(109)大唐托电1号机组非停事件调查报告
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川西某电站“8.5”母线故障处理及事件原因分析发表时间:2019-10-12T11:36:07.130Z 来源:《科技新时代》2019年8期作者:王应考[导读] 事件造成的后果,对事件原因进行了分析,提出相对应的防范措施。
(大唐四川发电有限公司新能源分公司,四川成都 610091)摘要:介绍了川西某电站母线故障事件现象、处理过程、事件造成的后果,对事件原因进行了分析,提出相对应的防范措施。
关键词:母线放电故障川西某公司所属电站220KV GIS设备于2006年7月投入运行,该设备系西安西电开关电气有限公司生产。
一、事件前运行状态该电站220kV金定线及220KVⅠ母运行,220KV金定线上网负荷64.8MW;1号机组并网运行,负荷75.4MW;2号机组并网运行,负荷75.1MW;400V厂用系统Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ段分段运行;全厂设备运行正常;站内无检修技改工作。
二、事件现象 2019年08月05日13点15分36秒,电站220kV母线1号保护装置(南瑞RCS-915GA保护装置)、220KV母线2号保护装置(南自WMZ-41B保护装置)同时报B相差动保护动作,保护动作出口,220KV金定线线路开关251、1#主变高压侧201开关、2#主变高压侧202开关跳闸,机组至空转状态。
三、事件经过及处理过程(一)8月5日电站全停后,启动全厂停电应急预案,恢复厂用电。
根据母线保护的动作报告初步判断为GIS室220KV母线B相发生接地故障。
在落实了安全措施后,生产部专业人员会同维护单位人员开展对GIS室进行初步检查判断:1.对GIS室各部位外观进行检查:GIS外壳未发现放电、击穿、烧焦的痕迹;2.对主母线进行了绝缘检测:A、C相对地绝缘为1.4GΩ,B相绝缘为470MΩ。
3.对GIS室各气室进行气体采集,判断故障点:在对母线间隔靠近2#主变侧母线间隔SF6进行采集检查,有明显的臭鸡蛋味,判断故障为母线间隔靠近2#主变侧母线间隔内母线有放电现象。
发电厂事故调查分析报告标准(合集5篇)第一篇:发电厂事故调查分析报告标准事故调查分析报告标准1.主题内容与适应范围本标准规定了国电大寨水力发电厂在发生事故时的调查、分析、报告和管理要求。
本标准适用于国电大寨水力发电厂。
2.引用标准《中国国电集团公司安全生产工作规定》《中国国电集团公司事故调查规程》3.事故调查内容3.1事故调查必须严格执行国家安全生产管理下发的有关法规、。
,安生部要向集团公司报告。
3.5.2特大事故的调查执行国务院《特别重大事故调查程序暂行规定》和《中国国电集团公司事故调查规程》及其他相关规定。
集团公司认定特大设备事故,由集团公司或授权部门组织调查组进行调查,调查组由事故调查单位的领导组织,包括安生部、发电部、检修部或承担设备检修维护的公司与有关专业人员组成。
3.5.3重大设备事故由分公司组织调查组进行调查。
特别严重的事故或涉及到设备制造单位的事故,由集团公司组织或经授权由分公司组织调查。
调查组有厂领导、安生、运行、检修、以及其他有关部门负责人参加。
3.5.3一般设备事故厂领导负责组织,安生、运行、检修以及其他有关部门专业人员参加。
事故报告由安生部负责填写上报。
3.5.4发生事故的当值轮值长(或者班组长),下班后立即组织有关人员讨论,将事故经过及处理情况以书面详细记录上报安生部。
3.5.5事故单位在三日内向厂提交正式书面报告,安生部在事故后五天内向国电集团公司安全生产部和分公司生产经营部呈交事故调查报告。
3.6人身伤亡事故的调查按《国电大寨水力发电厂伤亡事故调查处理标准》第4部分执行。
