发电厂电量不平衡分析
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某变电站10kV母线电量不平衡问题分析及处理摘要:造成变电站母线电量不平衡的原因有多方面的,本文根据实际情况分析了造成不平衡的因素,提出解决方法,为电网运行提供了准确、可靠的电能计量技术支持。
关键词:电量平衡;运行方式;负荷分流根据基尔霍夫电流定律,电路中流入任意一节点(断面)的电流之和必然等于流出该节点(断面)的电流之和,即任意节点(断面)的电流代数和必然为零,也就是说在电路中任意节点或断面能量保持守恒。
实际运行中,由于母线电阻热效应和电晕效应,母线上也会消耗一定的电能。
因此,母线电量并不是完全平衡的。
根据运行经验,不同电压等级下母线电量不平衡率在以下是合格的:220kV及以上电压等级不大于±1%;110kV及以下电压等级不大于±2%。
1 故障情况某变电站运行人员向计量中心反映,近1个月以来该站10kV母线电量平衡率均在90%以下,不平衡率远大于2%,达不到供电局对变电站母线平衡率的考核要求。
计量人员现场查看该变电站运行方式为:1号、2号主变并列运行,110kV侧Ⅰ、Ⅱ段母线分段运行,10kV侧Ⅰ、Ⅱ段母线并列运行。
2 问题分析造成变电站母线电量不平衡的原因有很多种,大体通过以下方面进行分析查找:(1)依次对该变电站10kV主变和Ⅰ、Ⅱ段母线各出线电能表进行现场校验,电能表误差均在合格范围内。
(2)查看电能表更换记录,确定近2个月计量所是否对该变电站10kV线路和主变的电能表进行更换,是否发生电能表底码传递错误。
(3)经过询问该变电站运行值班人员,了解到运行人员在对10kV主变电能表和Ⅰ、Ⅱ段配电室各间隔电能表进行电量抄录时,采用的是2人同时进行抄表,这样就杜绝了由于抄表时间不同步,造成电量出现差异的可能。
(4)把周电量报表上的倍率和计量装置运行台帐上电流、电压互感器变比进行核对,报表和台帐上的倍率一致,为了进一步核验倍率是否有误,计量人员用钳型电流表测出10kV 各间隔出线二次电流,然后再对照计量表屏上各电流表显示的一次电流,结果显示电流互感器变比没有错误。
发电机集电环温度过高及电刷电流不平衡原因分析及解决办法摘要:随着发电机自并励静止励磁方式的增多,目前普遍存在的一个问题:集电环温度过高以及电刷电流分布不平衡。
问题主要集中在我厂出厂的600MW、1000MW等级发电机组。
针对此问题,我技术服务处收到过很多客户关于此问题的信息,产生问题的原因也不尽相同。
本文对该问题产生的原因进行了分析汇总,同时提出了相对应的解决办法,供客户参考。
关键词:集电环、电刷、过热、电流不平衡。
一、集电环装置结构集电环装置,其主要功能是将静止励磁电流提供给旋转的发电机转子绕组励磁电流的一种装置,见下图1-1。
它的主要结构有:集电环转轴、刷握及刷架、集电环风扇及通风系统、电刷。
本文主要对集电环转轴、刷握及刷架的结构作重点介绍。
1 集电环集电环装置在同轴上由两个集电环单件构成的。
集电环是合金钢(40Cr2MoV)锻件,经加工和热处理(表面硬度HB≥300)热套于集电环套筒上的环形构件。
因受电刷许用线速度的限制,集电环的外径不能太大(F380)。
集电环的宽度则取决于励磁电流的大少和电刷的许用的电流密度。
集电环表面有等距离的矩形螺纹槽,其作用为:◆使电刷与滑环接触面的每一个部分轮流传导电流,刷面负荷较均匀;◆同时又迫使每一部分轮流断开电流得到冷却的机会,减少刷面局部过热;◆也使高速旋转的集电环与静止的电刷接触面间的“气垫”作用减弱,降低它们之间的接触电阻及由此产生的热量。
螺纹槽的螺距必须与单个电刷排列的轴向尺寸匹配,使碳刷和集电环接触面积在任何时均保持不变,以达到衡压弹簧在接触面上产生的压强为恒定值,以实现摩损和电流的均匀性。
2、刷握及刷架每只集电环的周向上装有8个刷盒座,每个刷盒座上可插入2只刷握,每只刷握能装6块25×32×100 mm的电刷。
刷盒及刷盒座主件是经加工后表面镀银的硅黄铜精密铸件。
