空压机振动异常故障检测与分析
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空压机电机振动异常处理[摘要]:通过对空压机电机振动故障的分析,提出了电机振动的判断方法,对电机的使用及维护有一定的指导作用。
[关键词]:空压机电机振动动平衡中图分类号:th85+4 文献标识码:th 文章编号:1009-914x(2012)32- 0025 -011.简述我公司制氧1#空压机(rik 80-4)为陕鼓生产的单轴多级离心式压缩机,空压机配套电机(yks1000-4)为上海电机厂生产,电机功率为9600kw。
空压机配套用于kdonar-20000/30000/700空分系统,是空分系统的源头设备,它对于公司的稳定生产有着重要的影响。
2.电机运行情况介绍空压机于2006年投入运行,期间由于生产紧张,一直没有进行过检查。
2009年3月24日,利用全厂定修的机会对空压机进行了全体检查。
检修项目包括:级间冷却器清洗;更换级间密封;复测轴瓦(压缩机、电机)间隙;复测对中等。
检修完成后,各种运行数据均无明显变化。
11月11日,由于公司定修,氧气用量减少,所以安排停1#空压机。
重新启车后,压缩机以及增速器的各项振动数值没有变化,而电机轴瓦振动由原来的0.045mm增大到0.050~0.060mm,而后电机振动值呈上升趋势。
至11月30日,电机非驱动端轴瓦垂直方向振动值已达到0.102mm。
电机驱动端轴瓦水平方向振动值已达到0.083mm,已经超出标准值(gb10068-2000规定小于0.08mm),但是由于没有停机时间,只能继续运行。
12月20日,公司停产检修,解体检查空压机电机。
发现电机轴瓦乌金部分脱落,随即更换前后轴瓦,调整轴瓦间隙。
电机单机试车,轴瓦振动值依然很高。
3.振动原因分析及处理过程电机振动的情况十分复杂,原因很多,比如:电机与增速器的对中、电机轴瓦损坏、电机机座不实、电机气隙变化、磁力中心线偏移、转子动不平衡等原因,我们进行了逐一检查。
3.1 电机单机运转因压缩机正常运转时增速器振动较小(0.0137mm),故首先解除联轴器,单试电机。
空压机振动故障分析摘要:空压机在采矿,机械制造,化学,是有等各个领域都有着广泛作用,本车间采用的是SVK20-3S型压缩机,2010年中旬,对5#空压机进行试车的过程中,出现了在停机时一,二级轴振动现象并要重超标。
在之后的试车实验中又一次出现了三级轴振动超标现象。
针对前两次试车过程中出现的问题,根据多年的实践对该机组合的过程进行了详细总结,分析了振动值过大的原因,并对出现的轴振动现象的原因进行了仔细分析。
关键词:空压机停机振动叶轮轴临界转速引言:压缩机是的高效性以及适用介质广的特点在各个行业中广泛应用,离心压缩机是一种叶片式机械,它的工作原理是利用叶片与气体的相互作用提高动力实现气流减速。
压缩机主要由转子,定子和辅助设备等组件构成,转子是由主轴以及叶轮等构成。
压缩机在生产中有重要的作用,因此对压缩机的振动故障诊断与预防的重要性不言而喻。
一、简要概述在污水一车间中,5#空压机的制造商是沈阳鼓风机厂,该机型号为SVK20-3S 型压缩机,该机组分三级压缩,图一所示为该机组的简单结构图。
图一机组结构简图该机组内的叶轮结构是65°三元后弯式叶片,叶轮在蜗壳室内旋转,蜗壳室呈封闭式,该机组的蜗壳是一种焊接机构,并将其制成紧凑型结构,不可对其进行结构剖分,叶轮的这种特性曲线就是为了示出明显的压力高,达到喘振的限制点,这样就保证了压力能被控制在一个稳定的范围内。
