简析变压器绕组击穿原因
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• 160•4.实验与分析4.1 Adience数据集Adience 数据集,是志愿者们自行用苹果手机或其他智能手机设备拍摄并上传的,导致图像存在一些噪声、光照的影响,主要用于进行年龄和性别的未经过滤的面孔估计。
图片包含2284个类别和26580张图片,年龄依次划分为0~2,4~6,8~13,15~20,25~32,38~43,48~53,60~ 共8类,性别分为2类。
图2 残差单元结构4.2 训练与测试所有层的权值采用0均值的高斯函数初始化,损失率为0.01。
本文网络结构包含batch normalization 层,故将Dropout 比率设置为0.2~0.5之间的值。
训练时batch 选为128,并使用逐步衰减的学习率,学习率初始化为0.1,在3w 步和5w 步的时候衰减为当前的0.1,使更加逼近最优解,提高模型的准确率。
4.3 结果与分析实验表明,本文所采用的ResNet 残差网络,训练的曲线有更好的收敛效果,且不会出现过拟合现象,并在1600次训练时的正确率稳定于92%正确率,较传统CNN 模型提高近20%。
当摄像头采集到人脸图像后,可以实时的显示人物年龄和性别,如图3所示。
图3 实验图像文献:Ioffe S,Szegedy C.Batch Normalization:Accelerating Deep Network Training by Reducing Internal Covariate Shift.2015.作者简介:许锐(1994—),男,广东潮州人,控制科学与工程硕士,研究方向:嵌入式开发。
许锦标(1963—),男,上海人,控制科学与工程硕士,广东工业大学自动化学院副教授,硕士研究生导师,研究方向:楼宇智能化、智能家居/智能家电。
文章分析了315MVA/400kV 三相自耦变压器在出厂试验时发生绝缘击穿现象,为确定其故障类型及受损程度,文章首先对该变压器解体检查,找到了故障的原因,并提出了后续改进措施。
一起变压器操作冲击试验击穿故障的分析发表时间:2019-08-13T16:11:37.973Z 来源:《科学与技术》2019年第06期作者:杨韬[导读] 从操作冲击故障分析、设备故障解体及验证三个方面,对该器变压器故障的发展过程、击穿电压分布开展研究。
(广东电网有限责任公司惠州供电局广东惠州 516001)摘要:本文在通过一次变压器在出厂试验中,通过变压器操作冲击试验故障放电,分析在该试验中的一般分析思路及其后续的处理方法,为变压器的安全运行提供参考依据。
关键词:变压器操作冲击试验击穿放电试验研究1 引言电力系统中运行的变压器除长时间受到工频电压短时大气过电压作用外,还经常受到操作过电压的作用。
产生操作过电压的主要原因是由于线路操作引起的,如线路合闸和重合闸、故障和故障切除、开断容性电流和开断较小或中等的感性电流等。
为保障电力设备的安全运行,变压器进行耐受操作电压能力的试验是变压器出厂试验中考核绝缘情况的主要试验。
本文从操作冲击故障分析、设备故障解体及验证三个方面,对该器变压器故障的发展过程、击穿电压分布开展研究。
2试验过程2.1 变压器基本参数产品型号:SFSZ-180000/220,额定电压:220±8*1.5%/115/10.5 kV,联结组别:YNyn0d11,绝缘水平:LI950AC395 LI400AC200/LI480AC200LI325AC140/LI75AC35kV 2.2 试验故障过程对该变压器进行试验检测,电压比、绕组电阻、绝缘电阻、套管介损、空载负载损耗、雷电冲击、外施耐压、线端感应耐压、带有局部放电测量的感应电压试验、声级测量、长期空载运行、绕组变形试验,除绝缘电阻测试值偏小约为3000MΩ,其他试验数据合格。
在对该变压器进行出厂试验操作冲击试验时,A、B两相试验合格,C相操作冲击试验进行第一次50%电压调波下波形数据正常,在进行第一次100%全电压耐受冲击时电压电流波形出现异常,高压首端电压波形出现连续四次的跌落最后到达零电位点,高压中性点示伤电流波形出现高频震荡,因此判断主变变高C相操作冲击试验不合格,故障试验波形如下所示在发生故障后立即对变压器取油样进行检查,未发现绝缘油异常,怀疑是外部原因导致操作冲击试验电压波形异常。
