20)五、焊接工序最优化工艺参数(A3,B1,C1)调整范围试验设计:1、控制因子及水准:2、直交表及试验数据表:2705、总结:1)针对原先焊接工艺参数组合( 工作压力=2.5; 延迟时间=50; 熔接时间=20)进行检测确认,发现下加气焊死问题很严重!;2)采用现DOE初选工艺参数组合(工作压力=3.1; 延迟时间=45; 熔接时间=15)进行焊接处理,未发现下加气焊死问题!但还是有其他不良; 3)依据初选的工艺参数组合,进行第二次DOE,得出确定最佳的工艺参数组合(工作压力=3.2;延迟时间=45; 熔接时间=14);4)建议对最佳工艺参数组合进行批量性验证(2000PCS),同时考虑电源电压(频率)变化对焊接的干扰!。