该机组的齿轮组是由两个小齿轮以及一个大齿轮组成,两个小齿轮被驱动。
空气以及油密封采取的是迷宫密封方式,径向以及止推都是采用的可倾瓦块式轴承,该机的轴功率为2108KW,流量300Nm3/h,其具体的参数性能见表一。
表一压缩机主要性能参数项目参数轴功率 2108KW介质空气流量300Nm3/h入口压力0.0925MPa出口压力0.8MPa一级入口温度30℃二级入口温度<53℃三级入口温度<58℃送气温度40℃大齿轮转速1485r/min一二级齿轮转速21353r/min三级小齿轮转速28148 r/min该机组从安装运行到目前多年来,从2008中旬年进行过一次大修过程,改修后系统运行稳定,机械性能以及其工艺性能据表现良好,能高质量完成工作。
DH63 型空压机振动故障分析及处理出处:互联网发布日期:2010-12-03 我来说两句核心提示:对机组级间换热器进行抽芯检修,发现大量的铁锈和泥砂,内壁腐蚀严重,级间管线同样腐蚀严重。
引言空分装置作为炼化企业的主要装置,承担为下游生产装置提供合格的氧气、氮气和其他相关气体的重要任务,是保证下游装置长周期安全运行的基础。
空压机作为空分装置中的关键设备,对其进行振动状态监测及故障诊断,确保其正常工作显得至关重要。
某厂生产的空压机是4级4段离心式压缩机,其型号为DH63-17,同步电动机功率为3700kW,转速为1480r/min ,电动机通过联轴器与压缩机变速箱输入轴相联,再通过齿轮变速箱大齿轮带动两边小齿轮输出轴,其中低速轴转速为9800r/min ,高速轴转速为12000r/min ,3根轴的前后轴承均为径向—推力混合轴承,径向轴承为五瓣瓦式自动调心滑动轴承,推力轴承为滑动推力轴承,前后轴封均为迷宫密封[1] 。
1 振动故障分析机组结构简图及测点分布如图1所示。
空压机采用美国ENTEK-IRD公司的ENTRX网络化高速在线监测系统进行实时跟踪监测,通过监测发现空压机3、4级轴测点振动开始缓慢上升,其中3B测点从11μm上升到14μm,4B测点从31μm上升到38μm ,振动趋势如图2所示。
机组的振动虽然远未达到报警值(机组振动报警值为70μm) ,但由于机组振动波动越来越频繁,严重影响了装置的安全生产。
为了更好地掌握空压机的运行状态,对导致空压机产生振动的原因进行了分析。
1.1 频谱分析从所记录的机组3B、4B点频谱趋势图(图3)看出,3B、4B的频谱幅值一直在不断加大,振动频率主要表现在200Hz,而此频率正好是工作转速相对应的工频成分(fr = n/60=12000/60=200Hz;n为高速轴转速),其它频率成分振动变化较小。
从振动频谱来看,如果是旋转失速,振动主要发生在频率为0.8和0.2倍的分频工频上;如果是由于轴承油膜振荡引起的,油膜的振动频率约为工频的1/2倍,那么在1/2倍工频处的振幅应比较大,但频谱图上1/2倍工频处的振幅值基本没有,因此可以排除旋转失速和轴承油膜失稳等故障[2] 。
空压机振动异常现象的分析及处理摘要:离心式压缩机因其高效率和广泛的应用介质而广泛应用于炼油和化工企业。
离心式压缩机是使用叶片和气体之间的相互作用,以增加气体的压力和动能,并且流用于减小流动速度和变换动能转化为增加的压力元件旋转机械桨式。
空压机的运行稳定性一直非常关注机组。
检测,分析和防止压缩机振动尤为重要。
本文分析了空压机异常振动的分析和处理。