刷盒、附件及弹簧件组成了刷握。
刷盒座被紧固在一对同心的镀银汇流环上。
浅议影响电力系统母线电量不平衡原因及其对策摘要:在目前地州供电公司所辖的电力系统主要分为: 220kV、110kV、35kV及10kV配网系统,根据国网公司有关规程规定,220kv及以上系统母线平衡率为不能超过±1.0%;110kv及以下系统为母线平衡率为不能超过±2.0%。
电力系统母线平衡率的计算工作,是我们电力系统做好电量统计工作的重要内容之一,通过母线平衡率的计算,我们可以及时了解电能在发、输、供、用过程中的平衡情况,对电网的经济运行有很大帮助,可以减少电量的损失,充分发挥电能的作用,对提高电力系统经营管理水平也有一定的好处。
在这里我们重点对变电系统中出现的母线平衡率超出规定允许值的现象,进行分析,从中找出问题的根源,并且针对这些问题,制定相关的防止办法,确保母线平衡率的计算达到要求。
一、出现问题主要原因:人为的原因:抄错电量、抄读时间不一致、计算错误。
随着变电所数量和线路增多,与之配套的电能表也日益增加,越来越多的员工不断充实到运行值班维护和抄表收费的生产岗位,由于粗心大意、工作缺乏认真的态度等人为的因素,出现了在抄读上的电量发生错误,还有电量虽然也按次数抄读,可是在抄读的时间上,没有严格实现时间上的统一,以及对抄读的电量出现计算上的错误等等原因,随之而来的是一些系统变电所的母线平衡率出现超出允许值的现象,这些问题不同程度的影响了变电所的运行和管理,也给供电企业的电量统计分析、线损管理和计算带来一系列的困难。
特别是供电企业与大型发电企业在抄表时间上不统一就可能造成该线路的损耗不平衡率达到±1.0%以上。
表计自身的原因:电能表不显示或显示不清断码、计量错误、正反方向计量的变化、异常故障如失压、失流以及接线错误和相序不对应等。
近几年来全电子表在电力系统的应用越来越广泛,在目前的电力计量系统中,全电子式多功能电能表已经成为电能计量的主要计量器具。
由于全电子表具有精度高(目前国内厂家生产的三相多功能全电子表精度可达到0.2S级)、宽量程、功能多等优点,能够适应电力系统自动化、计算机化、以及营销现代化管理的需要,因此电子式电能表在电力系统受到普遍欢迎,并且在电力系统得到日益广泛的推广和应用。
发电厂电力不平衡及频率调整方法研究电力供应是现代社会不可或缺的基础设施之一。
然而,在发电过程中,电力不平衡和频率波动是一些常见的问题,可能导致电力系统的稳定性下降,进而影响用户的正常用电。
因此,研究发电厂电力不平衡及频率调整方法,对于优化电力供应非常重要。
电力不平衡是指三相电系统中各相间电压或电流的不匹配现象。
它可能由多种因素引起,包括非线性负荷、系统故障和不平衡的电压或电流输入等。
电力不平衡会导致三相电压间差异增大,频率波动加剧,并进而引起线圈过热、设备损坏甚至系统崩溃等问题。
因此,发电厂需要采取适当的措施来解决电力不平衡问题。
一种常用的方法是通过装置自动跟踪系统、监控每相电压相位和幅度,并进行补偿。
这种方法可以减少不平衡电压的影响,改善电力系统的稳定性。
另外,还可以使用自动控制系统对负荷进行平衡,降低不平衡的程度。
通过使用这些方法,发电厂可以有效减少电力不平衡对电力供应的影响。
与此同时,频率调整也是关键的问题,它涉及到电力系统的稳定和供电质量。
频率是指电力系统中的电压和电流周期性变化的速度,通常用赫兹(Hz)来衡量,对于大多数电力系统而言,标准频率为50 Hz或60 Hz。
然而,在发电过程中,负荷变化和机械运动等因素可能导致频率偏离标准值,这可能会引起电力系统的不稳定性。
为了解决频率波动的问题,发电厂可以采取一系列措施。
首先,可以通过调整机械系统的运行速度来控制发电机的频率输出。
这可以通过带动机械设备的转速调整来实现,以保持频率稳定。
其次,发电厂可以使用自动调频系统来实现频率的监测和调整。
这种系统可以根据频率的变化自动调整电力输出,以保持稳定的频率。
