马钢转炉双渣法脱磷工艺生产实践
- 格式:pdf
- 大小:744.17 KB
- 文档页数:4
冶金动力METALLURGICALPOWER2014年第10期总第176期
综合
马钢转炉双渣法脱磷工艺生产实践
王步更1,汤演波1,李杰2,夏云进2,王国梁2
(1.马鞍山钢铁股份有限公司第三钢轧总厂,安徽马鞍山243000;2.安徽工业大学冶金工程学院,安徽马鞍山243002)
【摘要】主要介绍了马钢第三钢轧总厂70t转炉炼钢双渣法脱磷工艺生产实践,实践结果表明,在脱磷阶段,控制熔渣碱度在1.5~2.0,渣中棕(FeO)含量在10%~15%,一倒温度在1400~1450℃,可以获得较好的脱磷效果;在脱碳阶段,终渣碱度控制在3.8~4.2,棕(FeO)含量控制在20%~25%,出钢温度控制在1650℃以内,脱磷率可达90%以上。采用双渣法工艺后,转炉石灰用量减少约20kg/t钢,钢铁料消耗下降4~6kg/t,具有良好的经济和环境效益。【关键词】转炉;脱磷;双渣法【中图分类号】TF713.3【文献标识码】B【文章编号】1006-6764(2014)10-0084-03
ProductionPracticeofDoubleSlagDephosphorizationProcess
attheConvertersofMasteel
WANGBugeng1,TANGYanbo1,LIJie2,XIAYunjin2,WANGGuoliang2(1.TheNo.3SteelworksofMaanshanIron&SteelCo.,Ltd;2.TheSchoolofMetallurgicalEngineeringofAnhuiUniversityofTechnology,Maanshan243000,China)
【Abstract】Theproductionpracticeofdouble-slagdephosphorizingprocessofthe70t
converteratMasteel’sNo.3steelmakingandrollingworksisintroduced,whichhasshowed
thatgooddephosphorizingeffectcanbeobtainediftheslagbasicityiscontrolledat1.5~2.0,棕(FeO)contentinslagat10%~15%andthefirstturning-downtemperatureat1400~1450℃
duringthedephosphorizingstage,anddephosphorizingratecanreachmorethan90%ifthe
finalslagbasicityiscontrolledat3.8~4.2,棕(FeO)contentfrom20%to25%andsteel
temperaturewithin1650℃duringthedecarbonizationstage.Afteradoptingthedoubleslag
method,limeconsumptionhasbeenreducedbyabout20kgpertonofsteelandironand
steelmaterialconsumptionreducedby4~6kgpertonofsteel,achievinggoodeconomicand
environmentalbenefit.
【Keywords】converter;dephosphorization;doubleslagprocess
对于绝大多数的钢种来说,磷是一种有害元素。
