海德堡M600商业转轮机使用经验之谈
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海德堡M600轮转胶印机蹭脏故障排除分析故障:海德堡M600轮转胶印机在由65g/m2的轻涂纸转印105g/m2的双面铜版纸时,书帖的背面从叼口到拖梢处出现一道道的蹭脏痕迹。
经仔细检查,发现从烘箱出来到冷却单元就已有蹭脏现象,清理烘箱内外的脏物,未见成效。
分析:最根本、最直接的原因在于承印纸张定量的变化,首先纸带张力增加不够合适,其次压纸轮和压纸辊的压力、三角板的吹风量调节不当。
纸架张力M600的纸架是零速接纸,储纸辊之间的张力为第一次张力,快接纸时储纸辊之间的纸路加长,便于瞬间接纸;储纸辊下面有二次张力辊,由二次张力电机带动,与压纸辊(花纹橡皮辊)紧靠在一起,增加纸张的压紧力;再下面有调正辊,起到探测纸带张力、满足印刷要求、稳定二次张力的作用,调正辊调节不当将影响套印精度;储纸辊后面有纠偏装置,其作用是控制纸带进入印刷单元的左右位置,对纸带张力的变化影响不大。
印刷单元张力印刷单元之间的纸带张力为印刷单元张力。
印刷单元之间的张力在印刷过程中是不可调节的,橡皮布的硬度、弹性变形、塑性变形,橡皮布是否属于同一品牌,其新旧程度以及包衬厚度、各组的印刷压力、橡皮布的松紧程度等都会影响印刷单元张力的变化,而造成重影和套印不准故障。
烘箱张力从最后一组印刷单元到冷却单元之间经过烘箱纸带的张力为烘箱张力,是纸路中较长的一段。
烘箱张力的大小对正常印刷起着重要作用,也是上述蹭脏问题的主要原因。
如果烘箱内的纸带张力控制得不好,就会引起断纸(张力过大)和蹭脏(张力过小)。
要根据纸张的定量、脆性、韧性等对冷却滚筒转速进行适当调节,同时也要对最后一个冷却滚筒与花纹橡胶辊之间的压力进行相应调节。
导纸张力从冷却单元到三角板上压纸轮之间纸带的张力为导纸张力,共有两组压纸轮,其压力大小应根据纸张的定量或厚度进行微量调节,前组压纸轮压力比后组压纸轮(在三角板上)压力稍轻一些或相同。
压纸轮的作用是维持此段张力恒定,其压力一般为0.25~0.3MPa。
海德堡哈里斯半商业轮转机操作设置如何提高产品质量,降低成本,加快出书周期,赢得市场是企业急待解决的问题。
只有用数据化、标准化贯穿印刷生产的全过程,通过苦练内功,强化基础管理,才能用满意的质量、合理的成本在竞争中站稳脚跟。
实践证明,质量不是检验出来的,而是生产出来的,通过标准化、规范化的管理模式,控制生产中的每一个环节是稳定质量的可行之路。
而各环节标准的制定则是稳定质量的基础,本文将结合笔者所用设备的具体情况,谈谈海德堡哈里斯V-30半商业轮转机数据化标准化操作设置。
水墨平衡控制设置在印刷的工艺操作中,“水墨平衡”掌握得好与否直接影响产品的质量优劣。
为此,要学好胶印,干出漂亮活,首先要全面地去理解水墨平衡的含义。
平版印刷的水墨平衡是动态平衡,即:在一定的印刷速度和印刷压力下,调节润湿液的供给量,使乳化后的油墨所含润湿液的体积比例在15%~26%之间,形成油包水(W/O)型的乳化油墨,以最小的供水量与印版上的油墨量相抗衡。
在实际印刷操作中,很多操作人员并不注重水墨平衡,而是当印刷一段时间后发生严重乳化,造成墨辊脱墨,印品粘脏,墨色暗淡无光时,才意识到“水墨平衡”控制的重要性。
因此,为了控制好V-30八色轮转机的“水墨平衡”,应该从以下几个方面着手去做:1. 润湿液的选用胶印轮转机的润湿液其目的主要有:在印版的空白部分形成排斥油墨的水膜,抗拒图文部分的油墨向空白部分扩张,防止脏版;增补印刷过程中印版表面被破坏的亲水盐层,维持印版空白部分的亲水性;降低印版的表面温度。
