一起电力电容器频繁故障跳闸的原因分析与探讨
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一起35kV并联电容器组故障的原因分析及防范措施摘要:结合330kV变电站35 kV并联电容器组的结构和运行状况,通过诊断试验、理论推断,对电容器组损坏事故进行了深入分析和经验总结,发现电容器中性线铝排与铜绞线连接处接触松动或其他原因,导致过热开始熔化,产生较大的过电压及过电流,过电压及过电流冲击造成电容器损坏。
并针对性提出防范措施,对今后如何确保电容器组安全稳定的运行,利用先进的带电检测技术手段和设备安装时的旁站监督提前发现设备所存在的缺陷和隐患,防范类似事故再次发生进行经验总结。
关键词:并联电容器组;发热;铜绞线;不平衡电流理论状态。
从故障录波图来分析,从0秒到2260毫秒以前AC相不存在不平衡电流,只有B相存在不平衡电流,但不平衡电流为3毫安,不足以使不平衡电流启动。
且B相不平衡电流从启动到跳闸,持续时间为2459毫秒,在542ms到2260ms之间,A相出现不平衡电流,在2260ms以前就出现瞬间增大,同时伴随三相电流波形增大,而2470ms到2570ms期间,ABC三相电流还有瞬时增大现象。
从现场测试结果看,A相电容器组单元数据合格,无损坏,但A相跳闸时的电流为8.42A,导致A相中性线出现大范围的烧损。
通过理论计算,双股70平方铜绞线(型号:TJRX-70)载流能力满足要求。
因A相中性线烧毁时,对C相产生较大的过电压及过电流,过电压及过电流冲击造成46、47号电容器损坏。
6号电容器铜绞线灼伤为A相中性线出现烧损时产生的电弧灼伤,这点在视频监控系统中得到印证。
根据A相跳闸时的电流为8.42A,根据现场试验测试得出的桥差电流互感器初始不平衡电流为7mA,计算出过电流倍数至少在1000被左右,造成电容器损坏。
而串联电抗器(CKK-1200/35-12,容量为1200kvar,电抗率为12%,最大使用电流为其额定电流的1.35倍)此时已达到饱和状态无法起到抗涌流作用。
3 综上所述4号电容器A相1号电容器支持瓷瓶铝排与铜绞线连接处接触松动或其他原因,导致此处过热开始熔化,熔断后对C相产生较大的过电压及过电流,过电压及过电流冲击造成46、47号电容器损坏,造成35kV 4号电容器保护桥差电流启动#3564断路器跳闸。
科技与创新┃Science and Technology&Innovation ·56·2019年第24期文章编号:2095-6835(2019)24-0056-02500kV某变电站35kV并联电容器故障跳闸原因分析及控制措施庹印和(中国南方电网有限责任公司超高压输电公司百色局,广西百色533000)摘要:500kV某变电站35kV电容器自投运以来,发生了多起因电容器故障造成的电容器组不平衡电流保护动作跳闸事故。
通过对历史故障情况及故障现象进行统计分析,从操作过电压、合闸涌流、谐波、电容器产品质量等方面分析电容器故障损坏的可能性,通过对故障电容器进行解体检查,发现电容器生产工艺不满足技术要求,电容器的内部芯子与汇流母线断线是造成电容器故障的根本原因。
最后对电容器的产品质量及运维提出了意见和相应的运维控制措施。
关键词:电容器;过电压;合闸涌流;谐波中图分类号:TM614文献标识码:A DOI:10.15913/ki.kjycx.2019.24.022电容器是电力系统中大量使用的一种设备,它的合理应用关系着整个电网的安全,同时在保证输电质量的情况下,它的无功补偿性质可有效降低能量损耗、改善电能质量、增强输电、配电能力等,其可用率对于电网电压调节和降损节能有着重要作用。
除相关国家标准和行业标准外,《预防电容器装置事故的技术措施》《中国南方电网公司反事故措施》中均有防止装置发生事故的措施要求。
因此,为了保障电网的安全和稳定运行,有必要采取有效措施来减少电容器的故障问题,从而提高电容器的工作效率和延长使用寿命。