关键词:离心式空压机;震动故障;诊断;解决方法一、离心式压缩机的工作原理通过吸入室吸入气体,并且通过叶轮操作气体以增加气体的压力,速度和温度。
然后,它流入扩散器以减速,并且当高压气体通过涡流室和出口管离开最后一级时压力增加。
由于在压缩过程中气体温度升高并且气体在高温下被压缩,因此工作功率将增加。
为了减少压缩工作,具有最高压力的离心式压缩机在压缩过程中使用中间冷却器。
不直接留下一个中间阶段的气体进入下一个阶段,但通过滚动和出口管和向外指向中间冷却器冷却,低气体冷却温度在压缩通过吸入室的下段。
离心压缩机具有许多部件,这些部件又根据其功能形成多个部件。
可以在离心式压缩机中旋转的部件统称为转子,不能旋转的部件称为定子。
以下是一些常见的缺陷,一些分析和故障处理。
二、常见故障分析1、叶轮故障和转子故障叶轮的故障是离心式空气压缩机运行期间的常见振动故障。
首先,异物进入呼吸道。
当气流进入叶轮时,当叶轮与高速旋转的叶轮碰撞时,它会局部损坏叶轮。
其次,如果改变叶轮的尺寸,在工作过程中,轴向和径向分量的力的不平衡将是显而易见的。
第三,当异物放入叶轮时,静态和动态平衡将被破坏。
如果离心式空气压缩机的叶轮损坏,其振动谱的分析将揭示八度音阶的分量相对较大。
对于离心式空气压缩机,转子对动静态平衡的要求非常高,因此转子的动态和静态不平衡是离心式空气压缩机振动的常见缺陷之一。
当叶轮处于正常运行状态时,振动位移值为3-5μm,报警值为18μm,触发值为25μm。
当叶轮振动在平衡操作状态下增加时,如果振动位移值超过15μm。
大型透平空压机轴振动故障分析与排除摘要:某空压机自投产运行以来,各级振动值稳定正常。
近日该空压机二级向轴振动超过报警值,二级其它3个轴振动点在原值基础上分别上升6~9μm,一级轴振动4个轴振动点在原值基础上分别上升1~2μm;位移测点无明显变化;齿轮箱各轴承温度测点无明显变化。
整个变化过程约5min,之后各参数保持稳定,空压机现场无明显异响,振动变化不明显,暂时注意观察。
空压机参数变化及现场实际情况说明该空压机运行存在较大隐患,设备状况不断劣化,严重影响设备安全,决定临时停机检查。
本文主要介绍了该空压机轴振动故障现象,查找故障原因,采取临时处理措施,制定优化方案,消除设备故障隐患。
关键词:空压机;轴振动;动平衡;密封1、存在问题空压机为制氧机组提供原料压缩空气,额定功率为20000kW。
该空压机为三级离心式压缩机,主电机两根小齿轮轴,其中一根小齿轮轴上装有一个闭式叶轮,为三级叶轮;另一根小齿轮轴作为过渡轴带动另一根小齿轮轴,该齿轮轴上装有一个半开式叶轮和一个闭式叶轮,分别为一级叶轮和二级叶轮。
级间共设2个冷却器,采用外置式。
该空压机投产运行以来,各级振动值正常稳定。
近日该空压机二级轴振动值突然上升,并超过报警值,利用临时检修时机,查找故障原因,利用有限条件采取紧急处理措施复产,并确定彻底消除故障隐患的方案待条件允许时实施,保证空压机安全稳定运行。
由于空压机二级振动点异常情况最为明显。
首先,检查各级测振探头尤其是二级测振探头安装情况。
测振探头紧固件安装到位,信号线连接正常;将各级测振探头拆下后进行动态校验,结果显示各探头测量准确稳定,无异常。
其次,检查二级叶轮运行情况。
拆除二级进口管,发现二级进口导叶上挂有1根橡胶条、2根金属条;透过进口导叶观察二级叶轮,发现在二级叶轮入口端同一叶片位置挂有2根金属条,见图2。
通过查阅资料,发现该橡胶条及金属条为中级冷却器的密封部件。