干式变压器被雷电击穿情况说明一、干式变压器被雷电击穿的原因干式变压器被雷电击穿的原因主要有以下几个方面:1. 雷电冲击:当雷电冲击到变压器绕组时,会产生高电压和高电流,导致绕组局部放电或闪络。
2. 环境湿度:环境湿度过高时,会使绝缘材料失去绝缘性能,容易发生局部放电或闪络。
3. 绝缘材料老化:长期使用后,绝缘材料会老化、劣化,失去原有的绝缘性能,容易发生局部放电或闪络。
4. 设计不合理:如果变压器的设计不合理,如绕组匝间距离过小、油漆层不够厚等问题,也容易导致局部放电或闪络。
二、干式变压器被雷电击穿的表现干式变压器被雷电击穿后,通常会出现以下表现:1. 变压器短路:当变压器被雷击后,可能会导致主回路短路。
此时,变压器会立即停止工作,并发出明显的爆炸声响。
2. 绕组烧毁:当绕组被雷击后,可能会导致绕组烧毁。
此时,变压器会立即停止工作,并发出明显的爆炸声响。
3. 外壳受损:当变压器被雷击后,可能会导致外壳受损。
此时,变压器外部可能会出现明显的裂纹或变形等情况。
三、如何避免干式变压器被雷电击穿为了避免干式变压器被雷电击穿,可以采取以下措施:1. 安装避雷装置:在变压器周围安装避雷装置,可以有效地防止雷电直接冲击到变压器绕组。
2. 加强绝缘设计:在设计干式变压器时,应加强绝缘设计,保证绕组匝间距离足够大,并且油漆层要够厚。
3. 定期检测:定期对干式变压器进行检测和维护,及时发现并处理潜在的问题。
4. 选择合适的环境:尽量将干式变压器安装在相对干燥、通风良好、无尘土等环境中,可以有效地减少局部放电和闪络的发生。
四、结论干式变压器被雷电击穿是一种常见的故障现象,原因主要有雷电冲击、环境湿度、绝缘材料老化和设计不合理等。
为了避免这种故障的发生,可以采取安装避雷装置、加强绝缘设计、定期检测和选择合适的环境等措施。
通过这些措施的实施,可以有效地保护干式变压器,延长其使用寿命,确保电力系统的正常运行。
一起变压器雷击故障损坏的原因分析针对某电厂主变压器遭雷击后机组被迫停运事件,通过分析继电保护动作、变压器本体外观、避雷器动作情况,结合变压器解体检查、油色谱分析、故障后变压器直流电阻、绝缘电阻、高压避雷器测试以及主变高压预防性试验、出厂耐压试验等试验报告,初步得出主变在雷电波侵入时高压侧绕组绝缘被击穿,造成主变故障损坏,最后提出了相应的防范措施,为类似雷击事件的预防及分析提供参考。
标签:变压器;雷击;绝缘;防范措施0.引言主变作为发电厂重要的电气设备,能否可靠运行直接影响着机组的安全稳定。
雷击时,变压器遭受的冲击大小与它的中性点接地方式、绕组绝缘水平高低、避雷设施的配置、运行工况以及外界自然条件等诸多因素有关。
若变压器为不接地方式运行,雷击时,变压器遭受雷电过电压的时间较长,形成了近似直角波侵入,超过变压器的耐受能力,从而导致故障发生,以下对此次故障进行了分析。
1.故障情况某电厂2号主变,型号为SFP10-430000/220,三相双绕组升压变压器,冷却方式为强迫油导向循环风冷,调压方式为无励磁调压,额定电压为242±2×2.5%/20kV,接线组别YNd11。
2015年投运以来一直运行正常,主变清扫检查及预防性试验未见异常。
故障前,2号机组负荷160MW,220kV I、II母线并列运行,母联开关在合闸位,1号主变、01号启备变中性点采取直接接地方式,2号主变中性点不接地方式运行。
故障时,雷电现象频发,据当地气象部门提供资料显示,5点41分至6点11分,共监测到落雷3次,最大雷电流95.4KA。
6点11分,2号机组跳闸,首出信号为发电机电气柜保护动作,2号发变组保护A、B屏均发主变差动速断保护动作信号,发变组保护C屏发跳闸报警信号,热工保护动作报警、主变本体重瓦斯动作信号、本体压力释放报警、失磁联跳报警、主变轻瓦斯报警。
2.检查分析2.1 2号主变本体检查情况现场检查发现,2号主变压力释放阀动作,标志杆升高,释放阀导向管有喷油痕迹,事故放油池鹅卵石表面及围堰内有大量油迹,主变中性点保护间隙有放电灼伤痕迹,高压侧A、B、C三相套管均出现损伤。
