脱硫石膏脱水困难原因分析和解决处理方案总结
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脱硫石膏脱水困难原因分析及对策摘要:河源电厂烟气脱硫系统自投运以来,脱硫石膏含水率多次升高,最高时达50%,使储存、运输及再利用受到严重影响。
结合脱硫设计和运行情况,对可能引起此问题的多种原因进行分析并逐一排查,最终确认是脱硫工艺水所补充的循环冷却水排污水中的阻垢剂所致。
通过对工艺水来源的临时更换和添加石膏晶种,有效遏制了脱硫石膏品质恶化。
为使问题得到彻底解决,对原本作为脱硫工艺水源之一的循环冷却水排污水进行了“去阻垢剂” 处理,在保证脱硫石膏正常的情况下恢复了全厂原有的水系统平衡,达到废水零排放,电厂的环保能力和经济效益均得到提高。
关键词:燃煤电厂;烟气脱硫;石膏;循环冷却水;阻垢剂燃煤电厂石灰石-石膏湿式烟气脱硫系统运行过程中,石膏脱水困难是较为常见的问题。
在整个脱硫反应过程中,石膏晶种的形成和生长受到石灰石粒度、浆液pH 值、杂质、工艺水质、氧化风量、反应时间等多种因素的影响。
河源电厂脱硫采用石灰石-石膏湿法工艺,工艺用水来源为处理后的工业废水,其成分较为复杂多变。
该系统投运7 年来,数次发生石膏结晶不佳、含水率高的情况。
系统能否维持良好性能成为环保工作的关键。
石膏含水率高的问题得到解决可使烟气排放、固废处理、废水零排放三大体系保持良性循环,有利于环保和经济效益的提高。
1河源电厂烟气脱硫系统概况河源电厂2×600 MW 超超临界机组采用石灰石-石膏湿法脱硫工艺, 1 炉1 塔, 2 台脱硫塔共用1 套石灰石制备系统和1 套石膏脱水系统。
脱硫工艺流程如图1 所示,图中实线为脱硫工艺介质,虚线为水介质。
脱硫工艺用水采用处理后的工业废水及闭式循环冷却塔排污水(以下简称复用水),即脱硫工艺用水处于全厂水平衡系统的关键位置。
2石膏脱水异常状况正常情况下,脱硫石膏含水率一般在13%左右。
2015 年5~6 月,脱硫石膏含水率呈明显升高趋势,平均达到22%;其中单日最高值达40%~50%,石膏呈流体状,且粘性很大,和正常结晶的石膏完全不同。
脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案我厂脱硫采用石灰石-石膏湿法脱硫技术,一炉一塔,不设增压风机、GGH。
设计入口硫≦7400mg/m3,出口硫≦200 mg/m3。
石灰石浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤,通过物理、化学反映使烟气中的SO2与石灰石中钙离子发生反应,生成半水亚硫酸钙,再被鼓入浆液中的空气强制氧化生成二水硫酸钙,形成石灰石石膏浆液,由排浆泵将吸收塔内的浆液抽出,送往一级水力旋流器进行粒径╱密度分离,含固量5%左右的溢流,主要包括石灰石,灰尘等细小杂质颗粒重新返回吸收塔,含固量40%左右的底流,主要为石膏晶体送往二级真空皮带脱水机机进行脱水,形成含水量小于10%、石膏纯度90%以上的石膏饼,运送至灰厂掩埋处理,从而除去烟气中97%以上的SO2污染物。
1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干:2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
1.2.1参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
1.2.1.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。
电厂脱硫石膏脱水困难的原因及解决方案我厂脱硫采用电石渣-石膏湿法脱硫技术,一炉一塔,不设增压风机、GGH。
设计入口SO2≦8000mg/m3,出口SO2≦35mg/m3。
电石渣浆液在吸收塔内对烟气进行逆流洗涤,通过物理、化学反映使烟气中的SO2与电石渣中钙离子发生反应,生成半水亚硫酸钙,再被鼓入浆液中的空气强制氧化生成二水硫酸钙,形成电石渣石膏浆液,由排浆泵将吸收塔内的浆液抽出,送往一级水力旋流器进行粒径╱密度分离,含固量5%左右的溢流,主要包括电石渣,灰尘等细小杂质颗粒重新返回吸收塔,含固量40%左右的底流,主要为石膏晶体送往二级真空皮带脱水机机进行脱水,形成含水量小于10%、石膏纯度90%以上的石膏饼,运送至厂外综合利用处理,从而除去烟气中98%以上的SO2污染物。
1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干:2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