3.6.1发生人身重伤事故时,按一般事故程序办理,安生部要及时向集团公司、集团公司云南分公司、地方有关部门报告。
3.6.2发生人身轻伤事故时,班组长应立即向所属部门或安生部报告。
第二篇:事故调查分析报告事故调查分析报告(一)一、事故概况12月2日上午8:20分左右,=======有限公司7名工人在杨绿热能供热站7.2米平台除氧器部位动火作业时没有注意到下面平台有易燃品油漆,在动火作业时火星掉进油漆桶致使油漆桶着火,二、事故原因分析1、施工人员陈明建在电焊气割作业之前没有仔细认真对周围作业环境进行检查和清扫,仍然存有可燃物空油漆桶,是造成此起事故的直接原因。
【精品】国内发电厂重特大事故案例汇编(可编辑)电厂事故案例汇编目录大唐集团电厂三起事故的通报 4托克托电厂"1025"事故通报 6关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告 9 华能汕头电厂1999年2号汽轮机高压转子弯曲事故情况通报 11 裕东电厂1机组5轴瓦烧损事故报告 14裕东电厂10282机组 300MW 停机事故的通报 16一起发电厂220kV母线全停事故分析 19宁波北仑港发电厂310电站锅炉爆炸事故分析 20乌石油化热电厂3号汽轮发电机组225特别重大事故详细原因分析 24 秦岭发电厂200MW,5号汽轮发电机组轴系断裂的特大事故分析 26 某电厂电工检修电焊机触电死亡 27湛江电厂64全厂停电及2机烧轴瓦事故通报 28关于2007年3月2日某电厂三号锅炉低水位MFT动作的事故通报 30 某厂4机跳闸事故分析 31大唐韩城发电厂8?3全厂停电事故通报 34托克托电厂816检修高加烫伤事故分析 36沙洲电厂1014电气误操作全厂停电事故通报 39广西来宾B电厂连续发生四起同类设备责任事故 43 郑州热电厂发电机定子接地保护动作跳闸分析 43汉川电厂一次机组断油烧瓦事故的思考 45 大唐洛阳热电公司1?23人身死亡事故的通报 47 华能榆社发电有限责任公司电气运行人员走错间隔违章操作人身死亡事故48王滩发电公司610电气误操作事故分析报告 49 大同二电厂5号机组在小修后启机过程中发生烧瓦恶性事故 532006年10月17日台山发电公司4机汽轮机断油烧瓦事故 55泸州电厂11?15柴油泄漏事件 58监护制不落实工作人员坠落 60安全措施不全电除尘内触电 61检修之前不对号误入间隔触电亡 61安全措施不到位热浪喷出酿群伤 62违章接电源触电把命丧 63制粉系统爆燃作业人员身亡 63违章指挥卸钢管当场砸死卸车人 65安全距离不遵守检修人员被灼伤 66焊接材料不符吊环断裂伤人 66误上带电间隔检修人员烧伤 67炉膛负压反正检修人员摔伤 68擅自进煤斗煤塌致人亡 68高空不系安全带踏空坠落骨折 68临时措施不可靠检修人员把命丧 69起吊大件不放心机上看护出悲剧 70 操作中分神带接地刀合刀闸 71 操作顺序颠倒造成母线停电 73 值班纪律松散误操作机组跳闸 75 强行解除保护造成炉膛爆炸 76 运行强行操作造成炉膛放炮 78 异常情况分析不清锅炉启动中超压80 忘记轴封送汽造成转子弯曲 82 走错位置操作低真空保护跳机 84 擅自解除闭锁带电合接地刀闸 85 漏雨保护误动导致全厂停电 86 更换设备不核对电压互感器爆炸 87 对异常情况麻痹致使发电机烧瓦 88 保护试验无方案机组异步启动 88 甩开电缆不包扎短路机组掉闸 89 停电措施不全引发全厂停电 91 检修无票作业机组断油烧瓦 92 管辖设备不清越位检修酿险 94 大唐集团电厂三起事故的通报1大唐国际北京高井热电厂1?8事故情况一事故经过2005年1月8日全厂6台机组正常运行3发电机容量100MW 带有功85MW19 