降低洗油消耗的措施
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第4期(总第119期)
煤化No.4 (Total No. 119)
2005年8月Coal Chemical工
IndustAug.2005
降低洗油消耗的措施
高改华
(太钢集团临钢焦化厂,临汾041000)
摘要分析了粗苯蒸馏生产中洗油消耗高的原因,可以通过控制人洗苯塔煤气含氨量、控制新洗油的质
量、回收洗苯塔后煤气带走的油雾、保证人再生器的洗油量稳定、提高再生器底部放渣温度等措施降低洗油消
耗,可供生产企业借鉴。
关挂词粗苯蒸馏洗油消耗
文t编号:1005-9598(2005)-04-0054-03中图分类号:TQ52文献标识码:B
引言
太钢集团临钢焦化厂是通过粗苯蒸馏工艺采用管
式炉加热法富油脱苯生产粗苯,洗油消耗一直偏高,月
均100kg八粗苯以上,成本居高不下,针对此种情况,
我们采取了相应的一系列措施,降低了洗油消耗。
1洗油消耗高的原因
1.1粗笨系统因故障停工时间长、次数多
我厂原采用AS联合洗涤工艺,用汽提水洗涤煤
气中的NH3,再用洗氨后的半富氨水、剩余氨水与贫液
来洗涤煤气中的H多 , HCN,成为富液进入脱酸蒸氨系
统,生产贫液、汽提水。由于后续工序中氨分解硫回
收仪表配置落后,克劳斯炉配风不合适,造成尾气管
道内酸汽与氨汽发生反应,产生堵塞物,使得脱酸蒸
氨系统无法正常生产,汽提水中挥发氨体积浓度高达
0. 5g/L以上,虽然在氨洗涤塔净化段采用软水进一步
净化煤气中的NH3,但人洗苯塔的煤气含NH3自1996
年开工以来一直在0. lg/m3--0. 3 g/ml,
煤气中所含的NH3,H多,HCN等严重超标,煤气冷
凝液进入洗油循环系统后,对粗苯蒸馏系统管道造成
严重腐蚀。1998年热富油管道开始频繁泄漏,被迫停
工检修,不仅使得粗苯产量下降,而且造成洗油损耗。
1.2新洗油存在质f问题 230℃前的馏出量与300℃后的馏出量高、含水
量高等都会导致洗油消耗量过大,而且含水高会影响
粗苯的正常生产,使得粗苯产量降低,还会使富油管
道和脱苯塔压力骤增,造成泄漏。
1.3洗苯塔后煤气夹带走部分洗油
洗苯塔内设置有捕雾器,用来捕集煤气夹带的油
滴,从运行情况来分析,捕集效率并不太理想,观察洗苯
塔出口煤气管道所连接的煤气水封槽退液,每天的退液
量约有0. 5 t,通过采样分析,可知油水比例近1:1o
1.4不能准确控制进再生器的富油It
由于再生器液位计一直无法正常使用,人再生器
的富油量根据再生器底部温度来调节,而再生器底部
温度不仅与人再生器的洗油量有关系,而且与洗油质
量、过热蒸汽温度、流量等关系紧密,过热蒸汽温度越
高,流量越大,再生器底部温度越高,按规定需进的油
量就要加大,而从洗油质量来看,再生量并不需要加
大,由于蒸汽温度、压力不恒定,人管式炉煤气压力波
动造成过热蒸汽温度波动达30 0C,可见,根据再生器
底部温度来调节进油量不准确。
1.5再生器底部放渣温度低
我厂再生器排渣方式为排湿渣,为了防止残渣管
道堵塞,放渣温度为210 0C,化验残渣可知,300℃前
馏出量为7%-10%0
2采取的措施
收稿日期
作者简介2005-03-08
高改华(1969-),女,1993年毕业于武汉钢铁学
院化工系煤化工专业,工程师,现从事焦化生产技术工作。2.1严格控制入洗苯塔煤气含氨f,保证粗苯系统
开工率
鉴于AS联合工艺对于年产90万t以下的焦化2005年8月高改华:降低洗油消耗的措施
厂并不适合(我厂二焦系统年产焦炭47万t),而且
动力分厂建有干法脱硫装置,决定改为水洗氨工艺。
2000年3月,剩余氨水由直接进塔改为进富液槽。挥
发氨蒸氨塔闪蒸室蒸汽喷射器经调试成功投用后,汽
提水挥发氮可保持在0. 05g/L-0. 09g/L。在停用净化
段软水后,人洗苯塔煤气仍然保持在0. 07g/m“以下,
月均为0.04g/mla
自1999年彻底更换热富油管道后,未出现过泄
漏现象,并且随着人炉配煤比的改变,粗苯产量连年
攀升,2002年突破6 300t,为降低洗油消耗奠定了基
础。
2.2严格控制新洗油的质f
每次接收新洗油,都要在化验合格之后,针对新
洗油脱水困难的问题,2002年在新洗油槽壁上沿纵
向开了5个放水口,可以及时脱水,也保持了循环洗
油中含水质量分数不大于0.5%,有利于粗苯蒸馏生
产正常运行。
2.3回收洗苯塔后煤气带走的油雾
为了回收这部分洗油,同时保证洗油含水不超
标,设计制作了油水分离器(图1),从油封槽满流出
的油水混合物进人油水分离器,通过静置分离,水从
上部流出,至水地下放空槽,直到流出洗油时,打开下
部放油口,放空油后关严阀门,洗油含水质量分数小
于0.5%,平均每天可放两槽油,放至油地下放空槽,
定期用液下泵送至新洗油槽,要求操作工每半小时巡
检一次,操作一段时间后,基本上可实现定点排油。洗
苯塔操作温度控制在250C-280C,使油雾尽可能冷凝
成油滴,有利于回收,每月可回收洗油近4t-5to右,洗苯塔阻力不增大,保持在1. 4 kPa左右,通过一
年半的运行效果来看,洗油消耗明显降低,而且洗苯
塔阻力一直稳定在0. 6 kPa-1. 5 kPao
2.5提高再生器底部放渣温度
再生器底部放渣温度越高,所损耗的洗油量越
少,但残渣流动性随之变差,为了找到一个合理的放
渣温度,有关人员进行了实验,将再生器底部放渣温
度分别按2100C ,2200C ,230-C ,2400C操作,取样分
析,并在80 0C -90℃下观察其流动性,结果列于表to
放渣温度确定为2300C o
表1再生器底部放渣温度与残渣300℃前
馏出t及残渣流动性关系
再生器底部残渣3000C
