非同轴式喉栓变推力固体发动机试验

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第31卷第1期 固体火箭技术 Journal of Solid Rocket Technology 

非同轴式喉栓变推力固体发动机试验① 王毅林,何国强,李江,秦飞 (西北工业大学航天学院,西安710072) 

摘要:设计了非同轴式喉栓变推力固体发动机试验系统,进行了变推力原理性试验研究。解决了试验中出现的喉栓结 构完整性问题;基于内弹道计算,分析了喉栓变推力固体发动机的压强特性;通过喉栓不同运动过程的试验,开展了喉栓发 动机压强特性研究;通过试验结果的对比分析,发现了影响发动机压强爬升的主要因素。试验验证了喉栓式变推力固体发 动机的原理可行,以及所设计的非同轴式喉栓变推力固体发动机试验系统可行,满足试验研究需求。 关键词:固体推进剂火箭发动机;变推力;喉栓;试验 中图分类号:V435 文献标识码:A 文章编号:1006-2793(2008)01-0043-04 

Experiment on non-coaxial variable thrust pintle solid motor 

WANG Yi-lin,HE Guo-qiang,LI Jiang,QIN Fei (College of Astronautics,Northwestern Polytechnical University,Xib.n 710072,China) 

Abstract:The experimental system of non—coaxiality variable thrust pintle solid motor was designed to carry out variable thrust test pinciple investigation、Structure integrity problem of the pinfle in the experiment Was resolved.Based on internal ballistic calcu・ lation,pressure characteristics of the variable thrust pintle motor were analyzed、Through different motion process experiment of the pintle,pressure characteristics of the pintle motor were investigated.Based on the analysis of experiment results,the major factors af- fecting pressure climbing were obtained、Test results show that pinciple of the variable thrust pintle motor is feasible,moreover the designed experimental system of non—coaxiality variable thrust pintle solid motor meet experimental investigation demands. Key words:solid propellant rocket motor;variable thrust;pintle;test 

1 引言 喉栓变推力固体发动机是通过调节喉栓的位置改 变喉部面积,来改变发动机的推力¨.2 J。这种发动机能 适时地提供变推力,提高了导弹的突防能力和机动拦 截能力,可实现武器系统多任务平台,降低装备成 本 。喉栓变推力发动机的推力调节性能受许多因素 影响,如发动机结构与参数 J、装药特性l5 和喉栓运动 

特征 等,目前国内相关研究开展的很少。文中开展 了喉栓变推力固体发动机的原理试验,对喉栓结构完 整性、推力调节特性和响应特性等进行了研究,其研究 结果可为变推力发动机设计提供一定依据。 

成。图1为文中设计的非同轴喉栓发动机的结构简 图,图2为试验系统图。 装药 

图1非同轴喉栓发动机简图 .1 Sketch of non-coaxiallty pintle motor 2试验系统设计 喉栓式变推力发动机试验系统主要由喉栓发动 2.1喉栓发动机设计 机、驱动系统、测试系统和时序控制系统等4部分组 喉栓式变推力发动机主要有同轴式和非同轴式构 

①收稿日期:2006—12—19;修回日期:2007-03-06。 作者简介:壬毅林(197l一),男,硕士,主要从事航空宇航推进理论与工程研究。E-mail:Erlin600@sina.con 

维普资讯 http://www.cqvip.com 2008年2月 固体火箭技术 第3l卷 型。同轴式是指喉栓与燃烧室的轴线一致,喉栓需要 由发动机前封头伸人,其装药和密封结构受喉栓的制 约,喉栓杆长度较长,热防护要求也较高,发动机设计 相对较难。非同轴式发动机的燃烧室轴线与喉栓垂 直,这样调节结构与装药可分开,设计相对较易,国内 外在原理研究中大多采用非同轴式结构。 

