阳离子改性剂Q-1在棉纱染色中的应用
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第35卷第11期 2013年11月 染整技术 Textile Dyeing and Finishing Journal V0I.35 No.11 NOV.2013
阳离子改性剂Q一1在棉纱染色中的应用
赵后阳 (无锡市天然绿色纤维科技有限公司,江苏无锡214028)
摘要为了在棉纱染色时提高染料的利用率,研究了阳离子改性剂Q一1对棉纱的处理工艺。最佳处理工艺为: 改性剂Q一1 7 g/L,48%的烧碱0.8 g,L,温度7O℃,时间30 min,浴比1:30。检测了改性棉纱的染色效果, 发现其强力、白度和毛效能满足后续加工的要求,得色量比未改性棉纱要高10%左右,但是摩擦牢度较低,需 要进一步研究。 关键词 阳离子改性剂;棉纱;染色;活性染料;摩擦牢度 中图分类号:TS 193.22 文献标识码:B 文章编号:1005—9350(2013)1 1-0027—04
Application of cationic modifier Q-1 in cotton yarn dyeing
ZHAO Hou—yang (Wuxi Natural Green Fiber Technology Co.,Ltd.,Wuxi 214028,China)
Abstract In order to improve the utilization rate of dyes in cotton yarn dyeing,modification treatment of cationic modifier Q一1 on cotton yarn was researched.The optimized process was that the yarns were dyed at 70℃for 30 min in bath ratio of 1:30 containing 7 g/L Q-1 and 48%sodium hydroxide 0.8 geL.The dyeing properties test of the modified yarn showed that the strength,whiteness and capillary effect of the yarn met the requirements of subsequent process,and the color yield of modified yarn was about 10%higher than that of untreated cotton yarn.However,the rubbing fastness of modified yarn was low,which needs further research. Key words cationic modifier;cotton yarn;dyeing;reactive dye;rubbing fastness
活性染料在染色时与纤维素纤维发生化学反应,
二者之间形成共价键。它的耐洗牢度好,耐摩擦牢度
高,色泽鲜艳,色谱齐全,染色工艺简单,操作方 便,在市场中广泛应用。有数据显示,活性染料中国
市场需求量约为20万t【l】,但是利用率不够高,一般
为65%~72%,浪费严重。要解决这个问题,现行的 方法主要有2种,提高活性染料的吸着率和固着率。
从染料的角度出发,多是在活性染料分子中引入2个
或者多个活性基团,这是当前最有效的方法。这类活 性染料的产量已占到全部染色用活性染料的2/3『2 】,
成为棉织物轧染与浸染的主体染料。从织物的角度出
发,就是选用新型材料,或者对现有的材料做化学整
理。棉织物的阳离子化改性处理是其中研究较多的一
个方面[4-7]o它的原理 主要是纤维素纤维在碱性条 件下形成纤维素阴离子(ce1卜一O一),进攻反应性季 铵化合物上的碳原子,进行亲核取代反应,氯离子离
去,形成阳离子化改性棉织物,其反应式如下: Cell-OH+NaOH——+CellONa+H2O
0 CH3
c。ll—o一+H H—cH,一 一cH — Cell—O一+HC~CH—CH,一N—CH C1.__二 _一. l CH3 OH Cl H]
Cell-O--H2C一2H—cH 一 一CHsC1一二! 堕 I CH
O- CH3 l CeJl一0一H2C~CH—CH2一 —CH3 l CH,
投稿日期:2013—05—07 作者简介:赵后阳,无锡市天然绿色纤维科技有限公司新品开发人员,硕士,主要从事新品纱线及面料的研究和开发。
染整技术 第35卷
本文采用单因素和正交试验研究了棉纱的阳离子
化改性工艺,测试了改性棉纱的物理性能和染色性能。 所用的改性剂Q一1为季铵化合物配合物,经其改性处 理的棉纱物理性能变化不大,活性染料染色的上染率
提高。这对提高活性染料的利用率有积极意义。
1 试验
1.1材料和仪器 材料:60 s/2棉纱(煮漂纱与丝光煮漂纱,埃及
长绒棉),永光活性黄H—E4R,永光活性红H—E3B,
永光活性蓝H—ERD,阳离子改性剂Q一1(鲁道夫化工), 匀染剂DY(上海佳和化工贸易有限公司),纯碱、
氯化钠、48%的烧碱(工业品)。
仪器:YG086C型缕纱测长机(常州市第二纺织
机械厂),FA2004电子分析天平(上海圣科仪器设备 有限公司1,AD常温试样染色机(鹤山精湛染整设备
厂有限公司),YT22一M3—2型恒温烘箱(江苏启东市