1.2.1参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如电石渣和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
1.2.1.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制进入吸收塔的电石渣浆液量。
遇到石膏脱水困难该怎么办?展开全文在脱硫作业过程中,总会遇到各式各样的技术难题让作业人员犯难甚至束手无策。
石膏脱水困难分析报告一、脱水困难现象说明厂内中水2010年5月份开始接入脱硫系统,作为脱硫系统工艺水,8月份正式作为脱硫工艺水,中水作为脱硫工艺水后,脱硫石膏无法正常脱水,并且采用中水时石膏滤饼表面会附着一层粘度较大的污泥;当采用循环水(弱酸水)作为脱硫工艺水时,脱硫石膏能正常脱水,并且石膏滤饼表面没有污泥。
以下照片为循环水(弱酸水)作为脱硫工艺水时1#皮带脱水机照片图1:12月22日脱水机画面图2:12月22日脱水机画面二、检查及分析1、吸收塔内化学反应原理吸收塔总的化学反应原理描述如下烟气中SO2被吸收后通过化学反应转化成石膏,化学反应发生在吸收区内,各种化学反应简化如下:SO2吸收SO2(g) « SO2 (aq)SO2 (aq) + H2O « HSO3- + H+在第一步,在液相中,烟气中的SO2 被吸收生成亚硫酸水溶液。
石灰石分解CaCO3(s) + H2O « CaCO3(aq) + H2OCaCO3(aq) + H+ « Ca2+ + HCO3-HCO3- « OH- + CO2以石灰石浆液形式加入的石灰石在循环罐中溶解。
由于SO2的吸收引起PH值下降,PH下降增加了石灰石的分解,同时氧化空气的注入也增加了石灰石的分解, CO2 从循环浆液中脱除。
氧化HSO3- + 1/2O2« SO42- + H+部分亚硫酸氢根已经在浆液滴中通过自然氧化的形式氧化,其中氧气来自原烟气。
在浆液滴中氧的分解是一个很慢的反应,所以自然氧化的量是有限的,大约10-30%,这取决于烟气中氧气的含量和吸收塔浆液中氧化催化剂(例如锰)的利用率。
氧化反应的主要部分是在吸收塔浆液池中通过氧化空气的注入而完成的。
结晶Ca2+ + SO42- +2H2O « CaSO4 x 2H2O ¯硫酸根和钙离子最后在吸收塔循环罐中结晶生成石膏,根据循环罐中的停留时间,石膏晶体成长的尺寸为30-50 µm。
大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,xx硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。
因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。
.2浆液密度。
石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。
大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
1.2.1 参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
1.2.1.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制P H值就是控制过程的一个重要参数。
控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。
因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。
1.2.1.2浆液密度。
石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。
大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
1.2.1 参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
1.2.1.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制过程的一个溶解过程中,离解重要参数。
控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。
因为SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的出大量的H+,高PH的控制有助于SO2OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。