浅谈光伏电站35kV箱式变压器高压侧电缆头击穿原因分析摘要:近几年,光伏发电的迅猛发展对电力企业的运维管理提出了新的课题。
尤其是电站投运后的设备管理是电站管理的重要一环。
只有对设备设计生产、安装、调试等缺陷进行改造及消除,降低电气设备故障率,才能保障电站安全稳定运行,保证电站达到预期发电量,满足收益要求。
关键词:油浸式变压器;相间距离;绝缘挡板前言:在国家政策的支持下,光伏发电行业经过近几年的快速建设,国内光伏发电企业和制造企业都有了很大的进步。
但也出现了很多问题,一是设备设计技术不够全面;二是电站站建设方面、光伏电站电价受政策性影响较大,导致大部分项目工程建设期较短,这必然也会影响电站的安全和质量。
电站设计时间短,设备制造周期短、安装时间短、调试时间短,这就造成了电站设计和设备生产、安装、调试等诸多环节不能得到有效控制;三是光伏电站属新兴发电形式,成熟的光伏运维管理经验较少。
35kV高压电缆头作为电站的关键设备,是决定发电量和安全生产的重要因素,后续通过改造,消除缺陷,才能延长设备使用寿命,保证设备稳定和经济运行。
1 概述1.1接地特点我国3~66kV电力系统大多数采用中性点不接地或经消弧线圈接地的运行方式,即为小电流接地系统,该系统最大的优点是发生单相接地故障时,并不破坏系统电压的对称性,且故障电流值较小,系统可运行1~2h。
但长期运行,由于非故障的两相对地电压升高1.732倍,可能引起绝缘的薄弱环节被击穿,发展成为相间短路。
如图1、图2所示,可以得到如下结果:(1)一相电流增大,一相电压降低;出现零序电流、零序电压。
(2)电流增大、电压降低为同一相别。
(3)零序电流相位与故障相电流同向,零序电压与故障相电压反向。
(4)故障相电压超前故障相电流约80度左右;零序电流超前零序电压。
1.2 原因分析35kV箱式变压器高压侧电缆头是电缆线路中的薄弱环节,电缆头击穿主要有以下几种原因:(1)电缆头本身的缺陷。
试述变压器故障原因分析及解决措施摘要:变压器在电力系统和供电系统中占有十分重要的地位。
本文对变压器运行中的异常现象及故障原因进行了分析,并对这些故障提出了解决的方法。
关键词:变压器异常运行故障分析变压器是一种静止的电气设备,一般由铁芯、绕组、油箱、绝缘套管和冷却系统等5个主要部分构成。
为了保证变压器的安全运行,电气运行人员必须掌握有关变压器运行的基本知识,加强运行过程中的巡视和检查,做好经常性的维护和检修以及按期进行预防性试验,以便及时发现和消除绝缘缺陷。
对变压器运行过程中发生的异常现象,应及时判断其原因和性质,迅速果断地进行处理,以防止事故扩大而影响正常供电。
一、变压器出故障的异常运行1、声音异常①当有大容量的动力设备起动时,由于负荷变化较大,使变压器声音增大。
如变压器带有电弧炉、可控硅整流器等负荷时,由于有谐波分量,变压器的声音会变大。
②过负荷会使变压器发出声音很高而且沉重的“嗡嗡”声。
③个别零件松动使变压器发出强烈而不均匀的噪声,如铁芯的穿芯螺丝夹得不紧使铁芯松动等。
④内部接触不良或绝缘有击穿,变压器发出“劈啪”声。
⑤系统短路或接地,因通过很大的短路电流,使变压器发出很大的噪声。
⑥系统发生铁磁谐振时,变压器发出粗细不均的噪声。
2、正常负荷和正常冷却方式下,变压器油温不断升高由于涡流或夹紧铁芯用的穿芯螺丝绝缘损坏,均会使变压器的油温升高。
涡流使铁芯长期过热而引起硅钢片间的绝缘破坏,这时铁损增大油温升高。
而穿芯螺丝绝缘破坏后,使穿芯螺丝与硅钢片短接,这时有很大的电流通过使螺丝发热,也会使变压器的油温升高。
3、继电保护动作继电保护动作一般说明变压器内部有故障。
瓦斯保护是变压器的主要保护,它能监视变压器内部发生的大部分故障,经常是先轻瓦斯动作发出信号,然后重瓦斯动作跳闸。
轻瓦斯动作的原因有以下几个方面:①因滤油、加油和冷却系统不严密,致使空气进入变压器。
②温度下降和漏油使油位缓慢降低。
③变压器内部故障,产生少量气体。