从理论上讲,轮转印刷机的润湿液应当由纯净水、润版原液、酒精构成。
使用纯净水可避免润版水管管道壁上生成藻类物质,阻塞润版液的传输。
但在实际生产中,由于各厂家的生产条件、水质情况不同,在选用润版液时要考虑其pH值、表面张力、硬度、温度及环境温湿度等,通过实验设置一套标准控制数据,以保证润湿液在印刷中的长期稳定。
①pH值。
pH值是衡量润湿液酸碱度的指标。
商业轮转机控制水墨平衡的方法全商业轮转机是近几年从国外引进的高速高品质印刷机。
它具有印刷速度快(有的机速达60000转/每小时)、印刷版面多、质量稳定、时效性强等突出优点。
故在深圳、上海、北京等地引进之后,内地近两三年也引进了不少。
全商业轮转机作为一种全新的印刷机(以前商业印刷主要以单张纸机为主),它既与单张纸机有许多共同的地方,但更有许多不同之处,如:输纸机构,印刷速度,印刷所用纸张,油墨干燥方式,折页方式,质量标准,纸张损耗等。
所以我们要熟练掌握它还需要一个过程,应多总结、多交流、多钻研,才能熟悉它,用好它。
大家都知道就目前的现状而言,与印刷质量密切相关的,但同时又是最难控制的就是印刷的水墨平衡。
胶印水墨平衡是指:在一定的印刷速度和印刷压力下,调节润版液的供给量,使乳化后的油墨,所含润版液的比例小于26%,形成轻微的W/O型乳化油墨、用最少供液量和印版上的油墨相抗衡。
胶印是利用油和水互不相溶的自然规律,在印版上构成图文及空白部分,对印版既供墨又供水,通过版面图文吸油抗水、而空白部分吸水抗油来进行印刷。
如果在理想的水墨平衡状态下,印版的空白部分附着润版液,图文部分附着油墨,只有当润版液的表面张力和油墨的表面张力相等时,两者的界面上的扩散压为零,润版液与油墨在界面上保持相对平衡、互不浸润,这种情况下印刷效果才理想。
但实际印刷中,水墨平衡是一个动态平衡,是时刻都在变化的。
如果对版面的供墨量超过平衡时,油墨在受到强力挤压之后会向空白部分扩张,侵入空白表面造成粘脏。
反之如果对版面供水量超过平衡值时,当水辊经过图文表面时,就会在图文表面留下较多的水,再经过水辊和墨辊的强力挤压,附着在图文部分的墨层深度乳化,造成印迹暗淡无光。
而且在供水量过大时,水会沿着输墨辊和串墨辊一直进入墨斗,造成大范围的油墨乳化,最终使印刷无法进行下去。
在实际印刷操作中,很多操作人员不注重水墨平衡,当水过大时,不是考虑收水,而是加大墨量,印一段时间,油墨乳化严重、造成粘脏,又加水,墨色自然暗淡无光,又加墨,这样形成恶性循环。
海德堡印刷机操作的一些经验之谈—尚品印网本文参考链接:/news/show-785.html德国著名品牌“海德堡印刷机”凭借自身良好的稳定性和实用性为印刷企业带来了源源不断的财富,业内人士对其大加赞赏。
小编搜集了操作人员在操作过程中可能遇到的一些小问题及相关解决方案与大家一同分享,希望能帮到大家。
用印霸PM74-4印刷大面积图案,吸气拉规时要注意调整风量作为海德堡公司近几年研制出来的新产品,印霸PM74-4的飞达部位由原来的纸轮输纸板换成一条中央吸气皮带,可以更加平稳可靠地输送纸张,其拉规也从以前的拉规球改成吸气拉规。
但在进行双面印刷时,第一面需要印刷大面积图案或者满版实地时,要特别注意吸气拉规的风量有时会把已印好的第一面图案划花,笔者就碰到过一次把印品第一面的拉规位置严重划花的现象,以致该批产品报废。
其实在开机印刷第二面时,如果把吸气拉规的风量调到合适的值,就可以避免划花现象。
拆卸部件清洗后要及时复位印霸PM74-4是低台吸纸,某操作人员在一次清洗最后一色组压印滚筒时,因压印滚筒后有一根横杆,清洗时很不方便,就拆了下来,当时由于某些原因,没及时再装上去。
几天后,印刷定量为300g/m2的吊牌时,第一面印刷很正常,而印刷第二面时背面出现打花问题。