磷容易偏聚在晶界处,从而降低钢的低温韧性,增加
回火脆性敏感性,产生冷脆现象,同时磷还会降低钢
可焊接性能、抗裂纹性能以及不锈钢的抗腐蚀性能
等[1-5]。因此,不同用途的钢对磷含量有着严格的要
求,如优质合金钢、深冲钢、高级别管线钢、低温用
钢、海洋用钢、抗氢致裂纹用钢等钢种往往要求棕(P)小于0.01%甚至0.005%以下[6]。
随着市场及用户对钢材质量的要求日趋苛刻,
转炉承载的任务也日趋加重。为了脱硅、脱磷、脱硫,
传统转炉炼钢工艺过程中,需要加大量石灰而造成大量熔渣,大渣量吹炼往往会带来金属收得率低、熔
剂消耗高、冶炼时间长、粘枪及喷溅现象严重、热量
浪费、炉衬寿命降低等问题。结合马钢第三钢轧总厂
转炉生产实际情况,选择采用双渣法工艺,实现脱磷
目标,从而减少造渣料和钢铁料消耗,降低生产成
本,提高经济效益。1主要原料条件
马钢第三钢轧总厂拥有4座公称容量为70t
的顶底复吹转炉,吹炼氧枪为4孔,底吹供气元件为
6个。转炉冶炼所用铁水主要由一炼铁厂供给,铁水
主要成分及温度如表1所示。由表1可知,入炉铁水84冶金动力METALLURGICALPOWER2014年第10期总第176期
硅含量波动较大,通常为0.30%~0.80%,平均在
0.45%左右,转炉冶炼过程温度有较大富余;铁水中
磷平均在0.18%左右,含量较高,转炉脱磷任务大,
转炉操作的主要难点是脱磷。表1铁水成分与温度
转炉主要渣料技术指标见表2。表2转炉炼钢用主要原料技术指标
2双渣法工艺路线
双渣法工艺即在同一座转炉中,将冶炼时期分
成脱磷和脱碳2个阶段,在第1阶段脱磷,利用转炉
吹炼前期低温的有利条件,快速造渣,实现充分脱
磷,脱磷后倒掉40%~60%脱磷渣(一倒),进入第2
阶段脱碳期,脱碳过程中加入少量渣料以确保少渣
冶炼,出钢后留渣作溅渣护炉用。
马钢三钢轧转炉双渣法工艺路线:转炉留渣+
溅渣护炉+双渣吹炼+控制回磷。
(1)上炉出钢后将炉渣留在转炉内;
(2)采用溅渣护炉技术,降枪后用N2将炉渣溅
至炉衬表面冷却固化;溅渣结束后摇炉,对炉渣固化
加以确认;
(3)装入废钢、铁水,进行第1阶段吹炼,在脱磷
结束后,倒出40%~60%炉渣,一倒时间为开始后
4~6min内;
(4)进行第2阶段吹炼,并加入少量造渣料,进
一步脱磷,吹炼结束后挡渣出钢。3结果分析和讨论
3.1一倒控制对脱磷率的影响
转炉吹炼过程中的脱磷反应是在金属液和熔渣
界面进行的,首先是[P]被氧化成(P2O5),而后与(CaO)
结合生成稳定的磷酸钙,其反应式可表示为[7-8]:
2[P]+5(FeO)+4(CaO)=(4CaO·P2O5)+5[Fe](1)
logKp=40067/T-15.06Kp=a(4CaO·P2O5)a2[P]·a5(FeO)·a4(CaO)(2)
Lp=[%P2O5]/[%P]2=Kp琢5FeO琢4CaO(3)
由上述公式可知,有利于脱磷反应的热力学条件为:高碱度、高(FeO)含量(氧化性)、低温,可见影
响脱磷的主要热力学因素为碱度、渣中FeO含量以
及温度。
一倒脱磷率与熔渣碱度的关系如图1所示,在R<2.0时,随着碱度的增加,脱磷率逐渐升高,当
R>2.0时,脱磷率反而逐渐降低。因为在吹炼初期,
随着碱度的提高,渣中CaO的有效浓度增加,Lp越
大,脱磷率增加;随着碱度R的进一步提高,所需加
入石灰量增加,由于未预热的石灰大量加入,使的初
始形成的液态炉渣冷却,炉渣黏度增大,流动性减
弱,同时在石灰表面形成一层冷凝外壳,石灰溶解受
阻,化渣速度大为降低,脱磷率反而下降。因此,一倒
熔渣碱度R控制在1.5~2.0之间较为合理。
