储能开关跳闸原因
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断路器弹簧机构储能故障分析随着社会的发展,科学技术的发展也有了很大的创新。
断路器是指能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件下的电流的开关装置。
断路器按其使用范围分为高压断路器与低压断路器,高低压界线划分比较模糊,一般3kV断路器主要品种有:塑壳断路器、塑料外壳式断路器、漏电断路器、小型断路器、高分段小型断路器、高分段小型漏电断路器、小型漏电断路器、照明配电箱、双电源自动切换装置、智能型万能式断路器。
标签:断路器;弹簧机构;储能故障分析引言断路器对电力系统的稳定和安全运行有非常重要的作用,它主要实现对故障线路进行带负荷切除,把故障点电弧消除隔离开来,文章阐述断路器的故障类型及产生原因,重点介绍了断路器拒动和误动等本体上的故障。
最后对其弹簧储能机构存在的回路故障进行总结,同时提出相关的改进措施与方案。
1某市供电局断路器弊端简述现阶段,某市局所辖站内110kV及以下电压等级断路器多采用弹簧操作机构。
该机构通过储能弹簧的伸缩存储并提供断路器分合闸操作所需能量,而不是直接来源于电磁力,相对于传统的电磁操作机构,分合闸电流小,对电源容量的要求低,动作速度快,但也存在结构相对复杂,故障几率相对较高的缺点。
在运行过程中,线圈烧毁的事故时有发生,轻则将导致不必要的停电检修,影响正常用电。
重则导致当系统发生短路故障时,保护跳闸不能正常动作,造成越级跳闸,扩大停电范围,造成严重的经济损失。
2分合闸线圈工作原理分合闸线圈主要是电磁当储能以动作于控制回路上,控制回路通上220V直流电时,线圈两边有电流通过,由于电磁感应原理,套在铁芯上的空心线圈产生很强的磁场,吸引吸盘快速向上撞击,使得弹簧储存的能量释放,断路器完成分合闸动作。
完成分合闸动作后,线圈两端失电,又恢复至原来的位置。
3常见故障原因分析在分合闸过程中,线圈的作用在于打开储能弹簧的闭锁,其额定工作电流很小。
断路器完成分合闸是一个瞬间的动作,即在断路器动作过程中,线圈两端带电时间很短,因此线圈是按照短时通过小电流的标准设计的。
一起220kV变电站线路开关三相不一致动作跳闸故障处理及分析摘要:本文通过一起 220kV 变电站线路开关三相不一致动作跳闸事故的处理,详细分析了事故发生后对一、二次设备的检查、试验内容,并根据一、二次设备的检查、试验情况对线路跳闸故障的原因进行分析判断,找出误动作的原因。
本文针对这起220kV 变电站线路开关三相不一致动作跳闸事故的原因提出了相应的防范措施。
关键词:开关;三相不一致保护;分闸线圈;保护动作1 前言220kV线路开关是220kV变电站的重要设备,开关缺相运行会给电力系统的正常运行带来严重的影响,而开关三相不一致保护能在开关三相分合不一致的情况下跳开三相开关,防止开关缺相运行。
由于设备机械原因、重合闸拒动或者相关二次接线存在故障等情况下,三相不一致保护会动作出口。
及时找出开关三相不一致保护动作的真正原因并进行处理,消除相关隐患,保证线路开关的可靠、稳定的运行,对电网的安全、稳定运行非常重要。
本文将通过一起 220kV变电站220kV线路开关三相不一致动作事故的处理过程进行详细地分析,根据可能导致线路开关三相不一致动作的各种原因进行详细排查,最终找出动作的根本原因,并得出相应防止220kV线路开关三相不一致动作的预防措施。
2 事故经过2.1 事故描述220kV 某变电站为典型的户外敞开式常规接线:220kV部分为双母线并列运行;110kV部分为双母线并列运行;10kV部分为单母线分段接线方式。
220kV某线在运行状态。
220kV某线保护:220kV某线保护配置为双套长园深瑞PRS-753A型光纤电流差动保护,操作箱为WBC-11CA。
某线线路总长53.46kM,线路两侧CT变比均为1600/1。
