旋转式铝液转注流槽在水平铸造上的开发应用
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2006年第5期 ■海斟技 旋转 铝浪转滢混槽 在水耳铸造上的开发 IIl 熊增彩 f中铝青海分公司第三电解厂铸造车间,青海大通810108) 摘要:本文概述了旋转式铝液转注流槽的设计、制作和使用性能,其结构简单,操作方便,既能满足同水平铸 造,又能大幅度降低铝液浇铸温度,效果良好。 关键词:铝液转注流槽;水平铸造;旋转式
目前我国的铝行业生产中,铝液从混合炉向铸 机、中间包或分配器转注时均采用流槽转注,在传统 的工艺中,不管混合炉距离铸机、中间包或分配器有 多远,所使用的流槽都是固定的。这种转注对于短距 离和有较大落差的生产还比较适用,但对于同水平远 距离f混合炉炉眼距离铸机、中间包或分配器超过 5m)浇铸就不太适用。而且在停止生产时,这种流槽 热量损失比较快,流槽内很快就会结上厚厚的一层残 留铝,须用人工清理,清理出的铝要进行回炉处理, 既浪费人力,又造成烧损浪费,且清理速度慢和残留 铝较多时,容易损坏流槽。 我公司使用的流槽就存在上面的问题,尤其60t
(1)拌制混合料时各种材料计量应准确,其允许 误差见表1。对材料的含水量要经常检测,据以调整 水泥和水的用量。 表1 配料数量允许偏差表(质量计) 材料 允许偏差(%) 水泥 ±2 粉煤灰 ±3 水、夕 力Ⅱ剂 ±2 (2)混合料采用机械拌和,拌和时间控制在95~ 150s范围内。 (3)外加剂应调成适当的浓度溶液后再掺入拌和。 (4)混合料水泥:粉煤灰为(6:94)~(10:90)范围 内,外加剂用量为水泥用量的3%~5%左右,根据试 验确定最佳配合比。 (5)混合料含水量控制在65%~75%范围内,满足 7d强度达到0.4MPa,28d强度达到0.6 MPa。 5.2混合料的运输 采用机械运输,保证混合料不离析,不泌水,同 时保证不问断施工。 5.3混合料的浇筑 (1)混合料浇筑之前,应对模板进行检查,模板 : 内的杂物、积水应清理干净,模板无缝隙,模板内面 j 应刷脱模剂。 f2)混合料从高处向模板内倾落时,其倾落高度 应不超过2m,若超过2m,则用串筒或溜管将混合料 滑落至模板内。 j (3)混合料应按一定的厚度、顺序和方向分层浇 : 筑,在下层混合料初凝或重塑前完成上层混合料的浇 ; 筑。 (4)水泥粉煤灰施工气温应不低于5℃。 5.4养护 混合料浇筑完后,加盖草毡养护(36h),保证强 度增长,期间禁止车辆和行人通过。 5.5质量检验(表2) 表2 检测项目、标准及频率表
6结论 在高速公路施工中,桥台台背不易压实造成的跳 车现象一直是困扰施工的难题。只要严格按照施工规范
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施工,并遵循台背回填材料的反应机理,合理利用其陛 能,及时发现和解决施工过程中存在的问题,利用流态 水泥粉煤灰回填台背,其质量是可以得到保证的。
维普资讯 http://www.cqvip.com 青海鹾技 2006年第5期 倾动炉匹配的流槽缺点更明显,因此,流槽的改造势 在必行。 1采用旋转式铝液转注流槽的理由 1.1满足同水平铸造的要求 国产大型铸造生产线,铸造机到混合炉的距离都 比较长,一般在13m左右,通常都靠落差来满足生产 要求,有的落差高达1m,这种结构流槽的铝液冲击 力较大,易氧化,且在产品中容易形成夹渣。我公司 采用的是同水平铸造,即流槽的出铝口和混合炉的出 铝口是在同一水平面上生产,为了满足同水平铸造的 生产,提高了铝液浇铸的温度,但过高铝液温度会造 成很大烧损。另外,流槽内衬是浇铸料,浇铸料的表 面比较粗糙,不利于铝的清理,须用渣铲扒,加之高 温会产生疏松和脱落,导致内衬的使用周期较短,同 时,浇铸料筑的内衬白干至少需要10d,这会严重影 响生产。采用旋转式流槽能满足同水平铸造的要求, 同时采用新型的可更换的耐火材料,再加上保温盖, 很大程度上改善了生产条件。 1.2生产工艺上的要求 混合炉浇铸是将铝液装人混合炉进行浇铸,主要 用于生产重熔用铝锭和铸造合金。生产工艺上对浇铸 温度有一定的要求,一般夏季在690~720 ̄C,冬季在 710~760%,以保证铝锭获得较好的外观。 混合炉浇铸首先要经过配料,然后倒人混合炉 中,搅拌均匀,再加人熔剂进行精炼,在这些操作过 程中,炉门一直是打开的,热量损失比较大。而目前 试验的60t倾动式混合炉,在炉门打开时无法加热, 因此在原铝温度低时,生产前应对铝液加热到所要求 的温度后才能浇铸。浇铸时,混合炉和铸造机用流槽 联接,然后用分配器的铝液导人铸模内,流槽短一些 可以减少铝的氧化,同时减少温度损失。当铝液温度 过低时,分配器上的流铝孔很容易被铝液堵死而凝 固,而且太低的温度也不利于打渣作业的进行。鉴于 此种原因,在使用原流槽时,把混合炉内的温度控制 在850 ̄E以上,才能满足生产要求。由此可见,采用 传统的流槽已经不能够满足目前的生产工艺需求。而 开发的旋转流槽,可克服现有技术存在的不足,满足 生产工艺的要求。 2旋转流槽的设计 为实现落差,应对流槽自身的结构进行改造,把 流槽改成活动的,可以旋转的,在生产时,流槽是水 平的,生产完后,与混合炉连接的一端可以升起,从
