高炉打压试漏方案

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高炉打压试漏方案
1、打压试漏目的
高炉进行了为期15天的年修,打压的目的是为了检查设备泄漏情况和考核管道、工艺设施的结构强度。

即:通过试压,查出泄漏点后进行堵漏;检查整个高炉、热风炉,做一次整个系统的强度测试。

2、打压试漏范围与必备条件
2.1打压范围包括:
本次打压试漏的主要部位是热风主管和热风围管;
高炉本体、煤气上升管、连接球、煤气下降管、重力除尘器至比肖夫洗涤塔前半净煤气管道、比肖夫、脱水器也涵盖在本次打压试漏范围之内。

2.2打压的必备条件:
1)高炉、热风炉、煤气清洗系统全部竣工,并各系统联合试车完毕,具备正式生产条件。

(负责人:)
2) 高炉鼓风机能正常给高炉送风,高炉风量、风压、炉顶压力仪表显示准确可靠。

(负责人:)
3) 涉及试压系统的各类阀门试运转正常,尤其是高炉炉顶和重力除尘放散阀确保能正常使用、比肖夫环缝调节元件灵活可靠。

(负责人:)
4) 本次检修涉及的灌浆孔、排气孔堵死。

(负责人:)
5) 试压各系统的所有人孔处于关闭状态。

6) 铁口提前钻开。

(负责人:)
7) 成立试压的专门组织,落实好指挥、协调、检漏、处理等有关方面人员。

参与人员必须经过专业培训和安全教育。

各部位检查人员明确责任和就位,工器具准备齐全。

(负责人:)
8)打压试漏前两天要与动力厂联系好打压试漏事项,提前做好准备,确保工作顺利进行。

(负责人:)
2.3 打压试漏前各阀们的开关状态:
1)关闭炉顶三个ф650mm放散阀。

2)关闭煤气系统所有放散阀(包括除尘器清灰阀),开除尘器切断阀。

3)关闭上料闸、上密封阀、下料闸、下密封阀。

4)开冷风大闸和风温调节阀。

5)开放风阀。

6)热风炉各阀门处于正常休风状态。

7)比肖夫清洗器的三个环缝调到最大位置。

(以上负责人:)8)动力厂TRT盲板阀、蝶阀处于关闭状态。

外供煤气的盲板阀、蝶阀处于关闭状态,快开阀、旁通调节阀处于关闭状态。

(负责人:动力厂)
3、打压试漏的具体操作
压力要求:根据压力不同,分步进行。

打压工作是在热风炉烘管道结束后就进行。

1)打压分4个不同压力梯度进行:0.05—0.10—0.15—0.20;分步缓慢进行提压。

3)每步升压后稳定5min,逐步提压到规定压力(0.20Mpa)后,要保压不小于20分钟。

此时检漏人员方可进行检漏。

4.2操作程序(负责人:)
(1)全开放风阀。

(2)打压前2小时将风引至放风阀前,放风。

(3)炉顶放散阀、均压阀、各热风炉的冷热风阀、充压阀、倒流阀、除尘系统各放散阀均处于关闭状态;重力除尘器切断阀、比肖夫环逢处于全开位置;调压阀组调到最小开度。

(4)打开冷风大闸和混风调节阀;
(5)关放风阀缓慢回风,炉顶压力(或风压)要分步逐渐提高,最后达到压力要求。

(6) 进行该系统查漏工作,检查部位:高炉本体、高炉炉均排压系统、除尘器、洗涤系统;
(7) 试压完毕后停止试压程序:开放风阀放风到零,关冷风大闸休风,打开炉顶放散阀,打开倒流阀,通知鼓风机停止拨风,通知动力厂试压完毕。

4.2.3查漏处理要求
上述打压系统各焊缝及各部法兰要重点检查。

(1)方法:采用眼看、耳听、手摸的方法检查较大的泄漏点;用肥皂水,布条等对高炉、热风炉、煤气系统本体的壳体、设备和送风系统管道所有焊缝、人孔、连接法兰等部位进行详细检查,用粉笔做好标记,及时处理。

(2)如有较大的漏风应立即休风处理,处理好后继续打压。

(3)打压至规定压力后经检查确认无漏风为止。

5、安全注意事项
(1)
(2)
(3) 本次打压安全工作极为重要。

打压查漏人员要进行安全培训。

打压工作要统一指挥,设专人负责,严禁违章操作。

升压操作加风要缓慢进行,并严格监视炉内压力的升降情况,严禁急剧升压操作。

(4) 打压、试漏期间,严禁全关放风阀,应保持放风阀不少于20%开度的放风状态,避免鼓风机憋压损坏设备。

(5)
(6) 打压中如出现异常现象,采用先放散后放风的操作方法。

打压期间非打压人员一律撤离现场。

打压试漏领导小组
组长:
副组长:
组员:
炼铁厂生产技术科。