1概述某变电站35kV#1号、#2号电容器于2005年正式投入运行,电容器型号为TBB35-60120/334-BLW;两组电容器为户外三相式,采用双星型接线方式,带不平衡电流保护;每组单台电容器为180台,单台容量为334kVar,总容量为60120kVar,保护配置有电流速断、过电流、不平衡电流、过电压及低电压保护。
配电线路故障跳闸原因分析及其改进的对策近年来,随着社会经济的发展,人民生活水平的不断提高,人民群众对用电的需求也越来越大,因此,配电线路作为电力系统的重要组成部分之一,配电线路对电网安全稳定的运行具有非常重要的意义。
但是往往会因为受到外界和人为的因素影响而造成配电线路发生故障引起跳闸现象,因此,快捷,安全的找出配电线路发生故障而引起跳闸的原因,并且采取相适应的措施进行解决,从而使配电线路的安全性和可靠性得到提高。
标签:配电线路;故障跳闸;跳闸原因;改进对策配电线路在电力系统中广泛分布、运行环境相对复杂、数量巨大,因此,对于整个线路无法做到进行实时的监控,因此很容易会因为受到外界因素的影响而使配电线路发生故障,从而使人民群众的生活和生产工作都受到一定的影响。
这就要求线路抢修人员要找出配电线路发生故障引起跳闸的原因,并且采取相适应的措施进行解决,从而使配电线路的安全性和可靠性得到提高。
1.造成配电线路故障跳闸的原因1.1绝缘子串发生闪络放电而造成的跳闸在配电系统的内部暂态过电压以及大气过电压,瞬间的过电压就会在整个网络中出现,虽然这种过电压产生以及持续的时间会比较短,但是出现的过电压值却会很高,这样一来,就会使整个的绝缘子串发生很大的变化,从而在绝缘子串中出现闪络的现象,从而造成放电,由于经过大地的相间短路,发生保护动作,就会使断路器发生跳闸现象,从而使线路发生停电。
1.2保护整定值过小引起保护动作频繁而造成跳闸一般情况下,在配电系统中都会使用一段保护和二段保护对配电线路和电力设备进行保护,而一般来说,二段保护都被称作过电流保护,而其整定的方式是根据其能够超过的最大负荷电流来确定的。
如果在二段保护里,整定值比线路的末端短路电流小,那么距离电源线路段就因为出现相间放电或者是单相接地而造成跳闸情况的出现。
1.3导线对交叉跨越线路放电引起的跳闸如果在线路上因为气温的升高而出现比较高的负荷的时候,就会使线路的导线增加弧垂,从而使对地的距离逐渐的减少以及使交叉跨越的距离也逐渐的减少。
在一批GGD成套开关柜中,投一组电容时,电容开关就跳闸。
这是怎么回事?先不带电容分级检测。
如这组有问题。
将这组开关关掉。
投入其他回路,也不会影响使用。
下来再将这组维修好。
开关跳闸有以下几点。
1:开关选择过小。
新柜子电容坏的可能性小,针对新柜。
2:开关自身质量问题,新柜旧柜都可出现。
3:接触器短路或质量问题,出现接触器三相粘连或其中一相粘连脱不开的现象。
4:热继电器参数设置过大或热继电器已烧坏,出现短路补偿。
电流过大跳闸。
5:电容器短路或已烧坏。
6:检查一次回路有没有接触不好的现象。
最好全部压接一次。
最简单的就是先投其它组,如果能投上,再来分析跳闸的这组。
35kV主变柜与进线柜的区别?35kV进线是指35kV母线的进线开关,35kV主变柜只是35kV母线的一个馈出回路。
进线柜就是35KV输入到35KV母线的总开关柜。
主变柜是35/6KV变压器的高压侧开关柜,它是接在35KV母线上的。
算是一路输出,我再补充一点:进线柜的进线保护是保护进线的,主变柜的主变保护是保护主变的,也就是说两个保护装置的保护对象是不一样的。
而且进线保护装置取得电流来自进线柜的电流互感器,主变保护装置取得电流来自主变高压侧和低压侧的电流互感器。
进线保护装置动作时跳进线柜的断路器,主变保护装置动作时跳高低压侧断路器,即35kV侧的断路器和10kV侧的断路器。
关于高压断路器和高压电缆选型问题高压电缆的截面选取要考虑以下方面:1、根据计算电流,电缆允许载流量必须大于计算电流。
2、电压损失。
一般要求线路电压损失要小于5%,当然也有要求高的,没特殊说明按5%。
3、架空线要考虑机械强度问题,而电缆则要考虑短路热稳定度的问题。