1.2.1.2浆液密度。
石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度的吸收,不利于过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。
脱硫石膏脱水困难原因分析和解决处理方案总结大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
1.2.1 参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
1.2.1.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制过程的一个重要参数。
控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。
因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。
1.2.1.2浆液密度。
石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。
脱硫石膏脱水困难原因分析及解决方案脱硫石膏是从燃煤发电厂烟气中的脱硫废水中提取出的一种固体废弃物。
由于脱硫石膏中含有大量的水分,为了减少废物的体积和转运成本,通常需要对脱硫石膏进行脱水处理。
然而,在脱水过程中常常会遇到一些困难,本文将对这些困难进行分析,并提出相应的解决方案。
1.石膏颗粒细小:脱硫石膏是通过将石膏浆液进行喷雾或喷淋造粒制成的颗粒状物料,这些颗粒的直径通常在几毫米到几十毫米之间。
由于颗粒细小,颗粒之间的接触面积大,导致水分难以从颗粒表面迅速挥发出去。
2.石膏含水率高:脱硫石膏的含水率通常在60%到80%之间,高含水率会导致脱水过程中所需的能量和时间增加。
3.石膏颗粒松散:脱硫石膏颗粒松散,比重小,容易形成块状,使得水分无法从颗粒内部透出。
针对以上问题,可以采取以下解决方案:1.按照颗粒大小分类处理:颗粒大小对脱水效果有很大影响。
可以将颗粒按照大小进行分类处理,将大颗粒和小颗粒分开处理。
大颗粒可以采用机械挤压等方式进行脱水,小颗粒可以使用薄膜蒸发、离心等方法进行脱水。
2.提高石膏含水率:通过蒸发等方式,将脱硫石膏的含水率提高到更高的水平,可以进一步减少脱水过程中所需的能量和时间。
3.改善石膏颗粒结构:可以通过添加细粉煤灰等物料,改善脱硫石膏颗粒的结构,使其变得更加致密,减少颗粒间的接触面积,从而提高脱水效果。
4.优化脱水工艺参数:根据脱硫石膏的性质和特点,优化脱水工艺参数,如温度、压力、滤饼厚度等,以提高脱水效果。
总之,脱硫石膏脱水困难的原因主要是石膏颗粒细小、含水率高和颗粒松散等。
通过分类处理、提高石膏含水率、改善颗粒结构和优化脱水工艺参数等措施,可以有效地解决这些问题,提高脱硫石膏的脱水效果。
脱硫运行中石膏脱水困难的原因分析及解决办法1 原因分析脱硫运行中出现石膏含水量大,表现在脱机时石膏下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
这种脱水下的物质物理性质成粘性,分析原因一般有以下几种情况:1.1 入口含尘量偏高,导致吸收塔浆液“中毒”图片2:左侧为浆液含灰量大沉淀的取样照片,右侧为正常浆液取样沉淀后的照片原烟气中的飞灰进入吸收塔浆液中在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg、Mg、Cd、Zn等离子会抑制Ca2+与HSO3-的反应,“封闭”了吸收剂的活性。
一般要求吸收塔入口的烟尘含量不能超过200mg/m3,如果超过300 mg/m3以上就容易出现这种现象。
如果烟尘含量测量仪表不准,最直接的方法可以取样沉淀,如果沉淀的固体物质中上部的黑色灰状物质超过总量的1/3(正常的应在1/4以下),就说明入口的烟尘含量太大了(如图片2)。
现在由于电除尘器效率不是很好,吸收塔变成了吸尘器,吸收塔浆液发黑,起泡,脱水时在石膏表明有一层黑色物质(如图片3),在这种状况下再坚持运行可想而知。
吸收塔浆液极易“中毒”。
一旦发生“中毒”现象,就需要将浆液全部排出置换新鲜的浆液,造成很大的浪费,并影响脱硫系统的正常投入。
吸收塔浆液“中毒”后,需要半月时间纠正才能彻底改善,在此期间会浪费大量石灰石粉,排放大量浆液,提高了运行成本。
图片3:含灰量大时,皮带脱水时的状况1.2 石灰石品质发生变化石灰石粉的品质是影响脱硫运行的一个重要因素,其中碳酸钙含量及成品的细度是关键,杂质增多或含量下降都会使浆液品质恶化,细度越细反应效果就越好。
