新钢线材机组提高产品质量的措施
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新钢线材机组提高产品质量的措施
陈华 吕志刚 王国义 杨虎
摘要:介绍了新疆钢铁集团公司轧钢厂为了提高线材质量,在轧辊、导卫、
控冷及打包装置上采用的多项改进措施。
关键词:线材;工艺配置;改进
The measures of improving wire quality of Xinjiang Ironand Steel
Company
CHE NHua, LU zhi-gang, WANG Guo-yi, YANG Hu..
( Steel Rolling Plant, Xinjiang Iron & Steel (Group) Co., Wulumuqi 830022, China )
Abstract: In order to ensure wire quality in Xinjiang Ironand Steel. Co., some
improving measures applied in rolls, guidepiece, controlled cooling and packaging
machine, etc., are introduced.
Keywords: wire; process arrangement; improving
为了在现有条件下充分发挥复二重线材机组坯料供应灵活等优点,近年对工
艺配件、轧机调整、冷却、收集及打包诸工序进行改进,以使产品满足市场需要。
1 工艺配件的选择与使用
1.1 轧辊的改进与选择
当月产量达到2.8万t以后,断辊烧轴承事故大幅增加,最多每月达50~
60支,其中80%以上集中在中轧机组K9~K12和精轧机组K3~K8道次。1997年
将精轧Φ280mm无上横梁轧机的辊颈由Φ160mm增至Φ180mm,轧辊大轴承由
Fc3248124改为Fc3652168,牌坊窗口宽度扩大20mm,在保持原轧制线不变的情
况下,将轧辊最大使用辊径提高到Φ303mm,最小使用辊径降至Φ279mm。在增
大轧机承载能力的同时,为精轧配辊工艺的调整预留了较大范围。并在牌坊窗口
宽度不变的情况下,将中轧Φ300mm无上横梁轧机的辊颈由180mm增至200mm,
轧辊大轴承由Fc3642168改为Fc4056188,增大了轧机的承载能力。自改进以来,
累计轧钢36万t,增大辊颈后的轧机未再出现断辊和烧轴承事故。
在中、粗轧机组,逐步选用了离心浇注中镍铬钼无限冷硬球墨铸铁(Ⅱ)复
合轧辊,精轧机选用了离心浇注中镍铬钼无限冷硬(Ⅱ)铸铁复合轧辊。并保证
K13以前的轧辊辊身硬度为HSD62~67;K7至K12轧辊辊身硬度为HSD65~70;
K1~K2轧辊辊身硬度为HSD70~75。由于具有优良的轧辊材质、合理的堆拉关系、
充足的冷却水和严格的换辊换槽制度,因而使成品尺寸和线材表面质量得到保
证。而且,K1~K2道次每槽可轧材100t,K3~K8道次每槽可轧材200t以上,
基本可保持轧机的稳定性。
1.2 导卫装置的选择
据统计,将近50%的生产事故是由导卫装置引起的,因此应合理选用。在粗
轧的2道六角孔型K23和K20出口,选用了低功率消耗的辊式扭转装置,由于滚
动摩擦代替了滑动摩擦,因此基本消除了冲导管及缠辊事故。其中,中、粗轧出
口、进口均采用了洛阳抗磨材料厂生产的复合金属导卫板。粗轧进口夹板每副可
轧材5000t,中轧进口板每副可轧材1万t,中轧消耗最高的Φ8mmK14角管每副
可轧材8000t左右,极大地提高了导卫板使用寿命,达到原铸铁导卫的20~30
倍。精轧机列的扁孔型导板选用了镶嵌铜钨基的铸钢夹板,方口夹板选用了可多
次返修加工的高镍合金夹板。精轧出口导卫选用了无缝管锻打后倒角制成的导管
为主的组合导卫,导管长度为420mm,精轧夹板扁孔型直线段开口宽度比红坯最