放渣温度/℃前馏出量/%rAfag1'Cl
210 7好
220 3好
230无好
240无较差
3效果对比
2000年一2002年洗油消耗量列于表20
表2
时间
2000年
2001年
2002年2000-2002年洗油消All
年平均值最高月份kg/t粗苯
最低月份
O
n
介
n
UR
}
月了
一b8
0
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lk
ds
lr
八0
自油封槽来的
油水混合物放散 与消耗洗油100kg八粗苯相比,2002年洗油消耗
大幅度降低,最高消耗70kg八粗苯,这主要是因为油
汽换热器内部串漏,停产24h使洗油泄漏无法回收造
成的。
4结论
至粗
1一油水分离器2一油地下放空槽3一水地下放空槽
图1油水分离器工艺流程示意图4.1对洗油消耗起决定性作用的因素是粗苯产量与
新洗油质量,而对粗苯产量起决定性因素的则是粗苯
回收系统的开工率以及选择合适的人炉煤配比和焦
炉操作制度,而新洗油质量是保证洗油消耗的关键之
2.4保证入再生器洗油f稳定
为了保证洗油质量,同时有效降低洗油消耗,人
再生器的洗油根据新洗油、循环洗油质量确定,在
0. 5m3/h-0. 8m3/h之间调节(洗油循环量为50m3/h),
保证循环洗油在230 0C -300℃之间的馏分在92%左4.2从洗苯塔随煤气带走的洗油每月将近4t-5t,
这部分洗油的回收将有效降低洗油消耗。
4.3只有生产平稳,工艺控制正规化、标准化,洗油
消耗才能保持平稳。煤化工2005年第4期56
Countermeasures to Decrease the Consumption of Wash Oil
Gao Gaihua
(Lingang Coking Plant, Taigang Group, Linfen 041000)
The reason of high consumption of wash oil in distillation of crude benzene was analyzed.
Countermeasures can betaken to avoid this problem
rig the quality of the fresh:controlling the
ammonia content inthe coal gas entered The following
in the benzene-
washing tower, controlliwash oil, recovering the oil mist carried over by the coal gas,
ensuring
stable quantity of the wash oil entered in the regenerator, increasing the temperature of slag discharge at the bottom of the
regenerator, etc.
Key words crude benzene, wash oil, coal gas
占匆出刁占刁6刁5冲5刁巴勺3刁3刁巴勺出冲。勺出勺3刁感刁出刁3刁6刁3刁6勺占刁;,刁,命巴切当冲当勺今为6刁,刁。勺勺今今3刁出勺3冲出沟6冲出冲出冲出冲右冲出勺。冲巴冲台冲
(上接第40页)
Effect of Aging on Physicochemical and Coagulation Properties of Coal Gasification Wastewater
Li Shengmin',Zhang Wengi2 and Zhao Renjie3
(1.Harbin Gasification Plant, Yilan 154854;
2. School of Municipal and Environmental Engineering, Harbin Institute of Technology, Harbin 150090;
3. Super-Filtration Chemical Engineering Company, Xi'an 710075)
Abstract The beaker experiments of aging and coagulation treatment of the wastewater on site were introduced. Ex-
perimental data show that the raw wastewater does not produce floc during coagulation, but the娜rig wastewater acts other-
wise. The coagulation effect has relation with the aging time. The optimum time of wastewater aging is 10, 6 and 4 hours
for COD, phenolics and oil removal with the rate of 13%, 11.5% and 62%, respectively. It was suggested that a reactor
with HRT of 10 hours for wastewater aging should be arranged in front of the coagulation process of the pilot test.
Key words coal gasification wastewater, coagulation, pretreatment, aging