实验仪器厂),SF6OOX型电子测配色仪(Dataeolor),
Mll一2型耐摩擦牢度仪(温州纺织仪器厂),SW一12型 A耐洗色牢度试验机f无锡纺织仪器厂),YGO20B型
电子单纱强力机(常州第二纺织机械有限公司)。
1-2工艺流程
棉纱准备一棉纱改性一染色一水洗一皂洗一烘 干一测试。 1。3改性工艺
工艺配方:48%烧碱X g/L,改性剂Q一1 Yg/L,
温度z o(=,时间M min,浴比1:N。
工艺曲线如下:
改性剂Q一1
Z℃ t ▲
烧碱 保温处理Mm
,烘干
1.4染色工艺 工艺配方:活性染料1%(omf),氯化钠30 g/L,
匀染剂DY 2 L,纯碱15 L,80℃,30 vain,保温
45 min。浴比1:15。 工艺曲线如下:
洗 皂洗工艺:天然皂洗剂2 g/L,浴比1:30,95 cC,
15 min。 1.5测试 白度:将煮漂纱摇取5.00 g,改性处理,水洗、
烘干、梳理顺,均匀平整地缠绕在宽度为4 em的长 条形硬纸板上并固定,再用电子测配色仪测量白度,
测4次,取平均值。 毛细效应:在室温下,将5.00 g棉纱梳理顺,
剪成对等的2份,取其中1份,一端用铁夹夹住,
用铅笔靠近铁夹沿直尺垂直纱线划线,另一端固定 在铁架上。纱线悬垂在500 mL的烧杯上,向烧杯
中注入0.5%的重铬酸钾溶液,至液面到达划线处
计时,30 min后测量纱线润湿的最低高度,测量4次,
取平均值。
强力:按照GB/T 3916—1997《单根纱线断裂强 力及断裂伸长测定方法》测试。
K/S值:将染色纱线梳理顺,均匀平整地缠绕在
宽度为4 em的长条形硬纸板上并固定,再用电子测
配色仪测量计算KIS值,测4次,取平均值。 耐洗色牢度:按照GB/T 3921—2008《纺织品色
牢度耐洗色牢度试验方法A》,测试;按GB/T250—
2008《纺织品色牢度试验评定变色用灰色样卡》评
定变色级别;按GB/T 25 1-2008《纺织品色牢度试验 评定沾色用灰色样卡》评定沾色级别。
耐摩擦色牢度:采用摩擦牢度试验仪,按照GB/T
3920—2008《纺织品色牢度耐摩擦色牢度试验》测试,
采用GB/T 251—2008《纺织品色牢度试验评定沾色 用灰色样卡》评定沾色级别。
耐碱沾色:采用GB/T 7073—1997《纺织品色牢度
试验耐丝光色牢度》测试,采用GWI"251—2008《纺织
品色牢度试验评定沾色用灰色样卡》评定沾色级别。
2结果与讨论
2.1单因素试验
2.1.1 阳离子改性剂Q一1用量 从图1可以看出,棉纱经阳离子改性剂Q一1处 理后,染色得色量增加明显。随着Q—l用量的增加,
改性棉纱的染色K/S值逐渐增大。当Q一1用量小于
6 g/L时,增加Q一1用量,改性棉纱染色KIS值增加
显著,说明改性剂与棉纤维的作用很充分,显著提
高染料的上染率;当Q一1用量大于6 g/L时,增加Q一1
用量,改性棉纱染色K/S值N ̄Jtl缓慢,趋向于平衡,
说明此时改性剂Q一1用量趋向饱和。这是因为增加 第11期 赵后阳:阳离子改性剂Q一1在棉纱染色中的应用
改性剂Q一1的用量,会使纤维上正电荷数目增多, 对带有负电荷的染料分子吸附增强,染料的吸附量
增加。当Q一1用量继续增加超过饱和值时,棉纤维
的阳离子化程度不变。所以,阳离子改性剂Q一1用
量选择6 g/L为宜。
i鹫
Q一1用量/(g。L ) 烧碱1 g/L,浴比1:15,80 oC处理30rain 图1 Q一1用量对改性棉纱染色效果的影响
2.1.2烧碱用量 从图2可以看出,改变烧碱用量对纱线阳离子
改性处理,改性棉纱的染色深度变化很明显。当 烧碱用量小于0.6 g/L时,增加烧碱用量,改性棉
纱的染色 值变大,且幅度很大;当烧碱用量
超过0.6 g/L,小于0.9 g/L时,改性棉纱的染色K/S 值随着烧碱用量的增加先是很缓慢的增加,到了0.9
g/L时略有下降。继续增加烧碱用量,K/S值减小。 这是因为在阳离子化过程中,一方面,纤维素纤
维阴离子(cell—O一)与改性剂Q一1发生亲核取
代反应,适当增加烧碱用量,有助于反应进行。
但是当烧碱用量过量时,溶液中的OH一成为主导 反应的亲核试剂,会阻碍纤维素纤维的亲核取代
反应;另一方面,改性剂的耐碱稳定性不佳,易
在强碱性环境下发生消除反应。因此,选择烧碱 用量为0.6~0.9 g/L。
趔 委
烧碱的浓度/(g。L ) 改性剂Q一1 6 g/L,浴比1:15,80℃处理30min 图2烧碱用量对改性棉纱染色效果的影响
2.1.3改性温度
由图3可知,在改性温度小于60℃时,升高
温度,K/S值增加很快;超过60℃时,染色K/S值 的变化不明显;达到90℃时,染色K/S值甚至比 80℃时有所下降。这是因为适当提高温度能促进改
性剂向纤维内部扩散,增加反应几率,也能加快改
性剂中离去基的离开。但是亲核反应是一个放热过
程,温度过高会阻碍改性反应共价键的生成,同时 会使改性剂发生消除反应。所以,选择改性温度为
60-80℃
趔
温度/℃ 改性剂Q一1 6 g/L,烧碱0.6 g/L,浴比1:15,处理30min 图3改性温度对改性棉纱染色效果的影响
2.1.4改性时间
由图4可知,在改性时间小于30 min时,随着 时间的延长,改性棉纱的染色K/S值增大;超过30
min时,染色K/S值随处理时间的延长而减小。这可
能是因为改性反应在30 min时就已经完成,继续延
长时间,改性剂Q一1分子在碱性环境中水解的几率
增加,削弱了阳离子化的效果,最终减小对染料负离 子的电荷吸附,降低染色深度。所以,选择处理时间