这两种校验有公式。
电缆或者架空线截面积有三个方面共同考虑。
但是还需要考虑短路时的热稳定是否满足要求。
1、载流量2、压降3、机械强度(电缆不用校验)4、校验短路灵敏度5、热稳定校验(很重要,不要选的过大)电缆桥架布满率是多少民用建筑电气设计规范实施指南8.5.3 同一路径无防干扰要求的配电线路,可敷设于同一金属线槽内。
跳闸的原因及解决方法跳闸是指电路过载或故障时,安全开关自动切断电流,以保护电器和电路的现象。
下面将详细说明跳闸的原因及解决方法。
一、跳闸的原因:1. 过载:当电路中的负载超过安全开关的额定容量时,就会导致过载。
例如,在一个支路电路中接入过多的电器或在电器工作过程中产生了过大的电流,都会引起电路过载。
2. 短路:短路是指电路中两个相互接触的电源线或两个导体之间出现接触,导致电流直接通过这两点,绕过了电器负载。
短路会导致电流异常增加,使安全开关工作并切断电流。
3. 过电压:过电压是指电路中电压突然上升到超过正常工作范围的情况。
过电压可能由电网故障、雷击或电器设备故障等引起。
4. 漏电:漏电是指电器设备或电路出现接触不良或损坏,导致电流经过非正常的路径泄漏到地面。
当漏电电流超过安全标准时,安全开关会自动跳闸,以防止触电事故的发生。
5. 开关故障:安全开关本身也可能发生故障,导致其无法正常工作。
例如,触点接触不良、开关元件老化等。
二、解决跳闸的方法:1. 调整电路负载:合理安排电器的用电时间,避免在同一支路上同时接入过多的电器。
可以通过更换安全开关容量更大的设备来承担更大的负荷。
2. 检查或更换电线、插座等:如果发现电线老化、插座松动或损坏,应及时更换或修复,确保电路的安全可靠性。
3. 检查设备故障:如果跳闸是由于某个电器设备引起的,应检查该设备是否存在故障。
可以尝试将该设备拔掉,并更换或修复。
4. 增加过载保护装置:安装过载保护装置可以在电流超过额定值时自动切断电源,保护电器和电路。
例如,在用电器较多的地方可以安装空气开关,它可以根据电路负载调节额定电流或自动切断电源。
5. 定期检查:定期对电线、插座、安全开关等进行检查,确保其正常工作,以防止跳闸事故的发生。
6. 避免过电压:可以使用电压稳定器或过电压保护器,避免电压突然上升造成的损坏和跳闸。
7. 使用质量可靠的电器设备:选购符合相关标准并具有质量保证的电器设备,减少设备故障引起的跳闸。
一起35kV电容器组跳闸原因分析电容器组作为电力系统电压质量调节的主要设备,它的安全稳定可靠运行是十分必要的。
本文介绍了电容器差压保护原理,结合某330kV变电站#4号电容器故障跳闸情况,分析跳闸原因,并对电容器保护可能误动的各个因素进行分析,为以后的电容故障分析提高思路。
标签:电容器;跳闸;原因1 引言电容器作为电力系统的一个重要的无功源,电容器采用就地布置以补偿降压变压器的无功损耗并能随负荷(或电压)变化进行调整,避免了经长线路或多级变压器传送无功功率,减少了由于无功功率的传送而引起的电网有功损耗,以达到降损节能的效果。
但随着电力系统的不断扩大,电容器组也随之增多,相应的故障异常现象也不断出现,进而对电力系统的安全稳定运行带来挑战。
本文根据电容器差压保护原理,详细分析了该电容器组故障跳闸原因,并对电容器装置提出了相关的整改建议。
2 故障情况2.1 差压保护原理根据现场设备接线及二次保护接线情况可以得出电容器组保护为单星型相电压差动保护。
电容器差压保护是通过检测电容器每一相(A、B、C三相)放电线圈二次侧两个首端相连后,两个末端进入保护装置的电压差。
因A、B、C 三相接线方式一致,故画出A相接线原理图,单星型电容器组相电压差动保护原理接线。
2.2 故障经过2018年11月24日07时46分26秒249毫秒,某330kV变电站35kV#4电容器组发生跳闸,后台监控信息为#4电容器WDR-823A/P型保护装置B相差压保护动作,跳开#3524断路器。
现场检查一次设备无烧损、喷油、发热等异常现象,查阅保护装置动作记录为:B相差压保护动作,=2.2V(保护定值为1.67V),初步判定为保护正确动作。