220kV某线因雷击跳闸,220kV对侧站220kV某线主一、主二光差PRS-753A保护动作跳开B相开关,保护重合闸出口,B相开关重合成功;220kV某站220kV某线主一、主二光差PRS-753A保护动作跳开B相开关,保护重合闸出口,B相开关合上后跳开,导致开关本体三相不一致保护动作跳开三相开关。
断路器合闸线圈烧坏故障分析与处理摘要:合闸线圈是断路器操动机构中重要的命令执行元件,其可靠性直接关乎断路器能否正常合闸。
现针对一起断路器合闸线圈烧损故障原因进行分析并提出了相应的改进措施,以提高设备运维可靠性。
关键词:断路器;合闸线圈;烧损;1分合闸线圈的工作原理分合闸线圈设计时均考虑其理想状态下短时间通过大电流。
空心的多匝线圈工作于直流220V系统中,当保护装置发出分合闸信号或是进行分合闸操作时,相应的分合闸回路接通,线圈通过励磁电流,产生较大电磁场,吸引吸盘、撞针动作,通过机械配合撞击连片,使弹簧释放能量或机械复位,实现分合闸。
该过程结束后,线圈失电,复位弹簧将连杆推至原位置,直至下一次动作。
2分合闸线圈的故障案例及分析2020年2月21日,500kV某变电站开展线路融冰试验过程中,35kV融冰装置断路器出现无法合闸、合闸线圈烧损冒烟的情况。
断路器型号为LTB72.5D1/B,操动机构型号为BLK222,额定电压为72.5kV,操作方式为三相联动操作。
该断路器2011年10月出厂,2011年12月投运。
烧损的合闸线圈如图1所示。
检修人员到达现场后发现,断路器合闸线圈间隙明显偏小,因此初步怀疑故障原因是合闸线圈间隙变小造成合闸挚子不能有效脱扣,导致合闸线圈长时间带电而烧损。
断路器合闸线圈烧损,不能再次进行合闸操作,无法进一步判断故障原因,因此检修人员对损坏的合闸线圈予以更换。
检修人员更换断路器损坏的合闸线圈后进行数次现场操作后,合闸线圈再次烧损。
其间断路器间断性出现储能电源空开跳闸、储能指针指示异常(储能指针指向储满能位置后反弹至未储能位置)的情况,根据以上情况判断合闸卷簧出现过储能现象。
合闸卷簧出现过储能,会对合闸挚子和合闸卷簧产生一定程度的影响,因而怀疑合闸线圈烧损为合闸卷簧过储能所致。
2.1合闸卷簧过储能判断根据以下迹象可以判断合闸卷簧出现了过储能现象:(1)合闸拐臂搭在合闸挚子滚轴上。
浅谈35 kV高压断路器跳闸故障原因分析摘要:我国目前有很多变电站,分为不同的电压等级,同时也具有各自的特殊供电功能。
在实际供电过程中,当高压断路器跳闸故障发生时,如果不能及时查明原因并且解决,会对供电方面产生巨大的影响,进而影响人们的生活。
本文以莱钢陈家庄变电站和黄麓变电站35 kV高压断路器跳闸故障进行举例分析,对故障现象、故障原因分析和采取的解决措施进行了简要描述,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。
关键词:35 k V;断路器;故障分析;高压背景:高压断路器是电力系统中最重要的电器设备,主要的作用是在系统发生故障或者异常时切断和接通负荷电路,另外有个别断路器是通过地接短路电流实现,保证整个电路正常工作。
断路器的选择主要考虑工作寿命、实现断开电流的时间长短、结构、成本和使用方便程度多个因素。
随着高压断路器不断更新换代,其在电力系统中的应用越来越广泛,但同时,出现高压断路器跳闸故障也越来越多,情况越来越复杂。
所以,对于高压断路器的了解以及特殊情况发生时对事故原因准确的分析判断在实际生产中越来越重要。
本文举例分析了两种不同事故中的故障现象、故障原因和解决措施,为解决高压断路器跳闸故障相关问题提供理论支持。
1案例11.1故障现象莱钢 110 k V 陈家庄变电站含 110 k V 和 35 k V两个电压等级,站内共有三台双绕组降压变压器,主要供给冷轧薄板厂、焦化厂、特钢、艾山工业区等生产和生活用电,站内 35 k V 配电装置为空气绝缘封闭式开关柜型式。
2012 年 7 月 16日晚,变电站发生35 kV高压断路器跳闸故障,导致供电停止,下面描述一下当天的事故细节,下午七点零六分,工人反应监测到跳闸情况,并且连续多次,原因不明,供电停止造成多处鼓风机停机,影响钢铁生产,急需排查。