图1一倒脱磷率与熔渣碱度的关系一倒脱磷率与炉渣中FeO含量关系如图2,炉
渣中FeO质量分数增加,有利于脱磷反应向正方向
进行。从脱磷的热力学角度来看,炉渣中FeO含量
越高,炉渣氧化性越强,磷在渣铁间的分配比越大,
脱磷效果越好。但炉渣中的FeO质量分数高到一定
程度后,会稀释炉渣中CaO的浓度,反而不利于脱
磷,而且脱磷渣系中的FeO对炉衬有一定的侵蚀作
用,FeO越高对炉衬侵蚀越严重,同时过高FeO也会
造成铁损失率高。因此一倒熔渣中棕(FeO)应控制在
10%~15%左右较为合理。
图2一倒脱磷率和棕(FeO)的关系项目[C]/%[Si]/%[Mn]/%[P]/%[S]/%温度/℃
范围4.13~5.020.10~1.270.14~0.720.12~0.230.006~0.0501264~1360
平均值4.55
0.45
0.230.180.0221306
冶金石灰CaO/%SiO2/%S/%活性度/mL灼减/%叟85.00燮3.50燮0.060叟250.0燮10.0
轻烧白云石MgO/%CaO/%S/%P/%灼减/%叟30.00叟45.00燮
0.045
燮0.030
燮7.0
一倒熔渣
棕(FeO)
/%一倒熔渣碱度85冶金动力METALLURGICALPOWER2014年第10期总第176期
一倒脱磷率与温度的关系如图3所示,温度T<1425℃时,脱磷率随温度的升高而增加,温度
T>1425℃,脱磷率随温度的升高而降低。脱磷反应
是放热反应,较低的温度有利于脱磷反应的进行,但
炉内温度也要满足渣料熔化的要求,在T<1425℃
时,由于温度低,炉渣未化好、化透,炉渣流动性较
差,难以获得碱度高、流动性好的均匀渣,脱磷的主
要矛盾为动力学条件,温度升高,降低了炉渣的粘
度,加速石灰的熔解,有利于磷从金属向炉渣转移,
因而脱磷率随温度升高而增加,当T>1425℃时,主
要矛盾又转化为热力学条件,温度升高,平衡常数KP值减小,磷的分配比降低,脱磷率也随之降低。炼
钢是一个复杂的综合过程,因此选择合适的温度范
围,才能保证良好脱磷效果,一般一倒温度应控制在
1400~1450℃之间。
图3一倒脱磷率和温度的关系3.2终点控制
3.2.1终渣碱度、棕(FeO)和温度对脱磷率的影响终
渣碱度和炉渣棕(FeO)对终点脱磷率的影响如图4和
图5所示,可以看出,高碱度和高氧化性有利于控制
回磷、提高终点脱磷率,因此终渣碱度应控制在
3.8~4.2左右,棕(FeO)控制在20%~25%之间。由图6可
以看出,脱磷率随终点温度的升高而降低,因此在满
足钢种出钢温度要求的同时,应尽量将出钢温度降
低,当出钢温度控制在1650℃以内时,脱磷率较高。
图4终点脱磷率与熔渣碱度的关系图5终点脱磷率和棕(FeO)的关系
图6终点脱磷率和温度的关系3.2.2一倒脱磷率对终点脱磷率的影响一倒脱
磷率对终点脱磷率的影响如图7所示,一倒脱磷率
越高,终点脱磷率也越高,一倒脱磷程度决定着整个
工艺的脱磷效果,当一倒脱磷率为40%以上时,终
点脱磷率可达90%以上。因此,控制好一倒碱度、氧
化性和温度,提高一倒脱磷率是双渣法工艺的关键
所在。
图7一倒脱磷率和终点脱磷率的关系3.3双渣法工艺的经济效益
双渣法工艺对成本的贡献主要体现在降低造渣
料消耗和金属料消耗两个方面。马钢第三钢轧总厂
转炉采用双渣法工艺后,吨钢石灰加入量减少约20
kg,钢铁料消耗下降4~6kg/t,每年可带来直接经济
效益4000~6000万元,同时还产生资源能源节约、钢
渣等污染物排放减少等环境效益。(下转第90
页)
终渣碱度一倒温度
/℃终点熔渣棕(FeO)/%
终点温度/℃
一倒脱P率/%86