脱硫系统运行中常见问题及处理
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烟气氨法脱硫运行中的主要问题及改进措施摘要:氨法湿法脱硫技术的发展期,技术还不够成熟,运行初期出现了脱硫液处理不当、管道的堵塞等诸多问题。
通过在工艺设备操作过程中的不断摸索,进行了烟气氨法脱硫技改工程及工艺调整优化,取得了很好的效果,是公司的环保实施运行水平得到很大提升。
关键词:烟气氨法脱硫工艺;技改工程;存在问题;改进措施一、烟气氨法脱硫技术优势(一)技术优势在氨法脱硫工艺中,氨的活性高,与烟气反应速度快。
其液气比低于常规液体脱硫工艺,因此脱硫容易,不需要系统施加过大压力。
如果安装并配备了蒸汽加热器,则整体系统的总设计阻力不得超过1.2kPa。
氨水作为氨法脱硫中应用的脱硫剂,具有较高的反应活性和化学反应速率。
它完成反应的时间短,要求低,不受原始烟气浓度的限制,也不被烟气流速影响。
氨法脱硫控制系统采用与PLC单元控制系统相同的分散控制系统。
目前,整体脱硫作业发展了较长时间,技术水平较高,基本能实现自动化运作,智能化控制反应过程中的重要控制点。
如果设备发生故障,控制系统能够及时发出警报,提醒工作人员及时进行处理,提升整体反应作业的安全性。
由于氨法脱硫反应涉及物质多为液体和气体,生成的反应物也大多溶于水,反应过程中不容易产生堵塞和淤积等现象,也不容易导致设备磨损,自动控制影响因素少,方便建立自动化控制系统。
(二)环境效益目前我国全面强调环保工作的重要性,不论各个地区,环保部门已逐步提出按期完成锅炉烟气处理设备现代化改造的要求,能够确保极低的SO2排放。
氨法脱硫技术基本上不产生废气、废水和废渣,基本不会造成二次污染。
氨法脱硫最终废气排放量较低,也不生成二氧化碳气体。
如果二氧化硫质量浓度达到极低排放水平,即10~20mg/时,对大气污染较小,不存在二次污染现象。
氨法脱硫同时可以做到无废水排放,氨法脱硫产生的废水可返回脱硫塔作为工艺用水回收,基本不需要进行排放,减少对水资源浪费和污染二、烟气氨法脱硫技改工程建设存在的问题及改进措施(一)脱硫液的处理问题以及相应的改进措施当前各个工业企业所实际采用的锅炉烟气氨法脱硫技术主要是采用必要的脱硫液来在生产工作当中循环往复地实现针对烟气当中含有的二氧化硫气体进行吸收,一般情况下脱硫循环液当中含有的化学成分非常复杂,主要包括有灰尘、氯离子、硫酸铵以及亚硫酸铵等化学成分。
脱硫系统运行中常见问题及处理1 引言石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺是目前较为成熟的脱硫工艺,被广泛应用于火电厂烟气净化处理系统中,我公司三四期脱硫系统陆续投入运行,在调试及运行过程中出现了一些问题,也是其它电厂经常遇到的问题。
2 吸收塔溢流问题2.1 吸收塔溢流现象调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。
溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。
例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。
系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。
对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。
当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。
2.2 原因分析DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。
由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。
我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100 mg/l。
此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。
2.3 处理方案2.3.1 确定合理液位调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。
修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。
2.3.2 加入消泡剂尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。
word 专业资料-可复制编辑-欢迎下载吸收塔系统1) SO2 浓度和 PH 值测量不许。
2) 烟气流量增大或者烟气中 SO2 浓度增 大。
3) 吸收塔浆液的 PH 值太低。
4) 循环浆液流量低。
5) 石灰石浆液品质低。
6) 粉尘含量太大,引起石灰石活性降 低。
7) 氯化物浓度过高。
1、测量值不许。
2、机组负荷高,烟气流量太大。
3、烟气中的 SO 浓度太高。
24、石膏排出泵管道阻塞。
5、石膏排出泵出力太小。
6、脱水石膏旋流器旋流子运行数目太 少。
7、石膏旋流器进口压力太低。
8、石膏旋流器阻塞。
1、原烟气温度高。
2、吸收塔入口烟气自动喷淋装置坏。
1、吸收塔液位计失灵或者表计误差。
2、吸收塔本体或者与之相连的管道泄漏。
3、与吸收塔连接的冲洗阀关闭不严。