随后,我们马上召集技术人员对事故进行分析,结果发现发生35 kV高压断路器跳闸的原因主要是部分线路出现短路故障,在检查电缆线过程中清晰看到部分位置能观察到击穿痕迹。
万能式断路器又称框架式断路器:能接通、承载以及分断正常电路条件下的电流,也能在规定的非正常电路条件下接通、承载一定时间和分断电流的一种机械开关电器。
那么怎么解决万能式断路器不能合闸的问题呢?首先确定断路器是否为非事故跳闸:非事故跳闸系指未发生短路和过载故障而跳闸。
断路器不能合闸的原因较多,首先要确定是线路短路和过载原因引起的跳闸,还是断路器自身或控制回路有故障。
在确定是断路器故障后,抽出断路器(指抽屉式断路器)检查。
万能断路器跳闸原因:1、因欠压脱扣器失电而使万能式断路器不能合闸电压过低或欠压脱扣器线圈失电故障,都会使万能式断路器跳闸而导致不能重新合闸。
以下四种情况会引起欠压脱扣器线圈失电。
a、闭合按钮、继电器接点、万能式断路器辅助触头等接触不良,元件损坏,均可能导致回路不通,脱扣线圈失电;b、回路中的连接导线断线、压接螺丝松动松脱,也会导致回路不通,脱扣线圈失电;c、由于欠压脱扣器的线圈长期处于通电工作状态,环境污染和衔铁吸合不灵活或铁芯和衔铁之间空气隙过大,都容易使电流过大而导致脱扣线圈发热而烧毁,失去脱扣线圈的功能。
d、保护回路熔断器熔断,造成回路不通,欠压脱扣器的脱扣线圈失电。
2、机械系统故障,造成万能式断路器不能合闸;万能式断路器操作机构经多次跳闸和合闸后,机构严重磨损,可能会出现以下故障:a、电动机传动机构磨损,如ME开关的蜗轮、蜗杆受损,就不能驱动万能式断路器的操作机构再扣、合闸。
蜗轮、蜗杆更换较复杂。
b、操作机构不灵活,有卡滞现象。
由于该类万能式断路器不是全封闭式,若不慎将螺丝、螺母等异物遗落在操作机构中,使万能式断路器操作有卡滞现象,会影响合闸;另外,转动和滑动部分缺少润滑油脂,操作机构的开断储能弹簧稍有变形,万能式断路器也会合不上闸。
因此有上述故障时,除检查操作机构中有无异物外,还要对转动和滑动部位注入润滑油脂。
c、操作机构储能弹簧故障。
操作机构的开断储能弹簧在多次拉伸后松弛或失去弹性,闭合力变小,合闸时,万能式断路器的四连杆机构无法推到死点位置,机构不能自保持在合闸位置,因此,万能式断路器也不能正常闭合。
储能系统辅助火电机组联合调频应用分析摘要:本文以火电厂储能系统改造为例,介绍了储能系统的配置、运行方式以及实际工程效果,根据实际运行情况分析存在的问题,探讨了储能系统问题的技术策略,为火电机组与储能系统联合 AGC 调频技术的实际工程应用提供了参考。
关键词:储能;联合调频;调节性能1前言随着电力需求的增长和电力企业市场化改革的推行,电力系统的运行和需求发生了巨大的变化,电力系统对储能的需求日益增大。
同时,大量的可再生能源的大规模并网,造成了电网频率的不稳定。
常规火电机组AGC调频用以解决区域电网内秒级或分钟级的短时间尺度、具有随机特性的有功不平衡问题, AGC调频时会出现调节的延迟、偏差(超调和欠调)等问题。
储能系统相对容量小输出范围小,但响应速度快,储能、火电协调运行能够显著改善火电机组对电网AGC调频指令的执行效果。
以火电机组作为响应AGC调频指令的基础单元,以储能系统作为快速响应 AGC 指令的补充单元,将机组出力与储能系统出力合并后作为系统总出力送至电网,能够达到改善机组AGC性能的目的,保证电网频率的稳定,提高电力系统运行的安全性。
2储能系统接入、运行方式及联锁电厂现有装机规模1320MW,二期#3、4机组(2×330MW),三期#5、6机组(2×330MW)。
储能电站规模10MW/5MWh,电池采用磷酸铁锂电池,采用预制舱方式布置,包括2个5MW/2. 5MWh储能子系统,每个子系统由2个额定容量2.5MW的储能单元组成,每个储能单元包含2个额定容量1.25MW的储能系统交直流逆变器(PCS)和1个1250kWh的电池集装箱。