大厚度大0.2~0.5mm;方孔型夹板直线段开口宽度是红坯对角线的0.9~1.2倍。
1.3 斜铁紧固方式的改进
无上横梁轧机上辊原为螺栓联接的双斜块紧固,改为带眼横销斜块紧固方式
后,减少了接触面的斜度,实现对角紧固,减少了垫层块数,提高了轧制过程的
稳定性。
2 精轧机的调整
2.1 轧机的预调整
新钢线材精轧机列是由2架Φ280mmGY短应力线轧机(K1、K2)和6架无上
横梁轧机(K3~K8)组成的。对轧机的调整应从轧辊的安装与交接班检查开始,
即预调整。预调整要求:“三平两线一样板”,即轧辊水平、上下辊在同一垂直
平面、导卫槽梁水平;由孔型和进出口导卫中心线组成的轧制线和有连轧关系的
相邻轧机在同一平面内的流钢线为一直线,保持不变;装好进口夹板后用通条样
板对孔型进行检验与复查。
2.2 生产中的调整
换辊换槽后,轧机的调整应首先确定成品规格尺寸,再根据成品各方面的尺
寸判别缺陷特征,依次前推各道次,严格按工艺设计要求的红坯形状与尺寸确定
其尺寸。再根据活套长度和架间拉钢状况进行堆拉均匀分配的调整。精轧围盘活
套长度应保持在1/2溜钢道长度之内,超过此长度即应进行调整。否则,会因甩
尾而造成抽断其它红条或影响其它红条的跳套。连轧的架间应保持微拉关系。调
整的方法是:“卡方调扁”,即卡量方孔型红坯尺寸,据其充满程度调整椭圆孔
尺寸,不断满足轧制过程中因轧槽磨损而引起的堆拉变化。
复二重线材机组各架之间的转数比是固定的,由于连轧关系,任何一架的断
面尺寸的变化都会影响前后道次的轧制情况和断面尺寸。调整时除充分利用正平
围盘的活套缓角作用外,应照顾到前后几个架次的相互干扰与连锁反应。调整的
要点,是使相邻架次的秒流量接近。常用的判断与处理方法是,当轧件中部与首
尾尺寸差过大时意味着拉钢严重,应立即卡量前后坯料尺寸,决定放开前道和收
小后道;当发生架前堆钢时,应减小前道坯料尺寸;当架间轧件发生颤动或抖动
时,说明即将堆钢,应立即减小前道断面尺寸;当架间堆钢只发生在尾部时,说
明前道次拉钢严重,造成尾部肥大,应调整前道次的拉钢关系;当椭圆孔轧件厚
度过薄时也会出现堆钢事故。
3 散卷冷却的实施
新钢线材机组于1992年4月由轴进式卷线机改为吐丝机与散卷辊道。改造
后线材拉拔性能提高,二次氧化铁皮量降低0.3%,表面质量明显改进。标准的
散卷冷却辊道长度应为45m,但由于场地限制,改造时散卷冷却辊道只采用了25m
和19m2个长度,故收集井收集温度在550~650℃,并且,在以后的生产中淘汰
了夹送辊,改穿水冷却为卧式吐丝机上的喷水冷却。
4 打包质量的提高
改造内容包括:
(1)原无芯翻板式收集井改为双层插板带浮动芯棒收集井。减少因无芯收
集而造成的心部网状乱头及乱尾现象。
(2)新安装小盘压实装置,使经穿芯收集的小盘钢经压实后在输送链上不
会产生前倾与后倒现象,减少乱盘的产生因素。
(3)将上炮辊道由单线改为双线,提高输出速度,两个输出口利用分钢机
构可以相互替换,当某一出口故障时仍能保证作业线正常生产。在拐弯处由直角
改为圆弧弯道,消除小盘在拐弯处前倾后倒而造成的散卷现象。
(4)增加2台翻包机,用翻包机将小盘上炮代替原来加速辊道投抛小盘上
炮,可实现小盘滑入翻包机时先“碰齐”,使小盘散卷现象消除,保证小盘中心
和炮尖对准,减少上炮时掉盘、散卷等事故。
(5)增加3台有外圈规整能力的液压打包机。改造后的打包机备有内、外
圈规整装置。利用三辊式卷板机的原理,把内外圈的蛛网、散圈规整,得到外形
美观的大捆。新打包机不仅压紧力大幅增加,捆扎道数由改造前的3道增为4
道捆扎,使装吊中不会产生松捆现象。
改造分为2期,一期工程即改造内容的第(3)~第(5)项已于1998年5
月完成,现在打包质量在大捆压实、外圈规整方面有明显改进。
作者简介:陈华(1967~),男(汉族),重庆人,工程师,副厂长。
作者单位:新疆钢铁集团公司轧钢厂,乌鲁木齐 830022