振动分析技术在离心泵轴承故障诊断上的应用
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设备振动检测技术在铁厂中的应用实例来源:亚泰光电运用振动状态监测及故障诊断技术,可以使我们更方便、更快捷、更有效地把握设备运行状况。
振动分析仪作为现代化的主要机械设备诊断仪器,在国内各企业单位的应用已经较为成熟,是在于其具有的频谱分析和相位分析两大主要功能。
利用振动分析仪多次对风机设备进行了振动频率分析和故障诊断,并对多台通风机的动平衡的问题进行了现场处理,取得了成功。
通过不断的学习和实践,提高了对开展状态监测和故障诊断工作的认识。
下面是几个状态监测技术在铁厂中的应用实例:实例一:铁厂1#炉前除尘器离心式通风机电机轴承故障诊断处理1#炉前除尘器离心式通风机,电机功率630KW,转速960r/min。
2009年5月14日下午,测量1#炉前除尘器通风机的振动情况,在电机轴伸端水平径向与垂直径向两个方向安装振动探头,经测量发现其垂直径向振动值超标,振动速度值13.7mm/s左右,且在频谱图上极不稳定,有时瞬间的振动速度有效值高的离谱,最高达到61.05mm/s,振动频率为7.0HZ(约0.5X转速频率),而非轴伸端振动幅值较小。
我们采集到的轴伸端垂直径向振动频谱图如下。
停机后,在惰走过程中,此振动仍然存在,排除电磁振动的可能。
检查联轴器连接及对中情况良好,初步分析诊断此振动是轴承内部产生的一种低频摩擦。
经对电机轴承拆卸检查,发现电机前轴承(N234EZ1)保持架磨损严重,轴承滚子分布不均匀,轴承内套跑套并出现变色,轴承6234Z1转时出现卡涩现象。
遂对此处两盘轴承均进行了更换处理。
电机安装就位后,重新试机,此轴承振动无论水平径向还是垂直径向均降至1.0mm/s以下,至今设备运行状况一直良好。
实例二:铁厂1#布袋除尘预热器引风机振动处理1#布袋除尘预热器引风机,风机型号Y4-73NO.12,额定转速1485 r/min。
2009年7月10日因风机振动进行测量处理。
经过测量,本风机基频(24.9HZ)振幅较为突出,风机轴承箱叶轮端水平径向1X振动有效值10.64mm/s,时域波形为近似的等幅正弦波,因频谱图中谐波能量集中于基频,水平径向振动较大,初步判断为风机叶轮动平衡不良。
核电厂离心上充泵振动问题的现场故障诊断与解决措施摘要:本文将以核电厂离心上充泵为主要内容,结合实际核电厂离心上充泵运行过程中出现的振动问题,分析造成这种问题的故障原因,同时利用现代维护手段和管理技术,应对这些问题提出相应的解决措施和改善方案,强化核电厂内部对于离心上充泵的管控力度,简历哦更加完善的设备管控与故障诊断体系。
关键词:核电厂;离心上充泵;振动问题;现场故障诊断;解决措施前言随着新能源经济市场的不断成长和发展,各类核电厂开始出现在能源市场中,在短时间内占据了能源市场一部分,而核电厂离心上充泵作为核电厂设备推动运作的主要动力,一旦其出现运作问题,便会造成核电厂运作受到影响,特别是离心上充泵的振动问题,甚至会引发整体设备出现瘫痪,则对于核电厂来说,如何更好的应对离心上充泵振动问题、提升对于设备故障诊断技术水平,是设备维护管理中重要内容之一。
1.核电厂离心上充泵振动问题的现场故障诊断1.1电机球轴承O型圈失效离心上充泵出现振动问题的最常见原因就是电机球轴承O型圈失效问题,一则是因为零件供应商零件生产时,零件设计相关细节和参数不准确,造成O型圈无法安全或者使用,自然无法发挥相关的驱动、减震功能;另一则是O型圈在离心上充泵中被使用过程中,长期与轴承外圈接触,造成O型圈表面的摩擦层被全部磨损,其即无法再控制轴承外圈进行运动,也无法减轻结构振动情况,自然离心上充泵振动问题便显现出来。
1.2结构之间间隙过大结构之间间隙过大主要是指驱动端轴承与两端端盖轴向配合间间隙,造成这种现象的根本原因是技术人员在安装离心上充泵设备时出现错误,没有依据专业安装标准进行操作,而是依据自身技术经验,造成间隙数值与标准数值不符,且因为多数核电厂没有“对口”的维护人员,在后期检测过程中该类问题便会轻易忽略过去,进而造成离心上充泵在运作过程中出现振动问题。