每套储能电池组接入一台500kWPCS直流侧,每两台PCS交流侧并联接入双绕组升压变低压侧,经升压变升压后经6kV就地开关柜接入储能电站6kV母线。
四段储能母线分别接入四台机6KV厂用电母线。
正常运行时每组PCS、电池子系统输出功率 2.5MW,当储能电站侧母联闭合,每个子系统输出功率5MW参与一台机组调频,当电厂单台机组运行时,通过电厂侧6kV母线联络实现 6kV 母线A段或B段联络实现储能电站输出功率 10MW。
- 145 -生 产 与 安 全 技 术0 引言在断路器操作过程中,可能会出现合闸接点粘连或重合闸脉冲时间过长的现象,如果此时线路发生故障,则保护装置动作,断路器分闸,断路器的这种多次“分一合”现象称为“跳跃”。
如果断路器发生“跳跃”,势必造成绝缘下降、内部温度上升,甚至会发生断路器爆炸事故,危及设备和人身的安全。
防跳装置是在合闸操作中,只要引起合闸的操动机构仍保持在闭合的位置,如果由于某种原因使开关分闸,也不能再合的保护装置[1]。
因此,断路器防跳装置回路是二次控制回路的重要部分,掌握断路器防跳装置原理很关键。
下面对一起案例进行分析。
1 案例描述2018年,某220 kVGIS 智能变电站=F1线路间隔的C 相线路发生接地故障,C 相断路器跳闸,延时1 s 后,该线路重合。
因接地故障未解除,重合于故障,该间隔断路器3 相跳闸。
69 ms 后,C 相自合。
由于C 相机构在2 s 时间内,执行了“O-COC” 4个操作(即:断路器出现“跳跃”),机构无能量再执行分闸操作,断路器最终处于合闸位置,断路器失灵保护动作,跳开整段母线上所有间隔,母线失压。
2 原因分析该站智能终端防跳回路投入使用,排查发现防跳回路负极虚接,防跳功能失效;同时,传统汇控柜内断路器机构防跳回路也投入使用,排查发现防跳继电器接线错误,防跳回路失效。
两套防跳回路同时失效,重合闸操作过程中断路器跳跃,导致断路器失灵保护动作,整段母线上的间隔跳闸,扩大了停电范围。
3 暴露的问题该站220 kVGIS 采用的是HMB-4.3型液压碟簧操动机构,该机构一次储能,能满足断路器进行一次完整的“O-CO” 重合闸操作。
但是该次故障断路器未在“O-CO”动作后及时闭锁合闸操作,造成故障范围扩大。
因此,分析该断路器液压碟簧机构动作的各种油压理论值、实际油压降、油压闭锁回路原理,以及模拟实际断路器动作工况下油压闭锁开关扰动的干扰因素,对深入了解此次事故很有必要。
电力系统越级跳闸原因的分析和预防发布时间:2021-06-23T17:34:45.430Z 来源:《基层建设》2021年第9期作者:刘喜龙[导读] 摘要:在电力系统运行期间,线路故障十分常见,其中越级跳闸故障原因多样,危害较大,若不及时有效地解决该故障,势必会在一定程度上影响电力系统的安全运行。
宁夏机场有限公司宁夏回族自治区银川市 750000摘要:在电力系统运行期间,线路故障十分常见,其中越级跳闸故障原因多样,危害较大,若不及时有效地解决该故障,势必会在一定程度上影响电力系统的安全运行。
基于此,文章以35kV线路越级跳闸为例,介绍了35 kV线路越级跳闸的危害,分析了跳闸原因,并提出相关预防措施,仅供参考。
关键词:电力系统;越级跳闸;原因;预防引言35kV 变电站线路保护越级跳闸事故的发生会严重影响变电线路的正常运行,甚至造成大面积停电,会严重影响用户的正常用电。
目前,35kV 变电站线路保护越级跳闸事故频繁发生,变电站的管理人员和社会相关部门都加强了重视,希望提出相关解决措施,从而保证电力系统的正常运行。
要想降低线路保护越级跳闸事故的发生概率,必须对事故发生原因深入探究,对症下药,以提出高效的解决措施和防护策略。
本文将对此进行深入的探究,希望对越级跳闸事故的改善有所帮助。
一 35kV 变电站线路保护越级跳闸事故分析1.1 35kV 变电站线路保护越级跳闸事故的类型35kV 变电站主接电路(如图 1)主要分为两个主变线路,分别为 1 号、2 号主变线路,两个主变线路的运行方式为同时运行。