这就可能出现当碳酸钙含量及成品的细度发生较大变化时,其反应活性降低,极可能发生供浆过量,此时塔内浆液中含CaCO3量增大,由石灰石颗粒易粘结在一起,导致造成脱水困难现象的发生。
另外如果石灰石原料中夹带黏土、泥沙等杂质,这些杂质状态不稳定,也会在一定程度上造成脱水困难的现象发生。
火电厂湿法烟气脱硫石膏脱水问题分析摘要:随着环保意识的日益增强,火电厂的烟气脱硫技术成为了公众关注的焦点。
其中,湿法烟气脱硫技术以其高效、稳定的性能在火电厂中得到了广泛应用。
然而,该技术在应用过程中却面临着石膏脱水的问题。
本文将对火电厂湿法烟气脱硫石膏脱水问题进行深入分析,探究其产生的原因及影响,以期为解决这一问题提供参考。
关键词:火电厂;湿法烟气脱硫;石膏脱水引言在火电厂的脱硫过程中,吸收塔内的浆液会与烟气中的二氧化硫发生化学反应。
这个反应会生成亚硫酸钙和硫酸钙。
随后,这些物质经过氧化、结晶和脱水的过程,最终形成脱硫石膏。
然而,如果脱水环节进行得不彻底,就会产生含有较高水分的湿石膏。
这种情况不仅影响了石膏的质量,还可能对整个脱硫系统的稳定运行构成威胁,甚至可能导致系统出现故障。
1.火电厂湿法烟气脱硫石膏脱水问题的成因在火电厂的湿法烟气脱硫过程中,石膏脱水是关键环节之一。
然而,这一环节经常会出现多种问题,导致石膏脱水效果不佳,影响整个脱硫过程的效率和效果。
首先,在湿法烟气脱硫过程中,吸收塔内产生的石膏浆液的品质对石膏脱水效果具有重要影响。
如果浆液中的杂质过多,例如:飞灰、重金属离子等,这些杂质会阻碍石膏晶体之间的凝聚,导致石膏晶体粒径过小,脱水效果变差。
此外,浆液中的Cl离子也是影响石膏脱水的关键因素。
Cl离子含量过高会导致石膏含水率增加,进一步影响石膏的品质和脱水效果。
其次,设备因素也是影响石膏脱水效果的重要方面。
在火电厂的实际运行过程中,由于设备老化、磨损或者设计不合理等原因,容易出现设备故障,如滤布堵塞、滤饼厚度不均、真空泵效率下降等问题。
这些设备问题不仅会影响石膏的脱水效果,还会对整个脱硫系统的稳定运行造成威胁。
最后,除了上述因素外,操作条件也是不可忽视的影响因素。
例如:在石膏脱水过程中,温度、压力、pH值等参数的控制对石膏的结晶和脱水效果具有重要影响。
如果这些参数控制不当,可能会导致石膏脱水效果不佳,甚至产生二次污染[1]。
火电厂湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题分析及改进措施前言火电厂是我国电力生产的重要组成部分。
烟气中含有大量的二氧化硫,对环境和人类健康造成了较大的影响。
因此,如何有效地控制二氧化硫排放是火电厂排放控制工作的重点之一。
而湿法烟气脱硫技术作为目前主要的脱硫手段,已经被广泛应用。
然而,湿法烟气脱硫会产生大量的石膏脱水问题,给环境和设备带来了一系列的问题,如何解决这些问题是当前工程师们亟待解决的难题。
本文将从湿法烟气脱硫原理入手,分析湿法烟气脱硫脱硫石膏脱水问题,并提出改进措施。
湿法烟气脱硫原理湿法烟气脱硫的原理是在烟气中加入一定量的氧化剂(通常为空气),将硫化氢等二氧化硫的前体气体氧化成硫酸气体,再将其与石灰水反应得到石膏。
石膏是一种水合硫酸钙(CaSO4·2H2O),具有广泛的应用价值。
然而,石膏具有较高的含水量,常需要在火电厂内进行进一步的脱水处理。
湿法烟气脱硫中的脱硫石膏脱水问题问题描述在湿法烟气脱硫过程中,石膏会被产生并输送到水洗池(或水泵中)降低其含水量。
但是这种处理方式会产生一定的问题:•造成降解:石膏在水中的储存时间增加会导致其一定程度的降解,难以达到进一步的稳定化处理。
•污染环境:将高含水量的石膏排放到水体中,会造成一定的污染问题。
•设备泛腐:石膏中含有较高的酸度和氯离子,长时间的接触会对设备造成腐蚀影响。
这些问题给火电厂的生产和环保工作带来了不小的困扰。
问题分析以上问题主要由以下原因引起:1.单一的脱水方法:目前的湿法烟气脱硫中只采用了一种方式进行石膏脱水,而这种方式难以应对多种情况下的需要。
2.水质和石膏产生的化学反应:石膏和水泵中的水会进行一系列的化学反应,而这些反应会产生不同的化合物(如亚硫酸钙),这些化合物会对设备和环境造成腐蚀和污染。
改进措施为了解决以上问题,我们可以采取以下措施:1.多种脱水方式的组合应用:可通过提高脱水设备的性能、结合真空脱水、离心脱水、压滤脱水等多种方式进行组合应用,达到更为彻底的石膏脱水效果。
石灰石—石膏湿法脱硫运行中问题及处理分析、总结了石灰石-石膏湿法烟气脱硫系统运行过程中出现浆液含固量高、浆液氧化缺陷、液位不准、阀门内漏、吸收塔溢流和石膏脱水困难等问题的原因,并提出了一些改良措施。
这对脱硫系统的正常运行有一定的指导作用。
