基于分质分类思想电镀废水预处理

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基于分质分类思想的电镀废水预处理
摘要:电镀废水水质复杂,种类较多,有毒有害物质多,属于
较难处理的一类废水。本文针对项目电镀废水性质,将其分为含氰
废水、含铬废水、前处理有机废水、重金属混排废水及综合废水。
根据废水水质差异,针对性的进行预处理。运行结果表明:预处理
出水的总铬、六价铬、总铜、总氰化物指标分别低于1.0mg/l、
0.2mg/l、0.5mg/l、0.3mg/l,预处理出水水质的重金属及氰化物
指标达到《电镀污染物排放标准》(gb21900-2008),完成了预处理
阶段的处理任务。
关键词:电镀废水 含氰废水 含铬废水 前处理有机废水 重金
属混排废水 综合废水
1.工程概况
广州某电镀厂专门承接各类电镀加工制品,以镀镍、镀铬为主,
生产规模较大。生产中废水主要来自镀件除油清洗、废电镀液以及
冲刷车间及刷洗极板、车间跑冒滴漏等各类废水。每天产生水量约
为550m3/d,根据废水性质,分为含氰废水、含铬废水、前处理有
机废水、重金属混排废水及综合废水。按照不同性质采用不同的预
处理工艺分别进行单独预处理,然后综合预处理,预处理出水经检
测,其中总铬、六价铬、总铜、总氰化物指标达到了《电镀污染物
排放标准》(gb21900-2008),很好的完成了预处理阶段的处理要求,
为后续的处理减轻了负担,实现了对重金属及有毒有害物质的控
制。《电镀污染物排放标准》(gb21900-2008)2.工艺流程
2.1 工艺流程图
2.2 工艺特点
(1)废水分质分类进行处理,避免混合处理,可保证废水处理
效果。
(2)药剂投加采用电磁开关结合气动阀控制,利用探头实时传
递信号至控制系统,控制系统控制电磁开关的启闭,从而控制药剂
的投加,保证投加药剂的准确性。
(3)工艺采用plc电控,管理简单,出水水质稳定。
3.主要构筑物及设备设计参数
(1)综合废水池。钢混结构,尺寸9m×8m×3m,有效容积180m3。
池中设置空气搅拌管网,主要起预曝气和防止池底沉淀的作用。
(2)微电解池。钢混结构,尺寸3m×2.5m×5.5m,有效容积约
40m3。池中设置气搅拌管网,填充铁碳颗粒约6m3。微电解池内发
生氧化还原、絮凝沉淀等各类作用,可以去除污水中多种污染物。
(3)沉淀池。钢混结构,尺寸8×6×3.5m。沉淀池采用斜管沉
淀的方式。
4.工艺调试运行
4.1 含铬废水调试运行
含铬废水首先进入ph调整池,调节ph至2.5~3,然后进入破
铬池,投加na2so3进行还原,将cr6+还原为cr3+,该过程氧化还
原控制orp读数在250mv以下。然后再次调整ph至7.8~8.5,将
cr3+转化为cr(oh)3沉淀,投加pac、pam进行混凝絮凝反应,
最后通过含铬沉淀池进行沉淀,出水排入综合废水池。
4.2 含氰废水调试运行
采用碱性氯化法。含氰废水首先进行ph调整至10~11.5,投加
naclo进行一级破氰,此阶段为不完全氧化阶段,将氰氧化成氰酸
盐,orp电位控制在300~350mv;一级破氰后的水再次进行ph调
整至7~7.5,投加naclo进行二级破氰,此阶段为完全氧化阶段,
将氰酸盐进一步分解为co2和n2,orp电位控制在650mv以上。出
水进入综合废水池。
4.3 前处理有机废水
前处理有机废水含油,进水首先进入隔油池,通过重力隔油,
去除表面浮油。然后进入ph调节池,调整ph至8.0~9.0,再投加
pac、pam进行混凝、絮凝,最后进入前处理斜管沉淀池进行沉淀,
出水排入综合废水池。
4.4 重金属混排废水
由于工艺的复杂交织,电镀厂排水较容易出现一定程度的混排
情况,故专门设置混排废水池,以重金属污染物为主。一般情况下,
该池对来水首先进行ph调整,至ph值8.0~9.0,再投加pac、pam
混凝、絮凝,最后沉淀,出水进入综合废水池。有时候,废水中混
入含铬废水,则调试运行参照含铬废水处理工艺进行;废水中混入
含氰废水,则调试运行参照含氰废水处理工艺进行。
4.5综合废水
综合废水首先进行ph调整,至3~5,然后进入微电解池,进行
各种反应,进一步去除污水中的重金属、氧化性和还原性物质。微
电解出水再进行ph调整,至8.0~9.0,然后投加pac、pam进行混
凝絮凝,最后进入斜管沉淀池。综合段的处理进一步强化了污水中
重金属物质的去除,确保各类重金属物质达标。出水将接入后续处
理工艺中。
4.6 工艺调试运行效果
该套废水处理工艺在当前生产排水水平(约250m3/d)下连续运
行了2个多月,连续72h取样,经检测分析各处理单元处理效率高,
重金属指标均小于《电镀污染物排放标准》(gb21900-2008)。稳定
连续运行阶段出水水质监测结果见表2。
从连续监测的结果来看,经过分质分类预处理,总铬、六价铬、
总铜、总氰化物指标全部达到排放标准,很好的实现了预处理的任
务,为后续处理奠定了基础。
5 技术经济分析
该工程总投资260万元。根据现场运行统计,电耗为0.9元/m3
污水(电价按0.7元/kwh计)。药剂费用约16.5元/m3污水,共计
17.4元/m3污水。药剂费用较高主要是因为前处理废水的水量较大、
酸性很强,ph甚至可达1左右,从而导致碱的使用量明显增大,同
时,由于该电镀厂重金属离子含量较高,水量较大,沉淀重金属消
耗的碱也非常可观。
6 总结
(1)采用分质分类的方式,将电镀废水分成含氰废水、含铬废
水、前处理有机废水、重金属混排废水及综合废水,分别预处理,
避免混杂处理,效果稳定;
(2)各类废水采用相应的方法进行处理,最后综合强化处理,
使出水的重金属指标达到出水标准;
(3)采用化学法为主的预处理,药剂使用量较大,运行费用较
高,但保证了处理效果,仍然具有较好的可行性。