低品位钼精矿制取工业钼酸铵试验研究
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Tbtal 123
NO.5 2013 铜 业 工 程
COPPER ENGINEERING 总第123期
2013年第5期
低 像镊糖 髓臻 镲 黢
韩伟 ,秦庆伟
(1.大冶有色设计研究院有限公司,湖北黄石435005;2.武汉科技大学钢铁冶金
及资源利用教育部重点实验室,湖北武汉430081)
摘要:在参考国内外利用钼精矿制取工业钼酸铵试验研究和工业实践基础上,针对湖北某铜矿低品位钼精
矿性质特点,选择焙烧一浸出一净化一沉淀一氨溶工艺,通过小型试验最佳工艺技术条件,试验质量符合
GB3460--2007标准。 关键词:工业钼酸铵;低品位钼精矿;生产工艺;焙烧;氨浸;沉淀
中图分类号:TF841.2文献标识码:A文章编号:1009—3842(2013)05-0001—04
Study on Industrial Ammonium Molybdate Producing、)l,ith Low Grade Molybdnite
HAN Wei ,QIN Qing—wel。 (1.Daye Nonferrous Design and Research Institute Co.Ltd.Huangshi,Hubei 435005,China;2.Key Lab. Ferrous Metal1.&Resources Utilization,Ministry of Education,WUST,Wuhan,Hubei 43008 1,China)
Abstract:Reference to domestic and overseas industrial ammonium molybdate research and based on industrial experimental prac・ tice;according to low grade molybdenum concentrate characteristics.the process of roasting—leaching—purification—deposition—dis— solve was selected.the test product qualitv could reach the GB3460—2007 standard. Key words:industrial ammonium molybdate;low grade molybdenum;production process;masting;leaching;deposition
1 引言
湖北某铜矿含有一定伴生钼矿资源,原矿钼金属
品位在0.020%~0.035%,由于矿石性质复杂,虽经
国内多家科研院所技术攻关,但钼精矿品位不高、选
钼回收率低,属于难选伴生钼矿。现场钼资源综合回
收工艺采用浮选法获得铜钼混合精矿,再经铜钼分离
得到的钼精矿,钼精矿品位较低(Mo含量约在20%
~30%) J。目前工业上主要用标准钼精矿(Mo≥
45%)制取钼酸铵,低品位钼精矿制取钼酸铵尚无成
熟的工艺参数,因此,优化其工艺参数与条件,探索低
成本工艺技术条件,为今后低品位钼精矿的深加工提
供技术支持,对提高矿山企业资源综合利用以及企业
经济效益具有十分重要的意义 J。
2试验物料性质
试验矿样按照一定的取样标准,取自于湖北某 铜矿生产的钼精矿,对采集钼精矿进行烘干、混匀,
并对烘干样进行制样送化验室进行多元素化学分
析。其结果见下表1。从表1可以看出,该矿样钼
含量23.80%,杂质铜铁含量不高,属于低品位钼精
矿(标准钼精矿钼含量≥45%);主要脉石成分为
SiO2、A12O3、CaO、MgO,占总量的43.63%,属于含钙
镁的较高的物料。
表1 原料多元素化学成分分析结果
元素 Mo Cu TFe S P Zn
盒量 丝:苎 :望 : :鱼 :垫 : 元素 SiO2 A12O3 CaO MgO Pb Re
含量/% 24.03 3.57 5.92 10.11 0.0074 0.014
3工艺设计与分析
根据试验钼精矿矿物组成及嵌布特点(目的矿
物与脉石矿物共生密切,嵌布情况复杂,钙镁含量较
高,Mo含量约在20%~30%),且品位远低于标准
收稿日期:2013—07—15 基金项目:中国博士后科学基金项目(20100480885);钢铁冶金及资源利用教育部重点实验室开放基金项目(FMRU201206);湖北省高等学 校青年教师深入企业行动计划项目(XD2010140) 作者简介:韩伟(1973一),男,山东济宁人,高级工程师,主要从事复杂金属的选矿工艺研究与设计以及固体废弃物的综合回收应用研 究。E—mail:han—yanwei@163.corn
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钼精矿(MoI>45%),钼精矿中铼含量较少。采用湿
法氧化法制取钼酸铵成本较高,而氧化焙烧法(即
传统工艺)过程简单、生产消耗少、成本低、设备简
单等优点。在综合对比分析的基础上,本试验研究
选择氨碱联合浸出工艺,试验工艺见图1所示。
氨碱联合浸出工艺主要优势:①与钼焙砂预处
理工艺相比,无设备腐蚀现象;产生废水少,较为环
保;且钼焙砂处理量少,劳动强度低。②与氨浸酸沉
工艺相比,将传统工艺的氨浸优化为氨水和碳酸钠
联合浸出,可有效提高钼的浸出率 。
4试验结果与分析
4.1焙烧
由于试验物料是低品位钼精矿,此外还含有较
