井控案例
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二、高7-3井井控案例一)基本情况该井设计井深3621m,设计泥浆密度1.29g/cm3(三开后井队申请提高密度至1.38 g/cm3,甲方批准施工密度为1.35 g/cm3),133/8〞表层套管下深127m,9 5/8〞技术套管下深2065.88m。
二)事故经过1.三开后于2月11日9︰30钻至井深3362m接单根时,发现井口有少量外溢,井内泥浆密度为1.35 g/cm3,9︰30~10︰30加重晶石15吨,使泥浆密度提至1.41 g/cm3,井内泥浆无外溢,恢复钻进。
2.2月11日19︰20钻至井深3384m,钻时45mi n/2m(22.5mi n/m),3384~3386m钻时7mi n/2m(3.5mi n/m),3386~3388m 钻时3min/2m(1.5mi n/m)。
3.钻时加快后井队立即停钻循环观察,19︰35~19︰45外溢泥浆量4m3,停泵观察时在4﹟罐加重晶石15吨,配密度1.62 g/cm3的泥浆25 m3。
4.19︰45~20︰20,将25 m3密度为1.62 g/cm3的重浆打入井内,循环返出泥浆涌出转盘面,停泵,关封井器,立压为0,套压上升至16MPa。
5.开节流阀,节流循环排量28升/秒,泵压10MPa,节流套压5~8.5MPa。
6.20︰20~21︰35,加重井浆,节流循环,加重晶石20吨,进口泥浆密度未测,返出密度由1.40降至0.8g/cm3,因井场重晶石加完,停泵关井。
7.21︰35~23︰30找邻井拉重晶石及供应组织上重晶石150吨,在4﹟罐配1.70g/cm3的泥浆25 m3。
此时套压由0.2MPa上升至8.5MPa,发现井口周围冒气泡,决定向井内打入重浆。
23︰30~23︰50打1.70g/cm3的重浆25 m3,控制套压5~6MPa,当替密度为1.40 g/cm3的泥浆5方时,井口一声巨响,泥浆全部从井8.5MPa,发现井口周围冒气泡,决定向井内打入重浆。
井控事故案例.doc井控事故案例近年来,井控事故频发,给社会带来了巨大的损失和伤害。
为了更好地防范和应对井控事故,我们有必要深入研究一些典型的井控事故案例,以期从中找到问题的症结,并提出有效的解决方案。
首先,我们来看一起发生在某煤矿的井控事故案例。
该煤矿位于山区,经营已有多年,但在井下安全管理方面存在严重缺陷。
事故发生后,经过初步调查,发现鼠洞侵蚀和矿井支护不力是导致事故的主要原因。
由于井下通风不畅,导致鼠洞生长迅速,进一步侵蚀矿井支护结构;同时,井下支护设施老化严重,无法有效抵御鼠洞侵蚀。
这些问题的存在导致了井下安全隐患的逐渐积累,最终引发了严重的井控事故。
针对这起事故,煤矿管理部门应立即采取措施,加强井下基础设施的维修和更新,特别是针对鼠洞侵蚀问题,应采取有效的防治措施,定期清理鼠洞,加强矿井支护设施的维护和检修。
此外,井下通风也是一个重要环节,应确保通风系统的正常运行,及时清理矿井内的积水和尘土,保障井下空气流通,减少事故发生的可能性。
另外一起井控事故发生在某油田。
该油田位于沿海地区,附近有多片沼泽地带,事故发生的主要原因是沼泽地内地下水位上升导致井口失稳。
在这起事故中,油田管理部门曾对地下水位变化进行过监测,但监测结果没有及时传达给井场作业人员,导致井口失稳时无法采取及时的应对措施。
针对这种情况,油田管理部门应加强与监测部门的沟通协调,确保地下水位的监测数据能够及时传达给井场作业人员,及时采取必要的应对措施。
此外,油田在选址和规划时,应充分考虑附近沼泽地的特点,采取相应的井口加固措施,确保井口的稳定性。
综上所述,井控事故案例中的问题多种多样,但无不归结为安全管理不到位、基础设施维护不力等问题。
只有加强安全管理,提高基础设施的维护水平,才能有效预防和减少井控事故的发生。