4、吸收塔底部排空阀未关。
1) 密度计测量不许确。
2) 烟气流量过大。
3) SO2 入口浓度过高。
4) 石膏排出泵出力不足。
5) 石膏旋流器运行的旋流子数量太 少。
6) 石膏旋流器结垢阻塞。
7) 脱水系统出力不足。
1) 液位计异常。
2) 浆液循环管泄漏。
3) 各冲洗阀泄漏。
4) 吸收塔泄漏。
5) 吸收塔液位控制模块故障。
1) 管线阻塞。
2) 喷嘴阻塞。
1) 校准 SO 浓度和 PH 值的测量。
22) 增大石灰石浆液量的供给。
3) 增加石灰石浆液供入量。
4) 检查浆液循环泵的运行数量及 出力。
5) 化验石灰石的品质, 调整湿磨机 运行参数, 确保石灰石浆液品质 合格。
6) 确认电除尘工作正常。
7) 化验浆液氯化物浓度, 加强废水排放。
1、检查、校准密度计,正确操作。
2、汇报值长, 要求调整负荷或者煤质。
3、当密度持续上升到 1180kg/m 3 再进 行浆液置换。
4、停泵后对泵入口滤网及管道进行 冲洗。
5、检查出口压力和流量,调大泵出力。
6、增加旋流子运行数目,不少于 5根。
7、检查泵的压力并提高。
8、冲洗、疏通。
1、联系锅炉进行调整。
电厂脱硫系统运行维护中常见风险及应对策略脱硫工艺是电厂中重要的环保设施之一,其主要功能是降低烟气中的二氧化硫排放量,保护大气环境。
然而,在脱硫系统的运行维护过程中,常常会面临一些风险与挑战。
本文将介绍电厂脱硫系统运行维护中常见的风险,并提出有效的应对策略。
首先,电厂脱硫系统运行维护中常见的风险之一是设备故障。
脱硫设备由复杂的设备和管道组成,其中包括喷射器、吸收塔、废水处理系统等。
这些设备长期运行容易出现泵阀堵塞、冷却装置磨损等故障问题,导致脱硫效率下降,甚至影响电厂的正常运行。
为了应对此类风险,电厂应加强设备巡检与维护,定期对关键设备进行检修和更换损坏部件,确保设备的正常运行。
其次,电厂脱硫系统运行维护中常见的风险之二是化学品泄漏。
脱硫系统中使用的化学品如石灰石、氨水等,具有腐蚀性和危险性。
在化学品的运输、储存和使用过程中,存在泄漏的风险。
一旦发生泄漏,不仅可能对员工健康造成伤害,还可能对环境造成污染。
因此,电厂应建立健全的化学品管理制度,加强对化学品的储存和使用的监控,确保化学品的安全运输、储存和使用。
第三,电厂脱硫系统运行维护中常见的风险之三是能耗和运行成本上升。
脱硫设备需要投入大量的能源进行运行,如电力、燃料等。
随着电价和燃料价格的不断上涨,脱硫系统的运行成本也会相应增加。
为了降低能耗和运行成本,电厂可以采用节能措施,如优化脱硫系统的运行参数、提高设备的效率、使用节能设备等。
此外,电厂还可以通过与供应商进行谈判,争取更优惠的燃料采购价格,降低脱硫系统运行成本。
最后,电厂脱硫系统运行维护中常见的风险之四是环境监测不合格。
脱硫系统的运行直接关系到大气环境的质量。
如果脱硫设备失效或维护不足,会导致二氧化硫排放超标,严重影响环境的稳定。
为了防范此类风险,电厂应建立完善的环境监测体系,定期对脱硫系统的运行效果进行检测和评估,确保排放符合相关的环保要求。
同时,电厂还应加强与环保监管部门的沟通,及时了解相关政策和法规的变化,确保脱硫系统的合规运行。
脱硫C E M S系统常见故障及处理方法手册(总3页)--本页仅作为文档封面,使用时请直接删除即可----内页可以根据需求调整合适字体及大小--脱硫CEMS系统常见故障及处理方法手册一、脱硫CEMS仪表系统概况单台机组脱硫CEMS系统共分为三个部分:FGD入口烟烟气测量回路,烟囱入口烟气测量回路,烟囱烟气测量回路。
相应的共有三块分析仪表,均为ABB-EL3020型。
其中,FGD入口烟气测量数据有:SO2,O2含量,烟气温度,流速流量,压力,烟尘浓度。
烟囱入口测量的数据有:SO2,NO,O2含量,烟气温度,流速流量,压力,烟尘浓度,湿度。
烟囱测量数据类型同烟囱入口。
二、运行中常见故障及原因分析1、烟气分析仪表①故障现象:SO2测量偏低,O2偏高原因:CEMS取样装置在真空泵之前存在漏气环节,部位有:a、取样探头处接头及管路b、反吹压缩空气管路c、蠕动泵d、真空泵,截至目前为止已检查出的常见部位为蠕动泵及真空泵,主要是由于⑴蠕动泵管因长期接触溶有SO2的水失去弹性,蠕动泵压不紧泵管,空气被真空泵强大的吸力倒吸进管路中⑵蠕动泵管接头松或者是被反吹的压缩空气将接头蹦开,导致空气漏入系统⑶真空泵的膜片破损,或者是活塞处结晶,入口烟气孔堵死,导致空气漏入系统。
处理方法:检查系统中各个接头并复紧;检查蠕动泵情况或更换蠕动泵泵管等。
②故障现象:SO2、O2及NOX测量值变化慢,并且会持续下降,样气流量无法调整原因:CEMS取样系统不通畅,故障部位有:a、取样探头处接头及管路b、排空管路。
截至目前为止已检查出的常见部位为取样探头后取样管堵塞和仪表排空管路堵塞,主要是由于⑴粉尘进入样气管路,造成样气流通不畅,流量最终会降至零⑵排空管路中有水珠堵塞,排气不畅,导致仪表测量的样气滞留在测量池内,仪表测量不到连续的样气,其测量值就会不变,时间长了甚至会出现持续下降。
处理方法:现场拆除取样探头清理、吹堵等。
③故障现象:O2正常,SO2、NO偏低。
