钻井井喷事故案例多媒体070922
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吸取井喷案例教训提高井控能力井喷是指地下水、石油或天然气等储层岩石突然大量流出并冲出井口的现象。
井喷一旦发生,不仅造成巨大的经济损失,还可能造成人员伤亡和环境污染。
为了提高井控能力,必须吸取井喷案例的教训,并采取相应的技术和管理措施。
以下是一些经典的井喷案例,以及我们可以从中学到的教训。
1. 墨西哥湾Deepwater Horizon井喷事故2024年,墨西哥湾Deepwater Horizon石油钻井平台发生了一起严重的井喷事故。
这起事故导致了巨大的经济损失和环境污染,长期影响了墨西哥湾的生态系统。
这次事故的教训之一是,必须加强井喷风险评估和防范措施。
在井施工前,应对储层进行详细地质勘察,并采取合适的井控措施,以降低井喷风险。
2.美国夏威夷莫洛卡107号井喷事故2004年,美国夏威夷莫洛卡岛附近的海底石油钻井平台107号发生了一起严重的井喷事故。
这起事故的教训之一是,必须建立完善的应急预案和危机管理措施。
事发时,平台上的人员没有足够的应急准备,缺乏有效的应对措施,导致事故的严重性加剧。
因此,未来在钻井平台上必须加强培训和演练,确保人员能够在危机发生时做出正确的反应。
3.中国东海平南油田井喷事故2024年,中国东海平南油田发生了一起严重的井喷事故,导致6名工人遇难。
这起事故的教训之一是,必须加强井施工和井控技术的研发和应用。
井喷事故的主要原因之一是控制层压力失控,因此要采取有效的措施,例如注入均质水泥浆和打压井口,以维持适当的井口压力。
此外,应使用先进的井施工工具和设备,以提高作业效率和安全性。
4. 委内瑞拉Lagunillas油田井喷事故2024年,委内瑞拉Lagunillas油田发生了一起严重的井喷事故,导致10名工人死亡。
这起事故的教训之一是,井喷事故应该成为全行业的教训,而不仅仅是一起事故。
油田经营企业应该共享井喷事故的教训和经验,并在全行业范围内加强协作和合作,共同提高井控能力。
总的来说,吸取井喷案例的教训可以帮助改进井施工工艺和技术,加强井控能力。
大港油田井喷照片
(2008-03-20 21:43:50)
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这是2007年9月9日发生的事情。
这个照片也不是我拍摄的,是谁,我也不知道。
我在某个人的电脑里都发现了这个东西,他说他也是拷贝来的,谁是原作者,也搞不清楚。
这个照片集,有个名称,是大港911事件。
要感谢这个拍照的人。
1、井喷失控后,地下喷出大量的天然气、水、泥浆和砂子,砂子与钻机碰撞后,产生火星,引爆了在井场积聚的天然气,产生大火。
2、大火的温度很高,在几百米外都能感觉到高温的厉害。
消防车也是无能为力的。
3、这口井的旁边,还有另外一口井,受到了威胁。
4、在大火的烧烤下,钢铁也在变软,井架开始倾斜。
5、井架倒了,大火还在轰轰的燃烧。
6、仔细看看,那黑烟中,有什么东西,一只鸟,一个魔鬼的头影。
我也去过这个现场,是第二天了,拍到的是火灭了的现场,是钻机烧毁后的残迹。
南2井井喷失控着火事故专家点评:该井作为一口预探井,在地层孔隙压力、破裂压力等资料预测误差较大,特别是地震资料品质较差、预测难度更大的情况下,井身结构设计和井控装置设计均不合理,¢339.7mm 表层套管仅下92m,安装的防喷器为苏制∏∏M-12型,给该井的钻井安全埋下了隐患;发生井涌,压井作业完成后,在钻井液密度未循环均匀的情况下,急于恢复钻进,造成钻进2m 后,发生井漏,增加了处理难度;当立压升至lMPa时,处理失误,错误打开回水闸门,放水4m3 ,造成立压急剧上升到3MPa,且井口严重外溢,导致井喷失控。
应吸取的教训是预探井井身结构设计一定要留有余地,井控装置压力等级应符合行业标准规定;发生溢流进行压井作业时应尽可能使入井钻井液密度均匀,基本压住后,应充分循环,并静止观察一段时间后(一定要活动钻具)循环,通过观察后效判断钻井液密度是否合适,正常后再恢复钻进;在停止循环状态下,无论是立压还是套压上升,均表示井内压力无法平衡,此时均不能开井排液,不然越排液井内欠压越多,而应适当提高钻井液密度循环压井。