最后,检查一级中冷的出口侧,发现位于中冷中部、顶部的位置有约800mm的Y型密封条及压条消失,并在中冷底部发现脱落的Y型密封条及长约50mm的压条。
空压机振动故障分析及解决措施发布时间:2021-07-28T09:43:18.013Z 来源:《中国科技信息》2021年9月上作者:王自肯[导读] 空压机的结构庞大,紧凑合理,运行效率较高,但是空压机在长时间的运转下会出现故障,且故障发生的概率会随着运转时间的增加而增加,使得空压机的检修维护保养工作频繁。
广西百矿铝业有限公司王自肯广西百色 533000摘要:空压机的结构庞大,紧凑合理,运行效率较高,但是空压机在长时间的运转下会出现故障,且故障发生的概率会随着运转时间的增加而增加,使得空压机的检修维护保养工作频繁。
振动是空压机运行过程中常见的故障情况,如果不能得到有效解决,会引发一系列的后续问题,如空压机启动失败、轴承损坏等,使得整个空气系统的运转受到影响。
目前,对于空压机主要采用在线监测系统进行实时监测,根据在线监测的频谱图监测分析空压机的振动情况,以便及时发现异常并加以调整。
关键词:空压机;振动故障;解决措施1.空压机的工作概况空压机的空气经过滤器过滤后进入各级叶轮,并在叶轮的作用下不断增加空气自身的分子动能,即电动机的电能转化为叶轮的机械能,然后再转化成气体分子的压力能的过程。
但是,随着气体分子在扩压室、蜗壳、弯道等流道里的继续流动,气体分子的流动速度逐渐减慢,这样后面流速较高的气体分子会不断推进前面速度较慢的气体分子。
同时,气体分子的动能降低,逐步转化为分子间的势能,分子之间的压力呈升高趋势。
2.空压机振动的常见原因根据空压机的使用情况来看,引起空压机振动的主要原因是叶轮不平衡。
叶轮积灰或者叶轮损坏都会使叶轮在运转过程中的平衡状态受到影响,而造成叶轮积灰或者损坏的主要原因有过滤器的过滤效果较差和冷却器内壁出现积灰、锈蚀和结垢等现象。
通常情况下,如果空压机中的过滤器精度较低,就会使得空压机周围的粉尘进入空压机并沉降附着在叶轮上面。
由于空压机在运转过程中叶轮处于高速旋转的状态,会使温度逐渐增加,加上空气被压缩后会产生游离水,粉尘会在叶轮上发生碳化结块,打破叶轮运转过程中原有的动平衡,导致空压机产生振动。
空压机振动故障监测与分析摘要:通过S8000 振动在线监测系统对空压机进行状态监测,结合工艺情况,应用频谱特征进行故障诊断,分析振动原因,提出处理措施,实现预知维修,保证压缩机的安全运行。
关键词:空压机振动故障诊断一、概述空分装置是炼化企业的重要装置,为下游装置提供合格的氧气、氮气及其他相关气体的任务,是保证下游装置长周期平稳运行的基础。
而空压机做为空分装置的核心设备,对其进行状态监测和故障诊断,确保其正常运行显得至关重要。
大庆炼化公司空分装置空压一站所使用的空压机C501(图1)是开封空分设备厂生产的H210-9/0.97型离心式压缩机,驱动电机转速1489r/min,电机通过齿轮联轴器与压缩机大齿轮轴相联,大齿轮两边再带动两个小齿轮,每个小齿轮轴两端分别装配一个闭式叶轮,实现4级压缩。
其中低速轴转速为15095r/min,高速轴转速为19033r/min,3根轴的支承轴承均为可倾瓦轴承,压缩机转子应用S8000在线监测系统对其进行在线监测,电机两端壳体振动应用BH550综合分析诊断仪进行定期监测。
(说明:大型机组的振动监测宜采用转子绝对振动监测法,壳体振动监测只作为辅助监测。