另外,还可以使用频率响应激励系统(FRF)来提高频率的调整速度和稳定性。
这种系统可以根据负荷变化快速调整发电机的输出,以保持稳定的频率。
总的来说,发电厂电力不平衡和频率调整是现代电力系统中必须要解决的问题。
通过采用自动控制系统、装置跟踪系统和频率响应激励系统等手段,可以有效地降低电力不平衡对电力供应带来的负面影响,同时保持稳定的频率输出。
电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施1母线电量平衡计算工作的重要意义电力(电力行业:关注电价改革进程)系统母线电量平衡率的计算工作是做好电能损耗管理工作的重要内容之一,通过变电所母线电量平衡率的计算,可以及时发现各电压等级关口电能计量装置的运行情况是否正常,可以减少电量的损失,为电力系统电网经济运行,电能损耗计算提供依据。
2母线电量平衡工作的现状目前阿克苏地区电力网系统按电压等级主要为:,和电网系统,其中变电所座,变电所座,变电所座;按关口表所在能够进行变电站母线电量平衡率计算的共计条母线.根据能源部颁发《电力网电能损耗管理规定》和有关电能损耗管理办法和技术监督实施细则等的规定,统计发电厂和变电站母线电量不平衡率不应超过±;以下变电站母线电量不平衡率不应超过;关口表所在母线不平率的合格率≥%。
截止目前统计阿克苏系统关口表所在母线不平率的合格率为%.近几年来阿克苏地区的电力负荷增长迅猛,系统内的新建,增容和变电所工程在不断增加,在各单位统计计算和变电所各电压等级母线电量平衡的统计计算方面,出现了一些问题。
3影响母线电量平衡的主要原因3.1人为的因素。
人为抄错电量,抄读时间不一致,计算电量错误等;其次是变电所的改造和检修预试中由于施工作业和竣工验收中没有严格把关,造成二次回路的连接错误,相序不对应等,使电能表出现错误计量,造成系统变电所的母线平衡率超出允许值。
3。
2因抄表人员不明确系统潮流变化,出现抄读电量错误。
主要表现是在系统变电所的220kV,110kV和35kV,10kV等线路上,线路两侧都存在电源,即常说的发生送受电量变化,如果抄读电量时不注意这一点,只将一个方向的电量抄读下来,另一方向的电量没有抄读等或送受关系出现颠倒错误,进而发生母线电量平衡率超出允许值。
3.3电子表计自身质量问题.随着电子式多功能电能表的普及和应用,全电子表在运行中存在着不容忽视的问题。
在对一些电能表进行现场校验时发现,有的负荷性质基本相同,但是进行电能表检定时,计量电能表的误差不稳定,变化较大,甚至多次出现溢出误差;还有的电能表液晶不显示,时间错误,表外部端子电压正常,而内部显示为”0”,即失压及通讯中断等多种现象发生;或者电子表的自身质量方面的问题,造成电能表内部故障,出现数据显示不清,不显示,以及显示错误等问题,使系统变电所的计量装置的失压失流现象时有发生,有时一相或多相失压,造成电能计量出现误差。
电力系统中的电量不平衡问题研究一、引言随着社会经济的发展与技术的不断进步,电力系统已成为现代工业和生活的重要组成部分。
电力系统的稳定性和可靠性是保障国民经济正常发展的重要保障。
但是在电力系统运行中,电量不平衡问题已经成为了一大难题。
电力系统中的电量不平衡不仅会对电网运行造成严重的影响,还会导致电力市场的失衡,影响能源的合理分配。
因此,对电力系统中的电量不平衡问题进行深入研究,具有重要的理论和现实意义。
二、电量不平衡的概念与原因1.电量不平衡的概念电量不平衡是指三相电路中,电能在三个相之间无法平衡地分配的情况。
其表现为三相之间的电压、电流、功率等参数失去平衡,存在一个或多个相的电压或电流大于或小于其他相。
在电力系统中,电量不平衡的表现形式多种多样,如三相电压不平衡、三相电流不平衡、功率不平衡、电压谐波等。
2.电量不平衡的原因电量不平衡的主要原因是负载的不平衡性。
负载不平衡性是指在三相电路中,三个相之间的负载不同。
如不同电器在三个相上连接方式不同或其功率不同,将导致电路出现功率不平衡,从而使电量不平衡。