1.3电机底脚间隙不均离心上充泵是支撑核电厂运行的主要动力设备之一,为了保障核电厂中核电设备的稳定、安全运行,离心上充泵设备长期处于高负荷运作状态,则设备内部运作温度偏高,便造成电机底部结构因为受热,自身性质和结构体积开始发生变化,相应的预应力数值也会发生改变,进而出现电机底脚开始随意变形,最后造成离心上充泵出现振动问题。
设备故障诊断技术的应用实例讲授:谷立臣一、前言大庆石化公司腈纶厂纺丝车间有纺丝凝固浴泵二台,属于腈纶厂状态监测的重要B类设备,按设备管理条例,两台工作,一台备用,实行状态监测维修。
由于3号泵停机维修后因故未能修复,根据正常生产需要,正在工作的1号与2号泵必须同时运行,以确保生产正常。
但是,1号泵由于长期工作,其泵前轴承处的振动状态己接近国际标准ISO2372所规定的7.1 mm/s,在短时间内可能超过振动标准。
考虑到该泵虽然振动较高,但一直以来比较稳定,从安全生产上考虑,决定对该机进行故障诊断与状态趋势分析,分析泵是否能在正常工作的基础上,以获取时间修复3号泵,从而不影响生产。
二、故障分析1.对泵的故障状态初步诊断纺丝凝固浴泵主要技术参数:电动机转速1430r/min,频率23.8 Hz,电动机功率75kW,泵前轴承型号6316,后轴承型号T315,如图1所示。
图1被监测泵与电动机示意图2.频谱分析用数据采集器,在凝固浴泵的前轴承处振动最大的垂直方向采集振动数据并进行频谱分析。
通频振幅最大达6.6 mm/s(有效值),在速度谱图中,工频成分的幅值很低,只有0.51 mm/s;幅值高的分量有:72.5 Hz的分量速度幅值2.92 mm/s,117.5 Hz的分量速度幅值2.27 mm/s,175Hz的分量速度幅值2.23 mm/s,测点速度谱图,如图2所示。
图2 振动最大的测点速度谱图根据轴承参数,得到的轴承元件的故障特征频率是:内环:91.93HZ。
外环:73.54HZ。
保持架:91.93HZ。
滚子:49.41HZ。
因为频谱分析的分辨率选的是2.5Hz,所以在谱图中外环的特征频率可能显为72.5Hz或75Hz,速度谱中最大的分量是72.5 Hz的分量,其次是其2、3次潜波。
因此,判断该机强烈振动的主要原因是:轴承产生故障,并且可能是轴承外环产生缺陷。
但是,由于泵的振动一直以来比较稳定,而且振动数值也较小,所以可能轴承的故障还处于初发阶段,故障不是很严重,因此,对泵进行趋势分析。
振动监测故障诊断技术在大型机械设备上的应用探讨发布时间:2022-11-01T03:15:00.139Z 来源:《中国科技信息》2022年第13期作者:王小彦[导读] 随着现代化社会快速发展,对于大型机械设备的应用愈加频繁,大型机械设备的使用可以提高整王小彦92571部队海南三亚 572021摘要:随着现代化社会快速发展,对于大型机械设备的应用愈加频繁,大型机械设备的使用可以提高整体效率。
但是大型机械设备组成构件比较多,在长期使用过程中,受多方面因素影响,容易出现这样那样的故障问题,其中最常见的就是振动故障,振动故障对于大型机械设备的稳定运行有着一定影响。
为了确保大型机械设备运行稳定性,我们可以采用振动监测故障诊断技术,对振动故障进行监测分析,找出具体的故障节点,采取合适的解决措施,在不影响机械设备整体结构的情况下,从而将振动问题解决。
关键词:振动监测;故障诊断技术;大型机械设备大型机械设备具有一定的结构特点,组成构件比较多,不同构件其发挥的功能不同,构件之间相互衔接从而形成一个完整的机械设备结构,大型机械设备都是依赖于这些构件连接。
在大型机械设备运行过程中,会产生一定的振动,当振动频率保持可控范围,设备是可以正常运行的,如果振动幅度过大,就很容易导致机械结构的损坏,从而造成机械故障。
也正是针对于这种问题,需要结合振动监测故障技术进行分析,全面把控,从而保障大型机械设备运行的稳定性。
一、振动信号的识别与获取在大型机械设备的运转中,往往会发生振动,其振动具有一定的特性,大多数情况下,其工作状况的主要特征是由其振动信号来表达,而在机械设备发生故障或异常的情况下,其振幅就会增加。
在机械设备运行期间,不同类型、不同性质、不同部位,所引起的振幅是存在差别的,并依据不同的振动规律特点,可以分析不同的振幅、相位差异和波形形状,还有频率成分和能量分布等。
对于机械设备来说,同一故障,在不同的地方,其振动特性也会有很大的差别。