长庆油田采气三厂年产天然气突破50亿方
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苏里格气田苏147水平井整体开发区开发效果评价陈帅;白自龙;罗大龙;邹丽蓉;张波;曹立山;苏文杰;陈晓春【摘要】苏里格气田西区为宽缓西倾单斜构造,主力气层为下二叠统山西组山1段至中二叠统下石盒子组盒8段,埋藏深度约为3 250 m~3 700 m左右,厚度大致在80 m~120 m,划分为盒8 上 1、盒8上2、盒8下,和盒8下2四个小层,储层为河流相沉积的砂岩,孔隙度在9.4%,渗透率在0.89 mD,为低孔、低渗气藏储层;山1段紧邻盒8段,厚度在40 m~60 m,物性比盒8差,为低孔、低渗气藏储层.整体气藏分布受构造影响不明显,主要受砂岩的平面展布和储集物性变化所控制,属于低渗透、低压、低丰度的“三低”砂岩岩性气藏.要想提高气井单井产量,利用水平井来沟通多个孤立的有效砂体是一种行之有效的方法,通过建立苏147水平井整体开发区,来提高单井产量和采收率,使其在苏里格气田得到推广应用.【期刊名称】《石油化工应用》【年(卷),期】2015(034)001【总页数】3页(P52-53,68)【关键词】苏147;水平井;整体开发;岩性气藏;效果【作者】陈帅;白自龙;罗大龙;邹丽蓉;张波;曹立山;苏文杰;陈晓春【作者单位】中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300;中国石油长庆油田分公司第三采气厂,内蒙古乌审旗017300【正文语种】中文【中图分类】TE377鄂尔多斯盆地位于中国中部地区,是一个多构造体系、多旋回演化、多沉积类型的大型沉积盆地,横跨陕、甘、宁、蒙、晋5省区,是中国内陆第二大沉积盆地,面积约25×104km2。
苏里格气田井场工艺技术探讨X李 超,付文婷,杨 光,张凤喜,刘银春(西安长庆科技工程有限责任公司,陕西西安 710018) 摘 要:在地面工程建设领域,具有“低渗、低压、低丰度”特点气田的井场工艺一直是天然气开发工作的研究重点。
苏里格气田为国内典型的低渗、低压、低丰度气田,自2006年进入规模开发以来,从气田气井压力、地面管网优化等方面出发进行不断的研究,创新形成了苏里格气田井场工艺技术,具体包括井下节流工艺技术、湿气带液计量技术、高低压紧急关断技术、数据远传技术及相应的井场配套技术。
本文以苏里格气田井场工艺为例,对低渗低压低丰度气田的井场工艺技术进行了研究探讨,旨在气田井场工艺技术领域起到一定的指导和借鉴意义。
关键词:苏里格气田;井场;工艺技术;井下节流;带液计量;紧急关断;数据远传 中图分类号:T E371 文献标识码:A 文章编号:1006—7981(2012)06—0108—031 概述井场工艺作为整个地面集输系统的“龙头”,与整个集输系统的工艺流程息息相关。
井场流程必须与整个集气系统流程相一致,而井场流程及设备的简化也是大幅度降低工程投资的重要因素。
2 常规的气田井场工艺目前,国内有两种比较典型的气井井场工艺,简述如下。
2.1 早期以四川气田为代表的单井集气工艺井口工艺:井口设置加热炉,井口高压天气流通过加热,节流降压,单井中压输送到集气站,该工艺井口设置有加热炉、节流阀、分离器、计量等工艺设备,这种井场单井常温分离工艺流程,一般适用于气田建设初期气井少、分散、压力不高、用户近、供气量小、而且不含硫(或甚微)的单井气处理。
其缺点是井口须有人值守,造成定员多,管理分散,污水不便于集中处理等困难。
具有投资高、管理点多、生产成本高等特点,但对井间距离远,采气管线长、产气量高的边远井,这种集气方式仍是适宜的。
2.2 长庆靖边、榆林气田为代表的多井高压集气工艺井口不采取加热、节流措施,充分利用气井的压力能,井口高压天然气直接输送到集气站。
长庆油田实现5000万吨第五个稳产年五年为国家奉献油气
当量2.65亿吨
佚名
【期刊名称】《石油化工应用》
【年(卷),期】2018(37)1
【摘要】2017年12月11日,位于中国西部的国内最大油气田——长庆油田以油气当量突破5 000万吨的优秀答卷,实现第五个稳产年。
五年来,长庆油田累计为国家生产原油1.205亿吨,天然气1 814.99亿立方米,折合油气当量2.65亿吨,为国家能源安全、优化能源结构、促进国民经济快速发展做出贡献。
【总页数】2页(P151-152)
【关键词】大油气田;长庆油田;当量;稳产;国家能源安全;优化能源结构;中国西部;国民经济
【正文语种】中文
【中图分类】TE246
【相关文献】
1.西部大庆崛起——写在长庆油田年油气当量跃上5000万吨之际 [J], 彭旭峰;袁爱霞;林肖也
2.何以又超5000万——长庆油田油气当量连续4年高产稳产侧记 [J], 张万德;李想
3.何以又超5000万-长庆油田油气当量连续4年高产稳产侧记 [J], 张万德;李想;
4.“西部大庆”争气“美丽中国”加油长庆油田5000万吨油气当量目标将提前两