点57分3发-变组差动保护动作3发-变组103开关励磁开关3500开关3600开关掉闸3kV5段6段备用电源自投正确水压逆止门OPC保护动作维持汽机3000转分炉安全门动作立即检查3发-变组微机保护装置查为运行人员在学习了解3发-变组微机保护A柜保护传动功能时造成发-变组差动保护出口动作立即汇报领导及调度经检查3发-变组系统无异常零压升起正常后经调度同意20点11分将3发电机并网恢复正常二原因分析运行人员吴×在机组正常运行中到3发-变组保护屏处学习了解设备进入3发-变组保护A柜WFB-802模件当查看选项画面时选择了报告报告内容为空白又选择了传动项想查看传动报告按确认健后出现输入密码画面选空码确认后进入了传动保护选择画面随后选择了发-变组差动选项按确认健欲查看其内容结果造成3发-变组微机保护A柜发-变组差动出口动作三暴露问题1没有认真落实集团公司《防止二次人员三误工作管理办法试行》的有关要求没有认真吸取以往的事故教训微机保护装置的安全防范管理不到位2一线员工的行为不规范安全意识淡薄反违章全员控制差错工作不落实 2大唐安徽淮北电厂1?9事故情况一事故经过1月9日1525分3汽轮发电机组N1375-1324-535535在负荷90MW时开始滑停主汽温甲侧535?乙侧540?主汽压甲侧1077MPa主汽压乙侧 1074MPa1717分时负荷20MW主汽温甲侧470?乙侧476?主汽压甲侧214MPa乙侧213MPa机组差胀由12mm 上升至20mm1732分打闸停机在转速降到1700转分时12盖振达114微米转子惰走15分钟后投盘车电流在8612A摆动大轴弯曲250微米1月10日下午1417分盘车电流72A大轴弯曲55微米恢复到原始值后冲转主汽温380?主汽压24MPa再热汽温361?1433分机组升速到1200转分时2轴承盖振超60微米打闸停机惰走19分钟投盘车电流78A大轴弯曲55微米停机后组织分析发现在1月9日滑停过程中17001715有汽温突降86?汽压突降189MPa的现象17081730有中压缸上下温差增大到272?的现象1月12日154分大轴弯曲55微米盘车电流75A恢复到原始值汽温302?主汽压167MPa再热汽温295?中压缸上下温差35?符合启动条件在安徽电科院技术人员指导下冲转当转速升至1140转分时2轴承盖振超50微米打闸停机惰走时间17分钟投盘车电流7880A大轴弯曲50微米二原因初步分析当滑停至4万负荷开旁路时旁路门开度及减温水投入量控制不当造成主汽温度压力骤降膨差增大同时由于三段抽汽压力下降除氧器逆止门不严冷源进入中压缸大唐国际唐山热电公司1?13事故情况一事故前的运行方式新老厂共7台机组运行其中老厂678910机组运行均为50MW机组当时总负荷160MW老厂110kV AB双母线运行母联145开关合入6810机组在A母线79机组在B 母线新厂12机组运行均为300MW机组负荷分别为240MW230MW1机组因2004年10月1日高厂变A分支PT故障后一直无停电机会更换1机组厂用电由老厂A母线所带300MW启备变提供2机组带本身厂用电二事故经过1月13日北京熠邦电力技术有限公司耿××袁××徐××到厂进行电费计量系统改造收尾工作内容为电气主控室及110kV升压站4-9PT5-9PT二次回路压降测试公司电气检修队仪表班四名职工配合工作9时50分运行人员将工作内容为电气主控室及110kV升压站4-9PT5-9PT二次回路压降测试的工作票发出工作负责人为张××13时45分三位同志到现场工作负责人带工作人员到各表盘处交代注意事项后并在现场监护耿××在电气主控室楼梯平台75米处放线袁××在110kV变电站内A母线下方通道处由北向南拉测量线徐××去联系借对讲机约14时24分由于在平台上放线的耿××停止放线进入控制室但没有通知袁××袁××仍在拉线当袁××拉线行至49PT控制箱处时此时放线约35米测量线被绷紧后弹起与104开关AB相放电造成104开关母线侧接地短路14时24分老厂电气主控制室110kV A母线故障110kV 145故障信号发出母差保护动作运行在A母线上的各分路开关及6810机组掉闸老厂负荷降至60MW厂用电全部自投成功110kV