MOOG伺服阀G761-3033B故障频繁的原因_1
- 格式:doc
- 大小:15.00 KB
- 文档页数:2
伺服控制器的故障排除与修复方法伺服控制器是一种用于控制伺服电机运动的设备,它通过接收输入信号并输出控制指令来实现精确的运动控制。
然而,由于各种原因,伺服控制器可能会出现故障,导致电机运动不正常或无法运动。
本文将介绍一些常见的伺服控制器故障排除与修复方法。
1.检查电源供应:首先,检查伺服控制器的电源供应是否正常。
确保电源稳定,并检查保险丝是否烧坏。
如果电源供应正常,可以排除电源问题。
2.检查电机连接:检查伺服控制器与电机之间的连接是否牢固。
确保电机的连接线没有损坏并正确连接。
如果连接不良会导致电机无法正常运动或出现不稳定的运动。
3.检查编码器信号:伺服控制器通过接收来自编码器的反馈信号来实现精确的运动控制。
因此,检查编码器信号是否正常是解决问题的重要步骤。
可以使用示波器或编码器测试器来检查编码器信号是否正常。
4.检查控制指令:如果伺服控制器接收到的控制指令不正确,电机就会出现问题。
因此,检查控制指令是否正确也是排除故障的重要步骤。
可以使用示波器检查控制信号是否符合预期。
5.检查伺服参数设置:伺服控制器通常具有一些参数设置,如速度、加速度和位置限制等。
检查这些参数设置是否正确,可以通过伺服控制器的用户界面或软件进行调整。
6.检查伺服控制器的温度:伺服控制器可能会因为过热而出现故障。
如果伺服控制器过热,可以尝试降低电机的负载或增加散热设备来降低温度。
7.检查伺服控制器的电源信号:伺服控制器的电源信号是控制电机运动的关键。
如果电源信号不稳定或异常,可能会导致电机无法正常运动。
可以使用示波器检查电源信号是否稳定。
8.更换故障部件:如果无法通过以上方法解决问题,有可能是伺服控制器的一些部件出现故障。
可以尝试更换故障部件,如电源模块、控制芯片、电容等。
总结起来,对于伺服控制器的故障排除与修复,首先需要检查电源供应、电机连接、编码器信号、控制指令、参数设置等方面,确保它们正常运作。
如果问题仍然存在,可以检查温度、电源信号,并考虑更换故障部件。
伺服电机系统常见故障及维修一、电机不转或转动无力的故障可能原因及维修方法1.1 电机供电异常电机供电异常可能是由于电源线路的接触不良或电源开关故障引起的。
首先,检查电源线路是否插好,是否存在破损或接触不良的情况,若有问题,重新连接或更换电源线路。
同时,检查电源开关是否正常工作,如有问题,及时维修或更换。
1.2 控制器故障控制器故障可能导致电机无法正常工作。
检查控制器的指示灯是否点亮,若无亮灯提示,说明可能存在控制器故障。
此时应先尝试重新启动控制器,如果问题仍然存在,需要检查控制器的电路板和连接线路是否损坏,如有损坏,可尝试修复或更换。
1.3 电机零部件损坏电机零部件损坏也会导致电机无法正常转动或转动无力。
常见的损坏部件包括电刷、轴承和绕组等。
若发现电刷磨损、轴承磨损或绕组烧毁等情况,需要及时更换损坏部件。
二、电机发热过高的故障可能原因及维修方法2.1 过载工作过载工作是导致电机发热过高的常见原因之一。
检查电机负载是否超过额定工作范围,如果超载,则需要减小负载或更换功率较大的电机。
2.2 电机通风不良电机通风不良会导致散热不畅,进而引发过热问题。
检查电机周围是否存在堵塞物或灰尘等,清除堵塞物并保持通风良好。
2.3 绕组短路或接触不良绕组短路或接触不良会导致电流过大,进而使电机发热过高。
检查电机绕组是否存在损坏或接触不良的情况,如有问题,需重新绝缘或修复绕组。
三、电机震动较大的故障可能原因及维修方法3.1 电机不平衡电机不平衡是导致震动的常见原因之一。
检查电机固定是否牢固,如发现松动,需重新固定电机。
3.2 机械部件损坏机械部件损坏也会导致电机震动较大。
检查电机的传动装置,如发现齿轮磨损、轴承松动等情况,应及时更换损坏部件。
3.3 电机负载不均衡电机负载不均衡也可能导致电机震动。