年实现 [J], 杨文礼
5.2015年长庆油田产量将达到5000万吨油气当量 [J], 谭蓉蓉
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子洲县石油天然气资源开发利用情况子洲县位于鄂尔多斯盆地主体伊陕斜坡之上,矿产资源丰富,已探明的油、气资源储量可观。
石油储量达1300多万吨,天然气2000多亿立方米,开发前景广阔。
石油资源储量分别情况:距今2亿年前形成的地层三迭系延长组赋存石油,主要含油层为长4+5、长6。
初步圈定含油面积500平方公里。
预测储量约3000万吨,探明储量1300万吨。
分布情况:主要分布在我县何集、老君殿、砖庙、槐树岔、马岔镇。
勘探开发方面:截止2015年子洲境内现有油井1080余口(主要分布在何集、老君殿镇,其中现有生产井860余口。
2015年,子洲采油厂累计生产原油2.7万吨。
2010年后,由于地层能量不足,新打井投产井少等原因,子洲采油厂原油产量程逐年下降趋势。
天然气资源储量情况:目前发现子洲境内的天然气含气层分别在上古生界石炭、二叠系地层,下古生界奥陶系地层中。
其中上古生界山西组第二段子洲-清涧区块的勘探确立了子洲千亿方大气田。
我县境内天然气探明地质储量1826.66亿立方米,控制储量381.44亿立方米,预测储量793.61亿立方米,三级储量达到3001.71亿立方米。
分布情况:子洲气田天然气储层属三角洲平原分流河道砂体沉积,自北向南呈条带状展布,延伸长,分布范围广,储集性能较好,从而形成大范围分布的地层岩性油气藏。
开采利用情况:1985年以来长庆油田第二采气厂先后在我县境内完钻164口天然气井,其中探井38口,投产生产井90余口,建成集气站8个、清管站1个,共建管线 300 余公里。
现主要开发区域在我县三川口、马蹄沟、双湖峪、苗家坪、淮宁湾、裴家湾镇。
2015年长庆气探公司审批探井9口,已开钻7口,预计生产天然气13亿方,现我县年转换利用天然气3.15亿方(其中金源液化厂3亿,居民供气0.15亿方)。
油田开发成功的庆文长庆油田的时代传奇6000万吨的产量,证明长庆创造了低渗透油气田高速增产和低成本开发奇迹。
“今天上午10时,中国石油长庆油田年产油气当量达到6000.0万吨,突破6000万吨大关,创下了我国油气田年产量的新纪录……”2020年12月27日19时14分,中央电视台《新闻联播》播出了这条新闻。
长庆油田之名再次响彻中华大地。
而在20年前,长庆还是一个寂寂无名的500万吨规模的中型油田。
短短20年间,跃升为年产6000万吨的世界级特大型油气田,创造了低渗透油气田产量高速增长和低成本开发的奇迹,长庆油田如何写就这一时代传奇?“三低”油气田成长逻辑“储量是油气田企业生存发展的根基,鄂尔多斯盆地这个聚宝盆是我们登上6000万吨产量高峰的底气。
”长庆油田勘探开发事业部经理喻建指出。
鄂尔多斯盆地地下油气资源丰富,构造特征基本是半盆油、满盆气,南油北气、上油下气,称为聚宝盆毫不为过。
但让人头疼的是,这个聚宝盆里的油气资源却并非天生丽质。
“鄂尔多斯盆地主要油气产层是中生界的侏罗系、三叠系以及古生界的石炭系、奥陶系。
沉积特征决定了其蕴藏的油气资源以低压、低渗透、低丰度的‘三低’资源为主,先天缺陷。
”长庆油田勘探开发研究院院长高春宁指出。
地表数百米厚的黄土层阻隔了地震波的传输,常规勘探在这里找油找气无异于大海捞针。
由于油气储层致密,把油、气从地下拿出来同样非常困难,实现规模有效开发更是难上加难。
由侏罗系油田向更深层三叠系找油、古生界找气战略转移中,长庆油田遭遇了前所未有的挑战。
储量超4亿吨级西峰油田,勘探经历过3次失败;攻克5亿吨储量的姬塬油田,曾5次无功而返;10亿吨级庆城页岩油田的勘探,历时近20年……千磨万击还坚劲!长庆人坚守高原大漠,数十年主攻盆地油气勘探开发,专注于盆地地质演化、油气生成、储藏机理研究,形成了五大油气成藏理论,先后转战陕北、陇东、宁夏、内蒙古,找到了4个探明储量超10亿吨规模的大油田,擒获苏里格等3个探明储量超万亿立方米的大气田。
油气田环境保护ENVIRONMENTAL PROTECTION OF OIL&GAS FIELDS•44•2021年4月Vol31No2苏里格气田水基钻井废物资源化处置姬园1周杨振1魏自涛2刘平1(1.中国石油长庆油田第三采气厂;.中国石油长庆油田苏里格气田开发分公司)摘要为避免或减小水基钻井废物对环境造成的影响,苏里格气田本着“建一个气田,留一片绿色”的理念,对液相循环利用,固相外委处置,同时进一步探索钻井岩屑减量和资源化利用途径。
文章通过对钻井岩屑成分分析,对泥浆池土壤和植被进行环境调研,进一步探讨钻井废物在苏里格气田的处置及资源化利用,介绍了2015年之前固化法的应用情况,2015年之后实施钻井液不落地技术的应用情况。
提出优化钻井液体系,强化现场处置及监管力度,进一步实现源头控制及循环利用。