截 压力 气源调三位五通 控制阀蔓茎里 回阁 

数据采集系统 图2 试验系统简图 Fig.2 Sketch of test system 

序与 控制器 

推进剂的选择对发动机结构、热防护、喉栓等设计 有很大影响。燃烧室压强P 和发动机喷管喉部面积 A.之间的关系式为 

1 ,1、 P =[P ・C ・口・Ab] ・(÷r (1) 、A

t, 

式中P。为推进剂装药密度;C 为特征速度;a为燃 速系数;A 为推进剂装药燃烧表面积;n为压强指数。 从式(1)可看出,如果压强指数n较高,则只要稍 微改变一点喉部面积,就能引起燃烧室压强的很大变 化。因此理论上讲,此类发动机最好采用高压强指数 的推进剂。作为原理研究,文中选用1种燃温较低、压 强指数较高的推进剂,其绝热燃烧温度为1 789 K,燃 速公式为r=2.267×P ±o・位(5~12 MPa)。燃烧室 内径为200 mm,药型采用端面燃烧,燃面直径为 178 mm,由于燃气发生器向下放置,设置了1个挡药 板来固定装药。 在喉栓发动机的设计中,喉栓调节杆的动密封是 个难点,国内外在这方面的报道很少。文中通过对比 6种密封类型的优缺点,最终选择用于活塞密封的“0” 形圈密封方式。密封设计参照了液压缸动密封结构, 设计了3道密封,如图3所示。喉栓工作时位于发动 机喷管喉部,承受高温、高速燃气流冲刷,其工作环境 非常恶劣,还要保证同轴度高、变形率小、烧蚀率低。 因此,喉栓材料的选择以及与调节杆的配合、连接设计 是另一个难点。由于文中选用了低燃温的推进剂,燃 气的影响相对较小。因此,喉栓杆和支撑件采用了金 属材料,但对同轴度提出了较高要求。 一44一 图3喉栓杆动密封 Fig.3 Dynamic seal of pintle 2.2驱动系统设计 变推力发动机要实现准确的推力变化,就必须精 确控制喉栓运动。所以,对喉栓的驱动装置也有较高 要求。驱动装置要求响应速度快、驱动力输出精度高、 输出范围大且变化平滑。常见的驱动装置有液压、电 动和弹簧等方式。 在原理研究阶段,文中设计了1种较简便的气动 驱动系统。如图2所示,来自高压气瓶的气体经减压 后进入三位五通阀,由三位五通阀两端的电控线圈接 受指令控制通气回路,实现气缸行进。其优点是结构 简单、易实现和操控;缺点是不能精确控制喉栓位置, 因此设计了限位装置。 2.3测试系统 测试系统主要测量燃烧室压强和推力信号。采用 气动驱动系统使得推力测量相对较难。文中设计了1 种小车式的推力台架,将发动机和气缸等器件放置在 小车上,避免了驱动装置对推力测量的影响。 2.4时序控制系统 喉栓驱动有开环和闭环2种方式,文中考虑采用 开环控制方案,即不考虑发动机工作时喉栓所受气动 力的反馈,只按预定程序进行运动。在喉栓发动机试 验测试系统设计过程中,将测试系统与点火控制系统 分离,利用点火器上的两路输出信号,实现对三位五通 阀两头电磁线圈的控制,从而实现对气缸运动方向的 控制。点火器可预先调整点火和两路输出信号的时 序,工作时点火器按照预定的时序产生控制信号,就可 实现气缸多次前进、后退的控制,完成点火和气缸作动 的开环控制。 3试验研究 在初期试验中出现了喉栓断裂的问题。为了解决 这一问题,进行了材料筛选和结构改进。将石墨更换 为炭毡型C/C材料,增加喉栓根部直径、减少应力集 中,以提高强度,调整喉栓运动轨迹,改善喉栓受力状 态。但试验中喉栓相继在高压工作时发生脆性断裂。 

维普资讯 http://www.cqvip.com 2008年2月 王毅林,等:非同轴式喉栓变推力固体发动机试验 第1期 通过分析,细长结构的喉栓对材料的韧性要求较高,前 期使用的石墨和炭毡型C/C的脆性都较大,因此都不 能满足要求。通过对比筛选,选用了金属钼作为喉栓 材料,试验获得了成功。但金属钼的耐高温能力不是 很高,密度也较大。因此,今后还需要对喉栓材料开展 进一步研究。 3.1试验工况 在解决喉栓结构完整性问题后,开展了喉栓发动 机变推力试验。试验中喉栓位置变化见图4,位置1为 小推力状态,位置2为大推力状态。 图4喉栓位置图 Fig.4 Pintle location 斗十 仟朴开 ±姑垃 再+÷~ f-r一--1T~-- 二f二i~ -l£一七2 L 一— 一‘—一 “—— — ~f 一 譬一蛰 一{_z斗 ̄-}H*f+b牛H一{-一 鞯 l。OO 8OO 600 羹 oo 2OO O 时l ̄]/s (a)试验一 一 ~ 丰嚣 4~ 一一 一一 一士一年 一{ =}=}= 一卜1一‘卞 —卜H—H一 ~t~f下 封j二战 —。1 r}j 寸十 十}一一}一 ’‘ ~ { 【L上~ }一 一 :j卜i f }f {};{} (a)试验一 各次试验的控制时序如下: (1)试验一:低压点火,低压工作3.5 S后,气缸推 动喉栓到位置2,发动机转入高压工作,直到结束; (2)试验二:低压点火,低压工作4 S后,气缸推动 喉栓到位置2,发动机转入高压工作,直到结束; (3)试验三:低压点火,喉栓一直保持在位置2,发 动机高压工作,直到结束; (4)试验四:高压点火,发动机在高压工作4 S后, 气缸拉动喉栓到位置1,发动机转入低压工作,直到结 束。 3.2试验结果 在这4次试验中,有3次试验完整地实现了变推 力,1次试验打了高压弹道。试验一推力比1:2.4,压 强比1:2.8;试验二推力比1:4.3,压强比1:5.6;试 验四推力比1:3.2,压强比1:4.4。各次试验弹道曲 线见图5、图6。 3.3试验分析 从试验一曲线可发现,调节过程压强爬升较慢,发 动机从低压4.2 MPa到高压12.0 MPa经历了3 S多。 这种压强爬升缓慢影响多级变推力的实现,因此有必 要进行分析。影响压强响应的因素主要有推进剂燃烧 特性、喉部面积、发动机自由容积、喉栓运动速度等。