工作人员把收纸台所有的地方都检查了,也找不到原因,后来才记得之前有一根横杆忘了装上去,抱着一丝希望装上去,开机后故障消失。
据海德堡的工程师介绍:“印刷定量低的纸张时,这根横杆的影响可能不大,但印刷定量高的纸张时一定要安装上,否则会打花。
”定期检查与维护设备,提前发现潜在故障某公司在用海德堡CD102-5+LCP2000印制一批高档烟包时,印张上在靠近叼口的部位出现一排细小的点,严重影响了产品质量。
停机检查各印版和橡皮布,均未见异常,靠版墨辊也没有问题,墨路和水路的压力也在要求范围内。
查看水路,发现第3色组的传水辊上积了一层厚厚的油墨,将该组的水辊全部拆下来清洗,发现该色组的靠版水辊上有许多细小的砂眼。
本文摘自再生资源回收-变宝网()维护保养海德堡印刷机的方法海德堡印刷机在市面上占有很大份额,以其高性能俘虏了广大用户。
那么,海德堡印刷机使用过后如何维护和保养达到延长使用期限的作用?一、维护保养印刷机是印刷厂所有设备中利用率最高的设备之一。
保证印刷机的正常运转,日常维护和保养是必不可少的也是非常必要的。
下面从以下几个方面简单谈一谈机器的日常维护与保养。
二、静态保养印刷机的静态保养是指机器处于静态状态下对机器进行的保养。
1、建立机器保养的规章条例。
胶印机保养应以机器的说明书为准。
如定期换油、清洗过滤器、定期检测机器精度等。
2、加强重要部件的保养。
齿轮、凸轮、链轮、滚筒和轴承这些部件是印刷机上最重要的部件,对它们的保养要有别于其它部件,因为它们精度的变化将影响设备运行的效果。
弹簧是机器上用于力平衡机构最多的部件,它们工作的好坏直接决定了运动部件相互配合的精度高低,弹簧一定要有敏弹性,而滞弹性和不可恢复的塑性变形对弹簧的工作是极其不利的。
如发现以上问题需要立即对弹簧进行更换。
3、进行技术改革,加强机器保养。
机器保养要求机器在设计的时候充分考虑到机器保养的方便。
但是由于印刷机的复杂性,把每个因素都考虑到显然是不可能的,而且环境变化,机器保养的内容也会有所变化。
因此要对那些不利于机器保养的结构在不影响正常工作的前提下加以改进。
三、动态保养印刷机的动态保养是指印刷机处于动态状态下对机器进行的保养。
机器静态保养是机器动态保养的前提,同时机器的动态运转又能够反过来检测机器静态保养的水平。
机器的动态保养是相当重要的。
下面从几个方面来分析机器动态下应保养的主要内容。
1、机器准备状态检测。
机器的准备状态如何,可通过点动或盘车来检测。
如工具等其它物品卡在机器内;印版安装位置是否合适,如果不合适则有可能使印版损坏或给找规矩带来极大困难;橡皮布安装是否合适,如果不合适,则有可能造成印刷故障,严重时可能使或机器损坏。
2、机器的润滑状态。
海德堡印刷机系列故障与维修经验汇总海德堡GTO系列胶印机故障及排除故障一.收纸凌乱不齐原因:1.左右不齐属侧齐纸装置故障;2.前后不齐多属收纸减速装置故障。
具体故障如下:收纸减速电机不转;传动软轴断;减速吸鼓胶圈断。
故障排除方法:A.排除侧齐纸故障;B.逐件检查减速装置。
1.更换或修复减速电机。
行星轮系减速装置与电机为一体,常见毛病为减速行星轮系被油污异物卡死,可借用修手表工具细心将端盖打开,将行星轮逐个用镊子夹出来,清洗干净,检查有无严重磨损,然后涂上优质润滑油,装入已严格清洗(排除卡轮的屑物)过的中心轮(即电机圆柱外壳)内,旋上端盖密封,用手转动电机动轴,手感灵活声音正常即可使用.注意润滑油千万不可施过多,更不可将减速箱空间充满。
如果电机线圈烧坏,则修理是很困难的,因体积很小,且密封要求较高,建议换电机。
