近期高温风机主电机故障跳停分析
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浅析主机循环泵电机轴瓦高温跳闸原因及对策
主机循环泵电机轴瓦高温跳闸是电机运行中出现的故障,一般是由于电机负载过大或
者轴瓦润滑不良等原因引起的。
本文将就这一现象的原因及对策作简要阐述。
首先,主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的最主要原因是负载过大。
当负载过大时,电机
的工作电流就会增加,导致电机电磁产生热量。
而如果电机内部散热不好,产生的热量就
会积累,导致轴瓦高温跳闸。
因此,我们要想解决这个问题,就必须从负载入手。
其次,轴瓦润滑不良也是导致主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的一个重要问题。
在电机
运行中,动力部件与轴瓦之间的摩擦会产生大量热量,这时需要通过润滑来降低轴瓦的温度,并隔离氧气,保持润滑膜。
但是,如果润滑不良,则会导致轴瓦温度升高,进一步导
致高温跳闸。
因此,解决轴瓦润滑不良也是解决这一问题的重要措施。
针对以上问题,我们可以采取一些对策。
首先,在运行过程中,需要及时查看电机的
运行情况,发现电机负载超出额定范围时,及时采取措施减轻负载。
例如,使用与主机实
际负载相适应的电机,或降低泵的出口压力,降低水泵操作的转速等方式都可以减轻负载。
此外,我们还应该定期维护润滑系统,保证轴瓦的润滑充足。
可以采取一些更加严格的润
滑措施,例如定期更换润滑剂、检查润滑油质量等,以确保轴瓦润滑得当。
总之,在电机运行中,主机循环泵电机轴瓦高温跳闸是一个常见的故障。
了解其原因
及对策有助于我们解决这一问题。
通过降低电机的负载和加强轴瓦的润滑,我们可以有效
地避免高温跳闸的问题,延长电机的使用寿命。
浅析主机循环泵电机轴瓦高温跳闸原因及对策主机循环泵电机轴瓦高温跳闸是一种比较常见的故障,它会严重影响主机的运行效率和稳定性。
为了避免这种故障的发生,我们需要深入了解高温跳闸的原因,并采取相应的对策来解决问题。
让我们来分析一下主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的原因。
一般来说,这种故障的发生是由以下几个因素引起的:1. 润滑不良:在主机的运行过程中,润滑不良是导致电机轴瓦高温的主要原因之一。
如果轴瓦的润滑不足,摩擦会增加,导致高温,最终引发跳闸。
2. 过载运行:主机在长时间的高负荷运行过程中,会产生较大的热量,导致电机轴瓦温升过高,从而引发跳闸。
3. 设备老化:随着设备的使用时间增长,电机轴瓦等部件也会出现老化现象,导致电机运行时温升过高,从而引发跳闸。
4. 环境温度过高:如果主机周围的环境温度过高,会加剧电机轴瓦的温升,也容易引发跳闸。
在了解了主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的原因之后,接下来我们可以针对这些原因采取一些对策来解决问题:1. 加强润滑管理:保证主机电机轴瓦的充分润滑是避免高温跳闸的关键。
定期检查润滑油的情况,及时更换油品,保持润滑油的清洁度和充油量。
同时可以考虑使用高温抗磨润滑油,以提高润滑效果。
2. 控制负荷运行:对主机的负荷进行控制,可以避免电机长时间的高负荷运行,减轻电机轴瓦的温升。
通过合理规划设备的运行时间,减少设备运行时间,也能有效降低负荷运行的机率。
3. 定期检修维护:定期对主机进行检修维护,更换老化部件,清洁电机轴瓦及周围环境,确保设备正常运行。
这样可以有效减少设备老化带来的影响。