检查负载的均衡性,如需要,调整或重新安装负载,以平衡电机负载。
综上所述,伺服电机系统常见故障主要包括电机不转或转动无力、电机发热过高和电机震动较大等问题。
13种常见的伺服电机故障及维修方法伺服电机因为长期连续不断使用或者使用者操作不当,会经常发生电机故障,维修又相对复杂的。
小编收集了伺服电机发生的13种常见的故障问题的维修方法,供大家学习借鉴。
一、起动伺服电机前需做的工作有哪些?1、测量绝缘电阻(对低电压电机不应低于0.5M)。
2、测量电源电压,检查电机接线是否正确,电源电压是否符合要求。
3、检查起动设备是否良好。
4、检查熔断器是否合适。
5、检查电机接地、接零是否良好。
6、检查传动装置是否有缺陷。
7、检查电机环境是否合适,清除易燃品和其它杂物。
二、伺服电机轴承过热的原因有哪些?电机本身:1、轴承内外圈配合太紧。
2、零部件形位公差有问题,如机座、端盖、轴等零件同轴度不好。
3、轴承选用不当。
4、轴承润滑不良或轴承清洗不净,润滑脂内有杂物。
5、轴电流。
使用方面:1、机组安装不当,如电机轴和所拖动的装置的轴同轴度一合要求。
2、皮带轮拉动过紧。
3、轴承维护不好,润滑脂不足或超过使用期,发干变质。
三、伺服电机三相电流不平衡的原因是什么?1、三相电压不平衡。
2、电机内部某相支路焊接不良或接触不好。
3、电机绕阻匝间短路或对地相间短路。
4、接线错误。
四、怎么控制伺服电机速度快慢?伺服电机是一个典型闭环反馈系统,减速齿轮组由电机驱动,其终端(输出端)带动一个线性的比例电位器作位置检测,该电位器把转角坐标转换为一比例电压反馈给控制线路板,控制线路板将其与输入的控制脉冲信号比较,产生纠正脉冲,并驱动电机正向或反向地转动,使齿轮组的输出位置与期望值相符,令纠正脉冲趋于为0,从而达到使伺服电机精确定位与定速的目的。
五、观察电机运转时碳刷与换向器之间是否产生火花及火花的程度进行修复1、只是有2~4个极小火花.这时若换向器表面是平整的.大多数情况可不必修理;2、是无任何火花.无需修理;3、有4个以上的极小火花,而且有1~3个大火花,则不必拆卸电枢,只需用砂纸磨碳刷换向器;4、如果出现4个以上的大火花,则需要用砂纸磨换向器,而且必须把碳刷与电枢拆卸下来.换碳刷磨碳刷。
伺服电机常见故障分析伺服电机是一种利用电子控制系统精确控制位置、速度和加速度的电机。
它具有高精度、高响应速度、高可靠性等优点,在现代工业自动化领域得到广泛应用。
然而,在使用过程中,伺服电机也可能会出现故障,下面将对伺服电机常见故障进行分析。
1.控制器故障:控制器是伺服电机的核心部件,负责接收指令并控制电机运动。
控制器故障可能导致电机无法正常运行。
故障原因可能包括供电电压不稳定、控制器内部元件损坏等。
对于这种故障,需要检查供电线路和控制器内部元件是否损坏,并及时更换。
2.编码器故障:编码器是伺服电机用于反馈位置信息的装置,通过检测电机转子位置,将信息反馈给控制器。
如果编码器故障,将导致控制器无法准确感知电机位置,从而影响电机的运行。
故障原因可能包括连接线路断开、编码器损坏等。
解决方法是检查连接线路是否正常并重新连接,如果编码器损坏,则需要更换新的编码器。
3.电机电源故障:伺服电机需要稳定的电源供应才能正常工作,如果电机电源电压不稳定或出现波动,将导致电机不能正常运行。
故障原因可能包括电源线路接触不良、电源电压异常等。
解决方法是检查电源线路连接是否牢固,并使用稳定的电源供应。
4.电机过热:长时间高负载运行、环境温度过高等原因可能导致电机过热。
过热将使电机内部零部件受损,甚至引起电机烧坏。
解决方法是及时降低负载、提高散热能力,并确保环境温度在合理范围内。
5.电机震动和噪音:电机震动和噪音可能由于电机内部零部件松动、不平衡等原因引起。
这些问题可能导致电机性能下降,甚至损坏其他设备。
解决方法是检查电机内部零部件是否松动,松动部件需要予以紧固。
如果问题仍然存在,可能需要更换新的电机。
6.通信故障:伺服电机控制器通常通过串口或网络与上位机进行通信。