2.更换传动软轴,或选用国产相近规格软轴(φ4mm),若一时购不到软轴,而软轴断裂部分很短,可重做一个接头卡轴,加长部分与软轴短缺长度相等;3.更换胶圈,或选用国产0型密封胶圈代用,价廉易购。
故障二.喷粉防粘装置失效原因:1.气泵坏;2.喷粉管路堵塞;3.喷粉传动齿带断。
故障排除法:1.检查修理气泵。
为了延长使用寿命,要定期维修保养,更换易损片垫,清理滤气阀,一般每半年一次;2.查明并排除堵塞之处;3.更换胶带,以国产胶带代用。
故障三.传递滚筒包衬布烂脱原因:1.水浸辗压,疲劳磨损;2.外力致烂。
故障排除方法:1.若小面积烂损,可局部粘复;2.更换新件;3.用国产硅胶布代用,效果尚可,易购价廉,0.5mm厚。
故障四:升纸台架断裂,滚针轴承损坏原因:外力碰撞,疲劳磨损。
故障排除方法:1.焊接修复或测绘加工;2.车铜套代用,φ10Xφ14X10;3.换轴承一工厂海德堡哈里斯八色轮转机出现电气故障,现将实施的简要方案总结如下,与同行分享。
首先在未拆下原有PLC之前,仔细检查PLC的每一个输入、输出信号,记录下平时的操作方法及程序,弄清其定义,以及机器的正常运转状况和性能,为能完全恢复各项功能和便于操作人员的使用打好基础。
致:海德堡瞿工自:西安环球印务惠俊玉日期:2011/8/31关于:UV五色机设备故障我公司UV五色机故障图示:1、设备编号及出厂日期:2、故障现象:第二色组窜墨时间调节功能失灵,选定无图标:调节无图标:由于该故障已经存在有4年了,故障发生之初是由于窜墨系统一轴断裂,将整个窜墨机构拆下,安装新轴后,过了一段时间,就出现无图标现象。
当时,认为电机有问题,就购买了1台电机,旧电机拆开发现尼龙齿轮开裂,其上裂纹较多,因此判断机械位置与电气位置的零位不一致所致.但现在换了新电机,在没有带负载的情况下,理论上不存在机械卡死的现象. 3、检查初始化,好像自检通过,动态检测显示的是前规电机M6故障:初始化检测,没有故障显示,如图示意:4、故认为初始化正常,然后对SAK板放电,电压为1。
5V后,安装、上电、自检,初始化显示:5、再关机,重开机、上电、自检,初始化显示同第3步骤,故障现象同第2步骤6、为了进一步验证,再关机,将第一色组的窜墨电机插头与第二色组的窜墨电机插头拔掉,重开机、上电、自检,初始化显示,证明初始化可以顺利自检.7、继续重复步骤4、5,故障现象依然如故.8、通过与海德堡瞿工电话沟通,怀疑串胶功能有/无的电磁阀控制失灵,通过比对,该色组电磁阀与其他色组不一样,即带电手动电磁阀转换,该色组可转换,其他色组则不能转换。
于是张伟更换电磁阀后,开机启动,显示屏该色组串胶调节图标出现。
9、经过比对,发现该色组串胶量调节范围没有其他色组的大,需要与其他色组比对,重新调整电气、机械零位.至此,存在好多年的故障彻底解决,原来怀疑的软件系统有问题的错觉一并纠正。
心得:所有的电气故障都是有原因的,首先排除与之有关的所有部件,一个也不能放过,而不是不敢动手解决、不深究细查,仅凭空想象、甚至臆造故障原因。
——记录:惠俊玉2011/9/19。
GOSS M600使用经验总结
许强
【期刊名称】《印刷技术》
【年(卷),期】2006(000)031
【摘要】随着经济的快速发展.市场对印品质量标准及加工周期提出了更高的要求.商业轮转印刷机及时满足了人们对印品优质、高效的要求。
在这种情况下.机器出现故障时.如何准确、及时地发现并解决问题显得尤为重要。
笔者在GOSSM600商业轮转印刷机的实际操作中总结了一些经验.供同行参考。
【总页数】1页(P56)
【作者】许强
【作者单位】辽宁美术印刷厂
【正文语种】中文
【中图分类】TS803.6
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