宇通零部件厂科林空调总装车间现场改善
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品质精益改善案例
嘿,朋友们!今天我要给你们讲讲一个超棒的品质精益改善案例!
咱就说有这么一家汽车制造工厂,之前那生产线上时不时就出点小毛病。
比如呀,有个工人老张总是抱怨:“哎呀,这零件安装起来咋这么费劲呢!”这可不行啊,生产效率上不去,质量也让人揪心。
(这里通过老张的抱怨体现出之前的问题)
于是呢,工厂的管理团队就决定搞一次大变革。
他们把大家召集起来,说:“咱得想办法改进啊,不然这可咋整!”(通过这句话展现管理团队的决心和对现状的思考)大家都积极响应。
他们从每个细节入手,就像给病人做全面检查一样。
比如说,调整了生产流程,让各个环节衔接得更顺畅,不再像之前那样磕磕绊绊。
这就好比是给一条路修得更平坦宽敞,车子开起来那叫一个爽!(用修路来类比流程调整带来的顺畅)
然后呢,还加强了对零件的质量检测。
每个零件都得过好几道关,力求做到完美无瑕。
这就跟挑选精兵强将一样,得是最棒的才能上战场!(用挑选精兵强将来隐喻对零件质量的严格把控)
经过一段时间的努力,哇塞,效果那叫一个明显!生产线上的问题大大减少,产量提高了,质量也蹭蹭往上涨。
工人们都高兴坏了,老张也不再抱怨啦,反而笑着说:“嘿,现在干起活来可带劲了!”
你们说,这品质精益改善是不是太厉害啦?这就是一个活生生的例子,告诉我们只要用心去做,没有什么是不能改变的!品质精益改善,真的能带来巨大的好处,咱都得重视起来,好好去实践啊!。
“精益·节约”在行动——焊装车间改善永不停步
导读:“对人和环境友好,生产高品质车身的柔性计划顺序焊装生产线”是焊装车间的愿景,焊装全员不断审视当前工作,持续改善工艺,将“精益·节约”的精神与行动结合,谱写出一曲曲改善赞歌。
自昂克赛拉量产以来,焊装车间持续关注市场和用户对车辆在使用、操控等方面的反馈,力求在工艺上精益求精。
自2016年1月以来,昂克赛拉右前门与翼子板下端段差问题频发不断,严重影响顾客产品审核(FCPA)分值及FTT指标,车辆批量下线返修,周转过程中碰划伤的风险增加,同时浪费了大量的返修工时和成本。
对此,焊装车间立即成立工作组展开讨论,研究对策。
通过系统周密的调查,结合大量数据,按照6 sigma的问题改善流程和思路,工作组从焊装生产各环节一直到总装完成车的工艺过程逐一进行详细分析,对过程中涉及的5M1E(人、机、料、法、环、测)相关要素一个都不放过。
通过工作组全体成员的共同努力,终于找出了导致翼子板安装后段出右前门,从而发生批量右前门下端段入翼子板的两个关键因素:
一、左侧围分线夹具精度偏移引起的右翼子板下端安装孔超差;二、车身从焊装调整完成到总装零件装配后的工程间变化,变化量达0.3mm-0.8mm。
关键因素找到了,工作组立即对问题的发生源进行追溯,经过反复验证,最终通过侧围夹具改善及门总成尺寸的优化,解决了批量右侧前门与翼子板段差问题的发生,实现了该款车型此问题的发生率控制在0.5%以内,同时,每年能为公司节约返修成本约3.5万元。
焊装车间昂克赛拉右侧前门与翼子板配合精度提升的案例,充分印证了公司“305010”活动所倡导的“精益·节约”精神。
责任由心而发,改善永不止步,焊装全员将以实际行动,将改善进行到底。
精益现场改善案例
精益现场改善是一种基于精益生产理念的改善方法,旨在通过减小浪费、提高生产效率和品质,从而提高企业的竞争力。
下面是一个关于如何精益现场改善的案例:
某汽车零部件制造公司的生产线在生产过程中出现了很多浪费,如零部件运输过程中长时间的等待、物料的过度处理、无价值的运动等。
这些问题导致了生产效率低下、品质不稳定和成本增加。
为了解决这些问题,该公司采取了精益现场改善的方法。
首先,该公司进行了价值流分析,明确了产品从原材料到最终成品的生产流程,并找出了其中的浪费。
他们发现,运输、等待和处理环节占据了大部分的时间和资源,因此决定从这些环节入手进行改善。
接下来,他们采用了一系列的精益工具和方法,如Kanban系统、5S整理、单点设备保养等。
通过Kanban系统,他们建立
了一个可视化的物料运输系统,能够准确地控制物料的数量和运输时间。
通过5S整理,他们将工作区域做了优化,保持了
一定的整洁度和有序性,减少了运动浪费。
通过单点设备保养,他们定期对设备进行保养和维修,减少了因设备故障而停工的时间。
改善后,该公司的生产线的效率得到了明显提高,产品的品质也得到了保证。
运输时间和等待时间明显减少,减少了人员的
浪费和资源的浪费。
整个改善过程中,该公司注重对员工的培训和参与,使他们对改善目标和方法有了更好的理解并积极参与其中。