一起分析!!!一起220kV变压器雷击损坏事故原因分析一起220kV变压器雷击损坏事故原因分析1 引言2006年10月13 日,大连地区某220kV变电所2号主变压器雷击跳闸,经诊断,发现该变压器发生内部放电故障,设备退出运行。
返厂吊罩检查发现:A相高压绕组的下半部分变形、烧损严重,而且A相高压绕组与调压绕组间的围屏存在树枝状放电痕迹。
因此,笔者对该变电所的防雷保护、接地装置及变压器自身绝缘情况进行了综合论述,并对导致变压器绕组绝缘故障的原因进行了分析。
2 事故概述该变电所2号主变正常运行方式为主变一次中性点直接接地,二次中性点经消弧线圈接地。
2006年10月13 日下午,大连普兰店地区出现大雨夹冰雹天气,雷电活动密集,13时57分,伴随着一声雷响,2号主变差动保护动作,本体重瓦斯动作,主变跳闸,压力释放阀报警。
现场检查发现,220kV母线A相避雷器动作1次,2号主变二次中性点避雷器动作1次,压力释放阀喷油,本体气体继电器内有350mL气体。
从保护动作及现场检查情况看,变压器发生了严重的内部故障。
该变压器型号为SFPSZ7—120000/220,联结组别为YN yn0dl1,电压为230~8x1.5%/69/11kV。
该变压器为1993年9月生产。
2.1 故障录波数据分析2号主变故障后,一周波二次电流为:A相58.555A、B相3.059A、C相5.563A(主变一次CT变比600/5);一周波主变二次零序电流为93.685A(零序CT变比300/5);一周波二次电压为:A 相29.152V、B相47.453V、C相55.899V。
从故障录波数据可知:故障一周波时高压绕组A相对地放电,对地故障电流约为5 580A,由于变压器外部未见接地点,说明变压器内部存在接地故障。
2.2 试验数据结果分析故障发生后,立即对该台变压器进行诊断性试验。
试验发现:(1)高压绕组直流电阻三相互差值在9、10、11三个分接位置均达30%左右,A相直流电阻明显偏大。
分析变压器发生故障的原因及解决措施摘要:电力变压器在运行过程中,由于受外部环境、设备本身等因素的影响,设备故障的频率较高。
为了更好地保证电力变压器的安全、稳定和高效在运行过程中,要准确分析内部故障的原因,针对具体问题进行具体分析,并结合设备问题的原因,迅速采取有效措施优化处理。
同时,每次治疗的结果不应松懈,应加强记录,积极总结现有故障解决经验,做好故障排查工作,将相关问题扼杀在摇篮中,使变压器能够长期、可靠、稳定、高效运行。
关键词:变压器;故障;原因;解决措施前言电力变压器作为电力系统重要的基础设备之一,其类型繁多、型号繁多、布局广泛。
由于电力系统中的变压器必须长时间带负荷工作,故障发生的概率通常高于其他电力设备。
同时,如果变压器故障不能及时诊断和排除,当故障发生时,很容易引起电网的连锁反应。
因此,变压器故障的定期检测和诊断是为了协助电网工作人员处理变压器故障早期维护的必要手段对电网具有重要意义。
1变压器常见故障类型电力变压器为了在供配电系统中能实现电压变换、电能输送,满足不同电压等级负荷需求的核心器件,东北地区水电厂使用最多的是三相油浸式电力变压器,电力变压器是直接向用电设备提供电能的配电变压器,其绕组导体材质有铜绕组和铝绕组两种,在云峰发电厂使用最为广泛的是低损耗铜绕组变压器。
在运行中的电力变压器,由于内部或外部的各种原因会发生一些异常情况,从而影响变压器正常工作造成事故。
变压器的故障主要发生在绕组、套管、铁芯、分接开关和油箱等部位,最常发生的故障是绕组故障。
其中以绝缘老化和层间绝缘损坏的最多,其次是分解开关失灵,套管损坏,绝缘油劣化。
故障类型多种多样,只要充分了解变压器的实际运行状态,运用各种诊断方法就能提高诊断故障的准确性,从而更好地去处理故障和解决问题。
1.1变压器电性故障电损伤可分为低能损伤、部分损伤和高能损伤。
局部击穿主要发生在内部冲击变压器、绝缘环境和电极中。
由于能量密度相对较低,很容易形成高能无序。
变压器的故障与事故处理变压器故障主要发生在绕组、铁芯、套管、分接开关和油箱等部位,最常发生的故障是绕组故障。
其中,以绝缘老化和层间绝缘损坏最为多见,其次是套管,分接开关失灵,绝缘油劣化,铁芯和其他零部件的故障较少。
一、绝缘老化变压器绕组一般是A级绝缘。