电厂除灰脱硫试题及答案一、选择题(每题2分,共20分)1. 以下哪种物质不属于燃煤电厂的主要污染物?()A. 二氧化碳B. 二氧化硫C. 氮氧化物D. 颗粒物答案:A2. 脱硫工艺中,石灰石-石膏法脱硫的基本原理是什么?()A. 吸收法B. 吸附法C. 氧化法D. 还原法答案:A3. 以下哪种设备不是脱硫系统中常用的设备?()A. 吸收塔B. 除尘器C. 增压风机D. 冷却塔答案:D4. 电厂除灰脱硫中,以下哪种方法不属于干法脱硫?()A. 循环流化床法B. 喷雾干燥法C. 炉内喷钙法D. 海水脱硫法答案:D5. 以下哪种情况不属于脱硫系统运行中常见的问题?()A. 吸收塔结垢B. 石膏脱水困难C. 脱硫效率低D. 锅炉效率提高答案:D6. 脱硫系统中,石膏脱水困难可能是什么原因导致的?()A. 石膏浆液中水分过多B. 石膏浆液中杂质含量过高C. 石膏浆液中硫酸根离子浓度过高D. 石膏浆液中钙离子浓度过低答案:B7. 以下哪种情况不会导致脱硫效率降低?()A. 吸收剂品质下降B. 吸收塔液位控制不当C. 增压风机运行正常D. 烟气中二氧化硫浓度过高答案:C8. 以下哪种因素不会影响脱硫系统的运行成本?()A. 吸收剂价格B. 运行维护费用C. 脱硫效率D. 电厂负荷变化答案:D9. 以下哪种设备不是脱硫系统中的辅助设备?()A. 氧化风机B. 搅拌器C. 增压风机D. 锅炉答案:D10. 以下哪种情况不会导致脱硫系统石膏品质下降?()A. 吸收塔液位过高B. 石膏浆液中杂质含量过高C. 石膏脱水效果良好D. 石膏浆液中硫酸根离子浓度过低答案:C二、填空题(每题2分,共20分)1. 燃煤电厂中,二氧化硫的主要来源是_________。
答案:燃煤2. 脱硫系统中,石灰石-石膏法脱硫的副产品是_________。
答案:石膏3. 脱硫系统中,氧化风机的主要作用是_________。
答案:提供氧气,促进亚硫酸钙氧化为硫酸钙4. 脱硫效率的计算公式为:脱硫效率 = (_________ - 排放浓度)/ 初始浓度 × 100%。
WFGD运行中问题及处理国内外使用比较多的烟气脱硫系统是石灰石一石膏湿法烟气脱硫(WetFlueGasDesulfurization,简称“WFGD”)工艺。
该工艺是世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方法,并且技术十分成熟,运行相对可靠,脱硫效率高,对煤种适应性好,所以,被广泛应用。
我公司的4套脱硫系统都采用的是这种脱硫工艺,自2013年底投运以来,总体运行比较平稳,但是,在调试和运行过程中,也出现了很多问题,对系统运行的经济性和可靠性造成了一定的影响。
1主要问题及处理1.1循环浆液中含固量高通常情况下,吸收塔内浆液的含固量是10%~15%,最低不应低于5%.在一定范围内维持较高的浆液浓度,有利于提高脱硫效率和石膏纯度。
但是,高含固量浆液对循环泵、搅拌器、管道和阀门的磨损明显加剧。
由于调试期间密度计故障,不能很好地控制浆液密度,我公司4#吸收塔循环管线在试运行1个多月就发生了漏浆事件。
检查后发现,弯头处磨损严重。
另外,当含固量过高时,会影响亚硫酸盐的氧化。
一般来讲,当吸收塔浆液的密度大于1128kg/m3时,就会影响氧化反应;当吸收塔浆液的密度大于1200kg/m3时,明显不利于氧化反应的进行。
这在直接增加了石膏脱水的困难,同时,SO2出口浓度控制难度加大,脱硫效率明显下降。
经过现场测试,石灰石浆液密度与脱硫效率的关系如图1所示。
为了更好地控制吸收塔的浆液浓度,特采取了以下措施:①改进密度监测。
在设备运行过程中,要定期冲洗密度计,以提高其准确性,同时,还要定期取样,人工化验分析。
②调节供浆浓度。
将工艺控制参数供浆浓度从1160~1200kg/m3调整到1120~1160kg/m3后,在吸收塔液位允许的情况下,不仅能很好地控制吸收塔浆液浓度,还能减少供浆系统的磨损和堵塞现象的发生。
③综合监测数据,避免表计不准的问题发生,调整石膏排放频率。
工艺控制要求吸收塔浓度达到1150kg/m3后就要启动石膏脱水系统排出石膏。
脱硫 CEMS系统运行的常见故障及维护摘要:本文重点讲述了CEMS系统运行中出现的常见问题,并结合维护工作中的故障进行总结,依照故障情况提出解决方案从而取得良好效果。
关键词:脱硫CEMS系统;故障;维护随着人们环保意识逐渐增强,酸雨问题的解决受到专家们的重视程度越来越高。
众所周知,大气中形成酸雨的SO2主要成分来自煤的燃烧,电厂燃煤占燃煤总量的50%以上,电厂的脱硫对环保起到举足轻重的作用。
脱硫CEMS是监控脱硫运行工况的“眼睛”,正常运行中的CEMS数据是环保部门进行排污申报、总量控制、排污费征收等环境管理的重要依据。
脱硫装置运行可靠的情况下,CEMS数据是否正常准确直接关系到企业能否拿到脱硫电价,与企业的效益休戚相关。
综上所述,CEMS运行的可靠性准确性对电厂、对社会都非常重要。
1CEMS系统组成CEMS全名叫做烟气排放连续监测系统。
CEMS系统主要包括颗粒物监测子系统(烟尘浓度)、气态污染物(SO2、NOx)监测子系统、烟气排放参数测量子系统(烟气温度、压力、流量、湿度、O2)、数据采集传输与处理系统等[1]。
2CEMS系统常见故障及维护方法(1)流量计流量偏低流量计流量降低最大可能是采样管道堵塞、采样泵有杂质、分析仪出口堵塞、就地采样器堵塞,当然也不排除流量计本身未打开的可能。
先从最简单的开始,检查流量计是否正常打开,如果都正常的,则检查采样泵。
如果是采样泵内有杂质,可导致采样泵入口吸气压力降低,出口排气压力降低。
则需更换采样泵。
如果正常后需要检查采样泵后管线,从采样泵出口至分析仪入口之间的管路设备(包括过滤器、电磁阀、机柜流量计),看有无堵塞;如果正常检查则采样泵前管线,从就地采样器至采样泵入口之间的管路设备(包括伴热管、冷凝器、就地采样器),看有无堵塞。
