马钢转炉双渣法脱磷工艺生产实践

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冶金动力METALLURGICALPOWER2014年第10期总第176期

综合

马钢转炉双渣法脱磷工艺生产实践

王步更1,汤演波1,李杰2,夏云进2,王国梁2

(1.马鞍山钢铁股份有限公司第三钢轧总厂,安徽马鞍山243000;2.安徽工业大学冶金工程学院,安徽马鞍山243002)

【摘要】主要介绍了马钢第三钢轧总厂70t转炉炼钢双渣法脱磷工艺生产实践,实践结果表明,在脱磷阶段,控制熔渣碱度在1.5~2.0,渣中棕(FeO)含量在10%~15%,一倒温度在1400~1450℃,可以获得较好的脱磷效果;在脱碳阶段,终渣碱度控制在3.8~4.2,棕(FeO)含量控制在20%~25%,出钢温度控制在1650℃以内,脱磷率可达90%以上。采用双渣法工艺后,转炉石灰用量减少约20kg/t钢,钢铁料消耗下降4~6kg/t,具有良好的经济和环境效益。【关键词】转炉;脱磷;双渣法【中图分类号】TF713.3【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2014)10-0084-03

ProductionPracticeofDoubleSlagDephosphorizationProcess

attheConvertersofMasteel

WANGBugeng1,TANGYanbo1,LIJie2,XIAYunjin2,WANGGuoliang2(1.TheNo.3SteelworksofMaanshanIron&SteelCo.,Ltd;2.TheSchoolofMetallurgicalEngineeringofAnhuiUniversityofTechnology,Maanshan243000,China)

【Abstract】Theproductionpracticeofdouble-slagdephosphorizingprocessofthe70t

converteratMasteel’sNo.3steelmakingandrollingworksisintroduced,whichhasshowed

thatgooddephosphorizingeffectcanbeobtainediftheslagbasicityiscontrolledat1.5~2.0,棕(FeO)contentinslagat10%~15%andthefirstturning-downtemperatureat1400~1450℃

duringthedephosphorizingstage,anddephosphorizingratecanreachmorethan90%ifthe

finalslagbasicityiscontrolledat3.8~4.2,棕(FeO)contentfrom20%to25%andsteel

temperaturewithin1650℃duringthedecarbonizationstage.Afteradoptingthedoubleslag

method,limeconsumptionhasbeenreducedbyabout20kgpertonofsteelandironand

steelmaterialconsumptionreducedby4~6kgpertonofsteel,achievinggoodeconomicand

environmentalbenefit.

【Keywords】converter;dephosphorization;doubleslagprocess

对于绝大多数的钢种来说,磷是一种有害元素。

磷容易偏聚在晶界处,从而降低钢的低温韧性,增加

回火脆性敏感性,产生冷脆现象,同时磷还会降低钢

可焊接性能、抗裂纹性能以及不锈钢的抗腐蚀性能

等[1-5]。因此,不同用途的钢对磷含量有着严格的要

求,如优质合金钢、深冲钢、高级别管线钢、低温用

钢、海洋用钢、抗氢致裂纹用钢等钢种往往要求棕(P)小于0.01%甚至0.005%以下[6]。

随着市场及用户对钢材质量的要求日趋苛刻,

转炉承载的任务也日趋加重。为了脱硅、脱磷、脱硫,

传统转炉炼钢工艺过程中,需要加大量石灰而造成大量熔渣,大渣量吹炼往往会带来金属收得率低、熔

剂消耗高、冶炼时间长、粘枪及喷溅现象严重、热量

浪费、炉衬寿命降低等问题。结合马钢第三钢轧总厂

转炉生产实际情况,选择采用双渣法工艺,实现脱磷

目标,从而减少造渣料和钢铁料消耗,降低生产成

本,提高经济效益。1主要原料条件

马钢第三钢轧总厂拥有4座公称容量为70t

的顶底复吹转炉,吹炼氧枪为4孔,底吹供气元件为

6个。转炉冶炼所用铁水主要由一炼铁厂供给,铁水

主要成分及温度如表1所示。由表1可知,入炉铁水84冶金动力METALLURGICALPOWER2014年第10期总第176期

硅含量波动较大,通常为0.30%~0.80%,平均在

0.45%左右,转炉冶炼过程温度有较大富余;铁水中

磷平均在0.18%左右,含量较高,转炉脱磷任务大,

转炉操作的主要难点是脱磷。表1铁水成分与温度

转炉主要渣料技术指标见表2。表2转炉炼钢用主要原料技术指标

2双渣法工艺路线

双渣法工艺即在同一座转炉中,将冶炼时期分

成脱磷和脱碳2个阶段,在第1阶段脱磷,利用转炉

吹炼前期低温的有利条件,快速造渣,实现充分脱

磷,脱磷后倒掉40%~60%脱磷渣(一倒),进入第2

阶段脱碳期,脱碳过程中加入少量渣料以确保少渣

冶炼,出钢后留渣作溅渣护炉用。

马钢三钢轧转炉双渣法工艺路线:转炉留渣+

溅渣护炉+双渣吹炼+控制回磷。

(1)上炉出钢后将炉渣留在转炉内;

(2)采用溅渣护炉技术,降枪后用N2将炉渣溅

至炉衬表面冷却固化;溅渣结束后摇炉,对炉渣固化

加以确认;

(3)装入废钢、铁水,进行第1阶段吹炼,在脱磷

结束后,倒出40%~60%炉渣,一倒时间为开始后

4~6min内;

(4)进行第2阶段吹炼,并加入少量造渣料,进

一步脱磷,吹炼结束后挡渣出钢。3结果分析和讨论

3.1一倒控制对脱磷率的影响

转炉吹炼过程中的脱磷反应是在金属液和熔渣

界面进行的,首先是[P]被氧化成(P2O5),而后与(CaO)