因此,各相关部门应高度重视井控事故的防范工作,加强监管,规范作业,确保人员的生命财产安全。
以上是几起典型井控事故案例的分析和应对方案,希望对相关部门和企事业单位有所启发,为井下作业提供更安全可靠的环境。
吸取井喷案例教训提高井控能力井喷是指地下水、石油或天然气等储层岩石突然大量流出并冲出井口的现象。
井喷一旦发生,不仅造成巨大的经济损失,还可能造成人员伤亡和环境污染。
为了提高井控能力,必须吸取井喷案例的教训,并采取相应的技术和管理措施。
以下是一些经典的井喷案例,以及我们可以从中学到的教训。
1. 墨西哥湾Deepwater Horizon井喷事故2024年,墨西哥湾Deepwater Horizon石油钻井平台发生了一起严重的井喷事故。
这起事故导致了巨大的经济损失和环境污染,长期影响了墨西哥湾的生态系统。
这次事故的教训之一是,必须加强井喷风险评估和防范措施。
在井施工前,应对储层进行详细地质勘察,并采取合适的井控措施,以降低井喷风险。
2.美国夏威夷莫洛卡107号井喷事故2004年,美国夏威夷莫洛卡岛附近的海底石油钻井平台107号发生了一起严重的井喷事故。
这起事故的教训之一是,必须建立完善的应急预案和危机管理措施。
事发时,平台上的人员没有足够的应急准备,缺乏有效的应对措施,导致事故的严重性加剧。
因此,未来在钻井平台上必须加强培训和演练,确保人员能够在危机发生时做出正确的反应。
3.中国东海平南油田井喷事故2024年,中国东海平南油田发生了一起严重的井喷事故,导致6名工人遇难。
这起事故的教训之一是,必须加强井施工和井控技术的研发和应用。
井喷事故的主要原因之一是控制层压力失控,因此要采取有效的措施,例如注入均质水泥浆和打压井口,以维持适当的井口压力。
此外,应使用先进的井施工工具和设备,以提高作业效率和安全性。
4. 委内瑞拉Lagunillas油田井喷事故2024年,委内瑞拉Lagunillas油田发生了一起严重的井喷事故,导致10名工人死亡。
这起事故的教训之一是,井喷事故应该成为全行业的教训,而不仅仅是一起事故。
油田经营企业应该共享井喷事故的教训和经验,并在全行业范围内加强协作和合作,共同提高井控能力。
总的来说,吸取井喷案例的教训可以帮助改进井施工工艺和技术,加强井控能力。
井控安全经验分享案例一、井控设备操作在进行钻井作业时,井控设备的正确操作是至关重要的。
案例分享:某钻井队在操作过程中,遵循严格的井控设备操作规程,定期对设备进行维护和检查,确保设备的可靠性和有效性。
在遇到异常情况时,能够迅速采取正确的应对措施,避免了事故的发生。
二、防喷演习防喷演习是提高应对井喷事故能力的重要手段。
案例分享:某钻井队定期进行防喷演习,模拟真实井喷场景,加强员工的应急处理能力。
通过演习,员工熟悉了防喷设备的操作流程和配合方式,确保在实际事故中能够迅速有效地控制井喷。
三、钻井液处理钻井液处理对于井控安全具有重要意义。
案例分享:某钻井队对钻井液进行了有效的处理,保持了其良好的性能指标。
同时,根据钻遇地层情况及时调整钻井液性能,确保了钻井过程中的安全稳定。
四、异常监测与处理对钻井过程中的异常情况进行实时监测并采取相应措施是保障安全的关键。
案例分享:某钻井队安装了先进的监测设备,实时监测钻井液密度、压力等关键参数,发现异常及时进行处理,有效预防了事故的发生。
五、人员培训与演练对员工进行培训和演练是提高井控安全水平的重要途径。
案例分享:某钻井队定期对员工进行培训和演练,提高员工的井控安全意识和操作技能。
同时,加强员工之间的协作配合,确保在紧急情况下能够迅速有效地应对。
六、应急预案制定与执行制定科学合理的应急预案并确保其得到有效执行是应对突发状况的关键。
案例分享:某钻井队针对可能出现的各种紧急情况制定了详细的应急预案,并确保每个员工都熟悉预案内容。