4. 控制环境温度:在主机周围采取有效的降温措施,比如增设散热设备,合理规划设备的布局等,可以有效地降低主机周围的环境温度,减轻电机轴瓦的温升。
通过采取上述对策,可以有效避免主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的发生,保证主机的正常运行。
在实际操作中,要根据不同的情况采取相应的对策,以求达到最佳效果。
风机运行中常见故障及处理措施分析风机是一种常见的工业设备,广泛应用于化工、建筑、矿山等领域。
在风机运行过程中,常常会出现一些故障,影响设备的正常运行。
本文将针对风机运行中常见的故障进行分析,并提出相应的处理措施,以帮助读者更好地了解风机设备的运行情况,并及时解决常见故障,保障设备的正常运转。
1. 叶轮受损叶轮是风机的关键部件,负责产生风力。
在风机运行中,叶轮受损是比较常见的故障之一。
叶轮的损坏可能是由于长时间使用导致磨损、受到外部冲击或者材料质量问题等因素所造成的。
处理措施:一旦发现叶轮受损,应立即停止使用风机,并对叶轮进行更换或修复。
定期对叶轮进行检查和维护,以延长叶轮的使用寿命。
2. 风机噪音过大风机运行时出现异常噪音,可能是由于叶轮不平衡、轴承磨损、电机故障等原因所引起的。
处理措施:首先需排除外部杂音的干扰,确认噪音是否来自风机本身。
然后对风机进行逐一检查,发现问题及时进行维修或更换有问题的零部件。
定期对风机进行维护保养,减少噪音产生的可能性。
3. 电机发热风机的电机在长时间运行后会发生发热现象,造成设备损坏的风险。
处理措施:检查电机的通风系统是否正常,通风不良是导致电机发热的主要原因之一。
在使用过程中要注意电机的负载情况,避免超负荷运行。
当发现电机发热时,应及时停机进行散热,排除故障点并及时维修。
4. 风机效率下降风机长时间运行或者受到外部环境影响,可能会导致风机效率下降,影响设备的正常运行。
处理措施:定期对风机进行检修,清洗叶片和进气口,及时更换滤网,保证风机的通风效果。
注意避免风机过载运行,降低风机的负荷,有助于提高风机的工作效率。
处理措施:首先排除外部因素对风机振动的影响,然后检查风机本身的问题。
如发现叶轮不平衡,可采取平衡处理措施;如底座不牢固,可加固风机底座。
定期对风机进行动平衡调整,是减小振动的有效手段。
风机运行中常见故障及处理措施分析
1. 风机启动困难:风机启动时速度慢,或者无法启动。
- 可能原因:风机电源电压过低、电机转子卡住或损坏、风机启动电容器损坏等。
- 处理措施:检查电源电压是否正常,检查电机转子是否卡住或损坏,检查启动
电容器是否损坏,及时更换电容器。
2. 风机运行时噪音过大:风机在运行过程中产生异常噪音。
- 可能原因:轴承不良、叶轮不平衡、风管连接不紧等。
- 处理措施:检查轴承是否损坏,及时更换;进行动平衡处理,减小叶轮不平衡
造成的噪音;检查风管连接是否紧固,进行必要的调整。
3. 风机运行不稳定:风机在运行过程中速度不稳定或者频繁停止。
4. 风机电流过大:风机在运行过程中电流超过额定值。
- 可能原因:风机叶轮过载、电机绕组短路、电机转子堵转等。
- 处理措施:调整风机叶轮负载,减小叶轮过载;检查电机绕组是否短路,进行
必要的修复或更换;检查电机转子是否堵转,处理转子堵转问题。
- 可能原因:风机轴承润滑不良、送风温度过高、风路堵塞等。
- 处理措施:检查风机轴承润滑情况,及时添加润滑油;降低送风温度,减少风
机运行的热量;检查风路是否堵塞,清理堵塞物。
风机在运行过程中可能会遇到启动困难、噪音过大、运行不稳定、电流过大和过热等
故障。
针对不同的故障原因,可以采取相应的处理措施来解决问题,确保风机的正常运行。