此外,电力质量问题也是导致电量不平衡的原因之一,如无功补偿不足、电压波动等。
三、电量不平衡的危害分析1.对电力系统的影响电量不平衡会使电力系统的电压平衡受到损害,从而导致电力设备损坏。
例如,三相不平衡电流会在电马达中引起旋转磁场的不平衡,导致电机转矩波动、噪声和振动的增加,引起电机过热、寿命缩短,严重时可能造成电机损坏。
另外,不平衡电流还会产生较大的电磁力和力矩,引起电机机械振动和噪声。
2.对能源的影响电量不平衡会导致能源的不合理利用。
负载不平衡时,有一个相的电压或电流较高,另一个相的电压或电流较低,因此造成能源的浪费和过度利用。
例如,当一个相的电流过大时,会产生过多的热量,增加了能源的浪费,而当另一个相的电流过小时,会导致电力系统的能量分配不均衡,影响了电力系统的能源平衡。
四、电量不平衡的检测方法为了有效解决电量不平衡问题,需要进行电量不平衡的检测。
变电站母线电量不平衡率超标原因分析及对策【摘要】母线不平衡率是电能计量工作中需要注意的关键问题,是电网线损管理的重要技术指标,本文结合电量不平衡常见的原因及处理方法进行现场分析。
关键词:母线电量不平衡、四分系统引言变电站母线电量不平衡率是衡量变电站电量供入、供出正常的技术指标,是站内电量损耗的直观体现,也是监视站内计量设备的是否正常工作的一种表现。
【摘要】造成变电站母线电量不平衡原因主要有两方面,设备因素和人为因素。
通过对变电站母线电量不平衡的原因分心,找出相应的对策和方法,从而大大减少母线电量不平衡。
【关键词】母线;电量不平衡;误差;互感器1母线电量不平衡“母线电量不平衡”是指变电站变压器低压侧进入母线的电量和母线各路出线电量和之差。
就凤阳县35kV变电站的10kV母线来讲,母线正常消耗电量主要包括母线导体电阻的损耗电量以及导线、断路器接触电阻、电压互感(TV)及电流互感器(TA)等损耗的电量,可影响母线的电量不平衡。
在正常情况下,TA、TV以及电能表的测量误差也影响到母线电量的不平衡。
“母线”到底正常耗电量多少为正常,笔者没有测算过,各变电站的情况也不相同,但根据以往变电站的运行经验,“母线电量”不平衡率大于2%多为不正常(进线电量减去各出线电量之和除以进线电量的百分数)。
2引起母线电量不平衡主要原因分析(1)设备原因:母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低,有漏电现象发生;TA、TV及电能表计误差;TV二次压降及计量二次回路故障引起的计量误差。
(2)人为原因:更换TA、电能表后由于倍率、表底读数变更,计算电量时没有按新倍率、新表底计算电量;更换操作机构、计量器具引起的计量回路接线错误;电能表抄表差错等。
还有因负荷变化但没有及时调整TA的变比。
致使TA经常运行在其额定电流的30%以下或120%以上,使TA误差增大等。
3母线电量不平衡的相应对策3.1由设备引起的母线电量不平衡的对策(1)对于母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低出现的漏电现象,应由变电检修班在每年设备检修时做绝缘电阻测试或做耐压试验,发现故障及时处理。
变电站母线无功电量不平衡原因研究分析摘要在变电站的运行中,母线无功电量不平率的计算和分析是一项重要的工作。
在数据测量和计算中,母线无功电量应遵守理论上平衡的原理,即母线的无功电量是相对平衡的,但是因此测量、计算等方面的因素往往会导致无功电量不平衡。
本文就此情况进行了分析,并从影响其失衡的主要因素入手,得出了结论只有在多种因素都满足误差最小的情况下才能保证无功电量相对平衡,从而评价变电站的母线功率情况。
关键词无功功率;母线无功平衡;测量误差;计算误差1 变电站母线无功电量平衡的基本原理1.1 无功功率守恒按照电工学原理,无功功率守恒理论主要是值在一端正弦稳态电路中,吸收的总无功功率等于电路内部各个电感和电容所吸收的无功功率之和,也就是有多少个电感或者电容元件就会有多少无功功率的损失。
