超大规模煤焦油蒸馏装置节能实践

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20l7年3月 第48卷第2期 燃料与化工 Fuel&Chemical Processes 47 

超大规模煤焦油蒸馏装置节能实践 

吴术彬 刘小敏 雷兴红 梁治学 

(武汉平煤武钢联合焦化有限责任公司,武汉430082) 

摘 要:介绍了单套处理能力50万t/a的煤焦油蒸馏工艺,从导热油换热、减压蒸馏和超大容积管式炉等方面,对 

能量梯级利用、集中加工和装置大型化等进行了分析与应用,提高了能量利用率,大幅降低了焦油加工的能耗。 关键词:煤焦油;蒸馏;节能 中图分类号:TQ522.63 文献标识码:A 文章编号:1001—3709(2017)02-0047—03 

Energy saving practice of super large scale coal tar distillation unit 

Wu Shubin Liu Xiaomin Lei Xinghong Liang Zhixue 

(Wuhan Pingmei Wugang United Coking Chemical Co.,Ltd.,Wuhan 430082,China) 

Abstract:This paper introduces the coal tar distillation process with a single set of processing capacity of 500 thousand t/a,for the aspects of heat conduction oil heat transfer,vacuum distillation and large volume tubular furnace.This paper analyzes and applies the energy cascade utilization,the centralized processing and the large—scale equipment,which improves the energy utilization ratio and 

reduces energy consumption of tar processing. 

Key words:Coal tar;Distillation;Energy saving 

武钢新建单套处理能力50万t/a的煤焦油处 

理装置是目前国内单套处理能力最大的装置之一, 

装置大型化能显著降低投资、人工和能源消耗,增强 

竞争力,还有利于产品的集中提取。以国内单套处 

理能力50万t/a的煤焦油加工装置为例,结合生产 

实践,浅谈焦油蒸馏装置的节能情况。 

1 工艺介绍 

超大规模煤焦油蒸馏工艺流程见图1,原料焦 

油通过预脱水塔和脱水塔脱水,经过1 蒸馏塔常压 

蒸馏分离出其中的酚油和萘油,再经过2 蒸馏塔减 

压蒸馏分离出其中的洗油、蒽油和沥青。从焦油槽 

来的原料焦油加入Na CO 溶液后依次与洗油、萘 

油、一蒽油馏分换热后进入焦油预热器,经导热油加 

热后进入预脱水塔,在塔顶逸出轻油馏分和水,塔底 

的焦油自流入脱水塔。在脱水塔顶馏出轻油馏分和 

水,塔底焦油用脱水塔底循环泵抽出,经脱水塔重沸 

器进行加热,用导热油作为热源。脱水焦油用泵直 

收稿日期:2016—10—09 作者简介:吴术彬(1986一),男,工程师 接送入1 蒸馏塔,塔底油经循环泵送人1 管式热炉 

加热,1 蒸馏塔顶馏出的酚油一部分作为塔内回流, 

一部分作为产品采出。1 蒸馏塔的侧线采出萘油, 

塔底的另一部分混合油由泵抽出,与2 蒸馏塔底循 

环软沥青混合后经2 管式炉加热后进人2 减压蒸 

馏塔,压力为一80kPa(表压)的减压塔顶馏出洗油, 

一部分作为塔顶回流,一部分作为产品采出,塔侧线 

上部采出一蒽油,侧线下部采出二蒽油,塔底沥青去 

生产改质沥青,或经沥青/导热油换热器换热后去油 

库配油和生产中温沥青 。 

2能量的梯级利用 

采用多级换热,将洗油、萘油、蒽油、沥青产品的 

热量进行回收,充分进行换热,提高了进料温度,减 

少了冷却水用量,节约了能源。各换热器回收热量 

情况统计见表1。 

与煤焦油蒸馏装置相配套的导热油系统在回收 

沥青显热的同时,通过导热油炉加热导热油给预脱 48 燃料与化工 Fue1&Chemieal Processes Mar.20l7 Vo1.48 N0.2 

水塔和脱水塔供热,导热油系统的主要工艺流程见 

图2。导热油循环量在400m /h左右,经过多次的 

生产实践,统计出该导热油炉平均处理每吨焦油消 

耗天然气6.2m /h左右。导热油炉出口温度设定 

值为210 ̄C,高限设置值为220 ̄C,低限设置值为 200 ̄C,平均温度为210 ̄C,高于上限时导热油炉熄 

火,低于下限时自动点火,导热油出口温度保持稳 

定,另外沥青冷却后的温度一般在200~240 ̄C,满足 

了中温沥青放料和配油的温度要求,省去传统沥青 

汽化器,充分回收了沥青显热。 

图1 超大规模常减压煤焦油蒸馏工艺流程 

塞 圭苎换鏊塑 鏊墨情况统 3 负压蒸馏节能效果 

换热前后吨焦油处理量 物料 的平均 时的平均采 温差/℃出量/(t・h ) 平均 回收 比热 热量 /[J・(kg・℃)。]/[MJ・(t・h) ] 洗油 95 萘油 100 蒽油 150 沥青 120 0.079 O.135 0.132 0.570 2.O 1.79 1.73 1.61 l5.0 24.2 31.1 110.1 