2.3 故障检查过程因初步检查无法确定跳闸原因,工区出动保护、一次、试验三个专业相互配合查找电容器跳闸原因。
试验专业做了:电容器组桥臂平衡测试、放电线圈直阻测试及CT的绝缘、介损和电容量等测试工作,试验数据均合格;一次专业对电容器组及放电线圈有无渗油、电容器组有无鼓胀、引线有无断股送股、连接螺栓有无松动等进行了详细检查,检查结果也无异常现象,可以确定一次设备正常。
一起 6kV设备跳闸的原因分析及防范措施摘要:通过事故跳闸现象和检查试验情况,分析出一起6kV设备跳闸原因,并提出了避免此类事故发生的有效措施。
关键词:跳闸、过电压保护器、F+C、绝缘一、设备概况某发电厂一期工程装机容量4*600MW,2006年投产,输煤电气系统设有两段6KV配电盘柜,配电装置由两部分组成,一部分为真空断路器的手车中置式开关柜,另一部分为由熔断器和真空接触器(F+C)(以下简称F+C开关)组成的单回路手车中置式开关柜。
均为ABB公司生产,为防止操作过电压,开关柜内配备安徽巨森的JPB组合式过电压保护器,开关柜内设有独立的接地母线,当小车在开关柜内各位置及移动过程中,小车应与接地母线可靠联接。
跳闸的5A皮带为双驱动设备,两台电机电源分别由两个开关柜引出,每台电机配套有独立的保护装置,共用一台6kV F+C开关、1个JPB组合式过电压吸收装置及1个接地刀闸,见下图:两台电动机动力电缆为湖北红旗电缆厂生产,全部选用C类阻燃(耐火)交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铜芯电力电缆,型号为ZR-YJV-6 kV;电缆热稳定截面为50 mm2。
电缆适用于额定电压6kV的系统,该系统中性点不接地,电缆缆芯对地以及缆芯间采用6/6 kV绝缘。
采用高导电多股铜绞线。
JPB组合式过电压保护器型号为HY5CD2-7.6/17/1N,额定电压7.6kV,标称放电电流5kA,标称放电电流下残压17kV,安徽巨森电器有限公司生产。
外护套为挤压成型的聚氯乙烯,外护套具有防水阻燃性能,外护套表面有一紧密结合的半导体层,要求连续光滑。
阻燃性能为C类。
两台电机为上海电机厂生产,型号YKK400-4,315KW;频率:50HZ;功率因数:0.885;额定电压6000V;额定电流36.7A,F绝缘等级;S1工作制。
二、跳闸现象概述16年9月16日13:30,输煤运行人员上煤任务完成,停运5A皮带机等上煤各路皮带,停运前5A皮带运行参数正常,停运后没有进行电气操作及相关检修作业。
电容器的保护装置跳闸后的处理电容器是电气装置中常用的电能储存器,其主要作用是用来存储电能,以平衡电网中的电压和频率。
然而,在使用过程中,电容器也存在一定的安全隐患,比如过电压、超电流等问题,这将可能导致电容器的故障,从而影响设备的正常运行。
为了避免这些问题的出现,我们需要配置电容器的保护装置,一旦保护装置跳闸,就需要进行相关的处理措施,下面就详细介绍一下。
一、电容器保护装置跳闸原因分析1、过电流:电容器在工作过程中,会产生一定的电流,当电容器发生故障或使用过度时,可能会出现过电流的问题,这将导致保护装置跳闸。
2、过电压:电容器在充电和放电时,也会受到电压的影响,当电压达到一定程度时,可能会出现过电压问题,这也是触发保护装置跳闸的原因之一。
3、温度过高:电容器在长期工作时,也会产生一定的热量,如果不能及时散热,可能会导致温度过高,从而引起保护装置跳闸。
二、电容器保护装置跳闸的处理措施1、检查电容器运行状态:当保护装置跳闸时,首先需要检查电容器的运行状态,确认是否存在过电流和过电压的问题。
具体方法是使用电压表和电流表进行检测,如果能够确认问题的出现,就需要对电容器进行补充电解质液、更换老化电极片等相应措施,使其回归正常状态。
2、检查电容器内部接线:如果确认电容器的运行状态正常,但保护装置仍然频繁跳闸,就需要检查电容器内部的接线是否松动或者接触不良,这很可能是触发保护装置跳闸的原因,需要修理或更換接线部件。
