低硅烧结分形研究进展
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2003年l2月December2003钢铁研究Research on Iron &SteeI第6期(总第l35期)No.6(Suml35)太钢实施高铁低硅烧结初步探讨贺淑珍边建刚李铁(太原钢铁集团公司)摘要根据试验室试验和工业试验,讨论了太钢实施高铁低硅绕结的技术问题。
针对高铁低硅烧结矿存在的质量问题,提出了相应的改进措施。
关键词高铁低硅烧结矿质量参数A STUDY ON HIGH IRON AND LOW SILICA SINTER PRODUCTIONAT TAIYUAN IRON AND STEEL GROUP CO ,LTDHe Shuzhen Bian Jiangang Li Tie(Taiyuan Iron and SteeI Corp Co.)Synopsis Based on the Iaboratory and industriaI experiments carried out at Taiyuan SteeI ,this paper discusses technoIogicaI probIems encountered in the high iron and Iow siIica sinter pro-duction.To improve the sinter guaIity corresponding measures are put forward in the paper.Keywords high iron and Iow siIica sinter guaIity parameter联系人:贺淑珍,高级工程师,太原市(030003)太钢技术中心铁前工艺室1前言随着高炉冶炼技术的提高,精料技术进步显得尤为重要。
高铁低硅烧结技术正是目前高炉精料技术发展的趋势。
高铁低硅烧结矿入炉,使得炉渣渣量减少,炼铁焦比降低,高炉利用系数提高,冶炼成本降低。
2002年太钢,投资对自产精矿进行了降硅处理,铁系统资源将发生较大的变化,烧结原料由高硅烧结(烧结矿SiO 2=7%)转向低硅烧结(SiO 2=5%以下),烧结矿性能将发生变化。
低硅烧结矿的冶金性能及其优化配用研究摘要:为确保高炉低硅烧结矿的顺利稳定融合,研究了二氧化硅含量降低对烧结和综合炉料冶金性能的影响,并优化了低硅烧结矿在烧结成分方面的冶金性能,结果表明,当二氧化硅含量从5 %下降到4.8%时,烧结矿的RDI变化不大;尽管二氧化硅含量继续下降,但由于氯化钙的注入,可大大降低二氧化硅含量。
RI在低硅烧结的生产和应用中不是一个有限的环节。
二氧化硅含量下降到4.8%的两组烧结矿具有最佳的软化特性,随着二氧化硅含量的持续下降,烧结矿的熔炼间隔略有扩大。
矿用烧结、水煤炉结构优化后,高炉合料的冶炼性能显着提高。
关键词:低硅烧结矿;冶金性能;优化措施;改善;前言浓缩液是高温铁的基础。
对高炉生产有决定性的影响。
低硅矿物的烧结是推广高炉炼铁技术的重要措施之一,将大大改善铁的技术和经济指标。
低硅烧结可以提高烧结矿的冶金性能。
减少高炉冶炼过程中产生的渣量;降低柔性熔复层可以提高滴滴的渗透性,促进高炉正常运转,降低结焦比。
与此同时,减少炉渣数量也有助于增加高炉喷煤量。
一般来说,在烧结矿中,Si02每减少1%,高炉结焦率就减少2%,生产率提高3%。
但是,人们普遍认为,Si02含量低于5%时,烧结效率下降,寒冷程度和低温降尘指标下降。
因此,低硅烧结技术的研究与发展已成为世界热点。
一、SiO2含量与烧结矿冶金性能的关系为了研究烧结矿中的二氧化硅含量对其金属性能的影响,在实验室条件下,通过对烧结矿进行试验制备了分别含有6.0%、5.0%和4.0%二氧化硅的烧结饼。
但低温降尘性能有所恶化。
因此低温降尘性能是影响低硅烧结矿金属性能的有限环节。
为了提高烧结矿的低温还原性能,首先要了解二氧化硅含量对矿山的影响机理,然后采取相应措施。
在实验室中,使用电子扫描仪和x射线光谱仪分析了内部微观结构,在烧结矿中,二氧化硅浓度分别为6.0%、5.0%和4.0%。
随着二氧化硅含量的下降,烧结矿微观结构的均匀性从夹层结构降低到大理石结构。