国内外使用比较多的烟气脱硫系统是石灰石一石膏湿法烟气脱硫(WetFlueGasDesulfurization,简称“WFGD”)工艺。
该工艺是世界上唯一大规模商业化应用的脱硫方法,并且技术十分成熟,运行相对可靠,脱硫效率高,对煤种适应性好,所以,被广泛应用。
我公司的4套脱硫系统都采用的是这种脱硫工艺,自20**年底投运以来,总体运行比较平稳,但是,在调试和运行过程中,也出现了很多问题,对系统运行的经济性和可靠性造成了一定的影响。
1主要问题及处理1.1循环浆液中含固量高通常情况下,吸收塔内浆液的含固量是10%~15%,最低不应低于5%.在一定范围内维持较高的浆液浓度,有利于提高脱硫效率和石膏纯度。
但是,高含固量浆液对循环泵、搅拌器、管道和阀门的磨损明显加剧。
由于调试期间密度计故障,不能很好地控制浆液密度,我公司4#吸收塔循环管线在试运行1个多月就发生了漏浆事件。
检查后发现,弯头处磨损严重。
另外,当含固量过高时,会影响亚硫酸盐的氧化。
一般来讲,当吸收塔浆液的密度大于1128kg/m3时,就会影响氧化反应;当吸收塔浆液的密度大于1200kg/m3时,明显不利于氧化反应的开展。
这在直接增加了石膏脱水的困难,同时,SO2出口浓度控制难度加大,脱硫效率明显下降。
经过现场测试,石灰石浆液密度与脱硫效率的关系如图1所示。
为了更好地控制吸收塔的浆液浓度,特采取了以下措施:①改良密度监测。
在设备运行过程中,要定期冲洗密度计,以提高其准确性,同时,还要定期取样,人工化验分析。
②调节供浆浓度。
将工艺控制参数供浆浓度从1160~1200kg/m3调整到1120~1160kg/m3后,在吸收塔液位允许的情况下,不仅能很好地控制吸收塔浆液浓度,还能减少供浆系统的磨损和堵塞现象的发生。
湿法脱硫石膏脱水困难原因分析及控制对策摘要:在湿法烟气脱硫系统中,常出现因石膏含水率高而导致石膏品质下降的问题。
文章针对石膏脱水困难的问题,从原料品质、浆液成分、运行设备等方面总结了出现该问题的原因,提出了相应的预防措施。
优选的解决方法是从源头上控制原料品质,并且从监控手段和运行调整上进行预防,以期解决石膏脱水困难的问题,进而提高石膏的品质。
关键词:湿法脱硫;脱水困难;原料品质;措施1、石膏的生成及脱水工艺烟气中的SO2与石灰石浆液中的CaCO3反应生成Ca CO3•1/2H2O,经过氧化反应生成Ca SO4•2H2O,含有Ca SO4•2H2O晶体的吸收塔浆液经由石膏排出泵打到石膏旋流站进行一级脱水,石膏旋流站的溢流浆液流入滤液水箱,底部的石膏浆液进入到真空皮带脱水机进行二次脱水。
2、含水率超标情况若石膏旋流站的不能使浆液脱水至40%-50%,多出的水分就要进入真空皮带脱水机,进而影响真空皮带机的脱水效果。
某电厂脱硫石膏化学成分抽样分析结果见表1。
根据对电厂石膏的抽样检测可以得出,Ca2+与SO42-具有同离子增长效应,与Cl具有负相关的线性关系,Ca SO3•1/2H2O与Ca CO3具有同步增减的趋势。
而石膏含水率与石膏中残留的碳酸钙的增减起伏大致相同,初步推测石膏中CaSO3•1/2H2O及残留的碳酸钙的含量可以表征石膏中的含水率。
3、石膏脱水效果的影响因素3.1脱硫反应条件3.1.1浆液p H浆液p H对石膏品质具有重要影响,在实际脱硫生产运行中,浆液p H理论上应控制在5.0-5.8左右,浆液p H偏高有利于SO2的吸收,不利于Ca CO3的溶解,p H偏高将导致过量的残余石灰石进入到石膏中。
p H偏低将生成大量的亚硫酸盐。
在监测期间脱硫塔浆液的p H平均值为6.6,超出理论标准值,残余的的石灰石进入到石膏中,从而影响石膏的脱水效果。
因此,为了确保后期石膏的品质,应建议适当的降低石灰石的供浆量,将浆液的p H稳定在标准范围内。
湿法脱硫电厂石膏脱水异常的原因分析和预控措施摘要:本文介绍了某热电有限公司采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺的情况,分析了脱硫浆液品质恶化和脱水困难的原因,并提出了解决方案。
针对石灰石品质异常变化、入口含尘量偏高、石膏旋流器出现问题、氧化风机出力不足、真空皮带机系统工作异常、燃煤含硫量持续偏高等问题,提出了相应的措施和建议。
这些措施和建议对保障脱硫系统的环保安全、可靠和经济运行具有一定的参考价值。
关键词:脱硫塔;湿法烟气脱硫;石膏;脱水异常1 概述某热电厂为2×330MW亚临界燃煤供热机组采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺,脱硫装置每台机组按照单塔双循环布置。
