一起500kV SF6气体绝缘TA故障的分析和建议

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第26卷第4期 2009牟l2月 度瓠电知 ANHUI EIJECTR1C P0W-ER 

・安全生产・ 

一起500 kV SF6气体绝缘TA故障的分析和建议 

Analysis of a the 500 kV SF6 Gas Insulator TA Failure 

桂 刚 倪 勤 季 军。胡 林 

(1.安徽新力电业科技咨询有限公司,安徽合肥230022;2.安徽电力科学研究院,安徽合肥230601; 3.芜湖供电公司,安徽芜湖241200;4.国电蚌埠发电厂,安徽蚌埠233400) 

摘要:在一起SF6气体绝缘电流互感器故障引起保护动作事例的现场分析时,发现了保护的一些异常动作情况。为解释故障 时系统保护的动作情况及特殊现象,文中从保护录渡图入手,结合故障设备解体后的照片及该TA的结构特点,综合保护动 作情况,对故障时的TA工作原理进行了剖析,分析解释了以上现象。同时对该TA一些结构及工艺提出疑问并给出可行的 改进方法,最后结合本次事故,为该类设备的使用提出一些实用性的建议。 关键词:500 kV SF 气体绝缘;电流互感器故障;保护误动;电流互感器结构;存在隐患;改进建议 Al:ma'act:While analyzing an abnormal phenomenon of a protection operation caused by the failure of SF6 gas insulator TA, some particular protection misoperating actions were found.These particular phenomena of the system protection action are explained in this paper through analyzing the TA working principle by studying the protection recorded waves under eITO condition,the pictures of the disassembled erro equipment,the structure characteristics of the TA and the protection operating phenomena.At the saffle time,questions are raised on the TA stmctrue and pr ̄'ess,and feasible corrective method is given accordingly.Some practical suggestions on the operation of the same type equipments are also discussed in this paper. Keywords:500 kV SF6 gas insulated;TA erro;protection misoperation;TA structrue;flow route;hidden danger;corrective suggestion 

某发电厂500 kV升压站试验阶段系统接线 

方式如图l,站内启动试验阶段(即以1号机组为 

电源,2号机组及线路尚未接人,但站内设备全部 

带电),发生一起sF 气体绝缘电流互感器(以下简 称TA)内部主绝缘击穿故障,故障TA型号: 

LVQBT一500W3,SF6气体绝缘倒立式结构。故障发 

(试验电源) 

图1试验阶段系统接线方式 生在短路试验及向量测试工作已经完成、主保护 

正常投入后,试验进入“机组带500 kV设备零起 

升压”阶段;以下介绍故障经过、故障点确认及故 

障原因分析。 

1故障经过及故障点确认 

2008年11月21日23:29:30,1号机组带 500 kV升压站内所有设备进行零起升压至额定电 

压的80%,对系统进行全面检查,无异常。10 min 

后继续升压,23:29:44.807,5011、5012、5022、5023 断路器跳闸,故障时刻,500 kV升压站内现场巡视 

人员未发现有故障弧光及响声。 

1.1保护动作状况 

由于相量已测试正确,站内保护已投人。考虑 

500 kV保护及断路器动作速度优于机组的后备保 

护,且此时升压站尚未接人系统,本项试验前最终 

又手动投人了包括主变压器(以下简称主变)间隔 

短线保护在内的500 

kV 3个间隔(共6套)短线 2 ANHU’I ELE’CTRIC POWER 麦瓠电蠢 第26卷第4期 2009年l2月 

保护及出口,其作用等同临时过流(速段)保护,保 护动作状况如下。 

1.】.1 1号主变间隔2套短线保护 

保护绝对起动时间为23:29:44.807,动作相 

对时间均为14ms;保护录波见图2。 

电流标度h000.4A/格(瞬时值)时间标度l:20rod格 起 动联 I聃 r . .。 ^ | 

‘黛 :== ] <≤ 二| 

‘l i 均动作正常,也几乎不存在二次回路或二次设备 

原因引起误动的可能性。 

1.2设备初步检查 

暂停试验后,对全站设备的外绝缘进行了外 

观检查。比对了故障前后设备的油位、气体压力、 

放电计数器走字等数据,其中对2号主变间隔及 

Ⅱ母设备进行重点排查。并对5023TA的二次绕组 

进行了常规试验,均未发现异常。 

1.3故障点确定 

综合保护状况以及设备的初步检查情况,初 

步认为5023V相TA内绝缘故障的可能性较大。随 

后隔离该TA,对500 kV所有其它设备重新升电 

压至额定值,设备运行均正常。 

2故障分析 图2 1号主变间隔保护录波(列举一套) 1.1.2 2号主变间隔2套短线保护 2.1故障点 

保护绝对起动时间为23:29:44.805,动作相 对该TA进行解体,发现了故障点,故障点照 

对时间均为7 ms;保护录波见图3。 片如图4、图5、图6所示。 

电流标度I:001.3A/格(瞬时值)时间标度f:20ms/格 起动跳闸 Iu ,Y 

● ● r I ● 一二:》 ]’ ==> 

-l 1 t 

图3 2号主变间隔保护录波(列举1套) 