在遇到紧急情况时,能够迅速启动应急预案,最大程度地减少事故损失。
七、井场布局优化优化井场布局可以提高作业效率和安全性。
案例分享:某钻井队对井场布局进行了合理规划,使得各种设备和管线布局合理、维护方便。
同时,加强了现场安全管理,确保作业环境的安全有序。
八、沟通与协作增强良好的沟通与协作是保障井控安全的重要条件。
案例分享:某钻井队建立了有效的沟通机制,加强了各部门之间的信息交流与协作配合。
✷某井为预探井:基本情况:设计井深3430m,预报产层井段3420~3425m,实际为3410~3415m,地层流体为油气混合物,气油比大于500。
产层压力系数为1.60,实际为1.65。
设计泥浆密度1.67g/cm3。
井喷经过:1.当用密度1.64g/cm3的泥浆钻进到井深3400m处发生严重气侵,返出气侵泥浆密度1.14g/cm3。
2.继续钻进到井深3405m发生溢流,录井仪器失灵未测到,从循环罐的液面直读标尺测得的溢流量3m3。
3.继续钻进到井深3410m发生强烈井喷,喷出井口高10m以上。
4.采用硬关井方法关井,将半封闸板心子蹩坏。
5.立即关环形防喷器,虽然关住了井,但对以后的处理带来很大困难。
请分析错误做法。
(1)地质设计不准,设计密度偏低。
设计附加值应以上限0.15。
(2)密度1.64没有按设计1.67执行。
(3)发现气侵应该立即停钻,观察,排除气侵,不应该继续钻进。
录井仪功能检测没有按要求每天检查一次。
(4)发生溢流未及时关井求压,以致发生强烈井喷。
(5)应使用软关井,以致损坏井控设备。
✷某井发生井喷失控着火:~9:00 钻进中发生溢流,录井操作员发现溢流量1.5m3后,向录井地质师报告。
~9:05 继续钻进中发生井涌,涌出井口0.4m,录井操作员做撤离的准备工作。
~9:10 井喷,喷高10m以上,有浓烈的硫化氢气味。
录井地质师首先戴好正压式空气呼吸器后,又取了两个正压式空气呼吸器给录井仪器房里的人员送去。
H2S报警喇叭失灵,无法报警。
~9:15 井喷失控了,录井地质师和录井工程师按逃生路线疏散到应急集合点。
~9:20 H2S和天然气爆炸着火,地质房、岩芯房和录井仪器车底座没挂钢丝绳无法拖走,造成全部烧毁。
~9:25一名地质工严重烧伤,录井地质师亲自将伤员送往钻井队医务室抢救,并向钻井队经理报告,请求救助。
~9:30 地层喷垮,停喷了。
请分析地质录井工作中的错误之处。
(1)应先向钻台人员报告,再向录井地质师报告。
几起井控案例发生原因剖析(定稿)第一篇:几起井控案例发生原因剖析(定稿)几起井控案例发生原因剖析:一、元陆3井(2011.3.16)1.在钻开油气层循环加重及堵漏作业结束后,未按要求检测油气上窜速度就盲目恢复钻进,违反井控操作规程进行短起钻下作业,是造成井控事件的直接原因。
2.出现溢流后,一系列关键环节处臵不当,是造成井控事件的不断恶化的直接原因,险些酿成严重后果。
溢流发生后,在关井套压较低,只有1.7 MPa且套压一直稳定的情况下,没有因为钻具内有回压凡尔而通过顶泵的方法求取立压,未做任何动作静止关井长达30分钟。
在敞井状态下未采取任何措施(循环或关井)修理高速离合器达42分钟。
修好高速离合器后,继续敞井抢下钻具,其过程工作进度较为缓慢,除去修理时间,25柱钻具耗时2小时,进一步加大了井控风险。
压井盲目进行,致使压井过程井口压力控制不当,压井控制套压过低,地层流体大量进入液气分离器,大大超过液气分离器的正常处理能力,最终导致液气分离器排液管线崩断着火,压井中断。
3.压井节流循环流程操作使用不当,在气体峰值到达井口时超过液气分离器的处理能力,是致使泥浆回收管线崩断着火的直接原因。
4.施工单位现场驻井干部对陆相高压高产产层认识不清,重视不够,管理不到位,是该次事件的重要原因。
二、元陆5井(2011.1.23)1.违反井控操作规程,冒险作业是造成井控事件的直接原因。