A母线故障的同时由老厂接入新厂的启备变掉闸14时24分1机组厂用电全部失去1机组首发发电机断水保护动作机组掉闸1机组掉闸后所带AB两台空压机掉闸又由于2机所带CD两台空压机冷却水系由1机组工业循环水泵提供2机所带两台空压机失去冷却水保护动作掉闸空压机停运后由于两台真空泵入口门均为气动控制阀压缩空气压力降低时自动打开2机组真空迅速下降14时36分机组低真空保护动作机组掉闸事故发生后检查发现104开关A相并联电容及B相瓷瓶轻微烧伤104开关B相喷油104开关AB相油标黑104开关间隔遮栏有电弧烧伤的痕迹108开关B相喷油并且在104开关间隔附近的地面上发现有多段被电弧烧断的测量线根据现场故障现象判断为104开关AB相母线侧对测量线放电短路经查清原因并请示调度同意14时38分老厂用母联145开关向110kV,A母线充电成功14时42分老厂6机组并网14时47分老厂10机组并网19时45分老厂8机组并网23时23分新厂1机组并网23时2分新厂2机组并网三暴露问题通过对这次事故的简要分析暴露出对配合外来人员工作安全防范措施重视不够工作人员存在麻痹思想对作业危险点分析不全面只意识到防止人身触电防止PT二次短路等而未考虑到可能由于其它因素发生不安全现象虽在开工前对工作人员有安全交底并且在现场有专人监护但未明确指出可能由于施放试验线不当会触碰带电设备监护人在工作过程中未充分发挥作用致使该问题未被及时发现和制止关于托电公司"1025"三台机组跳闸事故的通报一事故前后的运行状况二事故经过三原因分析四事故暴露的主要问题五应吸取的教训和采取的措施关于山西神头第二发电厂主蒸汽管道爆裂事故有关情况的报告国家电网公司2006年12月12日山西神头第二发电厂发生一起主蒸汽管道爆裂事故造成二人死亡二人重伤三人轻伤部分设备损坏有关情况报告如下一事故简要经过2006年12月12日9时01分山西神头第二发电厂以下简称神头二电厂 1 机组正常运行负荷500MW炉侧主汽压力1648MPa主汽温度543?机组投AGC运行各项参数正常9时02分1机组汽机房右侧主蒸汽管道突然爆裂爆口处管道钢板飞出在主蒸汽管道上形成面积约为420mm 管道纵向×560mm 管道环向的爆口高温高压蒸汽喷出弥漫整个汽轮机房造成人员伤亡和设备损坏事故共造成7名人员伤亡其中2人事故当天死亡另外2人重伤3人轻伤伤亡人员均为负责汽机车间清扫卫生的朔州涞源电力安装检修公司外委工作人员截至目前2名重伤人员的各项生理指标正常已无生命危险3名轻伤人员已停止用药饮食起居恢复正常发生事故的主蒸汽管道设计为φ420mm×40mm材质为捷克标准17134相当于我国钢号1Crl2WmoV设计额定运行压力为172MPa温度为540?5?1号机组成套设备从原捷克斯洛伐克进口于1992年7月16日移交生产二事故损失和恢复生产情况除人员伤亡外本次事故还造成? 1机组主汽系统部分管道热工控制系统部分元器件化学采样间部分设备厂房部分墙体和门窗损坏直接经济损失包括伤亡人员赔偿治疗费用约30938万元在深入进行事故调查分析的同时山西省电力公司调集各方力量迅速开展事故抢修和恢复生产工作12月l8日和22,23日省公司召集所属有关单位和部门并邀请西安热工院苏州热工院等单位专家参加召开了两次事故抢修专项会议确定管道更换范围和施工方案明确各单位分工排定工期计划经全力抢修神头二电厂l机组已于2007年1月14日恢复运行并网发电截至1月18日机组运行平稳负荷控制在450MW,460MW各项参数和监控指标正常三应急处置事故发生后神头二电厂集控运行人员立即执行机组紧停措施处理得当避免了事故范围进一步扩大锅炉汽机发电机三大主设备没有受到损害山西省电力公司立即启动事故应急预案省公司主管安全生产的副总经理带有关人员于12日中午赶到事故现场了解事故情况组织事故处理和伤员抢救12日晚山西省电力公司召开了党组紧急会议成立了以总经理为组长的事故处理领导组和善后处理恢复生产事故调查三个工作小组并