1.1.3 500 kV II母差动第一套保护动作 

总计5套保护动作出口,另有部分其它保护 突变量元件启动;保护动作后,相应断路器均正 

确跳开。故障时500 kV I1母第二套保护(ABB的 

REB670)未动作,但已启动。由于该套保护的电 

流通道全部与录波器的电流通道串接,检查发现 

故障时两套母线保护的电流采样信息基本相同, 

未动作原因仅因为该保护的动作特性曲线与国 

产保护不同而已。所有相关录波显示,故障发生 在V相。 根据现场保护的总体动作状况,结合故障录 

波数据、双重化保护动作的一致性来看,保护装置 图4故障TA图片 

图5 

TA故障点 第26卷第4期 2009年l2月 ANHU I ELEjliCT RIC POWER 3 j 

图6 TA故障点对端 

可见,故障 rA上端外壳——盆式绝缘子—— 

二次引线口均压环之间存在明显的灼烧痕迹;此 外,解体后发现部分二次绕组对地(屏蔽壳)绝缘 

也遭到轻微的破坏。 

2.2故障电流分析 

由于故障发生在5023TA内部,由图l可知, 所有故障电流必然流经5012TA、5022TA,故依次 

将三者电流做总体比较,其流经相应断路器的电 

流录波如图7、图8、图9所示。 

电压标度//:45V/格(瞬时值)电流标度1:ooo.4 格(瞬时值)时间标度t:20ms/; ̄ 动 § 1o ^ ,、 U Uv 

●t ●r , T ~) / 、 I..● I● ‘ ,.-- h ’ 

l_ J 卜 ●6 

●H ●●● 图7 5012断路器保护记录电流 

电盐称』 g/:':45v, 释}(瞬时值 甩流杯f :1:01)0.2A/}}}{游日 )对j 初 崖t:21knsl格 1 A 舨 凡 1 U . 己 , Uw I。‘ ● :≥1『= 一r , 

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图8 5022断路器保护记录电流 电压标度U:45v,格(瞬时值)电流标度,:001.1A,格(瞬时值)时间标度t:20 ̄ 

一,1~.^ , ^ .. v….£ ● L ● 

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图9 5023断路器保护记录电流 

依照图7、图8、图9所示录波图,估算三者电 流如表1。 

表1故障电流幅值(有效值) 单位:A 

可以发现,故障5023TA电流明显大于 

5012TA、5022TA,甚至大于两者之和(其中可以单 

独记录的5023TA其它二次绕组电流,均大小相 

近,此处不再列举)。可以得知,故障电流有特殊 

的流通路径或其它电磁过程。 

2.3故障TA结构分析 

故障TA的结构示意图见图l0。 

图10故障TA结构示意图 

注:TA金属外壳b与导杆a在P2端等电位连接;屏蔽 罩不完全封闭,内外壁有绝缘处理,见图6。 可见,TA主要依靠气体绝缘。屏蔽罩及二次 绕组c由工作在SF6气体中的盆式绝缘子j支撑,

 d ANHU’I ELE’CTRIC POWER 轰瓠电囊 第26卷第4期 

2009年12月 

屏蔽罩提供了一、二次之间的电气隔离并起着改 

善内电场分布的作用。 

结合图3、4中的故障点位置理解图l0,可对 

故障电流的可能流通路径进行分析如下。 

(1)P1侧电流始自P1端,经一次导杆a—— 

金属外壳b一故障点f._一故障点g一屏蔽罩 

壁点h、i——屏蔽罩接地点e,而后汇人地网。因此 P1侧电流两次流经TA铁心,第一次通过一次导 

杆a,第二次通过屏蔽罩内壁。 

(2)P2侧电流始自P2端,经金属外壳 

故障点f_一故障点g一屏蔽罩壁点h、i——屏 

蔽罩接地点e而汇人地网。P2侧电流则仅经过屏 

蔽罩内壁对TA铁心完成了一次耦合。 

以流向故障点为参考方向,设P1、P2两侧电 流相位相同,则根据安培环路定律,推断TA二次 

绕组输出电流大小反映为2Pl+P2的电流。 

按照以上推算,故障时流人2号主变短线保 

护的电流为‘2P1+P2+P2电流(5023TA二次与 

5022TA二次电流和),而流入1号主变短线保护 

的电流为PI+P2电流(5011TA二次与5012TA二 次电流和);快速保护采用积分算法,故2号主变 

短线保护的动作电流和启动/动作速度明显大于I 

号主变短线保护也是合理的。 

3存在问题及改进措施 

3.1实际问题 

从故障TA的接线位置来看,此时应仅由2号 

主变短线保护动作切除故障;但故障时500 kV II 

母第一套母线保护、第二套保护已起动,其实际结 

果为误动。设计中适用于传统绝缘结构TA的“通 

过TA二次铁心交叉布置来实现保护区域重叠”的 方法,对该TA已经毫无意义;更严重的是,TA二 

次输出已不能反映实际流经断路器的电流。这些 

将为保护的配置与运行带来一系列问题,系统将 

存在安全隐患。 

3.2对TA结构的一些疑问 

在2.1节中已经指出,部分二次绕组绝缘已在 

故障中遭到了轻微破坏。TA的铁心及二次绕组与 

一次部分完全被屏蔽罩隔绝,二次绕组的绝缘损伤