6kV厂用工作段母线耐压试验报告
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一起 6kV不接地系统三相电压不平衡故障处理与分析【摘要】某厂6kV变电所6kVⅡ段发生三相对地电压不平衡故障,如果不能得到尽快处理,可能诱发严重电气事故,通过逐个瞬停负荷方式排查故障回路,最终发现故障点在一台中压电机开关C相未断开,导致系统三相容抗严重不平衡,引起中性点电压偏移,继而引发系统三相对地电压不平衡。
本文详细介绍了故障处理过程,分析计算了不同工况下三相电容不平衡对三相电压的影响差异,为排除和分析类似三相电压不平衡故障提供了有益的解决思路和理论支撑,并提出了相应的防范措施。
关键词:不接地系统;三相电压不平衡;电容不平衡1.系统运行方式与带载情况某厂6kV变电所有2段6kV母线,单母分段运行,中性点不接地系统。
6kVⅡ段带有负载有1组3000kVar电容器、3台1600kVA变压器、3台2000kW循环风机、3台900kW磨煤机、1台1600kW溢流型磨煤机、1台1250kW循环风机、1台500kW球磨机、1台400kW球磨机风机、1台280kW胶带输送机等共15个回路。
2.故障现象某日17:10分,该变电所运行人员巡检发现6kVⅡ段母线PT柜微机消谐装置显示电压频率为50Hz,开口电压值14V(正常为0-2V左右),同时检查发现母线三相对地电压不平衡:A相3.945kV,B相3.941kV,C相3.169kV(正常时三相对地电压均为 3.6kV)。
此时电压无波动及谐振现象,三相线电压平衡,均为6.3kV。
3.故障处理过程运行人员立即汇报技术主管,并协助处理故障。
17:30分,运行人员测量PT二次电压,其值分别为:A相65.7V,B相65.7V,C相52.8V,与表计显示一次侧三相对地电压相符。
线电压均为105V。
由此证明PT二次系统正常,系统电压不平衡确实存在于一次系统。
17:45分,运行人员联系工艺将6kVⅡ段负荷切换至6kVⅠ段运行,退出6kVⅡ段PT,此时系统三相对地电压依然不平衡,A相3.7kV,B相3.7kV,C相3.4kV。
检测试验报告客户名称:电厂二期工程名称:电厂二期扩建工程项目名称:6kV电动机检验时间:2018年08月03日报告编号:AHDJ2—RET/KG11—001-022报告编写/日期:报告审核/日期:报告批准/日期:(检测报告章)安徽电力建设第二工程公司检测中心检测试验日期:2018年08月03日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-001 样品名称:#4开式冷却水泵A样品安装位置:#4机汽机房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:31℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:31℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:31℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月03日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-002 样品名称:#4开式冷却水泵B样品安装位置:#4机汽机房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:31℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:31℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:31℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月03日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-003 样品名称:#4闭式冷却水泵A样品安装位置:#4机汽机房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:28℃湿度:55%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:28℃湿度:55%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:28℃湿度:55%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月03日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-004 样品名称:#4闭式冷却水泵B样品安装位置:#4机汽机房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:28℃湿度:55%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:28℃湿度:55%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:28℃湿度:55%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月06日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-005 