吸收塔喷淋层堵塞的原因分析和防范措施

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吸收塔喷淋层堵塞的原因分析和防范措施
吸收塔喷淋层的喷嘴及部分喷淋支管堵塞。

严重影响脱硫效率,特对此现象进行分析并制订预防措施。

一、造成喷嘴堵塞的主要原因
1、公司脱硫系统自2007年投运后,每次脱硫设施检修后从未做过喷淋试验,故对各喷嘴运行情况未掌握。

2、每次检修后,检修均告知对有问题的喷嘴进行了更换或处理,对喷嘴及支管是否畅通的判断标准不统一给各级人员造成了误导。

3、从本次喷嘴堵塞的结果看,有因塔内浆液结垢堵的,有管道内衬胶脱落堵的,也有其它杂物堵的,具体分析其成因如下:
3.1 造成浆液结垢堵的主要原因一是燃烧低硫煤时一台浆液循环泵停运,停运后由于冲洗水泵的出口压力设计值只有0.4MPa,故不能对喷嘴进行有效冲洗,长期的积累造成了部分喷嘴堵塞;二是09年年底和10年年初,由于实际燃煤含硫量高于设计值的1倍以上,导致液气比偏小不能满足脱硫要求,故只能提高浆液浓度来提高脱硫效率,但这引起吸收浆液中石膏的饱和度超过临界值,导致喷嘴结垢的可能性增大;三是由于两台湿式球磨机在2010年4月份全面检修以前,长时间带病运行,导致制备出的浆液品质不高,颗粒大时容易沉积结垢;四是由于石灰石品质不稳定,石灰石中SiO2成份超标,引起喷嘴结垢加快。

3.2 管道内衬胶质量不高,导致运行中衬胶脱落堵塞管路或喷嘴,从而影响脱硫效率。

3.3 检修工艺不良导致焊渣进入冲洗水系统,或检修杂物、生活杂物进行地沟等排放回收系统,最后收集于系统中,运行中导致管路或喷嘴堵塞。

二、预防措施
1、控制实际燃煤含硫量不高于设计值。

2、对石灰石的品质严格把关。

设备部化验室要在低负荷石灰石用量小时,尽可能做到对每车石灰石取样化验其品质,在石灰石用量大时要确保抽检化验具有代表性。

3、将吸收塔浆液循环泵入口滤网改造(加大孔径)以防止入口滤网堵塞,即保证浆液循环泵的流量,使液气比与实际燃煤的含硫量相匹配,从而保证浆液中石膏的饱和度在规定的范围内运行。

4、加强对浆液循环泵叶轮的检查和维修工作,发现叶轮因气蚀造成泵出力严重下降时,应克服困难进行更换,以防泵出力下降导致各喷嘴浆液流速下降,浆液沉积引起结垢;
5、加强对球磨机的检查和维修工作,同时在磨机运行时做好调整工作,保证磨机给水量与石灰石的合适比例,使石灰石浆液细度能符合设计要求;
6、脱硫运行过程中因硫含量低或消缺工作停运浆液循环泵后,先进行冲洗排放,至少冲洗3次,每次注水时间保证20分钟,确认排放门出清水,如不出清水再延长冲洗次数,排放门出清水后,关闭入口排放门,打开出口冲洗水门注水20分钟,使泵及出入口管道内充满水,防止沉浆硬化结块;
7、每次脱硫系统停运后,吸收塔注清水对喷淋管及喷嘴做喷淋试验及冲洗,由检修人员进行确认并进行检修。

检修工作结束后,再次做喷淋试验,由运行、检修及点检人员进行检查验收,保证所有喷淋管及喷嘴畅通;
8、对冲洗水系统进行改造,确保运行中某台浆液循环泵停运时泵体及其管道、喷嘴均能得到冲洗。

9、对喷嘴及其管道的供应商进行综合评价,建立一种长期合作共赢的关系,以确保在我们的生产中使用的衬胶管道质量合格。

10、检修在相关系统消缺时,要注意工序工艺流程,并注重过程管理和质量管理,防止其它杂物进入系统。

11、对生产现场现在的排放沟盖板进行改造,尽量少出现网格盖板,以防止其它杂物进入系统。

12、每次清理喷淋管及喷嘴结垢时,应联系化学实验室对垢样进行分析化验,根据化验结果采取针对性的措施。