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第4期 2015年4月 中国氯碱 

China Chlor-Alkali No.4 Apr.,2015 

未聚合VCM回收精制新技术的 

研究与工业应用 

李群生 ,吴 彬。,刘中海 ,李 明 ,任钟旗 ,杨 杰 (1.北京4k5_v_大学化学工程学院,北京100029; 

2.新疆天业股份有限公司,新疆石河子832000) 

摘要:针对未聚合氯乙烯单体传统回收方式中精馏系统生产波动、氯乙烯单体易自聚、生产负荷大 等难题,通过增加BHS型填料式吸收塔及高效导向筛板式高沸塔。避免其在精馏系统中引起的自聚、 堵塞设备、管路及缩短设备运行周期等问题。回收氯乙烯单体纯度为99.999%,乙炔等低沸物含量几 乎检测不出。高沸物含量0~2x10。6,引发剂、助剂等检测不出。以20万t/a PVC工业应用为例,可回收 

vCM 3.96万妇,为企业带来显著的经济效益和环境效益 关键词:氯乙烯单体;未聚合气体;吸收塔;高沸塔 

中图分类号:TQ325.3 文献标识码:B 文章编号:1009—1785(2015)04—0014—03 

A new technology research for recovering and refining 

● ■ ' ■ l ’l ● '●・ ■ ' ・ ‘ 1 Unpolymerlzed vinyl C11l0rlde monomer and its industrial 

application 

LIQun-she, , Bin2,LIUZhong-hai2,LIYue ,RENZhong-qi ,YangJie 

(1 ̄College of Chemical Engineering,Beijing University of Chemical Technology,Beijing 100029,China; 

2.Xinjiang Tianye Co.,Ltd.,Shihezi 832000,China) Abstract:This paper targets the problems in a traditional way of unpolymerized vinyl chloride monomer 

recovery,including distillation system fluctuations、self—polymerization and high production load.To solve these issues,BHS—type filler—type absorber and efficiently guided sieve-type high boiling tower are designed in this technology,which avoid self-polymerization in distillation system,equipment and pipeline 

clogged,as well as equipment operating cycles shorten.The purity of recovered vinyl chloride monomer is 

up to 99.999%,acetylene and other low-boiling contents are almost undetectable,high boiling contents are merely O ̄2xlO .Besides,initiators and additives are also undetectable.For the example of 200 kt/a PVC production,this technology could recycle 39.6 kt/a of VCM,which brought significant economic benefits for 

enterprises,as well as environmental benefits. 、 Key words:vinyl chloride m0nomer;unpo1ymerized gas;absorption tower;high—boiling tower 

在悬浮聚合法生产聚氯乙烯(PVC)的工艺中, 氯乙烯单体(VCM)转化率一般控制在80%~85%。 未聚合的VCM泄压气化后需较大容器存放.由于 自压出料,常常在出料后期压力持续不降,造成聚合 

【基金项目】国家973计划资助计划(2013CB733603) 【作者简介】李群生(1963一),男,博士、教授、博士生导师,北京化工大学传质与分离工程研究中心主任,长期从事精馏、吸收、萃取、 结晶等领域的技术研究与应用工作。

