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现代挖掘机回转马达故障排除反思

压力回转中位压力回转开始

压力回转停止

压力1234

图1 图2

后,保证驻车制动缸内的油液在4—5秒内排出。摩擦片在弹簧的压力下压紧,产生摩擦力,驻车制动产生。总结一下就是两点:1、摩擦片的刹车主要是驻车制动。2、回转制动主要靠先导缓慢关闭控制回转方向阀逐渐关闭进、回油口,产生液压(背压)制动力;防逆转阀能多次消除两侧的压力差,去除马达继续转动的条件;溢流阀具有溢流、卸荷、缓冲作用,使回油侧的压力分多次逐渐降低;单向阀的补油以防止产生空穴现象。

理解了原理后,我们基本就明白了漂移量过大和配油盘划伤之间的因果关系了。当配油盘被划伤后,产生了铜屑和铁屑,它们在马达壳体中随油液到处流动,由于高温油液里会产生胶质物,当温度降低时它们会和铜屑、铁屑混合形成较大的黏性杂质颗粒,这些杂质颗粒就可能去堵塞了壳体上延时阀的回油道。由于回油不畅,制动延时就会大于5秒,因此漂移量就偏大了。

其次,为什么我们在排故障过程中出现歪打正着呢?

经过对排故过程的仔细回忆,我们发现,在维修过程中我们将马达壳体拆下全面进行了清洗,并用压缩空气将所有油道吹了一遍,配油盘因划伤而产生的杂质颗粒就被洗、吹掉了。所以,应了古代一句话“勤能补拙”,我们是在清洗、吹通过程中不知不觉就把故障给排除了。当然,配油盘划伤那是罪魁祸首不能忽略,只是,它和漂移量过大不能直接构成直接的因果关系。

第三,为什么我的经验判断会出现失误?

此次,我们对故障判断失误主要有以下几方面的原因:1、故障现象询问不详细,仅凭客户的一句话,我们就根据以往的故障案例,凭经验轻易下了断定。

2、到现场后我们没有再次询问客户,也没有仔细核对故障现象,更没有做任何检测;如果我们能够让客户开机试一下,应该能够发现回转系统除了漂移量过大外,还有重载时速度较慢、有异响等故障现象。如果我们能够挂表检测一下回转压力和用秒表测一下回转速度,甚至对油样进行光谱分析,那么我们肯定就不会产生误判了。

3、由于我们的液压理论知识不够,特别是液压图看不全懂,对液压阀的工作原理也是一知半解,忽略了很多重要的细节,导致我在判断故障时基本是猜,而没有理论分析和逻辑推导过程。

综上所述,在挖掘机维修过程中,我们会经常遇到许多不同的故障现象,需要我们耐心的询问、细心的观察、检测、周密的逻辑分析,才能判断出引起故障的原因和发生的部位,这样才能做到有的放矢地进行维修;同时,我们还要不断地学习理论知识并把它用来指导我们的故障排除实践;这样我们就能够做到快速、准确的诊断故障、排除故障。

参考文献:

[1] 金钟振挖掘机—原理、测试与维修上海交通大学出版社2011,3

[2] 王振南液压传动系统的故障分析与诊断方法[J] 液压与气动,2006(1):77-78