如果通信线路出现故障,将导致控制器不能正常接收指令,从而影响电机的工作。
解决方法是检查通信线路是否正常连接,并修复或更换故障线路。
综上所述,伺服电机常见故障分析主要包括控制器故障、编码器故障、电机电源故障、电机过热、电机震动和噪音以及通信故障等。
常见的伺服驱动器故障及处理方法伺服驱动器是一种用于控制伺服电机的装置,通常用于工业自动化领域。
由于长时间运行和受各种条件的影响,伺服驱动器可能会出现各种故障。
以下是一些常见的伺服驱动器故障及其处理方法。
1.电压不稳定:当电压波动较大时,可能导致伺服驱动器无法正常工作。
解决方法是使用稳压器来稳定电压,或者使用电压稳定器来提供稳定的电压。
2.过载保护:当负载超过伺服驱动器的额定功率时,可能会触发过载保护,导致伺服驱动器停止工作。
解决方法是检查负载是否超过额定功率,并相应调整负载或更换更高功率的伺服驱动器。
3.温度过高:长时间运行或工作环境温度过高可能导致伺服驱动器过热,从而影响其性能和寿命。
解决方法是确保伺服驱动器安装在通风良好的位置,并定期清理散热器或风扇,以确保良好的散热。
4.通信故障:伺服驱动器通常通过串口或以太网进行通信。
当通信线路中断或存在故障,伺服驱动器可能无法接收或发送指令。
解决方法是检查通信线路是否连接良好,并确保使用可靠的通信设备。
5.编码器故障:编码器是伺服驱动器用于检测电机位置和速度的关键部件。
编码器故障可能导致伺服电机无法准确运动。
解决方法是检查编码器连接是否正确,并进行必要的校准或更换编码器。
6.电源故障:伺服驱动器的电源故障可能导致其无法正常工作。
解决方法是检查电源连接是否稳定,并检查电源是否符合伺服驱动器的要求。
7.控制信号故障:伺服驱动器的控制信号故障可能导致无法实现所需的运动。
解决方法是检查控制信号线路是否连接正确,并确保使用可靠的控制设备。
8.软件故障:伺服驱动器的软件故障可能导致其无法正常运行或反应迟缓。
解决方法是重新启动伺服驱动器,并更新或重新安装软件。
9.机械故障:伺服驱动器与机械设备紧密结合,机械故障可能导致伺服驱动器无法正常工作。
解决方法是检查机械部件是否损坏,并进行必要的修复或更换。
总之,及时识别和解决伺服驱动器故障是确保其正常工作和延长寿命的关键。
通过定期维护、良好的使用环境和合理操作,可以减少伺服驱动器故障的发生,并确保其在工业自动化生产中的稳定运行。
1.伺服A01报警?解决方法:此报警代码为伺服参数破坏故障,现象可能出现在数控机床,纺织机,塑机等多种行业机械设备应用中。
排查办法:在做好伺服参数备份后,进行伺服参数恢复出厂值操作(具体操作详见伺服用户手册126页),后重新上电,如此报警依旧存在,请联系客服中心,伺服需返修。
2.伺服A03报警?此报警代码为电机异常超速保护,一般为伺服刚使能后出现,现象可能出现在弯箍机,雕刻机,塑机等多种行业机械设备应用中。
排查方法:1.检查电机动力电缆UVW相序是否接错2.检查电子齿轮比是在如下规定的范围内:输入脉冲频率×电子齿轮比<500KHz3.减小设定速度(系统指令值)4.进行替换试验等确定是否为伺服或电机故障。
3.伺服A04报警?此报警代码为伺服过载保护排查方法:1.伺服刚上电即出现此报警,可以只接电源线,电机,上位机系统等先不接,通断电排查伺服自身是否故障。
2.伺服使能后出现此报警,检查电机动力电缆UVW相序是否接错,有无对地短路,监视Un003负载值是否过大,脱去负载,在不通电情况下用手扭动机轴是否不转,如为抱闸电机,检查抱闸是否打开,用万用表测量有无24V抱闸信号输入。
在做好伺服参数备份后,进行伺服参数恢复出厂值操作。
3.设备在使用中伺服出现A04报警:监视设备运行中的Un003负载值是否过大,适当提高参数(速度环增益)加大刚性以减少设备运行中可能出现的抖动,适当减小参数(正反转矩内部限制值)默认值300,最小不低于150以上。
