某高炉计划检修休风、复风方案
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1#高炉8小时计划检修休、复风方案
一、休风方案
1、休风时间:2014年1月27日8:00—16:00
2、休风前操作
1)休风前一个班控制铁水[Si]:0.4%~0.6%,上部调剂适当放开边缘,休风前一炉铁铁水[Si]控制在0.45%~0.65%水平,[S]控制在0.030%~0.060%水平,并确保铁水温度≥1490℃严格控制炉温下限。(责任人:炉长)
2)优化休风原燃料,休风前1个冶炼周期停止使用小块烧结矿、 焦丁,碱度核算按炉温上限计算为1.05~1.1倍,加强炉况调剂,确保高炉顺行,避免高炉坐、塌料。如果下休风料过程中出现坐、塌料要根据亏料深浅和少喷煤情况补足净焦;(责任人:炉长)
3)根据料速实际情况,合理安排下休风料时间,要求休风时,第一段休风料下达到炉腹下部(目前矿批冶炼周期到风口约28批料)(责任人:炉长)
4)休风操作程序
(1)通知调度、风机房、热风炉、喷煤、上料、冲渣水泵房等与高炉有关的单位和岗位做好休风准备工作。
(2)休风前1小时停煤,休风前30分钟停氧,停氧后关闭氧气截止阀。当渣铁出净适当大喷后开始减风,料线按正常控制,休风后不要亏料。
(3)开炉顶放散阀,通知热风炉,切断煤气,等回复后按如下程序。
(4)确认风口无灌渣危险时,并将探尺提起,缓慢排风到零,观察风口,待风口前焦炭不动时,通知热风炉进行休风操作。
(5)需倒流时,休风后先停压风,高炉打开部分窥视孔。
(6)根据料速情况合理安排炉外出铁和下休风料时间,核算好理论与实际出铁量,确保高炉排尽渣铁,按要求时间安全休风;(责任人:值班工长)
(7)高炉按休风程序进行休风、炉顶点火。(责任人:炉长)
3、休风料组成
矿批:13吨 , 料线1.0m,(小块、焦丁停用)
布料矩阵:矿角 32*3 30*3 28*2
焦角 33*2 31*2 29*2 23*2
休风料段 负荷 批数 矿石配比
第一段 4.1 3 70%烧结矿+20%球团+10%块混
第二段 净焦8吨(干焦量)+2吨锰矿
第三段 4.1 4 66%烧结矿+24%球团+10%块混
第四段 3.2 18 66%烧结矿+24%球团+10%块混
核算结果(按目前1#高炉配料计算表得出的结果)
休风料段 [Si] R2 R3
第一段 0.6 1.05 1.36
第三段 0.8 1.00 1.32
第四段 0.8 1.00 1.32
4、休风后操作 1)休风后通知上料工点火;(责任人:上料班长)
2)热风炉及煤气系统按长期休风程序操作;(责任人:热风班长)
3)将各风口用有水炮泥堵严,严禁透风;(责任人:炉长)
4)休风30分钟后将冷却水水压降至正常值的80%,休风1.5小时后将冷却水水压降至正常值的50%。(责任人:配管班长 )
5)确保炉顶打水装置处于关闭状态。(责任人:炉长)
二、复风方案
目的:促进用风水平的提高,恢复炉况,确保炉况顺行,控制参数到位,顺利排放渣铁,避免风口破损。
1、复风前操作
1)复风前将各风口清理干净,堵两个风口复风,加鸡毛砖堵,保证不能自动吹开。检查各送风装置是否安装到位,确保不跑风;现场确认减压阀组运转正常;(责任人:炉长)
2)对各班组的检修项目进行确认,并做好记录;(责任人:设备员)
3)复风前各班组设备进行单机和联动试车,确认具备复风条件并做好记录;
(责任人:设备员)
4)复风前将高炉冷却水流量恢复至正常水平。(责任人:配管班长)
5)炉前做好出铁前的准备工作及调整送风装置跑风的准备工作;
(责任人:炉前班长)
6)复风前务必保证所有风口具备喷煤的条件;(责任人:配管班长)
7)各系统检查确认具备复风条件后,将信息汇总至主控室决定复风;
(责任人:炉长)
2、复风参数
1)矿批:12吨
2)料线:1.0m
布料矩阵:矿角 32*3 30*3 28*2
焦角 33*2 31*2 29*2 23*2
3)复风后净焦量根据实际情况掌握,热炉操作不少于一个班,铁水[Si]按炉长四定控制,根据炉况及参数到位情况逐步增加煤比,以炉外出铁为重点工作,随风量恢复及料速增快适当扩大矿批。
成本技术办
2014-1-25