在正常负荷下,其绝缘材料可以使用20年以上。
如果超负荷运行,其绝缘将加速老化。
绝缘老化后绝缘材料会变黑,并失去原有弹性而变得焦脆。
在这种情况下,只要绕组稍微受到振动或略受摩擦绝缘即可能完全损坏,导致匝间短路或层间短路。
绝缘老化后绝缘性能也明显下降,遇过电压时容易击穿。
为了防止和减缓绝缘老化,必须严格控制和掌握变压器的负荷,严格控制上层油温和温升。
二、绝缘油劣化变压器内的绝缘油在正常情况时,它有很好的电气绝缘性能和合适的黏度。
它能增加绕组层间、相间、绕组与铁芯之间以及绕组与油箱外壳之间的绝缘强度;同时,还能够充满变压器内的所有空隙,排除空气,避免各部件与空气接触受潮而降低绝缘性能。
变压器内的绝缘油还可以通过其循环,把变压器损耗转换的热量散发到油箱外的空气中,从而使变压器的绕组和铁芯得到冷却。
绝缘油有良好的消弧性能,能防止油箱内事故电弧的扩大。
由于绝缘油排除了油箱内的空气,除了有利于绝缘保持原有化学性能和物理性能外,还利于金属的防腐。
运行中的变压器变压器油,有可能与空气接触,并逐渐吸收空气中的水分,降低其绝缘性能。
绝缘油内只要含有/10000的水分,其绝缘性能就会降低为干燥时的1/8。
就是说,绝缘油受潮后容易造成击穿和闪烙,甚至造成事故。
变压器油可吸收和溶解大量气体。
由于油经常在较高的温度下运行,与空气中的氧接触,易生成各种氧化物。
这些氧化物带有酸性,容易使铜、铝、铁和绝缘材料腐蚀,并增加油的介质损耗。
经验表明,油在60~70℃时即开始氧化,但很少发生变质,但温度达到120℃时,氧化就激烈进行,变质加剧。
由于绝缘油劣化是变压器故障的主要原因之一,在运行中应加强对油的管理,注意以下几点:1、按期取样做简化试验,不合格者及时进行处理。
变压器高压线圈击穿原因变压器是电力系统中常见的电气设备,用于变换交流电压。
在变压器中,高压线圈是承受较高电压的部分,而当高压线圈发生击穿时,会对变压器的正常运行造成严重影响甚至损坏设备。
本文将从多个方面分析变压器高压线圈击穿的原因。
变压器高压线圈击穿可能是由于设计或制造缺陷引起的。
在变压器的设计和制造过程中,可能存在材料缺陷、绝缘材料不合格、绝缘层厚度不足等问题,这些都会导致高压线圈的绝缘性能下降,从而增加了击穿的风险。
变压器高压线圈击穿也可能是由于操作不当引起的。
在变压器运行过程中,若操作人员没有按照规定进行操作,例如过载运行、频繁切换负载、长时间工作在过低或过高温度下等,都会导致高压线圈工作在过载或过热状态,从而增加了击穿的可能性。
变压器高压线圈击穿还可能与外部环境因素有关。
例如,变压器所处的环境湿度过高、灰尘较多、有腐蚀性气体存在等,都会对高压线圈的绝缘性能产生不利影响,使其更容易发生击穿。
电力系统中可能存在的瞬时过电压也是变压器高压线圈击穿的原因之一。
瞬时过电压是指电力系统中由于雷击、开关操作、电力故障等原因引起的短暂的电压突变。
当瞬时过电压作用于高压线圈时,会造成绝缘介质局部电场强度过高,进而导致击穿。
高压线圈表面的污秽也会增加击穿的风险。
长期运行下,高压线圈表面可能会积累灰尘、油污等污染物,这些污染物会导致局部电场集中,从而增加了击穿的概率。
除了上述的原因之外,变压器高压线圈击穿还可能与其他因素有关,如高压线圈绝缘层老化、绝缘材料老化、高压线圈绕组间绝缘距离不足等。
这些因素都会降低高压线圈的绝缘能力,从而增加了击穿的风险。
变压器高压线圈击穿的原因可能是多方面的,包括设计或制造缺陷、操作不当、外部环境因素、瞬时过电压、高压线圈表面污秽以及其他因素。
为了预防高压线圈的击穿,需要在设计、制造、运行和维护过程中严格按照规范操作,并加强对高压线圈的绝缘性能监测和维护工作,以确保变压器的安全运行。
500kV变压器绝缘击穿事故防范措施摘要:主要对500kV变压器运行时发生的绝缘击穿事故进行简要分析,综合了各种事故因素,在常规预防措施的基础上认为建立变压器油腐蚀性硫的预防措施是十分必要的。
关键词:变压器;绝缘击穿;措施国家标准及电力行业标准要求,变压器例行试验、现场交接试验及大修后都应进行变压器局部放电试验。