样品名称:#4磨煤机A样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:29℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月06日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-006 样品名称:#4磨煤机B样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:29℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月06日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-007 样品名称:#4磨煤机C样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:29℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月06日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-008 样品名称:#4磨煤机D样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:29℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月06日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-009 样品名称:#4磨煤机E样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:29℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月06日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-010 样品名称:#4磨煤机F样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:29℃湿度:60%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:29℃湿度:60%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-011 样品名称:#4机凝结水泵A样品安装位置:#4机汽机房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:30℃湿度:65%三:定子绕组直流耐压试验和泄露电流测量:天气:晴温度:30℃湿度:65%五:结论判断:检测试验日期:2018年08月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-011 样品名称:#4凝结水泵A样品安装位置:#4机汽机房0米六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年08月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-012 样品名称:#4机凝结水泵B样品安装位置:#4机汽机房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:30℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:30℃湿度:65%五:结论判断:检测试验日期:2018年08月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-012 样品名称:#4凝结水泵B样品安装位置:#4机汽机房0米六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年9月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-013 样品名称:#4送风机A样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:24℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年9月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-014 样品名称:#4送风机B样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:24℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年9月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-015 样品名称:#4机一次风机A样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:24℃湿度:65%五:结论判断:检测试验日期:2018年9月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-015 样品名称:#4机一次风机A样品安装位置:#4机锅炉房0米六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年9月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-016 样品名称:#4机一次风机B样品安装位置:#4机锅炉房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:24℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:24℃湿度:65%五:结论判断:检测试验日期:2018年9月20日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-016 样品名称:#4机一次风机B样品安装位置:#4机锅炉房0米六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年11月1日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-017 样品名称:#4机氧化风机A样品安装位置:#4机脱硫房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:15℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年11月1日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-018 样品名称:#4机氧化风机B样品安装位置:#4机脱硫房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:15℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年11月1日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-019 样品名称:#4机氧化风机C样品安装位置:#4机脱硫房0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:15℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年11月1日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-020 样品名称:#4机吸收塔再循环泵A样品安装位置:#4机脱硫0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:15℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年11月1日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-021 样品名称:#4机吸收塔再循环泵B样品安装位置:#4机脱硫0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:15℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:检测试验日期:2018年11月1日报告编号:AHDJ2-RET/KG11-022 样品名称:#4机吸收塔再循环泵C样品安装位置:#4机脱硫0米二:定子线圈直流电阻测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%三:线圈绝缘电阻、吸收比测量:天气:晴温度:15℃湿度:65%四:定子绕组交流耐压试验:天气:晴温度:15℃湿度:65%五:结论判断:六:本次检测使用仪器:(以下空白)试验人员:。
213大唐安阳发电厂6KV 厂用母线发生铁磁谐振的原因分析、处理及防范措施乔志庆河南省大唐安阳发电厂摘要:通过一起6kV 厂用母线铁磁谐振事故,简要剖析了厂6KV 厂用母线PT 一次保险熔断及电磁谐振产生的原因及谐振时对系统设备带来的危害。
简叙了6kV 厂用母线发生铁磁谐振的处理方法,并提出针对此类故障应采取的防范措施。
文内回顾了铁磁谐振产生的条件、PT 的工作原理以及6KV 小电流接地系统“接地选线装置”、“消谐装置”在中性点不接地系统发生接地时所起的作用。
采取措施后, 6KV 母线系统谐振的改善情况。
关键词:铁磁谐振;消谐装置;PT 一次保险;熔断;原因剖析;事故处理;防范措施电厂6KV 系统中性点不接地系统,运行中发生铁磁谐振,可能造成大面积的停电事故,特别是在6KV 厂用电系统中,若6kV 厂用母线发生铁磁谐振,在谐振产生的高电压作用下,母线上所带设备有可能发生绝缘损坏,进而发展为短路事故而烧坏设备,给运行中的发电机组带来严重威胁,6kV 母线PT 会因过流而出现PT 一次保险熔断,导致部分继电保护和自动装置拒动或误动,从而使事故范围扩大,甚至可能会发展为被迫停机、停炉事故。