立即开展相关工作国家电网公司抽调专家组成工作小组于13日中午抵达神头二电厂了解事故发生及应急处置有关情况协助山西省电力公司进行事故原因分析事故发生后按照《国家电网公司突发事件信息报告与新闻发布应急预案》的规定山西省电力公司紧急启动新闻应急预案有关人员迅速赶赴事故现场下午l5左右现场危险消除后山西省电力公司派专人带领媒体记者进入事故现场12月13日山西省电力公司向省政府太原电监办和事故发生地朔州市政府安监部门汇报了事故情况并由新闻中心向媒体记者提供了事故情况稿件四事故调查与原因初步分析山西朔州市政府有关部门组成的事故调查组于15日进驻神头二电厂事故调查组分社会调查组技术组资料组三个工作小组山西省电力公司组织有关单位积极配合事故调查组的工作目前事故调查组已完成社会调查和资料收集整理事故技术分析和报告整理工作正在进行此次事故为大容量发电机组主蒸汽管道爆裂管道钢材成块飞出而且呈现直管道环向爆口事故技术原因比较复杂山西电科院对爆管段及飞出的残片做了宏观检查化学成分分析常温和高温短时拉伸试验冲击试验金相组织检查和扫描电镜分析等大量试验分析工作山西省电力公司还特邀了太原理工大学材料学院太原重型机器厂理化检测中心山东电科院西北电科院国网电力建设研究院等单位专家帮助进行技术分析2007年1月5日国家电网公司在北京组织召开专门会议聘请钢铁研究总院的有关专家对山西省电力公司已进行的事故分析工作和初步分析意见进行审核分析与会专家认为山西省电力公司目前进行的失效分析思路正确采用的试验研究方法恰当提出的初步分析意见符合逻辑爆破的主要原因是材料的组织性能不良根据目前已做的试验和技术分析工作神头二电厂1机组主蒸汽管道爆裂事故技术分析初步意见是主蒸汽管道爆裂的主要原因是管道材料组织性能不良并在长期高温运行中进一步劣化在较高应力的作用下因强度不足发生膨胀变形至爆裂与运行操作人为原因和外力因素等均无关为更深入准确地找到管道爆裂原因并为其他非事故管段今后的运行维护检查检测和更换提供科学依据山西省电力公司已委托西安热工研究院对事故管段和残片做进一步的断口试验分析1999年4月12日华能汕头电厂2号机组在大修后的启动过程中因漏掉对高压缸法兰加热左右侧回汽门的检查左侧汽门实际开度很少使高压缸左右法兰温差严重超限监盘又较长时间没有发现造成高压转子大轴弯曲事故造成这起事故的直接原因是运行人员责任心不强严重失职运行管理薄弱与规章制度不健全也是造成事故的重要原因这种因左右法兰加热不均导致高压缸转子弯曲事故近年来还是第一次发生华能国际公司汕头电厂对这起事故的调查处理是严肃认真的及时查明了原因分清了责任为共同吸取事故教训现将华能汕头电厂设备事故调查报告书摘要转发希望各单位认真结合本单位的实际情况加强对职工的职业素养与岗位责任的教育健全规章制度使各项工作规范化制度化同时加强对运行的管理杜绝工作中的不负责任疏忽大意的行为维护各项规章制度的严肃性防止类似事故重复发生设备事故调查报告书摘要一设备规范汽轮机为亚临界一次中间再热单轴三缸三排汽冲动凝汽式汽轮机型号为k一300-1703额定出力为300MW高压缸主汽门前蒸汽压力为162MPa温度540?高压缸排汽压力为388MPa温度333?汽轮机高中压汽缸分缸布置高压缸采用双层缸加隔板套型式蒸汽的流向设计成回流式高中压缸设有法兰和螺栓加热装置高压转子采用整体锻造式结构二事故前工况2汽轮机用中压缸冲转机组的转速为1200转分2机B级检修后第一次启动处中速暖机状态高压缸正在暖缸高压缸法兰及螺栓加热已投入主汽及再热蒸汽温度压力正常各缸体膨胀差胀振动值均在正常范围三事故经过4月11日2机组B级检修结束后经过一系列准备与检查后2机于4月12日15时55分开始冲转15时57分机组冲转至500rmin初步检查无异常16时08分升速至1200rmin中速暖机检查无异常16时15分开启高压缸倒暖电动门高压缸进行暖缸16时18分机长吴X令副值班员庄XX开高压缸法兰加热进汽手动门令巡检员黄开高中压缸法兰加热疏水门操作完后报告了机长16时22分高压缸差胀由16时的232mm上升26lmm机长开启高压缸法兰加热电动门投入高压缸法兰加热1 6时25分发现中压缸下部金属温度高于上部金属温度55?