通过精益现场改善,该公司成功地解决了生产线上存在的问题,提高了生产效率和产品品质,降低了成本,提升了企业的竞争力。
73总装一部二车间提高作业效率改善现状:3P21P4105EQA车型的室前空调固定夹孔为6mm但车身固定母却是8mm的孔,在夹固时需进行备母,每台车增加45秒钟的作业时间,导致操作工拉线。
措施:将车身固定母改为6mm的。
效果:可直接用扳机进行紧固,每台车节约45秒钟的作业时间。
74总装一部二车间零部件组件供货提高作业效率改善现状:图号为:F5815119X0062的空滤器支架与图号为:F5815119X0060的空滤器是由操作工自己组件后再进行装配,每台车的组件时间为35秒钟。
措施:由厂家直接组件供货。
效果:每台车可直接节约35秒钟的作业时间,有效地提高了作业效率。
75总装一部二车间消除暖风水管打折改善现状:3P69AP4102BA车型所用的暖风水管,1B178811X00041连接困难且连接后出现打折现象。
措施:将此车型的暖风水管改为:T5201350X16011图好的。
效果:连接方便且消除打折现象。
76总装一部二车间消除力臂与空调干涉改善现状:3P21P4105EQA车型的前翻力臂右侧在安装时与空调干涉无法安装。
措施:将该车型的空调支架向右移动3-4mm。
效果:消除干涉提高装配效率。
77总装一部时代线1282厂家管束打折改善现状:3P90P4105ZA车型图号为F582035600110厂家1282的管束连右纵梁一气管过长打折严重。
措施:将气管缩短3-5公分消除气管打折。
效果:提高整车质量。
78总装一部时代线3P73P4102车型暖风水管与发电机干涉改善现状:3P73P4102车型暖风水管与发电机干涉易摩破,存在质量隐患。
措施:用扎带将暖风水管扎固在中冷气管上,防止水管摩破消除质量隐患。
效果:消除了干涉现象,提高整车质量。
79总装一部时代线挡泥板组装供货降低成本改善现状:3P90P4108ZA车型挡泥板操作工要先与支架组装,在装配到车架上,费时费力。
措施:由厂家将挡泥板与支架组装供货,可节省作业时间30秒左右。
发动机车间改善案例发动机车间改善案例:从质量控制到效率提升一、案例背景某发动机制造公司,在生产过程中遇到了质量问题,导致产品退货率居高不下,严重影响了公司的经济效益。
为了解决这一问题,公司决定对发动机车间进行全面改善。
二、改善措施1. 质量管理体系的完善公司对发动机车间的质量管理体系进行了重新梳理和完善,明确了各岗位的职责和工作流程,确保每个环节都有专人负责,避免了责任推诿的情况发生。
同时,加强了对供应商的管理,确保原材料的质量稳定可靠。
2. 设备升级改造为了提高生产效率和产品质量,公司对发动机车间的设备进行了升级改造。
引入了先进的加工中心和检测设备,实现了自动化、智能化的生产方式,大大提高了生产效率和产品质量。
3. 员工培训与激励机制公司加强了对员工的培训和激励机制,通过定期的技能培训和考核,提高员工的技能水平和质量意识。
同时,设立了员工奖励制度,鼓励员工积极参与到质量改进和效率提升的活动中来。
4. 环境控制与安全防护公司加强了对发动机车间的环境控制和安全防护工作,确保车间内的温度、湿度、清洁度等符合生产要求。
同时,加强了对设备的维护保养和安全检查,确保生产过程中的安全无事故。
三、效果评估经过一段时间的努力,发动机车间的质量得到了显著提升,退货率大幅下降。
同时,生产效率和产能也有了明显提高。
具体来说,退货率下降了30%,生产效率提高了25%,产能提升了20%。
此外,员工的技能水平和质量意识也有了显著提高,为公司的可持续发展奠定了坚实基础。
四、总结与展望通过本次改善活动,发动机车间取得了显著的成果。
未来,公司将继续加强质量管理体系的建设和完善,不断引进新技术、新设备,提高生产效率和产品质量。
同时,加强与供应商的合作与沟通,共同推动产业链的优化升级。
最终实现公司的长期发展目标:成为全球领先的发动机制造企业。
生产车间现场6S改进措施
1. 整理(Seiri)
- 分类工具和材料:将工具和材料分类存放,确保易于辨识和获取。
- 清理无用物品:清除生产车间中无用的物品,避免堆积和浪费空间。
- 标识:对所有物品进行标识,确保一目了然,减少混乱。
2. 整顿(Seiton)
- 建立良好的工作流程:通过优化工作流程,减少浪费和不必要的动作。
- 规划存储区域:将物品放置在易于取用的存储区域,减少搜索时间并提高效率。
- 标记位置:对存储区域进行标记,确保物品归位有序,避免混乱。
3. 清扫(Seiso)
- 定期清洁:确保生产车间定期进行清洁,包括机器设备,工
作台和地板。
- 引入清洁标准:制定清洁标准,并确保所有员工参与保持清洁。
4. 清楚(Seiketsu)