最后还可能是分析仪出口堵塞。
因为不管采样泵出口出力压力再大,如果分析仪出口堵塞,流量也堵住不会上去的。
当然,这种情况可能性比较小,可以作为最后检查。
锅炉脱硫脱硝系统运行的问题及处理方法摘要:伴随工业的发展壮大,工业污染问题成为发展道路上的阻碍。
工业废气污染是工业污染的大头,SO2、NOX是大气污染的重要因素,因此,对锅炉脱硫脱硝系统运行的问题进行分析具有重要意义。
关键词:锅炉;脱硫脱硝;问题;处理办法工业高速发展满足了我国人民对物质生活的需求,同时也给人们的日常生活带去困扰,由于工业污染愈演愈烈,使得人们的生活质量也随之下降。
由于工艺发展受限,煤炭中的硫、氮过滤程度较低,导致大气SO2、NOX含量较高,导致温室效应,出现酸雨,影响人们正常生活。
因此,研究锅炉脱硫脱硝系统运行问题,有针对性地找出解决办法是工业顺利发展的必经之路。
1锅炉脱硫脱硝的有关概述对燃煤锅炉产生的有害气体的处理,一般采用的是化学吸收法和物理吸收法,采用特殊物质的吸附性或者化学能力,对有害气体进行吸收或与之发生反应将其转化为对环境无害的物质。
1.1脱硝技术的概述脱硝装置采用SCR法,改造后的系统不设置烟气旁路和省煤器高温旁路系统,还原剂采用液氨,由液氨槽车将液氨送至现场,利用卸料压缩机,将液氨输入储氨罐内,并依靠自身重力和压差将储氨罐中的液氨输送至液氨蒸发槽内蒸发为氨气,后经与稀释风机鼓入的稀释空气在氨/空混合器中混合,送到氨气喷射系统。
在SCR入口烟道处,喷射出的氨气和来自锅炉省煤器出口的烟气混合后进入SCR反应器,在催化剂的催化作用下进行脱硝反应,最终通过出口烟道回至锅炉空预器,达到脱硝的目的。
氨气系统紧急排放的氨气排入废水池内,经吸收后再经由废水泵送至废水处理系统进行处理。
在本工程中向催化剂前的烟气中喷入氨气,与烟气中的NOx反应生成没有二次污染的氮气和水达到脱除NOx的目的,其化学反应式如下:4NO+4NH3+O2—→4N2+6H2O4NH3+2NO2+O2—→3N2+6H2ONO2+NO+2NH3—→2N2+3H2O1.2脱硫技术的概述锅炉废气中产生的SO2属酸性物质,可与碱性物质相互作用生成硫酸盐。
电厂脱硫系统检修过程中存在问题及解决措施摘要:目前,电厂环保功能的重要环节是湿法烟气脱硫处理,系统的运行质量直接影响到电厂的污染物排放控制,而利用停机检修的机会,降低系统故障率是保证设备可靠运行的主要措施。
基于此,本文详细探讨了电厂脱硫系统检修过程中存在问题及解决措施。
关键词:电厂脱硫系统;检修;问题;措施随着经济社会的不断发展,人们对生活水平的要求越来越高,用电量需求也越来越大。
煤作为发电的主要原料,将对目前的环境造成极大的污染。
脱硫技术不仅可提高原料的生产利用率,获得更多的用电量,而且可消除一些空气污染物,起到保护环境、净化空气的作用。
一、电厂脱硫系统检修概述电厂脱硫系统作为主要发电设备,在电厂的运行中起着重要作用,做好电厂脱硫系统的检修具有重要的现实意义。
在实践中,脱硫系统检修以吸收塔为主线,按具体工作和检修流程进行。
脱硫系统一般由五部分组成:吸收塔、烟道、转动机械、废水系统、制浆系统。
吸收塔检修的重点是内部石膏清理、喷淋层喷嘴及管道的检修、防腐层的损损等;烟道检修包括烟囱内壁防腐情况、焊缝完整性、挡板门泄漏、膨胀节泄漏等;转动机械检修主要检查搅拌器、循环泵、增压风机等设备运行正常;废水系统的计量泵、中和箱、石膏皮带脱水机运行是否正常;供浆系统包括给料机、浆液箱和磨机等,检查设备是否有运行故障。
二、脱硫设施的检修工艺及检修项目安排脱硫检修主要集中在吸收塔上,检修工艺严格执行作业文件包、检修规程和验收流程,主要分为五个部分:吸收塔、烟道、增压风机等转动机械、废水系统、制浆系统,具体包括吸收塔石膏清理、喷淋层喷嘴及喷淋管道检查清理、内部防腐层检查修复、浆液循环管道内部衬胶检查修复、除雾器冲洗、除雾器阀门检查处理等;烟道包括烟囱内壁防腐检查、烟道焊缝及防腐检查、烟气挡板门严密性、灵活性检查、膨胀节检查等;转动机械包括增压风机、浆液循环泵、氧化风机、吸收塔搅拌器、真空泵等检修;废水系统包括石膏旋流器、石膏皮带脱水机、浓缩澄清池、中和箱、压滤机或脱泥机、加药计量泵等;制供浆系统包括给料机、磨机、浆液箱等。
焦炉烟道气双碱法脱硫系统运维存在的问题与解决方案双碱法脱硫与石灰石/石灰湿法脱硫相比,脱硫反应机理类似,主要是利用钠基脱硫剂碱性强,吸收二氧化硫后反应产物溶解度大,不容易造成结垢堵塞问题的优点来代替石灰石/石灰湿法脱硫的。
普遍认为双碱法脱硫液气比小,脱硫效率高,一次投资省,运行成本低,适合在中小锅炉的脱硫工艺中应用。
但在实际的应用中,双碱法脱硫使用效果并不理想,仍然出现了结垢、运行成本高和设备腐蚀等各种难以解决的问题。
通过对现场踏勘发现,脱硫系统存在的主要问题是脱硫塔浆液池和循环池以及喷淋层浆液管道结垢严重,堵塞管道,影响整个系统运行。
针对以上情况,结合现场踏勘和与现场负责人交流结果,做几点原因分析如下:1、烟气中粉尘含量高,焦炉烟气中的粉尘与燃煤锅炉烟气中的粉尘不同,燃煤锅炉烟气中的粉尘呈颗粒状,粒径大,硬度高;而焦炉烟气中的粉尘呈粉末状,粒径小,质地软,与脱硫浆液接触后,易形成粘稠物质黏附于塔壁和管道上,逐渐形成结构致密的硬垢。
2、由于运行过程中,投入的钠碱过少,大量的钙碱入塔,在pH>8以上时,形成的CaSO3·1/2H2O,其在水中的溶解度只有0.0043g/100gH2O(18℃),极易达到过饱和而结晶成垢。
这种垢物呈叶状柔软形状易变,称为软垢。