重合闸是越级跳闸事故的一种主要形式,它的主要过程为:由于周边环境的影响,重合过流线路段、复压闭锁过流线路段均发生保护动作,从而引发多个开关跳闸的现象。
一旦发生跳闸现象,就会导致 35kV 线路的电压失常,进而影响整个电力系统的正常运行。
1.2 35kV 变电站线路保护越级跳闸事故分析在分析其跳闸原因时,检查人员应该对越级跳闸事故进行彻底的检查,判断故障发生的具体部位,主要分析保护动作是否正确、规范及跳闸的主要情况,从而确定故障类型,以便提出相应地解决方案。
35kV变电站运行中故障跳闸的分析与处理摘要:在电力系统的运行当中,变电设备一旦发生故障就将严重影响该辖区范围内的居民中的正常用电,甚至会给变电站造成巨大的经济损失。
尤其是跳闸故障,轻则会影响到各种用电设备以及供电的正常运行;重则会导致震荡或者使得整个供电系统出现瘫痪。
关键词:35kV变电站运行;故障跳闸;处理措施1 分析跳闸故障1.1 线路问题导致的跳闸故障在电力系统中,其覆盖的范围区域较大,为满足覆盖区域内供电需求,需要铺设众多的线路,给管理带来了较大困难,特别是特殊性质的输电线路,为避免重大安全事故,通常都选择在偏远的地区来安装,比如郊区,可以预防对居民生活产生过大影响。
但是,由于偏远地区本身环境相对较为复杂,线路的维护、检修等都面临较大困难,经常容易出现巡检、维修与管理不到位的情况,线路的整理、检修工作缺乏,导致线路问题得不到及时发现,增加变电运行故障发生的概率。
此外,当线路周边环境有丛林时,受树木、雷电等因素影响,变电运行跳闸故障也十分容易发生,甚至会引发重大火灾,给用电安全造成极大威胁。
1.2 主变低压侧的开关跳闸通常会有开关误动、越级跳闸、母线故障这三种情况,而具体是哪种情况则要对一次设备、二次侧检查以后才能判断出。
如果只有主变压侧过流的保护动作,那么就可以排除开关拒动、开关误动这两种故障,如果想要弄清是越级跳闸还是母线故障,那么就要对设备进行全面检查。
在对二次设备进行检查的时候,要对设备保护装置进行重点检查;在对一次设备进行检查的时候,要重点检查过流保护范围的所有设备。
如果开关跳闸缺少保护掉牌信号,就要判断设备故障是因为保护动作没有发出信号,还是因为隐藏两点接地而造成开关跳闸的。
1.3 主变三侧开关跳闸故障分析通过对主变三侧开关的跳闸故障进行仔细的分析,导致其出现跳闸故障的原因主要是包括以下几个方面:设备的内部出现了故障、主变低压侧母线出现故障、主变低压侧母线存在短路故障等。
因此,为了防止其出现跳闸故障,变电技术人员和维修人员应该定期的对主变三侧开关进行定期的检查,采用瓦斯保护措施对其进行保护处理,防止出现上述几种问题。
输煤皮带机开关异常跳闸原因分析及处理建议摘要:皮带输送机是输煤系统重要设备之一,使用过程中经常是高负荷运行,且启动次数多,从而导致故障频发。
本文结合6kV输煤皮带机在运行中异常跳闸事件,简单分析开关异常跳闸的原因,并提出了解决建议,避免类似事件发生,保障输煤系统的稳定运行。
关键词:输煤皮带机;异常跳闸;解决措施0引言本文以6kVC10B皮带机为例,该皮带机开关柜采用的是真空断路器,弹簧机构控制电压为110V直流电压,保护装置采用的是金智科技WDZ-430电动机综保装置。
皮带机日常操作采用的是上位机监控管理系统,通过上位机远方发分合闸指令给综保装置,由综保装置实现对6kV皮带机开关的分合闸操作,同时在上位机可以监控皮带机的运行信号,电流大小及故障报警信息。
1输煤皮带机故障现象及检查情况故障现象:C10B皮带机电源开关几次出现合闸失败现象,上位机发“控制电源消失”报警。
就地综保装置无故障报警。
检查情况:1)检查6kV综保装置无保护动作信号,综保装置运行正常,各指示灯显示正常,6kV开关二次插件无松动,开关储能电机正常。
2)检查6kV开关柜二次控制回路。
将开关送至试验位置,在端子排处拆开皮带打滑保护联跳线、拆开制动器抱闸联跳接线后,通过就地操作按钮、远方DCS操作对开关进行多次分、合闸试验,开关分、合闸均正常,此时可说明柜内二次回路不存在问题。