起钻前没有压稳气层是造成井控事件的主要原因。
在无明确证据证明气层已压稳的情况下,本次起钻前未做油气上窜速度的检测工作就冒险起钻,严重违反井控操作规程。
起钻过程拔活塞引起的抽吸作用是造成井控事件的直接原因。
由于经过堵漏压井后,泥浆内堵漏材料多,泥浆流动性差,钻具结构装有扶正器,起钻中有明显拔活塞现象,严重违反井控操作规程。
灌浆不及时是造成井控事件的重要原因。
灌浆不及时,灌浆量少,引起当量钻井液密度降低,减少了液柱压力,因而造成地层中的天然气快速、大量地涌入井筒内,造成了井控事件的发生。
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井控事故案例心得体会篇1企业成于安全,败于事故。
任何一起事故对企业都是一种不可挽回的损失,对家庭、个人更是造成无法弥补的伤痛。
安全意识应始终牢牢扎根在每个人的心中,让大家知道若责任心不到位就会酿成事故,正确认识到安全不是一个人的问题,而是你中有我,我中有你,是一个上下关联、人人互保、环环相扣的链,是一张错综复杂、紧密相连的网。
回顾石化企业发生的重大事故,一次次映入我脑海的不外乎是以下内容:某人安全意识淡漠,严重违反《安全生产法》;某某安全责任心不强,大意习惯性违章;某某单位安全管理不严,尤其是现场安全监督检查不力等等。
这些惨痛的案例,无不折射出我们的安全教育的缺失,表现出安全知识的宣传普及尚存很大的缺陷,我们安全管理的体系还是那么的脆弱!安全就是效益,这种观点应根植于每个人(包括我自己)的心中。
首先武装好自己,熟知熟会各项操作规程安全制度,认真学习安全有关法律法规;其次养成良好的安全操作习惯,杜绝习惯性违章,敢于同身边的甚至是上级的不安全行为较真儿。
勤于检查,及时发现整改事故隐患。
一线岗位安全隐患和死角多,习惯性违章较普遍,如果只在形式上讲安全,应付检查,那么即使是投入再大,付出再多,安全环境也不能得到本质改善,安全管理水平永远不能得到本质提升!如果每位员工在每日的工作中相互监督、相互提醒、相互检查,查找漏洞和薄弱环节,防止不安全的因素存在,杜绝事故隐患,从小事做起,就能筑起安全大堤。
无危则安,无损则全。
安全就是人们在生活和生产过程中,生命得到保证,身体免于伤害,财产免于损失。
让人人都来重视安全,时刻关注安全,将安全生产铭记心中,不折不扣地遵操作规程之章,守安全生产之法!让人人都清楚地认识到违章就是走向事故,就是伤害自己、伤害他人,甚至走向死亡。
井控案例安全经验分享一、案例背景介绍本案例发生于某石油钻井作业现场。
钻井队在施工过程中,遇到高压油气层,未能及时控制井口压力,导致井喷失控。
事故造成了人员伤亡和环境污染,给企业带来了严重的经济损失和声誉损失。
二、风险识别与评估在钻井作业过程中,可能遇到多种风险因素,如地质情况复杂、钻井液密度不合适、操作失误等。
针对这些风险因素,钻井队应进行充分的风险识别与评估,制定相应的预防措施,降低事故发生的可能性。
在本次事故中,钻井队未能充分识别高压油气层的危险性,是导致事故的重要原因之一。
三、井控设备与操作井控设备是控制油气井压力的关键设备,包括防喷器、压井管汇等。
钻井队应确保井控设备的完好性和可靠性,定期进行维护保养和检查。
在操作方面,钻井队应严格按照操作规程进行作业,避免操作失误导致的事故。
在本次事故中,防喷器未能及时启动是导致事故扩大的重要原因之一。
四、应急处置流程在钻井作业过程中,一旦发生事故,应立即启动应急处置流程。
钻井队应制定详细的应急预案,明确应急组织、通讯联络、现场处置等环节。
同时,钻井队还应定期组织演练和培训,提高应急处置能力。
在本次事故中,应急处置不及时,给事故的扩大留下了隐患。
五、事故原因分析根据事故调查报告,本次事故的原因主要包括:钻井队未能充分识别高压油气层的危险性;防喷器设备存在故障;应急处置不及时等。