安阳发电厂6 kV 厂用PT 为西门子生产的3AF 开关系列产品,2007年投产,2008年3月13日运行中发生一起3台6 kV 厂用PT 一次保险同时熔断,低电压保护误动,引起部分厂用电源中断的事故,现将事故经过及原因简要分析如下。
一、事故前6KV 厂用系统运行方式: 事故发生时,#10机组运行,#9机组停运检修,#01启备变带6KV 公用段,6KV 公用段带#9机组厂用电以及输煤段运行;#10高厂变带本机组厂用电运行,快切装置正常投入。
#01启备变负荷5.6MW ,高压侧电流14.8A ,低压侧A 分支251A ,低压侧B 分支295A 。
二、事故经过:1. 2008年3月13日 15:47 #9机电气控制盘CRT 上出6KV 工作IA 段“6KV 电压回路断线”、“6KV 低电压保护回路断线”、“输煤A 段低电压”、“输煤A 段PT 断线”信号,经复归后消失;#10机组出“6KV CQZ 电压回路断线”信号,信号复归不掉。
电缆耐压试验1.电缆串联谐振试验装置采用调节电源的频率的方式,使得电抗器与被试电容器实现谐振,在被试品上获得高电压大电流,是当前高电压试验的一种新的方法和潮流,在国内外已经得到广泛的应用。
电缆串联谐振试验装置采用了专用的SPWM数字式波形发生芯片,频率分辨率16位,在20~300Hz时频率细度可达;采用了正交非同步固定式载波调制方式,确保在整个频率区间内输出波形良好;功率部分采用IPM模块,在最小重量下确保仪器稳定和安全组成部件电缆串联谐振试验装置由调频调压电源、励磁变压器、电抗器、电容分压器组成主要用于高压交联电缆的交流耐压试验;2. 6kV-500kV变压器的工频耐压试验 ;和SF6开关的交流耐压试验 ;4.发电机的交流耐压试验5.其它电力高压设备如母线,套管,互感器的交流耐压试验。
原理我们已知,在回路频率f=1/2π√LC时,回路产生谐振,此时试品上的电压是励磁变高压端输出电压的Q倍。
Q为系统品质因素,即电压谐振倍数,一般为几十到一百以上。
先通过调节变频电源的输出频率使回路发生串联谐振,再在回路谐振的条件下调节变频电源输出电压使试品电压达到试验值。
由于回路的谐振,变频电源较小的输出电压就可在试品CX上产生较高的试验电压。
技术参数*工作电源;220V/380V,50HZ*试验容量:30-30000KVA*试验电压:1000KV及以下*谐振频率范围:20-300Hz*试验电压波形:正弦波波形畸变率小于等于%*试验电压冷确度:1级*频率调节:*保护响应时间 :小于1微秒*系统具有过电压保护、过电流保护、放电保护、击穿跳闸保护、过热保护。
产品的别称变频串联谐振耐压试验装置、调频串联谐振耐压设备、工频谐振试验装置、变频串联谐振试验变压器、变频串联谐振试验系统、变频串联谐振耐压试验仪、电缆交流耐压试验装置、串联谐振装置、串联谐振耐压设备、GIS耐压试验装置等技术特点*通过国家权威部门--电力工业电气设备质量检验测试中心(武汉高压研究所)严格的型式试验鉴定,质量可靠,确保试验人员、被试品和试验设备本身的安全;*便携式交流工频耐压仪(由干式试验变压器、控制箱两部分组成)体积小,重量轻;,结构简单、可靠性高;可方便在现场使用。
电力电缆实验报告№: 1#
外护层耐压实验
主绝缘耐压实验
实验使用仪器
外护层耐压实验
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实验使用仪器
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实验使用仪器。
6KV 电力电缆试验电力电缆在运行中长期承受电网的电压,而且在运行中还经常遇到各种过电压,如操作过电压,大气过电压和故障过电压。
电缆的故障相对来说就比较多,其主要原因是中间接头和终端头的缺陷,其次是电缆本身受到机械损伤、过热、绝缘劣化和局部放电等。
因此,对电缆进行绝缘试验目的,就是为了保证电缆的安全运行,预防电缆的损坏,通过试验手段掌握电缆的“健康”状况,进行相应的维护、检修,是防患于未然的有效措施。
一. 绝缘电阻测量1.测量原理绝缘体在直流电压的作用下,绝缘中将通过电流,其变化是开始瞬间通过一个很高的电流,并很快的下降,然后缓慢地减少到接近的恒定值为止,其总的电流组成如下:1.1.泄露电流iL。
它包括表面泄漏和容积泄漏电流,这是绝缘中的带电质点在电场力的作用下发生移动而形成的。
电流增大,绝缘电阻降低,它基本和时间没有关系。
1.2.电容电流ic。
它是由快速极化(电子、离子极化)而形成的是时间的函数, 随时间的增长而快速的减少,直至零。
1.3.吸收电流ia它是由缓慢极化而形成的(自由离子的移动)也是时间的函数,随时间的增长而缓慢的减少,它和绝缘的受潮有关。
用初始电流和稳态电流之比可以表示绝缘的受潮程度,实用上用R60”和R15”之比来表示,称为吸收比(DAR)。
当绝缘受潮时,泄漏电流i L就大,占总电流的比例也就越大,R60”和R15”数值就相接近,固比值接近于1;当绝缘干燥泄漏电流就小,占总电流的比例也小,R60”和R15”就大,固比值就大于1,一般认为R60”/R15”≧1.3 为干燥绝缘。
2.测量操作2.1.兆欧表的选择,6KV 电缆应选择2500V 兆欧表。
2.2.先将接线端子“L”与接地端子“E”断开,将兆欧表摇至额定转速120r/min此时指针应指无穷大“∞”;再将“L”与“E”短接指针应指向“0”。
2.3.拆除电缆与其它设备连线,并对其充分放电不少于2min。
2.4.测量某一相绝缘电阻时,其它两相与电缆外壳一同接地。