3)联系热工专业确认,C10B皮带电源开关多次出现“运行信号消失”、“控制电源消失”报警信号,电源开关多次跳闸。
下图为热工PLC关于C10B皮带电源开关报警及跳闸记录(注:SM_C10B_YXXS表示C10B皮带开关运行信号丢失报警,SM_DI_C10B_DY表示C10B皮带电源开关控制电源消失或者WDZ-430装置故障信号,SM_D0_C10B_DLFZ表示PLC发出的C10B皮带电源开关分闸指令信号),截图如下:图1:上位机报警及跳闸记录图2:C10B皮带机控制回路图2输煤皮带机故障处理根据热工专业记录的报警信息,可以看出,在控制回路断线信号(SM_DI_C10B_DY)、运行信号(SM_C10B_YXXS)丢失2秒后,程序发出开关跳闸指令(SM_D0_C10B_DLFZ)。
变电运行跳闸故障的原因分析引言变电运行是电力系统的关键组成部分,变电运行的质量和效率影响了电力系统的运行,同时,也关系到人们的生活与生产。
随着生活的发展,电能的需求不断增加,因此,电能输送过程中,要确保安全,尽可能的避免跳闸问题。
一、变电运行跳闸故障的原因1单一线路开关造成的跳闸问题随着电网规模的不断扩大,电力系统一般包括多条线路,然而由于电网的特殊性特点,在实际运行过程中,通常会出现跳闸等影响人们正常用电的问题。
一般而言,线路跳闸的故障包括内部原因及外部原因。
线路接地的不规范,出现断线,避雷器等发生损坏等都是造成变电运行线路跳闸的内部原因;而人为破坏线路,建设工程施工等对线路的影响都是造成变电运行线路跳闸的外部原因。
2主变三侧开关跳闸问题充分分析主变三侧的开关跳闸原因,主要包括:主变内部发生故障;主变差动区存在故障;低压侧的母线连接的线路发生故障等,上述故障是由于保护动作造成了开关拒动,因此,会发生二次越级跳闸,基于此,要经过认真检查才可以判断具体的原因。
对于低压侧母线发生故障是由于保护拒动造成越级而产生的。
3主变后备动作单侧开关跳闸问题变电运行时,当主变三侧任何一侧发生过流问题,设备都会对整个系统进行自动的保护,发生单侧开关跳闸现象。
变压器运行过程中出现单侧跳闸的原因包括母线的故障,越级跳闸以及开关误动等原因。
通常需要变电维修人员对一次设备和二次侧实施全面的检查,对主变后备动作单侧开关的原因进行认真的核查,应当对跳闸的原因进行详细的了解之后,对设备进行保护,使得再次出现跳闸的问题得到避免。
4人为操作造成的跳闸问题对于变电运行时,因为技术人员以及管理人员通常对变电系统需要实施全面的检查,从而确保整个电力系统运行的稳定安全。
因此,对于变电运行检查人员而言,高水平技术及管理能力对于电力系统的运行检查起着决定性的作用。
然而,目前实际的变电运行检查过程中,部分技术人员以及管理人员的素质有待提高,甚至有些人员的工作态度不端正,造成了变电运行过程中,不能根本消除跳闸故障,使得电力系统的稳定运行受到影响,最终使得用户的正常用电受到影响。
非全相继电器误动引起的一次500K V开关跳闸事故某变电站在对500kV线路送电,合上中开关合环时发现该开关未储能,运行人员在检查该开关储能电源过程中,该开关无故障跳闸,保护自动装置及故障录波装置均为动作,经检查为断路器操作机构中非全相继电器未完全拆除造成,本文对此提出了正确解决方案。
[关键词]变电站;开关;弹簧储能;非全相继电器1事故前变电站一次系统及保护自动装置运行方式500kV系统为3/2接线方式,共有6条线路、1台主变,500kVⅠ母接一台高压电抗器,500kVⅠ、Ⅱ母线正常运行;220kV系统为双母线运行,共有5条线路,均正常运行,母联开关在合位;35kV1号主变351开关在合位,35kV 母线运行,1、2、3号电抗器组投入,1、2号电容器组热备用,1号站变运行,0号站变热备用。
直流系统及保护自动装置按正常方式投入。
操作线路双套线路及远跳保护;5043、5042断路器保护及重合闸均正常投入2事故经过事故当日13:55,某变电站内接调度令操作某500kV线路由热备用转运行,运行人员检查保护、操作、装置电源均正常后,14:00合上5043边开关,5043开关运行后线路带电,开关、线路均运行正常。