变压器的绝缘结构较复杂,如果设计不合理,可能造成局部区域场强过高;工艺上存在某些缺陷可能会使绝缘中含有气泡;绝缘材料受机械振动和热胀冷缩造成局部开裂也会出现气泡,在这些情况下都会导致在较低外施电压下发生局部放电。
1绝缘击穿原因500kV变压器是电力系统的关键设备,通常采用单相油浸自耦变压器,冷却方式一般采用强油导向风冷,调压方式为无励磁调压。
其铁心为三柱式,线圈套在中间的主铁心柱上,从内到外分别为低压、中压、调压和高压线圈。
低压和调压往往采用自粘性换位导线,低压线圈为双重螺旋式,调压线圈为16重螺旋式,每4重为1单位。
高、中压线圈为饼式,所有中间接头(纠结换位)的焊接点都布置在线圈最外层,其接线原理如图1所示。
绝缘击穿是500kV变压器经常发生的事故之一。
导致绝缘击穿事故的主要原因有外部环境因素和人为因素,以及变压器自身绝缘油存在的问题等。
外部环境因素中因水、空气或其他异物进入变压器导致绝缘击穿最为常见,也有因雷电导致的绝缘击穿。
人为因素主要是指检修不当或人为错误干预直接导致500kV变压器出现绝缘击穿的事故,如在内检、吊检及更换元件时人为导致绝缘损伤。
还有诸如中性点位移过电压等都能发生绝缘击穿事故。
2常规防范设施2.1防止水与空气进入变压器安装变压器前应装设压力表,监视气体压力;注油前测定密封状况,防止变压器进水受潮;套管顶部将军帽、储油柜顶部、套管升高座及连管等处必须密封良好,必要时应进行检漏试验,如发现绝缘受潮,应及时更换或检修。
变压器投入运行前,必须多次排除套管升高座、油管道中死区、冷却器顶部等处的残存气体。
变压器线圈烧坏或脱落的几种原因分析第一篇:变压器线圈烧坏或脱落的几种原因分析变压器线圈烧坏或脱落的几种原因分析摘要:针对配电变压器事故率高的现象,着重分析了配电变压器烧坏的几种主要原因,提出了具体的防范措施,为防止发生配电变压器烧毁故障提供借鉴。
在电力系统中,配电变压器占据着极其重要的地位,一旦烧坏,将直接或间接地给工农业生产和人民的正常生活带来损失。
1 原因分析1.1 绝缘性能超标 1.1.1 变压器电流激增随着城网和农网改造的深入,城市和农村的用电量都有了很大程度的增加,但由于部分低压线路维护不到位,发生过负荷和短路的可能性大大增加,以致变压器的电流超过额定电流几倍甚至几十倍,此时,绕组受到电磁力矩较大影响而发生移位变形。
由于电流的剧增,配电变压器的线圈温度迅速升高,导致绝缘加速老化,形成碎片状脱落,使线体裸露而造成匝间短路,烧坏配电变压器。
1.1.2 绕组绝缘受潮此故障主要因绝缘油质不佳或油面降低导致。
a.变压器未投入前,潮气侵入使绝缘受潮;或者变压器处于潮湿场所、多雨地区,湿度过高。
b.在储存、运输、运行过程中维护不当,水分、杂质或其他油污混入油中,使绝缘强度大幅降低。
c.制造时,绕组内层浸漆不透,干燥不彻底,绕组引线接头焊接不良、绝缘不完整导致匝间、层间短路。
配电变压器绕组损坏部分发生在一次侧,主要是匝间、层间短路或绕组对地,在达到或接近使用年限时,绝缘自然枯焦变黑,失去绝缘性。
d.绝缘老化或油面降低某些年久失修的老变压器,因种种原因致使油面降低,绝缘油与空气接触面积增大,加速空气中水分进入油面,减低绝缘强度。
当绝缘降低到一定值时,发生短路。
因此,运行中的配电变压器一定要定期进行油位检测和油脂化验,发现问题及时处理。
1.2 无载调压开关 1.2.1 分接开关裸露受潮将军帽、套管、分接开关、端盖、油阀等处渗漏油,使分接开关裸露在空气中,逐渐受潮。
因为配电变压器的油标指示设在油枕中部,且变压器箱体到油枕内的输油管口已高出油枕底部25 mm以上。
浅谈干式变压器击穿问题与处理发表时间:2018-06-19T15:31:08.223Z 来源:《电力设备》2018年第4期作者:席光明杨柳[导读] 摘要:干式变压器不仅具有节能、环保、防爆等优势,还有着极好的防尘、防潮性能,因此,在当前的电力系统中得到了广泛的应用。
(河南森源电气股份有限公司河南省长葛市 461500)摘要:干式变压器不仅具有节能、环保、防爆等优势,还有着极好的防尘、防潮性能,因此,在当前的电力系统中得到了广泛的应用。
但就目前干式变压器的应用情况来看,其总是会受到击穿故障的干扰,对此,需提起必要的重视。