1.2 变电站母线无功电量的平衡机理从前面的分析看,母线所连接的是多条线路,每一条线路上无功功率潮流的方向与电网运行的方式有直接关系,无功功率潮流就有可能流入到母线中,当然也可流出,与有功功率潮流的方向没有关系的。
因为母线电阻不损耗无功功率,且母线的电感和电容效应相对较小,所以母线对无功功率的吸收或者释放影响也极小,即可以认为母线对无功功率的影响为零。
则按照无功功率守恒的理论则流入母线和流出母线的无功功率是相等的,这就是变电站母线无功功率平衡的原理,由此可以分析得出母线输入和输出的无功电量也是相等的。
1.3 变电站电能计量装置变站的电能计量装置主要是由四部分构成:电压互感器、电流互感器、二次回路、电能表。
电能表通常选用的是多功能的电能表,一块电能表可以同时计量有功和无功的电能。
变电站的无功和有功电能的计量实际上是公用一套计量装置,不同的是电能表的有功电能准确等级与无功电能准确度等级存在差异,无功电能准确程度可也划分两级。
2 对无功电量不平衡的原因分析2.1 无功测量导致的误差无功电能的测量往往会存在误差,其主要来自四个部分:电压互感器、电流互感器、电压互感器二次回路的电压降测量误差、电能表无功测量误差。
电力系统母线电量不平衡缘由及解决措施一、电力系统母线电量不平衡的缘由1.受电负荷不平衡:电力系统中,不同电厂供电到母线上的电流可能不同,这会导致母线上的电量不平衡。
例如,如果有一台发电机负荷过重,那么它供应到母线上的电量就会偏高,导致母线电量不平衡。
2.输电线路阻抗不平衡:在输电线路上,由于线路的长度不同、导线材质不同等原因,会导致线路的阻抗不平衡。
这种阻抗不平衡会使得不同相线路上的电流不同,从而导致母线电量不平衡。
3.配电变压器不平衡:在配电系统中,如果各个配电变压器的参数不同,例如变比、相数等,都会导致母线电量不平衡。
4.负荷突变:当负荷突然发生变化时,例如其中一时刻一些负荷突然增加或减少,会导致母线电量不平衡。
二、电力系统母线电量不平衡的解决措施1.减小电力负荷不平衡:通过调整发电机的负荷分配,使得各个发电机所供应的电量尽可能平衡。
另外,通过合理的负荷调度措施,使得各个负荷之间的分布均衡,减少不平衡电负荷。
2.优化输电线路:通过合理的线路规划和设计,减少线路的长度差异,采用相同的导线材料,减小线路的阻抗不平衡。
此外,通过增设补偿设备,如牵引变压器、补偿电容器等,使得不同相线路上的电流能够均衡分布。
3.改善配电变压器:在配电系统中,可以考虑使用具有相同变比和相数的变压器,减小不同配电变压器导致的不平衡。
4.加强系统调度和运行管理:通过加强系统调度和运行管理,及时发现并处理母线电量不平衡问题。
例如,及时发现负荷突变情况,及时进行调整,以减少不平衡电量对母线的影响。
5.优化配电网结构:通过合理的配电网规划和优化,设计合适的网架结构,减少不平衡因素对母线电量的影响。
例如,合理设置电源节点和负荷节点,减少潮流不平衡引起的不平衡电量。
总之,电力系统母线电量不平衡是一个复杂的问题,需要结合实际情况采取相应的解决措施。
通过调整发电负荷、优化输电线路、改善配电变压器、加强系统调度和运行管理、优化配电网结构等措施,可以有效减小母线电量的不平衡。
变电站母线电量不平衡原因分析摘要:由于电力企业正在进行改革,所以大用户在核算电量或者在对整个电网进行经济运行分析时,通常会选择变电站的电量管理为主要依据。
为了避免出现错误,各大供电公司也制定了很多管理政策,其中变电站母线不平衡率计算办法就是一种避免手抄电量错误、二次回路出现异常等常见错误的手段。
本文首先分析了母线电量不平衡的原因,然后介绍了如何查找母线不平衡原因。
关键词:变电站;母线电量;不平衡率;电能计量一、母线电量不平衡原因进行分析1.1高精度电度表显示误差现阶段,在110kV的线路中使用都是精确到0.00的高精度表,但是在传输的过程中,所传数值却精确到0.0000。
又因为变电站110kV穿越的功率大多数时候都较小,而110kV电度表的倍率却属于较高的一类,所以在这种情况下就会直接出现母线电量不平衡的现象。