1. 基本情况南2井是柴达木盆地西部地区南翼山构造顶部一口评价井,设计井深3000m,施工井队为32688队。
该井主要钻探目的是通过取心为浅油藏储量计算和搞清产能变化提供参数、探明浅油藏油层下限,并了解深层的含油气情况。
由于对该地区深层认识不足,地质工程设计粗略,井控技术不落实,致使该井于1985年6月20日ll:36钻至井深2981m时发生井喷并失控,6月22日 16:16自爆着火,造成机毁、井废和油气资源浪费等后果。
2.事故发生经过南2井于1985年2月15日开钻,φ339.7mm表层套管下深92m(设计为45m),井口安装苏制∏∏M-12型防喷器(工作压力为7.5MPa),使用φ215.9mm钻头二开。
浅部井深620m取心及中深层钻进均无异常,所以按施工设计中“根据钻进中的实际情况,如果井下正常,φ244.5mm技术套管可考虑不下”的提示,继续使用φ215.9mm钻头钻进。
一、钻井过程中发生的井喷事故案例1.双观21井井喷事故1.基本情况双观21井是河南油田双江区块的一口观察井,位于河南省桐柏县江河村,设计井深2550m,实际井深2468.25m,井别为直井,井口未安装防喷器。
该井由河南石油会战指挥部32135钻井队承担钻探任务,于1979年7月23日18:40一开,表层设计下深80m,实际表层套管下深74.11m。
7月27日0:05二开。
2.事故发生及处理经过1979年10月17日0:00钻至井深2449.43m循环开始起钻,7:35起钻完,起钻时连续灌钻井液,7:35~14:00,换钻头后进行下钻作业,因钻头水眼堵塞,不能开泵,14:00~16:30处理憋泵,16:30~17:10起出钻杆4个立柱(钻头位置在井深2339.67m)。
17:10~17:15开泵憋通水眼,17:15~17:45发现钻井液池液面上升,且有大量原油、气泡从井口外溢,当班司钻立即发出报警信号,全队职工奔赴井场抢险,当班司钻迅速将方钻杆提至转盘面以上,钻杆座在转盘上,用大钳钳头压在刹把上,进行刹车。
17:55发生井喷,喷高3~4m,喷出物为原油、天然气和钻井液,当时东北风3~4级,司钻立即通知机房司机和司助紧急停车,司机立即停1#、2#、3#柴油机,在停运3#柴油机时,因柴油机空气滤清器吸入的天然气进入燃烧室引起飞车,随即发生爆炸着火。
18:00大火蔓延到钻台、机房、钻井液池、1#、2#泵. 18:00~18:40先后有4台消防车和4台水泥车赶到井场参加灭火,19:30井场灭火结束。
10月18日利用水泥车打入1.24~1.27g/cm3的加重钻井液184m3进行循环,没有发现溢流。
22日换好各种设备,井下钻具被卡,10月27日,泡油活动解卡,使用1.15~1.20g/cm3的钻井液循环,恢复正常钻进,钻至井深2468.25m 完钻。
本次井喷共损失时间近11天,烧毁的设备有B2-300型柴油机5台、自动压风机1台、井口工具、水龙带烧毁以及井架和绞车部分部件;当班司钻、司机和司助烧伤。
霸33井特大井喷着火事故的处理案例1993年6月23日,华北油田霸33井因不法分子的偷油破坏,发生国内罕见的特大井喷着火事故。
油田广大石油职工通过21个日日夜夜奋战,扑灭了大火,制服了井喷,同时也为处理类似特大井喷着火事故提供了宝贵经验和深刻教训。
1气井基本数据及事故处理概况1.1霸33井是华北油田向北京供气的一口后备气源井。
1982年9月22日开钻,1983年1月12日采用Φ252mm三牙轮钻头钻至井深3520.52m完钻,Φ177.80mm套管下深3338.84m,裸眼厚度181.68m。
1983年4月对裸眼段3338.84~3520.52m进行试油,采用Φ8mm油嘴,Φ19mm孔板,自喷产凝析油36.3m3/d,产气18.06×104m3/d,油压21.0Mpa,套压22.0Mpa,原始地层压力33.93Mpa,井喷时无阻流量大于60×104m3/d。
1.21993年6月23日晚,不法分子在盗放凝析油时,造成剧烈爆燃,由此引发了一场特大井喷着火事故。
事故发生后,受到国务院和公安部的高度关注,原中国石油天然气总公司组织华北油田数千名干部职工,并立即调集四川局曾赴科威特抢险的灭火和井控专家,紧急调用北京市消防局、天津市消防大队、河北省廊坊、沧州、保定及华北油田的数十台消防设备,上百台水罐车,先后进行了10次大规模灭火,均因火势太大而告失利。
