催化裂化装置三旋_烟机结垢原因分析及对策
- 格式:pdf
- 大小:379.08 KB
- 文档页数:4
2(X
)5
年3
月炼油技
术与工程
1
下」1弓《JLE
IJMR
E凡N
E月YENGINEE
RIN《;
第35
卷第3
期
催化裂化
装置三旋、
烟
机结垢
原因分析及对
策
李鹏曹东学
中国石化股
份公司
炼油
事业
部(北京市l仪x〕2
9
摘要:
对,l
国
石油化l
股份有限
公司
四
家炼油厂
的四
套催化裂化装置因三
旋结垢堵塞烟机结垢使得烟
机振
动超标甚至发生1
卜计划停工
的原囚
进行了
分析提出r相
应的
解决办法
关
键词:
催
化裂
化装置三
级旋风分离器烟
机结垢非
计划
停工
2以
只
年中国石油
化工
股份有限
公司相继
有
几家炼油
企业
催化裂化装置发生了三
旋堵塞烟
机结垢使
得烟机振动超标等
问题有的甚至
引发
了
非计划停工(JZ
炼油厂
发生
非计划停工;WQ
炼油厂因
烟机结垢使
得烟机停车时间较长但装
置
未停
工)
l
简述
!
IJ
炼油厂1
套催
化裂化装置
J
炼油厂IM
“an
套催化裂化装置由洛阳
石油化工工程
公司
设计采用两
段再生烧焦无外
取热器
的自热平衡技术2以〕2
年对反应
再生
系统
进行了改
造第一
再生器(一
再)增加外取热器第
二再生器(二
再)增加内取热器
提升管反应
器使
用v
QS
技术以
减压
蜡
油减压渣油或常
压渣油为
原料2以
又年8
月20
日
烟机振动值
突然超高
引起主风机自保动作停
机装置
紧急停
工在8
月
21
日
重新开工
过程中因
催化剂大
量跑损在陆续
补平衡催化剂情况下
床层
料位仍不
能维持装置
停
工卸剂进行检查发现烟机叶片结垢和
磨损严
重转子动叶片上
结垢l~
根部2
一3tnln
人口
流道叶片结垢厚达ro~
以上
叶片顶端磨损成
不规则形
状这是烟机振动值超高的
原
因;
三
旋28
根
分离单管其
中27
根受堵堵
塞物主
要是催化剂
结块造成烟机人口
催化剂粉尘浓度
超高达到
30
一50:
呵衬;
二再一
组旋
风分离器的二级料腿
堵塞堵塞物主
要是催化剂结块和
部分衬里
12W
炼油厂
催化裂化装置
W
炼
油厂
联合车
间由1SMt/a常
压蒸
馏
和
o
SM
“a
重油催化裂化装置
组成(
简称1
套重
油催化裂
化装置)n
套重油
催化裂化装置由
原中
国石
化北京设计院设计于195
年建成采用
重
叠
式两
段再生工
艺二
再烟气经
大孔分布板
进人
一
再床层一二
再共用一
烟道烟气经三
旋进人
烟机烟气压
力能和
热能基本全
部回
收装置
加
工
常压塔
底重油部分常压
蜡
油和
部分
焦化蜡油
2(x”
年9
月
10~
巧
日
烟机因
振动超标停机5
天
检查
发现:
烟机叶
片没
有明显
磨损表面
有较薄一
层
结垢
根部结垢坚
硬厚度1
一2~;
静叶片根部
都有较厚结垢
(2
一4~)
叶片也没
有明显磨
损;
级间静叶环蒸汽通道内全为松软催化剂细粉堵
塞转动轮盘级间空
隙全部被粒径
10脚
松软催
化剂堵满;
从静动叶
片根部共清
除1
5
一20
吨
厚度1
一4
~
的坚
硬结块(不
包括其
它部位松软
的细粉)
1
32
炼油
厂fl
套催化裂
化装置
Z
炼油厂1
套催化裂化装置反
应再生
系统
为同高并列式再生
器为“
快速床+
高
速床即
前
置
烧焦罐加线速相对较高
的密相床提升管相对
较短
设有较长的预
提升段采用
分程
进料喷嘴
均为SK
H
型;
提升
管出
口为“
粗旋+
单旋软连
接;
汽提段为新型
的二段汽提;
大型
国产化烟机轴流
风机与电动/
发电机组
成三机
组;
模块式余
热锅
炉
装置19
9
年开
车
原设计加工精制蜡油及加
氢
裂化尾油实际生
产以
加氢精制蜡油和
直馏蜡油
为主
并掺炼
部分减压渣
油(比
例
约8%
一
扮%)
收
稿}
】期2(X只
一11一01
作者简介李鹏高级工程
师1
卯3
年毕业于
成都科技大学
化学上
程专业2(x)l
年石
油化工
科学研究院研究生
毕业
获
硕士
学位从
事工艺
技术管理工
作
一12
炼油
技术
与工程2以)
5
年第35
卷
2
(X耳
年初烟机
发生
两次
跳机故障后2
以碎
年
2
月烟
机振动开
始明显加
大到4
月2
日达到危
险值被迫
停机
发现烟机动叶
严重
磨损由于
当
时对三
旋
的监控还不
完善凭当时的
数据还没
有
意识
到二
旋失
效更
换烟机叶轮后又
开始工
作5
月4
日又因
振动
大停机该叶轮
又出
现明显
磨损
此后经过论
证确认
再生器
旋分器和
三旋同时存
在问
题6
月初检
修时发
现共
有5
个(全
部有
12
组)
冉生器
二级
旋分料腿堵塞三旋的28根
单管
中
有近l/5出
现堵塞
部分大
孔分布板出
现磨损
消除缺陷后
装置重新开
车再生器
催化剂
跑损
及
旋出人日烟
气粉尘含量
均恢复正
常烟机叶
轮
通过
激光熔
敷修复后
重新投人运
行出LJ
烟
气粉
尘浓度
在60一8()
n,
群n
尹粉尘
中粒径
大于10
ILm
颗粒在!