软垢可通过降低溶液pH值使之溶解,其溶解度随pH值降低而明显升高。
软垢长期与空气接触会生成CaSO4·2H2O硬垢,硬垢不能通过降低PH值或冲洗去除。
较高pH 值下还会产生再碳酸化现象,烟气中CO2与吸收液中的Ca2+生成CaCO3再碳酸化垢,当进口浆液的pH>9时,尤为显著。
另外,浆液中含有钙盐和硅、铁、等杂质,易黏附于塔壁而沉降下来。
由于烟气温度较高,加快沉积物质水分的蒸发,使沉积层逐渐形成结构致密的硬垢,即蒸干积垢。
3、循环池浆液曝气氧化不充分,当系统的氧化程度低或无氧化发生的条件下,就会生成一种Ca (SO3)0.8(SO4) 0.21/2H2O的反应物, 称为CSS-软垢,使系统发生结垢,甚至堵塞。
浅谈电厂锅炉脱硫脱硝系统运行存在的问题和处理措施摘要:在电厂锅炉脱硝系统的运行过程当中,出现问题的概率相对较高。
所以,在对电厂锅炉烟气进行脱硫处理时,需要采取相应的技术手段,从而有效实现预定目标。
而且相关电力企业还应分析电厂锅炉脱硫脱硝系统运行存在的问题,合理采取处理措施,以此来保证锅炉脱硫脱硝系统的安全稳定运行。
本文针对电厂锅炉脱硫脱硝系统运行过程中存在的问题进行分析,并提出具体的处理措施,希望能够为相关工作人员起到一些参考和借鉴。
关键词:电厂锅炉;脱硫脱硝系统;问题;处理措施在脱硫脱硝处理电厂锅炉烟气时,需要对不同工艺进行合理运用,全面优化脱硫技术,并要有效分离锅炉烟气。
对于检修排空系统和氧化系统,需要采取相应的集中方式进行处理,这样一来,可以有效提升锅炉运行质量。
相关电厂需要对锅炉脱硫脱硝系统运行中存在的问题加大注意,明确问题的产生原因,有针对性的采取处理措施,从而提升系统运行水平,促进我国电力企业的健康发展。
一、电厂锅炉脱硫脱硝系统运行过程中的常见问题(一)脱硫岛水量平衡控制难度较大在电厂锅炉脱硫脱硝系统的控制工作开展过程当中,脱硫系统容易有水量不平衡情况出现,所以想要使脱硫质量得到提升,需要在对浓缩段位液体进行控制的过程中,保证脱硫系统的水量稳定。
特别是在长期脱硫处理烟气时,需要将水位高度控制在10-11m。
一旦超出这一高度,则会有水流溢出情况出现,影响到正常的塔压、从整体角度进行分析,脱硫循环在不同环境下会有相应的变化发生,这也使离心泵机在运行时的脱硫水量控制难度有所增大。
除此之外,在无法保持系统水量的平衡情况下,除雾器在冲洗水时往往难以控制用水量[1]。
(二)脱硫铵结晶能力较低在脱硫氨结晶能力相对较弱时,将会弱化浆液分离控制效果。
在对锅炉进行除尘保养时,特别在控制锅炉布袋体系层的过程当中,可以使布袋除尘器作用得到充分发挥,保证硫酸铵数值的稳定性。
一般情况下,硫酸铵数值需要维持在1.258-1.262g/L。
脱硫常见问题及解决方案汇总脱硫常见问题及解决方案汇总如下:一、脱硫效率低1.脱硫效率低的原因分析:(1)设计因素设计是基础,包括L/G、烟气流速、浆液停留时间、氧化空气量、喷淋层设计等。
应该说,目前国内脱硫设计已经非常成熟,而且都是程序化,各家脱硫公司设计大同小异。
(2)烟气因素其次考虑烟气方面,包括烟气量、入口SO2浓度、入口烟尘含量、烟气含氧量、烟气中的其他成分等。
是否超出设计值。
(3)脱硫吸收剂石灰石的纯度、活性等,石灰石中的其他成分,包括SiO2、镁、铝、铁等。
特别是白云石等惰性物质。
(4)运行控制因素运行中吸收塔浆液的控制,起到关键因素。
包括吸收塔PH值控制、吸收塔浆液浓度、吸收塔浆液过饱和度、循环浆液量、Ca/S、氧化风量、废水排放量、杂质等。
(5)水水的因素相对较小,主要是水的来源以及成分。
(7)其他因素包括旁路状态、GGH泄露等。
2.改进措施及运行控制要点从上面的分析看出,影响FGD系统脱硫率的因素很多,这些因素叉相互关联,以下提出了改进FGD系统脱硫效率的一些原则措施,供参考。
(1)FGD系统的设计是关键。
根据具体工程来选定合适的设计和运行参数是每个FGD系统供应商在工程系统设计初期所必须面对的重要课题。
特别是设计煤种的问题。
太高造价大,低了风险大。
特别是目前国内煤炭品质不一,供需矛盾突出,造成很多电厂燃烧煤种严重超出设计值,脱硫系统无法长期稳定运行,同时对脱硫系统造成严重的危害。
(2)控制好锅炉的燃烧和电除尘器的运行,使进入FGD系统的烟气参数在设计范围内。
必须从脱硫的源头着手,方能解决问题。
(3)选择高品位、活性好的石灰石作为吸收剂。
(4)保证FGD工艺水水质。
(5)合理使用添加剂。
(6)根据具体情况,调整好FGD各系统的运行控制参数。
特别是PH值、浆液浓度、CL/Mg离子等。
(7)做好FGD系统的运行维护、检修、管理等工作。
二、除雾器结垢堵塞1.除雾器结垢堵塞的原因分析经过脱硫后的净烟气中含有大量的固体物质,在经过除雾器时多数以浆液的形式被捕捉下来,粘结在除雾器表面上,如果得不到及时的冲洗,会迅速沉积下来,逐渐失去水分而成为石膏垢。
脱硫系统检修指导书及质量验收标准1. 背景介绍脱硫系统是一种用于去除燃煤发电厂烟气中二氧化硫的设备系统。
其作用是通过将烟气与吸收剂接触反应,使二氧化硫转化为可回收的石膏或废水,以减少大气污染。
为了确保脱硫系统的有效运行,定期的检修和质量验收是必要的。
本文档旨在为脱硫系统的检修指导和质量验收提供指导。
首先,我们将介绍脱硫系统的常见故障和维修方法,然后讨论脱硫系统的质量验收标准和流程。
2. 脱硫系统检修指导2.1 常见故障与解决方法脱硫系统可能会遇到以下常见故障:•吸收液泵故障:常见问题包括泵密封失效、泵轴承过热等。
解决方法是检查泵密封和轴承,及时更换或维修。