在日常维护中要注意风机的定期保养和检查,及时发现并处理潜在故障。
风机运行中常见故障及处理措施分析风机是一种常见的通风设备,用于将空气进行循环和排放,对于维持室内空气质量和调节室内温度非常重要。
在长时间使用的过程中,风机也会出现一些常见故障,需要及时进行处理,以保证其正常运行和使用寿命。
下面将对风机常见故障及处理措施进行分析。
1. 风机噪音大:风机噪音大的原因可能是风机组件损坏,如叶轮磨损、轴承损坏等,也可能是由于风机叶片与外壳相互摩擦所产生的噪音。
处理措施包括更换损坏的组件,修复叶片与外壳之间的间隙,以及定期进行润滑和维护。
2. 风机启动困难:风机启动困难的原因有很多,比如电源故障、电机损坏、线路接触不良等。
处理措施包括检查并修复电源故障,更换损坏的电机,检查并修复线路接触不良等问题。
3. 风机震动严重:风机震动严重的原因可能是叶轮不平衡、轴承损坏、风叶损坏等。
处理措施包括进行动平衡处理,更换损坏的轴承和风叶,定期检查和维护。
4. 风机漏风:风机漏风的原因可能是风机密封件老化、松动、破损等。
处理措施包括更换密封件,调整风机组件的紧固度,确保风机不会漏风。
5. 风机运行不稳定:风机运行不稳定的原因可能是电机电压不稳定、电源供电不足、风机负载过大等。
处理措施包括调整电压稳定器,保证电源供应稳定,减少负载,确保风机运行稳定。
6. 风机过热:风机过热的原因可能是电机过载、轴承润滑不良、风机叶片堵塞等。
处理措施包括减少负载,改善润滑条件,清理风机叶片上的堆积物,确保风机正常散热。
7. 风机电机损坏:风机电机损坏的原因可能是长时间使用过载,电机绝缘老化等。
处理措施包括减少负载,避免长时间使用过载,定期检查电机绝缘情况,及时更换老化的电机。
风机常见故障及处理措施包括噪音大、启动困难、震动严重、漏风、运行不稳定、过热和电机损坏等方面。
对于风机的正常运行和使用寿命,定期的检查和维护工作非常重要,以及时发现并处理故障,确保风机的稳定运行。
浅析主机循环泵电机轴瓦高温跳闸原因及对策主机循环水泵电机轴瓦高温跳闸是一种常见的故障现象。
该问题不仅会影响设备的正常运转,还可能导致设备的损坏,因此需要及时采取措施加以解决。
本文将针对主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的原因和对策进行浅析。
1.过载主机循环泵电机在工作时,由于一些因素导致电机负载超过额定负载,就会引起电机温度升高。
当轴瓦密封不良或轴承磨损时,会导致润滑不良,使轴瓦高温,甚至出现烧坏,最终导致电机跳闸。
2.润滑系统故障主机循环泵电机轴瓦的润滑油供应不足或油温过高,都会导致轴瓦的润滑不良,从而引起轴瓦高温。
轴瓦高温时,其摩擦系数会明显增加,增加了轴承磨损的风险,最终导致电机跳闸。
3.轴承损坏4.外界因素主机循环泵电机的使用环境也会影响轴瓦的温度。
例如,高温、高湿环境下使用电机工作,容易导致电机温度升高,从而引起轴瓦高温。
此外,由于风扇在工作过程中会将灰尘和脏物吸入电机内部,导致电机的散热性能下降,从而影响轴瓦的温度。
1. 选择正确的电机要保证主机循环泵电机正常工作,首先要选择符合要求的电机。
在选择电机时,要根据工作负载,选择合适的电机型号和电机功率。
并且要注意电机的绝缘等级,以确保电机的安全运行。
2. 轴瓦的润滑系统应保持良好的状态主机循环泵电机轴瓦的润滑系统应该保持良好的状态。
定期检查润滑系统,并注意添加合适数量的润滑油以确保轴瓦的润滑充足。
3. 安装电机支架调整角度如果主机循环泵电机处于非水平状态,可能会导致轴瓦和轴承磨损,从而导致轴瓦高温和电机跳闸。
因此,在安装电机支架时,应确保电机在水平状态下。