%
以卜
烟机叶
轮通过激光
熔敷修复后重
新投人运
行但9
月
10日运
行中烟机叶轮动叶
片
突然
断裂
造成烟机强
烈振动而
紧急停运
l4Q
炼油厂催化裂
化装置
Q炼油
厂IMt/
a
重油催化裂
化装置是由洛阳
石油
化工工程
公司
设计反应
再生
系统采用全
同
轴布置
自上而下
依次为沉降器一
再二再
该
装置
原料油为减压馏
分油和
减压渣
油两
者混
合
比
例为75:25
目
前加
工原料基
本上
为进口原油
2(X只
年4
月21
日烟机在没
有任何前兆的
情
况下突然发出
异常声音同时烟机组
振动和
轴位
移全
部报警约
l()、后机组
轴位移高报警导致主
机组
紧急停车事故从发生
到结束经历时间
较
短
共约2()
、由
」处
理及时未发生
其它
事故
主机组
停车后
装置
按主风
自保方
案处
理将
烟
机
打开
检查后发现:
级静叶片
有3
片自根部断
裂
其余
所有叶片均
有不
同程度的
损伤一
级动叶
片
有l
片
在根
部断裂
其余动叶片均
有不
同程
度
损
伤几级
静片叶
在靠近叶根部
有缺损二级动叶
片顶部有缺
损检修后烟机于7
月5
日重新投
月j9
月2
日
凌晨由于
烟机人口
蝶阀法兰泄漏
决定进
行主
三备机切
换抓
紧对漏点
进行处
理同时
对
烟机进行拆检查
找烟机振动[
升的
原因9
月
3
日对
烟机
进行拆
检后
发现:
烟
机内催化剂结垢严
重
特别是
在级
静叶
衬环内壁结有5
一7
min
的
坚硬
催化剂垢;
二
级静叶
进气侧从
叶根
部起结有
大量锥型
垢;
即
烟机
内部动静叶
片之
间的空间
儿
f
被
催化
刹垢塞
满考虑到二
旋内可
能产生了
与
烟机
静叶
衬环内相类似的
结垢使三旋
效率下降烟气中催化剂
含量超
标因
此烟机直未投入
运行
2
烟
机结
垢三
旋堵塞原因
分析
上述这四
套催化裂
化装置发生的问题既
有共
性也有
特殊性
四套装置的烟
机均因振
动超
标
而
被迫
停机处
理;
有三
套装置
三旋
效率降低有两
套装置
(ZJ
炼油
厂)三旋发生
堵
塞现
象二旋
堵塞
的
同时再生二
级旋分料腿也
发生
堵塞wJ
Q炼
油
厂
烟机均发现结垢现
象JQ
炼油厂
较为严重;
Jw
炼油厂
垢样与
平衡催化剂钙含量
较高
烟
机结垢的主要原因:
一
是有大量
催化齐d细
粉存在(
提供了
结垢基础
物质)
;
二是
催
化剂细
粉
(粒径
小于
10咫1)颗
粒存在
静电吸
附作用;
三是
有
粘结物质存在(如
钙铁含量
高)
;
四是
当操作出
现
波
动处
理不
及时或工
艺参数不
合理时(三
旋泄
气
量不足)以
上几
种因
素共
同起作用
使得三
旋堵
塞
烟机结垢振动超
标导
至烟
机停车甚
至发生
非计划停工
(l)J
WQ炼
油厂
催化裂化装置均
发现
催化
剂细粉含量
较高有的是
新鲜催化剂细
粉含量
就
高有的是
操作过程
中(如
喷嘴雾化蒸汽量大)形
成了
大量
细粉
从JwQ
炼油厂
催化
刹显
微诊断可以
看出:
W
炼油
厂待生
催化剂
半再生
催化剂再生
催化
剂
中有较多
破碎flj粒径
小于30
“m
细粒也
偏多;
油
浆固
含量
大于巧粼I
其中有大量
催化剂碎粉
同
时还
有少量20fLnl
催化剂颗粒说明
在提升管内
有撞破催化剂部位通
过近三
年来
多次采样观
察确认
与原
料
喷嘴出[:J
线速偏高有关所用
新
鲜催化剂及助
剂细
粒偏多
大粒剂又不呈圆
球形
易磨损催化剂破碎进入
烟机的
烟气中细粉增多
Q炼油
厂2以碎
年9
月26
日用水吸收
物同时
采集三
旋进
口烟气出日烟
气二
旋底部排出
烟气
中的三
种回收
物在进口
烟气中有少量20一30
拜m
催化剂颗粒排出口烟
气中也有
个别2。川
n
催
化剂颗粒但出[:J
烟气中基本上都
为10
“m细
粉
或由细粉组
成的团
聚物进人
烟机的
烟气中大于
20JLm
催化剂颗粒很少三
旋能回
收20
拜m
催化剂
颗粒但7
月
中旬以
后回
收量减少
烟气中细粉增
加说明三
旋效率降低所用
新催
化剂及
多产丙
烯助剂
粒度分布20
一80
zon
都偏小1
0
一30
zL:
,l
细
粒太
多这是造
成装置细
粉多的主要原因