注塑不良案例分析
- 格式:pdf
- 大小:723.23 KB
- 文档页数:30
塑料管道工程事故案例分析中山环宇实业有限公司广东工业大学二0—0年十二月1.2002 年5 月14 日,东莞某公司反映其客户安装锚牌日标给水管件25mmx 16mn异径三叉时破裂。
事故原因:由于运输装卸不规范,导致管件受到外力的损伤,产生个别细微裂痕线。
在施工前,操作人员没有认真检查管件是否完好而继续使用。
进行粘接过程中,操作人员施加了较大的外力进行套接,原已有裂痕的管件受到因此突然增加的外力而迅速破裂。
2 . 2002年4月13日,东莞某公司使用英标80mnffl底存水弯(A650B开箱时爆裂,英标80mn直角三通(A715)和80mm90弯头(A705涂好胶水连接时爆裂。
事故原因:由于运输或装卸不规范,较大的外力施加在A650B、A715、A705 产品上,致使A650B承口部位缺裂,A715 A705表面有明显的击打痕迹,且承口出现断裂现象。
3.某花园住宅小区供水压力泵出口处,安装的2条①200mm勺PVC-U管道,其中1 支管道安装了两个弯头,在系统开泵试压时两个弯头同时出现破裂。
(照片37)事故原因:涂溶接剂时,由于没有正确选择合适毛刷,致使管件的承口与管连接处接触面无溶化的现象,使连接效果不佳。
同时,管道没有安装支承固定,而且管道接近水泵压力出水口,受到振动和水锤冲击等作用导致弯头破裂。
4.2002年3月12日,三角镇某电镀厂在电镀车间使用YS50-10 PVC-U给水管材以接自来水供水,使用1~3个月后管材外壁逐渐出现爆裂漏水。
2001年12月25日曾出现一次,至2002年3月止已有三、四次同类情况发生。
(照片31)事故原因:电镀厂的电镀液有较高浓度的三氯化铁及其它化学物质,事故管段全部发生于电镀池旁边的管道渠内,沟内有一定量的电镀污水,管材长期浸泡在含有腐蚀性液体的环境中,造成管材逐步被氧化腐蚀,在管道运行压力的作用下而发生爆裂漏水现象。
5.2002 年3 月25 日,茂名某公司在加压泵旁的连接管上安装给水配件110mm90三通和110mm90弯头,在使用2~4个月后有多处弯头和三通转弯位置出现爆裂或断裂现象。
注塑车间现场改善案例收藏一、案例背景随着我国经济的快速发展,塑料制品在各个领域的应用越来越广泛,注塑行业也得到了迅猛的发展。
然而,在注塑车间现场管理方面,许多企业仍然存在着诸多问题,如生产效率低、产品质量不稳定、员工安全隐患等。
为了提高生产效率、降低成本、保障员工安全,某注塑企业决定对车间现场进行改善。
本文将介绍该企业注塑车间现场改善的案例,以供其他企业参考。
二、现状分析1.生产效率低在生产过程中,设备故障频发,导致生产中断,影响生产进度。
此外,生产计划不合理,导致生产任务无法按时完成。
员工操作不规范,生产过程中浪费严重。
2.产品质量不稳定由于设备老化、模具磨损等原因,导致产品质量参差不齐。
缺乏有效的质量控制手段,产品质量难以保证。
3.员工安全隐患车间现场环境较差,通道不畅,易发生意外事故。
员工操作过程中,存在烫伤、机械伤害等安全隐患。
4.管理混乱生产计划、物料管理、设备维护等方面存在管理不善的问题,导致生产效率低下,成本增加。
三、改善措施1.设备升级与维护针对设备故障频发的问题,企业对现有设备进行了全面的检查和维修,对部分老旧设备进行了升级换代。
同时,加强设备日常维护,降低设备故障率。
2.优化生产计划根据市场需求和设备状况,重新制定生产计划,合理安排生产任务。
采用滚动生产计划,确保生产进度的顺利进行。
3.提高员工素质加强对员工的培训,提高员工的操作技能和质量意识。
定期举办技能竞赛,激发员工的工作积极性。
4.改善车间环境对车间现场进行整理、整顿,保持通道畅通。
设置安全警示标志,提醒员工注意安全。
定期对车间进行清洁、消毒,提高车间环境卫生。
5.加强质量控制设立质量控制岗位,对生产过程进行严格监控。
采用统计质量控制方法,对产品质量进行分析和改进。
加强与供应商的质量沟通,提高原材料质量。
6.优化管理体系建立物料管理制度,确保物料供应及时、准确。
完善设备维护制度,降低设备故障率。
加强生产现场巡查,及时发现问题并解决。
注塑产品成型缺陷分析——产品成型变形,翘曲分析
A.图例
产品变形翘曲偏大
如上图所示,制件变形翘曲约5mm,该产品为汽车立柱,
变形翘曲偏大严重影响组装,达不到客户品质标准,客户确
认不合格质
B.材料主要工艺参数
名称:大众汽车内饰立柱
材料:PP-H1323
模具温度:65℃
成型温度:200-225℃
C..可能原因分析及改善措施
1.模具顶出数量,面积,斜销脱模角度偏大或偏小,导致制件脱模不顺
2.成型工艺条件设定不当,保压偏大或偏小,引起制件残余应力导致制件变形翘曲
3.冷却方法不合适,导致冷却效果不均匀或冷却时间不足时,模具冷却水循环不顺畅,杜塞不通,导致模具温度偏高
D.改善关键控制点.
