合成丙烯腈新催化剂研究取得进展

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灿󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁󰀁、。󰀁󰀁。。、󰀁󰀁󰀁。󰀁户据山东淄博石油化工厂资料介绍 合成丙烯脯新催化剂的研究,经过有关科研和工厂共同努力会战,取得了较好的结果。目前,我国丙烯氨氧化法合成丙烯脯普遍采用磷相韧催化剂。这种催化剂不仅原料稀少,价格昂贵,而且丙烯脯单程收率较低,副产乙脯较多,远不能适应丙烯脯生产的发展需要。为了探索适合我国国情的新型催化剂,许多科研和生产单位,以路线斗争为纲,发扬自力更生、艰苦奋斗和共产主义大协作精神,对国内外已经工业化或研究阶段的铂一链系、锑一铁系、锑!铀系和肺系等几个体系进行了较为广泛的探索试验。共制备和考查了一百二十多批组份不同的催化剂,经过匆步筛选分析,认为锑一铁系催化剂副产乙脯少,原料充足,价廉易得,适合国情。因此,根据国内外的研究和该厂的初步探索,决定把锑铁系催化剂作为会战的主攻方向,从∀#∃∀年%月开始,开展了专题试验研究。此试验经过三百多批各种不同配比组成及不同方法制作的催化剂的小试考察,基本上研究成功了锑 铁 锡 钨二∀ 。∋( 。∀) ∗∗∀+原子比,固定床催化剂。其碳三转化率达#∗一#(−,丙烯脯单程收率达∃∗󰀁∃(−,副产乙脯达∀−左右。在固定床筛选试验的基础上,从∀#∃)年开始,先后突破了成型、活化、寿命等关健过程,试制成功了微球型锑铁催化剂,应用于小型流化床反应器鉴定,丙烯脯单程收率稳定在∃∗一∃(−。为了进行工业性的考察,于∀#∃%年.,(月份进行了扩大试验,共试制了∀∃∋∗公斤锑铁催化剂,在该厂年产%∗∗吨丙烯脯装置直径/∗毫米的流化床中进行生产性考察。经过工业试生产,初步认为,新型催化剂基本上能用于工业生产。并进一步证实 此种催化剂具有乙脯收率低的显著特点,对今后污水处理提供了有利条件。用于流化床的锑铁催化剂为深棕色微球型颗粒,其粒度分布为 /∗目以上占∀∗/−,/∗󰀁∀∗目占#。.−,∀∗∗󰀁∀)∗目占#.−,∀)∗一∀∃∗目占∀∃−,∀(∗󰀁∀/∗目占∀/∃−,∀/∗󰀁).∗目占∀.−,).∗目以下占)∀∋−。自由堆积比重为∀∗∃克0毫升,比表面积为%∗一(∗米)0克。其主体组成+原子比, 锑 铁 锡 钨1∀2∗∋( ∗&∀) ∗&∗∀,载体为硅溶胶,主0载比为∃(0)(。此催化剂的制备过程 首先于搅拌状态下,在三氯化锑中徐徐加水,水量约为三氯化锑重量的十倍,使其水解,为使水解过程进行彻底,随后加氨水,直至34二#。󰀁#%,然后沉降,弃去清液,沉淀在离心机内以净水洗滤至滤液无氯离子为止。铁片用%∃−的硝酸溶解成为硝酸铁溶液。氯化亚锡加水少许,微热溶解。钨酸溶于稀氨水中,成为钨酸铁溶液。在用蒸汽加热的夹套釜中,搅拌下依次加入硝酸铁溶液、硅溶胶、钨酸技、氯化亚锡溶液及氧化锑滤饼,缓缓升温,在#∗一56∗78温度煮沸,得到固体含量为)∗󰀁%∗−的均一浆液。经二流式喷嘴喷雾,在成型塔内与%∗∗一(∗∗“8的烟道气并流干燥成型。再经活化炉于%∗∗68、)小时,/∃∗78、.小时活化,即得成品。固定床催化剂是将浆液煮沸,浓缩干燥,挤条,焙烧后剪成直径.9.毫米圆柱状颗粒。固定床催化剂考察系在直径)(又%∗毫米的单管反应塔内进行,外绕电热丝加热,每次装催化剂/∗毫升。考察条件为 反应温度.∃∗一.#∗78,空速%∋∗小时一’。原料配比为 丙烯 氨 空气 水蒸汽二∀ ∀∀ ∀) (+克分子比,。流化床催化剂考察系在直径(∗9)∗∗∗毫米填料床内进行+内装镀锌铁丝网卷成的直径∀∗:∀∗毫米空心环,外绕电炉丝加热,每次装填催化剂)∗∗∗毫升。考察条件为 反应温度.∃∗一.#∗“8,线速)(米0分,接触时间).秒。原料配比为 丙烯 氨 空气 水蒸汽1∀ 卜∀ ∀∗ %+克分子比,。该厂通过条件试验,考察了锑铁配比、焙烧温度、助剂的选择及最佳助剂量的确定、载体的引入以及寿命试验等。在原子比为锑 铁 锡 钨1∀ 7・∋( ∗∀) ∗∗∀的流化床催化剂,经(∗小时后,活性仍无下降趋势,丙烯脯单程收率维持在“󰀁∃(−之间。此锑铁催化剂每吨的消耗定额为 三氯化锑+特定级,∀)∗∗公斤,铁∀/∗公斤,氯化亚锡+工业级,∀%∗公斤,钨酸+工业级,∀%公斤,#/−硝酸∃(∗公斤,硅溶胶∀∀∗公斤,工业氨水)∃∗∗公斤。共计原料成本为∀),∃/∀元0吨。由于试验中采用了试剂级硅溶胶,价格较贵+(∗∗∗元0吨,,如自制硅溶胶,则原料成本还可大幅度下降。一((一