在按照单塔双循环技术超净改造后,吸收塔有4台浆液循环泵,AFT塔有2台浆液循环泵,吸收塔和AFT塔均采用双台氧化风机(一运一备)对吸收塔内浆液进行氧化加速反应过程,达到高效脱硫效果,保证燃煤机组净烟气出口二氧化硫浓度达标排放。
现场共设置两套石膏脱水系统,一运一备,保障脱硫石膏浆液的石膏正常脱水运行。
2.脱硫装置主要参数2.1脱硫系统简介该公司烟气脱硫(FGD)工程,采用石灰石-石膏湿法烟气脱硫工艺。
本系统包括两套脱硫装置,与锅炉形成一炉一塔方式布置。
每台 FGD 的烟气处理能力为相应锅炉BMCR工况时的100%烟气量,原脱硫效率按≥95%设计。
2016 年#1、#2 机组深度减排脱硫提效改造工程(2×330MW 机组),采用在原石灰石—石膏湿法脱硫基础上按照单塔双循环技术进行改造,FGD入口SO2浓度为3800mg/Nm3,脱硫效率>99.2%,SO2排放浓度全负荷全时段不高于35mg/Nm3,脱硫装置钙硫比≤1.03,每套烟气脱硫装置的出力在锅炉BMCR工况的基础上设计,与锅炉全程运行相适应。
脱硫塔前布置有布袋除尘系统。
2.2 石膏品质参数设计设计工况下,石膏品质应达到如下指标:自由水分<10%;CaSO4·2H2O含量>90%;CaCO3<3%;CaSO3含量<1%;溶解于石膏中的Cl-含量<0.01%;(CaSO4·2H2O、CaCO3、CaSO3、Cl-含量均指干基值)。
石膏脱水系统脱水效果差原因分析一、简要经过近期我厂01B皮带机石膏脱水系统的脱水效果时好时坏,经常出现拉稀现象,石膏库中石膏稀稠,给外运和固废再利用工作带来困难。
造成厂用电量上升,运维工作量增大。
本文针对01B真空皮带机脱水系统近期频繁出现的拉稀情况进行分析,提供相应治理措施。
二、脱水系统脱水原理及原因分析湿法石灰石-石膏烟气脱硫工艺中,吸收塔浆液与烟气逆向接触,生成半水亚硫酸钙并以小颗粒状存在浆液中,经氧化风机将氧气鼓入吸收塔内,强行氧化为二水硫酸钙(CaSO4·2H2O)结晶。
石膏排出泵将吸收塔内的浆液抽出,送往石膏旋流器,进行一级脱水,底流到真空皮带机进行二级脱水。
脱水效果差原因一般有:1、石膏浆液品质差石膏浆液品质差,主要是指浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中的杂质含量增加,石膏品质差时易引起滤布过滤通道的堵塞,使浆液中的水不容易从滤布孔隙分离出来,脱水效果差。
1.1石膏晶体颗粒度小吸收塔浆液经一级脱水后,进入真空脱水机上的石膏浆液所含固体颗粒度分布较宽。
若颗粒度维持在合适范围,颗粒分布所构成的石膏有利于脱水。
而控制石膏结晶,使其生成易于分离和脱水的石膏颗粒是非常重要的。
最好,石膏晶体是粗颗粒;如果控制不当,生成层状、针状或者非常细小的颗粒,不仅会造成系统结垢,而且非常难脱水;尤其是针状晶体,形成的石膏颗粒小,粘性大,如CaSO3·1/2H2O晶体。
而理想的石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易于脱水。
所以,控制好吸收塔内化学反应条件和结晶条件(循环泵运行方式必须满足液气比规定值;吸收塔浆液液位必须足够高,以满足浆液在浆池内滞留时间不低于4min,滞留时间越长越利于亚硫酸根被氧化,同时有利于晶体的长大),使之生成粗颗粒和短柱状的石膏晶体,是脱水机能够正常脱水的重要条件之一。
1.2吸收塔浆液中其它杂质多(1)原烟气中的飞灰。
尤其是飞灰中含碳量高或者焦油等未燃烧尽的颗粒物进入吸收塔,会引起吸收塔中的有机物含量增加,从而发生皂化反应,产生一种油膜,加之氧化风机给吸收塔浆池中鼓入高压空气,油膜会受到高压冲击,进而造成浆液易冒泡,不利于脱水。
大同分公司脱硫石膏脱水困难的原因分析及解决方案1石膏脱水困难的现象极其原因分析1.1现象1)滤布成型的石膏饼中出现分层现象,上层较湿,下层较干,或上层干下层湿;2)石膏饼表面有一层湿黏,发亮的物质;3)石膏病断层有气泡破裂后留下的小孔。
4)下料口不结块、不滑落,成稀泥状,甚至出现下部粘稠、上部成流水状。
1.2原因分析影响石膏脱水的因素比较多,归纳起来,不外乎吸收塔物理化学反应过程的参数控制和脱水设备的运行状况。
1.2.1 参数控制参数控制因素对于吸收塔,除了粉尘,上游烟气因素已不可控,因而在运行过程中,主要要控制吸收塔本身的浆液PH值、浆液密度。
吸收塔液位,粉尘含量和氧化风量,这些参数,影响石膏的结晶和水分的脱出,因为在石膏的生成过程中,如果参数控制不好,往往会生成层状、针状晶体,进一步向片状、簇状或花瓣形发展,其粘性大难以脱水,如亚硫酸钙晶体。
而石膏晶体应是短柱状,比前者颗粒大,易脱水。
另外,颗粒较小的物质如石灰石和粉尘等杂质,游离于石膏晶体之间,堵塞水分脱出通道,是水分难以脱出。
1.2.1.1浆液PH值。
浆液PH是控制脱硫反应过程的一个重要参数。