其中,钻井队对高压油气层的认识不足是导致事故发生的主要原因。
六、经验教训总结通过本次事故,我们应深刻吸取教训,总结经验教训。
首先,钻井队应加强风险识别与评估能力,提高对复杂地质情况的认知水平;其次,应加强井控设备的维护保养和检查工作,确保设备的完好性和可靠性;第三,应制定完善的应急预案,提高应急处置能力;第四,应加强员工培训和教育,提高员工的安全意识和操作技能。
七、预防措施建议为了预防类似事故的发生,我们提出以下建议:第一,加强钻井工程安全监管力度,对钻井队的资质和设备进行严格审核;第二,建立完善的危险源管理制度,明确危险源的辨识、评估和控制要求;第三,加强井控设备的技术研究和开发工作,提高设备的自动化和智能化水平;第四,建立企业安全生产责任制和奖惩制度,明确各级管理人员和员工的责任和义务;第五,加强国际合作与交流,引进国外先进的钻井工程安全技术和经验。
钻井井喷案例案例1、川东钻探公司“12.23”特别重大井喷失控案例2003年12月23日,位于重庆市开县高桥镇晓阳村的中国石油天然气集团公司所属四川石油管理局川东钻探公司钻井二公司川钻12队承钻的罗家16H 井发生特别重大井喷失控事故,造成243人死亡(其中石油系统职工2人),直接经济损失9262.71万元。
一、事故简要经过2003年12月23日2时52分,罗家16H井钻进至井深4049.48m时,因更换钻具需要,在仅进行了35min泥浆循环(应该循环90min)的情况下,就开始起钻。
在起钻作业中总共起钻120柱,灌注泥浆38次,但是在操作中没有遵守每3柱钻杆灌满泥浆1次的规定及时灌注泥浆;其中有9次是超过3柱才进行灌浆操作的,最多至提升9柱才进行灌浆。
23日12时因机械故障停止起钻操作,用了4个多小时进行检修。
在16时20分检修结束后,没有下钻进行泥浆充分循环即继续起钻作业。
21时55分,录井员发现泥浆溢流,向司钻报告发生井涌,司钻发出井喷警报,井队采取多种措施未能控制局面。
至22时4分左右,井喷完全失控,富含硫化氢的天然气大量逸出。
22时30分左右,井队人员开始撤离现场,同时疏散了井场周边居民。
23时20分左右,井队人完全撤离,在外围设立了警戒线。
23时左右,重庆市安全生产监督管理局接到川东北气矿事故报告,并要求协助事故抢险工作。
23时左右,高桥镇政府听到晓阳村方向群众燃放爆竹和传来类似洪水声响的声音,镇党政领导派人前去查看。
晓阳村党支部书记周克安回答:是井场出了事故,许多群众在他家周围。
镇里随即叫他通知群众转移。
23时20分左右,开县安全生产监督管理局电话询问高桥镇是否发生井喷事故、在哪个地点。
高桥镇回答:在晓阳村一组的气井发生事故。
井场没有向镇里报告,派人去了解情况,还没有回来。
23时25分左右,开县安全生产监督管理局再次电话通知高桥镇组织群众疏散。
高桥镇党政领导分工负责组织转移当地中学800多名住校学生和高桥镇居民;同时要求镇机关全体干部利用电话和手机拨打井场附近各村能打通的号码,通知人员撤离。
23时30分左右,前去了解情况的人员回来报告:井队发生了井喷,在距井场300m处设了警戒线,不许进人。
井队已向他们上级机关报告,要镇政府听上级政府的指示。
23时45分左右,高桥镇接到县政府办公室电话:高桥井队发生井喷,开县副县长已率领有关部门人员前往现场,要求镇政府组织疏散群众。
23时55分左右,井队的2名人员找到镇政府报告:井队发生井喷事故,请组织老乡疏散。
镇长问撤离方向和距离,井队人员回答:向井口相反方向撤离2km。
镇长问是直线距离还是路程距离?没有得到明确答复。
此时井队已在距井口1.2km的高桥镇布置警戒线,该地点硫化氢浓度为20ppm。
经过高桥镇紧急组织指挥,晓阳、高旺、高桥、黄坡、大旺等村镇的群众在深夜黑暗、通讯不畅、山区地形复杂、道路崎岖的困难条件下,沿公路分别向齐力、正坝、麻柳方向转移。