同时,结合国内外钻井废物处置、再利用现状,积极探索钻井固废铺垫井场、铺垫油区道路等资源化利用方式。
关键词水基钻井废物;钻井液不落地;资源化利用DOI:10.3969/j.issn.1005-3158.2021.02.010文章编号:1005-3158(2021)02-0044-04Exploration on the Resource Disposal of Driling Waste in Sulige Gas FieldJi Yuan1Zhou Yangzhen1Wei Zitao2Liu Ping1(1.PetroChina Changqing Oilfield Company Oil Production Plant No.3;2.PetroChina Changqing Oilfield Company Sulige Gasfield Development)ABSTRACT Topreventorreducetheimpactofwater-baseddri l ing waste on environment,Sulige Gas Field has been committed to the reuse of fluid,the reduction and resource utilization of drilling cuttings. Meanwhile,Sulige gas field put forward a concept that“building a gas field,leaving a piece of green”.In this study,wedemonstratedadiscussiononthedisposalandresourceutilizationofdri l ingwasteinSuligegasfield basedonthecontentanalysisofdri l ingcu t ingsandtheinvestigationonsoilandvegetationinthemudpool Theapplicationofthesolidification methodbefore2015andtheapplicationofthedri l ingfluidnon-landing technologyafter2015werealsointroduced Theimplementationofthedri l ingfluidnon-landingtechnology wasanalyzedfromthreestages:test,application,andpromotion Moreover,wepointedoutthreemostserious issues of dri l ing fluid non-landing technology:no standards for dri l ing waste disposal and resource utilization,only a small part can be used for experimental brick making,lack of large-scale resource utilization testKEY WORDS dri l ingcu t ings;mudnotfa l ingtotheground;resourceutilization0引言钻井废物主要包含钻井液和钻井岩屑,2015年在新《环保法》推出后,为防止钻井废液等污染物对环境造成污染,苏里格气田结合国内各油气企业钻井试气废物处置利用情况,积极推进“清洁化新工艺”,其中钻井采取“钻井液不落地”工艺、试气采取“压裂返排液回收利用”工艺[13]。
力保冬季平稳供气
长庆油田采气三厂年产天然气突破50亿方
长庆油田采气三厂生产报表显示:截至10月27日17时,这个厂累
计年产天然气突破50亿立方米,达到50.55亿立方米,与去年同期相
比增长17.5%,为中下游用户冬季高峰期用气提供保障。
今年年初以来,长庆采气三厂紧盯年产天然气61亿立方米的业绩
指标,立足苏里格气田生产主战场,狠抓基础建设和队伍管理,加大
科技进步和技术创新力度,全面实施数字化管理,加大新井投产力度,
合理提升天然气调峰能力,天然气产量稳步提升。
9月初以来,这个厂结合天然气生产特点,展开秋季上产攻势。
在生产组织方面,这个厂合理编制冬季高峰期用气方案,及时分析天
然气安全生产形势,做好新投井和配产井方案管理,确保新井新开、
高产井间开和老井稳开。这个厂坚持把问题解决在一线,把矛盾化解
在现场,生产和技术部门干部现场蹲点指导,通力协调生产过程中出
现的问题。
这个厂加大措施上产力度,进行年度第三次清管收球作业,开展
安全专项检查和隐患治理工作。各处理厂和作业区加强关键设备冬防
保温工作,截至目前,苏里格气田五座大型天然气处理厂完成自控系
统检修工作,为今冬明春天然气稳产提供保障。(通讯员 牛宏霞)