而实现了落差。其安装方法是:在流槽靠铸造机的一 端距船形浇包1.2m处焊接一个转轴,转轴安装在两 个轴承座上,轴承座安装在支架上,如图1所示。
1.蛔胜z蝈l母&垫片也象 &轴&辨嘴7.媒 图1旋转流槽安装示意图 2.1旋转流槽的具体设计 (1)在炉眼O.7m处流槽上设计一个斜断口起断开 作用。在截断的两节流槽端头焊接u形钢板,要求两 个U形面平行,生产时在两个U形面之间加装硅酸铝 等耐火材料垫片,接缝处的密封靠流槽自重压紧垫片 来实现。在断口下面放一个能接4-5kg铝液的小渣 箱,以接炉眼处的残铝。 f2)在流槽的另外一端距炉眼1.4m处安装一个支 架,支架上吊挂一套手拉葫芦,流槽两侧焊接一个吊 耳,以备必要时抬起u形板侧的流槽。 (3)安装一个固定销轴,将流槽销接于铸造机上, 防止流槽倾翻。 f4)给流槽加装保温盖。 2.2操作方法 …1生产前用硅酸纸将流槽与炉眼的接口密封好, 放松倒链,放好接口下面的小流槽(存放炉眼处的残 铝)进行生产。 f2)生产结束时,等混合炉返回后,立即用倒链 倒起流槽,使流槽内的铝液尽快流到铸机、中间包或 分配器,再用小钩将流槽内的残铝钩出,然后在流槽 内刷上滑石粉水。若两块石棉耐火材料之间的黏结剂 脱落,要及时修补,以防止铝水进人。 3工艺结构设计 铝液从炉眼流经流槽后直达浇包处,取消了拐 弯,具备浇包所需的铸造温度,能满足生产的需要。
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维普资讯 http://www.cqvip.com 2006年第5期 膏润烈技 设计中,对流槽要求的温差不能超过20℃,铝水到达 浇包时的温度不能低于710 ̄C,为此经过大量的试验 和分析,证明在采用保温材料的情况下,铝液在设计 截面流槽上的温度降低不大于1℃・m~。 4机械结构设计 机械结构设计充分考虑吊挂所能够承受的重量及 流槽的总重量,同时考虑在进行流槽运动的过程中, 耐火材料的黏结强度是否能满足需求等因素。经计 算,流槽所采用的钢结构可用lOmm厚的钢板焊接而 成,用3t的吊挂完成流槽的运动。 此外,还要考虑其保温性能,确保温差不超过 20℃,为此对流槽的散热性进行改造,在设计中增加 了保温盖,使用保温盖后比使用之前的铝液保温效果 提高约30℃左右。 5材料选择 工艺结构和机械结构确定后,进行材料的选择。 5.1流槽的保温材料 选用耐高温、易更换、保温性能好的石棉耐火材 料,做成长700mm、外径300mm、内径200ram的u 形砖,它的成本与浇铸料的制作成本差不多,但比浇 铸料的使用寿命长,制作的时间节省,且更换比较方 便。 5.2流槽上的保温盖 用3mm厚的钢板做保温盖的母体,然后将lOmm 厚的石棉板用角铁和螺丝固定在母体上,这样更换方 便,保温l生能较好,而且使用寿命较长。 5.3提升装置 选用3t葫芦吊倒链),其好处是不受外界能源的 影响,且人为可以控制,操作比较简便。 5.4接口处流槽的密封 选用5mm厚的硅酸纸,密封性能较好。 5.5流槽主体 选用lOmm厚的钢板,支架选用40mm的角铁。 5.6备用流槽的制作 每台混合炉均应制作备用流槽,这样对于变形严 重且暂时无法修补的流槽可采用整体更换,方便、快 速。 6温度测试 改造前、后对混合炉的温度进行了测试,数据见 表1。
表1 改造前、后混合炉温度测试结果/oc :
从表1的数据可看出,改造前炉膛温度与铝液表 面温度有较大的温差(60℃),这主要是由于在生产过 程中产生了较多的废品铝锭,以及在每炉次生产完毕 都要进行清炉,致使炉膛内的温度下降较快,因此造 成较大的温差;而改造后炉膛温度与铝液表面温度仅 相差5'E。试验结果表明,改造的方案是比较成功的, 实现了温差不高于20℃的项目目标。 7结论 (1)采用直通旋转流槽后,减少了流槽内的残留, 方便了生产操作,减少了回炉废品,保护了流槽内的 耐火材料,提高了铝液流槽的使用寿命。 (2)在流槽上面增加保温盖,明显起到了保温作 用,使铝液的保温效果提高30℃左右,这样,在配料 搅拌过程中,就可以把混合炉内铝液温度控制在 750 ̄C左右,既降低了烧损,又节约了能源。 42 T (3)流槽内衬采用的石棉耐火材料保温性能好, 拆换方便,节约了成本。
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