至24日凌晨2时,约有1万人到达距离井口2km的齐力。
24日凌晨2时左右,开县王端平副县长带领县府办、安全、公安、卫生等部门的负责人和消防官兵、医务人员到达高桥镇,听取了四川石油管理局钻井公司人员和高桥镇党政领导简要汇报,组成了现场指挥部。
由于当地硫化氢已达危险浓度,不能继续停留,指挥部决定向距离井口2km的齐力转移,并派出警车和救护车开大灯鸣放警号沿公路往返行驶,用扩音器呼叫周围山地群众转移,救助昏倒人员。
3时50分左右,硫化氢气体扩散到齐力,指挥部决定从中和、临江、铁桥、天和及县城等地调集车辆,组织所有群众迅速向距离井口5km外的高升煤矿转移,并将集体行动的800多名学生先行转移到天和乡。
8时左右,指挥部对距井口7km左右的麻柳乡下达准备转移命令。
当时,以井口为中心半径5km范围内重点涉及28个村,人数约3.1万人:正坝方向转移到敦好约1.4万人,齐力方向转移到高升煤矿约1.3万人,另有部分群众转移到四川省宣汉县,麻柳乡转移人员待命。
8时30分左右,副县长王端平带领公安、医务、井队人员和村镇干部,再次进入高毒区,在齐力布置警戒线,防止群众自发返家;组织力量佩戴所有的少量空气呼吸器,根据群众提供的线索进行有限搜救;同时设立临时医疗点,对救出群众进行紧急救治。
10时30分左右,四川石油管理局钻探公司救援队伍抵达现场,在齐力工作站办公室重新成立了指挥部,由井队分工负责现场搜救和技术工作,地方政府分工负责安置转移群众,保证灾民生活和中毒人员救治,保持社会秩序稳定。
24日12时,重庆市主要领导得知事故灾情继续扩大,现场已有2万余名群众转移的情况,立即委派吴家农副市长,安监、卫生、煤管等有关部门负责同志和矿山救护队携带空气呼吸器、医疗药品等抢险救灾物资赶往事故现场。
13时左右,监测报告齐力硫化氢浓度升高到危险程度,指挥部后撤到高升煤矿,并决定组织群众由高升煤矿向天和乡转移。
24日15时55分左右,16H井放喷管线点火成功,至此富含硫化氢天然气持续喷出了18h。
截至点火成功,从现场共搜救出65人,其中救治57人,抢救中死亡8人。
除到四川省宣汉县方向的人数无法统计外,转移群众约3.3万人:高升至天和一线转移安置受灾群众约1.4万人,正坝至敦好一线灾民救助点安置受灾群众1.4万人,麻柳至鹿硐一线转移安置受灾群众3000人,县城灾民救助点安置受灾群众2100人。
21时左右,重庆市吴家农副市长带领救援队伍和抢险救灾物资赶到开县天和乡(当时警戒线位置),在听取情况汇报后,立即成立了“中石油川东钻探公司‘12.23’特大井喷事故重庆市抢险救灾指挥部”,展开工作。
指挥部决定:25日组织460名警力,分为20个搜救组,配备石油部门提供的防护装备,进入毒区全面搜救,同时继续做好灾区群众安全有序疏散转移工作。
25日,随着搜救工作的展开,到中午时发现死亡人数上升至70人。
25日下午,市委书记黄镇东、市长王鸿举赶到事故现场指挥抢险救灾。
25日深夜,国务院工作组到达,加强对抢险救灾工作的组织领导。
26日,指挥部决定全面认真清理现场:27日11时,罗家16H井压井成功,持续约85h的井喷失控得到控制。
在事故中撤离灾区的群众总计65632人。
截至2004年2月9日,累计门诊治疗事故伤病人员26555人(次);累计住院治疗2142人,住院治疗86人,重症病人9人。
二、事故原因(一)直接原因1.起钻前泥浆循环时间严重不足。
2.长时间停机检修后没有充分循环泥浆即进行起钻。
3.起钻过程中没有按规定灌注泥浆。
4.未能及时发现溢流征兆。
5.卸下钻具中防止井喷的回压阀。
6. 未能及时采取放喷管点火,将高浓度硫化氢天然气焚烧处理,造成大量硫化氢喷出扩散,导致人员中毒伤亡。
(二)管理原因1.安全生产责任制不落实。
2.工程设计有缺陷,审查把关不严。
3.事故应急预案不完善。
4.高危作业企业没有对社会进行安全告知。