多的滑石和方解石。为了使钼精矿更充分的焙烧氧
化,选择MnO:作为氧化剂,为了探索最优的焙烧条
件,本试验考察了焙烧温度、时间及氧化剂对焙烧效
果的影响,采用三因素三水平的正交试验,三因素分
别为:A焙烧时间、B焙烧温度、C氧化剂(MnO )用
量。正交试验条件见表2,试验结果见表3。
表3试验结果与分析 从试验结果及分析可见,各因素对焙烧影响大
小顺序为:温度、氧化剂用量、焙烧时间;适宜的焙烧
工艺参数:焙烧温度700 ̄C,氧化剂用量lOg,焙烧时
间2.5h。
尾渣 (待处理
钼酸铵 图1 低品位钼精矿制取钼酸铵工艺流程图
表2设计正交试验条件
4.2钼焙砂氨碱联合浸出
三氧化钼易溶于碱液中而生成钼酸钠和钼酸铵
溶液,本试验从控制不同的温度、碱过量系数、固液
2 比及反应时间等四个方面,对氨碱浸焙烧样采用四
因素三水平的正交试验,以此来考察它们在焙烧样
碱浸时对钼浸出率的影响。四因素分别为:A一温 韩伟,秦庆伟:低品位钼精矿制取工业钼酸铵试验研究 2013年第5期
因素 A浸出温度/℃ B浸出时间/h c碱过量系数/g D液固比 渣重/g 渣含钼/%浸出率/%
4.3浸出液净化工艺条件探索
4.3.1终点pH值对净化效果的影响
浸出液净化的目的是除去溶液中的cu、Fe等
金属杂质。试验首先配制浸出液密度为1.14—
1.16g/mL的溶液,在搅拌条件下,按(NH ) S溶液
理论量1.05倍缓慢加入,并且在恒温水浴中静置
20~30min,以便金属离子与硫离子充分反应。考察
溶液净化终点pH值变化及净化反应温度对净化效
果的影响,试验结果见表6。由表6可知,随着终点 pH值升高,溶液中cu¨、Fe 含量降低,但终点pH
值超过1O后溶液颜色开始显淡黄色,说明(NH ):S
过量。因此,净化终点pH值控制在8.5~9,即能满
足除杂的要求,而过量的(NH ) s使滤液中存在杂
质离子s卜,对后续作业不利。 表6 pH值变化对净化效果的影响
4.3.2(NH ) S溶液加入量条件试验
加入(NH ):s溶液目的是有效地除去溶液中 的cu、Fe等金属杂质,过量的加入(NH ) S对后续
作业不利,存在杂质离子s ,因而控制加入的
(NH ) S量尤为重要。试验结果见表7。(NH ):s
实际加入量是个波动值,实践中应根据终点pH值
及颜色变化做适当调整。从3—8表得知,随着
(NH ):s加入量增加滤液中cu、Fe离子含量降低,
溶液颜色变浅;当(NH ):S加入量达到理论值1.2
倍以后再继续加入(NH )。S溶液颜色开始偏混,之
后偏黄。也可以观察溶液颜色变化的方法判断
(NH ) S加入是否达到除杂效果,非常直接有效。
(NH ) s溶液呈黄色,过量自然偏黄,因此(NH ):S
加入量控制在理论值的1.1—1.2为宜。
表7 (NH ) S加入量对应溶液颜色变化
试验理沦值(NH4):S实净化滤液中净化滤液中 序号倍数际用量/mL Cu2 含/g.L Fe2 含/g.L
4.3.3净化温度对净化效果的影响
试验取100mL浸出液密度为1.14g/mL,控制
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净化终点pH值在8.5~9之间,到达终点pH值后
静置保温20~30min。考察温度对净化效果的影
响,试验结果见8。从试验结果可知,随着水温升高
滤液中cu、Fe离子含量降低,溶液颜色变浅。温度
低时cu、Fe等金属离子含量较高,cu、Fe等金属离
与s 反应较慢,而存在部分金属离子未能沉淀,残
留在溶液中。综合考虑,净化温度控制在80~85 ̄C
之间为宜。
表8净化温度对净化效果的影响
4.3.4酸沉过程pH值效果的影响
酸沉过程实质是钼酸铵结晶析出的过程,钼酸
铵溶液加热沸腾,使溶液中的部分水分蒸发,氨气挥
发,以减小溶液体积,增加溶液含钼浓度,降低溶液
碱度以提高酸沉淀的产量,在搅拌条件下,控制酸沉
温度在50℃,考察pH值对酸沉过程影响,在酸沉温
度控制在50℃时,随着溶液pH值变小沉淀物形状
出现不同的变化。从试验现象看,pH值1.0时,沉
淀物不成形且产品颜色偏黄,因此,在实践中控制
pH值在1.5—2为宜。酸沉后固液分离后,在沉淀
中加入密度为0.9g/cm。的氨水及适量去离子水并
用搅拌器进行搅拌,逐渐加热至80~90 ̄C,使溶液
密度为1.5—1.6g/cm 时,溶液达到饱和,冷却、结
晶,即可得到成品钼酸铵。
表9 pH值对酸沉效果的影响
4.4最佳工艺条件优化试验与产品检验
根据以上探索性试验研究,确定了最佳工艺条
件:焙烧温度680qC,焙烧时间2.5h,碱过量系数
1.2;反应温度80℃,固液tt3:1,浸出时间3h,氨水
用量60mL/200g焙烧样;净化时,按(NH ):S溶液
理论量1.1倍加人,净化温度控制在80~85 之
间,终点pH值控制在8.5~9;酸沉时溶液密度为
l。4~1.6g/mL,工业浓硝酸调pH值控制在1.5~
2;氨溶温度控制在80~90cIc,用氨水溶解四钼酸铵
至饱合状态。验证结果见表10,在各优化条件下,
低品位钼精矿经过一次浸出,制取钼酸铵的回收率
4 可达85.18%。对制取的钼酸铵进行化验,其含钼
53.56%,杂质含量铜0.0023%,铁0.0032%,最终
产品与GB3460—2007标准比较,三氧化钼和其它
杂质含量均符合标准。
表10最佳条件验证结果
5 结语
(1)通过对低品位钼精矿物料性质分析以及多
元素和焙烧样物相分析,制定了焙烧、浸出、净化及
沉淀工艺等条件,通过试验研究确定了适宜的制取
钼酸铵工艺。