•烟气管道堵塞:可能由于吸收剂中氧化钙沉淀导致烟气管道堵塞。
解决方法是定期清洗管道,并及时更换吸收剂。
•脱硫塔堵塞:如果脱硫塔内结垢严重,会导致脱硫塔效果下降。
解决方法是定期清洗脱硫塔,使用专门的清洗剂进行清洗。
•运行参数异常:脱硫系统的运行参数包括烟气流量、吸收剂循环流量、氧化剂浓度等。
如果参数异常,可能会影响脱硫效果。
解决方法是定期监测运行参数,及时调整。
2.2 检修流程脱硫系统的检修流程应包括以下步骤:1.停机准备:在检修前,应停止脱硫系统的运行,并确保设备处于安全状态。
2.设备拆卸:按照操作手册的指导,逐步拆卸脱硫系统的各个部件。
在拆卸过程中,应注意防止损坏设备。
3.设备清洗:将拆卸下来的部件进行清洗,以去除污物和结垢。
可使用专门的清洗剂,并确保安全操作。
4.设备维修:对于需要维修的部件,应进行检查和修复。
必要时,更换损坏的零件。
5.设备组装:在完成维修后,按照逆序进行设备组装。
确保各个部件正确安装,并检查紧固件是否松动。
6.系统调试:在设备组装完成后,进行系统的调试和试运行。
确保系统运行正常,各个参数稳定。
7.检修记录:对于每次检修,应做好详细的检修记录,包括检修日期、维修内容、更换零件等。
3. 质量验收标准脱硫系统的质量验收应符合以下标准:3.1 设备完整性检查•检查脱硫系统的各个部件是否完整,并确保零部件的安装正确。
脱硫系统常见故障及处理方法
脱硫系统常见故障及处理方法如下:
1. 脱硫增压风机跳闸:声光报警发出,指示灯红灯熄、黄灯亮,电机中止转动。
这可能是由于事故按钮按下、脱硫增压风机失电、吸收塔再循环泵全停、脱硫安装压损过大或进出口烟气挡板开启不到位、增压风机轴承温度过高、电机轴承温度过高、电机线圈温度过高、风机轴承振动过大、电气故障(过负荷、过流保护、差动保护动作)或增压风机发作喘振等原因导致的。
处理方法包括确认脱硫旁路挡板、吸收塔通风挡板自动开启,进出口烟气挡板自动关闭,若连锁不良应手动处置,检查增压风机跳闸原因,若属连锁动作形成,应待系统恢复正常后,方可重新启动。
2. 脱硫系统增压风机电机和风机油站发出油压低和流量低的信号:首先派人就地检查油压、油位和流量,并且汇报值长和专工。
此外,还要监视增压风机轴承温度和振动。
若就地检查确定信号发出和实际相符,则是假信号,联系热控处理;若不相符,则是真信号,检查运行泵是否正常运行,如果运行泵不正常则需要其备用泵。
同时,检查压力调节阀,调节压力调节阀调大压力。
检查油位是否正常,及时补油。
检查差压滤网是否堵塞,如果是,立即切换滤网。
检查油管是否堵塞或泄漏,如堵塞或泄露立即联系检修处理。
如果运行中处理不好,应做好准备,申请停运脱硫系统。
以上信息仅供参考,如有需要,建议咨询专业技术人员。
脱硫氧化系统常见故障主要包括以下几种:
1. 耗材损耗过快:脱硫氧化系统中使用的消耗品如催化剂、吸附剂等,如果损耗过快,可能会导致系统处理效率下降或者无法正常工作。
2. 催化剂失效:脱硫氧化系统中使用的催化剂如铜催化剂等,如果失效,可能会导致脱硫效率下降或者无法正常工作。
3. 氧化反应不完全:脱硫氧化系统中的氧化反应,如SO2氧化为SO3等,如果反应不完全,可能会导致脱硫效率下降或者无法正常工作。
4. 冷凝水积聚:脱硫氧化系统在处理过程中产生大量冷凝水,如果无法及时排除,可能会导致系统堵塞或者设备受损。
5. 环境温度过高或过低:脱硫氧化系统的环境温度对于系统的运行非常重要,当环境温度过高或过低时,可能会导致设备出现异常或者无法正常工作。
6. 设备老化:脱硫氧化系统设备长时间使用后,可能会出现老化问题,如管道堵塞、设备失效等,这些问题都可能会导致系统运行异常或者无法正常工作。
以上是脱硫氧化系统常见故障的几种情况,为了保证系统的正常运行,需要定期检查维护设备,及时更换消耗品和催化剂,避免出现故障。
同时需要加强对于系统的监控和管理,及时发现和解决问题,确保脱硫氧化系统能够稳定高效地运行。
电厂脱硫系统检修过程中存在问题及解决措施随着经济社会的不断发展,人们对自己生活水平要求也越来越来高,用电量需求也越来越大。
而产生电的主要原材料煤会对我们现处的环境造成很大的污染。
脱硫技术不仅可以提高材料的生产利用率,获得更多的用电量,还可消除部分空气污染物,达到保护环境,净化空气的作用。
标签:脱硫系统;检修过程;解决措施一、前言目前,随着我国电力工业的污染物的国家环保排放标准日益严格,新建及扩建发电厂的要求必须安装脱硫装置。
由于近两年电力供应紧张,新建机组迅猛增加,并且机组燃煤供应紧张,电厂燃用煤质较差,基本是输送到什么煤就烧什么煤,基本没有选择低灰份低硫煤的余地,污染相当严重,在新建机组投产的同时,要求配套的脱硫装置也相应投产,既提高材料利用率,也保护环境,减少二氧化硫等污染物的产量。
二、电厂脱硫系统的概念将煤中的硫元素用钙基等方法固定成为固体防止燃烧时生成S02,通过对国内外脱硫技术以及国内电力行业引进脱硫工艺试点厂情况的分析研究,目前脱硫方法一般可划分为燃烧前脱硫、燃烧中脱硫和燃烧后脱硫等3类。
其中燃烧后脱硫,又称烟气脱硫(Fluegasdesulfurization,简称FGD),在FGD技术中,按脱硫剂的种类划分,可分为以下五种方法:以CaCO3(石灰石)为基础的钙法,以MGO为基础的镁法,以Na2SO3为基础的钠法,以NH3为基础的氨法,以有机碱为基础的有机碱法。
三、电厂脱硫系统运行中的常见问题1.脱硫效率较低目前,火电厂脱硫系统在进行脱硫处理时,常常难以达到火电厂正常生产的要求,这是由于多方面原因造成的。