6月27日,在总结前10次灭火失利原因的基础上,又部署强有力的灭火力量,采用彻底清障,强行冷却降温,水、粉结合,科学配置的战术,一举扑灭了大火。
随后,在井口失控,正、反压井失败的情况下,采用水力喷砂工艺,切割掉残余紧固螺栓和油管,强行换装封井器,并用铅铜软金属密封垫巧妙地解决了损坏法兰的密封问题,顺利进行了挤压井。
经过21天的生死搏斗,终于制服了井喷,避免了国家财产继续遭受巨额损失,保住了气田。
2灭火战术霸33井是一口高压气井。
井喷着火后,天然气流量高达60×104m3/d,井口压20Mpa。
大港油田“9.9”井喷事故调查报告2007年9月9日13时30分左右,大港油田集团有限责任公司第二钻井工程公司20508队承钻的大港油田公司西60-8井在起钻过程中发生井喷失控着火事故,造成1人死亡,钻机及井场主要设备、设施烧毁。
井喷失控2小时20分。
接到井喷失控事故报告后,中石油集团公司副总经理廖永远立即组织召开会议,研究部署事故抢险处置和调查工作。
9月9日下午,由中石油集团公司工程技术与市场部负责人带队的专家组前往现场指挥抢险。
9月12日事故井现场清理完毕。
9月10日,中石油集团公司派出的事故调查组进驻大港油田进行事故调查工作。
事故调查组现已基本查明事故经过、原因等情况。
现将调查结果报告如下:一、基本情况钻井队及钻机基本情况20508钻井队2007年3月30日取得中油集团公司乙级资质证书。
现有员工52人,其中:全民在册职工21人,市场化用工31人。
市场化用工中,自招工20人,由易县宏远劳务服务有限公司和天津思谱人力资源服务有限责任公司派遣11人。
全队人员构成为:大专1人、中专17人。
所有相关人员均取得了井控操作证、坐岗证等有效证件。
事故发生时,钻井队当班人员9人:带班干部为工程技术员,司钻,副司钻(由井架工替岗),井架工(由钻工替岗),内钳、外钳、场地工各1人,大班司机、司助各1人。
另外,井场有钻井技术服务公司2人(泥浆工)、地质录井公司2人。
该队所用的钻机为南阳石油机械厂生产的ZJ20K橇装钻机,1998年10月投入使用。
井喷事故经过简况1. 井喷事故经过2007 年9月9日10:55,西60-8井定向钻进至井深1032m(垂深1000.25m),准备起钻换钻头。
因在1005m和1025m分别见到两次气测异常,已经钻开明Ⅱ油层,按《大港油田钻井井控实施细则》的有关要求,决定停钻循环,排除后效,然后再短起下钻15柱钻杆(2个钻杆单根为1柱),求测油气上窜速度、检验泥浆密度能否平衡地层压力。
至11:50,边循环边活动钻具55分钟(地质迟到时间23分钟左右)。
井喷事故与险情案例分析〔2006年~2009年〕〔第二局部〕中国石油天然气集团公司工程技术分公司二0一0年一月目录一、黄26-34井二、罗家2井三、泉320-1X井四、红G+4-52井五、台6-4井六、西60-8井七、松浅22井八、法52-46井九、庄4-16K井十、龙岗001-8井十一、涩R44-3井十二、大北202井十三、徐深8-平1井十四、伏2-23井中石油集团公司井喷事故与险情案例分析一、黄26-34井1、根本情况辽河油田黄26-34井完钻井深2695.0m;油层套管φ×3。
2006年2月4日兴隆台工程技术处作业十五队用89枪射孔,计划射七炮,在射完第一炮起电缆时,发生井喷失控着火。
2、事故发生经过2:30射孔队施工准备。
2:52射孔校深。
2:54点火起爆,上提电缆。
2:56电缆提出100多米,发现井口井涌,立即商定剪断电缆,关射孔闸门。
2:58喷出液柱高达2m左右。
3:00左右,剪断电缆,同时抢关射孔闸门,此时液柱高度约10米左右,随着喷势越来越大,放炮闸门难以关闭。
副队长打开南侧套管闸门进展分流,此时井口周围弥漫水雾并伴有天然气。
3:05左右井口南侧发出“砰〞的一声,着火。
见图1。
图1 黄26-34井井喷失控着火照片3、事故处理过程〔1〕汇报并启动应急预案3:05至3:07作业队副队长向黄金带消防队汇报火警,同时队长向作业区汇报。
3:10作业区向处调度室汇报。
3:07消防队接到火警,于3:18到达井喷现场,3:22,灭火战斗展开。
3:30消防队抢开出射孔车辆两台,拖出作业值班房一个。
3:40油田公司启动《辽河石油勘探局突发特别重大事故应急救援预案》。
4:20第一批有关人员到达现场。
4:40成立20人的抢险突击队。