举个例子:当实际输入的电量是0.1000时,实际的输出电量为0.0999,倍率为396。
计算母线不平衡率:[(0.1-0.0999)x396/0.1x396]x100%=0.1%当实际输入量是0.10时,实际的输出电量为0.09,倍率为396计算母线不平衡率:[(0.1-0.09)x396/0.02x396]x100%=10%通过对比可以看出有效位数对于母线电量不平衡有很大影响,为了避免出现这种情况,可以选择每次隔30分钟或者1个小时的方式重新抄录进行计算再判断,或者还可以采用与微机监控系统直接比对进行判断。
这两种方法出现的电量不平衡不会影响最终的电量结算。
1.2计量元件误差造成计量元件造成误差可以有三种情况:第一种是在双母线接线的变电站中,往往这两条并列运行的母线由于PT的误差或者二次负荷之间不一样的情况,造成彼此之间的PT二次电压也不相同。
虽然PT二次电压之间的差值非常微小,但是也容易造成母线电量不平衡,但是这种情况下造成的母线电量不平衡只与负荷潮流方向的流向有关。
举个例子:110kV母线PT二次电压一直存在母线1比母线2高0.5~1.3V的情况,折合母线电压是1.1~2.8kV,当100A电流每天都由母线1流向母线2,那么输出比输入少计量1~2.56万kwh。
变电站母线电量不平衡的原因分析摘要:在电力系统内,线损率是供电企业重要的技术经济指标之一,其中有一个重要的线损分析内容,那就是变电站母线电量不平衡率分析,它关系到整个变电站的线损问题,对电力营销工作和计量管理有着至关重要的作用。
本文对变电站母线电量不平衡的原因进行分析。
关键词:变电站;母线不平衡;原因1 母线电量不平衡我们把母线的输入电量减去输出电量之间的差值称为母线不平衡电量,不平衡电量与输入电量的比值称为母线不平衡率。
就35kV变电站的10kV母线来讲,母线正常消耗电量主要包括母线导体电阻的损耗电量以及导线、断路器接触电阻、电压互感(TV )及电流互感器(TA )等损耗的电量,可影响母线的电量不平衡。
在正常情况下,TA、TV以及电能表的测量误差也影响到母线电量的不平衡。
母线电量正常情况下应该损耗多少,目前还没有有效的科学理论支持,各变电站的情况也不相同。
但根据过往线损分析经验,结合日常运维工作实际,符合母线电量不平衡率合格标准即为(220kV及以上电压等级≤±1%,10~110kV电压等级≤±2%)。
变电站母线电量不平衡率不仅是衡量供电企业线损率高低的尺度,是变电站线损考核的重中之重,也是检验计量差错的一杆标尺,很大程度上能够反映变电站计量运维情况尤其反映变电站电能计量遥测系统运维管理情况2 变电站母线电量不平衡原因引起母线不平衡有多方面的原因,既有设备的原因,也有人员的原因。
2.1设备方面除了由于母线瓷瓶或电容设备水平低,有漏电情况以外,主要有以下几方面原因:(1)电能表故障:电能表误差超差导致计量不准,电流电压采样器坏导致计量不准,电源坏导致计量不准或不计电量,485通讯端口损坏导致采集终端无法采集用电信息等原因。
(2)运行中的计量用互感器误差超差:互感器老化引起误差超差等原因导致。
(3)电压互感器二次压降超差:依据 DL/T 448-2016《电能计量装置技术管理规程》的规定电能计量装置中电压互感器二次回路电压降应不大于其额定二次电压的 0.2%。
变电站母线电量不平衡常见原因分析与处理【摘要】本文介绍了变电站母线电量不平衡常见的原因及其处理方法,开展母线电量不平衡率的统计和分析,是防止各类计量差错发生、检验线损计量系统是否准确的重要手段;降低母线电量不平衡率是变电站节能降损,防止跑、冒、滴、漏,保证计量准确性的一项重要举措。
【关键词】母线;不平衡;互感器;计量装置变电站母线不平衡电能量为母线的输入电能量与输出电能量之差,而电能量不平衡率即为不平衡电能量与输入电能量之比。
目前,各变电站母线电量不平衡率一般规定为:电压等级220KV及以上母线电能量不平衡率±1%以内;110KV及以下母线电能量不平衡率±2%以内。