首先,很多电廠是发电机组与脱硫系统进行同时设计建造的,导致脱硫系统无法结合实际进行设计,最终的运行效率严重不足;其次,煤的种类不同,其中的含硫量也不同,一些含硫量高的煤在使用过程中会导致排放物中硫的含量较高,脱硫系统难以有效进行脱硫;另外,运行中对吸收塔浆液的控制、吸收塔PH值的控制、吸收塔浆液的浓度、氧化风量以及废水排放量等因素都会对脱硫系统的效率产生直接影响。
脱硫系统运行中常见问题及处理吸收塔溢流问题:1吸收塔溢流现象调试及运行中吸收塔会发生浆液溢流现象,而且此现象很普遍。
溢流现象不是连续的,而且有一定的规律性,表面现象来看,很不好解释。
例如我公司#5吸收塔溢流管线标高为11150mm,溢流排水管线位置13110mm,上面呼吸孔标高为14000mm。
系统停运时液位正常,运行中液位显示10000mm时溢流口开始间歇性溢流,并从呼吸孔排出泡沫。
对液位计、溢流口几何高度进行校验,没有发现问题。
当液位降低到8.5米左右,烟气会从塔体溢流口冒出,造成浆液从呼吸孔喷出。
2原因分析DCS显示的液位是根据差压变送器测得的差压与吸收塔内浆液密度计算得来的值,而不是吸收塔内真实液位。
由于循环泵、氧化风机的运行,而且水中杂质(有机物,盐类等)、氧量较大,而引起浆液中含有大量气泡、或泡沫,从而造成吸收塔内浆液的不均匀性,由于浆液密度表计取样来自吸收塔底部,底部浆液密度大于氧化区上部浆液密度,造成仪表显示偏低。
我公司脱硫用水采自机组循环水排污水,水质较差,有机物较高可达30~40,CL-含量超过1100mg/l。
此时吸收塔内液位超过了表计显示液位,此时塔内液位已经达到了溢流口的高度,再加上脉冲扰动、氧化空气鼓入、浆液的喷淋等因素的综合影响而引起的液位波动,并且浆液液面随时发生变化,导致吸收塔间歇性溢流。
3处理方案3.1确定合理液位调试期间确定合理的运行液位,根据现场运行条件,人为降低运行控制液位计显示液位,使塔内实际液位仅高于塔体溢流口高度,防止烟气泄露。
修正吸收塔浆液密度来提高液位计显示液位,控制液位在塔体溢流口至溢流排水口标高之间。
3.2加入消泡剂尽管确定液位仅高于塔体溢流口高度,也难免吸收塔浆液泡沫从呼吸孔冒出。
根据实际运行情况来看,吸收塔内泡沫会高于实际液位表面2—5米。
防止吸收塔溢流及喷沫现象的有效手段是加入消泡剂。
加入消泡剂的量按系统废水量计算:(废水处理量设计值)×24h×10g/m3=Xkg/h,如实际运行约3m3/h废水量,每天约加入0.72kg/d就可起到消泡作用。
同时按照运行情况连续排出废水,控制浆液中的盐分,避免大量泡沫的形成。
3.3核算氧化空气用量核算氧化空气用量,避免浆液中有太多过剩空气,富余的空气都以气泡的形式从氧化区底部溢至浆液的表面,从而造成浆液动态液位的虚假,也导致吸收塔浆液泡沫的增加。
3.4吸收塔补水控制正常运行情况下吸收塔补水手段主要是通过除雾器冲洗,再有是搅拌器和浆液泵、循环泵等的机封冷却水及一些浆液管路的冲洗水。
运行要确保除雾器冲洗水量按照规程进行,防止除雾器结垢,尽量降低机封冷却水量满足泵和搅拌器运行需要,严格控制浆液管线的冲洗水量,冲洗出水澄清就要停运,防止过多水量进入吸收塔。
除雾器的冲洗水也是消除泡沫的有效手段,水喷淋可减少泡沫积累,所以除雾器冲洗要在保证液位前提下多次少量。
或者在呼吸孔加装喷水打散泡沫,防止泡沫溢出。
3.5废水量控制吸收塔内要及时排出废水,降低浆液中的盐分,减少浆液泡沫。
结垢问题:1结垢问题也是脱硫系统的常见问题结垢后常常造成设备通流面积减小、堵塞,甚至发生沉积量过大造成设备坍塌等重大事故。
常发生结垢堵塞的部位:除雾器、吸收塔烟气入口段水平烟道、旋流器、浆液管道、浆液箱及地坑、吸收塔、泵入口管线等。
而且GGH堵塞也是脱硫运行中常常发生的问题。
由于石灰石浆液、石膏浆液密度较大,容易发生沉积,会造成浆液管线,及箱罐中浆液的沉积,造成堵塞。
我厂石灰石浆液再循环箱、事故浆液箱、石膏管线、石灰石旋流器、废水处理管线均发生过堵塞现象,某电厂除雾器发生结垢造成了除雾器坍塌。
GGH堵塞常常发生积灰堵塞,尤其是电除尘器不能正常运行的机组,当吸收塔液位过高时,浆液或者泡沫倒灌入GGH造成堵塞现象也时有发生。
GGH也经常会发生堵塞现象造成GGH差压增大,系统阻力增加。
另外,石灰石湿式磨进料口堵塞问题在运行中也经常会发生。
2原因分析2.1、FGD系统中的结垢,发生在吸收塔入口干湿交界处及进口水平烟道十分明显。
高温烟气中的灰分在遇到喷淋液的阻力后,与喷淋的石膏浆液一起堆积在入口,越积越多,造成水平烟道膨胀节排水的堵塞,从而使烟道膨胀节漏水现象发生。
其主要成分是灰分和CaSO4。
FGD系统中的石膏垢是由于石膏浆液中的CaSO4过饱和度α大于或等于1.4时,溶液中的CaSO4就会在吸收塔内各组件表面析出结晶形成石膏垢。
石膏过饱和度上式中[Ca2+][SO42-]分别为溶液中Ca2+、SO42-离子的浓度(mol/L);Ksp为CaSO4•2H2O 的浓度积(mol2/L2)。
过饱和度α越大,结垢形成的速度就越快,仅当α<1.4时才能不结垢。
要使α<1.4,需适当地设计吸收塔内石膏浆液浓度、液气比和提高氧化率。
一般情况下,认为液气比越小,α越高,使α<1.4的最低液气比为11。
石膏浆液浓度与α的关系亦是如此,浓度越低,α越大。
所以控制吸收塔内浆液浓度是十分关键的。
吸收塔壁面及循环泵入口、石膏泵入口滤网的两侧常会积石膏垢,吸收塔壁面在浆液层下会均匀地结了一层松散的垢层,可以很容易的剥落下来。