Dianqi Gongcheng yu Zidonghua♦电气工程与自动化一起6kV厂用电母线PT保险熔断事故的原因分析及解决方案郑祥云王涧波陈宁(华电潍坊发电有限公司,山东潍坊261204)摘要:以某机组因一台磨煤机单相接地故障引起机组非停为例,分析了导致6(V厂用电母线PT三相保险熔断的原因。
通过查阅行业反措要求及相关规程,提出了解决方案,对6kV PT装置进行了改造。
改造完成后,没有发生过PT保险熔断事故,改造效果明显。
关键词:6(V厂用电;单相接地;PT保险熔断0引言一,6k V厂用电中性点不接地系统若发生单相接地故障,继续运行2h,只要求保护装置发出报警号,给运行一定的故障],发生接地故障时,生3相电的过电,3.5倍[1],造成系统绝缘损坏,还可能造成PT保险单相三相熔断,PT,机组的运行造成 ]1事故经过事故一台磨煤机单相接地故障,导致PT三相保险熔断,PT保护装置电压保护,母线的有,造成MFT、机组。
事故过:2018#04#28T19:17:00,2号发电机有功功率为261MW,无功功率为118.2Mvar,6kV IIA、IIB段由#2厂电。
19:18:03,2号机组DCS发出“6kV IIB段母线接地”报警;19:20:24,发出“6kV IIB段电断线”报警,6kV IIB厂用电装置,电关6204关合闸;19:20:27,发出“厂用6kV IIB故障号;19:20:27—19:20:30,6kV IIB段高压动力设备相继跳闸,DCS画面上6kV IIB段母线电压指示为零。
19:20:37,#2汽泵跳闸,触发RB,电泵联启成功;19:21:46,汽包水位为#300mm,三值保护,锅炉MFT、机组。
2检查情况6kV厂用电台A/A/A接线的分组电,一台Y/A/A接线的分组为用电电,为接地。
6kV厂用电系统接线1。
查(1)6kV IIB段母线PT—次保险三相熔断。
(2)6kV IIB母线PT柜电压I电压II段”保护动作,低电压I段动作值为70V、动作时间为0.5s,低电压II为45V为9s,实际 与:设置致。
发电厂6kV电缆预防性试验中U0的合理制定结合现场设备的实际状况讨论合理制定交联电缆的试验电压,为现场执行提供理论指导。
1问题提出自《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996正式颁布实施后,中压系统同一电压等级的交联电缆的试验电压不再是一个统一的标准,还必须根据被试电缆实际额定电压U0/U来确认试验电压的标准。
对于一个城市的城网供电系统来说一般都采用10kV电压等级的电缆,确定电缆的U0相对要简单、容易些。
而对与发电厂,因不同的装机容量和厂用电中性点运行方式,其厂用6kV系统实际选用的电缆可能是6kV也可能是10kV等级,如何合理确定被试电缆的试验标准既确定U0是现场试验人员和专责工程师普遍遇到的问题。
特别是在积极推行用交流取代直流进行交联电缆耐压的最近几年,这一问题较为突出。
2运用实例其厂用6kV系统中性点采用经低值电阻接地的运行方式,接地电阻阻值7.8Ω(20℃),额定电流500A,热稳定时间10s,额定电压3.81kV。
与国内同类机组的中性点不接地方式运行不同,经电阻接地的有如下优点:故障电流呈电阻性,能有效抑制接地点电弧引起的过电压,可以采用绝缘水平较低的电缆和设备;能快速切除接地故障,使接地保护的选择性和灵敏度提高,接地保护变得简单、可靠;可有效降低电缆火灾事故2.3电缆:其厂用高压变压器(或启动变压器)到6kV母线段的电气连接;汽机段与锅炉段、公用段之间的电气连接,以及公用段与输煤段之间的电气连接全部采用电缆,每相由3~8根单芯电缆并联连接,与国内惯用的共箱式封闭母线有所不同。
2.4电缆试验:其交接试验报告只有直流耐压试验记录,实际执行的试验电压25kV,持续时间15分钟,与《电力设备预防性试验规程》DL/T596-1996版的试验标准基本一致。
历年来的电缆预防性试验均按2.5U0=15kV的标准进行直流耐压试验,持续时间5分钟。
如遇重新制作电缆中间接头,则参照《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》GB50150-1991中4.0U0=24kV的标准进行。
阐述核电6kV全浇注母线施工技术前言:6kV浇注母线是采用高性能的绝缘树脂,将母排直接浇注密封。
全浇注母线的外包绝缘材料由环氧树脂与火山岩无机矿物质混合而成。
环氧树脂是一种电气性能优越的绝缘材料,加入无机矿物质填料浇注成型后又具有多种优良特性。
浇注母线的特点有防水、防火、防腐、防爆等四防功能的新型无金属外壳母线槽,具有结构紧凑、体积小、热稳定性强的特点,具有良好的耐水、耐火、耐腐蚀、防爆等性能,防护等级达到IP68。
一、概述由我公司承建的阳江核电常规岛安装工程厂用电6kV全浇筑母线单条长约1000米,母线截面为1280平方毫米系国内首个在核电使用浇注母线的核电厂,且国家在核电6kV全浇注母线安装还没有指导性条文及验收标准。
二、施工技术2.1支撑安装与母线就位根据图纸确定吊架/支撑架的安装位置、标高、类型;吊架/支撑架安装应力求水平、牢固,所使用型材、紧固件应符合图纸及其他相关程序要求。
全浇注母线绝缘支撑座使用M10螺栓固定于吊架/支撑架上,可增加平垫在绝缘支撑座与支架中进行微调;绝缘支撑座固定后,应将其表面与外部有接触的地方进行擦拭清洁。