 第4期 李群生,等:未聚合VcM回收精制新技术的研究与工业应用 15 

釜中残存余料,这部分物料若再参与聚合反应.易造 成满釜,严重威胁生产及产品的正常使用。若将未聚 合气体排人大气中,不仅危害人体健康,造成污染环 

境,并且存在严重的安全隐患。 

随着中国聚氯乙烯树脂产能逐年递增以及产业 结构调整政策的不断深入,氯乙烯回收单体精制技 

术是各聚氯乙烯树脂生产企业长期以来的重点攻关 的课题。本项目对PVC聚合回收技术进行重点攻 关,研发了未聚合氯乙烯单体回收精制新技术。并得 

到工业应用。克服了传统回收方式中精馏系统生产 波动、VCM易自聚、生产负荷大的难题。 1 目前回收技术存在的难题 

未聚合VCM回收工艺技术不仅影响到装置的 生产能力、单体回收率,还会影响到PVC的质量和 

装置运行的成本。传统的处理方式是将回收得到的 VCM除去夹带的雾沫和PVC颗粒,直接送至氯乙 

烯气柜与合成转化的粗VCM气体混合,经压缩、冷 凝后进入精馏系统精制,再送至精VCM储槽供聚 

合反应。缺点是每批次短时间内都有大量气相VCM 进入气柜,易造成精馏系统的生产波动;在回收的 VCM气体中含有引发剂和活性自由基,在精馏系统 

中易造成VCM的自聚,堵塞设备和管路,缩短了设 

备运行周期,影响生产。加大了精馏系统的生产负 荷,既浪费资源又降低了设备能力。 

目前国内外聚氯乙烯生产企业多采用美国古 德里奇单体回收技术,但其存在2个问题。(1)采用 

碱洗槽先对VCM进行处理.或者将未反应的氯乙烯 经泡沫捕集器后直接进行冷凝。这些方法都不利于 

引发剂和分散剂的分离,极易引起自聚,影响后续回 收设备的正常运行;此外,也有工艺采用了阻聚罐, 通过加人阻聚剂来破坏活性自由基,阻止VCM自 

聚,但新杂质的引入又增加了回收的难度,同时,回收 得到的单体因可能含有阻聚剂而影响其在聚合釜中的 

聚合能力。(2)现有的工艺在经过一、二级冷凝后将单 体送入单体储槽,当单体含有较多的高沸物时将影响 

回收单体的纯度,从而严重影响单体的聚合能力。 2技术原理 

针对以上技术的缺陷。利用吸收和精馏过程强 

化原理.设计了高效填料式吸收塔和高效导向性塔 板式高沸塔,对未聚合VCM气体进行碱洗和精制, 避免了资源浪费。保证了生产线的正常生产。 

2.1 吸收塔的工作原理 

首先采用BHS高效填料吸收塔对VCM进行吸 收处理。与其他类型的填料相比,BHS填料具有折 线形波纹几何结构,使得液体沿波纹线向下流动时 流向不断变化,表面更新了传质分离过程【1-2]。通过 

填料塔吸收速度加快,从而显著提高了气一液扩散 速率,强化吸收技术可有效的清洗掉其中的活性自 

由基引发剂和其他助剂,同时碱液的加入起到预冷 的作用。避免了因回收VCM中带有的活性自由基 

引发聚合反应而堵塞设备和管路。提高了设备的运 行周期,从而提高了产品的热稳定性、塑化加工性能 及力学性能。 

主要反应机理如下。 (1)聚合结束的树脂颗粒中,含有一些低分子聚 氯乙烯、引发剂和分散剂。它们的存在将影响到产品 的热稳定性、低分子聚氯乙烯在氢氧化钠作用下分 

解为含双键结构的物质,性质极不稳定,易断裂分解 为小分子物质【l】。 

(CH,一CHCI)n (CH:CH)n+nNaCI+nH20 (2)除去过量的引发剂等杂质,最后变为羧酸 钠等。 

NC—C(CH3)2一N=N—C(CH3)2一CN+2NaOH 2NaOOC(CH3)20H+2N2 (3)除去二氧化碳气体。 

C02+2NaOH— NaCO3+H2O 2.2高沸塔的工作原理 高沸塔的作用是进一步去除单体中的高沸物 

杂质,提高了回收单体的纯度。且高沸塔采用液相 进料,不会造成精馏系统生产波动。减轻了精馏系 

统的生产负荷,提高了合成转化的生产能力。高沸 塔采用高效导向筛板,高效导向筛板有效地改善了 

气液两相在塔板上的分布,和其他塔板相比,具有 生产能力大、效率高、压降低、抗堵能力强、结构简 

单、造价低廉等优点,尤其适用于高粘度、易自聚、 含固体颗粒等特殊物系的精馏。采用高效导向筛 板。可以节省大量的蒸汽和冷凝水,减少化学物料 

排放,并且降低回流比,减少能耗。 3工艺流程 

该技术工艺流程主要由回收气柜、吸收塔、冷凝 器、压缩泵、粗单体储槽、固碱除水器、高沸塔等部分 

构成。当聚合反应结束后,未反应的单体在釜压下进 人回收气柜储存:达到一定量之后进入填料塔用碱 

液淋洗。破坏和除掉残存的分散剂、引发剂、氯化氢、 

低分子聚合物等物质,防止后续精馏时发生自聚堵 塞塔板。顶部设有高效丝网除雾器;然后冷凝除水、 

压缩变成液相进入粗单体槽储存。进一步除去粗单 体中的水分;通过泵将粗单体送入高沸塔进行精馏,

 16 中国氯碱 2015年第4期 

除去高沸物,达到浓度标准的‘VCM在塔顶冷凝收 

集之后与新鲜VCM单体混合进入聚合工段聚合。 

从聚合釜来 的回收气 形成闭路循环系统。未聚合VCM回收精制工艺流 程示意图见图1,技改前后的技术指标见表1。 

尾气 

图1 未聚合VCM回收精制工艺流程图 

表l 未聚合VCM回收工艺技改前后的技术指标 

4工业应用 

该技术目前已在天辰化工有限公司、天能化工 有限公司等多家企业得到成功应用,开车运行稳定。 

以20万da PVC项目VCM回收过程为例.聚合转化 率按80%计.每年可回收VCM3.96万t,回收率达 

99%,年操作时间8 O00 h。 4.1运行效果 通过未聚合VCM回收工艺技改前后的技术指 标可以看出,该技术VCM回收率达到99%以上。 VCM纯度为99.999%,乙炔等低沸物含量几乎检不 

出,高沸物含量0~2xl0-6,引发剂、助剂等几乎检不出。 4.2主要设备及仪表 

未聚合反应VCM气体回收精制工艺主要设备 见表2。 未聚合反应VCM气体回收精制工艺主要仪表 见表3。 5结论 

(1)通过对未聚合VCM回收技术进行革新,首 次增加BHS型填料式吸收塔及高效导向筛板式高 

沸塔,有效去除了VCM中的引发剂和活性自由基. 避免其在精馏系统中引起VCM的自聚、堵塞设备 

和管路、缩短设备运行周期等问题影响。 (2)通过该技术回收VCM纯度为99.999%,乙 炔等低沸物含量几乎检不出,高沸物含量0 2x10 , 表2主要设备 精VCM去 聚合工段 

表3主要仪表 仪表名称 数量/台 现场液位计 远传液位计 压力计 温度计 流量表 2 3 12 12 4