3、检查保护装置状态:在确认电容器内部不存在问题的情况下,需要检查保护装置本身的状态,如是否存在故障或异常。
具体方法是检查断路器和接触器的运行情况,以及保护装置的设置参数是否正确。
如果是保护装置本身出现问题,需要进行修理或更换。
4、加装附加保护:发现电容器容易受到过电流和过电压的影响,可以加装附加保护装置来预防电容器的过电流和过电压问题。
比如可以加装接触器、熔断器等装置来发现故障并及时断开电源。
三、电容器保护措施的预防措施1、定时检查电容器的运行状态,以及保护装置的工作情况,及时发现存在的问题,避免发生故障。
第1$卷第1期2019年1月北京工业职业技术学院学报JOURNAL OF BEUIIVG POLYTECHNIC COLLEGE1 Vol. 18Jan. 2019一起110 kV变电站10 kV间隔跳闸事故分析翟[(国网宁夏电力有限公司石嘴山供电公司,宁夏石嘴山753000)摘要:某110 k V新建变电站投运10 k V电容器间隔时,发生保护跳闸故障,导致变电站投运时间严重推迟。
经现场分析,排除保护误动作的可能性后,使用绝缘测试仪及交流耐压试验仪,对电力电缆进行绝缘测试和交流耐压试验,最终发现故障部位位于电缆头端部,故障主要原因为现场电缆头制作不合格。
重新制作压接电缆头端部并再次进行高压试验,确定电缆头端部无任何放电问题后,完成变电站设备的投运工作。
关键词:高压电缆;交流耐压;电容器中图分类号:TP277 文献标识码:B文章编号:1671 -6558(2019)01 -34 -03DOI:10.3969/j.issn.1671 -6558.2019.01.009Analysis of a 10 k V Interval Trip Accident in a 110 kV SubstationZH A I Liang(Ningxia Electric P〇"w er Com pany M aking P〇"w er Supply Com pany a t Shizuislian,Shizuislian Ningxia753000,China)Abstract:W hen a new110 kV su bstation was operating10 kV capacitor,a p rotection trija p in g fault occuired led to seriou s delay in th e su bstation operation.Via on-site analysis,th e possibility of th e eluded.After th e insulation test and AC w ithstand voltage test,th e problem s was finally detected th at it wa fed cable end t h at caused th e tripping fault.This paper p u t forw ard a solution:reconnect th e cable end,carry o u t ahigh voltage test again to m ake sure th ere is n o discharge problem,and th en pu t th e equipm ent in to operation.Key words:high voltage cable;AC witiistand voltage;capacitor0引言电力系统中,为了检验电力设备的安全性和高 效性,通常选择高压试验的方式,测试一次设备及电 缆是否满足投运标准,以保障电力设备安全稳定运 行。
变电站电容器组跳闸原因分析及措施作者:陈惠雄来源:《科技与创新》2015年第01期电容器组作为无功补偿的基本元件,被广泛应用于电力系统中。