在没有设备共振啸叫的情况下,开启参数(增强过载能力),如为刚使用,新设备可能需要一定的磨合期,选型是否匹配,电机脱载运行时,是否有明显摩擦声,如需要可在客服中心的指导下,测试电机相位是否正确,进行替换试验等确定是否为伺服或电机故障,自身机械设备的排查等。
以下为一些报警排查实例:1.使用设备:旋压机械,应用pronet-e系列伺服,经查为电机动力电缆短路,更换电机动力电缆。
伺服电动机的常见故障一、电机无法运转1. 电源故障•检查电源线路是否正常连接•检查电源是否有电•检查电源线路是否受损或短路2. 控制信号故障•检查控制信号线路是否正常连接•检查控制信号是否有效•检查控制器是否正常工作3. 电机损坏•检查电机绕组是否有损坏或断路•检查电机轴承是否磨损•检查电机是否卡死或受阻二、电机运转不稳定1. 控制参数设置错误•检查控制器参数是否正确设置•检查控制器是否支持当前应用需求•调整控制参数以优化电机运行稳定性2. 反馈信号不准确•检查编码器或传感器是否损坏•清洁或更换反馈装置•调整反馈信号的灵敏度和精度3. 负载变动导致的不稳定•检查负载的变动情况•调整控制器的响应速度和增益参数•添加补偿措施,如PID控制4. 系统共振•检查系统的固有频率•调整控制器响应频率以避免共振•添加振动补偿器或滤波器以减少共振影响三、电机过热1. 过载•检查负载是否超出电机额定功率•检查传动装置是否正常工作,有无卡滞•检查散热装置是否有效,如散热片、风扇等2. 频繁启停•减少电机的频繁启停次数•加装启停延时装置或软启动器以降低电流冲击3. 电机绕组损坏•检查电机绕组是否有断线或短路•检查电机绕组是否有过热现象•修理或更换损坏的绕组部分4. 环境温度过高•提高电机周围的通风和散热条件•考虑使用散热器或风冷装置•控制室温度在合适范围内四、电机噪音过大1. 机械振动•检查电机固定是否牢固•检查电机传动装置是否松动或磨损•添加减振装置,如橡胶垫片、减震脚等2. 轴承问题•检查电机轴承是否磨损•添加适量润滑剂•检查轴承是否需要更换3. 磁场问题•检查电机磁场是否均匀•检查磁场定位装置是否损坏•调整磁场定位装置以降低磁场噪音4. 电机外壳共振•检查外壳是否松动•添加隔音材料•调整外壳结构以减少共振以上为伺服电动机常见故障及解决方法的详细讨论。
尽管电动机故障形式多样,但通过对各种故障的分析和处理措施,可以有效提高电动机的可靠性和稳定性,延长使用寿命。
伺服电机常见故障分析及处理伺服电机是一种能够实现精确控制的电机,其常见故障分析及处理如下:1.电机无法启动或无转动-检查电机的供电电压是否正常,如果不正常,检查电源系统并修复。
-检查电机的连接线路是否松动或损坏,如有问题,重新连接或更换电缆。
-检查电机的驱动器或控制器是否正常,如有故障,修复或更换。
-检查电机本身是否损坏,如有需要,修理或更换电机。
2.电机转速不稳定或不一致-检查控制器或驱动器的参数设置是否正确,如有问题,调整参数进行稳定控制。
-检查电机的传感器或编码器是否损坏或松动,如有问题,修复或重新固定。
-检查电机的机械连接部分是否松动或损坏,如有问题,进行调整或更换。
-检查电机的绕组或定子是否损坏,如有需要,修理或更换电机。
3.电机运行过热或发热-检查电机供电电压是否过高,如有问题,调整电压。
-检查电机负载是否过大,如有需要,减少负载。
-检查电机的冷却系统是否正常,如有问题,修复或更换冷却设备。
-检查电机的绝缘是否损坏,如有需要,修理或更换电机。
4.电机震动或噪音过大-检查电机的机械部分是否松动或损坏,如有问题,进行调整或更换。
-检查电机的轴承是否损坏或干涉,如有需要,修理或更换轴承。
-检查电机的定子或转子是否不平衡,如有问题,进行平衡处理。
-检查电机的绕组是否损坏,如有需要,修理或更换电机。
5.电机的定位精度不高-检查控制器或驱动器的参数设置是否正确,如有问题,调整参数进行精确控制。
-检查电机的传感器或编码器是否损坏或松动,如有需要,修复或重新固定。
-检查电机的机械连接部分是否松动或损坏,如有问题,进行调整或更换。
-检查控制系统的反馈回路是否正常,如有问题,修复或更换。