引起母线电能量不平衡的原因有很多,一般可以归结为三方面的原因:设备原因、人员原因和用电环境的原因。
本文简要介绍变电站母线电能量不平衡常见的原因及其处理方法,供同行参考。
1.电压互感器二次压降超差由于电压互感器二次回路中熔断器、开关、电缆、端子排等使电能表表尾的电压幅值和相位与电压互感器二次出口不一致,才产生了电压互感器二次压降,导致电能计量装置综合误差。
影响电压互感器二次压降超差的因素可以概括为以下三点:①二次回路导线过长或导线截面积过小;②二次回路转接点多造成接触电阻过大,以及转接点氧化腐蚀增大了接触电阻;③电压互感器二次负荷过大。
因此,降低电压互感器二次压降应从三方面着手:①尽量缩短电压互感器二次回路长度,增大导线截面积。
《电能计量装置技术管理规程》(DL/t448-2000)中规定互感器二次回路的连接导线应采用铜质单芯绝缘线。
对电压二次回路,连接导线截面积应按允许的电压降计算确定,至少不小于2.5mm2。
②更换被氧化腐蚀的接线端子箱,导致接头氧化的要及时进行打磨、维护,以减小接触电阻。
③在变电站新建、扩建、改造中选择符合实际二次容量要求的电压互感器,或在设计上要求设置独立的计量回路,将电能表的二次回路与其他表计、继电保护装置等回路分开。
变电四分系统母线电量不平衡浅析摘要】母线不平衡率是电能计量工作中需要注意的关键问题,是电网线损管理的重要技术指标,本文结合变电运行介绍四分系统电量不平衡常见的原因及处理方法进行现场分析。
关键词:母线电量不平衡、四分系统引言变电站母线电量不平衡率是衡量变电站电量供入、供出正常的技术指标,是站内电量损耗的直观体现,也是监视站内计量设备的是否正常工作的一种表现。
1.母线电量不平衡母线电量不平衡是指流入母线电量减流出母线的电量只差与流入母线电量之比,即母线电量不平衡率=(流入母线电量-流出母线的电量)/流入母线电量x100%,目前各变电站母线电量不平衡率一般规定如下:电压等级220kV以上母线电量不平衡率±1%,以内,110kV及以下的母线电量不平衡率±2%,以内,引起母线不平衡的原因很多,但总结起来就是分三类:设备原因、人员原因、用电原因,本文主要从母线电量不平衡的原因及处理进行如下分析。
2引起四分系统母线电量不平衡的主要原因2.1人为原因电能表故障,在更换电能表后未在四分系统进行电表的换表工作及新表底度读数的录入;变比错误更换TA后,未在四分系统进行TA变比变更,四分系统变比与现场实际变比不一致;电能电量采集系统故障时,手工超表时间不同步,电能表抄录错误;新投运线路设备未及时在四分系统添加计量点,四分系统无法采集到相关电量;TV二次断线或TV停电检修时未进行追加电量等业务处理,导致TV停电或检修期间电量未得到计量;旁路代供时未统计旁路代供线路兼供电量。
2.2设备原因计量装置错误接线,电能表回路失压、失流,电能表对应相别的电压和电流接线错误,互感器极性接反等;互感器误差不合格及TV二次回路压降超标:误差超差、TV二次回路压降过大影响计量的准确性;母线瓷瓶或电器设备绝缘水平低,有漏电、计量二次回路分流现象。
2.3用电原因:潮流方向变化,单向供电很容易配置,但是有互相供电的双向潮流就需要考虑潮流的影响,以母线为基点流入母线为负,流出母线为正;因负荷变化,没有及时更换电流互感器,使电流互感器变比经常运行在其额定电流的30%以下或120%以上,使电流互感器误差增大;运行方式改变,电能计量装置接线方式与其不适应。
母线电量不平衡原因分析及解决办法乌鲁木齐电业局电能计量中心黄琰2010年2月摘要:母线不平衡率是电能计量工作中需要注意的关键问题,控制母线不平衡率在标准范围之内是电能计量人员的主要任务之一。
本文首先分析了引起变电站母线电量不平衡的多种原因;之后针对母线电量不平衡的原因进行举例分析;最后提出了查处方法以及相应的解决办法。