而在变电站电容器组的实际运行过程中,存在频繁跳闸的情况,需要相关工作部门及时查明电容器组跳闸的原因,并采取相应的措施排除故障,以保障电容器组的正常运行。
基于此,本文简要分析了变电站电容器组跳闸的原因和解决故障所采取的措施,以期为保障变电站电容器组的正常工作提供一定的帮助。
1;;设备描述某变电站34;kV设备区320电容器组间隔的电容器组围栏内含有6排共192只单只电容器,每排各32只,电容器组共3相,每相两排并联。
此电容器组总容量为64;128;kVar,额定电压为35;kV。
电容器元件型号为BAM12/2-334-1;W,单只电容量为334;kVar,额定电压为12/2;kV,内部采用14并4串接线方式,元件串接内熔丝。
以A相为例,其第1排、第2排的电容器安装位置编号分别为A1~A32、A33~A64,其余两相类同。
每排含有2个放电线圈,放电线圈抽头由3个套管引出。
3个套管分别为A1,A,A2套管,即A1与A间和A2与A间分别为2个放电线圈的一次绕组,放电线圈的变比为120/1.该电容器组内部A相接线方式如图1所示。
图1;;A相电容器分支接线方式图对于该电容器组与外部的连接,一次进线由#1母线经321-1隔离开关、321断路器与电容器组内每排放电线圈中的A2套管引出线相连,而每排中的A1套管引出线与中性点相连。
A 相外部接线单线图如图2所示。
图2;;A相与外部的接线方式图该电容器组配置TBB35-64128/334BCW型差电压保护装置,差电压保护的整定值换算到放电线圈二次侧为1.6;V。
在该保护逻辑中,差电压值比较共有6次,即对于每相每排32只电容器,比较位于放电线圈A2A和AA1间的2个整组电容在运行中的差电压值。
2;;现场缺陷处理某日,该电容器组因不明原因造成差电压保护动作而退运。
10kV并联电容器组不平衡电压频繁动作故障排查与分析作者:陈桂徐来源:《科技创新与应用》2017年第15期摘要:通过对某110kV变电站10kV并联电容器组不平衡电压保护频繁动作跳闸原因进行逐步排查并分析,介绍故障排查处理过程,分析原因并提出了预防措施。
关键词:并联电容器;不平衡电压;二次回路1 故障概况某110kV变电站10kV#2电容器组为集合式并联电容器,厂家为:西安西电电力电容器有限责任公司,型号为TBB10-2400/2400AKW;出厂日期:2006-12-01,投运日期:2007-09-01。
随着变电站运行工况的变化,该组电容器在运行中不断暴露问题,从2013年7月24日开始起,该组电容器组发生不平衡电压动作跳闸3起,同时因电容器组进线刀闸存在支柱瓷瓶裂缝,故初步判断为刀闸支柱绝缘下降导致单相接地引起不平衡电压动作。
现场停用该电容器组直至2016年1月份更换刀闸后试送,仍不成功,即不平衡电压动作。
2 故障现场检查试验全过程(表1)3 故障分析结论及预防措施(1)故障分析结论:现场检修人员认真按照上述10个检查步骤执行后,得出结论为:保护装置电压整定值(不平衡电压和时间值)配合不当引起电容器组频繁动作跳闸。
集合式电容器组不平衡保护整定值一般采用3.5V到5V,出口时间整定为0.2S。
针对整定值整定问题,有关专业人员认为集合式电容器组按规程中的公司计算,过电压系统和灵敏系数均取上限,个别频繁动作的电容器组可适当调整。
按此原则[1]对于频繁动作的电容器组在检查其电容器正常时,可将整定值适当提高至10V,动作时间取2S;同时不平衡保护定值必须满足按完好单台电容器长期运行电压不超过1.1倍额定电压来整定的要求。
(2)预防措施:一是按照上述10个检查步骤开展设备例行检修工作,重点开展电容量测量、检查刀闸连接情况,特别是中性点刀闸与电容器中性点连接情况,是否存在电容器中性点接地。
二是建议定期测量电网谐波,对于电网谐波污染严重(包含大量3次谐波分量),适当放大集合式电容器的不平衡电压动作电压值和时间,对于个别频繁动作的电容器组,可做适当调整。
配电线路故障跳闸原因及其应对措施探讨配电线路故障跳闸是电力系统中常见的问题,它不仅会给用户带来不便,还会对设备和人员安全造成威胁。