三、改进工作的建议1.强化“安全第一”的观念,加强安全管理,全面落实安全生产责任制。
认真贯彻执行各项法律法规;特别要加强长期单独分散作业单位的管理;要完善安全生产责任制体系,做到“纵向到底、横向到边”,并严格考核。
石油、化工以及其他可能造成社会灾害行业的企业及其下属单位,依法接受地方政府的安全生产监督管理。
地方政府必须依照“安全生产属地管理”的原则,依法加强监督管理。
2.建立健全事故应急救援体制企业要制定科学、完善、切实可行的事故应急预案,配备防护急救装备器材,并认真组织演练,不断检验完善应急预案。
3.修订完善并严格执行有关安全生产的国家和行业标准。
4.因地制宜,开展社会性宣传教育。
具1827rn,损失也不小。
案例2、胜利油田 ZH-11井1基础资料(1)表层套管;Ø323.85mm,下深85.32m。
(2)油层套管:Ø 139.7m,下深1415.53m。
(3)裸眼:Ø 118mm ,钻头钻深1421m。
裸眼长度只有5.47m。
(4)钻井液性能:密度1.10g/cm3,粘度22s。
2事故发生经过钻至井深1416.50m,发现古潜山石灰岩风化壳由于恐怕发生井漏卡钻,于是决定下入Ø 139.7mm油层套管。
然后用Ø 118mm钻头钻开风化壳,当钻至1420.67m时,放空0.27m,同时发生井漏,随决定用原钻机试油。
下入Ø 73mm 油管至 782m时,因天黑风大,当班工人都回宿舍休息,看井的工人也在值班房睡觉,次日五点天亮时才发现井喷喷高20多m,据测算井喷原油970m3。
3、处理过程(l)组织抢险队。
用拖拉机施大绳强接方钻杆成功。
(2)用水泥车注入清水20多 m3,压井成功。
4、认识与建设(1)本井在放空0.27 m后即发生井漏但没有认识到井漏会引起井喷。
井漏后,当液面下降到一定深度后,井底压力与地层压力由平衡而转入欠平衡,油气开始外溢,造成了井喷。
(2)本井地层压力不大,只要按时灌钻井液或清水都不可能发生井喷,问题就出在思想上没有任何警觉,行动上没有任何准备。
(3)本井在停工时如果接好方钻杆,也好处理,但只把油管坐在转盘上,使油管内外都喷油气,给强接方钻杆带来了极大的困难。
案例3、四川气田板5井1基础资料(l)技术套管;Ø244.5mm,下深1133.91m。
(2)裸眼;Ø215.91mm钻头,钻深2853m。
(3)钻井液密度;1.23g/cm3。
(4)井控装置;2FZ23-35防喷器加FH23—35环形防喷器,试压13.3MPa。
(5)套管鞋处地层破裂压力:当量钻井液密度l.90 g/cm3。
(6)排量与泵压的关系:钻进中循环时,排量 25L/s ,泵压 8MPa,排量30.4L/s泵压10MPa。
2、事故发生经过钻进至井深2853m时,发现溢流,上提钻具关闸板防喷器。
由于上提高度不合适。
钻杆接头正对防喷器闸板,关井失效。
于是又关环形防喷器,当压力憋到14MPa时,环形防喷器漏气,不得不打开放喷管线放喷,将井内钻井液全部喷光。
3处理过程压井施工。
①控制节流阀技套压由12MPa降至10MPa。
②用压裂车注入密度1.52~1.74 g/cm3的高密度钻井液30m3,平均排量为7.85L/s,控制环空回压12MPa,泵压由 9.5 MPa降至1MPa。
③改用钻井液泵注1.66 g/cm3的高密度钻井液,平均排量24L/s,套压控制在13MPa左右.当累计替量为123.8 rn时(应返至井深760m),泵压由2 MPa逐渐升至8MPa。
当累计替量为198 rn3时,环空回压由13MPa逐渐降至0.7 MPa,泵压由8MPa升至11.2MPa。
在此过程中,喷出物为气夹带少量钻井液,呈雾状。
④打开多效能防喷器,循环钻井液,排量266L/s,泵压9~10MPa,每10min测量一次钻井液性能、密度为1.46 g/cm3、井下正常无气侵。