关键词:母线,电量不平衡,电能计量,集中抄表系统目录:摘要: (1)关键词: (1)0 引言 (1)1 母线电量不平衡概念 (1)2 引起母线电量不平衡主要原因分析 (2)3 母线电量不平衡实际案例分析及解决办法 (2)3.1 倍率差错,计量有误 (2)3.2计量装置接线错误造成母线电量不平衡 (3)3.3集抄故障造成母线电量不平衡 (5)3.4潮流方向误判断造成母线电量不平衡 (6)3.5 无功补偿不及时造成母线电量不平衡 (6)4 结束语 (9)参考文献 (10)0 引言变电站母线电量不平衡故障原因的查处,是电能计量中一项技术性、经验性很强的工作,它涉及到的计量装置多、接线复杂 (有的计量、测量、远动共用一条电流回路),如何快速准确的查处此类故障是电能计量人员所期望的。
随着新疆电力事业的飞速发展,计算机网络技术开始广泛应用,为了保证各变电站运行的可靠性,同时为了对各变电站的电量进行实时监测。
乌鲁木齐市电业局在各个变电站安装了集抄系统,加大对变电站各级母线电量平衡率的统计分析,为经营管理工作提供了可靠的参考依据。
本文着重分析造成母线不平衡的原因及其对策分析,以便在今后的工作中能为电能计量人员快速判断和解决母线电量不平衡提供参考。
1 母线电量不平衡概念“母线电量不平衡”是指变电站变压器低压侧进入母线的电量和母线各路出线电量和之差。
就变电站的一条10kV 母线来讲,母线正常消耗电量主要包括母线导体电阻的损耗电量以及导线、断路器接触电阻、电压互感器(TV)及电流互感器(TA)等损耗的电量,这些均可影响母线电量的不平衡。
电厂2号机组综合厂用电率=(发电机电量—主变电量)/发电机电量,生产厂用电率=(2A高厂变电量+2B高厂变电量+励磁变电量)/发电机电量,因综合厂用电率包含主变损耗,所以综合厂用电率应大于生产厂用电率,但最近2个月2号机综合厂用电率小于生产厂用电率,具体数据见下表
发现上述问题后,继保班对相关涉及的表计进行全面检查,发电机表计精度为0.2%,校验报告显示表计无异常,厂变和励磁变表计精度为0.5%/1%,校验报告显示无异常,主变表计精度为0.2%,主变电量相关的PT、二次压降校验报告显示也无异常,根据以上数据,即使考虑极端情况即发电机电量偏小0.2%,而厂用电偏大1%,偏差仍然无法满足要求。
通过上述公式进一步分析导致误差只存在三种可能即:
1.生产厂用电率误差导致偏大
2.综合厂用电率误差导致偏小
3.上述两种情况同时发生
对于第一种情况排除人为因素,对计算生产厂用电率的数据可能产生影响的因素包括:表计误差、CT误差、PT及二次回路压降误差,其中表计误差方面,经检查安徽省计量院的测试报告,根据报告结果基本可以排除,剩下的其他影响因素方面,CT误差方面CT校验周期为十年,但目前缺乏套管CT的精度校验手段,无法准确判断各测量CT是否超差,PT及二次回路压降误差方面,根据上
述生产厂用电率计算公式可知,生产厂用电率计算公式中分子和分母均包含发电机电压,所以分子分母中的发电机电压可以相互抵消,可以排除PT及其二次回路压降产生的影响。
对于第二种情况,对计算生产厂用电率的数据可能产生影响的因素也是:表计误差、CT误差、PT及二次回路压降误差,其中表计误差方面,经检查安徽省计量院和华东电试院的测试报告,基本可以排除,根据综合厂用电率计算公式可知影响因素只有发电机电量和主变电量,对于主变电量其各项试验报告均显示其无异常,且各主变电量之和与线路出线一致,所以主变电量因素排除,剩下只有发电电量偏小这一原因,而导致发电机电量偏小的原因可能包括:PT和CT测量偏小,以及二次回路压降偏大三方面因素,对于PT和CT,因厂内缺乏相关精度校验的设备,所以暂时无法排除影响,至于二次回路压降,考虑厂内也缺乏相应的工器具,已沟通华东电试院,待其下次厂内定期校验时,借用其工具进行校验
对于第三种情况,原因结合上述两种情况。
综上所述,导致生产厂用电率大于综合厂用电率的因素可能包括:
1.高厂变、励磁变CT测量偏大
2.发电机CT、PT测量偏小
3.发电机二次回路压降偏大
4.表计校验报告不真实准确
5.人为因素导致电度数据不准确。