- 建立清晰的标准作业程序(SOP):确保所有员工遵循相同
的工作流程和标准。
- 持续改进:鼓励员工提出改进建议,并定期评估和更新SOP。
- 培训和教育:为员工提供必要的培训和教育,以确保他们理
解并遵守相关标准和程序。
5. 整合(Shitsuke)
- 建立良好的工作惯和文化:鼓励员工养成良好的工作惯,如
及时整理、保持清洁等。
- 常规审核和反馈:定期进行审核,及时发现问题并给予反馈
和指导。
为了成功地实施这些6S改进措施,建议在整个生产车间建立一个6S团队,负责推动和监督这些改进措施的实施。
此外,与员工分享改进目标和激励他们积极参与也是非常重要的。
通过实施上述措施,我们将能够改进生产车间现场的组织和效率,提高工作质量和生产绩效。
改进车间工作的意见和建议总结改进车间工作的意见和建议总结在现代制造业中,车间工作是至关重要的一环。
通过对车间工作进行不断的改进,可以提高生产效率、降低生产成本、改善产品质量以及员工满意度。
本文将从不同的角度探讨如何改进车间工作,并提出一些建议和意见。
一、管理和组织1. 设立清晰的目标和指标:车间工作需要有明确的目标和指标,以便员工和管理层都能明确工作的重点和要求。
这样可以提高团队的凝聚力和工作效率。
2. 强调团队合作:车间工作需要各个部门和岗位之间的紧密合作。
通过激励和培养团队合作精神,可以提高工作效率和质量。
3. 建立有效的沟通机制:车间工作中,沟通是非常重要的。
通过建立有效的沟通机制,可以确保信息的流通和理解,减少工作中的误解和问题。
4. 提供培训和发展机会:为车间工作人员提供培训和发展机会,可以提高员工的技能水平,促进个人成长和团队进步。
二、工艺和流程1. 优化工艺流程:通过对工艺流程进行分析和改进,可以提高生产效率和产品质量。
优化工艺流程可以包括简化流程、减少浪费、合理安排作业顺序等。
2. 引入先进的技术和设备:利用先进的技术和设备可以提高生产效率、降低生产成本,并且提高产品的质量。
需要根据实际情况选择适合车间工作的技术和设备。
3. 强调质量控制:质量控制是车间工作中不可或缺的一环。
通过建立完善的质量控制体系,包括检测和纠正措施,可以保证产品的合格率和客户满意度。
4. 鼓励创新和改进:车间工作需要不断创新和改进。
鼓励员工提出改进意见和创新思路,可以激发团队的创造力和进取精神。
三、人力资源管理1. 优化人员配置:根据工作任务和需求,合理配置人员,确保每个岗位都有合适的人员,并且保持适度的人员流动,避免过度拥挤或人员不足的情况。
2. 建立激励机制:通过激励机制可以增强员工的工作动力和积极性。
可以采用奖励制度、晋升机制、培训机会等方式激励员工。
3. 关注员工福利和安全:车间工作需要关注员工的福利和安全。
一、前言随着我国经济的快速发展,企业之间的竞争日益激烈,车间作为企业生产的核心环节,其生产效率、产品质量、安全生产等方面的重要性不言而喻。
近年来,我公司在车间改善创新方面取得了显著成果,现将总结如下。
二、车间改善创新措施1. 优化生产流程针对原有生产流程中存在的问题,我们通过现场调研、数据分析等方法,对生产流程进行优化。
首先,简化生产环节,减少不必要的工序,降低生产成本;其次,提高设备利用率,合理安排生产计划,确保生产进度;最后,加强人员培训,提高员工操作技能,确保生产质量。
2. 引进先进设备为了提高生产效率,降低劳动强度,我公司引进了一批先进的生产设备。
这些设备具有自动化程度高、稳定性好、操作简便等特点,有效提高了生产效率,降低了生产成本。
3. 实施精益生产我们积极推行精益生产理念,通过5S、看板管理等方法,对车间进行整顿和优化。
通过整理、整顿、清扫、清洁、素养等五个步骤,使车间环境整洁、有序,提高了员工的工作效率。
4. 加强安全管理为确保生产安全,我们加大了安全投入,完善了安全设施。
同时,加强安全教育培训,提高员工的安全意识,确保生产过程安全、有序。
5. 落实绩效考核为了激发员工的工作积极性,我们建立了绩效考核制度。
通过对生产效率、产品质量、安全生产等方面的考核,激励员工不断提高自身素质,为企业创造更多价值。
三、车间改善创新成果1. 生产效率提高20%以上通过优化生产流程、引进先进设备等措施,我公司车间生产效率提高了20%以上,为企业创造了更多经济效益。
2. 产品质量稳定提升在车间改善创新过程中,我们注重产品质量的提升。
通过优化生产工艺、加强质量控制等措施,产品质量得到了稳定提升,客户满意度不断提高。
3. 安全生产形势持续稳定通过加强安全管理、落实安全教育培训等措施,我公司车间安全生产形势持续稳定,未发生重大安全事故。
4. 员工素质得到提升在车间改善创新过程中,我们注重员工培训,提高员工素质。