结合生成稳定的磷酸钙,其反应式可表示为[7-8]:

2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe](1)

logKp=40067/T-15.06Kp=a(4CaO·P2O5)a2[P]·a5(FeO)·a4(CaO)(2)

Lp=[%P2O5]/[%P]2=Kp琢5FeO琢4CaO(3)

由上述公式可知,有利于脱磷反应的热力学条件为:高碱度、高(FeO)含量(氧化性)、低温,可见影

响脱磷的主要热力学因素为碱度、渣中FeO含量以

及温度。

一倒脱磷率与熔渣碱度的关系如图1所示,在R<2.0时,随着碱度的增加,脱磷率逐渐升高,当

R>2.0时,脱磷率反而逐渐降低。因为在吹炼初期,

随着碱度的提高,渣中CaO的有效浓度增加,Lp越

大,脱磷率增加;随着碱度R的进一步提高,所需加

入石灰量增加,由于未预热的石灰大量加入,使的初

始形成的液态炉渣冷却,炉渣黏度增大,流动性减

弱,同时在石灰表面形成一层冷凝外壳,石灰溶解受

阻,化渣速度大为降低,脱磷率反而下降。因此,一倒

熔渣碱度R控制在1.5~2.0之间较为合理。

图1一倒脱磷率与熔渣碱度的关系一倒脱磷率与炉渣中FeO含量关系如图2,炉

渣中FeO质量分数增加,有利于脱磷反应向正方向

进行。从脱磷的热力学角度来看,炉渣中FeO含量

越高,炉渣氧化性越强,磷在渣铁间的分配比越大,

脱磷效果越好。但炉渣中的FeO质量分数高到一定

程度后,会稀释炉渣中CaO的浓度,反而不利于脱

磷,而且脱磷渣系中的FeO对炉衬有一定的侵蚀作

用,FeO越高对炉衬侵蚀越严重,同时过高FeO也会

造成铁损失率高。因此一倒熔渣中棕(FeO)应控制在

10%~15%左右较为合理。

图2一倒脱磷率和棕(FeO)的关系项目[C]/%[Si]/%[Mn]/%[P]/%[S]/%温度/℃

范围4.13~5.020.10~1.270.14~0.720.12~0.230.006~0.0501264~1360

平均值4.55

0.45

0.230.180.0221306

冶金石灰CaO/%SiO2/%S/%活性度/mL灼减/%叟85.00燮3.50燮0.060叟250.0燮10.0

轻烧白云石MgO/%CaO/%S/%P/%灼减/%叟30.00叟45.00燮

0.045

燮0.030

燮7.0

一倒熔渣

棕(FeO)

/%一倒熔渣碱度85冶金动力METALLURGICALPOWER2014年第10期总第176期

一倒脱磷率与温度的关系如图3所示,温度T<1425℃时,脱磷率随温度的升高而增加,温度

T>1425℃,脱磷率随温度的升高而降低。脱磷反应

是放热反应,较低的温度有利于脱磷反应的进行,但

炉内温度也要满足渣料熔化的要求,在T<1425℃

时,由于温度低,炉渣未化好、化透,炉渣流动性较

差,难以获得碱度高、流动性好的均匀渣,脱磷的主

要矛盾为动力学条件,温度升高,降低了炉渣的粘

度,加速石灰的熔解,有利于磷从金属向炉渣转移,

因而脱磷率随温度升高而增加,当T>1425℃时,主

要矛盾又转化为热力学条件,温度升高,平衡常数KP值减小,磷的分配比降低,脱磷率也随之降低。炼

钢是一个复杂的综合过程,因此选择合适的温度范

围,才能保证良好脱磷效果,一般一倒温度应控制在

1400~1450℃之间。

图3一倒脱磷率和温度的关系3.2终点控制

3.2.1终渣碱度、棕(FeO)和温度对脱磷率的影响终

渣碱度和炉渣棕(FeO)对终点脱磷率的影响如图4和

图5所示,可以看出,高碱度和高氧化性有利于控制

回磷、提高终点脱磷率,因此终渣碱度应控制在

3.8~4.2左右,棕(FeO)控制在20%~25%之间。由图6可

以看出,脱磷率随终点温度的升高而降低,因此在满

足钢种出钢温度要求的同时,应尽量将出钢温度降

低,当出钢温度控制在1650℃以内时,脱磷率较高。

图4终点脱磷率与熔渣碱度的关系图5终点脱磷率和棕(FeO)的关系

图6终点脱磷率和温度的关系3.2.2一倒脱磷率对终点脱磷率的影响一倒脱

磷率对终点脱磷率的影响如图7所示,一倒脱磷率

越高,终点脱磷率也越高,一倒脱磷程度决定着整个

工艺的脱磷效果,当一倒脱磷率为40%以上时,终

点脱磷率可达90%以上。因此,控制好一倒碱度、氧

化性和温度,提高一倒脱磷率是双渣法工艺的关键

所在。

图7一倒脱磷率和终点脱磷率的关系3.3双渣法工艺的经济效益

双渣法工艺对成本的贡献主要体现在降低造渣

料消耗和金属料消耗两个方面。马钢第三钢轧总厂

转炉采用双渣法工艺后,吨钢石灰加入量减少约20

kg,钢铁料消耗下降4~6kg/t,每年可带来直接经济

效益4000~6000万元,同时还产生资源能源节约、钢

渣等污染物排放减少等环境效益。(下转第90

页)

终渣碱度一倒温度

/℃终点熔渣棕(FeO)/%

终点温度/℃

一倒脱P率/%86