〔2〕抢险组织、准备4:50按照应急预案组织抢险工作,制定抢险方案,组织抢险物资,加工抢险工具。
8:50抢拖出作业机和少量油管、抽油杆。
〔3〕抢险灭火压井成功15:30成功关闭套管南侧闸门,南部地面火焰熄灭。
集团公司井喷事故案例汇编一窿5井井喷事故评:窿5井井喷事故主要原因是测井时间太长,没有及时通井,造成卡测井仪器,处理事故时造成事故复杂化,打捞电缆过程中没能及时通井,处理事故心情过急,急于求成,经验不足,使电缆拧成团,遇卡上提抽吸造成流体进入井筒,致使处理卡钻过程中发生井喷;另一原因是井队职工井控意识不强、井控素质不高所致。
一、设计情况1、预计油气层位置下沟组K1g2+3 3880~3920m 油层3980~4040m 油层下沟组K1g1 4120~4180m 油层4250~4300m 油层2、井身结构设计1)、本井采用13-7结构;2)、444.5mm钻头一开,钻完井深1000m,下入339.7mm 表层套管封住该区1000m以上的漏失层段或疏松地层段;3)、用241mm钻头二开,采用“直-增-稳”三段制剖面,直井钻至3100m,定向至完钻井深4400m,下入177.8mm 油层套管完井。
3、设计地质分层4、油气井控制1)、二开前按设计要求使用2FZ35-35液压防喷器及与之匹配的液控系统、压井节流管汇;2)、进入预计油气层前,应储备密度1.40g/cm3的重泥浆80m3,同时储备足够的加重材料;3)、该井因属测核磁共振的井,所以不准使用铁矿粉。
5、定向井眼轨迹剖面设计参数该井为一定向井,设计剖面为三段制(直-增-稳)设计井身结构实际井身结构6、窿5井钻井液设计要求7、井口装置图二、钻井概况窿5井是酒西盆地青南凹陷窟窿山鼻状构造的一口预探井,设计井深4400.00米,实际完钻井深4399.50米。
该井位于青西地区窿2井北偏西321米。
构造位置:酒西盆地青南凹陷窟窿山鼻状构造,钻探的主要目的是预探窟窿山构造高点附近含油气性,进一步提高对砂砾岩裂缝性储层油气富集规律的认识,为下步评价砂砾岩裂缝性油藏提供依据,整体评价窟窿山构造的含油气性。
由吐哈钻井公司4509队承钻。
该井于2000年6月13日经勘探事业部项目组一开检查验收,对提出的问题整改后于6月14日8:00一开,采用444.5mm3A钻头于6月26日13:10钻至井深1000.60米,最大井斜1.6度,井身质量合格。
安全生产事故案例分析-122(总分100, 做题时间90分钟)(一)200×年×月×日15时,位于某县各子乡宋城村北700m,某井下作业公司试油三大队作业20队,对某井进行射孔作业后,发生井喷,大量含硫化氢的气体喷出,造成村民6人死亡(在l0多万人的紧急疏散过程中,因年老体弱、惊吓、颠簸、中风、交通事故等原因还死亡15人),24人中等中毒,440余人轻度中毒,轻质油污染庄稼近700亩,中毒死亡大牲畜7头,直接经济损失约60万元的井喷事故。
某井是一口预探井,完钻井深3282.8m,人工井底3032m,钻探目的层是新生界孔店组二段。
事发当日15时,由某井下作业公司物理站射孔一队用90型射孔枪对该油层进行射孔。
15时10分引爆射孔弹,投射子弹77颗,射发率100%。
在开始上提电缆时,井口发生外溢,而且外溢量逐渐增大,溢出的水中有气泡。
当电缆全部从井中提出后,作业20队副队长李某立即带领当班的5名作业工人抢装事先备好的总闸门,穿上了总闸门的8条大螺栓并拧紧了对角的4条,关闭了总闸门。
在准备关闭套管闸门时,因有硫化氢气体随同压井液、轻质油及天然气一同喷出,强烈的气流使人无法接近套管闸门,当班工人不得不从井口撤离。
撤离现场后,副队长李某立即派人电话报告上级,同时通知附近两个砖窑灭火,并到距井场最近的宋城村,广播发生井喷的消息,通知村民转移。
得到某井井喷的消息后,石油管理局、市公安局、当地驻军、当地县委,县政府,都组织了抢险人员赶赴现场。
经调查,并对该井地质、钻井、测井、试油、射孔等有关技术资料和原始记录进行反复分析,这次事故的主要原因是:钻井、录井、测井资料都没有发生硫化氢,造成了对该射孔层地下情况缺乏全面准确详尽的认识,把这一层作为新层和油水同层进行常规试油,对所试层段中含硫化氢没有准备。
因此,此次事故属于不可预见的性质。
在调查中还发现,某井下作业公司20队存在执行制度不严的问题,没有严格按照设计要求组织施工,用总闸门代替防喷阀门等现象。