14:02合上5042中开关后,发现5042开关弹簧未储能,值班长立即组织运行人员进行查找5042开关弹簧未储能原因。
(1)首先检查后台机报文及光字牌,发现后台机报5042开关弹簧未储能信号,5042开关弹簧未储能光字牌亮,没有显示其他异常信号。
(2)现场检查5042开关在合位弹簧确实未储能,经检查5042开关汇控柜内的A、B、C三相储能电源空开Q23、Q33、Q43均在合位。
(3)14:06,运行人员关汇控柜门准备汇报时,听到5042开关动作声音,后台事故信号报警响起。
检查发现,5042开关无故障跳闸,当时系统无冲击,保护、自动装置及故障录波装置未动作。
值班人员立即向调度汇报,同时通知有关人员。
3处理经过及原因分析1)、考虑到5042开关合闸后合闸弹簧未储能,首先检查5042开关A、B、C三相储能电源空开Q23、Q33、Q43均在合位,到上一级电源检查发现,储能电源上级空开跳闸,经核实发现该空开电流整定较小,是造成储能电源上级空开跳闸直接原因,有保护人员及时进行了调整。
一起10kV开关控制回路与储能回路短路故障的事件分析广东电网有限责任公司珠海供电局 魏嘉隆摘 要:近期,广东某地区发生了一起110 kV变电站10 kV线路因控制回路元器件故障短路,造成保护装置拒动,导致主变变低开关越级跳闸、10 kV母线失压的事件。
文章详细分析了该控制回路与储能回路短路造成保护拒动的原因,并从装置设计接线、元器件老化和人员运维技能等多个方面讨论了相应的措施,以阻止类似事件的再次发生,维护地区电网的安全稳定,且为其它运维单位提供借鉴。
关键词:10 kV开关;控制回路;储能回路;短路;措施1 事件过程2018年3月,×局110 kV××变电站的10 kV系统处于正常运行方式。
事件发生前#1主变带10kV I母运行,#2主变带10 kV IIM运行,分段500开关热备用,10 kV备自投投入。
11时33分,10 kV2M母线上的F8线路发生故障,线路保护动作且F8开关正确跳闸,重合闸启动重合于永久故障上,但期间保护装置电源空开跳闸,保护装置失电拒动,导致#2接地变保护动作跳开#2主变变低502开关,造成110 kV××变电站10 kV II母失压。
2 事件原因分析事件发生后,当值人员调取动作时序记录如图1所示(节选)。
发生缺陷的设备情况如表1所示。
表1 发生缺陷的设备情况小车开关行程开关生产厂家常州森源生产厂家生产厂家型号VS1(ZN63A)型号LXW20-11M出厂日期2006-04-01额定电压AC-12 16A 380V DC-12 5A 250V当值人员到达现场仔细检查相关一次、二设备,除10 kV F8开关在合闸位置、其线路保护装置电源空开跳闸外,无其它异常。
检修和继保人员立即开展10 kV F8线路保护装置电源空开跳闸原因查找,分别于检修位置、试验位置对10 kV F8小车开关本体、机构、附件、线路保护装置和相关二次回路、二次元件进行了详细检查和试验,F8开关保护装置正常、电源空开正常、相关二次回路绝缘电阻正常,保护传动操作正常;未发现机械咔涩分合不到位等异常情况,其开关特性、分合闸电压试验等结果合格;检查开关储能电机阻值、储能电机速度以及运转工况均正常;检查小车开关各辅助元器件、辅助开关等正常,对小车开关内各二次回路进行绝缘测试,绝缘电阻合格。
关于500kV变电站运行中跳闸的原因及应对探讨摘要:现阶段,各行业对电力供应的需求在不断增加,电力消耗也在急剧增加。
500kV变电站是电力系统中的重要节点,500kV变电站安全运行对电网安全运行至关重要。
500kV变电站作为电网系统的组成部分,一旦发生故障,电力供应将受阻,供电中断、损坏设备。
严重的造成电力系统的崩溃,阻碍经济的发展。
当系统出现故障时,现场操作人员和调度员需要确定设备的故障范围和性质,并尽快决定处理方案,将故障设备隔离出来,同时恢复非故障设备的运行,以确保电力系统运行平稳。
在500kV变电站运行过程中,导致跳闸的原因多种多样,任何元件的跳闸都将对电力系统带来冲击,因而需要加强日常维护和管理等。