因此,了解配电线路故障跳闸的原因及其应对措施对于确保电力系统的稳定运行至关重要。
(1)过载当电路中的电流超过额定电流,如过负荷、短路等,导致配电线路跳闸。
此时,配电线路承受的电流超负荷,导致线路热量增大,电气元器件的电压、电流等物理量也随之变化,直至达到元器件的极限,发生跳闸。
(2)短路短路是指电路中两芯导线之间短路发生的现象,有相间短路和单相短路。
短路会造成电路电流迅速增大,造成配电线路跳闸的原因之一。
(3)接地故障当电路中接地电阻突然下降,导致电路中的相电压急剧升高,致使设备、用电器等元器件受到高压电击而损坏。
(4)过电压当电网系统中的电压超过设定值时,各种设备的电气性能将很容易受到影响,致使配电线路跳闸。
(5)线路老化随着使用时间的不断累积,电线路会逐渐变老,导致电阻增大、线路绝缘老化等问题,最终引发线路故障跳闸。
(1)使用高质量的开关为防止配电线路故障跳闸,可以使用高质量的开关。
这些开关可以提高电路的稳定性和可靠性,并避免出现一些常见的故障。
高质量的开关具有必要的防短路能力,可以有效地保护电路。
此外,它们还具有高效的过载保护能力,可以离线掉电以避免过负荷。
(3)进行定期维护对于配电线路,定期维护非常必要。
定期维护可以及时发现电路的问题,并进行相应的处理。
检查线路的构造,维护正确使用设备,确保绝缘材料良好,以保证电路的长期安全运行。
(4)使用保护装置为防止配电线路故障跳闸,可以使用保护装置。
保护装置主要包括过电流保护、过电压保护、接地保护等。
保护装置可以快速断开电路,有效地保护电器设备和人员安全。
总之,防止配电线路故障跳闸需要综合考虑多个因素,包括使用高质量的开关和绝缘材料,进行定期维护以及使用保护装置等。
对于配电线路的管理应该加强,确保线路安全稳定运行,在切实保护安全的同时,尽可能发挥电力的优势,使电力得以更好地为人们服务。
一起10kV电力并联电容器的故障分析电力并联电容器是电网设备中的一种重要的一次设备,是一种无功补偿设备。
它用来补偿电力系统的无功功率,减少系统电耗损耗,提高功率因数,进而提高电能质量。
文章从一起10kV电力并联电容器的故障入手,分析产生故障的原因,提出预防措施,确保降低电容器的故障率,延长其使用寿命。
标签:并联电容器;故障;分析引言并联电容器,原称移相电容器。
主要用于补偿电力系统感性负荷的无功功率,以提高功率因数,改善电压质量,降低线路损耗。
电网中的电力负荷如电动机、变压器等,大部分属于感性负荷,在运行过程中需向这些设备提供相应的无功功率。
在电网中安装并联电容器等无功补偿设备以后,可以提供感性负载所消耗的无功功率,减少了电网电源向感性负荷提供、由线路输送的无功功率,由于减少了无功功率在电网中的流动,因此可以降低线路和变压器因输送无功功率造成的电能损耗。
我地区在运行的电力电容器分为集合式并联电容器和框架式并联电容器。
文章针对集合式电容器产生的故障进行分析。
集合式并联电容优点突出,缺点也突出。
其主要优点是安装方便、维护工作量小、节省占地面积。
而其缺点主要是给用户带来不便,它的维护工作量虽小,但对它的观察很不直观,不能放松对其容量变化的关注;特别是在有谐波的场所,对其容量的变化必须时刻注意。
随着运行时间的推移,内熔丝可能会逐步动作,从而引发三相电容量失衡,这一故障很难在现场修复,返厂修理又费时间,影响电容器的投运率。
1 故障情况2013年4月7日,我地区某66kV变电站消防报警信号动作,2号电容器速过流I段保护动作,开关跳闸。
运行人员到达现场检查发现10kV电容器室内有浓烟。
待浓烟散去,观察发现2号电容器A相2只套管U1和U2之间的软连接已烧断,U2套管的接线夹烧损。
A相U2和零相套管顶部有放电痕迹。
运行人员将情况汇报调度及上级部门,2号电容器退出A VC系统。
图1 电容器故障图片2 故障分析2.1 设备情况该设备为某电力电容器总厂生产,型号为:BAMH11/√3-2000+4000-1×3BW,出厂时间为2006年9月,投运时间为2006年10月,2007年9月3日,该电容器进行了复试。