高温高压气井钻井状态直接投产可行性研究
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2008年第36卷第6期 石 油机械 CHINA PETR0LEUM MACHINERY 一69一
●技术讨论
高温高压气井钻井状态直接投产可行性研究
史雪枝 赵祚培 蒋龙军 (中石化西南油气分公司工程技术研究院) 摘要针对川东北地区钻井过程中出现复杂事故而无法正常完井采气,以及欠平衡钻井后无 法带压起下管串实施欠平衡完井2种情况,提出采用钻井状态下直接投产技术。这项技术已成功 应用于中、浅层气井,但对于高温高压气井目前还是一项空白。基于Qx1井和DY1井的资料,着 重从裸眼段的稳定性、强度校核、抗冲蚀性能、材质的抗腐蚀性能和密封性能等角度分析了钻井 状态下直接完井投产技术在以上2种工况下实施的风险情况,探讨性地论证了该技术在高温高压 气井中应用的可行性,并介绍了一种特殊井口的设计及施工步骤。
关键词 高温高压气井 钻井 投产 风险分析 特殊井口
引 言
川东北地区地质情况相当复杂,钻井施工很有 可能出现复杂事故而无法正常完井采气。如QX1 井,在钻至井深4 285.38 m时发生溢流并井喷, 前期压井和2次抢险压井都没有成功,最后采用水 泥封井弃井。虽成功封井,但造成巨大经济损失。 对于川西地区,气体钻井技术作为提高钻速和 保护储层手段逐渐得到认可 』,但与之相配套的 完井技术却至今还没有现场实施先例,因此无法实 现保护储层的目的。如DY1井在氮气钻井钻至井 深4 726.5 m时钻遇天然气,通过钻杆简易测试初 步试获天然气产量12.029 3×10 m /d,后经压 井、打水泥塞后,替喷测试产量仅为1.283 4×10 m /d,从2次求产数据来看产量相差近10倍,表 明压井及打水泥塞后储层伤害严重。 针对以上2种情况,钻井状态下直接完井投产 技术不失为一种解决的好办法。该技术是在钻井过 程后不压井,原钻具留井完钻,然后在满足井控条 件下将钻井井口改装成特殊采气井口投产采气。它 能在保证施工安全条件下取得可观的经济效益,国 内已有部分气井成功应用该技术,如川孝105、川 孝372、自2、遂8、兴213、官H27—65井。 然而,这些成功井的产层最深也仅3 300 m, 多数仅2 000 m,地层压力都比较低(20 MPa), 平均日产量都不超过30×10 m。,且地层产出流体 都不含H s。对于高温高压气井采用钻井状态直接 完井投产技术目前还是一项空白,因此有必要对该 技术在高温高压气井应用的风险进行系统分析。
风 险 分 析
1.QX1井 (1)裸眼段的稳定性 I2 井内裸眼井段仅 23.61 m,地层单一,根据川东北地区勘探开发经 验,碳酸盐岩地层比较坚硬,特别是深层下的岩石 发生剪切破坏前需要一个较长的塑性变形过程。因 此,QX1井裸眼段具有较高的稳定性。 (2)强度校核根据Qx1井的井筒条件,分 别对一级旧钻杆和套管的强度进行校核。考虑安全 系数的+139.7 mm G105一级旧钻杆可承受的抗外 挤压力为37.84 MPa(表1),存在很大的安全隐 患;+273.05 mm套管的抗内压强度也存在安全隐 患(表2)。因此,在实施钻井状态直接投产过程 中要特别注意,做好井控工作,控制好套压。 表1 QX1井一级旧钻杆抗挤、抗内压强度校核
(3)抗冲蚀分析
考虑到+273.05 mm套管 维普资讯 http://www.cqvip.com ・-——70・-—— 石 油机械 2008年第36卷第6期 的抗内压强度要求,井口控制压力为40 MPa,计 算得出最容易发生冲蚀的点在于采用钻杆采气时的 加厚加重杆处(图1中的第5处),其临界冲蚀流 量为25.13 X 10 m /d。QX1井估算井口放喷产量 200 X 10 m /d,因此需要优化完井方案和投产 方式。 表2 Qx1井套管抗挤、抗内压强度校核