本文对干式变压器进行了简析,并分析了干式变压器击穿问题,最后探讨了相关处理措施。
关键词:干式变压器;击穿;问题;措施引言随着我国经济水平提高,社会各领域的生产经营活动普遍增加,电力能源作为其中重要的使用资源,其持续安全的运输有着极其重要的作用,而在电力系统中有着广泛应用的干式变压器的作用不言而喻。
干式变压器是目前使用比较广泛的变压器种类,一些发达国家甚至明文规定户内安装变压器不能使用油浸式变压器,干式变压器优点显著,在电网中所占比例在逐渐升高。
但就当前干式变压器的使用情况来看,存在较为严重的击穿问题,影响到其功能的发挥。
加强干式变压器击穿问题研究,对于保障干式变压器的工作质量十分重要。
1干式变压器简析1.1树脂绝缘干式变压器油浸式变压器在安全、环保方面不具备条件。
树脂绝缘干式变压器通过半个世纪的不懈努力,各项技术已经成熟,树脂绝缘干式变压器的结构特点:铁芯形式可为叠铁心或卷铁心,低压绕组一般为箔式或圆筒式,高压绕组一般为分段圆筒式。
低压绕组可设置轴向散热气道,高压绕组可设置轴向散热气道。
该类型变压器的绝缘耐热等级一般为F级,最高为H级。
以环氧树脂为主要绝缘材料,环氧树脂内可加填料也可不加填料,采用玻璃纤维增强结构。
如图1干式变压器的绝缘结构构成。
图1干式变压器的绝缘结构构成1.2非包封空气绝缘干式变压器非包封空气绝缘干式变压器的铁芯形式可为叠铁心或卷铁心,低压绕组一般为箔式或圆筒式,高压绕组一般为饼式。
简析变压器绕组击穿原因
作者:李杰
来源:《中国科技博览》2017年第36期
[摘要]往往变压器能否顺利运行直接关系到其供电质量的好坏,而变压器作为配电设备中最主要的设备之一,发挥着重要作用,一旦其出现任何故障因素,都将会对供电系统带来不利影响,而其中最为常见的故障现象就是变压器绕组击穿,因而需要不断提高变压器生产材料质量和制作技术水平,从而使其能始终保持安全稳定的运行状态,本文主要对变压器绕组击穿的原因及相应对策展开分析探讨。
[关键词]变压器;绕组击穿;原因分析;应用对策
中图分类号:TH877 文献标识码:A 文章编号:1009-914X(2017)36-0302-01
通常,变压器的存在是由多个绕组共同组合而成,而绕组绝缘主要是指低压绕组和铁心柱边缘位置、高压绕组绝缘及绕组两端位置和铁轭之间的绝缘等,如果上述位置的绝缘统统遭到击穿,那么就意味着绕组遭到击穿,进而导致变压器绕组出现短路等情况,这对变压器的顺利运行非常不利。
因此需要加强对变压器安全运行的充分重视,提高监督管理力度和资金投资程度,从而使变压器更加稳定展开。
一、关于变压器的基本情况概述分析
在此以SGB11-R-500/10干式电力变压器型号为例,该型号的变压器主要是以连续层式结构为主,其中扁铜线主要采用H级绝缘纸进行缠绕,而变压器绕组层间则主要采用NOMEXR 绝缘材料进行绝缘功能的制作。
同时该型号变压器设备具体安装于配电房内,最早于2010年开始运行,到目前为止已运行六年左右,并且曾于2016年进行过试验操作,根据检测结果来看其处于合格状态,然后再根据相关变压器绝缘的选择和尺寸标准和准确判断其具体位置。
二、变压器绕组击穿原因有效分析
(一)变压器实际运行环境较为恶劣
根据我国实际气候变化情况来看,通常在3-5月份的空气湿度较大,平均湿度已达到85%,其中返潮现象更是十分严重,进而导致地板、墙壁等结构容易出现“冒汗”等情况,而变压器的绕组结构也会暴露在潮湿的空气中,使空气中包含的水蒸气逐渐进入到变压器绕组空隙中。
同时在变压器层次结构中容易产生较多水珠,大大降低了变压器的绝缘性能。
除此之外,如果将变压器设备安装在雾气较重或是大气污秽较多的场地,盐雾气中的氯离子就会逐渐击穿变压器表面的金属层面中的保护层和氧化层,从而与变压器金属产生一定程度的化学效果,对变压器内部的金属构件带来破坏影响,特别是矽钢片,更严重的甚至还会使变压器出现生锈、
气泡及腐蚀情况,大大降低变压器设备强度水平,降低绝缘功能,对其安全稳定运行非常不利。
(二)雷电击穿绝缘层,烧毁变压器
