板坯粘结漏钢原因与预防措施

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板坯粘结漏钢原因与预防措施

Doi :10.3969/j .issn .l 006-110X .2018.z l .005

板坯粘结漏钢原因与预防措施

孟阳

(天津钢铁集团有限公司炼钢厂,天津300301)

[摘要]天津钢铁集团有限公司3号板坯连铸机短时间内多次发生的漏钢事故,作者通过排除法分析出漏钢 事故类型为粘结性漏钢。重点分析了发生粘结漏钢的原因,并对其他类型的漏钢机理进行简要介绍。针对3号板坯连 铸机的工艺操作和设备精度调整等方面制定了详细的改进措施,实施后,天钢3号板坯连铸机发生漏钢的几率大大降 低,降低了其对生产顺行的影响。

[关键词]漏钢;粘结;工艺;改进;板坯;连铸

Causes and Preventive Measures of Steel B1eed-out by Slab Bonding

MENG Yang

(Steel-making Plant , Tianjin Iron and Steel Group Co ., Ltd . Tianjin 300301, Ch

74$比"8+ In Tianjin Iron and Steel Group Co . Ltd . the bleed-out accident occurred many times in a

short period of t ime on the No .3 slab continuous caster , and the author analyzed that the type of bleed-out accident by the method of exclusion was adhesive bleed -out . The cau

were analyzed , and

the

mechanism

of

other

types

of bleed-out was brie

process operation of No . 3 slab continuous casting machine and the

adjustment

of

equ

the detailed improvement measures were made . After the implementation , the probability of steel bleed-out in the No . 3 slab caster was greatly reduced , and the influence on production was reduced .Ke5

bleed -out , bonding , technology , improvement , slab , continuous casting

o 引言

随着天钢板坯的连铸技术操作水平逐年提高,

漏钢率已经控制的很低。但是在2015年7月底至8 月初的5天时间内,天钢3#板坯连铸机出现两次漏 钢,经过仔细分析和逐一排除法,分析出这两次漏 钢均属于粘结漏钢。漏钢发生于板坯连铸生产环 节,造成设备损坏、产量降低、生产不稳定等严重后 果。本文分析了漏钢的原因,并提出解决漏钢问题 的方法,以预防漏钢事故的发生。

1连铸机基本情况

1.1 天钢炼钢厂3(板坯连铸机主要技术参数

(1)

机型:一机一流直结晶器弧形板坯连铸机, R =8.4m ;

(2) 铸坯断面尺寸:180/200/250mm x 1050"

收稿日期:2018-06-02

作者简介:孟阳(1991一)男,天津人,主要从事板坯连铸工艺技

1600mm ;

(3) 铸坯定尺:一切 6~9.9m ,二切 2"3.3m ;(4) 拉速范围:0.4~1.6m/min ;(5) 引锭杆插入方式:下装式;(6) 结晶器铜板长度:900mm ;

(7) 振动装置:四偏心高频率小振幅振动系统;(8) 中间包容量:35~38t 。2

漏钢种类及原因

漏钢的种类大致可分为3种,开浇漏钢、尾坯 封顶漏钢和浇铸过程中漏钢。

2.1 开F 漏钢

指开浇过程中,不当的操作致使引锭头刚被拉

出结晶器,随机出现漏钢事故。2.2封顶漏钢

当浇注结束时,对尾坯进行尾坯封顶操作,封 顶前熔化的保护渣未捞干净,如二冷强度过大,出 结晶器的板坯收缩过大,使板坯鼓肚且又受到支撑

术管理工作。

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你〈钢铁冶炼〉你 -15 -

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的挤压,造成尾坯有钢水露出而漏钢。2.3 浇注过程中漏钢

浇铸过程中漏钢主要分为卷渣漏钢和粘结漏钢。 2.3.1卷渣漏钢

结晶器内的固态或半融的夹渣物随浇铸钢液 的流动,被弯月面的初生坯壳捕捉到;或者在倒包、 换水口和变速等非稳态浇铸过程中,结晶器壁内渣 条或钢液内上浮的夹杂物卷人钢液,弱化晶界之间 的接合力[1]。当铸坯出结晶器后,在钢水自重和喷 淋水击打作用下,渣子和夹杂物脱落产生漏钢事故。

2.3.2 粘结漏钢

坯壳与结晶器间发生粘结,主要原因是保护渣 液渣没有及时流人铜板与铸坯坯壳之间,液渣流人 不适造成的润滑不良,在钢水静压力的作用下,坯 壳与铜板直接接触发生粘结[2]。铸坯与结晶器间没 有液渣或液渣量少时,铸坯在下拉过程中受到的摩 擦力增大,坯壳薄弱处被拉断的几率增加,内部钢 水补充后形成新的薄坯壳,这一过程反复进行,直 到出结晶器下口时,就会发生漏钢。粘结漏钢机理 如图1所示。

粘结漏钢的坯壳上部在结晶器铜板上发生粘 结,粘结漏钢的特点是表面振痕紊乱,而且振痕深 度较正常铸坯表面的振痕深度浅,有些位置甚至没 有振痕。图2为2015年7月29日漏钢坯壳,图3 为2015年8月2日漏钢坯壳。

图2 2015-07-29漏钢坯壳图

图3 2015-08-02漏钢坯壳图

从以上两图可以看出,两次漏钢坯壳表面的振 痕都比较紊乱,且振痕深度浅,由此可以判断漏钢 类型为粘结漏钢。3

粘结漏钢原因

两次漏钢浇铸的钢种均为中碳钢,分别为

PQ 235B -C /和PQ 235B -1,不存在包晶反应,所以排 除钢水成分导致漏钢。3.1结晶器液面波动

液位波动的主要原因是拉速的变化。通钢量受 控于塞棒的开口度,通过控制塞棒的开口度来适应 拉速的变化。过钢量会随着拉速的变化而变化,随 之影响结晶器内液面的起伏。当检测系统检测到液 面的变化时,会迅速调整过钢量,但这种调整是滞 后的,与实际所需过钢量不一致,从而液面发生波 动,所以恒拉速是连铸的基础。

通过对结晶器液位画面的观察,两次漏钢炉对 应的结晶器液面波动都在规定范围±5mm 内,且前 后未出现变速炉。

3.2浸入式水口插入深度和偏流的影响

在开浇前,水口没有精准对中,水口发生偏流 致使结晶器内钢水活跃性不一,保护渣熔化不均, 液渣流人不均匀,造成粘结。水口插人深度要适中,

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