另外,在上层除雾器的叶片上,由于冲洗不能完全彻底,都有明显的浆液黏积现象,主要是吸收塔液位泡沫和冲洗不当造成的。
在吸收塔底沉积现象较严重,在循环泵入口,石膏沉积也较严重。
浆液管道设计时已考虑自身循环和放尽坡度,停运后的放尽和冲洗是运行要高度重视的问题,例如石膏排出泵、石灰石浆液循环泵等一运一备设备,尤其要高度重视停备设备入口管线的冲洗排空。
2.2当浆液中亚硫酸钙浓度偏高时就会与硫酸钙同时结晶析出,形成这两种物质的混合结晶[Ca(SO3)x•(SO4)x•1/2H2O],即CSS垢(CalciumSulfateandSulfite),CSS在吸收塔内各组件表面逐渐长大形成片状的垢层,这种垢在氧化风量不足时会发生。
除雾器上往往会形成这种垢。
由于烟气携带大量的浆液液滴会在除雾器上析出,如果未及时冲洗,往往会造成除雾器结垢。
2.3吸收液浆液低pH值时,亚硫酸盐溶解度急剧上升,硫酸盐溶解度略有下降,会有石膏在很短时间内产生并析出,产生硬垢。
而高pH值亚硫酸盐溶解度降低,会引起亚硫酸盐析出,产生软垢。
2.4石灰石浆液容易沉积,沉积的垢不同于石膏垢,主要成分是碳酸钙垢。
主要是石灰石的细小颗粒沉积。
尤其是石灰石浆液再循环箱,石灰石颗粒不均匀,大小差别很大,大的颗粒容易在底部沉积。
2.5、GGH结垢的一个原因是原烟气灰含量大,因为如果FGD入口烟气中灰浓度过大,会造成GGH结垢堵塞。
对于电除尘器不能正常运行的机组,常常会发生。
对于电除尘器正常运行情况下,发生此类结垢很少。
另一个原因是来自除雾器的问题。
除雾器带水,使得GGH传热元件表面变湿容易粘灰。
烟气中携带的大量液滴夹杂着石膏颗粒很容易在换热元件上淤积并结垢,吹灰器很难予以清除。
除雾器带水的原因:设计和选型不当,除雾器平面上烟气分布不均匀,过高和过低的烟气流速都会使浆液从除雾器带出,除雾器带水的另外一个原因就是冲洗不及时。
如果运行中除雾器运行不正常会造成除雾器结垢,局部除雾器区域流速过大,浆液会被带出到GGH,造成GGH堵塞。
GGH堵塞后往往反映到增压风机震动增加。
“液气比”过大会造成烟气带水增加1,增加GGH工作负担。
2.6吹灰器吹灰及冲洗不正常,导致GGH堵塞。
GGH正常运行的情况下,总有烟气携带的石膏浆液结晶沉积在GGH换热元件上,如果吹灰器不正常,会导致换热元件堵塞,压差升高。
2.7非正常运行工况也是GGH堵塞的原因之一。
吸收塔液位过高运行,烟气中携带浆液较多,而且液位高时使泡沫或浆液灌入原烟道,这是运行中的脱硫系统GGH堵塞的常见原因。
3处理方案3.1严格按照规程操作,控制浆液管线冲洗,防止石膏、石灰石浆液沉积。
3.2合理控制吸收塔浆液浓度在正常范围之内,防止塔内浆液浓度过高。
合理控制浆液PH值,防止浆液PH的急剧变化,导致浆液成分的不稳定性,避免CaSO3、CaSO4成分急剧变化。
3.3加强定期工作管理。
尤其是除雾器冲洗,设备停运后的冲洗工作。
3.4控制吸收塔液位在低位运行。
球磨机堵料问题:1湿式球磨机运行中常会发生进料口堵塞问题湿式球磨机进料口采用斜弯头形式,上部有进水及返浆管线。
计量皮带给料机浆粒径20—30mm的石灰石送入斜弯头,进入给料机。
运行过程中发现湿式球磨机给料口发生堵塞现象。
堵塞后处理是很困难的。
2原因分析2.1石灰石原因石灰石中杂物会造成球磨机进料口堵塞;石灰石中常有塑料麻绳等,会导致下料口堵塞;石灰石给料量的增加过快会导致下料口堵塞,石料量突然增加由于出口变小,会拥堵在磨机进料口造成堵塞;石灰石不均匀性会增加堵料的机会;计量皮带给料量超出磨机出力,磨机中石料消耗不了造成石灰石进料口的堆积,是造成磨机进料口堵塞的常见原因;石灰石来料中的石灰石粉尘过多会造成磨机进料口堵塞。
由于下料管上结有石灰石旋流器回液管,会在磨机入口产生水汽,石灰石粉尘遇到水汽会粘附在下料口管壁上,时间长了就会影响下料发生堵塞现象。
2.2启停磨机及计量皮带顺序不当也是造成球磨机进料口堵塞的原因之一磨机的启动顺序应该是先将磨机运转正常后,再启动计量皮带。
停磨顺序要求先将计量皮带停运后,确保没有石灰石进入磨机后,才可停运球磨机。
如果磨机停运后,计量皮带未及时停运,磨机进料口肯定堵塞。
一些非正常情况下磨机的停运要十分注意。
由于某个条件需要联锁保护跳闸球磨机,要先跳计量皮带,要确保计量皮带停运后,磨机停运。
3处理方案3.1保证石灰石颗粒的均匀性,不能太大或者太小,石灰石粉尘不能太多,严格按照磨机设计参数选择石灰石料。
3.2运行中避免计量皮带给料量大于磨机的最大出力。
3.3运行中避免计量皮带处理的骤增,增加负荷要平稳缓慢。
3.4严格按照磨机启停顺序操作;连锁跳磨机前先跳闸计量皮带,延时一两秒钟再停运磨机。
石膏脱水困难:1脱硫石膏经过脱水之后的石膏含水率高于10%(12%以上)真空皮带脱水效果差,常导致石膏下料斗侧壁石膏堆积,甚至堵塞。
沉积在下料斗侧壁上的石膏不规则地落到石膏皮带上造成石膏皮带跑偏。
2原因分析2.1一种可能的原因是原烟气中的飞灰含量影响,粉煤灰的粒径要比结晶石膏的粒径小得多,在真空皮带机上脱水时,细颗粒的粉煤灰很快通过石膏颗粒之间的间隙到达滤布表面,把滤布的细孔堵死,皮带上的真空度不能提高。
2.2FGD废水排放过少造成石膏脱水困难。
由于旋流器顶流排出的废水中含的细颗粒的比例高,因此加大废水排量可以减少浆液中细颗粒的比例。
2.3真空度问题。
真空度太低会造成石膏脱水困难。
真空度低的原因很多,比如浆液分配器分配不均,造成真空度低、真空泵水密封不好水量不足、真空泵管线泵体结垢、真空罐下降管水封效果不好等原因。