机长安排人就地检查中压缸及本体疏水门无异常经分析认为温度测点有问题联系热工处理17时13分热工人员将测点处理完毕此时中压缸上下缸温度恢复正常17时27分投中压缸法兰加热装置17时57分主值余在盘上发现2机2瓦水平振动及大轴偏心率增大报告值长13时02分经就地人员测量2瓦振动达140μm就地明显异音2机手动打闸破坏真空停机18时08分2机转速到零投盘车此时转子偏心率超出500μm指示到头2机停炉汽机闷缸电动盘车连续运行18时18分至24分转子偏心率降至4070μm后又逐渐增大到300μm并趋向稳定电动盘车继续运行在13日的生产碰头会上经过讨论决定鉴于14小时的电动盘车后转子偏心率没有减少改电动盘车为手动盘车180度方法进行转子调直并认为高压转子如果是弹性变形可利用高压缸上下温差对转子的径向温差逐渐减少使转子热弯曲消除经讨论还决定加装监视仪表并有专人监视下运行13日12时40分起到18时30分三次手动盘车待转子偏心率下降后改投电动盘车转子偏心率升高并居高不下在300μm左右15日19时20分高压缸温度达145?停止盘车开始做揭缸检查工作四设备损失情况1转子弯曲最大部位在高压缸喷嘴和平衡汽封处最大弯曲值044mm 2平衡汽封磨损严重磨损量约12mm磨损部位在下部左侧高压后汽封的下部左侧磨损约030mm 高压第678级隔板阻汽片下部左侧磨损约080-1mm第910级阻汽片下部左侧磨损约040-060mm第l23级阻汽片下部左侧容损约060--080mm第45阻汽片下部左侧有少量磨损3高压缸后油挡下部左侧和上部左侧局部钨金磨损严重钨金回油槽磨去一半约10mm高压缸前油挡钨金齿左侧磨去035mm铜齿磨去约045mm 五事故发生扩大的原因4月12日16时18分运行人员在操作2汽机高压缸法兰加热系统的过程中漏掉了对高压缸法兰加热左右两侧回汽门的操作或检查使得高压缸左侧法兰加热回汽门开度很小右侧法兰加热回汽门全开当16时22分机长开启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后从16时27分起高压缸左右两侧的法兰的温差开始增大56分时达100? 左侧法兰金属温度为15043?右侧为25045? 在高压缸左右温差大的期间运行监盘人员没有及时发现因而造成高压缸缸体膨胀不均转子偏心率增加高压缸内动静摩擦轴承油挡磨损高压转子弯曲六事故暴露的问题1部分运行人员工作失职责任心不强2机大修后运行人员未对系统进行启动前的全面检查机长在下令投入高压缸法兰加热系统时考虑不全面下令不准确没有要求操作人对高压缸法兰加热系统中的阀门的状态进行细致的核查在2机上监盘的机长主副值班员监视机组的主要运行状态不认真2机高压缸左右两侧法兰温差增大及转子偏心率增大达38分钟没有发现值长对机组启动过程中的重要参数跟踪监视不到位掌握机组的运行工况不全面2运行部在技术管理上存在漏洞投产已两年运行规程还不够完善现场没有正式的《机组启动前各系统检查卡》和《启动期间专用记录表已有的《整组启动操作卡》可操作性差3运行部贯彻落实五项重点反措不及时不得力结合现场实际制订和执行重点反措的实施细则落实不到位4参加机组大修后启动的运行行政技术管理人员未能很好地履行对运行人员执行运行规程状态的监督和技术把关的职责没有及时发现汽机重要参数严重超限的重大问题5电厂领导对各级安全生产责任制落实不力对有关规章制度规程的建立健全检查督促力度不够对运行管理要求不严对上级下达的反措没有认真研究贯彻落实七事故责任及处理情况此次事故是由于运行人员操作检查不到位监视运行参数不认真工作责任心不强造成的设备损坏事故1机长吴在下令操作2汽轮机高压缸法兰加热系统时操作命令不明确不全面漏掉了高压缸法兰加热系统中的手动回汽门同时他在开启高压缸法兰加热电动门投入法兰加热后没有对法兰左右两侧的温度进行全过程的跟踪监视和调整也没有向监盘人员作出交代对此次事水负有主要责任 