1.模具冷却水路调整,之前模具前模接模温65℃,且前模两组水路不通畅,将前模模温更改为常温水,控制前模模温偏高导致制件收缩产生的变形
3.成型工艺优化调整,保压压力由之前压力80降低到60.降低保压偏大,导致制件变形产生,产品外观确认合格
3.改善效果:
产品变形改善合格
模具水路不顺畅调整,前模模温调整为常温水,优化成型工
艺后,产品变形翘曲改善,产品变形翘曲检具检测在标准范
围内,客户确认合格!
4.关键点:模具模温是导致此产品变形翘曲主要原因。
注塑产品成型缺陷分析——生产中断水口、周期慢
一.图例:
二. 如上图所示,制件断水口、成型周期慢,长达58秒,严重影响生产效率。
,
主要工艺参数:
名称:空调电控盒
材料:阻燃ABS
模具温度:常温机水
成型温度:185℃
浇口式:直接进胶
三.可能原用分析及改善措施:
A. 模具方面:制件在脱模中断水口主要原因是模具浇口灌嘴R 角偏小,水口偏长,灌嘴内壁不够光滑造成;
B. 工艺方面:主要存在水口位模具冷却不够,保压太大太长,模具灌嘴与机台射嘴偏差造成;
C.对模具灌嘴进行抛光处理,使水口脱模阻力减小,将水口位水路单接,使模温降低水口处冷却充分,减短冷却时间;
射嘴抛光前后对比
四:改善后效果
通过对水路进行整改,前模温度得到有效降低,水口位得到充分冷却,并对模具灌嘴抛光处理,水口脱模阻力得到有效减小,原来冷却时间38秒减短为20秒,成型周期缩短18秒,制件尺寸及外观合格,产品稳定生产。
五:关键点
制件断水口的关键点是:模具灌嘴要光滑,减小脱模阻力;水口位要充分冷却散热到位;。
注塑产品成型缺陷分析——产品成型缩水、拉模原因分析
A.图例
如上图所示,制件因模具问题,缩水调整后时间拉模严重,该产品为汽车增压器上盖,外观要求较严格,缩水及拉模均影响产品外观要求,达不到客户品质标准,客户确认不合格质
B.材料主要工艺参数
名称:汽车增压器上盖
材料:PC/ABS-‐5003
模具温度:100℃
成型温度:240-‐275℃
产品缩水严重,打
饱后拉模严重
C..可能原用分析及改善措施
1..该制件边缘壁厚2mm,中间部位直接跳跃至5mm,模具脱模角度偏小,脱模角度约0.5,模具接触面粗糙抛光效果不良,模具温度设定偏高,前模温度设定100℃
2因制件壁厚较厚,且壁厚偏差较大,注塑工艺设定不当,注塑时间13秒,注塑时间偏长,材料至模具型腔已冷却,保压基本无作用
D.改善关键控制点.
1.针对模具进行调整,对模具增加脱模角度由0.5增加至1.5,对模具接触面进行抛光处理,模具温度重新调整,前后模同时接模温,前模80℃后模50℃
3.成型工艺优化调整,降低注塑时间、采用短注塑时间,由13秒降低至3秒,逐步加中后段保压压力,前段低压短时间,中后段保压长时间高压力,拉模现象调整合格,缩水改善合格,产品外观确认合格
4.改善后效果
模具脱模角度增加,优化成型工艺后,产品缩水、拉模改善,客户确认合格!
4.关键点:模具脱模角度是导致拉模主要原因
当前⽆无法显⽰示该图像。