¨ }j 。 406『11n1×601 43 m 339 71II1II×600 471” 曲139 7 nlIll钻秆2 609 61 n 鞣 89 I1i1钻秆l 502.36 IXI
3l6 Ill1II×3 0701II 273 5mm×3 067.79m 、 } 89111111加厚加重钻秆82 34m 醴 3111ii1ii×310nl1ii旁通糊0 71m 鼹 l20 Erlm钻娜9 43 1ii j !l型 兰兰 193 7 mllIX(2 91 3 l6~4 260 97111 330mm×310mm接头0 4i11 j 目前扑深 4 285 38 n1 | 钻头井深:4275 0in 图1 Qx1井井况示意图 (4)材质的抗腐蚀性能 QX1井的钻具不是 防硫钻杆,并且屈服强度为724>550 MPa,不抗 SSC;技术套管和油层套管为SS或TS材质,具有 一定的抗SSC能力;井口装置是EE级,只适用于 含少量H s的酸性环境。QXl井流体中未发现 H S,钻具、套管及井口装置的材质能满足应急条 件下的钻井状态直接完井投产需要。 (5)密封性能 QXl井采用G105钻杆, 不是特殊螺纹,不能满足高温高压下的气密封要 求。防喷器组橡胶件耐温约90 ,而川东北地区 气井生产过程中流温很可能达到这个值;同时气井 生产时防喷器组存在气密封问题,用于气井生产时 需要提高其压力等级来补偿气密封存在的危险性, 环形防喷器在防喷器组中的压力等级最低,是密封 最薄弱的环节。旋塞阀的橡胶件同样存在耐温问 题。钻杆内的回压阀已失去反向密封作用,直接完 井时若抢装旋塞阀,那么应在投产前打开旋塞阀, 否则不能利用钻杆采气,并且对将来的压井施工造 成影响;要打开旋塞阀,那么它是出露的,这个过 程的实现要在关闭半封时起下钻具才能实现,这为 井口改装过程带来很大麻烦和安全隐患。 综上所述,QXl井采用钻井状态直接投产技 术存在较大风险:①对QXl构造飞三气藏的认识 不够,若生产过程中出现H s,一旦其腐蚀分压超 过0.000 34 MPa,钻具可能出现SSC,钻杆一旦断 裂,将更难实施压井施工;②4,273.05 mm套管的 抗内压强度不满足关井要求,在高产情况下,不能 关井就要求地面流程必须确保畅通,若一旦堵塞, 生产中将存在巨大安全隐患;③钻具内回压阀已发 生泄漏,改装井口过程存在风险。对于川东北地区 后续的井,若能规避以上风险,即采用防硫钻杆, 确保回压阀反向密封有效等,钻井状态直接完井投 产技术作为短期应急措施是可行的。 2.DY1井 (1)裸眼段的稳定性 由于须三段存在水层, 裸眼段的化学稳定性差;其力学稳定性可通过控制 生产压差防止地层岩石破坏。 (2)强度校核根据DY1井的井筒条件,分 别对一级旧钻杆和套管的强度进行校核。考虑安全 系数后,4,88.9 mm S135一级旧钻杆可承受的抗外 挤压力为119.28 MPa,抗内压为125.28 MPa;一 级旧钻杆抗拉系数为2.06;4,177.8 mm P110油层 套管回接至井口,考虑安全系数后,允许的内压为 61.92 MPa。DY1井预测最大关井压力为41.04 MPa。因此,DY1井的井筒条件完全满足钻井状态 下直接完井投产的强度要求。 (3)抗冲蚀分析根据DY1井在氮气钻井状 态下的井筒状况,气体冲蚀临界流量均在45 X 10 in 以上,因此,目前钻具组合钻杆采气不会发生 冲蚀。 (4)材质的抗腐蚀性能DY1井的油层套管 材质为普通P110和13cr一1102材质,井口装置为 EE级,钻具为普通API管材。DY1井CO,腐蚀分 压最大值为0.69 MPa,钻具、套管、井口装置的 材质都不满足长期安全生产的需要,因此投产后应 做好防腐工作。 (5)密封性能考虑防喷器组存在气密封问 题,改装后井口应该去除防喷器组;由于钻杆内回 压阀反向密封有效,大大降低了井口改装中的风险。 综上所述,由于DY1井裸眼段稳定性差,不 适宜采用钻井状态直接完井投产技术。但对于DY 区块后续的井,若井身结构设计时封隔须三段的水 层,预测裸眼段的稳定性好,钻井状态直接完井投 产技术还是可行的,但必须做好防腐工作,如采用 加注缓蚀剂的防腐工艺。
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特殊井口装置
1.改装办法 现介绍一种特殊井口装置及改装办法,在四开 钻井前,安装井控装置时,须在套管头上安装与采 气树配套的油管头(示意图见图2),改装过程中 利用油管悬挂器悬挂钻杆,然后可拆除所有防喷 器。对于油层套管未回接至井口(如Qx1井),不 用加装油管头,直接利用悬挂油层套管的悬挂器悬 挂钻杆。需要注意的是,实施该方案,若钻杆内回 压阀反向密封失效,即使抢装旋塞阀实施钻井状态 直接完井投产,也是无法打开旋塞阀的。
图2钻井状态下直接冗井投严井口设计图 1一旋转防喷器;2一FH35×35环形防喷器;3—2Fz35×70双 闸板防喷器;4一Fs35×70钻井四通;5--FZ35×70单阀 板防喷器;6一油管头;7一套管头上四通;8一套管头下四通 施工主要步骤如下: (1)组合开关防喷器利用钻杆和专用工具取 下油管头防磨套。也有用单闸板防喷器坐吊卡和摘 吊卡操作的;甩掉环形防喷器与单闸板防喷器之间 的装置后,须加装1个带泄压通道的升高法兰。 (2)组合开关防喷器坐钻杆挂。操作过程及 注意事项与步骤(1)相似。 2.加工件的设计 (1)转换法兰 在油管头与单闸板之间加工 一转换法兰,法兰上下采用与单闸板防喷器和油管 头相同的钢圈密封。 (2)升高法兰 上部连接环形防喷器,下部 连接单闸板防喷器,内径大于防磨套、防磨套取出 工具和油管悬挂器的外径,法兰上下采用与环形防 喷器和单闸板防喷器相同的钢圈密封。升高法兰短 节应带有便于操作的泄压通道,法兰的高度应大于 防磨套、防磨套取出工具和油管悬挂器的总高度。 (3)钻杆挂和双外螺纹短节 钻杆悬挂器压 力级别和材质应与采气树配套,两端均采用NC38 (310)内螺纹(以+88.9 mm钻杆为例),通径大 于70.2 mm,螺纹密封性能满足钻杆采输需要。钻 杆悬挂器在顶丝和井内钻具悬重加压情况下,坐挂 后与油管头密封面应达到能承受最大关井压力气密 封能力。钻杆双外螺纹短节采用与钻杆相同的尺寸 和材质,两端均为311外螺纹。钻杆挂与双外螺纹 短节的强度设计应满足要求。
(1)做好风险分析工作,并在揭开产层前就 对风险进行规避,那么对于高温高压气井钻井过程 中出现复杂事故而无法正常完井采气,以及欠平衡 钻井后无法欠平衡完井2种情况,采用钻井状态下 直接完井投产技术是完全可行的。 (2)笔者提出的事先加装油管头的方案去掉 了气密封和耐温性能都较差的防喷器组,最大限度 地提高气井生产的安全性。但操作过程较复杂,要 求较高,主要原因是取防磨套作业增加了难度。存 在坐吊卡和摘掉吊卡情况,具有一定的风险。另 外,提前安装了油管头,钻头尺寸受到限制。
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