关键词:500kV;变电站运行;跳闸原因;应对探讨1 500kV变电站运行中跳闸的原因1.1主变压器三侧开关跳闸问题变压器跳闸的主要原因包括:主变压器内部故障,主变引线故障,母线低压侧接线故障、保护越级动作导致主变跳闸等,一旦发生主变跳闸事故,都应进行仔细检查,确定是误操作引起或是故障原因引起,若主变确实存在故障点,在找出故障点之前,不得对主变进行恢复送电。
1.2主变单侧开关跳闸问题500kV变电站主变压器一般有三个电压等级:高压侧、中压侧和低压侧。
主变单侧开关跳闸,往往是区外故障引起主变后备保护动作,跳开单侧开关以隔离故障。
当主变高压侧母线或线路设备发生故障,故障未正常切除,主变高压侧后备保护会启动,跳开主变高压侧开关,从而保护主变设备免受短路电流的波及而损坏主变设备,造成巨大的经济损失;主变中压侧母线故障时,若保护不能正常切除故障,经过一定的时限,主变中压侧后备保护就会启动,跳开主变中压侧开关。
1.3人为操作引起的跳闸问题变电站值班人员在进行设备停送电倒闸操作时,若检查不仔细、或是漏项跳项操作,都可能会导致恶性误操作事故,造成设备跳闸。
若停电过程中不仔细检查开关位置,可能会导致开关未真正拉开,此时操作刀闸就会带负荷拉刀闸,造成跳闸。
变电运行中跳闸原因及预防措施探讨摘要:本文根据作者多年的工作经验,首先对变电运行中的典型跳闸故障进行了深入的分析并提出了解决方案,接着系统性的提出了对跳闸的预防措施。
关键词:变电运行;跳闸:故障;预防措施一、跳闸故障原因及处理措施随着我国经济的发展,对电力资源的需求也越来越大,但在变电设备运行过程中常常会出现各种问题,导致供电不连续,从而严重影响了人们的生活,而由于跳闸引起的供电事故频频发生。
由于变压器负荷很大且运行时间很长时,其内部温度变得很高,同时加快绝缘老化,超过限值是就会引起跳闸等事故的发生。
此外由于工作人员的疏忽,或者安全意识不强等原因也会导致严重事故。
因此为保证变压器稳定工作,就需要严格按照控制要求,了解事故发生的根本原因,掌握应对措施,在事故发生时及时弥补,减少经济损失。
下面我们从跳闸的三种方式的原理上分析变电运行中跳闸的原因及补救措施。
(一)单一线路开关跳闸单一电路跳闸主要是由短路或超负荷引起的,这就要求在单一开关跳闸后,检查保护动作、开关变位情况,检查主保护是否动作。
检查范围从线路ct至出线。
若没有异常再重点检查跳闸开关。
检查三相拐臂和开关位置指示器:如为弹簧机构要检查弹簧储能是否正常;如为液压机构要检查压力是否正常。
如果重合闸没有动作,负荷比较重要的非电缆线路可申请强送一次。
(二)主变低压侧开关跳闸主变低压开关跳闸有几种情况:母线故障、越级跳闸(保护拒动和开关拒动)、开关误动。
前两种情况是系统故障,最后一种情况主要是人为造成的。
具体是哪一种情况要通过对二次测量和一次设备检查来分析判断。
当主变(一台为三圈变)低压侧过流保护动作,可通过检查保护动作情况和对站内设备的检查进行初步的判断。
检查保护时.不仅要检查主变的保护还要检查线路的保护。
1、只有主变低压侧过流保护动作首先.应排除主变低压侧开关误动和线路故障开关拒动这两种故障。
那么,到底是母线故障还是线路故障因保护拒动而越级呢?要通过对设备的检查进行判断。
储能开关跳闸原因
储能开关跳闸的原因有很多:
1、电容器损坏。
电容器是储能开关的关键部件,如果电容损坏会直接导致跳闸。
损坏可能是由于长期老化或电压反复波动所致。
2、过流保护。
当箱变内部发生过流时,保护装置会自动断开开关接点,引发跳闸。
过流可能是由于系统过载、电容充放电过快或者短路故障等造成。
3、过压保护。
输入电压过高时,开关内部的过压保护器件会断开接点,导致跳闸。
4、开关未储能。
合闸弹簧和跳闸弹簧是独立的,储能机构只给合闸弹簧储能,而跳闸弹簧一般是靠断路器合闸动作储能。
在合闸回路中串联有开关储能接点,也就是说开关未储能就不能进行合闸,但分闸回路中没有串联有开关未储能接点,所以就算开关未储能,也可以跳开。