母线组件吊装时与本体接触部分应使用纤维带进行保护,以免刮伤;母线安装时应将裸露在外的铜排特别加以保护,必须避免发生碰伤变形。
2.2母线接头连接母线组件与组件间连接、紧固,使用M10螺栓时,紧固力矩为43N.m,使用M12螺栓时,紧固力矩为74N.m,每一区间的连接螺栓最终紧固必须使用力矩扳手完成,并填写接头螺栓力矩检查记录表;组件与组件间间距为0±20mm;接头连接完成后,在浇筑模铸材料前应使用保鲜膜包裹,以防止铜排氧化,并可保持清洁。
2.3模具组装模具组装前应进行母线绝缘电阻测试,使用5000VDC绝缘电阻表检查,绝缘值应≥50MΩ,并填写绝缘记录表;母线各连接点模具组装前应将模具板內部清洁干净并均匀涂上水蜡;模具应平均安装在两母线组件上,防止因重量分配不均而造成模铸浇灌完成后形体不美观;模具必须锁紧,以避免模铸浇筑时模铸料从隙缝渗漏。
6KV 母线PT一次保险熔断事故处理经过运行部技术室常瑞华摘要:本文简单介绍了秦皇岛秦热发电有限公司5号机组6KV工作A段C相PT保险熔断的现象和更换经过,重点讲述各报警产生的原因及分析,PT保险更换的措施和依据,目的在于能够对今后事故处理提供借鉴,确保机组安全、稳定运行。
关键词:保险;熔断;原因;分析1 系统运行方式我公司三期厂用系统采用大电流接地系统,这种运行方式内部过电压较低,可采用较低绝缘水平,但接地电流大,高压厂用工作变压器中性点接地电阻为28Ω,发生金属性接地时系统短路电流约为225A,母线电源开关配置零序保护并作用于跳闸,因而降低了供电可靠性。
电源开关和负荷开关的保护之间需要严格的时间配合,以保证在负荷发生接地时负荷开关先于电源开关动作,使故障范围缩到最小。
2 事故经过2008年12月7日16点40分, 秦皇岛秦热发电有限公司5号机组“6KV工作A段母线PT”断线”和“6KV厂用A段快切PT断线”光字报警, 6KV 工作A段电压降至3.5kV。
就地检查6KV厂用A段,母线PT测控装置“零序过压”报警,PT测控装置A、B相电压显示正常约58V,C相电压为0V。
母线上各负荷保护装置发“PT断线”报警信号。
“6KV 公用A段母线零序过压”报警,#1细碎机发“零序过流动作”报警,发电机故障录波器6KV工作A 段A、B相电压波形正常,C相电压回零。
3 各报警产生的原因分析3.1 #1细碎机“零序过流动作”报警#1细碎机采用四方公司CSC-216数字式变压器保护装置,当电动机定子绕组发生单相接地故障时“零序过流动作”报警并作用于设备跳闸。
事故次日对#1细碎机进行耐压试验,电压升至10000V左右再次发生击穿,对电机解体检查发现电机笼条端部开焊,摩擦线圈,致使电机定子线圈端部发生间歇接地,故障录波采集到事故中的零序电流最大值为190A,接近金属性接地的短路电流,远远超过#1细碎电机零序过流动作定值。
广东国华粤电台山发电有限公司企业技术标准6KV共箱封闭母线试验技术标准SBJX/DQYC-011—2005广东国华粤电台山发电有限公司设备维护部2005-12-01批准 2006-01-01实施本标准起草单位:设备维护部电气一次专业本标准主要起草人:彭桥本标准审核人: 詹伟芹本标准批准人:1 范围本标准规定了广东国华粤电台山发电有限公司6KV共箱封闭母线试验的内容、检验要求等相关技术标准。
本规程适用于国华台电工作人员在台电生产现场开展6KV共箱封闭母线检修试验工作。
2 引用标准下列标准所包含的条文,通过在本标准中引用而构成为本标准的条文。
本标准出版时,所示版本均为有效。
所有标准都会被修订,使用本标准的各方应探讨使用下列标准最新版本的可能性。
《高电压测试设备通用技术条件》DL/T846.1- DL/T846.9—2004《火力发电厂技术标准汇编试验标准》中国电力企业联合会标准化中心《高电压电气设备试验方法》四川省电力试验研究院《电力设备预防性试验规程》DL/T 596—1996《现场绝缘试验实施导则》DL474.1-92《电气设备交接试验标准》GB 50150-91《高压输变电设备的绝缘配合高电压试验技术》GB 311—833 总则3.1 检验前的准备要求3.1.1绝缘试验工作至少应由两个以上人员进行;3.1.2共箱封母试验前,试验方案必须得到公司批准后方可实施;3.1.3指定专人做好记录,确保记录真实、准确、工整;3.1.4对施工现场进行安全监护,点检人员负责项目质量验收、签证;3.2 本试验标准的有关编写说明3.2.1 本试验标准是设备检修中及检修完毕后,单体试验使用;3.2.2 本试验标准是指常规大修、小修中标准预防性试验项目,不包括特殊试验项目:3.3 试验设备及试验接线的基本要求3.3.1 试验所需电源一般取自现场检修电源箱内,但是对于大容量试验设备事先应核对检修电源是否满足要求;3.3.2 试验仪表应经检验合格,其精度应不低于0.5级;3.3.3 试验设备必须在校验校验合格期内;3.3.4 试验电源线.及试验接线应尽量做到布置整齐美观.3.4 试验条件和要求3.4.1 试验应选择在晴朗的天气下进行;3.4.2 试验前,确认所有隔离措施均已经隔离,并且设置隔离围栏及专人监护.3.5 试验过程中应注意的事项3.5.1试验时必须是在工作负责人在场的情况下进行;3.5.2在进行试验之前必须仔细检查被试设备是否与系统或其它设备相隔离;3.5.3在进行高电压试验时,必须在试验现场安装安全遮栏并悬挂标示牌,在可能有人经过的通道处应安排专门人员进行监护;3.5.4在试验过程中,当出现异常情况时,应立即停止试验,保持试验现场,待分析出原因后再进行试验或终止试验。