天然气造气系统正常开停车
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天然气造气系统正常开停车
一、系统正常停车
在合成氨装置运转的情况下,不可避免会遇到问题,为了对全系统或部分设备进行检查或修理,则须按正常停车的程序进行有计划有步骤的停车操作。这种停车操作与事故状态下的紧急停车完全不同,为了保护好设备,保证安全,必须是有条不紊按步骤进行。停车的范围可根据具体情况的需要,对部分工序或全部工序进行停车操作。如需要进行检查、修理,就对有关部分进行降温、卸压,对触媒甚至进行钝化,并进行置换合格,按有关规定处理妥当,其余部分则可在系统隔绝的状态下,保温、保压,这样,一旦检修结束后,便可迅速恢复正常运转。
当氨合成工序开始减负荷时,造气工段也相应减低,在合成工段继续减负荷至压缩切氢氮气时,造气工段可将负荷减至一机,气体改在变换炉后放空,若甲醇合成弛放气回收到旧系统,根据情况切甲醇驰放气进二段炉,切配加纯氧管线,断开纯氧,只允许空气进入二段炉。 根据二段炉触媒层的温度对加入的空气进行减量,以小于50℃/h的速度来降温控制,直至加空气阀全关,同时控制对流段中烟气入口温度,以调节一段炉燃气为调节手段。
当二段炉出口温度降到680-780℃时,可以切断空气,二段炉停加空气后,停中低变,改为二段后放空。
逐渐减少进一段炉的原料气和燃烧气量,当一段炉出口温度达500-550℃时,停止向一段炉送原料气,顶部烧嘴逐步减少并全部熄灭,在降温的过程中蒸汽要保持足够量,使炉管受热均匀。
待一段炉出口温度在240℃左右时停供蒸汽,水夹套继续通水,直至二段炉温度降至50℃后才停夹套水。
锅炉系统停止循环,可加水置换或使系统充满水,并打开汽包放空阀,如需检修则将水排尽。
检查系统空气、天然气、燃烧气及弛放气、纯氧等阀门是否符合停车状况,排尽各分离器冷却水,根据用水情况停相应的泵。
二、开车 当系统长期停车后开车,一、二段炉、换热式转化炉开始阶段可用空气升温,短期停车后开车不必采用。以下以长期停车后开车介绍。
1、对系统进行全面检查,运转设备试车合格,各管线、阀门状况符合开车条件。
2、燃烧天然气管线、烧嘴试漏试压合格。
3、启动引风机,对一段炉进行抽风置换,15-20分钟后停引风机,一段炉取样做动火分析,取样完毕再次启动引风机运行,等待点火。分析合格后,分析员、安办双方认可,由安办鉴发动火证,操作工方能点一段炉烧嘴进行升温。
4、空气升温流程
工艺空气从外工段来进如天然气预热器(一),再进天然气预热器(二),再去混合预热气然后去一段、二段炉放空。
过程中注意事项有:盲断氧化锰进口管线,拆空气进天然气预热器盲板、天然气预热器进混合气预热器管线盲板,以确保安全。
5、当触媒温度升至蒸汽露点温度以上时,根据蒸汽压力情况,切换为蒸汽升温。切换蒸汽时盲断天然气预热器进混合气预热器管线,拆氧化锰进口盲板,排尽蒸汽管道冷凝液,导蒸汽入炉。
6、根据温升情况调整一段炉烧嘴用量和换热式转化炉的通气量。
7、蒸汽升温至一段炉出口温度>450℃时,分析工艺天然气气质硫含量,天然气硫含量合格,导天然气入一段炉,控制水汽比>10,后逐渐调至正常指标。
8、导入天然气后,一段炉出口温度>650℃时,视其情况可向二段炉配入空气,同时稳定一段炉操作,注意观察二段炉燃烧段是否点燃,否则将切断空气,视其情况重新配空气,直至成功。同时根据二段炉出口温度情况(一般是达到200℃)向夹套加水。
9、二段炉投空气,出口温度会很快升高,这时换热式转化炉出口温度也会随之上升,当二段炉出口温度达到600-650℃时,可向换热式转化炉导入混合气进行升温,直至恢复正常。 10、二段出口>750℃,进转化锅炉温度>350℃时,向中变炉导气,关二段后放空,开中变后放空。