)二、振动现象及频谱分析1.振动现象空压机C501平稳运行到2013年12月20日,S8000在线监测系统显示一级测点XE-1Y、二级测点XE-2Y的振动值持续增大,到2014年2月24日,一级测点XE-1Y振动值由34μm增至60μm,二级测点XE-2Y振动值由43μm增至88μm(图2)。
为分析振动原因,首先调取工艺参数检查变化情况,得知;①空压机出入口压力没有变化;②一、二级出入口温度变化与振动无明显的关系;③空压机负荷没做调整;④振动变化与润滑油温度的变化有密切关系,当滑油温度改变时,一、二级振动幅值随油温的改变而变化,且轴瓦温度也随着波动。
2.频谱分析上述振动现象说明,振动由负荷波动引起的原因可排除。
为确定振动变化的原因,应用S8000在线监测系统对空压机产生振动的原因进行了分析。
设备运维空压机振动异常现象的分析及处理任新娟(中国石油玉门油田分公司炼化总厂,甘肃玉门735200)摘要:空气压缩机在炼油化工企业起着重要的作用,本文以离心式空压机振动异常故障为研究视角,将针对常见振动故障的诊断与处理展开讨论。
关键词:离心式空压机;震动故障;诊断;解决方法离心式压缩机以其高效、适用介质广而在炼化企业中得以广泛的应用。
离心式压缩机是一种叶片式旋转机械,它利用叶片和气体的相互作用,提高气体的压力和动能,并利用相继的通流元件使气流减速,将动能转变为压力的提高。
空压机的运行稳定性历来得到单位的高度关注,压缩机的振动故障检测及分析、预防显得尤为重要。
1离心压缩机的工作原理气体由吸气室吸入,通过叶轮对气体做功,使气体压力、速度、温度提高。
然后流入扩压器,使速度降低,压力提高由末级出来的高压气体经涡室和出气管输出。
由于气体在压缩过程中温度升高,而气体在高温下压缩,消耗功将会增大,为了减少压缩耗功,故对压力较高的离心式压缩机在压缩过程中采用中间冷却器,即由某中间级出口的气体,不直接进入下一级,而是通过蜗室和出气管,引到外面的中间冷却器进行冷却,冷却后的低温气体,再经吸气室进入下级压缩。
离心式压缩机零件很多,这些零件又根据它们的作用组成各种部件。
离心式压缩机中可以转动的零部件统称为转子,不能转动的零部件称为静子。
下面介绍一些常见的故障,对于故障做出一些分析和处理。
2常见故障分析2.1叶轮故障和转子故障叶轮的故障是离心式空压机运行的过程中常见的振动故障。
第一,异物进入到气道当中,随着气流进入叶轮当中,其与处于高速旋转的叶轮发生撞击的时候,叶轮可能会出现局部损坏;第二,如果叶轮流道的尺寸发生改变,在其工作的过程中,轴向、径向分力的不平衡就会明显;第三,当异物置入到了叶轮上,动静平衡就会遭受破坏。
如果离心式空压机的叶轮发生了损坏,针对其振动频谱进行分析时候会发现一倍频分量比较大。
对于离心式空压机来讲,转子对于动静平衡的要求是极高的,所以转子动静不平衡是离心式空压机的常见振动故障之一。
空压机振动异常故障检测与分析
摘要:用频谱分析法对螺杆式空压机振动故障进行了分析,通过分析发现螺杆
频率正常,而左侧星轮频谱异常。
进一步分析发现,左侧星轮的频域是以五分之
一星轮转动频率为基频的高次谐频,确是星轮支撑轴松动造成的振动故障。
因此
提出了重新加固松动支撑,更换磨损轴承和润滑油的解决措施,采取措施后振动
消失,声音正常,此研究具有一定的科学性,能够为现场提供指导。
关键词:空压机;振动异常;检测
引言:
在现代煤炭生产过程中,压缩空气是重要的原动力之一,可以驱动凿岩机和
风镐等设备。