2值班员余监盘不认真没有及时发现高压缸法兰左右温差及转子偏心率增大等事故象征工作责任心不强对此次事故负有重要责任3汽机运行专工田对运行技术监督管理不力贯彻五项重点反措不得力不及时未能及时编写汽机启动前各系统检查卡》和《启动期间专用记录表》在2机大修后启动过程中跟踪监督和技术指导不到位对此次事故负有重要责任 4副值庄在监盘时不认真没有监视高压缸法兰左右两侧的温度及转子偏心率等运行参数对此次事故负有重要责任5值长张在2机组大修后启机操作过程中没有要求本值人员用典型操作卡操作对高压缸法兰加热的操作没有实行有力的监管对2机值班员监盘不认真没有及时纠正掌握2机组运行工况不全面对此次事故负有重要责任6运行部主任王同时还是2机组大修调试组组长副主任童XX对运行人员管理不严贯彻落实规程制度和安全措施不力落实各岗位安全责任不到位现场监督指导不够对此次事故负有一定责任7生产副厂长张分管运行部对运行管理工作要求不严贯彻落实五项重点反措布置后检查落实不够对此次事故负有直接领导责任8生产副厂长李作为2机组大修总指挥对此次事故负有领导责任厂长郑作为全厂安全第一责任者对此次事故负有领导责任七防止事故的对策1立即组织运行人员针对此次事故找出存在的问题举一反三吸取教训要求每个运行职工写出对412事故的认识和感受2运行部立即组织编写《机组启动前系统检查卡》《启动期间专用记录表》完善细化汽机运行规程及《机组启动典型启动操作票》3运行部要根据汽轮机制造厂的规定制定机组在各种状态下的典型启动曲线停机曲线和惰走曲线4对照总公司提出的五项重点反措运行检修燃料生产行政部保卫要进一步制定完善的实施细则。
电厂#1机88T K-2电机故障事件分析报告1、事件经过(1)12月29日0:18时,#1机在停机过程中转速在72%时,运行丙值值班员反映,机头控制室照明灯突然一闪,后发现88TK-2故障红灯亮。
经报值长到现场一起查该电机的B相保险熔断,复归热偶、更换保险后启动,即再次出现故障红灯亮,后查A、B二相熔断,经摇测电机三相对地绝缘均为0。
(2)当时检修电气分部在厂内进行消缺工作的人员接到值长通知后即到#1机现场检查,打开风机罩壳用手盘电机不动,打开接线盒闻到一股烧焦味,确认电机烧坏。
后经燃机检修配合更换了一台国产电机,并测量新电机绝缘大于500兆欧,合格、可投用,此时已经6:30时左右。
(3)检修在新电机试运前的检查中:发现开关的A、B相保险熔断,更换保险后将88TK-2电源开关抽屉插入时听到有放电声,立即拔出抽屉,检查保险完好,抽屉插头上有明显电弧灼伤痕,后进行打磨修复处理后,再次插入抽屉时无放电声,但热继电器出现过热、冒烟。
(4)检修再次拉出电源开关抽屉,检查发现接触器A、B触头粘死,后将其撬开、并作了原状下的打磨修复处理。
接着送电试转,启动约2秒后,电流回到530A左右,约8秒后,电流降到450A左右,热继电器动作(原整定刻度为83A)。
将88TK-1抽屉换到88TK-2来试验正常,三相电流平衡(78A、热偶整定刻度为90A)。
仍然换回88TK-2抽屉,同时将热偶整定刻度调至90A后再试,热偶仍然动作,接着又把热偶调到95A后再试,热偶还是动作。
(5)热偶动作后需要时间冷却,检修认为只要能躲过启动电流即能正常运行,为了不影响负荷,建议短接热偶后先运行,经请示相关领导同意短接热偶。
检修完成短接,并口头答复88TK-2不用试运、直接随机启动。
8:46运行发启动令开机,机组点火投入88TK,运行人员随后即发现88TK-2电源开关柜冒烟,立即停机、并断开88TK-2电源开关。
(6)拉出88TK-2抽屉检查发现接触器B相触头有烧伤痕迹,热继电器有焦臭味,抽屉插头B相也有带负载拔插烧伤痕迹,为了安全即将接触器、热继电器进行了更换。