4. 轴承定期更换主机循环泵轴承在使用过程中会磨损,如果不及时更换轴承,会导致轴瓦高温和电机跳闸。
因此,要定期检查轴承的磨损状况,并及时更换轴承。
5.电机散热系统的保养要保证主机循环泵电机的散热良好,定期检查散热系统,清理风扇和散热器之间的灰尘和污垢,确保电机的散热性能正常。
6. 定期检查电机为了避免主机循环泵电机轴瓦高温跳闸,我们需要定期检查电机,并注意保养维护。
浅析主机循环泵电机轴瓦高温跳闸原因及对策主机循环泵电机轴瓦高温跳闸是一种常见的故障,其原因涉及多方面因素。
在此,我们将从电机运行环境、轴瓦磨损、润滑情况等方面对该问题进行浅析,并提出相应的对策。
电机运行环境是主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的重要原因之一。
在工作过程中,电机可能会受到高温、潮湿、粉尘等不良环境的影响,导致电机散热不畅。
电机负载过大、工作时间过长也会使电机温度升高,加剧轴瓦高温跳闸的风险。
轴瓦磨损是导致电机轴瓦高温跳闸的另一重要原因。
在电机长时间运行过程中,轴瓦与轴承会发生磨损,导致间隙变大,进而增加了摩擦阻力和热量的产生。
轴瓦的过度磨损不仅会使电机发出异常声音,还会造成电机运转不稳定,严重时还会导致高温跳闸。
润滑情况也是电机轴瓦高温跳闸的重要影响因素。
在电机运行过程中,润滑油的质量和数量都会影响到轴瓦的润滑情况。
如果润滑不良,会导致轴瓦摩擦增大,进而产生过多的热量,最终导致轴瓦高温跳闸。
针对以上问题,我们可以采取以下对策来解决电机轴瓦高温跳闸的问题。
改善电机运行环境。
可以通过对电机周围环境进行调整,保证电机散热通风良好,避免在高温、潮湿、粉尘等恶劣环境中长时间运行。
加强轴瓦的维护保养工作。
定期对电机进行检查,及时更换磨损严重的轴瓦,并加强对轴瓦的润滑工作,以减少摩擦阻力和热量的产生。
也可以通过提高润滑油的质量来增加润滑效果,减少轴瓦摩擦。
在电机运行过程中,不断检查润滑油的质量和数量,确保轴瓦良好的润滑情况。
定期对电机进行检修和维护,及时发现电机故障,及时处理,避免小故障变大。
主机循环泵电机轴瓦高温跳闸是一个比较常见的故障,其原因可能涉及电机运行环境、轴瓦磨损、润滑情况等多方面因素。
针对这些原因,我们可以通过改善电机运行环境、加强轴瓦维护和改进润滑情况等多种对策来解决这一问题。
通过不断地对电机进行维护和检修,可以有效降低电机轴瓦高温跳闸的风险,保证电机的正常运行。
风机停机原因一、供电故障风机停机原因之一是供电故障。
供电故障可以包括供电线路故障、电源故障等。
当供电线路发生短路、断路等故障时,会导致风机无法正常工作。
此外,电源故障,如电源线松动、电源电压不稳定等也会引起风机的停机。
二、机械故障机械故障也是风机停机的常见原因之一。
机械故障可以包括轴承损坏、传动装置故障、叶轮磨损等。
当轴承损坏时,会导致风机转动不灵活,甚至无法转动。
传动装置故障,如齿轮损坏、皮带断裂等也会导致风机停机。
另外,长时间使用会导致叶轮磨损,磨损严重时可能需要更换叶轮,以保证风机的正常运转。
三、过载运行过载运行也是风机停机的原因之一。
当风机负荷超过额定负荷时,会导致风机过载。
过载运行会导致风机电机过热,并可能导致电机烧坏。
为了避免过载运行,需要合理调节风机负荷,确保风机在安全范围内运行。
四、温度过高温度过高也会导致风机停机。
当风机长时间工作,温度会逐渐升高,如果温度超过了设定的安全温度范围,风机会自动停机,以防止风机过热。
温度过高可能是由于风机散热不良、环境温度过高等原因造成的。
为了避免温度过高导致风机停机,可以加强风机的散热措施,如增加散热片、增加风机的散热风扇等。