在高瓦斯矿井或者有煤尘爆炸危险的矿井中,使用压缩空气比使用
电力更加安全。
空气压缩机是能够压缩空气。
增加空气动力的主要机械装置。
空
压机的正常运行对于煤炭的生产有着非常重要的意义,因此可靠的空压机故障检
测研究十分有必要。
频谱特征是动态信号的主要特征之一,频谱分析就是对动态信号进行频域分析,绘制曲线,从而分析动态信号的状态。
频谱分析可以作为振动故障检测的重
要手段之一。
1 螺杆式空压机的性能介绍
英格索兰螺杆式空压机主要由电机、齿轮、轴承座、螺杆等部分组成。
螺杆
空压机是容积式气体压缩机,由相互齿合的转子(即螺杆)、机壳以及适当配置在
两端的进排气口组成压缩气体的工作腔,通过减小工作容积来提高气体压力。
转
子在旋转过程中,阴阳转子赤连接不断地向对方齿槽中填塞、工作腔的容积不断
减小,工作腔的齿槽也不断向排气端推进,当压缩容积与排气口相通时.气体以
达到预定的压力而排出。
气体的吸入过程跟压缩过程一样也是连续不断的,因为
机器的转速很高,吸排气可以看成是无动脉的,因此,在一般情况下螺杆空压机
可以省去一个体积很大的储气罐。
2 螺杆空压机故障现象的初步诊断
在对空压机的例行检查中,发现四个测点垂直方向振动值较高,而空压机外
部各部位的连接螺栓都比较紧固,没有松动现象;混凝土基础(钢结构整体座架)
无显著松动,电机轴承温度、压缩机轴承温度都在正常范围。
因此,初步怀疑造
成风机振动较大的原因在压缩机机壳内部。
3 螺杆式空压机优点及工作原理
3.1螺杆式空压机优点
容积型空气压缩机在煤矿中被广泛使用。
其主要原理是对气体体积进行压缩,增加单位体积气体的密度,从而提高了空气的压力。
其中,螺杆式空压机使用较多,是由20世纪30年代由瑞典工程师发明。
螺杆式空气压缩机与活塞式类似,
都是回转运动,但是转速更高。
其主要优点有以下三点:
1)可靠性高。
从结构上讲,螺杆式空气压缩机没有容易损坏的零件,使用使
命长,运行稳定、可靠。
2)操作简单、维护方便。
螺杆式空气压缩机操作比较简单,工作人员不需要
经过很长时间的培训和学习就能够操作。
3)动力平衡性好。
螺杆式空气压缩机在运转过程中,不存在不平衡贤陛力,
同时由于体积和重量都不大,因此特别适合用于需要移动的工作环境。
3.2螺杆式空压机工作原理
螺杆式空气压缩机的工作过程分为四个阶段:吸气阶段、压缩阶段、喷油阶
段以及排气阶段,这四个阶段循环往复进行。
下面对各个阶段进行简单的介绍。
第一阶段:吸气阶段。
通过电动机驱动转子高速旋转,当转子旋转到开口位
置的时候,主从转子之间的齿沟空间达到最大,外部空气进入并填满;当转子旋
转离开进气口之后,填满的空气就被密封在了转子和机壳中间。
此时,吸气过程
完成。
第二阶段:压缩阶段。
吸气过程完成以后,转子继续旋转导致封闭空间逐渐
缩小,同时进行螺旋状移动,对填充空气进行压缩。
此时,压缩过程完成。
第三阶段:喷油阶段。
在压缩过程中,封闭空间逐渐缩小导致空气压力和温
度逐渐增加。
为了确保润滑、降低空气压力和温度,雾状润滑剂会在气压差的作
用下喷入腔体。
此时,喷油过程完成。
第四阶段:排气阶段。
转子不断旋转,当与机壳排气口相对时,压缩后的空
气开始逐渐释放。
齿沟位于排气断面时,齿沟空间为零,压缩空气全部释放。
同时,另一对齿沟进入开口位置,空间达到最大,开始下一个循环。
此时,排气过
程完成。
4 螺杆式空压机振动异常分析
螺杆式空压机在使用过程中,会出现振动故障,主要表现为振动异常、噪声