MOOG伺服阀G761-3033B故障频繁的原因
MOOG伺服阀G761-3033B故障频繁的原因
上海谱闵在德国美国有自己的分公司专营欧美进口备件这块。
公司有强大的国外原广渠道,价格好,货期短
报价快:对于优势品牌我们有厂家的价目表,并且每天保持跟供货商电话沟通,为您提供快捷及时的报价。
价格优: 我们直接从工厂拿报价,避开许多中间环节,许多工厂给我们提供固定折扣,确保我们给客户优惠的价格。
典型的MOOG伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和”腔组成。
当输入线圈通入电流时,档板向右移动,使右边喷嘴的节流作用加强,流量减少,右侧背压上升,同时使左边喷嘴节流作用减小,流量增加,左侧背压下降。
阀芯两端的作用力失去*衡阀芯遂向左移动。
高压油从S流向C2,送到负载。
负载回油通过 C1流过回油口,进入油箱。
阀芯的位移量与力矩马达的输入电流成正比,作用在阀芯上的液压力与弹簧力相*衡,因此在“衡状态下力矩马达的差动电流与阀芯的位移成正比。
如果输入的电流反向,则流量也反向。
1、力矩马达部分线圈断线:引起阀不动,无电流,衔铁卡住或受到限位:原因是工作气隙内有杂物,引起阀门不动作。
球头磨损或脱落:原因是磨损,引起MOOG穆格同服阀性能下降,不稳定,频繁调整。
紧固件松动:原因是振动,固定螺丝松动等,引起零偏增大.弹簧管疲劳:原因是疲劳,引起系统迅速失效,伺服阀逐渐产生振动,系统震荡,。
反馈杆弯曲:疲劳或人为损坏,引起阀不能正常工作,零偏大,《"电流可能到大。
2、喷挡板部分喷嘴或节流孔局部或全部堵塞:原因是油液污染。
引起频响下降,分辨降率低,严重的引起系统不稳定。
滤芯堵塞原因是油液污染。
引起频响下降,分辨率降低严重的引起系统摆动
3、滑阀放大器部分刃边磨损·原因是磨损,引起泄露,流体噪声大,零偏大,系统不稳定。
径向滤芯磨损:原因是磨损。
引起泄露增大,零偏增大,增益下降。
滑阀卡滞:原因是油液污染,滑阀变形。
引起波形失真,卡死。
4)其他部分:密封件老化:寿命已到或油液不符。
引起阀内外渗油,可导致伺服阀堵塞。
MOOG穆格伺服阀故障频繁的原因主要有以下三个方面:
(1)油质的劣化。
伺服阀是一种很精密的元件,对油质污染颗粒度的要求很严,抗燃油污染颗粒度增加,易造成伺服阀堵塞、卡涩,同时,形成颗粒磨损,使阀芯的磨损加剧,内泄漏量增加;酸值升高,对伺服阀部件产生腐蚀作用,特别是对伺服阀阀芯及阀套锐边的腐蚀,这是使伺服阀内泄漏增加的主要原因。
(2)使用环境恶劣。
伺服阀长期在高温下工作,对力矩马达的工作特性有严重影响,同时长期高温下工作加速了伺服阀的磨损及油质的劣化,形成恶性循环。
(3)控制信号有较强的高频干扰,致使伺服阀经常处于低幅值高频抖动,这样伺服阀的弹簧管将加速疲劳,刚度迅速降低,导致伺服阀振动,现正对此问题进行处理。
MOOG穆格伺服阀由永磁力矩马达、喷嘴、档板、阀芯、阀套和控制腔组成。
广泛应用于电液位置,速度加速度,力伺服系统,以及伺服振动发生器中,它具有体积小,结构紧凑,功率放大系数高,控制精度高,直线性好,死区小,灵敏度高,动态性能好以及响应速度快等优点。
故障原因
普通波压系统中电液同服阀故障 90 %以上是污染造成的,所以电液同服阀的故分析与排除问题实际上就是对液压油污染的分析与排除问题。
油液污染会使阀慢慢卡死油液中的颗粒物冲击,会使阀的控制边锐角增加,使阔的灵敏度迅速下降.油污的来源
(1) 新油保存时间过长,运送、加工等过程可能使液压油中混入各种污物,影响伺服阀的正常工作
( 2) 各种灰尘、杂质侵入油液特别是液压元件运动副的摩擦微粒常侵入油液中造成严重污染:
(3) 对系统通油管和执行元件等未严格清洗,管壁上的污物、焊渣、毛刺等混入油液中
(4)机加工残留的金粉未和毛刺件的砂粒、化皮密件胶末、研剂以及管接头合剂等都可能带人油液中,这些污物或堵建过滤器、或堵塞喷嘴至挡板的间隙和固定节流小孔,或嵌入阀芯与缸套的径向间隙中,造成不同程度的故障。