五、控制系统故障风机停机的原因还可能是控制系统故障。
当风机的控制系统出现故障时,可能导致风机无法正常工作。
控制系统故障可以包括控制器故障、传感器故障等。
例如,控制器出现故障时,无法对风机进行启停控制;传感器故障时,无法及时感知风机的工作状态。
为了避免控制系统故障导致风机停机,需要定期检查和维护控制系统,确保其正常运行。
风机停机的原因可以包括供电故障、机械故障、过载运行、温度过高和控制系统故障等。
为了保证风机的正常运行,需要定期检查和维护风机的各个部件,并采取相应的措施来解决风机停机的问题。
只有确保风机的正常运行,才能保证工业生产的连续进行。
风机运行中常见故障及处理措施分析
风机是工业生产中常用的设备之一,其运行中常会出现故障。
本文将针对风机运行中
常见的故障进行分析,并介绍相应的处理措施。
风机运行中常见的故障之一是电机故障。
电机故障可能是由于供电不稳定、电压过高
或过低等原因引起的。
处理措施包括检查供电电压是否正常,并采取相应的电压调节措施;还需检查电机的绝缘情况和电机轴承是否正常,如有问题需要及时更换。
叶轮断裂是风机运行中的另一常见故障。
叶轮断裂可能是由于材料质量不好、受力不
均匀或使用时间过长等原因造成的。
处理措施包括定期检查叶轮的磨损情况,如有磨损严
重或损坏的情况需要及时更换;在风机的设计和生产过程中,要注意选择质量好的材料,
并确保叶轮的受力均匀。
风机的轴承故障也是常见的故障之一。
轴承故障主要由于润滑不良、使用时间过长或
轴承本身质量问题引起的。
处理措施包括定期检查轴承的润滑情况,保证润滑油的充足并
及时更换;还需在风机的设计和生产过程中选择质量好的轴承,并遵守轴承的使用寿命。
风机的风叶磨损也是常见的故障之一。
风叶磨损可能是由于粉尘、颗粒物等杂质的摩
擦和冲击造成的。
处理措施包括定期清理风机周围的杂质,并进行风叶的维护和更换。
风机运行中常见的故障包括电机故障、叶轮断裂、轴承故障、转子不平衡和风叶磨损等。
对于这些故障,我们可以采取相应的处理措施,如检查供电电压、更换叶轮或轴承、
注意转子的平衡性、定期清理风机周围的杂质等。
只有及时发现和处理故障,才能确保风
机的正常运行,并保证工业生产的顺利进行。
浅析主机循环泵电机轴瓦高温跳闸原因及对策
主机循环泵电机轴瓦高温跳闸是一种常见的故障问题。
当电机轴瓦达到高温时,会自动跳闸停机,进而影响整个系统的稳定运行。
本文将对主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的原因及对策进行浅析。
首先,主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的原因有很多,以下列举几点:
1. 润滑不良:电机轴瓦需要良好的润滑,如果润滑不良,会导致摩擦产生过多的热量,从而造成电机轴瓦高温跳闸。
2. 电机过载:如果电机负载过大,就会产生大量的热量,使得电机轴瓦不断升温,进而出现高温跳闸现象。
3. 供电电压不稳:如果系统供电电压不稳定,也会影响电机的正常运行,从而造成电机轴瓦高温跳闸。
1. 加强润滑:建议在系统中增加合适的润滑剂,并保持电机轴瓦清洁,以避免灰尘和杂质的积聚。
2. 调整负载:现场可以按需进行负载调整,以减轻电机受力程度,从而缓解电机轴瓦高温跳闸的问题。
3. 稳定供电电压:相信许多工程师都知道,当电机运行时,系统电力波动和电压变化都会对其产生直接或间接的影响,因此,我们需要做好电力管理,保障设备稳定供电。
总之,针对主机循环泵电机轴瓦高温跳闸的问题,工程师可以采取多种措施应对,其中润滑、负载调整、电力波动管理等措施对于提高电机性能和延长使用寿命非常重要。