较大等。
本文针对这一故障,利用频谱分析法进行故障诊断,并提出针对性措施。
4.1信号采集与处理设备
信号采集与处理设备采用INV306DM信号分析仪(采样频率0.978HE)、INV
多功能放大器以及一些传感器。
4.2测点布置与参数计算
信号采集与处理过程根据测量需求,结合现场实际,布置10个测点。
分别位于电动机机壳,左上轴承杯(三向传感器)、右上轴承杯(三向传感器)、左机座、右
机座以及排气端盖上。
4.3信号结果分析
对测试结果进行分析,为螺杆频域图。
27.33Hz近似为星轮转动频率
(≈26.4Hz),50.11Hz为电机转动频率,300.66Hz近似为啮合频率(≈289.8HE)。
除此之外,出现较多的是以啮合频率为载波频率,以星轮转动频率为调制信号频
率的谱线。
螺杆虽然有一些振动,但是没有明显高阶出现,因此不会是主要故障,应该是随着使用而出现的一些正常的现象。
而以啮合频率为载波频率,以星轮转
动频率为调制信号频率的谱线说明振动问题应该是出现在星轮上。
以此为依据,测量左右星轮的振动行程。
通过测量发现,右侧星轮振动较小,左侧星轮振动较大。
左侧星轮的频域是以1/5星轮转动频率为基频的高次谐频,这种现象并不正常,因此判断振动故障确实处在左侧星轮处。
由于本台空压机使
用时间并不长,所以忽略疲劳损伤造成的故障,转而考虑是安装时的问题。
5 故障判断与解决措施
5.1故障判断
螺杆虽然有一些振动,但是没有明显高阶出现,因此不会是主要故障。
应该
是随着使用而出现的一些正常的现象。
而以啮合频率为载波频率,以星轮转动频
率为调制信号频率的谱线说明振动问题应该是出现在星轮上。
经过进一步验证发现,问题确实出现在左侧星轮上。
在排除疲劳损坏后,经过讨论分析,认为应该
是星轮支撑轴松动造成的振动。
频率为五分之一可能是由于转动过程中,轴承壳
与外壳发生五次碰撞导致的。
5.2解决措施
根据分析结果,对空压机进行停机检修,拆开左侧星轮。
果然发现其支撑松动,而且支撑轴游隙过大,因此导致振动异常,噪声较大。
对此,提出改进措施。
(1)对于松动的支撑,必须重新进行加固。
轴承垫块的接触面积必须超过总面
积的四分之三,而且接触要平整。
(2)轴承已经发生摩擦磨损,应该更换。
更换后要同时更换润滑油并振动对中
和动平衡情况重新检验。
(3)精心操作,避免压缩机工作点进入喘振区造成损坏。
每次开机前必须试验
锁停机、油泵联锁起停和防喘振阀动作的可靠性,调整负荷要注意不能超压。
巡
检中注意冷却器的冷凝水排放,自洁式过滤器滤简阻力偏大或有吸扁破裂现象应
及时更换。
(4)每年要计划对机组大修次。
按说明书要求对级间冷却器、压缩机组、润滑
系统做彻底维护,转子进行流道清洗,探伤检查、动平衡检验,冷却器抽芯检查、清理内壁锈蚀进行防腐等。
结束语:
(1)本文利用频谱分析法对螺杆式空压机其振动故障进行了分析,发现螺杆频
率正常,而左侧星轮频谱异常,所以判断振动故障出现在左侧星轮。
进一步分析
发现,左侧星轮的频域是以五分之一星轮转动频率为基频的高次谐频。
所以,确
定是星轮支撑轴松动造成的振动故障。
(2)根据分析结果,提出重新加固松动支撑,更换磨损轴承和润滑油,振动消失,声音正常。
(3)本文运用频谱分析法对螺杆式空压机振动故障进行检测,取得了较好的效果,发现并排除了故障。
具有一定的现场指导意义。
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