一般情况下,空气中的湿度较大或是盐雾气会对变压器中的稳定运行产生极大影响作用,导致含有大量盐成分的水蒸汽进入到变压器内部结构中,致使内部环境受到严重的潮湿影响,绝缘性能大大降低,从而容易使变压器绕组出现短路、放电或是部分过热等情况,再加上变压器绕组露珠的产生,更能引发闪络雷击等安全事故的出现,击穿变压器绕组。
除此之外,相关部门工作人员还要加大其检查维修力度,一旦日常维护工作不够严格,不能对变压器内部存在的杂质灰尘定时清理,将致使变压器表层积累大量灰尘,进而在潮湿空气环境的影响下逐渐转化成导体形式,在高电压作用下更容易致使变压器遭到击穿,产生严重化的故障隐患,无法安全顺利的有效实行。
(三)变压器型号选择不合理
根据目前实际情况来看,相关设计人员在对变压器应用型号进行选择时,不能充分考虑到各方面可能产生的因素,如天气气候、大气环境及盐雾等,只是一味的重点考虑科学技术水平和经济实力等条件。
同时部分设计人员也不能严格按照变压器的操作流程和标准进行,在电房内部增设合理的湿度计和相关装置结构,用于有效改善空气环境和变压器运行状态,使其长期处于干燥通风的环境下,促进变压器设备的安全平稳运行。
由此可知,一旦变压器长期处于污染严重且湿度较高的运行环境下,非常容易产生绝缘老化、灰尘积累较多及腐蚀性较强等弊端,从而对变压器安全运行带来不利影响,特别是在4-5月这种湿气较大的天气环境下,更容易使绝缘性能降低,从而出现闪络放电现象将绕组结构击穿,使变压器损坏。
三、针对变压器绕组击穿展开相应的治理措施
(一)变压器具体运行之前的治理对策
若想有效避免变压器绕组出现击穿问题,相关工作人员在变压器运行之间应采取适当对策,具体包括以下几点:第一,认真检查变压器运行状态,详细记录各项运行数据;第二,对变压器绕组管套、盖板等结构的密封性进行定期检查,充分保证其不会出现渗漏情况;第三,对变压器运行期间安全防潮和防击穿装置认真检查,保证其始终处于正常状态;第四,准确判断变压器绕组外壳接地是否处于牢固状态,并且与导线的连接是否处于正常情况;第五,合理明确变压器规格,如各部门开关具体位置和实际容量大小等;第六,通常要将运行期限较长的变压器与原始数据信息展开比较分析,进而准确判断其是否处于正常状态,防止出现变压器击穿等故障现象;第七,相关工作人员在对变压器绕组实际电阻进行测量时发现,其电阻差值与平均值相比较明显要低,而线间电阻数值却是要比平均值大,另外还要对变压器绕组运行过程中电磁声音是否存在异常情况进行重点检查,从而防止出现绕组击穿等现象。
(二)变压器绕组实际运行期间的治理对策
通常在变压器绕组的实际应用中,相应的治理防止对策具体包括以下几方面内容:第一,一旦发现变压器烧毁情况,要及时更换并安装容量同等的环氧树脂浇注式干式变压器,进而有效增强变压器绕组的防潮、防灰尘等性能,保证其即使在恶劣天气环境下也能安全运行。
第二,在变压器内部的电房内适当添加一些湿度计和抽湿设备,借此来使电房内部始终保持干燥通风状态。
第三,相关部门应严格按照变压器运行相关规范标准落实,聘请专业化且经验丰富的试验单位来对变压器绕组运行情况进行预防性试验,并且还要适当增强变压器的监督管理水平,一旦发现存在问题要立即有效解决,从而避免变压器绕组遭到击穿等情况发生。
第四,提高变压器绕组运行状态的日常巡视检查力度,尤其是在恶劣天气环境下更要加强巡视力度和次数,并且还要对变压器绕组展开定期清理工作,防止其积累大量灰尘,进而引发雷电闪络情况的发生。
第五,相关工作人员在对变压器型号进行选择时,不但要充分考虑到科学技术水平和经济条件等因素,还要加强对变压器运行环境、天气情况等的重视程度,必要情况下还可以在变压器内部结构中安装相应的抽湿装置设备,进而有利于有效改善空气环境,极大的延长变压器使用期限,从而促进变压器安全稳定的运行。
结束语
总之,在现阶段的变压器绕组运行过程中,击穿等情况的产生可以说是逐渐向频繁化方向发展,而导致这一现象出现的因素包括许多,如雷电攻击、变压器型号不匹配或是空气环境等,都会对变压器运行产生不利影响。
因此相关工作人员应针对上述存在问题及时提出针对性的解决措施,从而有效解决绕组击穿问题,促进变压器的正常稳定运行。
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