近期高温风机主电机跳停分析
自7月20号开机以来,高温风机主电机多次出现跳停故障,其中高压变频器输出速断5次,高压开关柜综保过流动作2次,针对出现的多次跳停故障,我们对故障问题进行了逐步排查。
首先要确认高压变频器是否存在故障,经过与辛主任郭主任李主任共同商议后,初步制定出将高压变频器保护参数与高压开关柜综保保护参数换算后进行互换的方案,于8月6号将两处参数进行互换,参数互换后8月9号高压开关柜综保过流保护动作跳停,从排除高压变频器检测电流有误的故障。
在制定方案的同时,又与高压变频器厂家进行联系,厂家发来传真,认为跳停的主要原因是电机负载发生变化,达到设定的保护跳停值从而保护跳停,建议调整高压变频器电机额定电流,由89.2A 调整为100A,以满足因负载大而导致高压变频器速断的问题。
8月13号厂家技术人员到厂,将变频器额定电流进行了调整。
同时我们也对中控显示高温风机跳停时电流无变化的问题进行了研究分析,主要是因为速断时间只有0.1S,在数据尚未上传之前便已出现跳停,DCS来不及记载数据,所以中控电流基本看不出变化,但高压变频及高压柜综保均有数据记录。
13日晚21:05分因自由端振动大而导致高温风机跳停,将自由端测振传感器更换后,振动值仍波动很大(后又使用原传感器,无异常)运行约30分钟后振动值趋于平稳。
8月16号11:30分,高温风机高压开关柜综保过流保护动作跳停,此设定值自投产正常运行以来从未更改,且中控电流趋势显示也出现明显波动,现场风机并伴有异响。
因此根据实际跳停状况,结合相关人员分析,我们认为故障跳停应为实际负荷过大达到保护跳停值引起。
根据高温风机目前实际运行状况,建议应综合排查综合分析引起负荷过大的主因,以便于彻底根除故障。
石灰石破碎机故障分析
2011年8月15日下午,石灰石破碎机运行中跳停,停机后出现真空断路器合闸线圈重复吸合现象,经过故障排查后,发现自高压室至现场机旁按钮箱的控制电缆出现相间短路现象,后将现场按钮箱内的启动线解除,在试验位置试机两次均正常,遂决定将真空断路器摇入,带载试机,当中控驱动后高压柜的控制电源直流屏输出空气开关跳停,造成所有高压电机开关柜控制电源失电而跳闸,经过排查,引发控制电源跳停的主要原因有两个:一是至现场的控制电缆短路,二是真空断路器的储能回路故障,拆除高压柜至现场的控制线更换备用真空断路器后开机恢复正常运行,
8月16日下午,更换控制电缆后,恢复机旁按钮启停功能,试机恢复正常。
通过此次事故的排查直至最后解决说明我们业务水平还有待提高,考虑问题不细致不全面,我们将认真吸取此次事故的教训,努力提高业务水平,避免工作中出现类似失误,保证电气设备正常运行。
旋窑熟料车间
2011-08-17
关于张申军液压挡轮信息反馈不及时的
通报
8月14日早3:00左右,窑巡检李鹏在例行巡检时发现液压挡轮处有异味,并有烟雾飘出,遂立即汇报当班班长张申军前来查看处理。
张申军到达现场后并为引起高度重视,协助李鹏进行加油处理后即离开处理其他工作。
6:30分左右,巡检工李鹏发现液压挡轮处有大量烟气冒出,且轴承处温度急剧升高,立即通知班长张申军,张申军到达现场后发现问题严重,遂通知车间值班主任张元奎及厂值班干部彭东到达现场,最后确认轴承损坏,停窑进行处理。
张申军作为当晚值班班长,发现问题后既为引起高度重视,也为立即向当晚值班干部汇报,直到事故恶化后才向值班干部汇报,严重违反了有关信息反馈的管理制度,对此次事故负有一定责任。
经研究决定对张申军罚款100元,希望各位班长和员工认真吸取教训,履行各自职责,发现问题及时沟通汇报,以便采取最佳处理措施。
考虑问题一定要细致全面,扎扎实实做好本职工作,确保回转窑的正常运行。
旋窑熟料车间
2011年8月18日。