控制PH值就是控制过程的一个重要参数。
控制P H值就是控制进入吸收塔的石灰石浆液量。
因为SO2溶解过程中,离解出大量的H+,高PH的控制有助于SO2的溶解,而石灰石的溶解过程中,离解出大量的OH-,低PH值的控制有助于石灰石的溶解,所以PH值得过高过低都不利于石膏的形成,必须确定一个合理的PH值,否则过高的PH值使大量的石灰石混入石膏,无论是石灰石还是亚硫酸盐,由于其粒径比硫酸钙晶体小,不但降低石膏纯度,而且造成石膏脱水困难。
1.2.1.2浆液密度。
石膏的浆液密度反映了吸收塔中浆液的饱和情况,密度过低,则表明吸收塔石膏含量低,碳酸钙含量相对较大,此时如果将石膏浆液排除吸收塔,将导致石膏中的碳酸钙增加,浪费石灰石,由于其粒径小,既降低石膏品质又使石膏脱水困难;密度过高,则表明石膏浆中石膏和碳酸钙都过量,过量的硫酸钙抑制SO2的吸收,不利于碳酸钙溶解,此时若排除石膏,由于碳酸钙粒径小,造成石膏脱水困难。
利旧旋流器出力有限,不能满足石膏脱水需求。
1.2.1.3吸收塔液位吸收塔液位影响亚硫酸盐的充分氧化和石膏在塔内的停留时间。
液位高,氧化区延长,石膏纯度高,石灰石浆液循环反应充分。
液位低,使收塔中的氧化区缩短,亚硫酸盐得不到重复氧化,同时是储存在吸收塔中的石膏浆液相对减少,容易使浆液密度超限,使补入的石灰石浆液得不到充分的循环反映就排出吸收塔,密度一旦超限,由于石膏排出量受限,会发生密度过高使石膏难于脱水的问题。
1.2.1.4粉尘含量原烟气中的飞灰进入吸收塔浆液中在一定程度上阻碍了SO2与脱硫剂的接触,降低了石灰石中Ca2+的溶解速率,同时飞灰中不断溶出的一些重金属如Hg、Mg、Cd、Zn等离子会抑制Ca2+与HSO3-的反应,“封闭”了吸收剂的活性。
一般要求吸收塔入口的烟尘含量不能超过200mg/m3,如果超过300 mg/m3以上就容易出现这种现象。
如果烟尘含量测量仪表不准,最直接的方法可以取样沉淀,如果沉淀的固体物质中上部的黑色灰状物质超过总量的1/3(正常的应在1/4以下),就说明入口的烟尘含量太大了。
1.2.1.5氧化风量氧化风量影响亚硫酸盐的氧化,风量足则氧化充分,生成粗壮的石膏晶体,极易脱水,则,生成粘度较大的、颜色发黑,晶格不规则的小粒径亚硫酸盐的晶体,不利于石膏脱水。
同时,可溶性亚硫酸盐能提供可溶性碱量,当亚硫酸盐相对饱和度较高时,亚硫酸盐形成的碱性环境控制碳酸钙的溶解,从而导致浆液中的碳酸钙含量增大,使石膏纯度降低并难以脱水。
燃煤含硫量突然增大,而鼓入吸收塔的氧化空气量并未随之增加,特别当SO2浓度超过设计值,氧化风量也是无法改变,由于严重氧化不足,会造成石膏结晶困难,增加脱水的难度。
氧化率下降时,浆液中的可溶性亚硫酸盐浓度增大,将拟制CaCO3的溶解,石膏纯度也将下降,其中的CaCO3将增大,由于CaCO3的粒径较小,容易吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。
这时若从吸收塔取样可以发现,浆液成灰白色,沉淀速度较慢,正常石膏浆液完全沉淀时间越20分钟,此时需要1小时左右。
1.2.1.6 石灰石CaCO3含量石灰石中碳酸钙的重量百分含量应高于90%,含量太低时会由于杂质较多而给运行带来一些问题,造成吸收剂耗量和运输费用增加,石膏纯度下降。
我。
石灰石中的其它杂质对湿法FGD系统的稳定运行也会带来较大影响,从而降低FGD系统的性能。
FGD系统运行时,会出现尽管加入过量石灰石浆液,pH值依然呈下降趋势,使pH值失去控制的现象,脱硫效率也会随之下降,即进入石灰石浆液“盲区”,或称“坏浆”。
由石灰石中的杂质带入系统中的可溶性铝和浆液中的F-可以形成AlFX络合物,AlFX络合物达到一定浓度时会降低石灰石的反应活性,即所谓“封闭”石灰石,这是进入石灰石浆液“盲区”的主要原因。
而且,在较高pH值运行时,AlFX络合物包裹在石灰石颗粒表面,使之暂时失去活性的现象更加明显。
1.2.1.7 灰分等杂质含量一方面,由于氯根离子较碳酸根离子强,氯根极易与钙离子结合,并以氯化钙的形式存在于浆液中,从而使浆液中的钙离子浓度增大,由于氯离子效应,将抑制碳酸钙的离解,同时由于氯根较亚硫酸氢根离子强,因而抑制SO2溶解生成亚硫酸氢根,不利于石膏晶体的形成。
另一方面,杂质夹杂在石膏结晶之间,堵塞了游离水在结晶之间的通道,是石膏脱水变得困难,吸收塔内杂质含量的高低,可从皮带机上的石膏滤饼表面颜色间接了解,吸收塔内杂质的含量高时,石膏饼表面被一层呈深褐色物质覆盖,这层物质手感很黏,且很快会析出水分,这是因为杂质大多为烟气中的飞灰,质量相对较轻,当石膏浆液流入皮带机滤布上时,轻轻的杂质漂浮的将也得上部,而杂质颗粒较石膏颗粒细且粘性的,水分不易脱除。