11、中变炉导气后,当中变触媒下层温度>200℃时,向低变炉导气,低变气经过脱碳低变再沸器后,低变冷却塔后放空,同时关好中变后放空。
12、中、低变温度正常后,开脱碳时低变气送压缩,经加压的低变气进入脱碳系统,净化气合格后导气入甲烷化,甲烷化炉温度正常后,气送压缩加压到合成;开碳化时,低变气送碳化,合格的碳化气送压缩,压缩加压后进入甲烷化,甲烷化合格时,气送压缩到合成。
13、甲醇系统来的驰放气根据具体情况决定导入二段转化炉,配加的纯氧量视情况决定。
第六节 正常操作要点及常见故障处理
一、一段炉正常操作要点
1、在生产中应注意观察和及时调整一段炉烧嘴的燃烧状况。在正常生产时,所有的烧嘴全部点燃,烧嘴燃烧天然气的阀门开度都一样,燃烧空气阀开度由燃烧情况来调节,通入空气量应使燃烧充分,完全。火焰短小,颜色发蓝,燃烧良好,炉膛清晰。在空气不足时,火焰发红且长火焰有断续的现象。
2、随时调节一段炉出口温度。
3、密切注意天然气脱硫后的硫含量是否符合要求。
4、时刻注意蒸汽比例的控制,特别是加减负荷或开停车。
5、定期测定一段炉炉管相对阻力。
6、经常注意二段炉夹套水溢流情况,不能断水。
7、要经常注意设备运行情况。
二、一段炉常见事故及处理
1、催化剂的中毒和析碳
原料气中所含硫、氯、砷等物质均能使催化剂中毒,失去活性。其表现为转化管压力降低变化不大,但由于催化剂活性低,甲烷的转化量小,吸收的热量少,转化管发生超温现象,并且一段炉出口甲烷升高。处理的方法是严格控制原料气中有毒物质的含量,提高水碳比。这样可以使催化剂活性逐渐恢复。当析碳较轻时,可采用减量和提高水碳比的方法除碳,析碳严重时,停止加入原料气,或者在水蒸气中加入少量空气燃碳,无效时,必须停车检查,乃至更换触媒。
2、燃烧气压力高,而一段炉温度提不高
原因:①燃烧气组成变化,热值降低
②阀门或烧嘴堵塞
③水碳比过大或空速过大
3、转化气中甲烷含量升高的原因
①转化炉温度太低
②控制仪表失灵造成水碳比降低
③原料气带油
④脱硫效率下降或蒸汽带水、含盐量高
4、炉管损坏的原因及防止
炉管过热是炉管损坏的主要原因,催化剂中毒、析碳和粉化均能使天然气转化量减少,从而导致气体温度升高,炉管过热而破坏。
三、中变系统正常操作要点及生产中常见问题
1、催化剂床层温度
根据催化剂的性质、活性温度的高低以及生产时间的长短而定,应使其控制在符合各个时期的最佳适宜操作范围。
2、蒸汽比例
在保证变换率的前提下,应尽量降低蒸汽比例,达到节约的目的。
3、随时观察系统阻力
变换系统的阻力增加,设备的生产能力下降,保护好触媒,防止粉化。
4、中变催化剂大幅度上升的原因、判断和处理
①原料气成分的变化。原料气成分变化主要是指气体中一氧化碳和氧含量的波动。无论是气体中氧含量或一氧化碳含量增高,都应采取加大蒸汽流量的方法进行处理,在判断和处理的过程中都应密切注意“灵敏点”和“热点”的变化情况。气体中一氧化碳含量增加时,灵敏点温度上升幅度很小,而热点温度则大幅上升;氧含量增加时,首先是灵敏点温度大幅上升,而后时热点温度上升。
②系统负荷的变化。当气量增加时,水碳比相应减少,气体带走的热量也相对较少,床层温度也会上升。 ③水碳比的变化。调节蒸汽添加量是控制中温变换炉的主要手段。
四、低变系统正常操作要点及生产中常见问题
1、低变炉的正常操作,主要是把低温变换炉催化剂的温度控制在适宜的范围内。低变催化剂的正常使用温度是180-260℃,使用初期,在满足工艺指标的前提下,尽量降低操作温度,催化剂床层温度主要靠入变换炉的气体温度来调节,但气体温度不得低于露点温度以下。
2、低变催化剂操作温度猛涨的原因和处理
①低变炉进口气体温度急剧上升。
②蒸汽流量降低或中断,使中变出口CO含量增高,低变进口增加1%,催化剂温度就会上升11℃,若CO含量超过6%时应紧急停车。