图2导热油系统工艺流程 

从生产过程来看,原料焦油与产品洗油、萘油和 

蒽油换热由于受产品采出量波动的影响,原料焦油 

的温度波动较大;导热油由于充分吸收沥青显热,导 

热油炉间歇性开启,降低了天然气消耗;沥青与导热 

油换热后,温度降低,可直接满足放料和配油的要 

求。换热过程中,对换热器设备质量要求较严格,一 旦换热器出现泄漏,对生产影响较大,本装置主要使 

用浮头式换热器,浮头部分在开停工过程中存在几 

次松动的情况。 该装置高温蒸馏系统即2 蒸馏塔采用负压蒸 

馏,真空排气由塔顶分缩器排出,经真空排气冷凝器 

冷凝冷却后进入真空机组。该蒸馏塔负压稳定在 

一80kPa(表压)左右,在生产正常软化点(80~90℃) 

的中温沥青时,2 蒸馏塔底温度在350 ̄C左右,而传 

统的常压蒸馏一般塔底温度需要410℃。塔底温度 

降低后,既便于操作和调节,又能有效地防止结焦产 

生,还减少了能量浪费和废气产生。 

在生产过程中,2 蒸馏塔顶采出洗油,若操作不 

当极易导致萘带人真空系统,影响真空系统的稳定。 

如果真空泵被萘堵塞就无法正常工作,导致2 蒸馏 

塔顶的负压不够,影响生产的稳定运行和相关产品 

质量。因此,在生产过程中要严格控制2 蒸馏塔顶 

分缩器的温度,防止萘带入真空系统,另外真空系统 

相应的管道要用蒸汽或电保温。正常生产过程中, 

2 蒸馏塔顶压力实现了稳定。 

经过不断探索改进,2 蒸馏塔(负压塔)塔顶洗 

油采出和塔中部的蒽油采出均取消了采出泵,直接 

通过自流采出,能够自流经换热器与原料换热,进入 

冷却器冷却后到相应的产品槽,大大减轻了操作强 

度,而且采出量比使用泵采出更加稳定。 

4能量利用率 

该煤焦油蒸馏过程中,60%以上的热量来自焦 2017年3月 第48卷第2期 燃料与化工 Fuel&Chemical Processes 49 

油蒸馏1 管式炉(给1 蒸馏塔供热),该设备为圆筒 

立式管式炉,直径为5 600mm,总高为34m,有效热 

负荷为9.44MW,属于超大容积管式炉。该管式炉 

与传统管式炉相比,容积和热负荷非常大,同时炉管 

为四管程直径150mm的炉管,管道内走沥青类介 

质,因此缺乏成熟的设备制造和使用经验。刚开始 

使用时,每过一段时间均出现不同程度的结焦。 

根据生产实际,在原超大容积管式炉的基础上 

进行了改进,将原有的6台自然吸风式燃烧器改为 

1台强制通风式燃烧器,另外将废气余热进行利用, 废气排烟温度由400 ̄C左右降至200 ̄C左右,后来该 

管式炉平均处理每吨焦油消耗的天然气由20.2m 

左右降为15.5m 左右,同时将1 蒸馏塔的进料管由 

原来经过1 管式炉加热后进塔改为不经过管式炉 

加热直接进1 蒸馏塔,此后该管式炉没有出现结焦 

现象 。经分析,天然气燃烧需要的空煤比为1:10 

左右,需要的空气量比焦炉煤气或高炉煤气大很多, 

传统自然吸风大负荷燃烧器需要的空气吸入量波动 

较大,因此热效率较低。超大容积管式炉改造前后 

见表2 

表2超大容积管式炉改造前后对比 

5 结语 

在超大规模焦油加工装置的生产实践中,体现 

了焦油集中加工和装置大型化在节能方面的明显优 

势,尤其依靠多级换热和导热油加热实现能量的梯 

级利用,并采用负压蒸馏技术,改进超大容积管式 

炉,提高能量利用率,实现产品自流采出,使焦油加 

工的综合能耗大幅度降低。 参考文献 

[1]肖瑾,姜秋,叶煌.煤焦油蒸馏工艺的选择[J].燃料与化工, 

2011,42(2):50—53 

[2]徐兵,刘小敏,秦利芬.超大型煤焦油蒸馏技术的开发及应用 

[J].燃料与化工,2015,46(2):46—48. 

甘李军编辑 

(上接第46页) 

1)重新对蒸汽引射器的蒸汽管线进行保温,避 

免在极端气象条件下蒸汽引射器的失汽现象。 

2)在氧分析仪煤气取样管线V3旁通阀后的管 

道上增加1个水封,杜绝在失蒸汽的情况下将空气 

吸入氧分析仪。若煤气取样管线上不设V3旁通阀 

也能保证氧分析仪取样的稳定,则可不设此旁通阀。 

3)在进蒸汽引射器前的蒸汽管道上增加1个 

压力测点,并将信号引至中控室的电脑操作界面内。 

4)蒸汽引射器使用蒸汽压力严格控制在0.3~ 

1.OMPa,蒸汽温度>145 oC。 4 结论 

1)电捕焦油器因煤气中氧含量超过连锁值自 

动跳停的情况,并不是煤气中氧含量超过了连锁值, 

而是氧分析仪氧含量显示值虚高造成的。 

2)为保证氧分析仪检测煤气中氧含量的准确 

性,要严格控制蒸汽引射器使用的蒸汽压力,样气水 

洗器使用的软水流量及温度也要符合氧分析仪的要 

求。 

甘李军

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