1.2.2设备原因1.2.2.1石膏旋流器出现异常判断旋流器工作是否正常,可以采取检查及测量的方法。
测量的方法十分简单,分别取进石膏旋流器底流、溢流的浆液,沉淀30分钟,对比一下含固量的差别,如果底流的含固量为50-60%说明旋流子运行正常,如果低于50%以上就要检查更换旋流子了。
可想而知,如果进入真空皮带机的石膏浆液过稀,负压析出的水量过大。
脱水过程中形成不了真空,从而脱水效果也就变差。
1.2.2.2 真空皮带机异常真空皮带机是石膏二次脱水的重要设备,脱水效果与浆液的性质、滤布的清洁程度有较大的关系。
汽液分离器的表计直观地反映了皮带机的真空,真空皮带机的真空与石膏含水率呈有规律的变化,皮带机真空升高,反映出滤水通过滤布时的压降增加,反应出石膏含水率增大。
其增加的原因,一是脱水设备运行不正常,如滤布冲洗不干净或滤布使用周期过长都会使皮带机脱水效果变差,脱水不畅;二是石膏浆液本身性质的变化,如浆液中小颗粒石膏晶体增多或浆液中的杂质含量增加等引起滤布过滤通道的堵塞,使浆液中的水不容易从滤布孔隙分离出来。
若要达到一定的固液分离效果,必须使真空升高。
根据现场取样化验以及运行调整、设备等方面的情况分析,石膏脱水困难的原因有以下几个原因:1、大同分公司石灰石CaCO3含量长期在88%及以下,甚至低于85%,相对石灰石中杂物含量增加,杂物中所含的金属离子会影响石灰石溶解以及反应,导致石膏浆液中CaCO3含量增加,由于CaCO3的粒径较小,容易吸附到真空皮带机的滤布上,从而造成脱水困难。
由于对脱水系统的调整,影响连续石膏脱水,造成吸收塔石膏浆液长时间高浓度,影响石灰石浆液分解,使浆液中CaCO3含量增加,既浪费石灰石,又不能很好地脱除SO2。
2、吸收塔浆液密度计采用差压式密度计,这种密度计适合静态液体密度测量,而吸收塔浆液在搅拌器以及氧化风的作用下为动态浆液,导致密度测量不准确,手工测量又存在延迟,导致监盘人员不能实时观察吸收塔浆液密度,吸收塔浆液密度的影响也对脱水效果。
3、吸收塔PH采用自流式PH测量,由于取样位置高度的问题,导致现场实测PH 值与石膏浆液排出泵取样手测PH值相差-0.5以上,吸收塔PH维持在5.0以上时底流CaCO3含量>3%,维持低PH值时又不符合运行规定。
通过手工测量对比,实测PH值在3.8-4.5(手测4.4-5.2)区间时吸收塔浆液底流CaCO3含量较低,基本在范围内,对脱水效果影响较小。
2解决问题的对应方法通过数据分析对比,消除了烟气含尘量对石膏浆液脱水的影响因素,那么影响因素为石灰石CaCO3含量、浆液密度、氯根三方面。
2.1 提高石灰石品质我公司是采用外购石灰石,当地石灰石费用相对便宜,但CaCO3含量普遍偏低,对脱硫长期稳定运行存在不利因素,而且大同分公司2台湿磨额定出力为17t/h,石灰石CaCO3含量低导致磨机出力增加,直接影响石灰石浆液过筛率且电耗增加,而磨机出力在额定出力的80%-85%为最佳运行工况,但由于CaCO3含量较低,磨机长期在额定出力下运行方能满足脱硫吸收剂需求,导致石灰石浆液过筛率下降,粒径增加,石灰石不能充分反应,导致吸收塔浆液CaCO3含量增加,从而影响石膏脱水效果,浪费石灰石。
建议采购CaCO3含量>90%且品质稳定的石灰石。
2.2 优化吸收塔浆液密度计通过运行观察,目前吸收塔浆液密度计数据无参考性,而手工测量存在延迟性且存在精度差。
而吸收塔浆液密度作为运行监视参数需要连续、稳定、可靠,目前质量式密度计较为可靠稳定,建议更换或将差压式密度计优化。
2.3 加强对旋流站的监控及维修对于石膏旋流站的操作并不多,除了调整压力以外并没有太多手段。
日常要加强检查底流口液体流出的状态,根据经验判断,当沉砂嘴喷出的为雾状时效果为最佳,接近直流时效果已经变差(见下图),此时可以考虑更换沉砂嘴。
也可以测量一下,旋流后达不到50-60%的脱水效果就要考虑更换旋流器沉砂嘴了。
再者就是停运后增加冲洗时间,防止浆液在旋流子中沉淀结垢。
图片:左侧为正常状态,右侧为沉砂嘴更换前的状态2.4 保持真空皮带机的最佳工作状态皮带机的问题也就是关注滤布的状况,当被油污染后也会影响脱水效果,保持稳定的滤布冲洗水压力,调整合理的皮带转速,发现真空异常时及时清理真空罐中的杂物等等。
2.5 提高浆液氧化程度若发现氧化风机电流降低,估计氧化风管结垢已经结垢严重,在吸收塔检修的过程中要对氧化风管进行清垢处理。
减少石灰石供浆量及石膏浆液的排出量,延长浆液在吸收塔内的停留时间。
2.6 其他措施控制石膏脱水程度也是一个方面,保持仪表准确程度是脱硫运行的关键,运行人员要加强对运行参数的监测分析,发现不正常时应查找原因,及时调整,防止多参数发生变化,给问题的处理造成困难。
保持PH值在4.5—5.2之间,防止过高或过低。